抗燃油体积电阻率超标的原因及防治措施
磷酸酯抗燃油体积电阻率超标的分析与处理

ANALYS S AND I TREATM ENT OF VOLUM E RES S VI I TI TY EXCEEDI NG ET S S TANDARD FoR RE —RES S FI I TANT L ADE OI M FRO M PHOS PH ATE TERS ES
[ 文献标 识码] B
6 2 10 07 3 [ 章 编 号] 1 0 —33 4( 01 ) 1— 0 6— 0 文 02
I Ol编 号] 1 . 9 9 j is . 0 2—3 6 . 0 . 1 0 6 D 0 3 6 /.s n 1 0 3 4 2 1 0 . 7 1
Z HAO i W U h h n Ruj , u S ia g
1 He a eti o rTetn & Re e rh I siu e Zh n z o 5 0 2, ‘a o ic , . n n ElcrcP we sig sa c n tt t , e g h u4 0 5 He nPr vn e PRC n
lne te t e ft e fr — e it n i i a d po r p a y u i p ca i — i e i g m a h n o i r a m nto h ie— r ss a to l n s i we l ntb sng a s e ilo l—fl rn c i e f r t r g ne a i e e r ton— a s p i n o he fr d or to f t ie— r ss a t oi, he r l m o ol me e iii iy xc e i s t e it n l t p ob e f v u r s s t e fr t n r o h ie—r ss a toi ha e e o v d. e i t n l s be n r s l e Ke r s:ie y wo d fr d—r ss a toi; ol me r ss i t a o pto o l it rng m a h ne e it n l v u e itviy; ds r in; i —fle i c i
抗燃油体积电阻率超标的原因及防治措施

抗燃油体积电阻率超标的原因及防治措施摘要分析了高压抗燃油体积电阻率超标的多方面原因,得出某厂4号机组高压抗燃油体积电阻率超标主要是由于投运电加热棒导致超温引起的,结合电厂实际提出了相应的处理和防范措施。
关键词抗燃油;超温;体积电阻率中图分类号tm2 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)54-0137-02fire resistant oil volume resistivity overproof reasons and prevention measuresluo yu-ying1, fan hua21.datang xinyang hua yu electricity limited liability company, xinyang 4640002.dengfeng huarun power company limited, dengfeng 452473abstract analysis of high pressure oil volume resistivity overproof reasons in many aspects, it reached a certain plant unit 4 high pressure oil volume resistivity overproof is mainly due to operation of electric heating rod leads to overheating caused by combined power plant, puts forward corresponding treatment and prevention measures.keywords fire resistant oil; temperature; volume resistivity0 引言某电厂4号机于2009年9月投入生产,汽轮机型号:ccln660-25/600/600,主机调节保安系统由哈尔滨汽轮机厂控制工程有限公司生产,该系统所用工质为磷酸酯高压抗燃油,工作压力为14±0.5 mpa,油箱油温的控制范围为37℃~60℃。
运行抗燃油电阻率超标原因分析及预防措施

Ke r s t r o—g n r t rs t f e—r ss a to l r ss i iy p l t n b o a ie a t r ; i q a i y wo d :u b e e ao e ;i r e it n i ; e it t ; o l i y p l rz d m t e s o l u l v u o —
[ O 编 号] 1 . 9 9ji n 1 0 —3 6 . 0 0 0 . 9 ' I D 0 3 6 /.s . 0 2 3 4 2 1 . 9 0 2 s
CAUS ANALYS S OF RE — RES S E I FI I TANT L’ OI S RES S VI I TI TY S URPAS I S NG ET TANDARD N S S I oPERATI oN AND
—
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PREVENTI VE EAS M URES THEREoF
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He e P o ic l l t cP we e e rh I si t , h iz u n 5 0 1 He e P o ic , R b i r vn i e r o rR sa c n t u e S i a h a g 0 0 2 , b i r v e P C aE ci t j n
火力发电厂调速系统用抗燃油劣化原因分析及防护办法

2 :
—
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—
—
—
一
:
—
:
4 旋转 式 暖 风Байду номын сангаас器 的 经 济性 能
.
