现场仪表故障分析实例
现场仪表故障案例

现场仪表故障案例仪表精制重要仪表存在的隐患汇总经过近阶段的观察,发现精制部分存在一定的仪表隐患,主要体现在以下几个方面: 1、阀门定位器不稳定目前已发现的有 HCV11346 和 TCV11351,两台阀均采用的是墨索里兰定位器,HCV11346 的替换定位器已准备好,找机会尽早更换, TCV11371 也需要提前做好替换准备。
另外, TCV11353、 PCV15679、 FCV11374 也采用的是墨索里兰定位器。
由于该品牌定位器对气源(仪表风)的要求比较高,需要尽早更换其它品牌的定位器。
2、电磁流量计不稳定部分电磁流量计运行一段时间后,流量管内会不同程度的出现结垢现象,对这些仪表,我们每天都要关注它的流量变化趋势,一旦发现流量有逐步变小的趋势,我们就寻找机会对其进行除垢处理。
3、质量流量计不稳定目前已发现 FT11327 有时不稳定,FT21327 前期也不稳定,利用装置检修的机会将其由正装改为倒装后运行基本正常,找机会对 FT11327 的安装方式进行改进。
4、气缸轻度漏气 G2-1209D 出口开关阀 ICV11341 的气缸轻度漏气,该类开关阀已订购整台备件,备件要提前领放入仪表二级库。
5、精制结晶器上的角阀现场气路控制盘上的气控元件的膜片逐步老化目前已发现 PCV11377 上的气控压力调校开关的专用垫片破损,由于没有备件,只好采用胶粘处理,考虑到 PCV11377 非常重要,我们将 LCV11401 上的气控压力调校开关与其进行了调换,待备件到后,找机会对气控压力调校开关进行更换。
6、随 M-1603 成套的开关阀上的二位五通电磁阀易故障目前已发现随设备成套的电磁阀易出现故障,采取的措施是在处理时间允许的情况下,重新配管,改换电磁阀,在时间比较紧的情况下就先更换备件。
7、调节阀波动目前发现 PCV11383 在调节的过程中有时出现波动现象,我们分析造成波动的原因很可能是由于气缸容积比较大,在调节的过程中出现滞后现象。
现场仪表常见故障分析与处理

现场仪表常见故障分析与处理作者:朴松林来源:《科学与技术》 2018年第5期摘要:化工生产自动化程度不断提高,其中自动化仪表发挥了重要作用,调节阀、温度仪表、流量仪表、压力仪表等仪表在保证生产安全平稳中的作用越来越重要。
通过总结仪表常见故障,做到防患于未然,是保证生产顺利的重要环节。
本文重要讨论几种自动化仪表最常见的故障,并提出相应的故障分析与处理方法。
关键词:仪表;故障处理;自动化1 仪表的平稳运行的前提(1)正确选型:化工仪表有如下几个简单分类:电气转换器,执行结构,定位器,温度、压力、流量、物位等检测仪表,每一类都有细分的类型,应当根据工艺和生产条件合理的选择自动化仪表,例如:对于容易冻结的物料,水等,要增加伴热和保温;电磁流量计只能测量导电物质;对于容易堵塞仪表和引压管的介质,必须要增加吹扫来预防堵塞。
(2)正确安装:每种仪表都有规定的安装要求和规范,只有将按照设计将设备,管线,仪表,电缆,控制系统等合理安装,构成控制系统,才能完成生产要求。
2 自动化仪表故障处理与分析(1)调节阀故障:调节阀最常见的故障就是卡堵,尤其是系统刚刚启用或者是大检修之后,因为管道内污垢,铁锈,结晶物料等的存在,很容易造成阀的堵塞,也有的卡堵是由于调节阀更换填料之后,填料太紧造成的。
对于出现堵塞现象,可以快速的开关调节阀,增加介质的流速,冲走杂物;也可以操作手轮或者借助外力,使得阀芯旋转,冲走堵塞物;增加风源压力,反复活动调节阀开度也是解决方法之一;如果都不能解决,只能将阀拆下解体清理。
(2)压力仪表故障:生产过程中,压力测量仪表应用十分广泛,也起着非常重要的作用。
以装置经常用到的1151变送器为例,故障时会出现指示不准确,偏高或偏低、不变化等情况,首先要了解工艺的实际流程,了解被测介质是气体、液体还是蒸汽等之后在进行故障判断,具体故障处理思路举例如下:首先检查DCS 上的记录曲线初步分析故障,如果发现问题在现场,要检查压力变送器的零位,关闭取压阀,打开排放阀或者松开取压接头,之后调整零点,如果还不能排除故障,要检查取压管线,看看有没有冷凝液,冬季经常会出现的现象就是冷凝液冻结,这时要检查保温和伴热,如果故障还不能排除就要调校压力变送器,如果还不能排除故障就要跟工艺沟通进行换表了。
仪表事故百例

故障现象:FI1201-1/2示值最大。
检查排污正常,排正压室指示最大,排负压室示值最小。
分析经过:经与工艺人员分析,氮气由下而上流入电捕。
而变速器的导压管与孔板的取压正、负压管的输入相反,检查变送器输出反向。
工艺人员在关闭截止阀时,EJA变送器表头差压由45-0kpa慢慢变小,直至到无流量、差压为零。
这说明由于工艺阀门开度过大,差压超出我仪表量程0-10kpa所致仪表输出超限。
工艺人员将阀门关至合理范围内后,仪表指示恢复正常。
处理人:杨金平2、故障现象:二回收洗苯塔下段喷洒温度TI4102系统无显示。
分析经过:检查一次元件,AB、AC线间阻值均最大,BC正常。
可断定电阻体已损坏,需更换。
TI4102为铠装热电租,更换时,发现管道中介质不断向外溢出,经与工艺人员联系,停终冷下段液位泵关进、出口阀,拆下温度计后发现套管已断裂,更换套管、pt100电阻体后,显示正常。
处理人:段向慧3、故障现象:开车升温过程中发现最上部测温点的温度指示在100℃左右停滞不变,据分析该点实际温度应为130℃以上。
