循环水系统工艺改造及优化运行

循环水系统工艺改造及优化运行
循环水系统工艺改造及优化运行

循环水系统工艺改造及优化运行

摘要:仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,由于三区循环水东、西站是分期建设,两套系统全部建成后,将系统供回水管网进行连通,安装隔断阀控制,隔断阀长期处于关闭状态,但随着运行时间的增加,两套系统存在互窜的现象,影响系统水质状况;且三区循环水设有两套系统,使系统呈现资源配置分散、利用率低的现状,需要对两套系统进行合并运行、工艺优化。

关键词:循环水处理;系统合并运行;节能降耗

节能降耗是我国经济和社会发展的一项长远战略,近年来各种节能降耗的措施、政策和目标在

不断制定和完善,同时政府也相应投入大量资金用于支持节能降耗项目的开展。循环水泵站作为公用工程的主要耗能设备,节能改造空间较大,因此循环水泵站及其系统的节能降耗工作具有重要的意义。

1循环水系统概况

仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,三区循环水由东、西站两套系统组成,由于东、西站循环水是分期建设,待两套系统全部建成后,将供回水管网进行连通,并装有系统隔断阀,隔断阀长期处于关闭状态。西站循环水原设计供水能力为3300m3/h,设有4台循环水泵和4组冷却塔,主要用户为聚酯七、八单元,50~70岗位,短纤中空17~18K和23~26K;东站循环水原设计供水能力为9000m3/h,设有10台循环水泵和6组冷却塔,其中4台B02循环水泵专供聚酯九、十三单元及切片生产、长丝空压站、长丝一装置等用户,6台B01水泵专供冷冻系统。

由于原涤纶三厂完全是分期规划、分期建设,西站循环水原设计只考虑七、八单元建设所需循环水量,对于后期建设项目所需循环水均在东站循环水建设中考虑,因而形成现在的东西两个循环水站,客观上造成整个系统呈现资源配置分散,利用效率降低,且随着运行时间的增加,两套系统存在互窜现象,影响水质状况,对系统稳定运行产生影响,所以可利用目前七单元切片生产停运、长丝转产短纤、聚酯工艺调优、冷冻机改造优化循环水需求量不断下降的机会,对两套系统进行合

并运行,进行系统节能降耗、优化运行工作。

2运行存在问题

2.1系统水泵运行组合方式不合理

由于原一、二、三厂聚酯系统生产规模相差不大,但原三厂需运行四台泵才能满足生产需求,

而原一、二厂仅需运行三台水泵即可满足生产需求,且从下表分析中可以看出原三厂的单位能耗高于原一、二厂,说明运行四台水泵存在能源浪费的现象,水泵运行组合方式未处于最佳状况,具备节能改造空间。

表1 原一二三厂循环水系统概况对比表

东西站循环水供回水管线中的隔断阀由于设备故障无法完全关闭,造成两个系统间窜水,部分东站循环水进入西站系统中,相当于西站使用东站循环水进行系统补水,使西站各项水质数据较高,且从表1中可看出,西站各项水质数据均明显高于东站。

表1 2012年三区循环水东西站水质数据对比表

量却与东站基本持平,且数据时有超标,说明东站循环水窜入西站系统中,对西站系统运行产生一定影响。

表2 2012年三区循环水东西站加药、补水数据对比一览表

水务中心循环水装置于2013年1月7日在生产部牵头、中心组织下进行三区循环水东西站合并运行,实现东站代西站运行,东站循环水系统运行3台B02水泵,负责供应整个原三厂界区内所有用户,目前系统运行稳定。

表2 循环水东西站停运操作前后工艺数据对比表

东站运行3台水泵,供水总流量由4100m3/h(1908m3/h+2185m3/h)下降为3400m3/h,供水压力、温度较合并前变化不大,且各用户无异常反应,说明东站运行3台水泵能够满足当前用户需求,系统运行正常。

4系统并网运行后存在问题

4.1受原三厂循环水系统分期规划建设的影响,东西站聚酯楼管道连接处最小管径为DN400,正常流通能力为1100m3/h,该处需要通过的能力根据西站供水量应在1900m3/h左右,存在明显“卡脖子”现象。

4.2东站供聚酯系统有4台泵,管网合并后系统运行三台水泵,仅剩一台备台,存在安全生产隐患。

4.3由于东站负荷增加,循环水供应量达到3500 m3/h左右,超过水轮机设计负荷3000m3/h。

5改造措施

5.1采用不停车带压开孔技术在东、西站聚酯楼相连接的DN600供回水管两侧铺设DN450旁路管,扩大系统管网流通能力。

5.2把东站B01/A原供冷冻系统的水泵更换为流量2000m3/h、扬程59m的新泵(电机不换)改供聚酯系统,原B01/A泵移至故障停运的B01/C泵上(详见图1),聚酯系统设置一大四小五台水泵,供水高峰期运行一大两小水泵,确保生产稳定、供水安全。

5.3在水轮机的入口增加一个DN700流量控制阀,同时增加一个DN700的旁通阀进行分流,降低水轮机生产负荷,同时拆除原T2隔断盲板,将T1、T2两个塔全部作为聚酯回水冷却使用。

以上改造措施正在实施中,预计2013年6月初可以完成改造工作,确保夏季供水安全。

B01/A

B01/B

B01/C

供冷冻

图1 水泵改造示意图

6经济效益分析

通过本次合并停运操作,成功地将西站停运,实现东站代西站供水,且保证各用户供水流量、压力稳定,系统运行正常,并从设备电量、系统水质、化工料消耗等方面进行对比分析,积累经验为下一步循环水改造提供技术支持。

6.1耗电量下降效益分析

通过本次系统合并运行,高压端用电(水泵)由运行4台水泵(西站两台280kW 水泵+东站两台315kW 水泵)调整到运行3台水泵(东站三台315kW 水泵),所以高压端电量因循环水泵运行台数的减少而大幅度下降;低压端用电因西站风机、照明、电加热监测换热器等设备停运而减少。

截止到2013年12月底,三区用电量累计值为1223.0377万kWh ,较去年同期下降256.3763万kWh ,根据成本核算,上网电价为0.45元/kWh ,直接经济效益为: 256.3763万kWh ×0.45元/kWh=115万元。

6.2系统水质合格率上升

系统合并停运前,受跨接阀窜水影响,部分药剂流失,导致水质波动较大,2012年全年西站水质综合合格率为99.1%,其中有机磷含量共超标27次,东站水质综合合格率为99.1%,其中有机磷含量共超标8次;而系统合并运行后,2013年全年期间东站循环水有机磷控制平稳,仅有2次超标,全年累计综合合格率为99.8%,说明合并运行后系统水质运行控制平稳,较合并前有了大幅度提高,具体数据见表3。