Q・ P- Z・ 卵
1 0 0 0
如全年按 4 0 0 0小时暖风器不投运 ( 去除停机及 机组 检修 ) , 单 台机组二次风机全年可节电 :
4 O 0 O×1 8 6×2 =1 . 4 8×1 0 6 k W・ h
N e—— 风机有效功率 ( k w) ;
因此 :两 台机 组全 年 可 节 电 ( 4 . 1 2×1 0 + 1 . 4 8×1 0 ) k w・ h
Q —— 风 机 进 口流量 ( m ) ; 台6 6 0 M W 机组 每年可 节约 资金 1 3 2 . 4 4万元 , 改造后一年即可收 回 P —— 风 机 全 压 ( P a ) ; 设备改造成本 。 z —— 空气可压缩性系数 , 取0 . 9 6 5 结 论 T 1 —— 风机效率 , 取0 . 8 5 通过对 固定式暖风器的改造 ,使暖风器本身的功能没有 改变 , 以 国电建投 内蒙古 某 6 6 0 M W 机组为例 ,一次 风机空气 流量
( 上接 1 2 O页 ) 而出现泄露的几率 ; 二次风机空气流量 Q = 5 o 6 . 6 4 m3 / s ( 2 3 ℃, 8 6 7 3 9 h P a时 ) , 风机全 3 . 2 . 2暖风器在北方地区 , 投运及非投运时间各半 , 旋转式 暖风 压 P = 3 9 6 8 P a , 按公式则有 : 5 0 6 . 6 4x3 9 6 8 x 09 6x 0 . 8 5 器 在非投运时旋转与风道水平 后 , 降低 了树 叶杂草 、 飞灰 等对暖风 1 6 4 0 . 4 kW 器 本身的影响 , 使 暖风器发生堵灰 的几率 大大降低 , 也延 长了设备 当单 台二次风机压降为 4 5 0 P a 时, 则有 : 的使用 寿命 ; Ⅳ : , : — 5 0 6 . 6 4  ̄ ( 3 9 6 8 - 4 5 0 ) x O . 9 6 x O . 8 5 3 . 2 . 3旋转式暖风器在投运及 非投运 时风阻变化很大 ,在非投 1 4 5 4 . 4 k W ~ 1 00 0 运 时降低 了暖风器本身产生 的风阻 , 使风机功耗明显 降低 。 2 : Ne 一 2= 1 6 404 k W一1 4 5 4 . 4 k W =1 8 6 k W
抗燃油油质异常原因分析与解决措施

抗燃油油质异常原因分析与解决措施摘要:生产中常用的抗燃油,主要由磷酸酯等组成,其物理性质稳定,颜色透明、均匀,没有沉淀,耐抗磨,难燃性是其最重要也是最突出的特点之一。
然而在发电机生产中常遇到抗燃油的泡沫特性不达标,体积电阻率不合格,酸值升高,出现颗粒污染物等问题,本文主要针对以上问题分析了此类问题产生的原因,及其后期处理措施。
关键词:抗燃油;油质异常;原因;措施1 抗燃油系统概括高压抗燃油系统可以提高 DEH 控制系统的动态响应品质,具有良好的润滑性、抗燃性和流体稳定性。
高压抗燃油系统的主要作用是为主汽轮机、给水泵小汽轮机及高压保安系统提供安全稳定的动力用油和控制用油,完成阀门驱动及快速遮断汽轮机等功能。
抗燃油学名为三苯基磷酸酯液压油,为人工合成类磷酸酯抗燃液压液(简称抗燃油),其特点是: 外观透明均匀,无沉淀物,新油呈淡黄色,其闪点大于240 ,自燃点远大于透平油,一般高达 600 左右,即燃点高,对高温高压机组来说防火性好,安全度就高。
抗燃油还具有低挥发性、良好的润滑性和优良的抗磨性能。
2 油质劣化原因分析2.1 抗燃油酸值抗燃油的酸指数高将会造成系统中精密元件、节流孔及滑阀锐角等的化学腐蚀,影响系统的控制精度。
系统内抗燃油酸值应控制在≤ 0. 2mgKOH /g 范围内。
当酸值≥ 0. 20m gKOH /g 时,投入精滤器过滤,此时应维持低的流量进行过滤。
酸值超过 0. 4mgKOH /g,就应该更换抗燃油。
2.2 抗燃油颗粒抗燃油中的颗粒度超标,可能会引起堵塞主汽门进油节流孔、堵塞电液伺服阀内的节流孔、堵塞危急遮断控制块上节流孔等各种情况。
