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注水井生产故障诊断与处理流程

注水井生产故障诊断与处理流程

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注水井日常管理及问题分析ppt课件

注水井日常管理及问题分析ppt课件

三、注水井日常管理
(四)落实作业跟踪监督及酸化井管理制度
为了提高作业质量,缩短作业工期,了解作业过程中出现的问题,在 注水井作业过程中应坚持交井不交岗,了解作业进度和作业工序,作业 完应及时录取资料并进行分析,尤其是酸化井,应严格执行 2009年下发 的酸化井管理规定,分析酸化效果。
三、注水井日常管理
(五)落实测试跟踪分析制度
测试时间的长短和测试质量的好坏直接关系到注水井是否能正常注 入,为了缩短测试时间、提高测试质量、减少测试影响注水量、了解测 试工序,要加强测试过程的跟踪分析,及时沟通,及时协调整改。 主要对测试进度、测试影响水量、测试资料进行跟踪分析。
三、注水井日常管理
(六)落实水质监控制度
(一)落实资料录取规定
注水井资料录取包括:注水层位、注水方式、注水压力、注入水量、 注入水水质、测试资料等,这些资料可以直接或间接的反应注水井的注 入状况及井组的动态变化情况。因此要取全取准第一手资料,为油田的 开发分析、决策提供可靠的依据,资料的准确与否将直接影响到油田的 开发效果。 1、江河区注水层位有:Ⅳ、Ⅴ上、Ⅴ下、Ⅵ、Ⅶ上、Ⅶ下、ⅧⅨ油组。 2、注水方式分为:正注(从油管往井内注水)、反注(从套管往井内 注水)、合注(从油管和套管同时往井内注水)。江河区主要采用正注 的注水方式
三、注水井日常管理
(一)落实资料录取规定 6、测试资料包括:测试压力、测试全井水量、测试分层水量、水嘴 等。正常注水时A类井2个月测试一次,B类井3个月测试一次,C类井4个 月测试一次,注水状况变化井随时测试,单井每次作业完后都要重新进 行测试。 放测试成果
三、注水井日常管理
(二)落实资料跟踪分析制度
三、注水井日常管理
(一)落实资料录取规定

注水井现状分析及治理措施

注水井现状分析及治理措施

由于梁家楼油田污水水质较差且注水量大,增注后继续注入污水导致短期内再次堵塞,例如L38-13、 C56-16、L32-40井等,平均每年增注2-3次),因此使得水井攻欠增注工作量逐年增加。
2、注水井井况越来越差,大修井越来越多


采采油油厂厂在在井井管管柱柱现现状
109
117
检 换 周

186 防≤腐3年油管
3、注水井套管保护工作不到位
采油厂自投入开发以来,水井套管保护工作一直未能有效实施,目前笼统注水井基本 都没有套管保护措施,分注井也只有部分井保护了套管,由于注水水质不合格、再加上井 下高温高压的工作环境,油管5年以上不检换管起出后情况见下图(L23-7井),套管情况 可想而知。
3、注用
3000
可获经济效益1250万元
2000
投入费用
0
3750
1000
2000
水井检换管
3年内将对约150口水井进行检换管,按每口
井2500m计,则需投入费用150×2500×100
3000
=40030750万元 5000
6000
减少大修井 减少报废井
经济效益分析 3、对全厂注污水井实施环空保护技术
4、分注井技术现状分析
目前常用分层注水管柱一般都采用悬挂式结构。管柱主要由Y341型封隔器、配水器及其它配套工具 组成,应用过程中存在的主要问题:
油藏埋藏深、温度高压力高给分注带来了一定的难度; 水质差,造成了分注有效期短; 检管换封周期长,使得分注井失效; 分层测试跟不上分注的要求。
通过上述分析可以看出,我厂目前注水井注水水质差、井下技术状况恶劣,水井治理已经到了 刻不容缓的地步,因此必须实施针对性的治理对策,加大水井治理的力度,才能保持油田的正常开 发,提高开发管理水平。