表3 系统合并前后水质数据对比表

6.3循环水温差上升

受循环水用户供水负荷以及本身冷却塔局限性影响,西站循环水温差合格率较低,虽然通过与聚酯短纤用户的不断调整优化,供回水温度有所提高,西站2012年全年累计温差平均值为5.4℃,但总体仍未达到中石化6℃的温差要求。

而系统合并后,对西站进行停运,彻底解决西站温差不达标的问题,且2013年全年东站供回水温度平均值为7.28℃,较去年同期上升了4%,较合并前供回水温差有所提高。

7结语

为了进一步达到节能降耗的目的,循环水节能工作应当根据不同用户对换热器进出水温度、压力等工艺需求,以及生产负荷不同、实际情况的差异,不断优化调整循环水系统阀门的开度,同时调整水泵运行组合方式,具体的实际循环水系统节能技改,应根据企业各种能耗不利因素,有针对性的提出节能技改方案,从而降低循环水系统总体运行能耗。

冷却循环水系统节能优化及应用

冷却循环水系统节能优化及应用 发表时间:2019-05-23T11:41:58.167Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:王鑫 [导读] 随着我国改革开放不断地深入开展,工为发展的速度也在不断地加速,冷却水在工业中的用量不断地加大,其比例达到了解80%以上,已成了举足轻重的、不可忽视的重要部分。 大庆石化公司水气厂水处理车间黑龙江大庆市 163714 摘要:随着我国改革开放不断地深入开展,工为发展的速度也在不断地加速,冷却水在工业中的用量不断地加大,其比例达到了解80%以上,已成了举足轻重的、不可忽视的重要部分。因此,在工业不断发展的过程中,必须首先研究和处理好冷却水循环问题,充分考虑节约能源的现实问题。冷却水是工业生产中不可缺少的重要资源,如果我们能够在节能和循环利用方面做得更加科学,不仅能够对当前不太乐观的资源环境进行很好地保护,同时还能为企业甚至国家与社会节约不少的支出。 关键词:冷却循环水系统;节能优化;应用 近年来,我国经济快速发展,工业化程度越来越高,工业用水消耗量也越来越大,为了提高工业用水的利用率,减少水的消耗,循环水系统应用日益广泛。工业冷却循环水系统的设计对于工业的建设起着非常重要的作用,它不仅直接影响企业的用水效果,而且还与经济效益、环保密切相关。 1冷却循环水系统低效率与高能耗原因剖析 第一,作为批量生产的工业制成品,泵是按一定规格型号系列组织设计制造的,泵的特性曲线只有设定的若干条,而管路特性曲线却是千变万化,对某一特定管路,在泵的设计选型时,就不能保证水力效率高,也不能保证工作点正好落在泵的高效率区间内。 第二,在现实情况下设计者往往凭经验,而不是根据管路特性曲线选泵,常常过于保守,以致严重依赖阀门调节运行,管路与泵匹配存在问题。同时,对已投入运行装置的管路特性曲线,也很少有人对其实施有效检测,管路与泵是否匹配从无评判,对泵的匹配进行有效调整则更少。 第三,循环水系统都存在多种工况运行,泵站一般有数台泵组成,组合形式又有并联、或并联加二级串联等形式。那么,如何做好泵组搭配以保证应各种工况要求所扬送的流量尽可能合理、运行效率都处于高效区,这对设计过程及运行管理过程中都是非常重要课题,但目前对多泵组合泵站的设计普遍缺少节能优化,运行管理过程也缺少必要的节能技术手段,能耗的经济性处于盲目状态。 第四,因设计、改造或运行原因导致系统管网各回路的管路特性曲线差异较大,存在因某局部阻力偏高而导致整体压头升高等现象。 第五,当然引起高能耗的原因还有很多,如冷却塔及系统相关换热设备换热效能低下增加泵送流量,未能按负荷变化(和气候变化)有效调节流量增加水送能耗。 2节能优化技术的基本原理 工业冷却循环水节能优化系统是以水为介质进行工艺流程中能量的互换。通过分析整个系统中能量互换的效率,利用阀门技术对整个循环系统中的单一单位进行系统优化控制,并研究系统的利用效率,判断当前系统的能量利用效率,然后再结合工业生产流程,提出一种能够提升循环水系统中能量的利用效率的方案。 工业冷却循环水系统中的应用技术主要有几下几种:精确采集系统内换热设备、泵站等的运行参数;优化整个管网的换热网络和建立水力数字模型;准确分析管网内的水流、阻力及水泵运行效率;正确使用节能泵、水力调节平衡装置等一系列具有针对性的节能产品。 在工业冷却水循环系统中,操作人员可通过阀门控制水泵的水量。将冷却温度严格控制在规定范围内,智能阀门始终处于常开的位置且能够实现智能化调节,在完成控制的同时还要减小水泵的输出功率,使机组能够最大限度地发挥作用,达到节能的效果。泵阀一体的智能节能技术在实现终端平衡后还可降低管网的阻尼,使管网中泵阀的张开角度满足工艺要求。在此过程中,该技术可将所有信息数据完整地反馈到计算机系统中,操作人员可根据这些数据进行变频操作。在这种互联网阀门技术的控制下,循环水系统数据的实时监测得以实现。 3工业冷却循环水系统节能优化技术的改造 3.1改造内容 通过在工业冷却循环水系统中应用优化技术,使得工业循环水系统的工作效率得到大幅增加,而且还能够更多的应用于工业冷却循环水系统的改造项目当中。节能优化技术在改造项目的实施过程中得到顺利应用,能够从根本上实现节能优化,相比传统的冷却循环水系统,效率可提升至30%~60%,整体效果非常可观。 常见的工业冷却循环水系统有合成氨循环水系统以及高炉鼓风机透平拖动装置冷却系统,其中合成氨循环水系统主要的改造方面为换热网络以及配水管网,解决了纯碱厂和加氯车间的水资源不平衡问题,主要改造设备有调节装置、高效节能泵、循环在线监测以及能源管理系统。高炉鼓风机透平拖动装置冷却系统的改造内容为换热网络以及配水管网,解决供水总管止回阀阻力存在异常的问题,对原泵站的高效节能泵的参数、叶轮水力模型等方面进行优化和设计,主要改造的设备有可编程控制器计量系统、止回阀以及高效节能泵。 3.2改造实施 改造的具体实施根据具体情况进行实施,针对上述的两种常见的冷却循环水系统的改造时,首先要对冷却循环水系统进行检测,获取当前系统在运行状态下的所有参数,进而实现对所有系统进行有效的控制,分析系统存在的缺陷,采取方案进行有效优化。 系统运行参数的获取主要是通过采集系统来实现的,根据采集系统的运行状态、负荷等方面的状态信息进行更有效收集,并能够及时、有效的给予监测并将信息回馈给系统,以便于能够在最佳的状态下获取整个系统的信息。实施改造的基本原理为变频调速对风机和水泵的转速控制,可以更好的减少功率的消耗。 4工业冷却循环水系统节能优化技术的应用 4.1中国石油天然气股份有限公司某石化分公司 中国石油天然气股份有限公司某石化分公司水汽厂处理能力3000m3/h的钢结构大型冷却塔,近年来冷却效果逐年下降,收水器老化变形,使大量的循环水漂出塔外,造成水和药剂大量损失。该厂实施了循环水系统优化技术改造,合理优化生产工艺,采用管式闭路配水取

