300KA大型预焙电解槽的炉帮形成研究

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浅谈300kA预焙电解槽的技术优化控制

浅谈300kA预焙电解槽的技术优化控制

铝电解专业技术总结考生姓名: xxxx申报职业(工种): xxxxx申报级别: xxxx浅谈300kA预焙电解槽的技术优化控制摘要: 本文分别从300kA电解槽对其焙烧启动、后期管理及正常生产期的参数控制及优化进行了阐述。

焙烧启动阶段采用焦粒焙烧,通过合理控制各项技术指标,焙烧启动阶段顺利进行。

后期管理阶段主要是根据迅速降电压的指导思想,对各项技术参数的调整进行了合理尝试,取得了较好的效果。

正常生产期通过提高氧化铝浓度控制精度和技术管理创新,降低了电解槽炉底压降和阳极效应系数,各种能耗明显降低,电解槽稳定性增强,提高了电流效率。

关键词: 铝电解槽焙烧启动后期管理技术优化受世界金融危机冲击,有色金属国内外市场需求萎缩,价格暴跌,铝价也随之大幅下跌,电解铝企业的生存面临着前所未有的威胁,加之国内节能降耗的大趋势要求,降低生产成本已成为刻不容缓的问题。

鸿骏铝业300KA电解系列通过对技术管理创新和新技术的运用,逐步摸索出了低电压下,电解槽稳定高效运行的方法,各种能耗明显降低。

1.焙烧启动管理鸿骏铝业300KA电解槽256台电解槽采用的是沈阳铝镁设计院设计的电解槽,公司通过对启动及后期管理的摸索,探索出了一套合理技术管理思路,取得了较好的成绩。

1.1 焙烧过程管理我公司300KA电解槽采用的是焦粒加石墨焙烧,无效应湿法启动。

焦粒与石墨的配比采用的是8:2,角部采用7:3,铺设厚度为2cm,焦粒与石墨碎的粒度要求为0.2cm~0.4cm。

装槽料有所改变,把边部冰晶石用电解质破碎块替代,达到减缓热冲击的目的,极间缝不装物料、中缝添加电解质块达到加强热对流的效果,使电解槽各部位升温平衡。

焙烧时间控制在120h以上,温升梯度则按表1进行控制,在此温升梯度条件下,使阴极内衬充分焙烧焦化,避免温差过大造成阴极表面和内部裂纹的产生, 防止电解槽早期破损槽的产生。

表1 各阶段温升梯度控制温度控制范围/℃所处阶段温度提升速度/℃·h- 1温升梯度/℃· h- 1≤200软化阶段主要排出水分15左右10~13 200~700挥发分大量排出的阶段5 7~10>700粘结剂的焦化过程基本结束10~15 9~12在实际生产过程中,为了避免电流分布不匀对电解槽寿命产生影响,就要求从焦粒粒度选择、焦粒配比、铺设厚度、座极、拆除分流片等方面入手进行严格把关,同时在焙烧期间要按照公司制度对阳极电流分布进行测量,并对偏差过大的阳极电流进行调整。

300KA大型预焙电解槽的炉帮形成研究

300KA大型预焙电解槽的炉帮形成研究

300KA超大型预焙电解槽炉帮形成的探讨(洛阳豫港龙泉铝业有限公司河南伊川 471300)摘要:本文通过洛阳豫港龙泉铝业有限公司20万吨300KA大型预焙电解槽的技术特点进行分析探讨,通过槽型设计优化改进,对电解槽各项工艺参数和操作质量进行优化配制,使电解槽形成了规整、坚固的炉帮,取得了良好的效果。

关键词: 300KA 电解槽技术条件炉帮形成1前言自2002年以来,我国相继投产了数家300KA特大型中间下料预焙槽系列,豫港龙泉铝业有限公司是在全国第一家采用这一槽型的厂家,而这一槽型的关键技术也就是如何解决炉帮形成问题。

电解槽三场(磁场、热场、力场)的合理配制是炉帮形成的基础,启动时非正常期的正确管理是炉帮形成的关键。

正常期各种技术条件的合理搭配又对炉帮的形成起到了延伸和保护作用,洛阳豫港龙泉铝业有限公司300KA改进型20万吨系列对上述问题做了深入细致的研究并进行了合理的改进,合理科学发解决了炉帮形成问题,为同类槽型的管理起到了很好的借鉴作用。