注水井存在的问题分析及注水工艺探讨

注水井存在的问题分析及注水工艺探讨

注水井存在的问题分析及注水工艺探讨【摘要】一般在采油工程中特别是油井的后期开发过程,经常会出现原油产量降低,原油粘度变大的问题,这些可以通过注水的办法来解决。

本文主要是分析了注水井出砂、结垢以及套管损坏等问题,对其原因进行分析,探讨如何采用不同的注水工艺来保证采收率。

【关键词】注水井;注水;结垢随着油田开采时间的增加,油层的能量消耗殆尽,导致油层压力逐渐降低,加上后期的原油粘度增加,使得油井产量降低或停产。

为了更多的将地层中的原油开采出来,在采油过程中可以通过向油层中注水,增加压力,来降低原油稠度。

本文针对注水井存在的问题,对注水工艺进行分析探讨。

1、注水井存在的问题和原因探讨1.1注水井出砂问题和原因探讨注水井的注水过程中,油井下地层是不向外部吐液的,地层也不会出现出砂现象。

但是随着油井投产的时间变长,注水设备、管网日益腐蚀老化,导致注水管线穿孔、注水站停泵现象时有发生,不得不中途停井。

如果中途对油井停止注水,而泵压的波动又比较大的话,就会导致注水量大幅变化,地层就会出砂,当然其它原因也可能引起地层压力波动,而出现注水井出砂。

出砂的危害比较大:一是短期内不断地出砂会掩埋油层,导致注水井躺井;二是如果出砂现象长期得不到控制,会导致套管变形甚至井点报废。

因次注水井出砂问题不容小觑。

所以,为了延长注水井的使用期限,一定要采取有效措施进行防砂,与此同时加强对注水井的日常管理工作,加强资料录取和分析,出现问题需要及时处理,才能够有效地避免问题的发生。

1.2注水井的结垢问题和原因探讨结垢在注水井开发中危害特别大,具体表现为腐蚀油井的地面集输系统,如果在油井内的油管壁上结垢,会腐蚀油管。

还会导致测试遇阻现象,从而无法对水井进行调配。

若在地层中结垢,又会对地层造成污染,使得井筒周围的油层渗透率下降。

从而影响到地层注入能力,使注水井无法进行配注,或者注水井不能正常吸水。

注水井出现结垢的原因主要有两个,其一是外来流体和地层流体不配伍,导致出现结垢现象,一旦形成,治理难度比较大。

注水井常见故障判断及处理方法

注水井常见故障判断及处理方法
• 3.注水井:在油气田开发时,为了保证油气田的
压力,增加油气产量,提高油气采收率而向地层 注水或者注气的井,注水的称为注水井,注气的 称为注气井,是生产井的一种
• 4.正注和反注:注水井从油管向油层注水叫正注,
注水井从套管向油层注水叫反注。
• 5.注水指示曲线:注水井注水压力和对应注水量
的关系曲线。
配水故障
• 配水器水嘴堵塞 • 水嘴孔眼被刺大 • 水嘴掉 • 配水器的滤网堵塞 • 球与球座不密封
注水压力,MPa
(原) (检)
注水量,m3/d
配水器水嘴掉后,全井注水量突然上升, 层段指示曲线明显向水量方向偏移。
处理方法:捞出配水器,重新装牢水嘴, 或起油管重新安装。
配水故障
• 配水器水嘴堵塞 • 水嘴孔眼被刺大 • 水嘴掉 • 配水器的滤网堵塞 • 球与球座不密封
注水压力,MPa
注水量,m3/d
管柱脱节或刺漏
在配注井段处管柱脱节或刺漏时, 全井注水量明显增大,层段注水量等于 全井注水量,应立即报作业检修。
注水压力,MPa
注水量,m3/d
洗井不通
首先反复倒流程为地面放空式正反 洗状态,分清是闸门坏、管线堵、倒错 流程等地面故障,并排除之。在确认地 面无误的前提下,再改入井内洗井。经 反复核实仍洗不通时,可认为井内堵或 管柱问题。可报作业处理。
应的驱油能力补充,油层压力就随着开发时间增长 而逐渐下降,油气比上升,地下原油性质变化,黏度 增大,流动困难.造成油井停喷,最后在油层留下大 量“死油”,使油田采收率很低。因此需要对油 田进行注水,使油田能量得到补充,保持油层压 力,达到油井高产、稳产、提高最终采收率。
一.注水开发中的几个重要定义
注水压力,MPa