故障分析:最上部测温点温度指示在100℃左右停滞,说明该处有水汽集聚现象。
其水分受热后向上蒸发,在上部遇冷凝结成小水珠,该水珠又在套管口落下,如此反复,致使上部测温点的指示停滞在水沸点左右。
故障处理:将多点热点偶往上提,其内部的部分水汽备头带出套管后,在外部蒸发。
如此反复多次恢复正常。
4、二炼焦除尘站运行故障类型一、推焦除尘推焦除尘气主要在拦焦车收集推焦时产生的焦粉。
除尘信号由推焦车抬钩动作信号发出。
如果推焦时除尘风机无相应动作,请检查此信号状态。
系统断电后也无法进入自动除尘动作。
系统内A1模块断电后自动打为手动状态,此时需要检查此模块状态。
在操作画面上点击NAME按钮,键入“A1”,回车,选择手动“AUTO”后,应运行正常。
因电气变频原因跳车后,检查操作画面的连锁图,可看出其故障原因,仪表连锁点引起跳车也可以从此图看出。
现场仪表常见的30个故障分析及处理

现场仪表常见的30个故障分析及处理仪表出现问题,原因比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析,首先分析原因出在哪一单元,大致可分为三段:现场检测、中间变送、终端显示;同时还要考虑季节原因,夏天防温度过高,冬天防冻;参与调节的参数出现异常时,首先将调节器转换至手动状态,观察分析是否调节系统的原因,然后再一一检查其他因素。
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。
综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。
一、现场测量仪表。
一般分为温度、压力、流量、液位四大类一)温度仪表系统常见故障分析(1)温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。
(2)温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。
要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。
现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。
(3)温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。
二)压力仪表系统常见故障及分析(1)压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。
冬季介质冻也是常见现象。
变送器本身故障可能性很小。
(2)压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。
参与调节的参数要主要检查调节系统。
三)流量仪表系统常见故障及分析(1)流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。
现场仪表控制系统常见故障分析

好后一般 比较好处理 。相对于前面的故障原 因,仪表 自 身的故障处理相
对 比较简单一些 ,大家的处理经验 也比较成熟。 3 结束 语
仪表控制系统供电一般选用冗余供电,这通常指20 A 供电。在生 2V C 产实际上 ,从U S P 系统来的2 0 A 供电一般都设计旁路柜。并且仪表回 2V C 路普遍带安全栅 ,现场大量测量 、控制元件2 V C 4 D 供电由安全栅 提供, 结合个人工作经验 , 了避免电源故障给装置运行带来大 的影响建议从 为 以下几个方面进行 改进 :1 )保证 良好的接地 ,尽量少选用齐纳型安全 栅 ,确保仪 表稳定 的供 电。2)尽量避免~块 安全栅带两个 回路 ,确保 每个负载元件有足够的_ 电压。3 刈于既 可选用2 0 A 还 可2 V C T作 ) 2V C 4 D 供电的仪表 ,要实际测量供 电距离 ,提供给现场仪表可靠的工作 电胝 , 尽量选用2 0 A 供电。尽可能减少 电源故障停车风险。4)P C 2V C L 和仪表
现场仪表常见的30个故障及处理(温度、压力、流量、液位)

现场仪表常见的30个故障及处理(温度、压力、流量、液位)仪表出现问题,原因比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析,首先分析原因出在那一单元,大致可分为三段:现场检测、中间变送、终端显示;同时还要考虑季节原因,夏天防温度过高,冬天防冻;参与调节的参数出现异常时,首先将调节器转换至手动状态,观察分析是否调节系统的原因,然后再一一检查其他因素。
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。
综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。
一、现场测量仪表。
一般分为温度、压力、流量、液位四大类一):温度仪表系统常见故障分析(1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。
(2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。
要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。