循环水系统空调系统改造施工方案

目录 1.编制依据、规范 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工前的准备 (3) 4.施工组织机构 (4) 5.主要施工方法 (7) 6.施工计划及安排 (13) 7.施工质量的保证措施 (14) 8.施工安全的保证措施 (17)

1.编制依据、规范 1.1 编制依据: (1)站循环水泵房管道安装图(电子版) (2)站35KV变电所一层通风布置图(电子版) (3)S2004-58E-RG-001非设计原因设计更改单 (4)随设备所带来的相关技术文件。 1.2 工程施工中应执行的标准及规范: (1)GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (2)GB50235-97 《工业管道工程施工及验收规范》 (3)GB50236-97《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.工程概况 2.1 工程简介: XXX站操作运行人员描述,天然气压缩机在带荷载投运后,变频器温度升高,并连锁温度报警,为保证天然气压缩机正常运行。原变频器上部排风风口处安装排风罩,排风罩底部与变频器顶部密封连接,顶部与设在吊顶内的排风管连接,在风管内安装有一台排风机。 现场系统回水压力偏低,回水总管最高点压力很低,容易产生空气,导致流量偏低;回水管定压补水压力偏低,导致系统压力偏低。增加一套低位定压膨胀补水系统(成撬)进行空调水系统定压,系统定压值0.2~0.3Mpa。 循环水泵降频在380V/45Hz频率下运行,未达到设计工况。水泵若在设计工频(380V/50Hz)下运行,则存在发热量大,轴承温度过高、震动偏大现象。目前泵出口止回阀工作异常,阀体内有异样的撞击声,可能阀门的弹簧或者舌片已经损坏。更换循环水泵和止回阀。 2.2 主要工程量: (1)安装工作量:

应用系统项目优化方案研究

应用系统项目优化方案研究 版本:1.0

文档描述 文档变更

目录 1引言 (6) 1.1背景 (6) 1.2目的 (6) 1.3术语缩略语 (6) 1.4参考资料 (7) 1.5适用人群 (7) 2现状分析 (8) 3调优总体方案汇总 (9) 3.1应用程序调优(目前采用) (9) 3.1.1Java代码优化 9 3.1.2页面代码优化 9 3.1.3Sql语句优化(V2.2) 9 3.1.4应用架构代码优化 9 3.2容器调优(目前采用) (9) 3.2.1应用服务器优化(weblogic优化) 9 3.2.2JVM优化 12 3.3数据库调优(目前采用) (13) 3.3.1合理建立数据库 13 3.3.2SQL语句的优化 13 3.3.3数据库对象存储方式的优化 13 3.3.4内存的优化 13 3.3.5I/O 优化 13 3.3.6使用大表分区技术(采用) 13 3.3.7优化回滚段设计 13

3.3.8优化重做日志文件 13 3.4操作系统调优 (13) 3.5性能监控 (13) 3.5.1操作系统监控 13 3.5.2数据库监控 13 3.5.3中间件监控 13 3.5.4代码监控 14 3.5.5业务监控 14 3.6拆分与扩展 (14) 3.6.1硬件增加 14 3.6.2应用系统拆分 14 3.6.3业务拆分 14 3.6.4数据分割 15 3.7接口优化 (16) 4第一阶段方案 (17)

1引言 1.1背景 系统的数据量增长越来越快,系统的瓶颈问题越来越严重,影响了系统的正常使用,导致用户对系统操作方面非常不满意。 系统在前期已经进行过一些优化: 1.系统内部优化:页面框架变更、查询功能优化、sql表中加入索引等常规 优化 2.组件级调优:数据库、中间件一些常用参数的配置 取得一些效果,但在数据量成级数增长后,需要一些系统性的全面优化方案,以解决系统性能问题。 1.2目的 本文主要是针对系统的一个整体的优化,不涉及代码级别的。 1.3术语缩略语 1.4参考资料 1.5适用人群 项目管理人员、架构人员、配置管理人员、开发人员

循环水系统工艺改造及优化运行

循环水系统工艺改造及优化运行 摘要:仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,由于三区循环水东、西站是分期建设,两套系统全部建成后,将系统供回水管网进行连通,安装隔断阀控制,隔断阀长期处于关闭状态,但随着运行时间的增加,两套系统存在互窜的现象,影响系统水质状况;且三区循环水设有两套系统,使系统呈现资源配置分散、利用率低的现状,需要对两套系统进行合并运行、工艺优化。 关键词:循环水处理;系统合并运行;节能降耗 节能降耗是我国经济和社会发展的一项长远战略,近年来各种节能降耗的措施、政策和目标在 不断制定和完善,同时政府也相应投入大量资金用于支持节能降耗项目的开展。循环水泵站作为公用工程的主要耗能设备,节能改造空间较大,因此循环水泵站及其系统的节能降耗工作具有重要的意义。 1循环水系统概况 仪征化纤股份有限公司水务中心三区循环水(原涤纶三厂)始建于1989年,三区循环水由东、西站两套系统组成,由于东、西站循环水是分期建设,待两套系统全部建成后,将供回水管网进行连通,并装有系统隔断阀,隔断阀长期处于关闭状态。西站循环水原设计供水能力为3300m3/h,设有4台循环水泵和4组冷却塔,主要用户为聚酯七、八单元,50~70岗位,短纤中空17~18K和23~26K;东站循环水原设计供水能力为9000m3/h,设有10台循环水泵和6组冷却塔,其中4台B02循环水泵专供聚酯九、十三单元及切片生产、长丝空压站、长丝一装置等用户,6台B01水泵专供冷冻系统。 由于原涤纶三厂完全是分期规划、分期建设,西站循环水原设计只考虑七、八单元建设所需循环水量,对于后期建设项目所需循环水均在东站循环水建设中考虑,因而形成现在的东西两个循环水站,客观上造成整个系统呈现资源配置分散,利用效率降低,且随着运行时间的增加,两套系统存在互窜现象,影响水质状况,对系统稳定运行产生影响,所以可利用目前七单元切片生产停运、长丝转产短纤、聚酯工艺调优、冷冻机改造优化循环水需求量不断下降的机会,对两套系统进行合 并运行,进行系统节能降耗、优化运行工作。 2运行存在问题 2.1系统水泵运行组合方式不合理 由于原一、二、三厂聚酯系统生产规模相差不大,但原三厂需运行四台泵才能满足生产需求,

