汽轮机推力瓦检修
汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理

汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理摘要:某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。
该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,一直存在推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,导致机组无法长期满负荷运行,影响到电厂设备安全及经济效益。
经过认真分析,找到了推力轴承工作瓦块温度偏高的主要原因,采取措施进行处理后,机组带50MW负荷运行,工作瓦块温度由121℃降至83℃,效果明显,恢复了机组满负荷运行能力,解决了3号汽轮机推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,保证了该电厂机组的安全稳定运行。
关键词:汽轮机;推力轴承;推力瓦温度1概述某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,型号:N50-6.1/475;额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。
该机组前轴承为径向推力联合轴承,由轴承壳体、推力瓦块组件和径向轴承瓦块组成。
推力轴承瓦块组件分正负两组,分布在转子推力盘的两端,每组有11个瓦块,瓦块安装在持环上;推力瓦块背部有平衡块,通过平衡块的摆动,使轴向负荷平均分布于各推力轴承瓦块上,从而使推力瓦块表面的负荷中心都处于同一平面内,每一个推力轴承瓦块均承受着相同的负荷。
机组正常运行时,工作瓦块受力,所以工作瓦块温度高于非工作瓦块温度。
该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,推力轴承工作瓦块温度一直偏高(数据详见表1),最高时达到121℃(汽轮机厂家设计值:115℃报警;130℃跳机)。
为了控制工作瓦温度不超标,该机组经常保持负荷在40MW左右运行。
表1:3号汽轮机推力轴承瓦块温度数据2推力轴承工作瓦温度高原因分析2.1推力盘与推力轴承工作瓦端面位置不平行2022年4月份,该电厂3号汽轮机临停检修,现场拆检推力轴承组件,发现工作瓦右侧半边瓦块(见图2-1:#3、#4、#5、#6、#7、#8)均有磨损,其中有3块瓦块磨损比较严重(见图2-1:#4、#5、#6),左侧半边瓦块没有出现明显的磨损(见图2-1:#1、#2、#9、#10、#11),机组运行中瓦块温度比较高的是#4瓦块(见图2-2:对应#2测点位置)。
水泵汽轮机推力瓦检修工艺流程

水泵汽轮机推力瓦检修工艺流程英文回答:Water Pump Turbine Thrust Bearing Overhaul Process Plan.1. Preparation.Drain the oil from the bearing housing.Remove the bearing housing cover.Inspect the bearing housing for wear or damage.2. Disassembly.Remove the thrust washer and thrust bearing.Inspect the thrust washer and thrust bearing for wearor damage.Remove the oil seal.Inspect the oil