LF炉液压系统改造及使用情况分析
《2024年LF炉钢包加盖机液压控制系统设计及改造》范文

《LF炉钢包加盖机液压控制系统设计及改造》篇一一、引言随着现代工业的快速发展,钢铁行业对生产效率和产品质量的要求日益提高。
LF炉作为钢铁生产中的重要设备,其钢包加盖过程对产品质量和生产效率具有重要影响。
为了满足市场需求和提高生产效率,本文对LF炉钢包加盖机的液压控制系统进行了设计与改造。
本文首先介绍了液压控制系统的基本原理和设计要求,然后详细阐述了设计及改造方案,最后通过实验验证了改造后的效果。
二、液压控制系统基本原理及设计要求液压控制系统是利用液体压力能进行能量传递与控制的一种技术。
其基本原理是通过改变液体的压力、流量和方向,实现对执行机构的控制。
LF炉钢包加盖机的液压控制系统设计需满足以下要求:1. 稳定性:系统应具有较高的稳定性,以保证加盖过程的顺利进行。
2. 精确性:系统应具有较高的控制精度,以确保钢包加盖的准确性和可靠性。
3. 安全性:系统应具备安全保护功能,防止因操作不当或设备故障导致的安全事故。
4. 高效性:系统应具有较高的工作效率,以满足生产需求。
三、液压控制系统设计及改造方案1. 设计思路根据LF炉钢包加盖机的特点及需求,设计了一种新型液压控制系统。
该系统采用先进的液压元件和控制系统,实现了对加盖过程的精确控制。
同时,通过优化系统结构,提高了系统的稳定性和安全性。
2. 液压元件选型根据系统需求,选择了合适的液压泵、液压缸、阀等元件。
其中,液压泵采用高压力、低噪音的型号,以满足系统的高压需求;液压缸采用高精度、高刚度的结构,以确保加盖过程的准确性;阀件选用高性能、高可靠性的产品,以保证系统的稳定性和安全性。
3. 控制系统设计控制系统采用PLC控制器,通过传感器实时监测液压系统的压力、流量和温度等参数,实现对执行机构的精确控制。
同时,通过编程实现对系统的自动控制和故障诊断功能。
4. 改造方案实施根据设计思路和选型结果,对原有液压控制系统进行改造。
首先,更换了原有的液压元件和控制系统;其次,优化了系统结构,提高了系统的稳定性和安全性;最后,对系统进行了调试和测试,确保改造后的系统能够满足生产需求。
LF炉液压系统的配置、调试及改进

LF炉液压系统的配置、调试及改进
时耀文
【期刊名称】《南钢科技与管理》
【年(卷),期】2008(000)004
【摘要】分析LF炉钢水精练液压系统设计、配置思路,介绍其在设计、控制和元件选型等方面的独特之处,指出系统设计上存在的一些缺陷.通过设备的安装、调试,对系统原理进行了消化吸收并修改了不合理部位,使系统技术性能得以更加完善.【总页数】4页(P46-49)
【作者】时耀文
【作者单位】南京钢铁联合有限公司中厚板卷厂
【正文语种】中文
【相关文献】
1.本钢LF炉液压系统的设计改进 [J], 仲光霞
2.不确定条件下液压系统过滤器优化配置模型的改进 [J], 熊志斌;聂松林;葛卫;彭霜
3.本钢LF炉液压系统的设计改进 [J], 仲光霞
4.“吸扬15号”钢柱顶升液压系统的改进及调试 [J], 彭永富
5.水平堆垛机液压系统的调试及改进 [J], 张一琦[1]
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高炉炉前液压系统节能分析

高炉炉前液压系统节能分析姓名:XXX部门:XXX日期:XXX高炉炉前液压系统节能分析变频调速技术是目前国际上最流行、应用最广泛、最节能的调速技术之一。
对当前的高炉炉前液压设备来说,由于有很大的功率损失,所以如何汲取变频调速技术的优点是极其重要的课题。
本论文研究了高炉炉前液压设备的变频改造,并对其性能进行了分析。
高炉炉前液压系统改造1.1原高炉炉前液压系统分析1.1.1.原高炉炉前液压系统特点原炉前设备采用KD300泥炮及KDIA型开铁口机,液压系统使用节流调速,各液压缸所需流量相差较大,难以与主泵的额定流量相匹配。