2存在的问题河南豫港龙泉铝业在限公司一期256台超大型中间下料预焙阳极电解槽于2002年6月16日通电焙烧,11月21日全部启动结束,12月底256台电解槽综合电流效率完成91.35%,2003年1~6月电流效率达93.76%(整流效率为97.4%),原铝品位Al 99.70以上铝达到100%。

2004年电流效率在下滑趋势,原铝中的硅铁含量开始上升,一部分槽相继出现了侧部碳化硅砖粉化、钢窗发红、原铝质量下降等现象,给生产带来了一系列问题,为了解决这一问题,我们制定了“一压、二扎、三补”的措施,即对炉帮发空的地方进行人工压壳加工,不作大的加工处理,而对钢窗发红严重的部位进行扎边加工,另外对粉化比较严重的地方进行不停槽补炉处理,这一措施的实行虽然在一定程度上扼制了炉帮的粉化、发红,但也存在着一定的弊病:一是人员劳动强度增大;二是部分料块进入炉底造成伸腿肥大、炉底压降增大;三是对槽子人为影响较大,槽子不时出现电压波动现象,四是修补侧部费用较高,多功能机组使用频繁,每补一米需花费5300元左右,增加了吨铝成本。

300kA预焙电解槽漏槽原因及预防措施

300kA预焙电解槽漏槽原因及预防措施
关键 词 : 电解槽 漏槽 沉淀 炉 帮破 损 水 平 电 流
中图分类号 : T F 8 2 1
文献标识码 : A
文章编号 : 1 6 7 2 — 1 1 5 2 ( 2 0 1 6) 0 6 — 0 1 1 3 — 0 4
漏 槽 是 指 电 解槽 在 运 行 期 间 因侧 部 炉 帮 遭 到 破坏 后 电解 质 、 铝 液熔 化 槽 壳后 漏 出或 因 电解 槽 炉 底 出现 破 损 铝 液熔 化 阴 极钢 棒 后漏 出 的生 产事 故 。 前 者被称 为 侧部 漏槽 , 后 者 为底部 漏槽 。 2 0 1 4年 , 山 西 华 圣 铝业 有 限公 司 ( 全 文简 称 华 圣 铝业 ) 出 现 多
炉帮 , 使其变薄 , 电解质水平同时升高 , 容易出现上极 面浸泡 钢爪 现象 。这种 现象 主要发 生在低残 极 , 不 仅 造成原铝质量铁含量升高, 还会增加电解工调整电解 质水平的劳动量。炉帮中存在大量氧化铝 , 炉帮融化 后, 会促使电解质 中的氧化铝浓度升高, 槽 电阻发生 改变 , 电压上 升 , 干扰微机 误判下 料 。炉帮变 薄 , 存 在 水平 电流发 生短路 的风险 , 如图 4 — 3 所示 。 沉淀 过多 ,

3 0 0 k A预焙 电解槽漏槽原 因及预 防措施
张卫新 1 , 3 , 王跃琪 , 李明照 s
( 1 . 山西华圣铝业有限公司 , 山西 苏州

永济
0 4 4 5 0 1 ; 2 . 国家知识 产权 局专 利局专利审查协作汀苏 中心 , 江苏 太原 0 3 0 0 2 4 )
经济损 失 。
观察 电解槽 侧部 炉帮 破损 的位 置 以及 破损 前 炉
帮 的情 况 , 如图 1 所示。 破损 发 生 在散 热孑 L 处 ,距 槽 延 板下 方 约 1 0 e m