注水井存在的问题分析及注水工艺探讨

注水井存在的问题分析及注水工艺探讨
程技术 Байду номын сангаас
注水井存在的问题分析及注水工艺探讨
付明刚 大庆油田采油二厂三矿 黑龙江大 庆
1 6 3 0 0 0
原油产量 降低 , 原油粘度 变大的问题 , 这些可以通 过注水的办法来解决。
油井 的地 层条件 【 摘 蔓】一般在采油工程 中 特别是油井的后期开发过程, 经 侩 出现 指 示 曲线 是注 水层段注 入 压力和 注水 量的相 关 曲线 。 和 井下 配水设 置 的实 际工作状 况决 定着 曲线 的形 状 。 工 作人员可以根 本文主要是 分析了 注水井出砂 结垢 以及套 管损坏等问题 , 对其原 因进行 据 油井 同一层段在同一 时 间和 不 同时 间里测 得的 指示 曲线的变 化来检 测 注水情况是 否 出现了异常。 四要 要加深 数据 资料 的汇总 和分析 , 防患 分析, 探讨如何采 用不同的注水工艺来保证采收率 于 未燃 。 工作人 员要 对注 水井单井 作业资料 、 躺 井资料 等原 始数据 、 原 【 关键词 】注水井; 注水 ; 结垢 始 材料 进行整理汇总并 认真分析, 找 出油井单井的 出砂周期 和防砂有 效 从 而总结规 律 , 对注 水到达 或超 出周期情况 严加防范 。 出现 问题 要 随 着油 田开采时 间的增加 , 油层的能 量消耗殆尽 , 导致 油层压力逐 期 , 及时处理 , 才能有效 地避 免出砂问题 的发生 , 将危害 降至最低 。 渐降低 , 加 上后 期的原 油粘度增加 , 使 得油 井产量 降低 或停产。 为了更 2 . 2 注水 工艺二 治 理水井结垢 现象需要 解决注水井 的结垢 问题 , 多的将地 层中的原油开采 出来, 在 采油过程 中可以通过 向油层中注水 , 解 决结垢 问题 的主要措施 有: 一是 因为结 垢主要 增加压 力, 来降 低原油 稠度 。 本 文针 对注 水井存在 的问题 , 对注 水工艺 首先要认真分析原 因。 由周边 的水质发 生改变引起 的, 所以要 确保油 井注入 水质合格 , 控 制结 进行分析探讨。 垢 的发 生 。 二是 通过 机械 方法 和化 学方 法及 时清 除油 管 内的结 垢。 机 1 、 注 水并 存 在 的问 盟和 原 因探 讨 效率高 。 方 法是是 采用高压水 射流 除垢 。 利 1 . 1 注水 井出砂 问题和原 因探讨 注 水井的 注水过 程 中, 油 井下地 械除 垢 的优 点是 除垢 彻底 , 经 过特 殊喷 嘴 喷 向结 垢 层。 碎石 除 垢是 利用 层是不 向外部 吐液的 , 地层也 不会出现出砂现 象。 但 是随 着油井投产 的 用柱 塞泵 产生 的高压 水 , 碎 石和污 垢发生碰 撞与摩 擦 , 将 污垢脱落 , 时 间变长 , 注水 设备 、 管网日 益 腐蚀 老化 , 导 致注 水管 线 穿孔 、 注 水 站 高压水携 带碎 石高速运 动。 这 种 物理方 法操 作简单方便 , 成本低 廉 。 化学 停 泵现象 时有发生 , 不 得不中途停 井。 如果 中途对 油井 停止注水 , 而 泵 然后 随 高压水排 出管外 , 通过合适 的化 学制 剂 , 与垢 层发生 反 压 的波动又 比较大 的话, 就 会导致 注 水量大 幅变化 , 地 层就会 出砂, 当 除 垢则通 过分析垢 层的化学成分 , 进 尔消 除或溶 垢层 的方法 。 由于 油井 的垢层千差 万别 , 需 要针 对不 然 其它原 因也可能 引起 地 层压力波动 , 而 出现注 水井 出砂。 出砂 的危害 应 , 因此 , 化学 制剂的 适 比较大 : 一是短 期 内不 断地 出砂 会掩埋 油层 , 导 致注 水井躺 井t 二是如 同的油井进行化 学分析才能 找到具体 有效 的办法 , 即便 能够对 症下药 , 在施 工过程 中也 易发 生腐蚀管 道和 污 果 出砂 现象长 期得不到控制 , 会导致 套管变形甚 至井点报废 。 因次注 水 用 范围有限 , 三是 对于易结垢 的设备管 道采用防腐材 料, 防止 腐蚀出 井 出砂 问题 不容小 觑 。 所以, 为了延长注 水井 的使用 期限 , 一定要采 取 染环境 的现象 。

