大倾角综采之路

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综采工作面大倾角俯采、转采的可行性分析

综采工作面大倾角俯采、转采的可行性分析

综采工作面大倾角俯采、转采的可行性分析简要介绍了综采工作面在复杂的地质条件下的回采工艺及应注意的问题标签:俯采;旋转开采;回采工艺1、引言我国北方,是中国煤炭的老工业区,多数矿井的开采服务年限已达半个世纪之久。

位于黑龙江省边陲城市—鸡西;有一座现代化矿井——东山煤业有限公司(原小恒山煤矿)。

曾经在改革开放初期为我国的煤炭事业做出了突出的贡献。

东山煤矿至九十年代进入三水平以来,随着开采深度的增加,煤层的赋存条件变得及其复杂;不仅煤层的倾角大,而且大块煤田内褶曲、断层纵横交错,顶板破碎,矿压增大,瓦斯含量增加。

为综采工作面设置带来了很大困难。

为了保证综采工作面的可开采储量,减少搬家次数。

因此大倾角俯采、转采工作面的开掘势在必行。

然而如何解决大倾角俯采,转采工作面的采煤工艺和开采方法是摆在我们面前新的难题。

2、该综采工作面具有的优点东山煤矿一六三综采队所开采的下东采3#下左一工作面就是属于大倾角俯采,转采工作面。

该工作面的设置具有如下优点:1、避开大断层,减少工作面因过断层所造成的设备损坏、安全无保证、煤质下降以及洗煤困难等不利因素。

2、增加了回采储量(工业储量为46万吨,回采储量为44万吨),从而延长开采时间,避免了工作面频繁搬家,降低不必要的劳动成本和劳动强度。

3、增加了煤炭的回收率,减少了掘进工程量,从而提高了企业的效率。

3、该综采工作面存在的问题虽然该工作面具有如此多的优点,但所面临的众多回采难题是必须要解决的。

具体难点如下:(1)俯采坡度大(最大为18.5度);转采坡度大(最大为22度)。

(2)旋转开采时下机头不动,顶板压力增大,支护难以及输送机下窜等难题。

(3)旋转开采角度大(设计为99度),实际达105度。

如此条件在鸡西矿业集团所属煤矿属于首次开采。

(4)旋转工作面不等长(最长为176米,最短为172米)。

(5)旋转开采开始前,结束后工作面不等长。

开采前为169米;结束后为162-164米。

大倾角煤层综采工作面安全回采技术实践范文(5篇)

大倾角煤层综采工作面安全回采技术实践范文(5篇)

大倾角煤层综采工作面安全回采技术实践范文随着煤炭资源的逐渐枯竭,越来越多的煤矿开始开采大倾角煤层。

然而,由于大倾角煤层的特殊性,传统的矿山开采方法已经无法满足安全、高效的要求,因此需要对大倾角煤层综采工作面进行安全回采技术的研究和实践。

本文将围绕大倾角煤层综采工作面的安全回采技术进行探讨,并结合实践案例进行分析。

一、大倾角煤层的特点及综采工作面的安全回采技术需求大倾角煤层是指煤层倾角大于45°的煤层。

相对于普通煤层,大倾角煤层存在以下几个特点:首先,大倾角煤层产量高,资源丰富;其次,大倾角煤层的顶板和底板稳定性差,易发生顶板下垮、底板破裂等地质灾害;另外,大倾角煤层的综合利用价值低,难以进行分层开采;最后,由于大倾角煤层的开采顺序受限,存在安全隐患。

为了解决大倾角煤层的开采问题,需要开发适应大倾角煤层特点的综采工作面安全回采技术。

具体而言,需要解决以下几个方面的问题:首先,需要解决综采工作面的支护问题,确保顶板和底板的稳定;其次,需要解决煤矿通风和瓦斯抽放问题,保证矿井的安全作业环境;最后,需要解决大倾角煤层回采的顺序问题,合理安排回采顺序,降低安全风险。