大会交流曹雁冰300KA新型阴极铝电解槽的成功实践1-资料

大会交流曹雁冰300KA新型阴极铝电解槽的成功实践1-资料


公司简介
东方希望集团是我国大型民营企业集团,始创于1982年,总部设在上海浦东,现有员 工10000多人。2019年初,集团投资在包头建设大型铝电一体化项目。包头希铝是东 方希望集团的全资子公司,内蒙古自治区重点企业,全国光彩事业重点项目。
• 包头希铝位于包头国家稀土高新区,,铝厂一期工程于2019年10月投产,目前三期前10 万吨已投产,全部投产后将形成80万吨/年产能,配套建设了总装机容量1320MW的大 型自备火力发电厂。公司采用了国内和国际多项先进技术,主要经济技术指标居国内 同行业领先水平,是一个高起点、大容量、低污染的大型现代化工业企业。
2019/8/7
项目 工作电压 电流效率 交流电耗 铝水平
5月份技术条件的对比
普通槽
最好的槽
3.85v
3.71v
91%
91%
12997
12524
29-30cm
19-20cm
最差的槽 3.8v 90% 12971 25-26cm
2019/8/7
普通槽电压
2019/8/7
1078号槽电压
2019/8/7
• 我们对两种方法全部进行试验比较,其中灌电解质的2127凸台90%掉了, 而采取两段焙烧的1078比较好,所以先灌铝水两段焙烧法经多家铝厂使用 证明是成功的,突破了大型电解槽不能先灌铝水的思想禁锢,其中按冯老师 配方对极缝和周围糊进行覆盖起到很大作用。
2019/8/7
300kA新型阴极结构电解槽的焙烧
• 根据新型阴极结构电解槽碳块具有凸台结构的特点,燃油焙烧一步到位至900℃,然后灌入电解质 进行启动的方法,凸起破损掉块严重,后采用燃油-铝液二段焙烧技术,燃油焙烧装置由重庆大学 制作,采用二段焙烧技术后,掉块现象基本消失,燃油-铝液两段焙烧方法如下:

300kA槽筑炉规程讲解

300kA槽筑炉规程讲解

山西华泽铝电有限公司合金铝项目300k A预焙阳极电解槽筑炉规程工程编号:CS0615室审:审核:校对:编制:沈阳铝镁设计研究院二OO八年一月目录1. 槽底砌筑 (1)1.1工艺要求 (1)1.2材料指标 (2)2. 阴极炭块组制作 (6)2.1工艺要求 (6)2.2材料指标 (8)3. 阴极炭块组安装 (12)3.1工艺要求 (12)3.2材料指标 (13)4. 阴极炭块周围砌筑 (14)4.1工艺要求 (14)4.2材料指标 (15)5.碳化硅侧块砌筑 (17)5.1工艺要求 (17)6. 扎固 (17)6.1工艺要求 (17)7. 干式防渗料 (20)7.1 干式防渗料物理性能 (20)7.2工具和设备 (20)7.3施工 (20)总则本规程适用于电解铝厂电解槽砌筑。

本规程与施工图发生矛盾时,以施工图图纸为准。

电解槽内衬砌筑应于槽壳安装完毕,经检查合格,签发工序交接证明书后方可进行。

电解槽砌筑必须在保证不受风、雨、雪影响,环境温度不低于+5℃,所有材料温度在0℃以上,方可进行施工。

1. 槽底砌筑1.1 工艺要求1.1.1 槽壳清理干净后,依据电解槽内衬施工图,进行基准放线作业。

1.1.2 铺石棉板槽底铺一层10 mm石棉板。

1.1.3 铺硅酸钙板a. 硅酸钙板的接缝小于2 mm,所有间缝用氧化铝粉填满,硅酸钙板与槽壳或石棉板间隙填充耐火颗粒,粒度小于5 mm。

硅酸钙板的加工应采用锯切割。

b. 根据槽底变形情况允许局部加工硅酸钙板,但加工厚度不大于10 mm。

1.1.4 粘土质隔热耐火砖砌筑(干砌)a. 第一层隔热耐火砖在绝热板上进行作业,所有砌筑缝小于2 mm,并用氧化铝粉填满,不准有空隙。

隔热砖与侧部硅酸钙板间填充耐火颗粒,粒度小于5 mm,填实。

b. 第二层隔热耐火砖与第一层隔热砖应错缝砌筑,所有砖缝用氧化铝粉填满。

隔热砖与侧部硅酸钙间填充耐火颗粒,粒度小于5mm,填实。

- 1 -c. 隔热砖加工采用锯切割。

试论大型预焙铝电解槽炉底结壳成因及应对策略

试论大型预焙铝电解槽炉底结壳成因及应对策略

试论大型预焙铝电解槽炉底结壳成因及应对策略摘要:日常维护和管理大型预焙电解槽,在铝电解生产工作中,是一件重要工作。

主要是对炉膛进行合理的管理,在产生过程中,要保持炉底的整洁,这是保证电解槽正常运行的基础工作,同时也是提升铝电解生产质量的关键部分。

一般情况下,铝电解槽中的材料和热收支在生产过程中应动态平衡。

但如果电解槽中的氧化铝没有发生溶解,而在炉底形成了沉淀,就会破坏电解槽中的材料与热收支的平衡,且还会影响到磁场的变化,长期处于这种情况,电解槽就会发生一些问题,出现问题槽和病害槽的情况,这很容易导致事故。

