设备故障案例

设备故障案例
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某电厂2007年6月12日12时08分,#4机组负荷100.44MW,主汽压力13.74MPa,主汽温度536℃,协调控制投入,#1、#2送风机均投入运行。12时08分42秒,机组开始减负荷操作。此时一次风压(甲侧)1411Pa,炉膛压力-39.09Pa,#2送风机入口挡板指令98%,执行器位置指示97%。12时15分36秒负荷降到74.87MW,#2送风机入口挡板开度65%时,突然执行器位置反馈出现大幅度摆动,摆动幅度从0.3%~88%,导致炉膛压力变化至-932Pa,一次风压锐减到-37 Pa,“炉膛压力低”引起MFT跳闸。经检查故障原因是执行器分相电容损坏引起。

某电厂#1机电气1报警出“发电机断水保护动作”,“AB柜装置报警”信号,查就地压力流量开关(保护表),接线松动,引起误发所致,紧固接线后正常。

某电厂#1机真空低保护动作,经检查#1机循环水泵设置有进水间前池水位联锁回路,当进水间水位高于4米或低于2米时:(1)循环水泵未启动时,闭锁循环水泵不能启动;(2)循环水泵运行时,联锁运行的循环水泵跳闸。查看DCS 历史趋势发现运行中#1机循环水进水间水位变送器输出突然回零5秒钟,引起循环水泵跳闸,造成#1机真空低,从而引起#1机低真空保护动作跳机。水位变送器5秒钟后恢复正常指示。事后检查水位变送器,未发现任何异常。分析认为有可能是水位变送器电源瞬间消失,瞬间消失的原因有可能是小动物或小飞虫引起。采取的措施:(1)根据运行的实际情况,连锁条件的第2条会造成因循环水泵跳闸影响汽机真空低而跳机。决定从控制逻辑回路上将第2条取消,保留水位报警。现已在DCS控制逻辑中取消。保留第1条功能;(2)全面检查水位变送器和传感器探头的接线,紧固所有接线,检查变送器的密封。

某厂8月2日9:28,#4炉协调控制投入。#1送风机单侧运行,送风机液粘偶合调速装置#1润滑油泵、#1控制油泵定速运行。在没有任何操作的情况下,甲侧送风机液粘偶合调速器控制油压,突然由2.02MPa降至0.21MPa,#2控制油泵联动正常,但是控制油压仍只有0.21MPa,风机转速由993rpm突降至299rpm,送风总风压由 3850Pa降至330Pa,一次风压降至-904Pa,锅炉灭火保护动作。检查发现甲送风机液粘偶合调速器上“定速—调速”控制方式切换电磁阀接线端子处一导线断开,重新接线后正常。

某厂8月5日12:58汽机专业做#4机组给水泵定期切换试验。启动#2给水泵时,造成锅炉甲、乙送风机控制油泵跳闸。#4炉总风压降至780Pa,MFT动作。负荷减至2MW。分析原因:#2给水泵启动,造成6KV厂用电电压瞬时下降,使#4炉甲、乙送风机液粘偶合调速系统中2台变频控制油泵低欠压保护动作而跳闸,从而使两台送风机转速和出力下降。

某输煤程控故障的检查情况:从画面上#8、#7皮带状态和煤仓煤位信号有时闪烁,时有时无,根据现象判断为通讯故障。测量A网B网通讯电缆,发现电缆芯和屏蔽线阻值很小,后把所有站之间的通讯电缆断开网络测量,发现主站

到#1转运站A网不通,#1转运站到#3转运站B网不同,其他站之间电缆正常,没有接地现象,没有屏蔽线短路现象,但部分分支器有问题,测量分支器芯和外壳之间的电阻为零。存在的电缆等问题待厂家处理。

某热电#6机3月13日9:01,负荷165MW,#2瓦轴瓦振动突然增大,延迟2秒保护动作,停机2小时39分,经查是由于干扰引起,更换了振动探头,并把延时改为4秒。准备停机时将瓦振跳机保护改为轴振跳机保护。

某厂9月厂家对#1机DCS存在问题进行处理,现大部分问题解决,效果还有待观察,磨煤机风门粘连问题,没有解决。12月厂家解决了两个问题:1)解决日志服务器时间长系统缓慢问题(操作员站死机)。把操作员站的操作记录实时的记录到日志生成表“LOGFILE”里面,为了防止表越来越大对系统速度造成影响,所以把LOGFILE里面的数据每五分钟导入到新建立的NEWLOGEFILE表格下,之后我们查询系统不使用日志系统查询,我们在工程下新建立一个查询的页面,然后我们使用SQL查询组件去查询NEWLOGEFILE下的数据。2)用脚本解决画面由于VIEW的CPU站用率高,造成所谓画面粘贴问题。画面粘贴指的是一、二次风门等饲放不在就地的执行器的,当运行人员在画面点一下开或关手释放后,风门会过开或过关。厂家说此问题与死机有关,通过用脚本加一个变量,通过变量进行复位,400毫秒复位1次。

某电厂10月8日7:42:34#1机跳闸,检查发现为#5瓦轴承金属温度高引起,三根引出线有一根松动,根据历史趋势看有六个振荡尖波,持续29秒钟,分析可能为外力振动造成,重新接线。下午投入该保护。

某厂:(1)同类型两台辅机的控制指令和状态反馈布置集中(例如两台送风机、两台引风机、两台排粉机等重要辅机的控制指令在同一块开关量输出卡件上,状态反馈也在一块卡件上),#1机组大修对DCS改造后,这些问题解决。

某厂二季度#4 机#6A柜A7的SOE卡上,“高调泵出口压力<110bar”、“6KV 卸载跳1号凝泵”、“6KV卸载跳2号凝泵”、“6KV卸载跳1号电泵”、“6KV卸载跳盘车功能组”、“380V卸载跳1号电泵润滑油泵”、“高调泵出口压力<85bar”、“1号高调泵入口压力<2.8bar”、“2号高调泵入口压力<2.8bar”、“调节油箱油位低一值”、“调节油箱油位低二值”报警。检查该卡件状态,为P(电源正常)、C(通讯正常)、E(卡件接地)灯亮,卡件所带IO点指示灯全部在灭状态。告知运行,准备退出这些点所带保护,进行进一步检查。发现1号高调泵入口压力<2.8bar信号一端接地电阻为2K欧左右,到就地检查为压力开关内部接线接地。对同类型卡件进行了测试,单个信号接地造成整个卡件故障,联系厂家对卡件单点接地引起卡件所有I/O故障未解释清楚。

07年3月某电厂#1机组CRT上出高、中压扩容器上的所有疏水气动阀关闭信号报警,查各画面所有阀门、设备均无异,确认#7DPU网卡有故障。建议运行和热工做好事故预案,联系西屋售后服务人员停机时更换网卡。

07年3月某电厂#4甲送风机动调动作2%风量摆到0,二次风压自动无法投入,检查发现风量测点堵,原因为甲送风机漏油使笛型管正压侧测点堵造成风量测量故障。热工检修清理笛型管正压侧测点后恢复正常,自动已投入。

某厂2007年3月31日01时 26分, DROP10的 3块内供电AI卡件:10AA5、10AA6、10AB4卡件, 24VDC电源失去。对机柜内部供电回路进行检查,就地压力变送器所需24VDC电源由供电模块辅助电源输出,经电源分配器到控制器背板分配到各I/O分支。检查两个I/O分支保险正常,测量10号控制器供电模块辅助电源输出电压(对机柜地测量):PS+ :2V PS- :-22V,测量其他机柜供电模块辅助电源输出电压:PS+ :24V PS- :0V,判断为供电模块辅助电源输出异常。因机组运行中无法对10号控制器供电模块进行进一步检查更换,暂采取临时措施,将I/O分支保险取下避免外加电源影响到10号控制柜电源模块,从10号柜取供散热风扇的24VDC电源经保险端子分别提供给卡件, 逐个恢复AI卡件,观察压力测点恢复正常,将相关自动保护投入。