2.3 抗燃油油压下降抗燃油油压降至11. 2M Pa 时,报警发出,备用泵应联动,否则应立即启动备用抗燃油油泵。
应迅速查找有无系统外部漏油和内部大流量泄漏,尤其是伺服阀和卸载阀。
应立即检查抗燃油油滤网差压,抗燃油油箱油位,若抗燃油系统漏油,应立即采取堵漏措施,保持抗燃油油压,并注意监视油位、联系检修及时处理,若抗燃油油压下降,启动备用泵仍无效,当抗燃油油压低于10MPa 汽轮机就要跳闸。
论汽轮机磷酸酯抗燃油电阻率超标的防范措施

2 抗燃油电阻率降低的原因
新 磷 酸 酯 抗 燃 油 电 阻 率 很 高 , 一 般 在 1 . 0 ×1 0 Q ・ c m 以上 。运 行实 践证 明 ,运 行 中抗 燃油 电
摘要 :高压抗燃液压油也称三芳基磷酸酯抗燃油,是火力发电厂汽轮机组电液调节系统重要介质 ,汽轮机调 节系统大多靠近过热蒸汽管道油质容易发生裂化,电阻率指标不合格会造成化 学腐蚀而引起的伺服 阀等部件 的损坏 ,引起机组调节 系统不稳定。文章对提高电阻率解决措施提供 了 很好的指导。 关键词 :汽轮机;三芳基磷酸酯;体积电阻率;抗燃油;火力发电厂 文献标识码:A 中图分类号 : T E 6 2 6 文章编号:1 0 0 9 - 2 3 7 4( 2 0 1 7 ) 0 5 一  ̄ K ) 4 0 — 0 2 D O I :1 0 . 1 3 5 3 5  ̄ . c n k i . 1 1 — 4 4 0 6 / n . 2 0 1 7 . 0 5 . 0 1 9
阻 率水 平 :新 油 注 入 系 统 前应 严格 控 制油 的 电 阻率 ; ( 7 )新 油注 入 系 统 前 的 系统 清洁 状 况 ,注 油 前 的油 系 统 应认 真进 行 冲洗 过滤 ,除去 因制 造或 安 装过 程 中 向油 系统 中弓 l 入 的污 染物 ; ( 8 )抗燃 油 在 运 行过 程 中 ,随
多靠 近 过 热蒸 汽 管道 ,工 作油 压 高 1 4 . 5 M P a ,一 旦 发 生 油 泄 露 , 导致 火 灾 的危 险 性 极大 。抗燃 油 自然 点5 3 0 。 以上 与矿 物 油 相 比, 它 具 有 难 燃 烧 、 良好 润 滑 性 的 特 点 ,但 也 同时具 有毒 性 ,且 热安 定性 、水 解 安定 性较 差 的优 点 。故抗 燃 油在 运行 中出现 劣化 是必 然 的 ,具体 表
300MW火电厂3号机抗燃油指标超标原因分析

黔西电厂3号机抗燃油压波动及指标超标原因分析梁建军中电投贵州黔西中水发电有限公司2012年05月20日黔西电厂3号机抗燃油压波动及指标超标原因分析摘要:分析黔西电厂3号机抗燃油压力波动及指标超标的原因,介绍了三芳基磷酸酯抗燃油的性能,分析抗燃油酸值超标的原因,提出日常维护和解决问题的措施。
关键词:抗燃油汽轮机油质调节系统加热器一、机组概况中电投黔西中水发电有限公司一期4×300MW汽轮机组是由哈尔滨汽轮机有限责任公司生产的亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双缸双排汽、单轴、反动凝汽式汽轮机。
调节系统采用高压抗燃油数字电液控制系统,EH油系统是向各阀门单独配置的油动机提供所需的高压抗燃油的系统,它配有再生净化装置和自动调温装置。
抗燃油化学名为三芳基磷酸酯,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,难燃性是磷酸酯最突出特性之一,在极高温度下也能燃烧,但它不传播火焰,或着火后能很快自灭,磷酸酯具有高的热氧化稳定性。
目前,抗燃油已全面应用于国内外各种类型的汽轮机控制系统。
二、3号机抗燃油压波动及指标超标事件经过2011年03月10日10:00分,3号机A抗燃油泵出口滤网差压高报警,判断为滤网脏污,联系维一部清洗A抗燃油泵出口滤芯。
10:30 清洗结束,投运正常,通知维一部已安排滤油。
至03月13日10:00分3号机A抗燃油泵出口滤网差压高又报警,同时A抗燃油泵运行中抗燃油压由13.8MPa缓慢降至12.82MPa。