seal for wear or damage.3. Cleaning.Clean the bearing housing, thrust washer, thrust bearing, and oil seal with a solvent.Dry the bearing housing, thrust washer, thrust bearing, and oil seal with a clean cloth.4. Inspection.Inspect the bearing housing, thrust washer, thrust bearing, and oil seal for any signs of wear or damage.If any signs of wear or damage are found, the affected component must be replaced.5. Reassembly.Install the new oil seal in the bearing housing.Install the thrust bearing and thrust washer in the bearing housing.Install the bearing housing cover.Tighten the bearing housing cover bolts to the specified torque.6. Testing.Fill the bearing housing with oil.Run the water pump for a short period of time.Check for any leaks or unusual noises.7. Final Inspection.Inspect the bearing housing for any leaks or unusual noises.If any leaks or unusual noises are found, the water pump must be disassembled and the problem corrected.中文回答:水泵汽轮机推力瓦检修工艺流程。
汽轮机检修规程

汽轮机检修规程为了保证我厂汽机设备的安全经济运行,加强汽机检修管理,提高设备的可靠性,延长设备的使用寿命,指导检修员正确进行检修,特制定本检修规程。
第一章设备结构概述和技术规范第一节设备结构概述一,N30—3.43型汽轮机系青岛捷能汽轮机股份有限公司制造带有三段非调整抽汽凝汽式汽轮机。
二,汽轮机的通流部分由一个双列调节级和十一个压力级组成,三,汽轮机转子为挠性转子,叶轮全部为套装结构。
叶轮采用锥型轮面,内孔红套于轴上,以保证高度的对中性及传递一定的扭距。
转子上的其它套装部件也采用卫定的过盈量,以保证在高速旋转时的对中,轴上的两半定位圈是用来固定套装件的轴向位置的。
为了减少轴向推力,第一级到第十级叶轮都开有平衡孔。
调节级的平衡孔开在转向导叶环上,调节级与第十一级不开平衡孔,以保证之这两级叶轮有较高的轮面强度。
汽轮机额定工作转速为3000r/min,临界转速为1826r/min。
通过刚性联轴器与QF-30-2汽轮发电机转子相联接,这种联轴器具有结构简单工作可靠和耐用等特点。
汽轮机的旋转方向顺汽流方向看为顺时针方向。
四,汽轮机的工作蒸汽由两台150T/h循环流化床的蒸汽锅炉通过蒸汽母管供给,经过锅炉主汽门—二道主汽门—隔离门—电动主汽门通过三通接头分左右两侧进入汽轮机。
主汽门内装有滤网,以防水滴或杂物进入汽轮机。
主汽门,高压调节汽阀蒸汽室与汽缸为一体,新蒸汽从主汽门直接进入高压调节汽阀蒸汽室内。