由于使用节流调速,泥炮液压系统的溢流阀根据系统所需最大压力设定为25MPa,转炮和打泥两个环节所需要的实际压力均小于18MPa,泥炮回转时的压力则更小,这相对于溢流阀设定压力有较大差距,导致了很大的节流压力损失。
由于各个油缸的流量相差非常大,泥炮旋转前进时要求迅速流量可达371L/min,而后退时则要求慢速平稳,开铁口机冲钻小车前进时仅要求流量4L/min,而后退时则要求90L/min,压炮过程中流量要求更小,这些工况都不能很好地匹配主泵的额定流量,溢流量过大造成系统较大的节流流量损失。
节流压力和流量的损失导致了不必要的能量损失。
因此对原液压系统进行节能改造,减少过度溢流导致的压力和流量损失,可以很大程度提高炉前液压系统的效率。
1.2高炉炉前液压系统的变频改造1.2.1.液压系统的改造分析原炉前液压系统可以得出能源的浪费主要是由于不必要的大第 2 页共 6 页流量造成的,而流量和泵排量及电机转速成正比,炉前液压系统中常用柱塞泵的排量只能采用手动调整变量机构调整,无法实现频繁快速控制,所以此次采用变频控制电机转速来控制流量,由于流量的可控所以原开口机泵站可合并到泥炮泵站中,系统采用3台电机及3台定量泵,两用一备,电机采用变频器控制,泥炮及开铁口机阀台中所有节流阀及调速阀1可以去掉,液压系统中的溢流阀也可以去掉。
关于精炼LF炉常见故障与处理的研究

关于精炼LF炉常见故障与处理的研究LF钢包精炼炉,用于对钢水进行加热升温、成份调整、脱硫、脱氧、去夹杂、均匀钢水成份和温度,以满足板材对钢水的质量要求,扩大产品品种;能调节转炉和连铸机之间的生产节奏,保证连铸机能多炉连浇。
LF炉钢包精炼炉如果出现故障,直接影响炼钢的生产节奏,造成较大经济损失,和严重的安全事故。
下面对LF炉钢包精炼炉的几种常见故障分析与处理进行探讨。
一、电极升降油缸是柱塞式油缸,在使用中油缸密封容易产生漏油故障。
LF精炼炉电极升降油缸是精炼电极升降机构的主要设备。
电极升降机构由电极升降油缸、升降立柱、电极横臂、电极夹紧放松装置、电极等组成。
采用在线更换油缸密封的方法。
首先,工器具准备:带新密封的接头、支撑架、假轴、4根M20丝杠(带母)、吊环等部件组成。
新接头要提前安装所有的密封元件;支撑架的高度能准确支撑电极油缸立柱的底部。
假轴直径为160mm,高为220mm。
M20丝杠长为1200mm,通长螺纹。
操作工序:油缸利用液压系统的高压油把电极升降机构的所有部件支起,这时把支架安放在立柱下方并固定。
然后拆除液压锁以及阀块,同时清除废油;此时在油缸活塞杆头不参与工作的部分安装吊环,利用导链把活塞杆向上提起300mm左右,把假轴安放在活塞缸正下方,同时落下导链,活塞缸靠假轴支撑,拆除吊环。
接着拆除油缸密封接头的紧固螺栓,把渗漏的接头落到油缸的底座上。
然后在安装吊环,利用导链拉起活塞杆,使之与假轴分离,向外移出假轴和密封接头。
安装新接头,把新接头和假轴安放在油缸底座,放松导链使活塞杆降落到假轴上方,拆除吊环。
然后把4根丝杠安装到油缸部分的法兰内螺纹孔。
接着将接头托起使丝杠穿过接头的法兰螺栓孔,之后旋合螺母。
这时接头刚好在活塞杆轴径变化的过渡区域;接下来的工作就是旋紧螺母,随着不断旋紧螺母,接头平滑且受力均匀的通过过渡段,之后不断旋合,接头的法兰与油缸部分法兰贴合,剩余的4个螺栓孔安装紧固螺栓,此后拆卸丝杠,安装其余螺栓。
本钢LF炉液压系统的设计改进

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收稿日期: ($$) % $* % #2 作者简介: 仲 光霞 (#<’& —) , 女, 吉林辽源 市人, 本钢炼 钢厂 工程师=
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本钢 +, 炉液压系统的设计改进
仲光霞