二、大倾角煤层综采工作面的安全回采技术实践1. 综采工作面的支护技术大倾角煤层综采工作面的支护技术是保证工作面稳定的重要措施。

传统的支护方法在大倾角煤层的工作面上存在一定的局限性,因此需要开发适应大倾角煤层特点的新型支护技术。

一种适用于大倾角煤层的支护技术是采用锚杆支护。

锚杆支护具有支护强度高、适应性强的特点,能够有效支撑大倾角煤层的顶板和底板,减少顶板下垮的风险。

在实践中,可以将锚杆支护与喷浆锚索支护相结合,既能增加支护刚度,又能增强顶板的稳定性。

另一种适用于大倾角煤层的支护技术是采用综合支护方法。

综合支护方法包括采用支架、锚杆、喷浆等多种支护方式,综合运用不同的支护措施,提高支护效果。

在实践中,可以根据倾角和煤层的稳定性特点,灵活选择支架的数量和支护方式,以达到最佳的支撑效果。

大倾角综放工作面开采技术研究课件

大倾角综放工作面开采技术研究课件
回采工艺
采用综采放顶煤技术进行回采,即在 工作面推动过程中,通过放顶煤的方 式将顶煤垮落,利用支架进行支撑, 并采用刮板输送机等设备将煤炭运输 至地面。
设备配置与选型
采煤机
选用具有大功率、大倾角适应性 的采煤机,能够在大倾角工作面
上稳定运行,提高开采效率。
液压支架
选用具有足够支撑力和防滑性能的 液压支架,能够有效地支撑工作面 顶板,防止工作面塌落和滑坡。
大倾角综放工作面开 采技术研究课件
目录
CONTENTS
• 大倾角综放工作面开采技术概述 • 大倾角综放工作面的工程地质条件 • 大倾角综放工作面的开采技术方案 • 大倾角综放工作面的工程实践与效果分
析 • 大倾角综放工作面开采技术的经济与社
会效益分析
01 大倾角综放工作面开采技 术概述
定义与特点
技术创新与改进方向
支架防倒防滑
针对大倾角工作面支架易倒滑的问题,研究新型支架防倒防滑技 术,提高工作面安全稳定性。
采煤工艺优化
结合工程实践经验,对采煤工艺进行优化改进,提高采煤效率和质 量。
智能监测与控制
引入先进的智能监测与控制技术,实现对工作面开采过程的实时监 控和自动控制,提高开采过程的自动化和智能化水平。
特点
提高开采效率,降低生产成本, 增加煤炭资源回收率。
定义:大倾角综放工作面开采技 术是一种在煤层倾角较大(通常 大于15°)条件下,采用综合机械 化放顶煤技术进行开采的方法。
适应大倾角煤层开采,有效解决 传统开采方法中工作面布置困难 、设备稳定性差等问题。
对开采设备要求较高,需具备较 好的防滑、防倒和稳定性。
05 大倾角综放工作面开采技 术的经济与社会效益分析
经济效益分析

131105大采高大倾角综采工作面总结6.29

131105大采高大倾角综采工作面总结6.29

大采高大倾角综采工作面总结大采高、大倾角给工作面回采带来很大的难度,容易发生窜矸、片帮、倒架等事故,给回采带来极大的安全隐患。

通过采取各种有效手段,成功的解决了大采高、大倾角开采过程中的技术难题,实现了工作面的安全、高效回采,收到了良好的经济效益。

一、工作面概况综采工作面位于新集一矿1水平3采区。

该工作面风巷煤层底板标高为-499.65~-529.55m,机巷煤层底板标高为-565.96~-582.25m,平均走向长1207.1m,平均倾斜144.7m。

工作面老顶为中细砂岩、石英砂岩,厚度为0.83~22.65m,平均9.53m;直接顶为泥岩、砂质泥岩,厚度为4.96~11.79m,平均8.43m;直接底为泥岩,厚度为5.89~7.05m,平均6.74m。