现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。
(3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。
二):压力仪表系统常见故障及分析(1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。
冬季介质冻也是常见现象。
变送器本身故障可能性很小。
(2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。
参与调节的参数要主要检查调节系统。
三):流量仪表系统常见故障及分析(1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。
现场检测仪表智能变送器的故障分析

现场检测仪表智能变送器的故障分析现场检测仪表智能变送器是工业自动化控制系统中常用的一种仪器设备,它能够将被测量参数转换成标准的电流、电压信号输出,用于远程监控和控制系统。
由于使用环境的复杂性和设备本身的老化等原因,智能变送器在使用过程中难免会出现各种故障。
本文将重点分析智能变送器常见的故障原因及解决方法,以供工程技术人员参考。
一、智能变送器故障原因分析1. 电源问题智能变送器在使用过程中需要稳定的电源供应,如果电源电压不稳定或者存在干扰,就会导致智能变送器无法正常工作。
电源问题可能是由于电源线路故障、电源系统故障或者电源供应不稳定等原因引起的。
2. 信号传输故障智能变送器需要将被测量参数转换成标准的电流、电压信号输出,如果信号传输线路出现故障或者干扰,就会导致智能变送器输出信号异常。
信号传输故障可能是由于线路连接不良、线路短路、接线端子松动等原因引起的。
3. 传感器故障智能变送器通常与传感器配合使用,如果传感器出现故障,就会影响智能变送器的正常工作。
传感器故障可能是由于传感器本身损坏、连接线路故障、测量介质异常等原因引起的。
4. 环境影响智能变送器通常安装在工业生产现场,受到环境影响较大。
如果受到潮湿、腐蚀、振动以及温度变化等因素的影响,就会导致智能变送器出现故障。
1. 对电源进行检查当智能变送器出现故障时,首先需要检查电源供应情况,确认电源电压稳定,没有干扰。
可以使用示波器或者万用表对电源进行检测,确保电源工作正常。
2. 检查信号传输线路如果确认电源供应正常,但智能变送器输出信号异常,就需要对信号传输线路进行检查。
检查线路连接是否牢固、是否存在短路、接地等情况,必要时重新连接线路。
4. 加强环境保护为了减少环境对智能变送器的影响,可以采取加强环境保护的措施,如安装防护罩、避免潮湿、腐蚀的环境,定期对设备进行清洁和维护等。
三、结语智能变送器作为工业自动化控制系统中重要的一部分,其故障会对生产过程和安全造成严重影响。
仪表故障案例分析汇总

机修厂仪表车间自控及现场仪表故障案例分析2015年12月24日编写:校对:审核:2015年01月04日机修厂仪表车间故障案例分析故障发生装置:热电厂二期设备编号(工位号):5#机抽气逆止阀A、B故障发生时间:2014.09.18设备点名称:5#机抽气逆止阀A、B故障类别(是否频发性故障及该点的稳定性描述):该故障属于频繁性发生的故障,此抽气逆止阀经常性卡涩,不能正常动作。
故障出现点所涉及到的工艺、工况介绍:此抽气逆止阀是由220V电磁铁动作控制铁芯,铁芯带着液压水管路阀芯,控制液压水的通断,进而控制抽气逆止阀的开关。
故障出现的过程描述:抽气逆止阀电磁阀经常性卡涩,远程操作不能正常开关,远程操作电磁阀得电时,电磁场的干扰造成汽轮机1#瓦振波动大,有几次造成汽轮机、发电机跳车。
故障原因分析和判断思路:抽气逆止阀安装在汽轮机4.5米夹层,安装方向为竖直安装,这样当电磁线圈得电时,产生的磁场,干扰到1#瓦振信号,要解决此问题,必须要使得1#瓦振信号线远离电磁线圈磁场,或者解决磁场泄露,避免干扰源的产生。
故障的有效处理办法:更改220V电磁线圈的供电线路,和电磁铁方向。
原有的供电线路为两个电磁铁分别两路供电,经过计算,改为一路并联供电,线路负荷可以达到要求,更改了电磁铁方向,1#瓦振干扰现象得以解决。
故障防范和改进措施:及时检查信号线路的屏蔽线、接地线是否连接完好,平时巡检注意发现有可能产生强磁场、电场等干扰源的设备和装置,并及时做好记录、上报,会诊后及时处理改进。
机修厂仪表车间故障案例分析故障发生装置:热电厂二期设备编号(工位号):FT1048故障发生时间:2014.10.03设备点名称:二期供热A低压外供蒸汽流量故障类别(是否频发性故障及该点的稳定性描述):该故障并非频繁发生的故障,此测点在环境温度0℃以上时,一般测量稳定。
故障出现点所涉及到的工艺、工况介绍:该流量测量点地点在A低压蒸汽外供管廊,测量介质为低压饱和蒸汽,压力1.275MPA,温度460℃,取压方式为孔板,配有冷凝罐、导压管取压,罗斯蒙特差压变送器远传。
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1 故障现象:硫磺装置汽提塔液面测量仪表为浮筒液位计,相同高度安装有一台玻璃板液位计。
现工艺人员反映,DCS显示液位处于100%,而工艺人员去现场检查玻璃板指示60%。
浮筒液位计的现场显示也为100%。
试分析其原因?