( 本钢炼钢厂 , 辽宁 本溪 ##’$$$) 摘要: 本钢炼钢厂 ( - +, 炉投产后, 发 现其液压系统设计上存在一定缺陷, 主要是由于伺服 比例阀、 ( . ( 插 装阀及梭 阀组成 的液压控制回路设计上存在问题, 有很大的安全隐患。在经过一系列研究和设计改进后, 使 ( - +, 炉液压系统有了一个较完善 的设计, 生产 得以顺行。 关键词: 伺服比例阀, ( .( 插装阀, 梭阀。 中图分类号: /,###! ! ! ! 文献标识码: 0 ! ! +, 炉也称钢包精炼炉, 它的功 能是对 钢水进 行升温、 脱 硫、 造渣、 去气、 成分控制、 均匀温度等处 理以提高钢水质量, 是炼钢与连铸工艺间的重要生产环节。+, 炉液压系统 是 +, 炉的重要组成设备, 其性能 的好坏 将直 接影 响 +, 炉工 艺性 能。本钢炼钢厂 # 、 ( +, 炉 液压 系统 均由 意大 利达 涅利 公 司设计, 它由 一个常压油箱; 一组恒压变量泵 ( 为系统提 供动 力源) ; 一套蓄能器 ( 辅助动力源及用于事故操作炉盖提 升及 电极提升) ; 一套冷却、 过滤 油装 置; 一 个阀 站; 一套 配件、 管 线及油缸组成。其主要作 用是: !电 极定 位 ( 包括 电极 升降 调节与电极停止控制) 。利用单独 的配有数字控制器的 液压 电极调节的方法, 达到电极位置的快速和 准确控制。" 炉盖 提升 . 下降。#电极夹 具打开。$电极旋转 (( - 、 & - +, 炉为双 工位一套电极装置, 电极需有旋转功 能) 等。+, 炉液压 系统 中的电极定位控制也就是电 弧效果的 控制。它 直接影 响 +, 炉升温、 均匀 温度等 精炼 处理水 平和 生产稳 定性。因 此, 以 下将重点说明各液压系统中的电极定位控制情况。
《LF炉钢包加盖机液压控制系统设计及改造》

《LF炉钢包加盖机液压控制系统设计及改造》篇一一、引言随着现代工业的快速发展,冶金行业对于钢铁生产设备的自动化和智能化要求越来越高。
LF炉作为钢铁生产过程中的重要设备,其钢包加盖机的液压控制系统设计及改造显得尤为重要。
本文将详细介绍LF炉钢包加盖机液压控制系统的设计原理、改造方案及其应用效果。
二、LF炉钢包加盖机液压控制系统设计1. 设计原则在LF炉钢包加盖机液压控制系统的设计过程中,应遵循以下几个原则:(1)安全性:确保系统在运行过程中具有较高的安全性能,避免因操作不当或设备故障导致的事故。
(2)稳定性:系统应具备较高的稳定性,以确保钢包加盖过程的顺利进行。
(3)高效性:系统应具备较高的工作效率,以降低生产成本,提高生产效益。
(4)可维护性:系统应具备较好的可维护性,方便后期维护和检修。
2. 设计方案(1)液压系统组成:LF炉钢包加盖机液压控制系统主要由液压泵、液压缸、电磁阀、压力传感器等组成。
(2)控制系统设计:采用PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制器,通过传感器实时监测液压系统的压力、流量等参数,并根据预设的逻辑关系控制电磁阀的开关,实现钢包的自动加盖。
(3)安全保护措施:设置压力传感器和溢流阀等安全保护装置,当系统压力超过设定值时,自动切断电源,防止设备损坏和人员伤亡。
三、LF炉钢包加盖机液压控制系统的改造针对原有LF炉钢包加盖机液压控制系统存在的问题,如工作效率低、故障率高、操作复杂等,进行以下改造:1. 优化液压系统设计:对原有液压系统进行优化设计,提高系统的稳定性和工作效率。
2. 引入智能控制技术:采用先进的智能控制技术,实现钢包加盖过程的自动化和智能化。
3. 完善安全保护措施:增设安全保护装置,提高系统的安全性能。
4. 简化操作流程:优化操作界面,简化操作流程,降低操作难度。
四、改造后的应用效果经过改造后的LF炉钢包加盖机液压控制系统,具有以下显著的应用效果:1. 工作效率大幅提高:系统的工作效率得到显著提高,降低了生产成本,提高了生产效益。
加热炉提升液压系统优化改造

加热炉提升液压系统优化改造加热炉是工业生产中常用的一种设备,可以对金属、玻璃、石墨等材料进行高温处理。
加热炉提升液压系统是加热炉的核心部件之一,也是影响加热炉生产效率和产品质量的关键因素之一。