彻底根治循环冷却水系统四大难题

彻底根治循环冷却水系统四大难题 一、方案特点 在工业冷却循环水方面,均采用水为能量的传递介质,在循环使用时,水质会浓缩、恶化,产生水垢、污垢、腐蚀、菌藻等,严重影响系统的效率,加大能耗,减少设备使用寿命。 以往通用的化学水处理方式不仅每年需要经费,而且会造成大量含有化学药剂的污水,加大 环境污染,同时会腐蚀管道,甚至造成冷却器穿孔报废。例如,一个保有水量100T的冷冻、冷 却、采暖循环水为例,如果采用传统化学处理方法,一年要用化学药剂10吨、每吨药剂会形成500 立方米的污染水。 针对以上问题,罗德斯尔?循环水水质深度净化方案引进国外先进成熟的变频磁场技术,采用“以水治水、物理吸垢”方式,不仅解决了循环水净化、除垢、杀菌、灭藻、去锈等一系列难题,而且每年保养经费很少,不会产生污染,节电节水,是一种环保节能的新型循环水水质深度净化方案。 循环水优化设备图片 二、罗德斯尔?循环水水质深度净化方案的优势 除垢防垢,使热交换表面始终无垢状态,提高热交换效率 除锈防腐,解决水体红锈问题,延长管道和热交换器使用年限 杀菌灭藻,尤其对军团菌的杀灭,提高安全性能,提高冷却效率 无需停机,提高水资源利用效率和生产连续性 保留原管,即无需改变原有循环水管道 节水环保,大幅减少循环水排放,节省用水,没有污染,保养经费很少 三、设备构成和原理 概述 罗德斯尔?循环水系统优化方案体现的是一种综合性、多功能、环保、节水节能的循环水处理理念和技术,具有补水净化、去垢、灭藻、除锈、杀菌、环保、节能、节水等多重功效,本方案的主要设备为LT系列循环水系统优化设备。 LT系列循环水系统优化设备工作原理 LT 系列循环水系统优化设备是罗德斯尔?循环水系统解决方案的核心设备,该装置由高频发

循环水处理方案

循环水系统水质处理方案 1 前言 水是人类最宝贵的财富之一,地球上的淡水资源是有限的,可供人类利用的水资源就更少,节约水资源已刻不容缓。为此近年来国家在宪法中又颁发了"水法"这些做法都促进并强迫我们重视节约使用水资源,减少水的污染,以利工农业进一步发展和人类自身的繁衍。 为了使循环冷却水系统正常运行,确保换热设备的长期使用,防止循环水在使用中所生产的腐蚀、结垢及微生物污垢的危害,提高热交换设备的冷却效率,确保生产的正常运行,必须对循环冷却水进行水质稳定化学处理,这不仅能提高冷却效率,延长设备的使用寿命,并且对节约能源(节水、节电),减少大修费用及工作量和保护环境都有非常积极的意义。 根据对循环水处理的经验,再综合系统的特点,建议对循环水系统进行水清洗、化学清洗预膜,然后进入正常运行阶段。正常运行中投加氧化型杀菌剂和非氧化型杀菌灭藻剂来控制循环水系统的细菌、粘泥的大量滋生。 2 系统参数及水质状况 2.1 系统参数

2.2 水质状况

根据工厂的实际状况,采用软化水作为冷却塔的补水,补充水水质如下:

从上表可以看出,如果该补充水未经过浓缩,在40℃的情况下运行,可以看出在供、回水管道、冷却塔中都呈腐蚀性,只有在换热装置表面80℃的情况下,才略呈结垢的特性,所以在此情况下正常运行,只需要用杀菌、缓蚀的化学品。在浓缩5倍40℃的情况下: 在浓缩倍数是5倍80℃的情况下:

通过以上分析,在5倍的浓缩倍数下运行,只需要进行杀菌灭藻。 3 系统水冲洗 3.1 清洗的目的 主要是冲洗在安装过程中进入地下管道和设备中的泥沙和焊渣,为化学清洗做准备。 3.2 冲洗前应具备的条件 3.2.1 为保证管道清洗效果,各使用循环水的车间,入户管阀门已经安装完毕,在入户阀前已经安装了旁路阀,避免管道中的泥沙和焊接的焊渣等进入到换热器中。 3.2.2 循环水泵已经安装完毕,机械、电气具备启动条件,冷却塔已经安装完成,循环水的回水直接可以回到冷却水池,与上塔部分相连的管道已经拆开,避免堵塞冷却塔溅水装置和填料。 3.2.3 冷却塔的补水管路安装完毕,并具备补水条件。 3.2.4 每个循环回路上的所有使用循环冷却水的设备安装完毕。 3.3 冲洗步骤

信息系统优化设计方案.doc

SF信息系统优化设计方案1 SF信息系统优化设计方案 十四信息领先实物流—永不停息的奔跑 一﹑利用先进的信息系统提高企业的核心竞争力 Sf作为中国最大的民营快递企业,在快递市场中占有举足轻重的低位。作为一家快递企业,速度是企业生存与发展的第一要素,同时高质量的快递服务在企业经营中也有不可或缺的作用。作为提高企业核心竞争力的一种方法,提高企业的信息化水平成为sf的必然选择。时间成本概念使得企业不得不正视货物在企业内部中转所花费的时间。这部分时间成本推迟了企业资金的回收时间,延迟了资金的周转周期,从而导致了企业利润率的下降。而企业信息化则可以压缩企业与市场的时间和空间,从而提高货物的周转效率,以及企业效益。(1)企业信息化可以提高企业智能。它能帮助企业最大程度上的共享信息与思想。同时,它也能把正确的信息及时的传递给需要的人,以便其及时对信息作出反应。可以这样认为:企业智能来自于员工和部门之间知识、技能和思想的交流。依托于完善、通畅的企业信息网络,企业可以有效的促进员工之间、部门之间的沟通,进而提高工作效率。 (2)信息技术开发团队作为企业的技术支持部门,成为企业成功的一大重要因素。同时,它也是实现企业信息化的关键一环,如何更好的让它为企业服务,实现企业腾飞?这就需要它准确的定位自己的职责,了解自己的优劣势。针对信息部门的问题,转型迫在眉睫。在转型时,它应该从系统的开发者转型为企业内

部信息的收集者、企业外 部信息的提供者。优化整合内外部的优势资源,开发出更适合、功能更强大的信息系统。从以往的自主研发为主转为以外包或联合研发为主。既能发挥自身优势,又能更专注于核心业务。 (3)在现代企业竞争中,对市场信息的把握将决定一个企业能否在日益激烈的市场竞争中占据有利的地位。市场是变动不定的,但也是有一定规律可循的,通过对影响市场的因素的分析,可以推测市场的变动趋势。因此,收集和分析影响市场变动的各方面因素的信息,增强对市场的预见性是经营成功的“诀窍”。在收集信息应遵循广泛性、准确性、针对性、及时性等原则。通过对信息的筛选、甄别企业可以提高对市场的预见性。同时根据对市场的预测,企业及时调整经营策略,才能在竞争中立于不败之地。 (4)员工作为企业管理等级链的末梢,不应该仅仅只是作为一个决策的执行终端。针对企业中出现的信息化问题:企业拥有信息化技术相对完善的企业中间技术层(即企业信息开发团队),但企业的决策部门以及作企业末梢的一线员工的信息化建设却依旧薄弱。所以,企业员工在日常的工作中,应当更多的学习信息技术,提高日常工作的信息化水平,提高工作效率。同时也应该更多的发挥信息收集、筛选及转发作用。使之成为企业信息链中重要的一个环节。以此提高企业的核心竞争力。 二、关于企业员工职责的转变 (1)快递业务有两个基本的特点,一个是快件运转的速度,另外一个特点是对快件进行全程跟踪为客户提供服务。及速度与