工作面煤层底板向下约4.5m处通常发育有一层厚约0.86m的11-1煤。

工作面回采的11-2煤煤层总体为宽缓的背斜构造,另外F10断层伴生的背斜构造从本工作面西部近东西向穿过工作面。

煤层走向50°~90°,煤层倾向320°~0°,煤层倾角15°~29°,平均为20°。

煤层结构较复杂,层间滑动断层较为发育,受其影响煤层厚度、产状变化较大,绝大部分含有2~3层夹矸。

纯煤厚2.70~4.3m,平均纯煤厚度为3.40m,全层厚度为3.4~5.3m,局部煤层全层厚度达到6.8m。

工作面可采储量为81.2万吨。

本工作面区域上位于阜凤逆冲断层前锋构造带,受其影响地质构造较为复杂。

根据底板抽排巷、瓦斯高抽巷及其联巷、工作面掘进期间实际揭露的资料以及钻探、物探资料综合分析对工作面回采影响的断层有4条。

工作面回采时的正常涌水量为10~20m3/h,最大涌水量为76 m3/h。

工作面所在的11-2煤层经抚顺煤科分院鉴定为煤与瓦斯突出煤层,工作面按突出危险区管理。

工作面瓦斯绝对涌出量为21.78 m3/min。

浅论煤矿大倾角俯采综采工作面开采的一些关键技术钱地

浅论煤矿大倾角俯采综采工作面开采的一些关键技术钱地

浅论煤矿大倾角俯采综采工作面开采的一些关键技术钱地235052)淮北朔里石矿业公司,安徽淮北(:本文简介大倾角俯采工作面的设备布置情况,并详细分析了回采过摘要程中一些需要控制的关键技术问题。

:煤矿开采;大倾角俯采;综采;关键技术关键词引言1o下回采,而120~煤矿综采工作面,在正常情况下综采设备比较适宜俯角o以上的坡度回采时应用就较少了,其开采的难度也较大。

但是,26在平均俯角对这样的煤层实因此,在现实中遇到这样的大倾角工作面开采还是经常出现的。

需要对一些关键技术问题进行在开采过程中遇到的问题还是比较多的,施俯采,研究,以采取相应的技术措施,完成区域煤炭回采任务。

2 采面设备的选型我单位综采工作面就属于大倾角综采工作面。

根据采区的具体情况,工作,机板输送支压架,SGZ-800/800型刮综设面安了ZZ7600-20/40型采液及机型转载设运煤机,输巷安了SZB-730/55采滚型MG400/920-WD双筒l(布置见图泵站装设型胶带输送机,R3400/31.5型乳化液泵站2SDJ-100/75×所示)。

13 大倾角俯采工作面回采的关键技术控制对于大倾角俯采工作面,由于其倾角及俯角均较大,对回采过程中工艺组织、设备维护要求也比较高。

鉴于回采的难度大,安全又受到威胁,因此,在技术管理上要切实做好顶板控制,并在设备防滑、支架防倒、采煤工艺组织、机电设备维护等方面都要及时跟进管控,确保在开采过程中的安全高效效果。