注水井工况诊断技术研究


Q4 Q3 Q2 Q1
5.求每一孔密条件下的注水量(射孔工况诊断)
作出上述曲线后,即可对注水井进行分析。例如某注水井实 际注水量于,孔密为10孔/m,作出该井上述曲线(上图)可作
如下分析:
老爷庙作业区
1. 由图可知,该井理想注水量 Q1 为,该注水量是注水井为裸眼无 地层伤害条件下的注水井的最大协调注水量。 2. 该井孔密度为10孔/m时,协调注水量 Q3 为,而实际注水量 Q4 为 (仅相当于孔密度为5孔/m 炮眼未射开地层或是遭堵塞,假如该 井所有炮眼都是有效的,则使该井注水量降低的原因可归纳为: 射孔完井造成的地层伤害(如孔径、孔深等尺寸造成的伤害和射 孔压实带造成的伤害)。 3. 该井孔密为10孔/m时,协调注水量为 Q3 ,而实际注水量为 Q2 , Q 相当于孔密度为15孔/m是的协调注水量 ,从图3可以看出, 2 明 显大于 Q3 ,这说明该井欲提高注水效率,一是增加孔密或提高 炮眼的有效率,二是消除地层污染。
老爷庙作业区
2.国内发展现状
从1954年开始在玉门油田首先采用注水以来,国 内的各大主要油田先后都进行了油田注水开发,以使油 田长期稳定高产。20世纪60年代大庆采用早期注水、 分层开采获得成功以后,相继在东部渤海湾盆地、大港、 胜利、辽河、中原等地区有大批新油田投入注水开发。 近几年来我国注水开发油田方面进行大量的科技攻关和 研究试验,比较全面地掌握了陆相油田地质特征、油水 渗流机理和规律,形成了配套的工艺技术,积累了丰富 的实践经验。现在我国注水开发油田的技术水平已处于 世界油田开发的先进行列。
老爷庙作业区
注水井注入地层的总水量:
Q Qr1 Qr 2 Qri
3. 井底压力P 和有效注水压力
jwf

注水井管理及分析

注水层
注水层
Y341封隔器
偏心配水器 Y341封隔器 偏心配水器
952-1循环凡尔
中国石油
(三)注水井转注
注水井的试注是指注水完钻后到正式转入注水管理 前的全过程的工艺措施。注水井转注工作主要包括 注水井排液,清理近井地带堵塞、洗井、注防膨剂 以及试注等。
中国石油
(三)注水井转注
1、注水井排液 注水井在改注前,必须进行排液。排液的目的是解 堵,形成压降区,同时可以采出部分油,减少注水井附 近的储量损失,清除井筒近井地带的污染。排液放喷的 强度以不破坏油层结构为原则。
冲检
2 3
投捞检查水嘴 通过井下流量测试找漏验 证,冲检 通过控制放套压激动垢层 用小直径加重杆通或物理化 学除垢
4
封隔器胶筒被污垢掩埋或油 1、投捞测试遇阻 管柱堵塞 管堵塞 2、洗井不通
中国石油
三、注水井故障分析---例题1
某分注井两层段注水,全井注水指示曲线如A图,2006年4月注水压力不变、注水 量逐渐上升,经检查计量仪表完好,地面管线正常,随后测得第二层段历次指示 曲线如B图,第一层段指示曲线正常无变化,根据所给图表和注水情况,回答问 题: 1、该井的启动压力是多少?计算该井的吸水指数? 2、根据资料和指示曲线分析该井注水量逐渐上升的主要原因?
力范围。定量是根据注水井配注方案确定注水量范围。
2)三率:分注井测试率、测试合格率、分层注水合格率。 3)一平衡:以阶段注水为基础的年度地下注采平衡(注 采比为1)。 4)三个及时:及时取全取准资料、及时分析、及时调整。
中国石油
(二)注水井井下管柱
注水井从注水方式来看可分为合注井和分注井。
合注井适合于新井刚投注或层间差异较小的注水井。 分注井适用于层间差异大需要对吸水剖面进行调整 的注水井。