原因分析:经工艺人员现场检查,玻璃板指示正常。
仪表工将放空阀打开排污,发现有污物阻塞现象。
判断原因是筒内的污物将浮筒卡在了100%处,造成了浮筒指示有偏差、不变化。
故障处理:仪表工将污物清理干净,重新投用浮筒,指示正常
2 故障现象:某装置锅炉在开工时,仪表(差压变送器)指示总是比玻璃板高,请分析其原因。
(注:玻璃板液位计与差压测量引压口等高)
答案:
分析与判断:采用差压变送器测量密闭容器液位时,导压管内充满冷凝液,用100%负迁移将负压管内多于正压管内的液柱迁掉,使差压变送器的正负压力差△P=ρgh,h为液面高度,ρ为水的密度, g为重力加速度。
差压变送器的量程就是Hρg, H为汽包上下取压阀门之间的距离。
调校时,水的密度取锅炉正常生产时状态的值,ρ=0.76g/cm3锅炉刚开车时,温度、压力没有达到设计值,此时水的密度ρ=0.98g/cm3,虽然h不变,但是ρgh值增大了,所以输出增加。
玻璃板液位计只和h有关,所以它指示正常,但是差压变送器的指示却大于玻璃板的指示。
处理方法:这种情况是暂时的,过一段时间锅炉运行正常时,两表的指示就能一致,不必加以处理,但是要和工艺人员解释清楚。
要防止一点,由于仪表工解释不清这个现象产生的原因,而工艺人员又要坚持两表指示一致,这时仪表工将变送器的零位下调至两表指示一样,待锅炉运行一段时间后,若不将变送器的零点调回来,差压变送器的指示将偏低
3 某装置用差压变送器配合孔板测量高压蒸汽流量。
可是仪表在投用后,好长时间无指示。
过了一段时间,仪表指示慢慢上升,直至正常。
请问是什么原因?
公布答案:由于测量蒸汽系统的差压变送器再投用时需要将正负压室的冷凝液充满,可是仪表工忽略了这一点,直接将仪表投用了,造成两侧的液注不平衡,仪表无指示。
待冷凝水自动充满导压管时,仪表只是就恢复正常了。
4 有一台锅炉上水控制阀(双作用气缸阀),工艺人员反映操作室给信号控制阀不动作,仪表工去现场测量有4~20mA的信号送过来,检查定位器输出也正常,但是控制阀还是不动作,试分析其原因?
答案:操作工将控制阀切换至旁路控制,仪表工去现场后用万用表测量来自DCS的信号,4~20mA均正常,检查定位器的输出(将挡板靠近喷嘴或远离喷嘴),能输出最大或最小也正常,但是控制阀一点也不动,检查汽缸中的活塞O型圈,也无漏气的迹象,此时将执行机构与阀体脱开,用扳手转动阀杆发现,阀芯动作自如,无卡、涩的现象,此时需要将缸体打开来检查,打开后,发现与中轴相连接的齿轮以破碎,成碎渣状,也就是当气缸中的活塞动作时,无法带动与之相连的齿轮转动(因为破碎、没有齿轮了)也就无法使齿轮带动中轴继而带动阀芯产生动作。
事后分析齿轮破碎的原因为,产品质量不过关,齿轮不能用铸铝、铸钢的材质,否则长时间使用后,就会磨损、破碎。
5某装置一调节阀用于压差较大的场合,作为停车保护用(见下图)。
仪表工用普通的校验方法将阀调校合格后安装。
开车后,联锁动作使三通电磁阀动作,调节阀膜头压力放空为零时,该控制阀仍然没有关死,导致透平转速降不下来。
试分析,控制阀没有关死的原因?以
及处理方法?