因此,对加热炉提升液压系统进行优化改造,可以有效地提高加热炉的生产效率和产品质量。
一、加热炉提升液压系统的组成和工作原理加热炉提升液压系统主要由液压泵、液压马达、油缸和液压控制系统等组成。
其工作原理是通过控制液压泵将油液压入液压马达中,从而带动油缸做直线运动,实现加热炉提升操作。
二、加热炉提升液压系统存在的问题在长期使用过程中,加热炉提升液压系统存在一些问题:1、噪音大:由于液压泵和液压马达的高速旋转和油液压缩、扩张所产生的噪音,使工作环境嘈杂。
2、泄漏现象:由于系统使用时间长,或者使用环境恶劣,密封件和软管等易受磨损及老化,容易导致油液泄漏。
3、能耗高:系统使用了较长时间,泵和马达偏离最佳工作状态,导致能耗过高。
4、速度不稳定:炉子的加热需要较长时间,而传统的提升液压系统速度快慢不稳定,不能保证炉子平稳提升,影响生产效率。
三、加热炉提升液压系统改造的技术路线1、根据工作要求选择合适的泵和马达:根据加热炉的负载和工作空间,选择合适的泵和马达,以达到最佳性能状态。
2、采用新型液压缸:引进采用高性能密封技术和特殊制造工艺的液压缸,具有更好的密封和抗磨性能。
3、加装减振装置:在液压泵和液压马达上加装减振垫或减振器,可以有效地减少噪音和振动,改善工作环境。
4、配备高质量的液压管路和接头:为了防止泄漏,应选用高质量的液压管路和接头,同时定期更换维护。
5、采用变频器等节能措施:在控制液压马达工作的同时,还可以采用变频器等节能措施,减少能耗,提高整体效率。
6、采用专业的加热炉提升控制系统:通过引进专业的加热炉提升控制系统,可以实现控制系统的自动化和智能化,保证炉子平稳提升,提高生产效率。
四、结论加热炉提升液压系统是加热炉的重要组成部分,其稳定性和可靠性直接影响加热炉的生产效率和产品质量。
LF炉液压系统的配置、调试及改进

2 系统设计 、 配置思路分 析
该 系统配置两 台( 一备 一用) E—A 0 10 R恒 1V0D 压变量泵 , 电机功率 4 k 流量 每分钟 10 采用 5 W; 4 L, 两组活塞式 蓄能器 ( V =2×10 ) 为三条 15× 2L , 2 30 20电极升 降缸 、 条 10×10 一 8 3 0炉 盖顶升缸 及 炉 门缸 、 电极夹持缸 、 测温枪倾斜缸提供动力源 。系 统工作介质 : 一乙二醇抗燃液 。 水
Sl o n I Ya we i
( d lt WiePae o ln ) /C iPa t l
Ab t a t Diin o f u ain ie fh d a l y t m o F a e a ay e s r c : sg ,c n g r t d a o y r ui s se fL r n lz d,whc a o fs e il e n d s n, i o c ih h s a lto p cat si e i i g
即 3 1 1L m n 3 .7 / i。很 明显 , 靠一 台排 量 10 L的 光 0m 油泵无法满足工况 要求 , 而两 个活塞 蓄能器 的主要
足够 的压 力油 来 对 电极 、 盖进 行 必 要 的 紧急 提 升 。 炉
能器放空等因素油箱容积应在 20 L左右。而此次 00
设计 的系统油箱容 积为 10 L几乎没 有余 量 , 50 当油 缸和蓄能站充满油后 , 油箱 内的正 常液面距 设置 的 低油位报警线只有 6 m 较 以前习惯 的中 、 0 m, 高运行 油位有很大差距 。然而 , 油箱虽小但进 、 出油液达到 了平衡 , 加之较强调 油冷却 系统 和灵敏可 靠的液位 控制装置使得系统 的油位 、 油温一直 比较稳定。
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LF炉液压系统的分析、调试及改进
高东升李彦锁
摘要:210“L ”炉钢水精练液压系统是近几年来我厂
引进的较为先进的液压设备,该系统在设计、控
制和元件选型等方面有很多独特之处,值得借鉴,