1)根据顶板压力显现规律,做好技术控制。

①加强综采工作面顶板压力显现规律监测。

加强工作面矿压监测,以获取顶板来压规律资料,指导生产非常重要。

为此,可在工作面按每间隔15m布置1条测线,每条测线上要安设1块KBJ-l/l型组合式压力表,通过自动记录及人工巡查来获取数据。

通过观测,掌握工作面上、中、下段初次来压的时间不,初次来压步距,判定工作面基本顶平均初次来压步距。

在工作面推进过程中,周期来压步距也有差异,各支架间周期来压步距均不同。

综采工作面大倾角仰采工艺的探索与实践

综采工作面大倾角仰采工艺的探索与实践

眼 2 0 煤 层 发 生 褶 皱 背 斜 构 造 , 层 走 向变 化 近 3m 煤 5 。 因此 , 0, 工作 面在 自开切眼 2 0 3 m的走 向推采 中为大
倾角仰采 。
2 大倾 角仰 采存 在 的主 要 问题及 分析
( ) 作 面选 用 了 Z 5 0 1/ 7型掩 护 式液 压 1工 Y O /32 支架 , 该支架采用 了双伸 缩立 柱、 整体 顶梁 , 减少 了 随 采高变化对 立柱缩节拔节的工序 , 有利于顶 板管理 , 更 同时 , 该支架 增加 了底 调千 斤 顶 , 帮 板 长度 不小 于 护
收购该 矿后 , 通过 技 术 改造 , 实 际产 能超 过 了 年产 现 2 水平 。井 田含煤 地层 为石炭 系太原组 ( 2) 二叠 Mt C t、
系山西 组 ( 2 ) 可采煤 层 为 1 、# 5 、 # ,# 为 Ps , # 3 、# 9 煤 3 煤
主 采煤 层 。
1 2 工 作 面 概 况 .
a e s mmai e . y u y z d Ke r s S e p dp mi i g p o e s p a tc y wo d te i n n r c s r ci e
1 矿 井 及 工 作 面 概 况 1 1 矿 井 概 况 .
沿工作面倾 向的分力 , 还有一 向采空 区方 向的分力 , 而 且这一分力 随仰 采 角 的增 大而增 大 。因此 , 工作 面机 道顶板极易断裂 冒落 。 ( ) 作 面煤 壁 易 片帮 。由于仰 采 角度 较 大 , 2工 工 作面运输机每推 进一 个循 环步距 , 输机 的里沿 和外 运 沿 出现 3 c 的高差 。一方面 , 8m 增加垫运输机外沿 的工 序及工作量 , 另一方面 , 由于受支架推移杆与 运输机联

过腰巷大倾角综采转采开采实践

过腰巷大倾角综采转采开采实践

过腰巷大倾角综采转采开采实践【摘要】大倾角综合机械化采煤过腰巷转采的现场生产综采实践,提高煤炭回收量。

【关键词】过腰巷;大倾角;转采;综采实践0.前言东山煤矿现已经在三水平上下山开采,井田范围内地质构造复杂,断层多,褶曲构造发育,薄煤层煤量达到矿井总储量的55%。

随着开层深度增加,矿压增大,顶板比较破碎,形成不规范采面,煤层倾角大,上炮采,普采生产效率低并且安全无保障,同时,根据回采煤层煤质优劣、煤层赋存厚度高低搭配的原则,针对上述情况成功实现过腰巷、大倾角、转采综采技术。

为减少资源浪费,小采面,边角煤的回收找出一条途径。

在二采区左二工作面尝试过腰巷、大倾角、一次性转采角达35度,成功后在其它采面得到充分应用。

以下对首采区左二工作面在过腰巷,大倾角,综采转采的现场技术管理做以介绍。

见工程平面图1.工作面自然状况二区3#层左二综采工作面由于受地质构造断层影响,可采走向长度上巷310m,下巷170m,面长为125-160m,采高1.45m,煤层倾角29°-31°转采时最大俯采角20°,可采储量7.4万吨,瓦斯绝对涌出量13m3/min。

顶底板及煤层情况见煤层柱状图2.工作面所使用设备采煤机:MG132/310-BW,掩护式液压架:BY200-06/15,工作面刮板输送机:SGW-15C(整铸式),下巷设备:桥式转载一台,SGW40T×2;胶带输送机二台,SJ-80;刮板输送机一台,SGW40T×2。

MG132/310-BW采煤机主要技术参数BY200-06/15掩护式液压支架技术特征3.转采工作面方法介绍(1)此面为不规则工作面(倒梯形),下巷与开切眼的夹角为140°,下巷超前上巷60米,根据回采经验,回采时一般下巷要超前上巷10-15米。