某厂保护逻辑进行修改:

l#3炉负荷限制逻辑修改:(1)取消发电机Ⅲ、Ⅳ型保护动作时锅炉负荷限制;(2)发电机Ⅲ、Ⅳ型保护动作时,根据负荷情况(≥240MW)选

择跳闸#1或#2给煤机(优选跳#1给煤机),保留三台给煤机运行。

l#3机“高缸真空暖机疏水流量大”为单点保护,逻辑修改为:“高缸真空暖机疏水流量大”且“高缸开度基准小于40%”汽机跳闸。

l#3机#1低加水位高Ⅲ值保护为单点保护,逻辑修改为:#1低加水位高Ⅰ、高Ⅱ值取或,同高三值相与,条件满足汽机跳闸。

l#3炉送风机入口温度高保护修改为(同#4炉):送风机入口温度≥110℃且暖风器开度≥40%,送风机跳闸。

l#3炉吸风机入口温度高保护修改为(参考#4炉):吸风机入口烟气温度≥170℃且预热器出口烟温(任一)≥170℃吸风机跳闸。

l#3机DEH一次调频动作报警取消.

l#4机低旁减温水操作画面修改:DCS操作画面“低旁减温水手动开关”

功能按钮取消,以避免运行操作失误闭锁减温水门开启。原逻辑保留,

仅作检修调试使用。

某厂:#1、#2机DEH系统在低负荷下进行顺阀切单阀时测功自动切除,并且负荷有下滑0.5MW,检查原因是调门特性曲线与DEH组态中设计曲线不相符造成。

某厂8月4日13:20:334日上午,#1汽包水位变送器故障,变送器总是在故障与非故障之间变换,导致水位计算出现较大变化,在#1水位故障时经过两选均逻辑后,坏信号被采用,保护动作。现已更改为三选中逻辑。

某厂3月3日11:18:52炉膛压力高灭火保护动作:当时主气温/再热气温537/529℃,主汽压12.56Mpa。炉膛负压突然剧烈摆动,在投入M层#1、3油枪后,锅炉灭火,首出信号为“炉膛压力高”(+1500Pa),(当时炉膛压力变送器最高值为660Pa)。随即按锅炉灭火处理,吹扫5分钟后,重新点火逐渐恢复正常。通知燃料、化学共同取煤样,就地检查#1炉两台捞渣机均有大量灰水溅出,疑有大焦掉下。

某发电有限公司9月23日#2机组A小机异常跳闸,原因分析:1、由于A 小机的转速1、转速2、转速3分别取自三个转速探头、和不同的测量卡件,在瞬间同时出现相同的跳变幅值。2、给水流量、泵进、出口压力跳机前后也没有明显变化,事前为自动状态,运行没有操作。3、MEH系统、测量卡件工作正常,事后检查探头回路、接线情况正常,机柜和卡件的接线、接地均正常。4、电缆绝缘正常。5、就地和电子间没有人工作。综合以上现象分析,初步判断为外界干扰造成转速突升从而引起跳机,防范措施: 1、电磁干扰是困扰热控、电气的一大难题,弱电信号,特别是转速信号对现场电磁干扰比较敏感,应加强现场检查,特别是屏蔽接地情况。2、对干扰源严加控制,如电焊机、手机、对讲机等,重点监控集控室和电子间。

2006年

某火电厂#1机汽机#5轴承振动大跳机分析:热工保护误动。该振动未接入跳机保护,经查TSI到ETS的四个保护动作讯号高缸胀差、低压转子绝对膨胀、轴振、轴向位移四个保护信号合用一根12芯的普通控制电缆,初步判定是该段电缆引入干扰信号所致。将电缆换成了单根的屏蔽电缆并按技术规范进行了屏蔽层接地。、

某厂:本月利用#4机组临停,消除了#4机组2号高调门在机组运行中出现大幅度摆动之缺陷。检查出的原因是:(1)LVDT机械“零位”由于机械连杆传动部分存在空行程,造成LVDT的零位指示发生变化,在高调门关闭时,电脑显示该调门仍有一定开度。检修公司汽机专业人员重新进行了调整处理。(2)查历史曲线,2只LVDT输出电压在机组运行中某一时刻,同时出现正、负两个方向变化现象。设备部热工专责人判断可能是VPC卡端子板出现故障,利用机组临停对该端子板进行了更换。更换后机组重新启动,前述故障彻底消除。

某厂对DCS控制器(DPU)进行清扫吹灰维护后,重新上电发现部分DPU内控制组态出现缺失,经过查原因是:切断副控DPU供电,清扫完毕待并上电后,再切断主控DPU进行清扫。为了节约时间,从副控上电到切断主控电源的间隔时间不够,使同步从主控拷贝组态的过程中主控DPU断电,此时还未完成组态的同步过程,造成控制器内逻辑组态缺失。切换后刚上电的DPU升为主控DPU,而待另一台DPU(即原主控DPU)清扫完后上电再次同步时,又将不完整的组态文件

同步过来,造成两台DPU内的组态都不完整。将各DPU组态的备份恢复到DPU 后正常;

某厂:(1)2006年以来,#1炉在启动#2磨煤机不成功时,多次出现排粉机跳闸的情况。4月底,试验研究院的热工、电气专家对此进行了分析,初步判断电气直流回路的影响较大,并制定了详细的试验方案。但由于#2机小修,#1机组单台运行,试验未进行。在原因未查明之前,暂时把两台排粉机的跳闸回路断开运行。5月初,启动#2磨煤机时,又出现启动不成功,使两台送风机跳闸。通过试验找出了原因,将直流出口继电器更换为带隔离抗干扰继电器,问题解决。

l某厂:#2机组DCS#1DPU#3站48VDC电源串入220VAC,烧坏#9DI板第一个输入通道,后检查发现#11DI板某一通道“乙磨煤机慢速电机未工作”带强电,拆除该线,#1DPU电源恢复正常。故障原因分析:小修后热工和电气专业没有紧密配合,电气方面串入强电,热工专业不知情,开机时,没有对所有输入点进行检查,导致DI板烧坏。

l某热电:#6机空侧密封交流油泵停、油压低不能联启空侧密封直流油泵,影响安全生产,修改逻辑;1)把两台交流油泵的运行信号取非(即两台交流油泵都不在运行状态)当作联启直流油泵的条件。2)在差压开关小于

0.035MPa信号加上一个差压变送器指示小于0.035MPa的信号二取一联启直

流油泵。

某厂2006年11月26日9:27,#1、2排粉机、磨煤机,#1-12给粉机跳闸引起MFT。运行人员立即减负荷至3MW。经查原因是:打扫卫生从炉顶向下冲水,造成污水顺导线进入燃油速断阀阀位行程开关使电源接地,导致保护柜内“重要电源”跳闸,处理后锅炉点火。

某厂2006年11月7日21:31汽机专业检查前箱内主油泵轴瓦,造成松动磨损探头使两只磨损损坏,造成汽轮机保护DEH超速保护动作跳机,并发现其它三个转速探头也有不同程度的磨损,用厂家供货的随机备件进行了更换。

某厂2006年3月10日22:48,#1机组轴振大跳机。检查高缸胀差、低压转子绝对膨胀、轴振、轴向位移四个保护信号合用一根12芯的普通控制电缆,判定由于干扰信号所致。将此电缆换成了单根的屏蔽电缆并按技术规范进行了屏蔽层接地。

某厂2006年3月20日22:50轴承金属温度高跳同,原因是测温元件由于受环境和机械振动影响,而导致引线似断非断电阻值瞬间增大,造成该点温度升高的假象。温度变化率闭锁回路未起作用,需停机后再查。

某厂2006年2月14日19:43做真空严密性试验时,关闭#2真泵进口手动空气门,#2真空泵停运后,发现#2真空泵气控门未联关,手动操作控制开关无效,真空下降至87.66Kpa,启动#1真空泵。启动#2真空泵后,由于#2泵气控门拒动,无法控制真空下降趋势。真空降至80.48 Kpa低真空保护动作。机组真

空恢复后,重新挂闸。气控门拒动的原因是:门机械部分由于存在水锈而又长期不动,造成机械部分卡涩。手动门也关闭不严,造成凝结器真空泄漏下降。

某厂2006年2月9日19:01在进行汽封系统切换时,由于运行操作失误,导致汽封中断,机组真空急剧下降。真空低跳机,退出低真空保护,准备重新挂闸恢复。19:03汽封系统恢复、真空正常后,机组挂闸,逐渐带负荷,投入低真空保护,负荷70MW,汽封汽源切为本机汽平衡供。