分析含醇气田采出水处理系统工艺优化及改造

分析含醇气田采出水处理系统工艺优化及改造 摘要:基于对含醇气田采出水处理系统工艺优化及改造的研究,首先,阐述含 醇气田采出水处理系统运行现状,其中包括工艺流程与存在问题。然后,为保证 含醇气田采出水处理系统能够充分发挥自身作用,给出预处理工艺优化、甲醇回 收工艺优化等优化措施。最后,给出浮油收油器改造、压力除油器改造、设备、 管线材质改造等含醇气田采出水处理系统改造措施。 关键词:含醇;气田采出水;处理系统 气田在我国发展中占据重要组成部分,伴随着气田开发与生产的不断推进, 气田部分区域会产生底层水,并且气田采出水会随着气田开发与生产过程的增加 而逐渐增多。除此之外,在气田采出水中具有较多悬浮物、乳化油等物质,不同 物质都具有较强结垢性。虽然采用一系列工艺技术对结垢部位进行清理,但是结 垢问题仍然存在,并且对气田的安全生产产生影响,为避免结垢等问题,保证气 田的安全稳定生产,需要对处理系统工艺等进行完善与创新。所以,本文将针对 含醇气田采出水处理系统工艺优化及改造等内容进行相应阐述。 1、含醇气田采出水处理系统运行现状 1.1工艺流程 气田采出水卸车池会利用泵将其提升到接收水罐处,然后经过除油与沉降后,通过换热器进入到压力除油器当中,进行二次除油工作,接着到反应罐中,在进 入到反应罐前,需要对其进行加药[1]。与此同时,将絮凝剂加入到原料罐当中进 行絮凝与沉降,最终流入到下游处理装置中。 1.2存在问题 含醇气田采出水处理主要存在以下几点问题:第一,接收水罐内会安装收油 装置,收油装置会收出油污,而收出的油污当中水含量较高。第二,在原料水罐 当中,含有大量烃类油污,对原料储罐的罐储量将会产生影响。第三,在对反应 罐进行加药时,加药量无法控制在一定范围内,导致原料罐中的絮凝沉淀无法达 到应用效果。 2、含醇气田采出水处理系统工艺优化 2.1预处理工艺优化 含醇气田采出水将会从集气站中利用污水罐车卸往净化厂粗滤池,对污水中 较大的机械杂质进行过滤,然后利用提升泵打入到污水储罐当中。在转水期间, 需要利用增压泵加入pH调节剂、氧化剂以及絮凝剂,在进入过程中需要严格按 照加入顺序展开。pH调节剂、氧化剂以及絮凝剂进入到储罐当中,可以对其进行充分沉降,将含醇污水中的大量杂质去除,然后利用进料泵将其送至甲醇回收装 置中[2]。除此之外,还需要加入缓蚀阻垢剂,缓蚀阻垢剂的加入需要使用增压泵,直接加入到甲醇回收精馏装置相应的水管线中。 2.2甲醇回收工艺优化 原料通过预处理后,原料水会利用给料泵进行加压,然后流入到进料预热器 当中,加热至大约六十五摄氏度后,再次进入到进料加热器当中。接着利用蒸汽 进行加热,保证温度达到泡点温度,利用进料口流入到甲醇精馏塔,形成气相与 液相。液相会与蒸汽逆流直接接触,将其中含有的轻组分甲醛蒸出,一部分塔底 水会进入到釜式重沸器中进行加热并汽化,然后返回到塔底部。其中一部分水会