汽缸下部有高压加热器,除氧器,低压加热器用回热抽汽口。
汽缸排汽室通过排汽接管与凝汽器刚性连接。
排汽接管内设有喷水管,当汽温度超限时,喷入凝结水,降低排汽温度。
排汽管两侧有人梯,从排汽室上半的人孔可进入排汽室内,直至凝汽器扩散室。
排汽室顶部装有安全膜板,当排汽压力过高,超过限定值时,安全膜片破裂,向大汽排泄蒸汽。
前汽缸由两个“猫爪”支撑在前轴承座上,前轴承座放置在前底板上。
可以沿轴向滑动。
后汽缸采用底脚法兰形式座在后底板上。
浅析汽轮机推力瓦温高的原因及处理

浅析汽轮机推力瓦温高的原因及处理摘要:热电厂汽轮机中的推力瓦部件,经常出现温度过高的现象,严重影响汽轮机的正常运行。
本文分析了推力瓦温度过高的原因,并结合实例,介绍了一些处理方法,仅供参考。
关键词:推力瓦温度高处理推力瓦是汽轮机中一个重要部件。
如果轴向推力过大,或推力瓦块温度过高,将会导致机组保护停机,一但推力瓦块乌金磨损烧坏,转子便会发生不允许的轴向位移,使汽轮机通流部分发生碰撞、磨损等严重事故,所以推力瓦的正常工作是保障汽轮机安全运行的重要条件之一。
1、推力瓦块温度高的原因分析1.1 瓦块温度普遍升高机组试运行阶段如果润滑油温和油压正常的情况下,推力瓦块温度普遍高,可能是推力瓦块油楔小,进油不畅或回油量小造成的,在运行中也可检查推力轴承工作面与非工作面的温度。
参照l号轴承温度是否偏高,如果温差较大,可调整推力轴承回油孔针形阀开度在总行程的2/3以上,观察推力瓦温是否下降。
机组投运一段时间后,瓦块温度逐渐升高,并与负荷大小有一定的关系,这可能是在运行中通流部分工况改变所致,常见原因有:叶片结垢,平衡盘处轴封磨损改变了平衡推力的大小等原因造成。
1.2 某块瓦块温度偏高在汽轮机运行中,推力轴承瓦块中有某块温度经常偏高,如果排除热工测点错误,则可能是瓦块尺寸偏厚,或推力瓦定位安装环上的销钉松动,将瓦块顶起造成的,需解体推力瓦,检查推力瓦定位安装环上的销钉是否把紧,在平板上测量瓦块厚度,将所有推力瓦块涂红丹粉,整体组装后与推力盘研磨,检查瓦块的接触面积是否达75%以上。
1.3 上半瓦块温度偏高(1)针对推力支承联合轴承,应考虑推力轴承支撑弹簧刚度是否变小或支撑杆高度不够,造成推力轴承头部下垂,使工作面上半部瓦块承受的压力增大,温度升高。
(2)针对自位式推力轴承,应检查球面和安装环定位销钉与销孔,如定位销孔偏斜或定位销变形,会妨碍球面瓦的自位性能,或使上、下半推力瓦受力改变,引起上下两半瓦块温度不均。
1.4 不同瓦块温度升高且无明显规律在电厂检修中遇到的最难以消除的推力瓦块温度升高的情况是无规则的瓦块温度升高,即处理了这一块,下次又出现了另外一块,这次处理了下瓦,下次又变成了上瓦,这样问题就比较复杂。
汽轮发电机组推力瓦维修标准

机组停机,蒸汽来源可靠切断、泄压、降温;操作部位挂牌。
三、网络工程进度
四、网络工程进度
作业要点
作业标准
技术及安全要求
1.作业前准备;
2.汽轮机汽缸拆卸
3.汽轮机汽缸回装
4.清理作业现场,人员撤离。
1.1开具工作票;
1.2组织检修人员学习维修作业标准,进行危险源辨识;
1.3 作业前辨识现场存在的风险,填写《设备事业部作业项目危险源风险控制措施确认表》;
1.3现场设置安全监护人、安全警戒线,并禁止其他无关人员进入。
2.1使用螺栓加热棒拆除结合面螺栓前,确认螺栓加热器接入漏电保护器、送电安全到位。使用过程中,根据汽缸结合面螺栓空间位置调节、插入、拔出加热棒,防止烫伤,并在调节好位置后停送电,对狭窄区域作业人员站位安全合理,有安全防护措施;
2.2使用气割作业时氧气瓶应稳固平放于地面,丙烷气瓶应垂直放置并固定,氧气瓶和丙烷气瓶的距离不得小于5m,现场配备消防器材;