某厂:10月27日20:35:14秒,#1机负荷稳定在139MW时,#2给水自动自动切为手动,主给水流量由464T/h下降到120T/h,汽包水位基本正常维持在25mm,20:35:33秒运行人员投入#2给水泵自动,此时水位持续下降,20:35:52秒运行人员切除自动,手动开大给水泵勺管,手动关闭再循环,给水流量回升,水位回升。在此过程中水位最低为-185mm,20:36:01秒给水流量最低为4.8T/h。当时情况是:汽包水位比给定值高时,给水自动指令由58.6%缓慢下降至48.6%,此时给水泵执行器反馈仍在58.6%不动,DCS认为给水泵反馈与指令偏差大于10%,20:35:14秒自动切除自动,但之后在20:35:16秒至20:35:24秒9秒内给水泵执行器在指令的作用下从58.6%下降至49.38%,在此期间给水流量从464T/h下降到120T/h,下降至140T/h时给水泵再循环门自动打开,汽包水位下降。此后20:35:33秒运行人员投入#2给水泵自动,由于自动令执行器由53%摆动至41%,投自动后给水流量波动较大,汽包水位持续下降,运行人员切除自动后手动调整至正常。解决方法与防范:(1)热工利用#2泵备用时间,检修#2泵执行器,查找执行器可能卡涩原因。检查#2给水泵电气及信号线路,紧固所有端子,进行一次正常维护。(2)汽机分析#2泵勺管可能卡涩的原因。(3)作为预防,建议修改给水自动中给水泵反馈与指令偏差大于10%切自动的定值,改为5%,以尽早提醒运行人员,防止偏差太大,维持不住水位。(4)运行人员应当加强监视,当给自动自动切除后不能盲目投入自动,给水投入自动时不能只看汽包水位,还应多注意给水流量是否正常。(5)福克斯波罗的组态设计是PID跟踪的信号是Aout的输出,因此切手动后PID指令是49.38%,恰好此时给水泵执行器又不卡了,因此该信号使执行器继续动作到49.38%,如果将PID 跟踪信号改为给水泵执行器的位置,切手动后就不会出现执行器还继续动作的情况了。

某厂:锅炉给粉机变频器在电源切换过程中,给粉机变频器未自启。分析原因:给粉机变频器瞬间掉电后变频器发出停止状态并复位变频器启动指令所致。DCS逻辑修改为:变频器停止状态延时1秒后送至复位变频器启动指令,问题解决。

某发电有限责任公司2006年4月19日#1汽轮机跳闸,汽机首出”MFT遮断”锅炉首出“ETS跳闸”,经过检查实验分析,认为是ETS的I/O卡供电模件失电造成。已更换该模件

某厂2006年4月12日9:33,#1机负荷从80MW突然降至0MW,查历史趋势发现#1轴瓦瞬间从10um增至116um,#1轴瓦振动大保护动作。热工人员现场检查发现#1轴瓦测点探头上落有湿的保温泥,并且现场有施工人员在对高压缸部分进行保温工作,分析为保温施工人员在保温工作过程中将湿的保温泥掉落在轴瓦测点探头上导致#1机#1轴振动超限,汽机保护动作。

某厂2006年3月29日15点14分,画面显示#1轴瓦振动为200μm,经现场检查发现#1机组#1轴瓦探头接线断落,分析为打扫卫生人员将#1轴瓦测点碰断。针对此情况,对热工各重要保护测点进行加固并且进行现场标示“跳机保护测点,小心勿动”。

某厂2006年11月22日13:19,#1机组110MW,当值运行人员在进行#1炉A侧引风机送电操作时,没有对热工联跳同侧送风机逻辑回路进行强制,而当引风机送电过程中把开关二次插头插入后,热工逻辑回路判断为引风机停运,逻辑回路联跳同侧送风机。之后,运行人员调整燃烧不到位,从而引起锅炉灭火,发电机与系统解列。

某厂热电厂:(1)#2机组DCS故障处理。#2机DCS系统和操作系统全部被病毒感染,只要系统重新启动,DCS系统就会崩溃。现场进行系统恢复,#2机组8台计算机全部恢复正常。

某厂热电厂#1机12月1日16:11#6瓦Y向振动突增至277μm,汽轮机跳闸。分析原因是由于误碰#6轴振探头电缆引起干扰造成。

某厂循环水系统远程控制柜内凝结水珠,造成个别通道故障,经检查远程控制柜底部电缆槽内潮湿空气上升在柜内凝结所致,对电缆通道进行封堵。

某厂2006年7月19日16:38循环水泵4个出口蝶阀突然全关,导致循环水泵跳闸,汽轮机跳闸,锅炉MFT动作,原因是电气MCC柜断电造成的。

某厂2006年6月4日18时53分,#2机组跳机,DCS屏幕上显示灭磁开关跳闸,紧接着DCS死机,无法操作机组,厂用电消失。DCS死机在发电机跳闸之后,DCS大屏幕工控机未出现死机(由UPS供电),由此判定当时死机是由于厂用电失去造成。试验检查:对电源装置进行切换试验正常,对工控机(常用电供电)进行低电压试验,工控机在低电压工作时出现死机现象。结论:当时发电机解列后6kV快切装置和380V备自投均未切换成功,造成厂用电源电压很快下降,出现低电压导致工控机死机,而该低电压未达到电源切换装置切换值,在电压继续降低后电源才切换,因此造成了这次操作员站、工程师站、历史站死机但大屏幕工控机未失电的事故发生。

某厂#1机组2006年6月17日15时26分6KV OA段突然失压,切除高厂变A分支611开关,启备变A分支601开关合闸,6KV OA段工作电源开关 0611跳闸,6KV IA段失电,给粉机全部跳闸,全部燃料丧失保护动作,锅炉灭火,汽机跳闸,发电机程跳逆功率保护动作,庞岳1开关跳闸,#1机与系统解列。检查发现由6KV OA段PT二次开关断开引起。(安装公司有人在工作),6KV 1A 段快切启动,“失压启动”指示等点亮,但0611开关后加速保护动作,使6KV OA 投入未成功。

某厂:1月9日14:08分,DEH显示#10机#4瓦振动55μm,就地测量与DEH 一致。14:10分#4瓦振动63μm(此时油温41°C,油压0.117Mpa,轴向位移-0.4mm,主汽温度520°C,再热汽温501°C,真空-96Kpa),#3瓦振动逐渐增大。在负荷由150MW降至120MW,振动仍不降低,14:36分,#3、4瓦振动瞬时升至120μm 、#3瓦轴振瞬时升至250μm、#1瓦轴振瞬时升至159μm。运行人员立即打闸停机,随后停炉。分析原因:低压缸前汽封部位发生动静磨碰,产生磨碰的原因:1.东汽厂的300MW机组低压缸轴承基础落在下缸上,冬季环境温度低,凝结器真空高,造成凝结器及低压缸汽封部位变形,产生动静磨碰。2.低压缸前汽封回汽管道回汽不畅,造成汽封部分运行中湿度异常增大,在汽封部位产生热变形,造成动静磨碰。3.汽封周围间隙不均匀。需要的汽封压力波动时,对汽封回汽口处湿度影响较大。

某厂#10机组2006年1月9日14:08分,DEH显示#10机#4瓦振动55μm,就地测量与DEH一致。14:10分#4瓦振动63μm(此时油温41°C,油压0.117Mpa,轴向位移-0.4mm,主汽温度520°C,再热汽温501°C,真空-96Kpa),#3瓦振动逐渐增大。在负荷由150MW降至120MW,振动仍不降低,14:36分,#3、4瓦振动瞬时升至120μm 、#3瓦轴振瞬时升至250μm、#1瓦轴振瞬时升至159μm。运行人员立即打闸停机。分析原因:低压缸前汽封部位发生动静磨碰,产生磨碰的原因:1.东汽厂的300MW机组低压缸轴承基础落在下缸上,冬季环境温度低,凝结器真空高,造成凝结器及低压缸汽封部位变形,产生动静磨碰。2.低压缸前汽封回汽管道回汽不畅,造成汽封部分运行中湿度异常增大,在汽封部位产生热变形,造成动静磨碰。3.汽封周围间隙不均匀。需要的汽封压力波动时,对汽封回汽口处湿度影响较大。采取的措施:1.提高设备健康水平,大修时消除主机汽封系统存在的磨碰缺陷。建立完善主机汽封系统检修、维护档案,定期对重要部件进行检查,确保安全生产。2.投入汽封减温站自动控制状态,保证自动调节系统投入正常。3.适当提高汽封供汽压力,保持低压缸前汽封微冒汽;将低压汽封温度提高提高到175-180℃,增加低压汽封供汽过热度,在CRT趋势曲线上对低压汽封温度进行监视。4.结合本次事件举一反三,对全厂所有机组汽封系统进行全面检查。5.制订#10机组监护运行措施。加强运行日常工作的管理,加大对运行员工的培训力度,提高运行人员处理事故的能力。6.利用机组大修检