公布答案:
故障分析:由于在校验控制阀时未考虑阀前后的压差对阀芯作用力的影响,所以在投入运行后,虽然联锁动作、电磁阀放空、膜头的压力为零,但是由于调节阀前后压差△P作用于阀芯上的力,使调节阀关不死。
故障处理:对控制阀重新校验。
校阀时,应将阀门在使用时前后的压差△P考虑进去。
提高执行机构的输出力即可。
6工艺过程某石化企业重油总管压力测量报警连锁PAS-723,其自控原理图如图所示。
故障现象锅炉燃料油-重油总管压力下降,但备用泵P723B不能自动启动,导致重油压力继续下降,直到锅炉联锁动作切断重油而停车,造成故障。
分析与判断:正常情况下,当重油总管压力下降到某一值时,备用油泵P723B应自动启动,使重油保持一定流量和压力。
现在P723B 没有启动,(经DCS工程师检查逻辑、继电器均无问题)。
说明备用泵没有收到压力下降的信号,(经仪表工检查变送器本身无故障)也就是说是由于PAS-723压力变送器没有感受到总管压力力的变化。
检查到该故障是由导压管内隔离液被放掉、重油进入导压管以及变送器的弹簧管内而引起的。
由于采用隔离液测量总管压力,导压管和仪表没有采用伴热保温,重油凝固点比较低,因此在导压管和弹簧管内冻结,不能感应和传递总管压力的变化。
同时,由于重油固化而体积膨胀,传感元件受力使指示偏高,亦一直保持这个值。
当总管压力下降时,此值不变,备用泵不启动,直至锅炉停车。
处理方法:用蒸汽吹扫导压管,拆下弹簧管用汽油洗干净。
仪表重新投用前导压管内要充满隔离液。
清洗冲液后,仪表指示正常,联锁报警系统正常。
仪表工在日常维护时要注意隔离液,不能随便排污。
8合成塔开车升温过程中温度指示异常
a、工艺过程某氨厂合成塔,从上至下装有一支10 m左右长的热电偶套管,内插多点热电偶。
b、故障现象开车升温过程中发现有温度指示异常,初期各测温点温度指示相应上升,一段时间后,下部各测温点温度仍继续上升,均在200℃左右,唯最上部测温点的温度指示在100℃左右停滞。
据分析,该点实际温度肯定在130℃以上。
公布答案:
c、分析与判断最上部测温点温度指示在100℃左右停滞,说明该处有水汽积聚,其水分受热后向上蒸发,在上部遇冷凝结成小水珠,该水珠又在套管内落下,如此反复,致使上部测温点的指示停滞在水沸点(100℃)左右。
产生此故障的原因是保护导管安装前未经处理或处理不符合要求以及套管内气体温度仍较高。
d、处理方法
将该多点热电偶往上提,使上部测温点高于套管顶部一定距离,其内部的水汽被夹带出套管后在外部蒸发。
如此反复多次,如水汽不多,一般可恢复正常,否则,需把热电偶全部取出,用一支细尼龙管插入导管底部,将干燥的氮气充入管内,使水汽逐渐地被置换出来。
9故障描述:某厂酸性水处理装置的酸性水进装置这一控制回路使用的气动薄膜调节阀,为正作用风关阀。
在冬季(环境温度为-10℃)工艺人员反映控制阀不动作。
经仪表工检查气源压力表指示正常。
试问控制阀不动作的原因?
答案:仪表风线带水,仪表工未及时进行排放。
导致水进入控制阀膜头,环境温度为—10℃,将膜片冻住了,所以控制阀不动作。
处理方法:1、检查进水原因,加以处理。
对仪表风线、过滤器进行检查、排放。
2、将控制阀膜头打开、处理干净进入膜头的水。
3、正常投用控制阀。
10某装置一电磁流量计在工作时,发现信号越来越小或者是突然下降,原因可能有哪些?怎样处理?(注:原题为书中摘录,答案为书中标准答案)
答案:当测量导管中没有工作介质时,电极间实际是绝缘的。
出现上述情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或者短路了,造成信号送不出去。
发生上述情况应该从以下几个方面考虑:
1、测量导管内壁可能沉积有污垢,应该清洗和擦拭电极。
2、测量导管衬里可能被破坏,应该给于更换。
3、信号插座可能被腐蚀,应予以更换或者清洗。
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