3.3扣缸过程中,不允许任何东西掉入缸内,水平结合面螺栓由中间向两端均匀紧固,螺栓、螺母应顺畅无卡涩现象;
3.4就位
①吊物下落到离安装位置的基准面0.5米以下时,确认安全情况下,方可用手扶持;②就位稳固前,严禁解开吊装索具;
3.5所有附件安装与拆除时步骤相反,紧固无泄漏。
4.1摘牌前确认作业全部完成且人员已撤离现场,坚持“谁挂牌,谁摘牌”的原则,严禁他人代摘检修警示牌;
汽轮发电机组汽缸拆装标准
一、工器具准备
50吨行车1部;气焊工具2套;φ38mm×2m钢丝绳4根;φ38mm×12m钢丝绳2根;活络扳手;敲击扳手4套;螺栓加热器1套;10-42mm梅花扳手2套;40*1200mm撬棍2把;2磅手锤2把;10T*3m手拉葫芦2台;磨光机1台;电源盘1个;0.01mm-10mm塞尺2把;300mm锉刀2把;砂纸。
汽轮机推力瓦检修(共24张PPT)

:瓦块上的旋转箭头应与转子的旋转方向一致,否则应重新安装。 • 将支撑环上的防转键就位在正上方,组装推力轴承上半瓦壳并打入定位销,均匀紧固结
合面螺栓,用0.03mm塞尺检查水平结合面应塞不入。
14
推力间隙的确定及调整
•推力轴承全部组合完毕后,分别在高中压转子及推力
座的端面架2个百分表,表的测量杆与轴线平行, 测量部位必须在光滑的平面上。 •用千斤顶沿轴向来回推动转子至轴向前后极限 位置(轴承座上百分表微动即可),分别读出转 子及推力轴承座百分表的最大、最小值,做好记 录。转子上轴向百分表的差值,即是转子的窜动 量。此窜动量减去推力轴承座的窜动量即为推力 间隙。
• 使高压转子危急保安器飞轮向上,作为转子的零位。 •根据图纸提供的K值(K=8.5±0.13mm),将K值板放入 K值轴向间隙处,将高压转子向调阀端推足。然后复测高 压转子左右两侧K值间隙是否符合要求。 •测量高中压缸所有通流间隙,对偏小的通流间隙做出标 识。 •测量出高压转子L值。L值即转子在K值位置时,转子对 轮与轴承室端面的距离,并做好标记,作为热工定位 高压转子轴向位移的依据和平时小修监测高压转子轴 向位置的监测点。
瓦块厚度差
推力 瓦支 撑环
承力面 厚度差
推力轴承间隙测量、调整
单位
质量标准
检验方法及测量器具
表面光滑无毛刺、凹坑、 划痕和机械划伤
观察
乌金无脱胎
PT检查或超声波检查
mm
符合制造厂要求,一般 ≤0.02
外径千分尺或百分表
光滑,无毛刺、道痕
观察
#4汽轮机推力瓦检修作业指导书

揭 扣轴瓦时应使用环首螺栓 将丝扣全部旋进轴瓦的丝孔内 安全地起吊
使用合格的起重工具 捆绑起吊应平稳 牢靠
所有拆卸的法兰 管口 进油口作好封堵
推力轴承上部热工测点再回装时防止碰撞
在回装或拆除推力瓦块应防止挤伤手指
三 工作步骤
通知热工拆除热工线
通知调速揭前箱 通知热工拆除前箱内热工线
用深度尺测量调整螺钉高度 并做好记录见附页
检修公司检修文件包
文件编号 1
秦电检修公司
检修作业指导书
页数: 共 4 页 编号: BT/009
人员要求
检修作业名称
专责工
1人
检修工
2人
#4 机推力瓦检修
生效印
助手
人
电焊工 人
使用指导书的设备
工作负责人签字
起重工 2 人
试验工 人
300MW 汽轮机
工作成员签字
其他
人
质量控制点:
见证点 W: 1 个 停工待检点 H 1 个
清洗推力瓦块 衬环
检修公司检修文件包
秦电检修公司
检修作业指导书
对推力瓦块厚度进行测量 做好记录见附页
检查瓦块乌金厚应不小于 1.5mm 做好记录见附页
检查推力瓦块接触面积 接触均匀且接触面积 80% 推力瓦块乌金上应无有裂纹 脱胎等其他缺陷
瓦块乌金经修刮后是否验收合格
是
文件编号 1 页数: 共 4 页 编号: BT/009
否
签字 日期
见证点W1 班组 分公司 质安部 设备部