查低压汽缸内汽封回汽管道法兰、伸缩节是否泄漏。7.要求汽机检修人员对汽机设备每天进行检查,组织汽封系统的专题讲座,提高检修水平。8.咨询#10机组#3、4瓦轴承座刚度提高的方法。

某电厂:2006年3月17日09:00,#3机组主蒸汽流量590T/H,给水流量530T/H,汽泵转速3924r/min,09:00:45汽泵突然超驰,转速速升至5160r/min,给水流量突升至1180T/H,汽包水位突升较快,运行人员立即打开汽包事故放水,BTG盘上小机降速无效,小机打闸,09:01:45汽包水位升至+250mm,炉MFT 动作,汽机因“汽包水位高”保护动作跳闸。#3小汽机误发“小机低压进汽电动门关”指令,使高压调门开启,由于高压调门伺服阀卡涩,高压调门几乎全开(高压调门开度SOE没有该项趋势,分析如此)使小机转速升至5160r/min,给水流量突升至1114t/h,汽包水位升至+250mm,炉MFT动作,汽机汽包水位高保护动作跳闸。立即临时解除小机低压进汽电动门数字逻辑站。对#3、#4机组其他数字逻辑站在组态中的状态进行检查,计划#3机组小修时,将所有数字逻辑站解除。解读:(1)#3机只有一台汽泵,小机打闸,电泵应该启起,但此时“汽包水位高”保护已动作;(2)曲东卫说:小机高压调门进的主蒸汽,低压调门进的4段抽汽;(3)RB调负荷和给粉机,对水位调节无作用。该机设计有RB,但未使用过。

2015安全生产事故事故案例分析模板(技术部分)

2015安全生产事故事故案例分析模板(技术对策部分) 一、事故伤害类型技术对策(技术措施) 1、物体打击:加安全防护网(罩),正确佩戴安全帽 2、其他伤害:其他对策(这一条必须要有,否则扣分) 3、防止高处坠落事故的安全措施:安全带(高挂低用)、安全帽、软底防滑鞋; 1)脚手架搭设符合标准; 2)临边作业时设置防护栏杆,架设安全网,装设安全门; 3)施工现场的洞口设置围栏或盖板,架网防护; 4)高处作业人员定期体检; 5)高处作业人员正确穿戴工作服和工作鞋; 6)6级以上强风或大雨、雪、雾天不得从事高处作业; 7)无法假设防护设施时,采用安全带。 4、坍塌:要求货物整齐靠边摆放、堆放限高2M 5、中毒:设备密闭;厂房通风;防腐服装、防毒面具或防毒口罩。(不能用湿式作业,会造成毒物扩散)。 6、窒息(氮气、氧气、二氧化碳、):配氧气瓶、戴氧气呼吸面罩。 7、灼烫:加大距离、穿长袖工作服 8、淹溺:个体防护:安全带、空中护栏和平台 9、电器安全对策:(防止触电)(重点) 1)接地,接零保护系统; 2)漏电保护; 3)绝缘; 4)电气隔离; 5)安全电压; 6)屏护和安全距离; 7)连锁保护; 8)设置防爆电气设备。 10、静电防护(重点) 1.环境危险程度的控制 2.工艺控制 3.静电接地 4. 增湿 5. 抗静电添加剂 6. 静电中和器 7. 为了防止人体静电的危害,在气体爆炸危险场所的等级属0区及1区时,作业人员应穿防静电工作服,防静电工作鞋、袜,佩戴防静电手套。 11、防火: (重点) 1)火灾爆炸事故发生的安全管理措施 (1)落实安全生产责任制; (2)完善现场安全生产规章制度; (3)完善现场操作规程; (4)加强员工教育与培训,提高对危险有害因素的辨识能力; (5)完善应急预案,加强演练; (6)加强作业现场的安全监督检查; (7)落实动火作业审批制度; (8)提高员工的安全意识;

典型设备故障及事故案例

典型设备故障及事故 案例 机电保全部 二〇一四年十月

前言 为帮助装备人员进一步了解设备特性,掌握设备运行规律,及时发现并解决设备隐患,减少设备故障及事故的发生。机电保全部对近几年发生的设备故障和事故进行了分类汇总,力求通过典型故障和事故案例,使管理人员直观的了解故障现象,发生原因,防范措施,从而掌握对同类型故障的预防和处理能力。也希望通过这些案例起到警示作用,强化各级管理人员的工作责任心,提高履职能力。

目录 1、皮带机胶带撕(断)裂 1.1 兴业海螺1004皮带机胶带撕裂 6 1.2 重庆海螺1#石灰石皮带接头断裂8 1.3 荻港海螺三期石灰石长皮带撕裂11 1.4 石门海螺1005长皮带撕裂13 1.5弋阳海螺2202矿山皮带撕裂15 1.6 益阳海螺矿山1#长皮带撕裂17 2、胶带斗提胶带断裂 2.1 芜湖海螺3428胶带斗提胶带断裂19 2.2 枞阳海螺3428胶带斗提胶带断裂20 3、回转窑轮带开裂 3.1荻港海螺3#窑二档轮带开裂22 3.2枞阳海螺4#窑二档轮带开裂23 4、回转窑托轮瓦高温 4.1白马山水泥厂2#窑8#托轮瓦高温24 4.2英德海螺B线窑3-3托轮瓦高温26 4.3 武冈云峰3-2托轮高温28 4.4 贵定海螺2#窑2-3托轮瓦高温30 5、回转窑筒体开裂 5.1分宜海螺1#窑筒体30.4米开裂32 6、回转窑液压挡轮损坏 6.1双峰海螺2516液压挡轮损坏34 6.2中国厂2#窑液压挡轮损坏35 6.3英德海螺A线窑液压挡轮损坏36

7、大型风机轴承损坏 7.1平凉海螺1327风机轴承损坏38 7.2宏熙公司原料磨循环风机轴承损坏40 8、中、大型减速机损坏 8.1 兴安海螺2428入窑斗提减速机损坏42 8.2 安龙公司一线原料磨减速机损坏44 8.3 凌云公司一线原料磨减速机损坏46 8.4 分宜公司一线原料磨减速机损坏48 9、熟料拉链机脱轨 9.1 英德海螺熟料拉链机脱轨49 9.2 贵阳海螺熟料拉链机脱轨51 9.3 江华海螺熟料拉链机脱轨52 10、余热发电汽轮机组 10.1英德海螺余热发电2#汽轮机组飞车54 10.2分宜海螺余热发电机组设备60 11、总降类 11.1池州海螺总降联络隔离柜故障63 11.2枞阳海螺110kV总降变电站GIS故障66 11.3枞阳海螺FSR高速开关柜爆炸71 11.4广元海螺总降GIS断路器故障跳闸77 11.5龙陵海螺总降进线柜短路79 11.6双峰海螺总降FSR柜故障82 11.7芜湖型材公司总降母排螺栓松动87 11.8荻港海螺总降电容柜拉弧90 12、高压开关柜类 12.1荻港海螺高压开关柜操作中发生拉弧94

典型机械事故案例及分析

典型机械事故案例及其分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。 (案例一)2001年5月18曰,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为私饩鑫薨踩 阑ぷ爸谜庖灰 迹 殴褐昧艘惶追阑ぷ爸茫 吧嫌昧艘欢问奔浜螅 僮魅嗽毕勇榉常 透 鸪 耍 峁 痪镁头⑸ 耸鹿 省?br> (案例二)2000年10月13曰,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。 以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作用造成的。安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎”,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害我们的身