关于无锡地铁车站环控大系统和水系统运行优化的几点措施

关于无锡地铁车站环控大系统和水系统运行优化的几点措施 发表时间:2018-09-10T16:40:48.390Z 来源:《科技研究》2018年7期作者:曹中华 [导读] 通过对环控大系统和水系统运行状态的运行参数,和存在的问题,提出运行优化的措施。(无锡地铁集团有限公司运营分公司江苏无锡 214000) 摘要:基于地铁地下车站近期运营空调季节处于部分负荷的状态,通过对环控大系统和水系统运行状态的运行参数,和存在的问题,提出运行优化的措施。 关键词:地铁环控大系统水系统节能 0 引言 地铁车站通风空调与空调水系统的设计容量一般按照地铁线路远期运营规模进行选型。在运营初期,列车运行的数量、进出车站的客流以及站内照明和设备容量远未达到远期预测规模,因而车站处于“温度较低,发热量较小”的车站室内热湿环境,在夏季车站空调冷负荷远低于通风空调与冷水机组的设计容量,即车站一般一直处于部分负荷状态。 在地铁运行初期的夏季空调季节,如何通过合理的节能控制措施,在车站处于部分负荷的情况下,在保障通风空调设备及水系统设备正常稳定运行的同时,进一步实现节能运行。 1 项目概况 无锡地铁一号线是无锡首条轨道交通线路,全长29.4km,起于惠山区堰桥站,止于滨湖区长广溪站,全线共设车站24座,其中高架站5座,地下站19座。在空调运行期间,我们选择一号线南禅寺站作为测试站点,该站是第11个车站,为地下二层岛式站台车站,车站有两个出入口。 2 现场测试 车站大系统采用变风量全空气系统,站厅层两端环控机房分别布置1台组合式空调器和1台回排风机,组合式空调箱和回排风机均采用变频控制,另每端布置1台小新风机对车站公告区送新风以满足人员的新风量。冷源采用2台螺杆式冷水机组,冷冻水系统为一次泵变流量系统,冷却水系统为一次泵定流量系统。 主要设备铭牌参数如下:①冷水机组额定制冷量为569kw,额定功率为111.5kw,COP值为5.1,蒸发器出口水温7.0℃,冷凝器进口水温32℃;②冷冻泵流量为108 m3/h,扬程为33m,功率为18.5kW;③冷却泵流量为130 m3/h,扬程为28m,功率为18.5kW;④空调机组风量为60000m3/h,机外静压850Pa,制冷量为669.9kW,电机功率为37kW。 在现场测试期间,冷水机组只运行一台,南禅寺站2#冷机某时刻的运行参数如下: ①冷冻水进出水温度为10.0/6.7℃;②冷却水进出水温度为27.5/29.4℃;③压缩机电流为93.1A 相应时刻,冷冻水和冷却水流量分别为76.5m3/h和157.7m3/h,计算得到冷机的制冷量、COP等性能参数,如下:①制冷量为294.5 kW;②输入功率为54.3 kW;③COP为5.4;④冷却侧散热量为349.6 kW;⑤不平衡率(%)为0.2。 根据水泵进出口压力、输入功率以及流量可以计算得到冷冻、冷却水泵的效率,具体如下:①冷冻水泵入口压力0.34 MPa,泵出口压力为0.48 MPa,流量为86.4 m3/h,输入功率为6.65 kW,扬程为14.3 m,效率为50.5%;②冷却水泵入口压力0.06 MPa,泵出口压力为0.27 MPa,流量为180.4 m3/h;③输入功率为19.23 kW,扬程为21.4 m,效率为54.7%。 根据水泵的铭牌参数,冷冻、冷却水泵的额定效率分别为52.4%和53.6%,实际运行效率与额定效率较为接近;但需要注意的是,水泵的实际扬程要小于额定扬程,使得水泵实际流量偏大,水泵电耗增加,具体对比如下所示,其中冷却水泵的功率已超过额定功率: ①冷冻泵额定流量为75.6m3/h,实际流量为86.4 m3/h,冷却泵的额定流量为130 m3/h,实际流量为180.4 m3/h; ②冷冻泵的额定扬程为16.2m,实际扬程为14.3m,冷却泵的额定扬程为28 m,实际扬程为21.4m; ③冷冻泵输入额定功率为6.35kW,实际输入功率为6.65kW,冷却泵的输入额定功率为18.5kW,输入实际功率19.23kw; ④冷冻泵的额定效率为52.4%,实际效率为50.5%,冷却泵的额定效率为53.6%,实际效率为54.7%。 说明:冷冻水泵实际运行的频率为35Hz,额定流量、扬程和功率已按照实际频率折算。 南禅寺站大系统风机采用变频运行,运行功率如下: ①B端空调机组的功率为10.2kW,风量为4.1m3/h;②B端回排风机的功率为6.3kW,风量为2.3m3/h;③小新风机的功率为0.4kW,风量为1.8m3/h; 说明:空调机组及回排风机的运行频率为35Hz,小新风机为工频运行 3 运行优化措施 地铁车站空调大系统的风机能耗在地铁空调能耗中占很大比例,车站大系统无论是负荷特性还是系统形式都适于采用变频变风量方式运行。实时反馈控制,通过测量车站回风实际温度,与车站设定温度进行比较,并根据差值控制变频器调节风机转速,实现系统变风量运行,保证车站的热环境状态。 在变频变风量调节下,需要对不同频率下系统送回风的风量进行测试匹配,通过送回风风量差来引入所需的新风量。但同时应注意夏季最小新风空调工况下新风量的控制,避免导致车站引入过多的新风,恶化了站内的环境,同时增加了无谓的空调负荷。 对于空调水的系统,冷机的启停条件是由外温和车站负荷决定的。当外温高于临界外温时,启动冷机是经济的。车站发热量越大,临界温度越低,说明车站负荷大时,更应开启冷机。考虑到地铁热环境对相对湿度的要求比较宽松,一般仅靠表冷段除湿就可满足要求。但在室外相对湿度大的情况下,关闭冷机直接通风,可能增大站内相对湿度,对人员舒适性不利。因此冷机的启停条件按干球温度来确定,虽然能耗会稍大,但对于室内环境是有利的。 空调水系统的水泵虽然装机容量不大,但是由于运行时间长,在运行总电耗中占有相当的比例。在运行方面的典型问题是水路的各类不当旁通问题。对于停止的冷机,应同时关闭其冷冻水、冷却水回路的水阀,停止这些水路中水的流动。在杜绝了各类不必要的水路旁通的基础上,对冷冻水泵实行变频控制,才能在部分负荷时减少循环流量,获得有效的节能效果。

工业循环冷却水系统处理的重要性

工业循环冷却水系统处理的重要性 循环水的使用及水处理的重要性 用水来冷却工艺介质的系统,我们称作冷却水系统,通常可分为以下两种类型:直流冷却水系统和循环冷却水系统。其中,循环冷却水系统目前已被广泛地应用于各行各业之中,比如,石油化工、电力、冶金、医药、纺织、机械、电子等等传统工业企业中的工艺用循环冷却水系统,及各楼宇的中央空调用循环冷却水系统。 最早使用的是直流冷却水系统,冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。这种系统虽然投资少、操作简便,但它的用水量却很大,冷却水的操作费用也大,不符合节约使用水资源的要求,目前基本都改成了循环冷却水系统(除了海水中还在使用的直流冷却水系统),即冷却水用过后不立即排放掉,而是收回循环再用。从直流水系统到循环水系统,水资源的节约非常可观,例如:一个年产30万吨的合成氨工厂,如采用直流水系统,每小时用水量约25000T,而改成循环水系统,并以3倍的浓缩倍数运行,则每小时耗水量只需约550T。 冷却水循环后遇到什么问题? 腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循 环后易带来的问题之一。 结垢:水在运行中蒸发(尤其是在冷却塔的环境中),使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙或其它盐类在传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二。 生物污垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子,使系统的污泥增加;冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,造成了粘泥的危害,这是水循环使用后易带来的问题之三。 冷却水循环后,冷却水补充水量可大幅度降低,节约了用水,这是我们所希望的。但水循环后突出的腐蚀、结垢和生物污垢等问题如不解决,生产装置的长周期、满负荷、安全稳定运行是难以保证的,那么采用循环水后所期望的经济、技术效益不仅不能充分发挥,而且将给企业带来许多危害——严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,由此形成的黏泥污垢堵塞管道或各种材料及设备严重受损等问题,会威胁和破坏工厂的安全生产;而由于各种沉积物使换热设备的水流阻力加大,水泵及相关设备的能耗大幅增加,传热效率降低,从而降低产品品质或生产效率,这一切都可能造成极大的经济损失,例如:电厂出现此类问题,必然使凝汽器凝结水的温度升高、真空度下降,严重影响汽轮机的出力和电厂的发电量,并且大幅增加能耗(有一个经验数值:发电机组真空度每下降1%,多耗燃料原油0.8%)。 所以,必须要选择一种科学合理、全面有效且经济实用的循环冷却水处理方案,使上述问题得到妥善解决或改善,水处理就是通过水质处理的办法来解决以上问题。如能真正做好水处理,不但能保证保质保量、安全生产,而且还能通过大幅降低能耗、节约材料、节约用水来降低生产成本,直接创造可观的经济效益,例如在电厂,就可以提高汽轮机凝汽器的真空度,一般可提高7~8%,提高汽轮机的功率,提高电负荷5~6%,增加发电能力;如应用在低压锅炉炉内处理,不但可将水处理运行费用从仅使用炉外处理方式时的0.5元/吨降到0.3元/吨左右,而且据统计,可使每台2t?h-1的锅炉节煤约5%;现代工业一般水冷换热器在未进行水处理时的寿命为2年左右,经水处理后的寿命可达7~8年,检修费和检修工作量可降低90%,一个小型化工厂由此节约的检修费即可达50万元。 科学合理且全面完整的化学水处理方案