回采时先以下巷为转点找上头开采,割煤工作面上出口处煤壁可达到正常截深0.6m,向下逐渐减小直到下出口处截深为零,截深大小可具体根据推溜子进度掌握,但必须保证及时拉架,调正架型,保证工作面三直。

综采工作面过长距离大倾角变坡巷道回采技术实践

综采工作面过长距离大倾角变坡巷道回采技术实践

综采工作面过长距离大倾角变坡巷道回采技术实践摘要:巷道掘进过落差大于10m以上的大断层时,在煤体缺失后,为尽快钻入煤体,巷道会大角度、长距离的变坡。

潘三矿1632(1)工作面轨顺受Fd28H=12m断层影响,当工作面回采至变坡段巷道时,要先后进行俯采、仰采最后大角度俯采通过,直接跟巷道回采难度大,机电设备易损坏。

采取提前刹底、挑顶飘车、风巷架木垛钻底等方案,实现了安全高效通过大断层和变坡巷道,避免了煤机行走机构损坏的机电事故发生。

关键词:综采工作面;大断层;大角度;长距离;变坡巷道1 工作面概况1632(1)工作面可采走向长度1200m,面长238m,平均煤厚1.9m,Fd28H=12m断层与工作面斜交,断层面从95架揭露撵至机尾160架结束,倾向影响40架,全岩段最大达30架,走向影响220m。

轨顺巷道掘进受 Fd28 H=12m断层影响,巷道起伏多,需先后进行40m的10°下山俯采、60m的8°上山仰采、30m的20°大角度俯采方可通过。

2过断层及变坡巷道方案2.1 过断层严格按照“找准层位、跟顶回采、控制采高、超前支护”的原则回采。

2.2 Fd28为正断层,煤断在下面且落差较大,过断层具体方法为:断层下盘严格跟11-2煤顶板回采,不丢顶煤,工作面进入断层上盘时,断层上盘从断层面开始向工作面机头方向,提前全线刹底、破顶,每硐刹底量不超过200mm,刹底坡度要保证工作面能够正常抵车和煤机正常行走,直至跟上断层上盘11-2煤顶板回采。

2.3 轨顺受掘进施工影响,巷道连续起伏,且倾角变化大。

原则上轨顺风巷内支架跟顶回采,其余段根据断层实际揭露及变化发展情况,以避硬就软为原则,合理调整层位,及时刹底或漂车回采。

2.4 在轨顺退尺630~660m段,巷道掘进破底施工,岩性为中细砂岩,机尾10架难以避开硬岩,煤机截割困难,采取打眼放炮松动后再用煤机进行回采。

2.5炮眼采用三花眼布置,间排距800×800mm,孔径42mm,选用三级煤矿许用炸药,正向装药,每眼3卷药,孔深1.8m。

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中国煤炭报/2010年/7月/26日/第003版xx大倾角综采之路本报记者xx通讯员xxxxxx五大灾害俱全、煤层分岔合并频繁、煤层倾角大多在30度到65度之间的绿水洞煤矿,多年来在不断的摸索尝试和屡败屡战中,攻克了大倾角、急倾斜煤层综采技术难关,也为其他有相同问题的兄弟单位探索出了一条——xxxx是xx的家乡。

离邓小平故居30公里处,有一个矿井叫绿水洞煤矿,是四川煤炭产业集团广能公司下属的主力矿井。

绿水洞煤矿煤层赋存条件很差,水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大灾害俱全。

最突出的问题,是其煤层分岔合并频繁,煤层倾角大多在30度到65度之间,开采条件恶劣,安全管理难度极大。

而就是这个绿水洞煤矿,在全国煤炭行业名气很大,全国60多家兄弟单位和科研院所先后到该矿参观学习过。

学习什么呢?学习其在大倾角、急倾斜煤层上实施综采的成功技术、经验及精神。

在这样的地质条件下,绿水洞煤矿多年来充分践行邓小平提出的“科学技术是第一生产力”的理念,在摸索尝试和屡败屡战中,一直坚持走机械化发展道路,10多年间相继攻克了大倾角、急倾斜煤层综采技术难关,实现了综合机械化开采。