最新特种设备典型事故案例分析资料

案例一2013年6月21日江苏常州嬉戏谷“环形过山车”游客高空滞留事故 (一)事故概况 2013年6月21日12时30分左右,江苏省常州市武进区嬉戏谷,环形过山车游乐项目。载有11名游客的列车在回站前最后一次冲上提升塔架刹车段时,未按正常流程回站、滞留在刹车段,同时主控面板报356号故障。在此情况下,操作人员立即按下急停开关,并启动了应急救援措施。第一套救援方案为采用链条放车,由于在操作台尝试进入特殊模式失败,进行了第二套救援方案:采用绞车放车,但尝试下来绞车也未能提起列车,第二套救援方案也失败,于是园方正式请求消防支援。 在等待消防支援的过程中,操作人员尝试切断设备电源后重新上电,并采用手动模式提升列车,可以上提但不能下降;再试,在提升一段距离,仍不能下降,此时列车位置已经接近螺旋段,由于担心再提会进入螺旋段更难于救援,于是只有放弃尝试等待消防到来。

接事故报告后,武进区立即启动突发事件应急救援预案,公安、消防、卫生、质监、旅游、安监等部门和太湖湾度假区管委会等部门立即组织抢险救援和应急处置,紧急调来大型云梯车和救护车。14时55分,第一名女性乘客被消防云梯车安全转移至地面,至16时53分,乘客全部安全返回地面。 (二)事故原因分析 经查,造成列车滞留的直接原因是:传感器故障导致控制系统无法判断车行方向,系统保护将车停在提升塔架顶部刹车段。而江苏嬉戏族有限公司虽建立了紧急救援预案,平时也进行了应急演练,但是预案中对紧急情况预估不足,紧急救援操作不当造成自救不能正常进行,致使乘客滞留时间过长,也是致使此次故障被扩大为事故的重要原因。 (三)预防同类事故的措施 1.制造厂家应立即分析导致该传感器发生故障的原因,并评估今后发生故障的概率,根据评估结果制定相应对策。对于特别重要的几个传感器(尤其是传感器本身一旦发生故障可能会导致列车悬停空中的)应增设传感器自诊断模块,主控系统在每次发车前需确认这几个传感器的健康状况。 2.制造厂家应加强与运营使用单位的沟通协调,对现有操作规程中各种可能引发意外的细节逐项进行评估,指导运营单位对各种可预期的设备故障进行正确处置,并重新修订操作规程、对相关作业人员进行再培训。 3.运营使用单位应完善各种应急预案,对预案进行反复演练,对演练的效果进行认真评估,并根据演练效果,及时修订、完善应急预案。

华为OLT3个故障案例分析

与华为OLT有关的三个故障案例分析 案例一、门楼张5616增加宽带板 故障现象:门楼张需扩一块32线宽带用户板,管理不通,业务正常。 处理过程: 1、管理不通排查 登录到门楼张需扩板子的设备不通,登录到另一台设备正常。登录到OLT上: Int epon 0/1 Disp ont info 2 1 查看,ONU正常在线 Disp ont snmp-profile 2 0 Disp ont snmp-profile 2 1 比较两个ONU管理模版,一致 Disp ont ipconfig 2 1 查看管理地址 地址 121.7.134.37,掩码 255.255.255.0,网管121.7.134.36 正常情况下网关应该为123.7.139.254,查资料确认为123.7.139.254 Ont ipconfig 2 1 ip-address 121.7.134.37 mask 255.255.255.0 gateway 121.7.134.254 mange-vlan 199 priority 0 下发管理地址 查看该ONU所在PON口以前的定义 PDS-PingDong-MA5680T(config)#display service-port port 0/1/2 ---------------------------------------------------------------------------- INDEX VLAN VLAN PORT F/ S/ P VPI VCI FLOW FLOW RX TX STATE ID ATTR TYPE TYPE PARA ---------------------------------------------------------------------------- 3 2372 QinQ epon 0/1 /2 0 - vlan 199 - - up 4 2372 QinQ epon 0/1 /2 - - vlan 256-512 - - up 5 1307 common epon 0/1 /2 0 - vlan 1307 - - up 166 1307 common epon 0/1 /2 1 - vlan 1307 - - up 167 2372 QinQ epon 0/1 /2 1 - vlan 199 - - up ---------------------------------------------------------------------------- 再次登录ONU,正常。 2、增加宽带用户板 在ONU上 Disp board 0 显示第3块为宽带板,待确认 Board confirm 3 确认板卡 Disp cur 查看以前的配置,用户vlan 320 to 383 共64个,够用 multi-service-port from-vlan 352 board 3 vpi 0 vci 35 single-service rx-cttr 6 tx-cttr 6 Inter adsl 0/3 进入单板 Deact all 激活所有端口 Act all profile-index 3 绑定6M模板 Qui 退出 pppoe sim sta (宽带虚拟拨号测试) disp pppoe sim in pppoe sim stop (测试结束一定要关掉) save

设备事故案例解析

天宇华鑫水泥开发有限公司 设 备 事 故 案 例 解 析 编制:舒超 审核:魏万里

车间设备事故案例 一、2012年12月26日熟料车间02.05皮带机液藕连接盘断裂,联轴器齿损坏,不能使用 性质:一般设备事故,造成皮带机停机2天。 原因分析:1、由于联轴器弹性胶垫磨损后震动加大,造成电机地脚螺栓松动,震动加剧,从而造成液藕盘断裂,联轴器损坏。2、现场巡检工未能及时巡检发现隐患造成事故。 解决措施:1、将损坏液藕及联轴器拆除。2、将液藕拆除改为直连。3、召开事故分析会,分析原因。4、对车间所有巡检工进行事故现场教育,加强二、三级巡检力度,增强巡检工专业知识及责任心。 处理结果:1、当班巡检工责任心不强,未能及时巡检发现隐患造成事故考核50元。2、原料车间主任助理王海勇,车间二、三级检查落实不到位考核30元。3、原料车间副主任刘春,车间管理不到位,工作安排不细致,考核30元。 正常时: 减速机 事故后: 减速机 连接盘断裂 电机连接螺栓松动

二、2013年1月30日熟料车间23.04皮带撕扯15cm宽,300m长。机头部位皮带因打滑而烧断 性质:重大设备事故,造成皮带机停机2天。 原因分析:1、皮带跑偏后刮在皮带机头罩上将皮带撕裂。2、现场巡检工巡检不到位,没有及时发现皮带撕裂,导致撕裂皮带绕在机架上,皮带已不运转而电机还在运转,巡检工没有及时发现停机,导致皮带烧断。3、皮带机跑偏一直没有彻底解决。 解决措施:1、将撕裂皮带割除。2、联系机修将烧断皮带用冷粘法重新剥头粘接。3、召开事故分析会,分析原因。4、对车间所有巡检工进行事故现场教育,加强二、三级巡检力度,增强巡检工专业知识及责任心。 处理结果:1、当班巡检工责任心不强,未能及时巡检发现隐患造成事故考核400 元。2、原料车间主任助理王海勇,车间二、三级检查落实不到位考核150 元。3、原料车间副主任刘春,车间管理不到位,工作安排不细致,考核100元。4、原料车间辅破班长冶宝林管理不善片区责任划分不清考核100元。 正常时: 事故后: 皮带机 皮带机皮带打滑烧断 物料 物料 皮带打滑,未及时发现,物料积多 皮带跑偏,边缘撕裂

设备事故故障案例分析

一、故障现象: 接调度通知,1#炉倾动有问题,随即晚班电工赶到现场1#炉操作工反映炉子零位有时候不正,倾动有时无动作,电工就打开电脑检修画面,氧枪等待点的信号有,炉子炉前炉后零位信号也都有,打电话通知白班上来,白班一上来马上更换零位接近开关,后恢复正常。 二、故障原因: 1.1#炉零位接近开关失灵是造成此次事故的主要原因 2.值班电工与生产单位协调不力以及信息汇报制度执行不够是 造成此次事故扩大的又一原因 三、处理方法: 1.严格按照定期更换周期对直接影响生产的重要电气元件进行定期更换。 2.对一些设备死角或长期没有更换过的并对生产有影响的更换元件利用检修时间进行更换。