室内游泳池循环水处理工程设计方案(优.选)

室内游泳池循环水处理工程设计方案 一、设计依据 1、《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002 2、《建筑给排水施工质量验收规范》 3、《硬质UPVC管道施工及验收规范》 二、设计工艺 泳池循环水处理采用河道推进循环方式,在泳池一端池壁水面以下处设回水口,另一池底设排水口,泳池水从排水口进入设备,经设备处理后通过进水管进入泳池。水处理工艺为:泳池水经排水管道进入水处理系统,经水处理系统对池水进行处理消毒后流回游泳池。 三:设计参数 A:游泳池的设计 1、游泳池水处理总量:面积为25m×16.5m水深1.4m~1.8m;平均水深为1.71m则总水量约为:705 m3 2、循环周期:7.84h 3、循环流量:90m3/h 本设计选用五套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备并行 B:戏水池设计 1、戏水池水处理总量:面积为15m×5m水深0.5m;则总水量约为:30m3 2、循环周期:2h 3、循环流量:15m3/h 本设计选用一套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备 四、设备报价 A:游泳池16.5x25 系统运营成本核算: 装机容量:循环过滤水泵:1.0 KW B:戏水池12x5 系统运营成本核算:

装机容量:循环过滤水泵:1.0 KW 五:工程总费用 游泳池+戏水池:325132.7 附件一:一体化设备配置清单

盒、多项阀 处理量18000L/h 工作压力2Kg/Cm2 滤速50m3/h/m2 过滤面积0.36m2 接口尺寸 1.5' 水泵220v 18m3/h H=8m 电源230V II 流量控制1个Top型多项阀 1.一体化无机房设计减少土建工程量,大大缩短施工周期. 2.超大体积一次注塑成型的外壳, KEOPS在欧洲是唯一一家拥有这样生产线的公司, 亚洲绝无第二家,因此能提供最优性价比的产品 3.一体式设计完美结合传统外循环过滤系统,集过滤,加药,监控于一体 4.独特的时钟设定器集成在控制盒内,方便用户设定,提供最舒适的泳池生活.没有日后维护的后顾之忧.时钟控制器可以根据客户预先设定要求,定时自动进行过滤,加药,保证水质的纯净安全.

信息系统优化方案

2010年,随着安得业务的激速增长,对其信息发展规划也产生了新的需要;加之目前安得物流信息系统体系存在可扩展性较差、缺乏良好协同性、统一管控与个性化管理需求的矛盾等问题,因此,其物流信息系统的优化势在必行。总体来说,安得需要实现静态系统向动态系统转变、被动反应向主动支持发展、从事后分析进化到过程即时监控的飞跃。现将EMAP系统与RMS系统做为试点模型,以系统平台融合为架构发展思路,就安得物流信息系统优化措施坐一简要陈述。 4.5.2根据货件生命周期进行优化 根据货件生命质量周期的分析,货件在流转过程中有三方面的重要环节需要进行监控、预警和优化。 货件的收派过程 通过EMAP系统,应可以实现在货件收派过程中,对预收派货件、收派件人员、营运车辆进行三维坐标定位,对货件收派、收派件人员和营运车辆的工作状态、班次调拨的运行压力进行实时数据监控。同时,EMAP系统将这些实时数据同步传输至RMS系统,RMS根据预警规则与对策对数据进行实时分析,将对 预收派货件时效异常、收派件人员工作状态异常、营运车辆的工作状态异常、班次调拨的分配异常进行即时的监控和预警,并提供问题分析和优化配置方案。 预警规则与对策应包括但不局限于: 人员和车辆短时间内产生大量劳动强度的预警,及其压力疏导方案; 人员和车辆于某坐标长期停留的预警,及其问题分析和优化方案; 人员和车辆非最优化或最合理路线运行与路线差错、油料数量异常的预警,及其优化方案; 人员和车辆运营中对现金流的收缴和结算异常预警,及其优化方案; 运营班次压力异常和调拨异常预警,及其优化配置方案; 货件收派数据错误、虚假的异常预警及其管控方案。 货件在中转场过程 通过EMAP系统,应可以实现在货件中转过程中,对货件在中转场位置、中转人员、移动或固定中转设备进行三维坐标定位,对货件中转和留存状态、中

城市供水系统优化及运行管理

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/416650726.html, 城市供水系统优化及运行管理 作者:刘小武 来源:《山东工业技术》2017年第09期 摘要:在当前城市建设过程中,城市供水系统属于十分重要的组成部分,在城市人们生 活中占据十分重要的地位,发挥中十分重要的作用。在当前城市供水系统实际应用过程中,为能够使其作用得以更好发挥,十分重要的一个方面就是应当对供水系统进行优化,并且对其运行进行管理,在基础上保证供水系统能够更好服务于城市人们生活。 关键词:城市供水系统;优化;运行管理 DOI:10.16640/https://www.360docs.net/doc/416650726.html,ki.37-1222/t.2017.09.084 随着现代社会不断发展,城市建设也得到较快发展,城市建设规模及建设速度也在不断加快。作为城市建设中的重要组成内容,城市供水系统发挥十分重要的作用,可为城市人们生活及工作提供必需水资源,因此必须要保证城市供水系统的科学合理应用。在城市供水系统实际应用及运行过程中,作为城市供水系统管理人员应当通过有效措施对供水系统进行优化,并且应当选择有效途径进行运行管理。 1 城市供水系统优化有效措施 1.1 供水系统中供水泵站的优化 在城市供水系统中,供水泵站属于十分重要的组成部分,对供水系统作用的发挥具有直接影响,因此对供水泵站进行优化也就十分必要,通过对供水泵站进行优化,可使供水系统的供水效率得以提升,并且能够实现能源节约。具体而言,在对供水泵站进行优化过程中,对于能耗比较高的一些机电设备,应当将其及时更换,对于各种不合理因素而导致的系统运行效率比较低,应当全面进行检测,并且应当进行更换,比如在对水泵进行改造过程中,可将叶轮车割或者多级泵叶轮撤减。另外,在供水泵站实际工作过程中,若出现泵站效率较低情况,应当及时将水泵更换,选择功率比较大的水泵,从而使水泵效率能够得以有效提升,同时也能够使节能效果得以有效提升,从而使供水泵站优化能够得以较好实现。 1.2 输配水官网的优化 在当前城市供水系统中,除供水泵站之外,输配水管网也是十分重要的组成部分,通过对输配水管网进行合理优化,可使管网水头损失得以减少,使泵站扬程减少,使管网压力及漏损率能够得以降低,从而使供水系统效率得以提升,并且可实现能源节约。所以,在对供水管网进行设计过程中,应当注意对地形进行合理利用,从而在城市供水过程中能够提升地形作用,系统中给水主干引导应当与地势较高之处及用户较多的区域相靠近,从而保证在消耗最少水能情况下使尽可能多地用户需求得到满足。对于山区城市而言,应当选择配置加压泵及分区给水