通知维一部安排清洗,化试班取抗燃油化验油质。
下午,化验结果为抗燃油颗粒度6级(合格值6级),告知维一部化验结果后其称明天安排清洗A 抗燃油泵出口滤芯,将A抗燃油泵切换为B运行,继续滤油。
同时,运行方面将抗燃油再生泵、循环泵保持24小时连续运行。
时至3月16日,A/B抗燃油泵出口滤芯更换4次,仍无效果,汇报相关领导,对3号机主机抗燃油蓄能器皮囊氮气进行检查。
发电厂抗燃油电阻率超标的原因分析和治理

# 3 机抗燃油再生处理前后油质化验结果对 比
项 目 隧 值 《 0 1 5 m 椰 # 0 2 5 0 0 4 5
0 0 4 2
电 阻 率 《 5 ×l 0 | u = / c m 4 9 2 9 4
5 3 B
混油试验结果 无油泥析出 启. 楮 无油泥析出 台格
运行油标准 l 0 月l 8日 滤油前 1 1 月2日谵油后
l 1 月l 6日 运 行中
专业人员采取多种措施查找原因 、 开展油处理或补油 ,仍无明显油质改
善。
"@
鹕 、4 机抗燃油油质化验数据
档 机抗燃油油 日 期 电阻率
2 0 1 2年 2月
Q c m 1 辩
.
m 鲫 g 0 0 0 2 3
Q c m
m r , I  ̄ O g
2 0 1 2 年 3月 z5 辩妇
2 0 1 2 年 4月
2 0 1 2年 5月 2 0 l 2年 6月 2 0 1 2年 T月 2 0 1 2年 8月 2 0 1 2年 9月
滤芯虽然投入但并未达到除酸 的效果。分析原因是 :
f 1 ) 硅藻土滤芯失效未得到及时更换 。 ( 2 1 发现硅藻土除酸无效未及 时查找原因及采取进一步措施 ,最终油 质逐渐下降同时电阻率随之下降。 ( 3 ) 硅藻土滤芯在降酸值方面有一定效果 , 但酸值较高时 , 硅藻土往 往效果不甚明显。 f 4 1 酸值化验采用酸值仪 , 使用年 限较长且未进行过校准和校对 ,本 次油处理过程中经过对 比发现酸值测定不稳定且偏差非常大 ,改用人工 分析方法测定酸值 , 这样能够排 除机器误差 。
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抗燃油体积电阻率超标的原因及防治措施摘要分析了高压抗燃油体积电阻率超标的多方面原因,得出某厂4号机组高压抗燃油体积电阻率超标主要是由于投运电加热棒导致超温引起的,结合电厂实际提出了相应的处理和防范措施。
关键词抗燃油;超温;体积电阻率
中图分类号tm2 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)54-0137-02
fire resistant oil volume resistivity overproof reasons and prevention measures
luo yu-ying1, fan hua2
1.datang xinyang hua yu electricity limited liability company, xinyang 464000
2.dengfeng huarun power company limited, dengfeng 452473
abstract analysis of high pressure oil volume resistivity overproof reasons in many aspects, it reached a certain plant unit 4 high pressure oil volume resistivity overproof is mainly due to operation of electric heating rod leads to overheating caused by combined power plant, puts forward corresponding treatment and prevention measures.