注水井故障分析与处理

中国西部科技 2013年10月第12卷第10期总第291期 29注水井故障分析与处理李士澜(大港油田第六采油厂采注三队,河北 黄骅 061100)摘 要:注水效果直接影响到油井的产量,注水井在管理中时常会出现问题致使注水不达标,采油工作为注水井的直接管理者,要掌握分析处理现场故障的操作技能。

本文主要针对注水井在生产过程中不同故障,进行分析并处理,在孔店油田注水井达到了41口,通过现场快速诊断解决问题,可以提高注水时率和注水合格率,从而稳定或提高油井产量。

关键词:注水井;故障分析;处理DOI:10.3969/j.issn.1671-6396.2013.10.0121 引言“控水稳油”是我们日常管理中经常提到的概念,油井产量是否稳定,与注水质量是密切相关的,在日常生产中,注水井经常会出现这样或那样的问题,影响正常注水,达不到配注指标,影响注水合格率及执配率。

注水井水量的波动,直接影响油井的生产,为此采油工要在尽可能短的时间内处理注水井故障,提高注水合格率。

孔店油田现有注水井41口,在注水井的管理上我们遇到过很多问题,从地面到地下,看似简单的注水井故障,有时需要多次验证,才能找到问题的症结,解决注水井故障也成为采油工一项必需的技能操作。

2 注水井分类及常见故障2.1 注水井分类注水井按注水方式分为正注、反注、合注,按功能又分为笼统注水和分层注水,我们研究的对象主要是分层注水井,而分层注水井在现场又分为地下分注井和地面分注井。

以下是井口及管柱结构图:图1 地下分注井2.2 注水井常见故障注水量和注水压力是注水井的两个重要参数和指标,故障表现首先反映在这两个参数的变化,所以分析就要从这两方面入手,找出它们变化的原因和规律。