推力瓦回装必须在 K 值定位后进行 K=11.20mm –0.25mm
将衬环装入推力轴承并将瓦块回装
回装两侧调整垫环
通过楔型调整垫块复测推力间隙 实测值
汽轮机推力瓦磨损分析与处理

图2:割管前高中压外缸水平
图3:割管后高中压外缸水平
2.3、汽缸及轴承座洼窝检查与处理
2、检查与处理
2011年2月,2号机按计划进行中修,为彻底查清造成#2机推力轴承频繁磨损的原因,重点对推拉装置,汽缸、轴承箱及轴颈扬度,汽缸及轴承座洼窝,管道应力,轴系中心等进行了检查,发现并处理了以下问题。
2.1、前轴承箱及滑销系统检查与处理
解体前测量前轴承箱有关数据,发现高中压缸调端A排侧猫爪联系螺栓压板无间隙,角销与前箱左右均0.02塞尺不进,前轴承箱与台板间隙超标,前部最大间隙0.55mm,前箱左侧前扬1.88mm/m,右侧前扬1.62mm/m,整体扬度超标。吊出高中压外下缸,重新研磨前轴承箱与台板接触面积,按#1轴颈扬度调整前箱纵向水平至合格范围,重新调整滑销系统间隙至合格范围。
图1:推力轴承工作面磨损情况
检查油系统及轴承相关数据,发现油系统母管油压偏低,润滑油压为0.088MPa,低于正常运行要求的0.10~0.15 MPa要求;瓦块活动灵活,不存在卡涩现象。检修过程中,采取以下措施:1)通过扩大推力轴承工作面进油节流孔板直径,加大工作面进油量;2)对瓦块进油进行油囊修刮,改善进油状况;3)增加瓦块内弧进油口;4)调整瓦块之间间隙,尽量减少进油槽泄油量;5)更换大功率润滑油泵;6)更换射油器,增大润滑油压及油量;7)主机油系统漏点消除等措施对油系统进行改进,润滑油压提高到0.13 MPa。通过上述采取的措施,虽然取得一定效果,但仍没有从根本上解决瓦块磨损情况。从运行参数看,机组运行参数正常,机效良好。通过对实际运行的推力计算,实际轴向推力远未达到设计极限,初步排除了因轴向推力过大而造成的瓦块偏磨原因。为了彻底查清磨损原因,专业人员加强对运行数据的收集和分析,通过平时缸胀数据观察,当高中压缸左右膨胀偏差超过1mm时,同时发生磨瓦现象,为查清缸胀趋势,在2011年11月及12月两次停机后,分别对前轴承箱收缩进行了监测。两次监测数据显示:1)、前箱在收缩过程中,机头端向右侧偏斜约0.20mm,结合推力瓦磨损过程中,缸胀最大偏差右侧大于左侧1.2mm。从DCS历史站调取机组启动过程中前箱膨胀数据看,发现启动过程中左右膨胀过程局部出现偏差2.2mm的偏差。判断前箱在膨胀过程中有向左侧偏斜现象。造成此现象的原因初步分析为:通过定中心梁传递到前箱的推力不均,造成汽缸左右膨胀不均。2)、监测数据显示前箱左侧在收缩过程中有间断向前突然胀出现象,收集停机过程中前箱收缩趋势,证实此数据真实有效,说明前箱收缩过程中受到向机头方向的推力。导致前箱前后移动的力,主要来自于汽缸热胀冷缩过程中通过定中心梁传递的推力或拉力。停机过程中,正常情况下,前箱受到定中心梁传递的来自于汽缸收缩而产生的拉力而回缩,此推力的存在说明高中压缸在停机收缩过程中受到了向机头方向的推力,分析认为,此力最大的可能是来自于与汽缸连接的管道应力。结合以往检修过程中,曾经在拆卸中压导汽管连接法兰螺栓过程中,存在法兰错口,螺栓被法兰憋死的现象,再结合2号机2号高调门振动,导致油动机连接螺栓频繁断裂的现象,说明过大的管道应力是存在的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
推力轴承定位
•高中压转子轴向定位后(以K值的为准), 装复推力轴承。在推力轴承端面两侧水平 方向各架一只百分表,表杆在推力座上, 监视推力座轴向的位移量,并在高中压转 子上再架一只百分表,表杆指向高压转子, 与轴线平行,监视高压转子的轴向移动量。
13
推力轴承轴向定位