一、故障现象: 调度通知晚班电工2#炉4#振动仓有一振动电机掉下,电工随即赶到现场发现是后新增振动电机(不影响生产)经检查电机发现电机地脚断裂,固定螺丝退出。 二、故障原因: 1.电机地脚断裂,固定螺丝退出是故障的直接原因 2.电机质量差是故障的间接原因 3.白班点检不到位时故障的主要原因 三、处理方法: 1.加强点巡检力度。 2.加强对备件验收的力度。 3.备件不合格的坚决不上线。

2#炉补水阀事故案例 一、故障现象: 电工接调度通知,1#炉汽包水位低报警,氧枪自动提枪,而且不能下枪。于是电工赶到现场,发现2#炉汽包补水阀电机温度很高,而且一开就跳闸,于是就对线路和电机进行测量检查,发现线路正常,电机烧坏。于是马上通知班组人员拿电机过来进行更换,更换完毕后对关到位限位也进行了调整,开到位也检查后反复试车后正常。 二、故障原因: 1.调整限位时发现关到位限位较后导致电机过载是造成此次事 故的主要原因。 2.空开容量过大,导致电机过负荷时不能有效跳闸进行保护。 三、处理方法: 1.规范调限位的程序,在进行调限位时手动盘到位后再往回盘两圈,此点定为限位点。 2.现使用16A的空开,把空开容量降低,改为3A的空开。

机械行业安全事故案例分析

机械行业安全事故案例分析 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自 拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,李某进行推送,另有一人 接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,(因这台刨床的刨刀没有安全防护装置。)右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆 除了,结果不久就发生了事故。 安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者 生命安全和健康而设置的。 二、危险作业不当心,用手操作招厄运 一些机械作业的危险性是很大的,但有些使用人员,对此并不重视,尤其是工作时间长了,更不 把危险当回事,将操作规程和要求抛在脑后,想怎么干,就怎么干。结果造成了不可挽回的恶果。例 如下面的这个案例,就是因为不把危险当回事,用手代替应该用工具完成的工作,而导致的不幸事件。 1999年8月17日上午,浙江一注塑厂职工江某正在进行废料粉碎。塑料粉碎机的入料口是非常 危险的部位,按规定,在作业中必须使用木棒将原料塞入料口,严禁用手直接填塞原料,但江某在用 了一会儿木棒后,嫌麻烦,就用手去塞料。以前他也多次用手操作,也没出什么事,所以他觉得用不 用木棒无所谓。但这次,厄运降临到他的头上。右手突然被卷入粉碎机的入料口,手指就给削掉了。 手是我们身体很重要的一部分,我们的很多安全生产操作的条文,都是用曾经流过血的手写成的,千万不要再冒失去手的危险去验证它的正确性。爱护自己的双手就是爱护自己的生命。 三、习惯不能成自然,休息也得想安全 我们在工作中,可能会经常做一些不安全的行为,有一些行为可能是不经意和习惯做出的,但不 知你是否想过,就是这些小小的习惯行为,有时会造成终生的后悔,甚至是付出生命的代价。 2001年8月17日下午,河北某机械厂职工李某正在对行车起重机进行检修,因为天气热,李某 有点发困,他就靠在栏杆上休息,结果另一名检修人员开动行车,李某没注意,身体失去平稳而掉下,结果造成严重摔伤。 时时注意安全,处处预防事故。麻痹大意只会招来伤害。在生产作业现场,我们都要有“眼观六路,耳听八方”的警惕性,不论是在操作的时候,还是在暂时空闲,想休息的时候,都要牢记安全第一,做到不伤害自己,不被别人伤害,千万不能习惯成自然地去做一些不安全的行为。 2003年7月29日早晨7时35分,东岭矿碎石车间的岗位职工正在打扫岗位卫生,为岗位交接班作准备。由于生产任务紧,皮带运输机仍在运输矿石。11#皮带岗位操作工吴好强象

机电专业典型事故案例

第一部分 阳煤五矿典型事故案例汇编 第三章机电系统事故案例 1、2001年1月30日八点班,机运区供电队工人罗华斌在广场降压站清扫开关柜顶部的工业卫生时,其左臂触及带电部位,触电死亡。 事故原因: 在未停电的情况下,靠近带电部位作业。 吸取的教训: ①检修机电设备,现场必须严格执行专人停电、锁开关等相关制度。 ②检修机电设备,必须提前召开专题会并办理好相关手续,明确现场施工负责人、停送电负责人,要对作业人员交代清楚相关安全注意事项,检修人员必须使用合格的安全用具和绝缘用具,同时现场必须有监护人,确认停电后,方可进行下一步作业。 2、2004年4月5日八点班,大井机电队工人贾建斌在西北翼皮带巷更换灯管,本人在未与皮带司机取得联系,未锁开关、挂警示牌的情况下,便站在皮带上更换灯管,皮带突然启动,将其带入煤仓窒息死亡。 事故原因: ①检修电钳工未与皮带司机取得联系,未按规定停电锁开关、挂警示牌的情况下,违章站在皮带上更换灯管,皮带突然起动,将其带入煤仓,是造成事故的直接原因。 ②检修班、生产班协调不到位,现场管理有漏洞,是造成事故的主要原因。 吸取的教训: ①皮带检修或在皮带四周工作,必须停机,锁开关,挂警示牌。 ②要求工作前必须与皮带司机取得联系,待允许后方可工作。 3、2006年2月10日四点班,五矿多营回收队五林井扩二区皮带巷头部皮带电机出现顶闸现象。正在调度指挥工作的李向阳便安排罗振宇对8105配电室门口的扩二区皮带供电系统四通接线盒进行检查,查看是否线路接触松动。23时40分许,当罗振宇带领当班另一机电维护工王紫峰来到配电室门口时,在未与配电室维护工联系停电的情况下,二人直接将四通接线盒三条螺丝拧掉,打开接线盒外盖,王紫峰手扶外盖,罗振宇用电笔验电,在验电过程中,发生线路相间短路,产生弧光,将罗振宇、王紫峰二人的脸部与右手烧伤,发生事故。 事故原因: ①维护工违反机电操作规程规定,在未停电的情况下,违章带电作业(检修供电系统接线盒),导致线路发生相间短路,产生弧光伤人,是造成事故的直接原因。 ②在处理供电系统故障时,队组明知小班维护工的个人技能素质差,但未安排其外凭机电维护工亲自到现场把关,而外凭工人在电话指挥过程中,工作安排又不详细,是造成事故的主要原因。 吸取的教训 ①处理机电设备故障时,必须停止上一级的开关,并挂停电警示牌。 ②在处理设备故障时,施工队组严禁随意安排无证人员操作电气设备。 4、2006年9月8日四点班,机电队人行暗斜井绞车提升岗位人员下井接班后,人车正常运输。约17:30分,通风队放炮人员到达暗斜井,此时北钩主车在上车场,等乘车人员上车后,信号工打点开车,下放人员。当人车下行至下部车场时,绞车发生过卷,导致人车撞在事先打在道心准备进行人车脱钩试验使用的老汉柱上,造成坐在第二节车厢第一排座位上的通风队放炮员候春旺头部与车厢碰撞,颈椎骨折。

转动设备常见振动故障频谱特征与案例分析报告

转动设备常见振动故障频谱特征及案例分析 一、不平衡 转子不平衡是由于转子部件质量偏心或转子部件出现缺损造成的故障,它是旋转机械最常见的故障。结构设计不合理,制造和安装误差,材质不均匀造成的质量偏心,以及转子运行过程中由于腐蚀、结垢、交变应力作用等造成的零部件局部损坏、脱落等,都会使转子在转动过程中受到旋转离心力的作用,发生异常振动。 转子不平衡的主要振动特征: 1、振动方向以径向为主,悬臂式转子不平衡可能会表现出轴向振动; 2、波形为典型的正弦波; 3、振动频率为工频,水平与垂直方向振动的相位差接近90度。 案例:某装置泵轴承箱靠联轴器侧振动烈度水平13.2 mm/s,垂直11.8mm/s,轴向12.0 mm/s。各方向振动都为工频成分,水平、垂直波形为正弦波,水平振动频谱如图1所示,水平振动波形如图2所示。再对水平和垂直振动进行双通道相位差测量,显示相位差接近90度。诊断为不平衡故障,并且不平衡很可能出现在联轴器部位。