不管是哪种注水井,首先要排除的是仪表的问题,一是校对和更换压力表;二是流量计的检查。

仪表确认无误后,还要观察流程是否正确和管线有无穿孔等。

这是相对简单的操作,只要仔细认真就能发现问题,在生产现场,这些也是其他故障分析前先要落实清楚的。

注水井常见故障及处理探讨资料


根据前面所讲,注水过程中造成地层堵塞的 各种堵塞物可大体分为两大类:
一 类: 无机堵塞物,主要有碳酸钙,硫化铁 及氢氧化铁。因此清除无机堵塞物,通常是用 酸处理(盐酸或者土酸处理)。
另一类: 有机堵塞物,即油、蜡、泥浆、砂 类,在井底周围逐年增长,要清除它们的堵塞, 就要对井底附近采取刮、冲措施来提高水井 注水和吸水量。
如某井 2003年3月12日重配完井(上次 2002年4月6日重配),下入Y341-114型封隔器3 级3段,2003年3月24日,采油队反映该井注不 进水。现场多次落实该井:如果超破裂压力 14.7MPa能够完成25方/日的要求,但在允许的 11.6MPa压力下每天只能注5方水。该井三个 层位只有第一个层注水。分析作业时,污染 了油层,洗井后不见效。又将偏I的堵塞器捞 出正注、反注,还是注不进去;上酸化,效果也 不明显。
如某重配井施工后,采油队反映注水压力升高、 注水量下降,
10MPa,50m3 /日
14 MPa,10 m3/日
注水压力已达到破损压力。
到井口落实将井口总闸门关死,放空闸门 打开。发现,水量不大,跟计量间14MPa的排水 量不符。于是, 在井口总测试闸门上卡一块压 力表,关上放空闸门,打开测试闸门,计量间到 井口压力只有8.0MPa,与计量间14 MPa压力相 差太远,后到计量间落实是该单井压力表坏了, 换完压力表后,注水量及压力都正常,从而避免 了该井的返工。
封隔器失效井是采油矿利用单压力计或双压力计,验 证分层配注封隔器时,发现井内封隔器单级或多级失 效、不密封的结果。
验封卡片情况:
水井验封密封卡片(正常)
全井封隔器失效卡片
3.2原因分析
导致封隔器失效的原因有很多:
一是 新型封隔器释放方法需要不断摸索,如K344-
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▪ 为查清注水压力升高的原因,在7月份测试
了全井注水指示曲线与年初测试资料进行 比较,并绘制成两条曲线如图5-1所示。
▪ 在图5—1中,“曲线1”是年初测试的指示 曲线,“曲线2”是近期7月份才测试的指示 曲线。为方便对比,将两条不同时间测试 的曲线绘制在一个坐标系内。从图中可以 看出,“曲线2”向左做平行移动,斜率近 似相等,吸水指数不变。说明该井二次指 示曲线测试时,只是启动压力上升,注水 量减少。也就是说,在相同注水压力下注 水量有较大的下降。从曲线图看,注相同 注水量的油压增加了近1个兆帕。
▪ 从这口分注井的月度综合数据变化表中, 我们查出注水量变化不大,但油压却在逐 渐上升。在年初2月份,泵压为13.8MPa, 油压为10.6MPa,全井配注水量是 180m3/d,实际注水量为189m3/d,分层 注水合格率达到100%。到7月份,泵压为 13.8MPa,稳定;油压为11.8MPa,上升 了1.2MPa;全井配注水量没变,实注水量 是205m3/d,仅上升了16m3/d;分层注水 合格率仍保持在100%。注水压力明显升高, 注水量基本没有变化。
第一节 注水井油压无故变化引发问题的 实例分析
实例1 油压大幅下降是套损的信号
1问题发现
在高压注水时期,有一口注水井在提高注水 压力后,配注、实际注水量都有大幅度的 提高,但在后来,注水井油压却无故下降, 配注、实际注水量仍保持不变,该井地处 闹市区,由于地理环境无法进行分层测试, 作业调整等工作,使得井下注水状况一直 不清。直到发现周围井出现成片套损,才 决心进行作业施工。现将当时的生产数据 列表入表5-1所示。
▪ 从检配数据表中可以看出,偏1层段配注 40m3/d,水嘴为4.2mm,检配结果为不吸 水;偏2层段配注30m3/d,水嘴为3.6mm, 检配结果为57m3/d,比配注差27m3/d, 完成配注的190%;偏3层段配注80m3/d, 水嘴为7.5mm,检配结果为82m3/d,比配 注差2m3/d,完成配注的103%。检配结果, 偏1、偏2与原测试分层资料相差较大。