•首先将电机端左右两边调整螺钉向下旋紧,使工 作侧推力瓦块紧靠在推力盘上,两侧推力座百分 表移动量要一致,同时监视转子上百分表指针移 动量,当指针移动0.01mm时即停止旋紧电机端 斜垫块的螺栓。记录下推力座两侧百分表读数值, 将调阀端调整螺钉下旋紧,监视推力座两侧百分 表指针,当指针一移动即停止旋紧调阀端调整螺 钉,改为旋紧电机端调整螺钉,使推力座两侧百 分表读数始终保持在该读数上,均匀锁紧斜垫块 直至锁死推力轴承座。
• 拆下来的各部件用煤油或清洗剂清洗干净,并用压缩空气 吹干。 • 用着色或超声波方法检查推力瓦块轴承合金表面有无脱胎、 脱落、裂纹及其他损伤,并采用相应办法进行处理。 • 检查各瓦块轴承合金表面的接触情况,每块瓦块接触面积 应占整个接触面积的75%以上。不合格需刮研处理,测量 推力瓦块厚度,各瓦块厚度差不大于0.02mm。 • 检查推力轴承支撑环、调整垫片有无损伤、变形及裂纹。 确保配合面光滑无毛刺、变形及其他机械损伤。 • 检查推力瓦块背部定位销孔及来油口无杂物和毛刺,定位 销和O型圈无损伤、损坏。
• 测量各调整螺钉的高度,做好修后记录,并用钢丝将各螺钉锁紧。
• 联系热工人员,回装推力瓦测温元件及其引线,回装其他保护元件。 • 检查轴承箱内各项工作已完毕,清扫轴承箱,确认轴承箱内无任何杂 物,扣轴承箱上盖,打入定位销,均匀的紧固结合面螺栓。
Байду номын сангаас
22
四、推力轴承标准
推力轴承间隙测量、调整
检验项目 单位 质量标准 检验方法及测量器具
•在推力轴承座的两侧,各有一对 调整螺栓和固定楔块给定了转子 正确的轴向位置后, 另一侧的一块楔块 也必须楔紧,一防止 轴承壳体在轴承座内 发生轴向窜动。
10
高中压转子轴向定位
• 使高压转子危急保安器飞轮向上,作为转子的零 位。 •根据图纸提供的K值(K=8.5±0.13mm),将K值 板放入K值轴向间隙处,将高压转子向调阀端推足。 然后复测高压转子左右两侧K值间隙是否符合要求。 •测量高中压缸所有通流间隙,对偏小的通流间隙做 出标识。 •测量出高压转子L值。L值即转子在K值位置时,转 子对轮与轴承室端面的距离,并做好标记,作为热 工定位高压转子轴向位移的依据和平时小修监测高 压转子轴向位置的监测点。
瓦垫与进油口接触
单位
质量标准 四周接触严密 符合制造厂要求
检验方法与测量器具 涂色法检查
进油节流孔尺寸
推力间隙 每块推力瓦块接触 面积(不含油楔部 分) 油封环总间隙 Mm Mm
符合制造厂要求 ≥75%
组装后往复顶动转子, 百分表测量 涂色法检查 塞尺测量
符合制造厂要求
7
金斯布里型推力轴承
•单独安装在高中压缸端部的前轴承座 内; •推力瓦块背后有两排支撑块(上下支 撑块),工作中使每块瓦块均匀受载 荷,能自动调整分配受力,因而具有 良好的自调性能。
8
金斯布里型推力轴承
•为防止轴承外壳在轴承座中转动,在 轴承外壳上下两部的水平面处均有凸 缘插入定位机构。
9
金斯布里型推力轴承
• 检查推力瓦壳机加工面、配合面应无机械损伤和裂纹,确 保修后光滑无毛刺。组合状态用0.03mm塞尺应不能塞入。 • 检查推力轴承调整装置,尤其是滑动面应光滑,无毛刺、 裂纹和机械损伤。 • 检查推力盘两侧应光滑,无毛刺、沟痕,瓢偏度和平面度 不小于0.02mm。 • 检查并清理推力轴承来回油管,无杂物,清扫干净后用白 布包好。 • 测量推力间隙。
汽轮机推力瓦检修
1
目 标
•了解轴瓦分类及作用 •了解推力瓦的结构 •掌握推力瓦壳定位 •掌握推力间隙测量 •掌握推力瓦检修工艺及标准
“Add a customer testimonial or pull quote here. Add a customer testimonial or pull quote here.”