同时系统设计上也存在一些缺陷,在此次设备的
安装、调试过程中,对系统原理进行了消化吸收
并修改了部分不合理部位,使该系统技术性能得
以更加完善。
关键词:“LF”炉液压系统分析调试改进
1、前言
LF炉是70年代初期发展起来的钢水精练设备,其功能模式为:采用三根石墨电极埋弧加热,补偿后续工艺处理所需的钢水温度;利用良好的氩气搅拌和控制炉内还原气氛,通过加入碱性还原渣造白渣精练,降低钢中氧、硫及夹杂物含量调整钢水成分和温度均匀,提高合金吸收率;由于效能高、稳定性好、且设备简单、操作灵活,因而得以广泛应用。
LF液压系统的主要控制炉盖升降、电极升降、埋弧加热时三根电极的上下浮动、电极的夹持和放松动作以及炉门开闭、测温枪摆动。
此套液压系统除活塞式蓄能站为国内总成外,其它诸如泵站、执行元件、电控系统、联锁控制皆为德国设计配套。
该系统的制造成本并不太高,个别元件的选型也相当朴素,但设计思路很巧,电控联锁很严谨,加之控制理念非常先进从而突显了整个系统的配置水平。
2、系统设计、配置思路分析
该系统配置两台(一备一用)E-A10V100DR恒压变量泵,电机功率45KW;流量每分钟140L ,采用两组活塞式蓄能器(V E=2×120L),为三条¢125×3200电极升降缸、一条¢180×1300炉盖顶升缸及炉门缸、电极夹持缸、测温枪倾斜缸提供动力源。
系统工作介质:水-乙二醇抗燃液。
2.1、
与国内系统设计不同,该系统在设计计算中系数选择都很小,即,在满足工况基本需要的情况下,力求配置最小化以节约制造和使用成本。
以油箱为例,按冶金液压系统的经验公式油箱容积为10倍泵流量计算则油箱容积应为1.4m3,如考虑油缸复位和蓄能器放空等因素油箱容积应在2000L左右。
而此次设计的系统油箱容积为1500L 几乎没有余量,当油缸和蓄能站充满油后,油箱内的正常液面距设置的低油位报警线只有60mm ,较以前习惯的中、高运行油位有很大差距。
然而,油箱虽小但进、出油液达到了平衡,加之较强调油冷却系统和灵敏可靠的液位控制装置使得系统的油位、油温一直比较稳定。
系统所需的最大流量为三条电极升降缸,该缸要求速度V=0.15 m / s,按三条缸同时动作、以缸径0.125 m 计算,系统所需最大流量为3×πD2 / 4×V,即331.17 L / min 。
很明显,光靠一台排量100 mL的油泵无法满足工况要求,而两个活塞蓄能器的主要任务是在事故状态下为电极和炉盖的提升提供紧急动力,如果用其为系统补充流量则势必会影响其主要功能的发挥。
因而解决系统流量不足的方法只有增加泵的排量、数量或单独设置一组事故蓄能站,但这样一来不但配置费用将会大幅上升,而且液压系统的规模结构也会大大增加。
然而该系统在此部设计上非常取巧,只用了一个两位电磁阀便解决了蓄能站既要为系统
补充较大流量,又能确保事故状态下的油缸紧急提升之间的难题。
如图1所示:
两位电磁阀是与泵压联锁的。
系统起机正常运行时该电磁阀得电,插装液控单向阀被打开,系统向蓄能器充压,同时蓄能器补充系统流量不足;当系统突然出现机械、电气故障或大量漏油事故时,下降的泵压会被泵出口设置的电子压力继电器检测并发讯,使两位电磁阀断电,此时插装液控单向阀关闭,切断蓄能器组与系统的联系,以确保蓄能器内保留足够的动力来对电极、炉盖进行必要的紧急提升。
电极的固定是通过夹紧装置内的蝶簧完成的,夹紧力为275KN。
正常情况下靠蝶簧加载抱紧电极柱。
需要更换电极或调整电极位置时,使压力油进入油缸有杆腔,克服弹簧力将夹持臂打开。
电极夹持缸为单作用油缸,缸径160mm ,杆径 80 mm ;如按油压P=14Mpa 计算,油缸的拉力为
问题。
如图2所示:
Mpa降至11 Mpa
到316 KN。
与国内大多数LF炉配置不同,该系统的电极控制没有采用伺服系统,而是选择了放大级为内置式的NG10/NS10/100L/min+/-10V OBE的电液比例换向阀来控制电极的上下浮动,这样一来则大大简化系统控制的复杂性,也降低了维护维修难度。