解体检查未见零部件的明显磨损,但联轴器经检测存在质量偏心,动平衡操作时对联轴器相应部位进行打磨校正后振动降至2.4 mm/s。 二、不对中 转子不对中包括轴系不对中和轴承不对中两种情况。轴系不对中是指转子联接后各转子的轴线不在同一条直线上。轴承不对中是指轴颈在轴承中偏斜,轴颈与轴承孔轴线相互不平行。通常所讲不对中多指轴系不对中。 不对中的振动特征:

1、最大振动往往在不对中联轴器两侧的轴承上,振动值随负荷的增大而增高; 2、平行不对中主要引起径向振动,振动频率为2倍工频,同时也存在工频和多倍频,但以工频和2倍工频为主; 3、平行不对中在联轴节两端径向振动的相位差接近180度; 4、角度不对中时,轴向振动较大,振动频率为工频,联轴器两端轴向振动相位差接近180度。 案例:某卧式高速泵振动达16.0 mm/s,由振动频谱图(图3)可以看出,50 Hz(电机工频)及其2倍频幅值显著,且2倍频振幅明显高于工频,初步判定为不对中故障。再测量泵轴承箱与电机轴承座对应部位的相位差,发现接近180度。 解体检查发现联轴器有2根联接螺栓断裂,高速轴上部径向轴瓦有金属脱落现象,轴瓦间隙偏大;高速轴止推面磨损,推力瓦及惰性轴轴瓦的间隙偏大。检修更换高速轴轴瓦、惰性轴轴瓦及联轴器联接螺栓后,振动降到A区。

特种设备典型事故案例分析

特种设备典型事故案例分析 案例四十五2011年12月29日浙江省嘉兴其昌不锈钢有限公司氩气储罐爆炸事故(一)事故概况2011年12月29日,浙江省嘉兴其昌不锈钢有限公司发生一起压力容器爆炸事故,未造成人员伤亡,直接经济损失30万元。事发当天凌晨3点,嘉兴其昌不锈钢有限公司气体站内30m3低温液氩储罐(编号A3号)新进液氩28t。正常情况下,炼钢时需要氩气工作压力为2.5MPa,氧气工作压力为2.0MPa。凌晨5点左右,气体站值班人员(持有压力容器作业人员证)接到车间电话,反应车间供气压力低,影响正常炼钢。当时两个人值班(其中一个无压力容器作业人员证),由持证人查看当时各压力容器的运行状况,氩气贮罐(编号B3号)压力不足1.4MPa,氧气贮罐(编号B2号)压力不足1.6MPa,当时未采取处理措施。凌晨5点25分左右,未持证人再次接到车间反应供气压力偏低的电话后于是将低温液体泵转 速从原先400r/min调高至800r/min。凌晨5时40分,氩气贮罐发生爆炸,爆炸后形成多块碎片坠落于气体站周围;氩气贮罐下半部以碎片状破裂坠落于气体站周围(见图1),上半部分整体倾翻在原基础的北侧(见图2)。爆炸造成另一台氩气贮罐(编号B4号)下部三只地脚螺栓断裂后倾翻,在外侧的B1和B5贮罐也收到碎片的打击而局部变形。三台空

温式汽化器和两台低温液体泵变形损坏,连接管道大都已经损坏变形。另外爆炸碎片飞出时砸到了一辆停在低温液体储罐区的气体罐车的罐体,造成罐体上端的变形。图1 破裂的下半部分罐体图2 破裂的上半部分罐体(二)事故原因分析1.汽化器的汽化能力相对不足。汽化器位于整套装置的北侧,温度较低,造成汽化能力下降。天气降温的影响,特别是凌晨处于一天中的较低温度时间段以及车间用气的相对高峰 时段,造成汽化器能力不足,汽化器结冰程度逐渐加重,进一步降低了汽化器的汽化能力。2.温控联锁保护装置失效。汽化器的汽化能力不足造成来自汽化器出口处的气体带液,而用于控制气体带液的温度过低报警,输液泵停车且安全联锁装置失效,输液泵还在正常工作,由于低温液体直接进入氩气贮罐(编号B3号)和氧气贮罐(编号B2号),使得按常温设计的压力容器下部有低温液体(液体温度在-180℃以下)进入,导致压力容器主体材料温度急剧下降到脆性转变温度(16MnR材料的脆性转变温度为-25℃)以下从而发生材料的低温脆断。3.工艺设计问题。气体站设计时对企业的用气变化情况考虑不周,特别是没有考虑极端用气情况,造成汽化器汽化能力不能满足生产需求。4.汽化器除冰效果不佳,单靠人工除冰很难有效解决因汽化器结冰而造成汽化能力不足的问题。5.特种设备作业人员无证上岗。(三)预防同类事故的措施1.改进工艺,使气体站汽化器的汽化能力能满

机械伤害事故案例分析公开课教案

机械伤害事故案例分析 公开课教案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

青年教师汇报课教案 课程事故预防与调查处理 (专业课) 课题机械伤害事故案例分析 班级12级高职安全技术管理授课地点教一106多媒体教室课时 1 课程类型多媒体教学 教学理念 坚持以就业为导向,以能力为本位,以培养学生的全面素质为基础,以提高学生的综合职业能力为核心的职教特色。本课程打破以学科为中心的内容结构体系,以实际工作过程为导向,本节课以典型的机械伤害事故为案例,采用创设学习情境教学法,将学科知识按“学习情境”进行整合,体现以人为本的教学特色,注重学生实践能力的培养。 将教材内容与信息化技术结合,采用FLASH软件、漫画图片让获取学生对机加工过程中事故发生的感性认识,以真实的机械伤害事故案例隐患图片进行机械危害初步认识,以典型的机械伤害事故案例进行分析,归纳总结出常见机械伤害事故的原因,并提出机械伤害事故防范措施。 学情分析班级基本情况: 班级共27人,其中女生8人;男生19人;14位独生子女;6位同学家庭从事机加工行业方面工作。 学习起点: 学生已经学习生产安全事故报告与调查的相关知识,对事故调查、分析的步骤、方法和常用技术手段已经有了基本的认识,学生学习过物体打击、车辆伤害事故案例分析的相关内容,这都为本次课的学习奠定了理论基础。 学生缺乏现场经验;学习中理论和实际相脱节。 由于工作岗位需要和实际操作的吸引力,学生有浓厚学习兴趣。 男生动手能力略强于女生;女生的理论知识略优于男生。 学习状态: 学生对枯燥理论学习不感兴趣,所以采用多媒体教学方式授课。 学生抽象思维能力薄弱,所以采用FLASH软件让获取学生对机加工过程中事故发生的感性认识。 学生缺乏学习兴趣,所以以真实的机械伤害事故案例隐患图片,创设情境,来引起学生的关注,认识到本节课的重要性。