14
推力间隙的确定及调整
•推力轴承全部组合完毕后,分别在高中压转 子及推力座的端面架2个百分表,表的测量杆 与轴线平行,测量部位必须在光滑的平面上。 •用千斤顶沿轴向来回推动转子至轴向前后极 限位置(轴承座上百分表微动即可),分别读 出转子及推力轴承座百分表的最大、最小值, 做好记录。转子上轴向百分表的差值,即是转 子的窜动量。此窜动量减去推力轴承座的窜动 量即为推力间隙。
拆除推力轴承各油管,做好标记。各油管接头用细白布或塑料布包好加封。 测量推力轴承定位机构的调整螺钉高度,做好记录。 联系热工人员拆除推力瓦块测温元件及其引线,并保存好。
•
•
推轴测量推力间隙值,做好修前记录。并将转子推向工作位置,测量转子与 轴承箱定位尺寸,做好记录,供推力轴承组装时参考。
拆除定位机构调整螺钉上的锁紧钢丝,并将左右定位机构的各部件做好标记, 以免回装时装错。
瓦块外观检查
瓦块脱胎检查 瓦块厚度差 推力 瓦支 撑环 承力面 厚度差 mm mm
表面光滑无毛刺、凹坑、 划痕和机械划伤
乌金无脱胎
观察
PT检查或超声波检查 外径千分尺或百分表 观察 外径千分尺沿周长测 量各点厚度
符合制造厂要求,一般 ≤0.02
光滑,无毛刺、道痕 ≤0.02
推力轴承间隙测量、调整
检验项目
4
支持轴承的作用
•承担转子的重量和不平衡重量产生的 离心力,并确定转子的径向位置,保证 转子中心与汽缸中心一致,以保持转子 与静止部分间正确的径向间隙。
5
推力轴承的作用
•承受蒸汽作用在转子上的轴向推 力,并确定转子的轴向位置,以 保证通流部分动静间正确的轴向 间隙。
6
二、推力轴承
•单个推力轴承 •支持推力联合轴承
•
松调整螺钉锁紧螺母,将调整螺钉松回数扣,提起可调楔块。拆除座架盖固 定螺钉,吊出座架盖和调整螺钉及可调楔块。同时取出固定楔块、垫片等小 部件,用塑料布包好,最好左右分开包装。
拆推力瓦壳水平结合面螺栓,吊出上半推力瓦壳。 取出推力瓦调整垫片、支撑环和推力瓦块,做好标记,分别包装、妥善保管。
• •
推力轴承检修
11
推力轴承定位
•推力轴承座的轴向位置由定位块决定。 定位块包括调整螺钉、可调契块、固定契块与 垫片。 •当需要得到汽轮机转子在汽缸内的正确位置时, 可用调整螺钉使可调契块上下移动,从而改变推 力轴承壳体的轴向位置。 •调整螺钉转一圈可改变推力轴 承座的轴向位置0.10mm。轴承 座两边的调整螺钉必须改变相同 的量。同样推力轴承座的前契块 和后契块也必须改变相同的量, 但方向相反。
• 将支撑环上的防转键就位在正上方,组装推力轴承上半瓦壳并打入定位 销,均匀紧固结合面螺栓,用0.03mm塞尺检查水平结合面应塞不入。
• 将推力轴承定位机构的各部件按标记正确回装,并紧固座架盖固定螺栓。
• 移动推力瓦壳,使推力轴承工作面与推力盘靠死,此时复测转子与轴 承座定位尺寸应与转子K值定位时一致。拧紧调整螺钉,楔紧固定楔 块。 • 若推力间隙合格,且瓦壳窜动量不大于0.02mm,推力轴承就组装结 束。此时应复测转子与轴承座的定位尺寸,误差应不大于0.03mm。 • 连接推力轴承各油管。
2
一、轴承概述
•轴承的类型 汽轮机采用的轴承有推力轴承 和支持轴承
“Add a customer testimonial or pull quote here. Add a customer testimonial or pull quote here.”
3
轴承的工作条件
•工作时,在轴颈和轴瓦之间形成油膜 ,建立起液体摩擦,以保证机组安全 平稳地工作。(润滑和冷却作用)
15
推力间隙的确定及调整
•推力间隙也可以通过移动推力轴承 座来测量。 •将推力轴承座向电机端或调阀端任 一侧推足,再将推力座反向推足, 推力座两侧百分表移动量就是推力 间隙。
16
三、推力轴承检修工艺
• 联系热工人员,拆除轴承盖上的各种接线。
•
• • •
拆除轴承箱水平结合面螺栓,拔出定位销,吊走上盖。
推力轴承组装
• 将清扫合格的下半瓦壳按标记正确就位。 • 落入转子,将转子按照K值正确就位,此时测量转子与轴承座的定位值, 并做好记录。
• 在推力盘、瓦壳配合面涂少量透平油,以便瓦块安装后能自由滑入。
• 将推力瓦块调整垫块按标记就位在支撑环上,连同调整垫片一起滑入瓦 壳内。注意:瓦块上的旋转箭头应与转子的旋转方向一致,否则应重新 安装。