关键词:大型预焙;铝电解槽;炉底结壳1铝电解槽炉底沉淀结壳的成因1.1电解槽热场不合理电解槽热场不合理主要有的原因是设计的不合理与运行电流强度的不合理,对炉底形成结壳有着重要的影响。

其根本是电解槽热收入小于热支出,电解质和槽底混合物凝固沉淀在阴极表面上越来越多,不能及时熔掉,越来越厚,形成坚硬的结壳层。

在好的电解槽热场中,底部内衬的900℃等温线要在阴极炭块层的下面,否则炉底温度过低则不利于熔解物料,形成沉淀引起结壳。

1.2氧化铝浓度偏大尽管现在电解槽方面提升使用了智能控制技术,能够把氧化铝的浓度管控在较低的范围,使其在生产过程中的氧化铝不产生沉淀,但是行业目前的系列运行基础数据的采集自动化、智能化与作业机械化、精细化的限制,在生产过程中如换极、填加覆盖料、处理堵料、处理结包等作业,仍有大量的过剩物料进入电解槽中,电解质未能及时全部溶解,沉积在电解槽的底部,慢慢的形成炉底结壳。

1.3分子比过低在铝电解生产中,需要特别注意的技术控制参数是分子比。

过低的分子比电解质会因为初晶温度较低而处于低温状态的情况,导致电解质粘度较大,电解质流动性变差,导电能力减小,会影响氧化铝的扩散以及溶解速度,没有及时进行溶解的氧化铝会因冷凝会沉积在电解槽的底部,慢慢地就会由沉淀转化成在的炉底结壳。

1.4电解质水平较低电解质对于电解铝的生产来说有着十分重要的作用。

探索300KA结构电解槽低电压生产实践

探索300KA结构电解槽低电压生产实践

探索300KA结构电解槽低电压生产实践本文简要介绍了300KA系列结构电解槽在低电压生产过程中,如何解决低电解质,效应系数偏高,炉底压降偏高,炉帮发红等问题,以及通过技术条件严格控制和细化操作质量,不断提升管理水平等措施,使电解生产平稳而有效地运行,取得了技术经济指标情况。

标签:300KA电解槽;电流强化;电解质;效应系数;炉底压降;炉帮发红;技术条件;操作质量;技术经济指标;生产实践2010年开始,由于铝价的持续下跌,迫使所有铝电解生产企业不断降低生产成本,而降低吨铝电耗是降低电解铝成本的主要途径之一。

从理论上分析,降低平均电压和提高电流效率都能降低吨铝电耗,由于提高电流效率有限,对电耗的贡献不如降低平均电压(提高1%电流效率,吨铝电耗降150度,降低1mv电压,降吨铝电耗降3.3度),因此,许多企业都把降低平均电压做为降低电耗的首要选择,我们公司在低电压生产过程中摸索出了一套行之有效的焙烧启动、技术条件配比及正常生产管理方法,有效地解决了上述问题,低电压已经坚持5年而且取得了很好的经济技术指标,尤其是直流电单耗实现了12500Kwh/TAL,现将相关經验交流如下:1 焙烧启动及后期管理电解槽修理后,通过对电解槽进行焙烧,使之达到启动的条件;通过启动,使电解槽从非生产状态转入生产状态。

电解槽焙烧主要启动用料如下:冰晶石装炉7T启动4T,纯碱装炉启动各1.5T,氧化铝启动6T,氧化铝装炉0.8t。

以专用工具铺焦粒,将焦粒铺成“焦粒堆”状。

用这种改良方法的操作(装阳极时候,四个角部阳极导杆全部靠住水平大母线,以便于角部阳极导电),整个焙烧期间电流分布比较均匀,炉膛升温比较均匀,能防止炉底温度局部过高,甚至漏炉等异常情况;能减少正常生产期间炉底压降;装槽时在槽膛四周紧贴阳极的底掌边沿添加60-100mm冰晶石,在人造伸腿上均匀铺上0.8 T氟化钙,均匀添加纯碱1.5吨,在纯碱上装电解质块2T,要求紧靠侧砖,装到距槽上沿50mm,在电解质块上全部加电解质粉未至满槽,阳极组表面电解质粉未厚度不低于150mm,中缝添加100-150mm冰晶石,阳极中缝用大电解质块盖住,再用破碎的电解质块将缝隙密封严。