同时,也为广能公司和全国其他有相同问题的煤矿,探索出了一条成功的大倾角综采之路。

攻克大倾角绿水洞煤矿的煤层分布就像英文字母“M”。

“可要是大倾角的煤层不能实现安全高效开采,绿水洞煤矿就真的没有任何出路了!”绿水洞煤矿1981年12月建成投产,当时隶属于华蓥山矿务局(川煤集团广能公司的前身)。

该矿最初设计年生产能力60万吨,使用的开采技术是高档普采。

绿水洞煤矿的煤层分布就像英文字母“M”,两个背斜夹一向斜,越往深处开采,煤层倾角越大。

1997年,全国煤炭市场疲软,供大于求,煤炭经济形势很不好。

而对于绿水洞煤矿,更大的困难是20度以下倾角煤层基本枯竭,如果用传统的高档普采工艺开采更大倾角的煤层,安全和产量难以保证。

而大倾角煤层的综合机械化开采,又是世界性的技术难题,国际上都还没有成功破解的先例。

绿水洞煤矿到了进退两难、举步维艰的严峻关头。

要解决产量低、安全条件差、回采率低、劳动强度大、万吨掘进率高、效益差等问题,唯有实现综合机械化开采,这是毋庸置疑的发展方向。

但再次下这个决心,对于华蓥山矿务局和绿水洞煤矿来说,都异常艰难,因为该矿在大倾角煤层综采之路上已经有过一次痛苦的经历,有过一次刻骨铭心的惨败。

早在1993年,该矿曾试用过一套从波兰进口的综采设备,3年多时间,这套综产设备仅产煤3万多吨。

综产产量比炮采还低!这以后,煤层倾角如此之大的煤矿是否合适上综采的问题,在华蓥山矿务局引发了一场大争论,否定和疑问的声音此起彼伏。

“可要是大倾角的煤层不能实现安全高效开采,绿水洞煤矿就真的没有任何出路了!我们都还好说,矿上这几千名工人怎么办呢?”现任绿水洞煤矿矿长谢家鹏当时是矿上调度中心主任,回想当年最困难的日子,他说矿上几千名工人的生存问题,一直是绿水洞煤矿上下坚持攻克大倾角煤层综采技术的原动力。