keywords fire resistant oil; temperature; volume resistivity
0 引言
某电厂4号机于2009年9月投入生产,汽轮机型号:
ccln660-25/600/600,主机调节保安系统由哈尔滨汽轮机厂控制工程有限公司生产,该系统所用工质为磷酸酯高压抗燃油,工作压力为14±0.5 mpa,油箱油温的控制范围为37℃~60℃。
按
gb/t571-2007标准该油的性能指标应符合下列要求:运动黏度(40℃) 39.1~52.9mm2/s(gb/t 265)
颗粒污染度(nas 1638)≤6级(dl/t 432)
水分≤1000 mg/l(gb/t 7600)
酸值≤0.15 mgkoh/g
体积电阻率(20℃)≥6×109ω·cm(dl/t 421)
1 抗燃油体积电阻率超标现象
2010年1月,4号机抗燃油颜色急剧变深,呈深褐色,体积电阻率的化验结果为3.11×109ω·cm,已超标,投入在线再生装置和外接移动式抗燃油净化机过滤,在过滤期间的具体化验数据见表1。
化验时间体积电阻率(20℃)ω·cm 水分mg/l 酸值mgkoh/g
2010.01.25 3.34×109 464.2 0.10
2010.01.27 3.17×109 453.9 0.10
2010.01.29 3.02×109 459.7 0.10
2010.02.01 2.98×109 450.8 0.12
表1 抗燃油性能参数化验结果(过滤期间)
结果显示过滤效果甚微,油品的体积电阻率并没有大幅上升,反而呈下降趋势。
抗燃油电阻率超标会引起调速系统伺服阀发生电化学腐蚀,抗燃油电阻率越低,电化学腐蚀就越严重,最后导致伺服阀卡涩、泄漏,甚至被迫停机。
2 导致抗燃油体积电阻率超标的影响因素
1)油中水分含量高,使磷酸酯水解产生酸性物质,腐蚀设备,酸性物质又进一步加速了磷酸酯的水解,这是一个自动降解过程,最终结果是致使油品劣化,体积电阻率降低。
水分来源主要有油箱盖密封不严、油箱顶部空气滤清器干燥剂失效致使油品吸收空气中的潮气、冷油器泄漏等;
2)油中存在极性物质和污染物,如氯离子、油的酸性降解物、某些极性添加剂、空气中的灰尘、设备运行中磨损的金属碎屑、管道施工过程或油系统检修时的残存物如焊渣或金属锈蚀物等;
3)油温:抗燃油在常温下的氧化速率极慢,但在较高温如高于60℃时,油品劣化会加速, 产生可导致电阻率降低的酸性或非酸性产物。
其电阻率随温度变化很快,对三芳基磷酸酯的试验表明,当温度从20℃上升到90℃,其电阻率则由1.2×1011下降到6×108,虽然系统中油的温度一般控制在40℃~60℃,但由于环境、设备因素或人为操作失误,超温现象总有发生。
比如油在流经油动机附近
或抗燃油箱投加热器时,还有部分管线布置紧凑的机组,其油管道和蒸汽管道距离很近或交叉,使流过该段的油的温度远远超出正常范围。
这些局部过热的存在大大加快了抗燃油的劣化速度;
4)新油或补加的抗燃油注入系统前,自身的体积电阻率没有达到标准,导致污染物进入系统引起电阻率下降;
5)旁路再生装置的功效较差,600mw以上机组高压抗燃油系统都设有旁路再生装置,该装置主要由硅藻土吸附剂和纤维滤芯、精密滤芯过滤器组成,前者用于吸附劣化产物,对降低油的酸值、水分含量效果好,后者用于过滤颗粒物。
但在线滤油尤其是在投入诸如硅藻土类再生装置时,由于硅藻土富含钙、镁、钠等金属离子,与油接触时会析出,不但不能改善电阻率指标,长期使用还会影响油的颗粒度指标。