取管”,
间。
制最高(50
停泵温度点。
比较出人意料是液位、温度控制器,很简单的一个浮筒式液位计,不但可以进行高、低、低低三个位置的开关量控制,而且嫁接了一个可输出4~20mA的温度传感器,可将随机温度模拟输出到计算机,由程序根据画面显示对加热器等元件进行控制。
其性能与我厂其它部位使用的德国HYDAC电子数显式多点模拟量的温度继电器相比好不逊色,但造价却实惠的多。
所以,一个好的液压系统并不是说它的配置有多高级、元件有多精密,制造费用有多高,而是看系统设计在满足工况、工艺需要的前提下是否最合理、最简单、最能满足供、需双方的最大利益。
3、系统的安装调试与改进
LF炉液压系统是我厂近几年来唯一全套进口的液压设备,因为是整机进口,因此现场的设备安装尤其是站外配管就成了重中之重。
为了确保设备安装调试的顺利完成,我们对《第二炼钢厂液压、润滑系统安装、冲洗、调试运行手册》进行了细化,其中着重突出了以下几点:
1)、管路配置
到货钢管的规格、材质和精度级别必须与质量证明书以及设计相符。
钢管表面不得有裂纹、折叠、离层和结疤缺陷存在。
检查钢管壁厚时,除壁厦本身的位偏差值外还皮包括同基表面部位的锈蚀、划道、刮伤深度,其总和不应超过标准规定的壁厚负负差。
管子一律用机械方法切割。
切割表面必须平整,不得有缺任何陷。
用管刀切割的管口,应将内壁被管刀挤起部分除去。
管子采用冷弯,弯管的最小弯曲半径应不小于管外径的3倍。
管道焊接全部采用气体保护氩弧焊焊接或用氩弧焊打底、电弧焊填充。
并对焊接进行抽
验。
2)、管道酸洗
采用循环酸洗法进行酸洗,并按以下工序进行:水试漏→脱脂→水冲洗→酸洗→中和→钝化→水冲洗→干燥→涂防锈油(剂)。
酸洗前回路管道最高部位应设置排气点,最低部位应设备排空点;酸洗后回路通入中和液,并用pH值试纸检查使出口溶液不呈酸性为止。
3)、管道冲洗
用自备的冲洗泵、油箔、滤油器和专门定购的水-乙二醇冲洗液对管路进行冲洗。
冲洗过程中采用变换冲洗方向及振动管路等办法加强冲洗效果。
在在冲洗过程中于冲洗回路的最后一根管道上连续进行2~3次油样抽取,以平均值为冲洗结果,直至达到规定要求的NAS6级。
冲洗合格后用工作介质对管路进行压力试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,其工作介质的过滤精度为桶装NAS6级。
由于控制严格、方法得当,以至外方人员检验了油样化验结果和控制程序后很快就同意了将站外配管与进口设备进行联接。
LF炉液压站由于整体引进,因此泵站、阀组部分的调试工作已在国外完成。
但是外方技术人员在系统调试运行时的一些做法对我们来说还是有所借鉴的。
如蓄能器站的压力监控。
按国内习惯,活塞式蓄能站一般对油压进行入机监测,因为它直接反映了我需要的压力,气压只是一个观察值。
然而该系统却检测气瓶的充氮压力,蓄能器的油压为观察值。
就其原因后,深感有理。
第一,正常运行时系统油压与蓄能器油压相同,而系统油压已在泵出口入机检测。
第二,气体的膨胀压力是随油压的变化而变化的,且气压存在这一个不易发现的泄漏问题,由此看来,对气压进行检测不但可以提早发现气体的泄漏,同时也可间接反映真实的油压。
此外,在系统调试运行期间,根据实际情况我们也有针对性的提出了一些改进意见并进行了实施。
蓄能站原设定的充氮压力较高,控制点为14Mpa,低点报警为11Mpa,而系统泵压才14Mpa,充氮压力过高造成的后果是蓄能器的有效蓄能容积降低,无法有效的为系统补充所需流量,甚至无法为电极、炉盖提供升到安全位置所需的动力。
经计算后将充氮压力降了下来,气压控制点为10.5Mpa ,气压报警点降至9Mpa。
原电极、炉盖油缸的自锁控制阀块安装在站内,并通过一段软管与油缸联接。
高位时,一旦软管破裂油缸将失去控制而造成重大事故。
鉴于此问题的严重性,外方很快修改了建议将自锁阀块直接安装在了油缸上。
此外,原设计的主泵不适应水-乙二醇这种介质,在我们的坚持下外方修改了设计从而确保了主泵的使用寿命。