华蓥山矿务局、绿水洞煤矿的领导经过再三调研、论证,最终决定再试一次。

他们在极端困难的情况下,筹措资金1000多万元,与西安矿业学院、上海煤科分院等科研单位紧密携手,继续攻关大倾角煤层综采项目。

时任华蓥山矿务局总工程师周邦远主动与华蓥山矿务局局长立下了“若项目失败就自动辞职”的“军令状”。

在安装设备和试采的1000多个日日夜夜里,因为煤层倾角过大,综采工作面出现支架无法接顶、运输机无法推进及下滑、遇陷落柱、端头支架遇水无法推进等问题。

技术难题一个接着一个,没有人知道前路如何。

“我们也萌发过放弃的念头。

最难的时候,你说到什么程度?我们的总工程师周邦远有时候都说‘快点让我死了算了’。

”谢家鹏说。

现在说起周邦远,川煤集团广能公司上上下下都说他是个非常有毅力的人,衣着朴素,性格坚毅,很有袁隆平的风范。

在攻关大倾角煤层综采项目时,井下一出现问题,他就立即赶到现场,几个馒头一壶凉水,他就能在井下守一两天。

他在井下最多连续工作过三天三夜。

能让他说出这句话,工作难度和压力之大可想而知。

与此同时,绿水洞煤矿广大职工也是加班加点,甚至义务献工、带病加班,为承载全矿希望的大倾角煤层综采项目出一分力。

1998年4月12日,费尽千辛万苦如期安装成功的大倾角煤层综采工作面正式试采。

试采第二个月,出煤23392吨。

这是一个令大家伙五味杂陈的结果。

综采工作面能顺利运转了,但月出煤量这个数字与全矿甚至整个矿务局上上下下的期待又相差甚远。

怎么办?绿水洞煤矿领导、技术人员、承担试采任务的采煤三队全体职工,开始反复推敲、论证、对比,改进、改良。

技术革新在全矿迅速开展起来。

情况终于一点点好转,到1998年9月,该工作面仅21天(其余9天停产放假)时间就出煤42697吨,平均日产已达到2033吨。

1999年底,该矿大倾角煤层综采技术经相关专家考察、鉴定,并荣获“四川省科技进步一等奖”。

有关专家认为,达到“国内首创,国际领先”水平。

虽然得到了专家的肯定,但大倾角煤层综采技术的革新并没有止步。

绿水洞煤矿领导在自我总结大倾角综采开采历程时认为,完全攻克25度到42度煤层的大倾角煤层综采技术难关,前后历时接近10年。

再攻急倾斜大倾角煤层综采技术终于走向成熟。

工作面片帮和飞矸伤人,液压支架、刮板运输机、采煤机三机整体倒滑,采煤机下滑,采煤机加油速度慢等技术难题,一个个又接踵而来。

10年孜孜不倦的努力,大倾角煤层综采技术终于走向成熟,但这并没有让绿水洞煤矿一劳永逸。

2007年,新的难题很快出现了。

随着开采深度的增加,煤层赋存条件越来越复杂,煤层倾角越来越大,绿水洞煤矿5654工作面平均倾角达55度,最大倾角达63度。

该工作面煤层厚度为2.5米至3.5米,走向长度1400余米,工作面倾斜长130米,煤炭储量70余万吨,是绿水洞煤矿建矿20多年来遇到的倾斜度最大、走向最长、煤储量最多的工作面。

“煤层倾角大于45度时,我们原用于大倾角煤层综采工作面的刮板运输机和液压支架就开始打滑,无法保证安全高效生产。

”谢家鹏说,如何破解倾角45度以上急倾斜煤层综采技术的世界性难题,再一次摆在了绿水洞煤矿的面前。

有了10年扼腕一搏的成功经历,绿水洞煤矿这次更加坚信“科学技术是第一生产力”。

谢家鹏向全矿发出了“弘扬大倾角精神,保持领先优势,攻克急倾斜难关”的动员令。

2007年初,急倾斜煤层综采攻关选定了第一块试验田,在煤层最大倾角达63度的5654急倾斜煤层工作面,谢家鹏亲自担任项目攻关组组长。

如同当年的周邦远一样,他也毅然向广能公司立下了“军令状”。

急倾斜煤层综采工作面,已然陡得快竖起来了。

工作面片帮和飞矸伤人,液压支架、刮板运输机、采煤机三机整体倒滑,采煤机下滑,采煤机加油速度慢等技术难题,一个个接踵而来,让人不得喘息。

2008年匕八月份,该矿采至煤层倾角达63度的工作面时,因工作面局部出现高达2米的大断层,造成支架连续倒架、背架达10多架,同时,因倾角过大,致使支架底板推底,底座悬空,工作面根本无法拉架、移溜。

“没有别的办法,矿领导和技术人员跟班,假如上午出现问题,我们下午就开始研究,反复讨论,反复实验,直到问题解决。

”谢家鹏说。

还是像攻关大倾角煤层综采项目一样,绿水洞煤矿上上下下不断探索、实践,在大倾角煤层综采技术的基础上,不断完善、改进设备性能及优化开采工艺。

在这次的攻关过程中,绿水洞煤矿和广能嘉华公司合作,共同设计适用于45度至60度倾角煤层的四柱式急倾斜支撑掩护液压支架及配套的采煤机和刮板输送机,并在5654急倾斜煤层综采工作面首次试用。