《300KA预焙阳极铝电解槽》生产运行报告

《300KA预焙阳极铝电解槽》生产运行报告

《300KA预焙阳极铝电解槽》生产运行报告一、概述二、生产运行情况1.槽体结构完好我们在本期运行期间对槽体进行了全面检查,发现槽体结构完好无损,没有发现明显的损伤或疲劳。

槽体材料采用了高质量的特种耐火材料,耐蚀性和耐高温性能良好。

2.电解反应稳定在运行期间,我们监测了电解过程中的电流和电压,并对铝金属产量进行了记录。

结果显示,电解反应稳定,电流和电压波动范围在允许的范围内,并且铝金属产量达到预期目标。

3.废气和废液处理有效废气和废液是电解过程产生的主要污染物,对环境和操作人员的健康造成潜在威胁。

为了有效处理废气和废液,我们使用了先进的废气收集和废液处理系统。

这些系统发挥了良好的效果,有效减少了废气和废液的排放量。

4.安全生产生产过程中,我们高度重视安全生产。

我们严格遵守相关安全操作规程,加强了员工安全培训,加强了现场安全监控和事故预防措施。

在本期运行期间,没有发生任何生产事故,安全状况良好。

三、存在问题及改进建议1.能源消耗较高在电解过程中,能源消耗占据了较高的成本比例。

为了降低能源消耗,我们建议优化生产工艺和设备设计,提高能源利用率。

另外,合理调整电流和电压,控制电解反应的温度和速率,也能够减少能源的浪费。

2.精铝产率有待提高尽管本期运行期间的铝金属产量达到了预期目标,但是我们认为还有提升的空间。

我们建议进一步研究和改进电解反应条件,优化阳极材料和电解液配比,以提高精铝产率和产品质量。

3.废气和废液处理可以更环保尽管废气和废液处理系统有效减少了污染的排放,但我们仍然希望能够进一步改进系统,以确保废气和废液的处理更加环保。

我们建议引入先进的废气和废液处理技术,减少对环境的影响。

4.安全监控需加强虽然本期运行期间没有发生任何生产事故,但我们发现安全监控仍然有待加强。

我们建议增加安全监控设备和系统,实时监测槽体运行状态和安全参数,提前预防潜在的安全隐患。

四、结论总体来说,本期《300KA预焙阳极铝电解槽》的生产运行情况良好。

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300KA超大型预焙电解槽
炉帮形成的探讨
(洛阳豫港龙泉铝业有限公司河南伊川 471300)
摘要:本文通过洛阳豫港龙泉铝业有限公司20万吨300KA大型预焙电解槽的技术特点进行分析探讨,通过槽型设计优化改进,对电解槽各项工艺参数和操作质量进行优化配制,使电解槽形成了规整、坚固的炉帮,取得了良好的效果。

关键词: 300KA 电解槽技术条件炉帮形成
1前言
自2002年以来,我国相继投产了数家300KA特大型中间下料预焙槽系列,豫港龙泉铝业有限公司是在全国第一家采用这一槽型的厂家,而这一槽型的关键技术也就是如何解决炉帮形成问题。

电解槽三场(磁场、热场、力场)的合理配制是炉帮形成的基础,启动时非正常期的正确管理是炉帮形成的关键。

正常期各种技术条件的合理搭配又对炉帮的形成起到了延伸和保护作用,洛阳豫港龙泉铝业有限公司300KA改进型20万吨系列对上述问题做了深入细致的研究并进行了合理的改进,合理科学发解决了炉帮形成问题,为同类槽型的管理起到了很好的借鉴作用。

2存在的问题
河南豫港龙泉铝业在限公司一期256台超大型中间下料预焙阳极电解槽于2002年6月16日通电焙烧,11月21日全部启动结束,12月底256台电解槽综合电流效率完成91.35%,2003年1~6月电流效率达93.76%(整流效率为97.4%),原铝品位Al 99.70以上铝达到100%。