能计算分层水量,使注水合格率降为零。此后,
连续三天对其进行核实,注水泵压保持在 14.5MPa,油压在12.5MPa以上,实注水量仍然 在140m3/d左右。
▪ 为了查清油压上升的原因并恢复原注水状 况,小队在17日首先进行了反洗井。洗井 后,注水压力、注水量与上升后的变化不 大。
▪ 然后,测试队在18日对其进行了检配测试。 检配时发现偏1没有水量,与原来测试资料 相差较大。具体数据见表5-3所示。
▪ 在泵压允许的情况下提高该注水井的注水压力, 提高注水量。这样,油压由12.2MPa提高到 15.5MPa,配注水量由200m3/d提高到550m3/d, 实际注水由167m3/d提高到583m3/d,注水合格 率达到100%。经过高压注水一段时间后,油压 开始逐渐下降。油压由15.5MPa下降到12.1MPa, 后又下降到8.4MPa,比高压注水时下降了 7.1MPa;全井配注水量不变,实际注水由 583m3/d变化到601m3/d,后又波动到573m3/d, 上下波动在20m3/d左右;当发现周围井套管损 坏时才将其控制在50m3/d,这时的油压仅为 3.3MPa。由于不能进行分层测试,虽然是分层
▪ 分注井井下水嘴发生堵塞在资料上显示的也不完 全相同。有的井是油压上升,注水量相对稳定; 有的井是油压上升,注水量出现下降。
▪ 4 采取措施
▪ (1)发现问题应该首先进行洗井,消除水嘴 堵塞因素。
▪ (2)如果洗井不能排除堵塞问题,就重新进 行检配、拔堵、检查水嘴,重投堵塞器。
实例3 油压上升,吸水指数不变 反映出油层压力上升
▪ 现在,注水管线,井下分层管柱在长期使用中由 于腐蚀、结垢,还有注入水中的含油等杂质,有 时随注入水进入井下,使分层注水井经常发生水 嘴堵塞现象。尤其在分层测试时,由于仪器或工 具在井筒中上下运动,管壁上的附着物被刮下随 注水经过水嘴进入油层,更加剧了这种状况。出 现堵塞后,有的经过洗井即可解决,有的洗井也 不能完全恢复正常。
▪ (3)专业部门的人员接到报告后,按程序安排查套 工作,并拿出处理意见。
实例2 井下小层水嘴堵导致分注井油压上升
▪ 在正常情况下,不论是分层注水井还是笼统注水 井,在短时间内只要注水压力稳定,注水量就应 相对稳定;而注水压力提高,注水量就应增加。 当分层注水井测试完成以后的短时间内,只要注 水井泵压稳定,油压就应稳定,注水量也应保持 相对稳定;如果油压升高,注水量也应增加。如 果注水井泵压稳定,油压上升,而注水量不升或 下降就说明注水井出现异常情况。反过来说,当 井下层段水嘴出现问题时,油压或注水量就会发 生反常的变化。
▪ 该井的注水压力经历了由低到高、又到低, 而注水量由低到高后基本保持不变。也就
是说注水压力得到提高,注水量同时也得
到提高;当油压大幅度下降后,实际注水
量却始终保持不降,还能较好地完成配注。
从该注水井的生产数据表中,可以看出原 注水压力为12.2MPa;配注水量为 200m3/d;实际注水量为167m3/d;分层 注水除有一个层段欠注外,其他两个层达 到配注要求,注水合格率为67%。为提高 周围油井的油层压力,保证周围油井有足 够的自喷能量,
注水井问题诊断处理
高培中心党校
崔笛
▪ 第一节 注水井油压无故变化引发问题 的实例分析
▪ 第二节 注水量无故变化引发问题的实 例分析
▪ 第三节 注水井资料录取问题的实例分 析
▪ 第四节 聚合物注入井出现问题的实例 分析
▪ 在水驱过程中,注够水、注好水是保持高 水平开发油田的基础,也是油田稳产的基 础,始终是油田人追求的工作目标。多年 来,在现场的生产管理、操作以及专业技 术人员精心地管好每一口注水井,认真、 准确地录取每一项原始资料、数据,观察、 分析注水井的注水状况及变化,查找、处 理注水井各种方面的问题。在总结注水井 多年的生产管理、经验、教训的基础上, 为注水井注好水、注够水,及时发现、分 析、处理出现的问题做好各方面的工作。