由于科技人员的科学设计、严格审查,确保了液压支架性能完善、技术先进、操作可靠,有效地解决了急倾斜煤层综采工作面综采“三机”防滑,串矸、片帮、飞矸伤人等技术难题,保证了急倾斜煤层综采工作面的顶板支护和安全。

由于急倾斜煤层综采实验成功,绿水洞煤矿的年产量由原来的60万吨增加至2008年的107.6万吨(该矿2005年核定年生产能力为120万吨),回采工效也由4吨/工提高到17吨/工。

采煤工作面由5个减为3个,采煤工人数由800人减为320人,全矿职工由4200人减为2100人。

煤炭回采率达95%以上,与1985年以前相比提高了35%至40%。

2009年,绿水洞煤矿被中国煤炭工业协会命名为“行业一级安全高效矿井”,被川煤集团评为“安全高效矿井”,为确保矿井安全周期越来越长铆足了后劲。

谢家xx说,前阵子有位专家问他:“大倾角、急倾斜煤层综采技术都成功了,接下来你们还有什么想法?”他说,在煤层倾角达五六十度的工作面,工人在工作面爬上爬下两三个来回,就累得气喘吁吁,工作强度实在太大,绿水洞煤矿下一步要探索自动化操作。

“我们想在3年至5年内,打造急倾斜煤层自动化控制综采工作面,把工人从高强度的劳动中解放出来,做到无人则安!”惠及各兄弟绿水洞煤矿的大倾角之路,不仅带动了嘉华公司的发展,也为同在广能公司的兄弟矿井培养了大批人才。

3年前,广能集团嘉华公司生产的广能嘉华牌急倾斜液压综采支架第一次正式走出四川,落脚东北,在黑山白水之间获得了自己的一席之地。

黑龙江龙煤集团双鸭山分公司一个煤矿2008年4月装备了83架嘉华公司生产的急倾斜液压综采支架后,年产量提高了40%,工效提高了239%,年创效益达6759万元,并且杜绝了各类安全事故的发生。

通过这次的愉快合作,2009年,黑龙江龙煤集团双鸭山分公司决定与嘉华公司再次合作,签订了急倾斜液压支架及端头支架80余架。

这标志着嘉华公司广能嘉华牌急倾斜液压综采支架在xx市场得到了用户认可和发展巩固。

其实嘉华公司并不是传统的煤机生产企业,它的前身是华蓥山矿务局机电总厂,只是从事煤机维修和简单加工等工作。

1997年至2005年,大倾角煤层综采技术发展缓慢,主要原因是支架使用单位与设计单位相距太远,设计单位无生产实践经验,而生产现场的意见得不到重视,大倾角支架的功能还处在上世纪90年代的水平,还存在许多无法解决的难题。

于是绿水洞煤矿和嘉华公司开始进行设计和生产大倾角煤层综采专用支架的合作,嘉华公司从而走上了生产大倾角、急倾斜煤层综采专用煤机产品的特色发展之路。

2005年,广能嘉华牌急倾斜(60度)综采液压支架,顺利通过了北京支架检测中心鉴定。

该项设备制造技术填补了国内外采煤机械制造史上的空白,获得中国煤炭工业协会科技进步一等奖。

“嘉华公司生产的支架,都是先在绿水洞煤矿使用,发现什么问题,我们共同研究讨论,再拿回去改进。

”谢家鹏说,“外面用户的煤层倾角都没有绿水洞煤矿大,所以嘉华公司卖出去的支架使用起来一定没有问题。

”嘉华公司声明,能够为业主提供大倾角煤层综采工作面设计、生产系统布置研究方案;为业主提供综采人才培训基地;到业主矿指导综采设备安装、试生产、工作面搬家等全过程服务。

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