2004年电流效率在下滑趋势,原铝中的硅铁含量开始上升,一部分槽相继出现了侧部碳化硅砖粉化、钢窗发红、原铝质量下降等现象,给生产带来了一系列问题,为了解决这一问题,我们制定了“一
压、二扎、三补”的措施,即对炉帮发空的地方进行人工压壳加工,不作大的加工处理,而对钢窗发红严重的部位进行扎边加工,另外对粉化比较严重的地方进行不停槽补炉处理,这一措施的实行虽然在一定程度上扼制了炉帮的粉化、发红,但也存在着一定的弊病:一是人员劳动强度增大;二是部分料块进入炉底造成伸腿肥大、炉底压降增大;三是对槽子人为影响较大,槽子不时出现电压波动现象,四是修补侧部费用较高,多功能机组使用频繁,每补一米需花费5300元左右,增加了吨铝成本。

3炉帮形成机理
3.1电解槽物理场存在着差异
电解槽物理场是包括电磁场、热场、力场在内的统一体系,优化热场,可以使电解槽在最佳的热平衡状态下工作,达到炉帮的自然形成,优化流体场可减少铝的二次反应和电能损失,优化力场可防止受力失衡而造成槽壳的变形和内衫的损伤。

这三者是一个辩证统一的物理场[1]。

而我们通过多次阴、阳极电流分布测试从图1可以看出,
109#槽阳极电流分布情况,出电端(B面)电流都大于进电端(A面)
尤其是B4~B5~B9的位置电流较大,炉帮较薄,碳化硅侧块粉化较为严重。

3.2 电化学与流速的侵蚀
电化学侵蚀是碳化硅侧块常见的破损原因,在电解质~铝液界面附近至阴极表面的范围内出现[2],另外槽内的铝液以平均6cm/s 的速度不停流动[3],电解质与铝液的界面对侧块的冲刷较为严重,使侧块逐渐损耗变薄。

3.3 空气氧化
随着阳极在反应中的逐渐下降,侧部壳面随之下降,由于壳面过硬,往往造成大面侧部与碳化硅侧块中间出现1~2cm的缝隙形成空气通道,另外侧块温度较高,侧块与灼热的空气接触就会氧化、掉渣而被粉化。

3.4 钠侵蚀
电解质中钠粒子渗透性较强,随着电解过程钠粒子的不断析出,钠粒子逐步渗透到碳化硅砖中,并使碳化硅砖彭涨、疏松,这种侵蚀和空气氧化同时发生。

3.5 非正常期管理与分子比调整过快
在电解槽启动直至形成规整炉膛的这一时期要保持较高的分子比,以确保形成坚固而又稳定的高分子比炉帮,大约需用时间1~4个月,在这期间分子比下降过快,铝水平上升过快致使槽温大幅下降而形成的“软炉膛”经不起生产实践中高温的“考验”,而被逐渐溶化掉,使侧部碳化硅块裸露直接与电解质液接触,而被冲刷侵蚀、变
薄。

3.6 效应的影响
在电解生产中,效应是检验电解槽物料平衡的重要手段,根据公式Q=UIT可以看出,随着效应电压的升高和效应时间的延长,槽内的热收入急剧增大,短时间内可快速溶化炉帮,使炉帮消耗变薄,一个正常效应可消耗1~3cm的炉帮。

3.7 过热度的影响
过热度是溶池温度与液相线温度之差,一般过热度控制在5~8℃较为适宜,过热度小于5℃电解质发粘流动性变差,氧化铝溶解性变差,炉底易造成沉淀,若沉淀物时间较长则逐步变为结壳,使槽底压降增大,槽内水平电流过大,电流分布紊乱,溶化炉帮,电效下降,过热度大于10℃,电解质流速加快氧化铝溶解度变好,虽然可以短时间内增大电流效率,但对炉帮的冲蚀和溶化也随之加剧。

另外,槽型侧部散热和厂房的空气对流对炉帮的形成也有一定的影响。

4炉帮形成的措施
针对上述的各种原因我们做了科学的论证和研究并对二期系列采取了以下改进措施。

4.1.1 优化设计
首先解决空气对流问题,将电解厂房0米层由原来的2.6米抬高到3米,电解槽原高不变,并且在电解槽的两端设置风格板,增大空气对流量;另外厂房天窗安装空气自吸装置,使0米空气的对流量明
显加大,散热效果显著提高。