▪ 2.诊断结果
▪ 偏1水嘴堵塞。
▪ 在检配后捞出偏1堵塞器,水嘴的孔眼被死 油堵死。更换水嘴后重新投入堵塞器,恢 复正常注水后油压又降回到原来的压力水 平上。经测试检配,各层段注水恢复到原 状况。
▪ 3.原因分析
▪ 分层注水井各小层的注水量是按其水嘴大小进行 分配的。在正常情况下,应该是注水压力稳定, 全井及各小层的水量不会出现大的变化。当井口 油压突然升高,而全井注水量不变时,说明井下 小层注水量出现了比较大的变化。这是因为注水 压力上升,水嘴两端的压差增大,全井及各小层 注水量必然要上升。如果是注水压力上升,而全 井水量变化不大,这时井下小层的水量就会出现 较大变化,有的层升高,有的层就会减少乃至不 吸水,这种情况只有小层水嘴发生堵塞才会出现。
▪ 这口井的套损就说明了这类情况,在高压 注水时,尤其是注水井在高出破裂压力许 多的情况下注水,更易使套管发生变形、 破裂、错断而损坏。当注水井的套管损坏 后,注水压力就会大幅下降,而注入量不 会降低。这时,注入水就会在井下的地层、 油层中乱窜,不知水注到什么地方。不但 注入水失去驱油作用,而且还会引发其他 井的损坏。
▪ 从两个月的生产数据变化表中,我们看出 该井油压在逐渐上升,而注水量不升还有 所下降。在3月初,该井的泵压为14.8MPa, 油压为13.6MPa,全井配注水量是 100m3/d,实际注水量为95m3/d。到了4 月下旬,配注不变,泵压为15.1MPa,稍 有上升;油压为15.OMPa,比3月初上升 了1.4MPa;实注水量为82m3/d,下降了 13m3/d。
井但实际是在笼统注水,井下各层的注水▪ 2.诊断结果
▪ 该井由于高压注水使套管损坏。
▪ 在施工作业时才发现该井管柱拔不动。于 是进行大修查套,施工发现该井是套管错 断,最后对其进行了工程报废。
▪ 3.原因分析
▪ 在注水开发的油田,注水井应该保持相对 均衡的压力进行注水,注水压力不宜过高 (在注水井破裂压力以下)。油田开发应该保 持区块与区块之间、井与井之间、层段与 层段之间的地层压力相对平衡。如果注水 压力不均衡,会造成地层压力失衡,使有 的井、区块压力高,有的压力低,就容易 引发地层滑动造成套管损坏,即变形、破 裂、错断等。注水井的套管一旦损坏,注 入水就会在地下乱窜,起不到驱油的作用。
▪ 2.诊断结果
▪ 出现此类情况只能是油层压力上升导致了 油压上升,注水量不变。
▪ 3.原因分析
▪ 油层压力上升的原因有很多,但归纳起来 只有两种,就是只注不采或注大于采。当 注水补充的能量得不到释放,积累起来会 使油层压力逐渐上升。油层压力上升会使 注采压差减小,注水量逐渐下降。油层压 力上升使注水井的启动压力、油压升高, 要完成配注方案,就必须逐步提高井口注 水压力,以保持注水量稳定。
▪ 4.采取措施
▪ (1)在采油井上采取提液措施,释放注水井 的能量,防止油层憋高压。
▪ (2)由于油层物性差或堵塞采油井无法提液, 应采取压裂、酸化等改造措施,保证油井 的提液要求。
▪ (3)如果采油井无法采取提液措施,应适当 降低注水井的配注水量,以保证注采平衡, 油层压力稳定。
这是一口井的注水数据,你能看出什么特征?
▪ 为落实油压升高,注水量有所下降的原因, 在4月26日对该井测试了全井注水指示曲线
并与以前测试的指示曲线进行比较。对比 结果如图5—2所示。
▪ 在图5—2中,“曲线1”是前期测试的全井指示 曲线,“曲线2”是4月份测试的全井指示曲线。 为方便绘制曲线,两次测试资料都折算成相同油 压下的注水量,而且同样将两条不同时间测试的 指示曲线绘制在一个坐标系内以便对比。从曲线 对比看出,“曲线2”明显向左偏移,斜率增大, 吸水指数减小;该井的启动压力升高,相同油压 下的注水量明显减少,油井的注水能力变差。
实例4 注入水质差导致油压上升,吸 水指数下降
▪ 如果注水井注入了大量水质比较差的水会 造成井筒附近的油层堵塞,使注水井的启 动压力、注水压力上升,吸水指数下降。
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