3 号机抗燃油体积电阻率超标的原因分析
图1 抗燃油箱内电加热棒
1)抗燃油箱a、b 两侧的加热器安装在油箱各侧的中间偏下处,抗燃油箱循环泵流量小,油箱内的所有进、出口管没有完全分开布置,有些布置在同一侧(同在a侧或同在b 侧),无法保证油循环良好,温度计检测的温度也可能只是油箱的局部油温,不能真实反应抗燃油箱的整体油温;
2)抗燃油箱电加热器通过加热棒套管直接加热抗燃油,加热棒套管表面积小(外径只有ф32),而且抗燃油的流动性和传热性较
差,加热器加热时就容易造成局部抗燃油过热;
3)乘停机期间打开油箱检修,发现油箱内两侧的电加热棒表面有大量黑色碳化物,见图1所示。
总之,本次高压抗燃油体积电阻率值超标事故主要是由于投用了电加热器,造成抗燃油局部过热引起的。
4 处理措施
1)将加热棒套管表面及整个油箱清理干净,更换油箱内的所有滤芯并经三级验收合格;
2)清理再生装置滤芯筒体,再生装置投入运行时将硅藻土滤芯走旁路;
3)根据制造厂的要求,当抗燃油体积电阻率值长期低于标准值且颜色急剧加深时,如果无法通过现有的处理装置将体积电阻率值升高至合格,需对其进行换油处理。
2010年3月,该厂将4号机组抗燃油系统更换新油,机组再次启动后,投入专用外接式滤油机处理,并退出了旁路再生装置中的硅藻土吸附剂运行,运行后化验油的体积电阻率合格。
具体化验数据见表2。
化验时间体积电阻率(20℃)ω·cm 水分mg/l 酸值mgkoh/g
2010.03.25 9.06×109 495.6 0.055
2010.04.01 9.28×109 489.9 0.054
2010.04.08 9.23×109 486.5 0.058
2010.04.21 9.40×109 482.0 0.043
表2抗燃油性能参数化验结果(换油后)
5 防范措施
5.1 加强运行设备管理
1)运行人员加强对抗燃油油温的监测,巡检时可以采取用手摸油箱a、b两侧外壁的简便方法,对油温有更直观的判断,控制运行油系统不超温;
2)定期检查油箱上呼吸器,及时更换失效的干燥剂,控制抗燃油水分含量,当水分超过600mg/l时,应进行脱水处理, 保证水分不超过1 000mg/l;
3)定期检查ehc系统过滤器前后的压差,当压差达到报警值时,应当及时更换滤芯;
4)运行人员不随意投运抗燃油箱加热器和退出抗燃油再生装置运行,定期投入专用外接式滤油机滤油。
机组起动之前用加热的方式升高油温可以提高滤油机的过滤效果,而机组正常运行时系统油温为40℃~60℃,在此温度下可以保证油的过滤净化处理效果,此时应切除油箱内的加热装置,以防油系统超温。
5.2 加强油质管理
1)加强抗燃油进货渠道的管理,购置新抗燃油时严格检测,确保新抗燃油电阻率在1.0×1 010ω·cm及以上;
2)选用抗氧化安定性好的油,同一台机组尽量补加相同厂家的
抗燃油;
3)定期化验抗燃油油质,按(gb/t571-2007)的要求每月检测1次体积电阻率。
当发现抗燃油电阻率超标后,应及时投入装有专用再生吸附滤芯(如强极性硅铝吸附剂等)的外用抗燃油滤油装置,每48h取样分析1次,连续监测,同时检验抗燃油的水分、酸值、颗粒污染度、氯含量和颜色等指标,找出导致电阻率降低的原因,消除系统中存在的缺陷。
参考文献
[1]gb/t 571-2007 电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则.
[2]孙坚明,孟玉婵,刘永洛编.电力用油分析及油务管理[m].北京:中国电力出版社,2009.。