其次又增加了两侧翼板,增大了单槽散热面积。

如图2、图3所示:
4.1.2 加高侧部伸腿
侧部伸腿在原基础上加高8cm,这样可使电解质与铝液的界面在侧部伸腿以下,避免了铝液界面在流动过程中对碳化硅块的直接冲刷。

4.1.3改四点下料为六点下料降低了炉底沉淀的可能性,增大了垂直电流,减少了水平电流对炉帮的侵蚀。

4.2 加强大面整形,减少空气氧化
电解槽大面保温料厚度根据气候条件,冬季保持在16~18cm,夏季保持在14~16cm,另外在保持阳极不氧化的前提下尽量减薄斜坡的厚度,40%的热量从大面和斜坡散出,大面整形工作每周评比两次,从2004年坚持至今,在促使侧部炉帮形成方面取得了良好的经验和效果,如图4、图5所示。

图2 伊川铝厂300KA电解厂房
图3 伊川铝厂300KA
电解槽与地坪的高度
4.3 合理配制工艺技术条件。

启动初期技术条件的合理控制对炉帮的形成是至关重要的,尤其对分子比、槽电压、两水平的控制,我们制定了较为祥细的方案[4],如表3所示,到启动后四个月,一个耐高温的高分子比规整的炉膛已基本形成,但在第五、第六两个月我们采用仿生学管理,勤调、微调技术条件,使电解槽逐步走完过度期,步入正常生产期。

表1 豫港龙泉铝业有限公司非正常期技术条件管理
4.4 保持较低的阳极效应系数
阳极效应虽然能够判断物料平衡状况,净化炉膛和阳极底掌,有利于碳渣的分离等诸多好处,但效应过多会给电解槽带来不良影响,特别是对炉帮的影响较大,因此效应在不同的管理期应有合适的效应图4 伊川铝厂电解槽大面整形图5 伊川铝厂电解槽极上保温料整形
系数和效应时间,应尽量减少效应热量对侧部炉帮的冲击。

4.5 过热度管理
引入九区控制管理新模式,对电解槽实行数据管理,尽量保持电解槽过热度控制在5~8℃之间,给炉帮的形成和保持创造一个良好的环境。

5 效果评价:
我们公司第二个系列在采取上述各项措施后炉帮形成良好,一、二工段86台槽从2004年10月份启动至今,已生产了二十个月,目前硅含量平均在0.023%左右,铁含量在0.09%~0.11%之间,测试的炉帮厚度如表3所示炉帮不出现发红现象。

由于其它原因,我们对423#槽进行了解剖分析,取样情况如表4:
表3 炉帮厚度测量表
单位:cm
423#




423#槽炉帮断面取样点如图所示:
从表3可以看出:炉帮的分子比从侧砖到炉膛呈明显的阶梯状排列,这说明启动初期各项技术条件配制比较合理,初期形成炉帮的分子比都在2.8~3.0之间,厚度在2~4cm,分子比在2.6~2.8之间形成的炉帮厚度在3~7cm,分子比在2.3~2.6之间形成的炉帮厚度在4~5cm,总体炉帮厚度在13~15cm不等。

我们把刨炉后的炉帮进行称重,总重量为1.2吨左右,炉帮的形状和厚度如图6、图7所示。

6 结论
通过各方面的改进和各种技术条件的合理配制,使我公司第二系列20万吨300KA超大型电解槽形成了耐高温、耐冲刷、坚固、规整的高分子比炉帮。

槽寿命预计超过2000天,取得了较好的工厂效益图6 423#槽炉帮形状图图7 423#槽炉断面图
和社会效益,为同类槽型的管理起到了很好的借鉴作用。

参考文献:
[1] 解正业陈国强景翠琳浅谈大型预焙槽的炉帮问题及处理措施,中国有色金属学会第五届学术年会论文集2003(8):167
[2] 高文义.有色冶金技能,2006.23.1
[3] 邱竹贤.预焙槽炼铝(3版).北京:冶金工业出版社,2005(1):159
[4] 伊川铝厂300KA电解槽启动方案。

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