炉水循环泵电机冷却水系统优化措施

炉水循环泵电机冷却水系统优化措施 本文主要介绍电厂锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水的清洁度对炉水循环泵的危害,并针对炉水循环泵驱动电机冷却水系统清洁度的要求,炉水循环泵各系统安装过程中的控制措施、调试过程中的工艺控制及炉水循环泵增加外置循环滤网的优点等几个方面进行阐述;通过这些措施,达到提高炉水循环泵驱动电机冷却水系統清洁度的目标,极大提高了炉水循环泵的安全运行保障。 标签:炉水循环泵;清洁度;滤网改进措施 1、目的 炉水循环泵可以比作控制循环锅炉的起搏心脏,离开了炉水循环泵锅炉就影响运行。应充分认识该泵的性能和特点,尤其要注意冷却水系统对炉水循环泵安全运行的重要性。为有效控制发电厂锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度的状况,降低炉水循环泵在运行过程发生设备损坏、冷却水管道堵塞、冷却水清洁度差的概率,特在锅炉炉水循环泵驱动电机冷却水系统内部清洁度常规控制、检查措施的基础上,通过现场进行革新增加外置滤网,改良安装过程等方法来提高炉水循环泵驱动电机冷却水内部清洁度目标。 2、影响炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度原因分析 造成电厂炉水循环泵驱动电机冷却水清洁度差的过程主要有两个因素,一个因素是材料在生产、存放和运输过程中形成的;一个因素是在管道系统施工过程中形成的;经过对以上两个因素的细化分析,造成循环泵驱动电机冷却水清洁度差的主要原因有一下几点: (1)锅炉启动冲洗运行过程炉水中的杂质; (2)冷却水管道管子内部的杂质等; (3)炉水循环泵运行过程中产生的铁离子等杂质。 3、电机冷却水清洁度差对炉水循环泵造成的危害 炉水循环泵冷却水系统是用来消除由于电机在运行时绕组的发热、转动件的摩擦生热,以及从高温的泵壳侧传过来的热量而造成电机升温的不安全影响。高压冷却水从炉水泵电机的底部进入,经电机下端的推力轴承带动辅助叶轮,以建立循环的流动。温度升高的电机冷却水再经电机热交换器将热量传给低压冷却水,然后,被冷却过的高压冷却水再返回进入电机,形成闭路循环流动。锅炉炉水循环泵在运行过程中,锅炉水中的杂物会随着锅炉循环泵驱动电机冷却循环水的流动进入驱动电机中,加之循环泵本身采用内置于电机内过滤器,过流面积小,极易堵塞循环水路,造成冷却循环水流量减小,另外在这些杂物中含有铁质颗粒,

循环水处理改造方案

循环水处理改造方案 循环水处理现状 公司循环水处理原设计方案是水池容积约(长X宽X高=1200*700*(250+200)cm),分为2组,水位一般控制在250cm,一组使用,一组进行浓缩、清洗和换水。现有工艺是依据在线水质监测器,监测水中的导电率,向水中自动添加具有阻垢和缓蚀作用的复合盐,稀释后的添加量约为进水量的5%,当水中钙镁离子、微生物、悬浮物浓度达到一定值时,进行水池切换到备用水池,并进行清洁和换水,符合工艺设计要求。但由于循环水池(长X 宽X高=1200*700*550cm)建设在现有地平面以下(约5.5米),补给水管较细,换水周期长等因素,换水较为困难。再者,水池并没有封顶防止蒸发量、以及粉尘、周边垃圾等进入水池,这些水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,PH值和营养成分有利于微生物的繁殖,充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。引起水变质、浓缩倍数高、微生物浓度高,水中大量的悬浮物、微生物、污泥、油脂等引起冷却设备壳成结垢、菌膜形成等问题。菌膜是比碳酸钙更好的绝缘体。所以要对现有循环水系统进行结垢控制及腐蚀控制、 微生物的控制等。 循环水处理方案 根据上述循环水池水质现状,对现有工艺进行整改,对现有循环水设备进行预膜处理、化学药剂加药系统进行改正加药位置于高位水槽、增加旁滤装置(石英砂)进行虹吸式过滤水中的悬浮颗粒、微生物代谢物。旁滤采用钢制重力式无阀过滤器,改造费用需询价。 1.对现有的循环水设备进行清洗、硫酸钝化预膜处理; 2.加药位置更改:从总循环管路上引出的旁路支管进行药剂混合稀释,返回高位水 槽,使药剂充分分散到整个水池。加药流量600ml/min,PAC投加0~15mg/L 3.投放防堵塞剂,型号:MJ710成份:环保型复合晶体成份,性能特点:去除流体管道设备\机器中生成的锈垢和污垢。适用于钢、不锈钢、铁、铜、铅、陶瓷、塑胶管等管路清

营销业务系统优化实施步骤及回退方案

目录 1.引言 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.使用范围 (3) 1.3.内容及格式要求 (3) 1.4.相关资料 (3) 2.概述 (4) 3.项目影响范围 (5) 3.1.工程实施时间 (5) 3.2.工程影响 (5) 4.项目实施原则 (7) 5.项目实施方案 (8) 5.1.项目实施准备工作(11月21日09:00-11月22日18:00) (8) 5.1.1.发布系统维护公告(11月21日09:00) (8) 5.1.2.操作系统级参数备份(11月22日:09:10)............................ 错误!未定义书签。 5.1.3.数据库系统级参数备份(11月22日:09:20) (8) 5.1.4.业务数据备份(11月22日:18:00) (9) 5.2.操作系统级性能调整(11月23日00:00-11月19日00:15) (9) 5.2.1.调整VMM参数 (9) 5.2.2.详细实施计划 (10) 5.3.数据库服务器性能调整(11月23日00:15-11月23日03:30) (10) 5.3.1.调整前工作 (10) 5.3.2.数据库实例参数调整 (11) 5.3.3.数据库实例parallel相关参数调整 (12) 5.3.4.调整表的buffer_pool属性 (12) 5.3.5.整理表碎片 (13) 5.3.6.整理索引碎片 (13) 5.3.7.表分析 (14) 5.3.8.重启数据库,使修改的配置生效 (14) 5.3.9.调整后工作 (15) 5.3.10.详细实施计划 (15) 6.验证测试 (17) 7.应急回退预案(11月23日0:00-04:00) (18) 7.1.调整操作系统参数 (18) 7.2.调整数据库参数 (18) 7.3.调整实例PARALLEL相关参数 (19)

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