设备故障案例

某电厂2007年6月12日12时08分,#4机组负荷100.44MW,主汽压力13.74MPa,主汽温度536℃,协调控制投入,#1、#2送风机均投入运行。12时08分42秒,机组开始减负荷操作。此时一次风压(甲侧)1411Pa,炉膛压力-39.09Pa,#2送风机入口挡板指令98%,执行器位置指示97%。12时15分36秒负荷降到74.87MW,#2送风机入口挡板开度65%时,突然执行器位置反馈出现大幅度摆动,摆动幅度从0.3%~88%,导致炉膛压力变化至-932Pa,一次风压锐减到-37 Pa,“炉膛压力低”引起MFT跳闸。经检查故障原因是执行器分相电容损坏引起。 某电厂#1机电气1报警出“发电机断水保护动作”,“AB柜装置报警”信号,查就地压力流量开关(保护表),接线松动,引起误发所致,紧固接线后正常。 某电厂#1机真空低保护动作,经检查#1机循环水泵设置有进水间前池水位联锁回路,当进水间水位高于4米或低于2米时:(1)循环水泵未启动时,闭锁循环水泵不能启动;(2)循环水泵运行时,联锁运行的循环水泵跳闸。查看DCS 历史趋势发现运行中#1机循环水进水间水位变送器输出突然回零5秒钟,引起循环水泵跳闸,造成#1机真空低,从而引起#1机低真空保护动作跳机。水位变送器5秒钟后恢复正常指示。事后检查水位变送器,未发现任何异常。分析认为有可能是水位变送器电源瞬间消失,瞬间消失的原因有可能是小动物或小飞虫引起。采取的措施:(1)根据运行的实际情况,连锁条件的第2条会造成因循环水泵跳闸影响汽机真空低而跳机。决定从控制逻辑回路上将第2条取消,保留水位报警。现已在DCS控制逻辑中取消。保留第1条功能;(2)全面检查水位变送器和传感器探头的接线,紧固所有接线,检查变送器的密封。 某厂8月2日9:28,#4炉协调控制投入。#1送风机单侧运行,送风机液粘偶合调速装置#1润滑油泵、#1控制油泵定速运行。在没有任何操作的情况下,甲侧送风机液粘偶合调速器控制油压,突然由2.02MPa降至0.21MPa,#2控制油泵联动正常,但是控制油压仍只有0.21MPa,风机转速由993rpm突降至299rpm,送风总风压由 3850Pa降至330Pa,一次风压降至-904Pa,锅炉灭火保护动作。检查发现甲送风机液粘偶合调速器上“定速—调速”控制方式切换电磁阀接线端子处一导线断开,重新接线后正常。 某厂8月5日12:58汽机专业做#4机组给水泵定期切换试验。启动#2给水泵时,造成锅炉甲、乙送风机控制油泵跳闸。#4炉总风压降至780Pa,MFT动作。负荷减至2MW。分析原因:#2给水泵启动,造成6KV厂用电电压瞬时下降,使#4炉甲、乙送风机液粘偶合调速系统中2台变频控制油泵低欠压保护动作而跳闸,从而使两台送风机转速和出力下降。 某输煤程控故障的检查情况:从画面上#8、#7皮带状态和煤仓煤位信号有时闪烁,时有时无,根据现象判断为通讯故障。测量A网B网通讯电缆,发现电缆芯和屏蔽线阻值很小,后把所有站之间的通讯电缆断开网络测量,发现主站

EPON设备应用及故障案例分析

EPON设备应用及故障案例分析 文章对EPON设备及其应用进行了阐述并对中兴EPON终端设备9806的功能特点及产品出现的故障案例进行了分析。 标签:EPON设备;故障;9806功能特点 1 EPON 技术的概述及应用 光纤到户(FTTH)宽带接入是固定宽带接入的最终形式,对于建筑物来讲,有两种方式可以将光纤连接到用户:第一种是将每个家庭或大楼直接用光纤连接,第二种是利用光信号分支的分光器及一根光纤的无源光网络(PON)技术,提供多用户光纤到家服务。PON系统以无源光作为传输介质,其特点是成本及维护费用低、业务透明度好,系统可靠性高,所以被看作未来固定宽带接入的趋势,其包括EPON、BPON、CPON等。从无源光网络的架构体系的基础发展而来的EPON采用了扩展的具有低成本、业务能力强等特点的以太网数据链路层协议。结构如下图1: 图1 EPON结构图 业界对该概念的提出高度关注,第一公里以太网联盟也发布了EPON的技术规范IEEE 802.3ah。由于EPON产品成熟度及价格相对便宜,其已成为非常受迎的FTTH技术,特别是EPON基于千兆端口将单根光纤的接入速率提高到1000Mbps,目前已成为最受欢迎的光纤接入技术。 EPON设备由三部分构成:OLT设备(光线路终端)、POS设备(无源分光器)及ONU设备(光网络单元)。光线路终端放在中心机房,光网络单元与其合体放在网络接口单元附近,光线路终端是一个交换机或路由器,向上提供广域网接口,向下提供接口连接PON。 针对用户需求不同,EPON的应用有以下几种模式: 1.1 光纤到路边(FTTC)模式 一般将这种模式应用于普通住宅,户外安装无源分光器,路边安装ONU。一套OLT让小区大量的用户受用,因为EPON系统有利于对用户的需要平滑升级。 1.2 光纤到大楼(FTTB)模式 由于有些大楼不容易布网张,将无源分光器放在户外,楼内安装ONU。运用EPON+VDSL系统,通过ONU及VDSL的设备将宽带接入和PSTN业务利用电话线给客户提供。

机械行业典型事故案例分析

机械行业典型事故案例分 析 Prepared on 22 November 2020

机械行业典型事故案例分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根。 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。(案例一) 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆除了,结果不久就发生了事故。 (案例二) 2000年10月13日,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。

电气设备经典故障案例分析和处理

电气设备经典故障案例分析与处理 (培训讲义涂永刚) 一、供配电系统经典故障: 案例1:一二线煤磨变压器跳停故障 1、故障经过:2010年8月7日,当班操作员反映一二线煤磨系统掉电,电气人员来到电力室发现煤磨变压器跳停,高压柜分闸,综保显示故障信息‘4’,即速断,经仔细检查发现变压器下属设备低压柜处一二线煤磨照明空开上端保险进线线路短路损坏所致,随即将变压器所属高压柜退出停电挂牌,对损坏线路进行更换,并对整排低压柜母排进行了清灰处理,随即恢复变压器送电; 2、原因分析:①保险上端接线松动,接触电阻增大发热,是致使线路短路的原因之一;②照明线路空开下端负载分布不均,其中一相电流很大,致使保险上端发热损坏,导致短路。 3﹑防措施:①对电力室所有保险和接线情况进行全面检查、梳理、整改,避免松动现象再次出现;②对电力室所有照明电源三相电流分布情况用钳形电流表进行测量,避免电流分布不均,且电气人员在处理照明故障时禁止随意调换电源。 案例2:海螺A线窑尾窑尾控制系统掉电 1、故障经过:2010年1月25日下午 1:30分,中控操作员发现A 线窑跳停,整个窑尾系统无信号,随即通知电气相关人员检查。电气人员接到后在现场发现PC柜模块全部失电,检查PC柜UPS电源进线没有电,判断为UPS电源断路器故障,到B线原料电力室检查发现去A线窑尾电力室的断路器已经分断。现场拆掉负载,用摇表测量后确认电缆有一相对地,判断为从UPS去PC柜的电源线短路。随后加装临时电源,对PC柜进行了送电恢复生产。26日在对电缆沟抽水后进行电缆检查,电缆沟中间发现有接头,检查完好。随后在A线原料电缆沟出口处发现潜水泵下面的电缆皮损坏,铜丝裸露浸泡在水中对

IPRAN故障案例分析报告

基站闪断故障案例分析 摘要:某IPRAN站点在运行过程中出现频繁的设备闪断故障,造成此站点下挂4个3G站、3个4G站业务频繁闪断。 背景 2016年8月24日上午在网优人员给局方维护人员打来,说有数个站点出现频繁断站,然后过几分钟就好;我方工程师在收到局方告知后,立即与维护人员取得联系,为了不影响局方的业务以及考核指标,决定先将此站点下挂的站点端口进行关闭处理。 问题描述及排查 1.登录到闪断的设备上,一般成环的节点很少会出现瞬断,但是不 排除。首先检查瞬断节点的收发光功率;如果没问题就逐条检查环上的其他节点的光功率。一般情况下是光口实际收光超出临界值; zxr10#show perf-value interface gei_5/1 laser-basis-cur(mA) : 6.8160 laser-basis-min(mA) : 6.8160 laser-basis-max(mA) : 6.8480 laser-temp-cur(deg) : 39.8430 laser-temp-min(deg) : 39.5620 laser-temp-max(deg) : 39.8430 optical-send-cur(dBm) : -6.1650 optical-send-min(dBm) : -6.1670 optical-send-max(dBm) : -6.1650 optical-rcv-cur(dBm) : -7.5030 optical-rcv-min(dBm) : -7.5100 optical-rcv-max(dBm) : -7.5000

send-bandwidth-usage : 0.0131 rcv-bandwidth-usage : 0.0213 zxr10#show perf-value interface gei_6/1 laser-basis-cur(mA) : 17.7500 laser-basis-min(mA) : 17.7500 laser-basis-max(mA) : 17.8000 laser-temp-cur(deg) : 33.2260 laser-temp-min(deg) : 33.2260 laser-temp-max(deg) : 33.2260 optical-send-cur(dBm) : -5.9190 optical-send-min(dBm) : -5.9190 optical-send-max(dBm) : -5.8850 optical-rcv-cur(dBm) : -7.2490 optical-rcv-min(dBm) : -7.3680 optical-rcv-max(dBm) : -7.2490 send-bandwidth-usage : 0.0016 rcv-bandwidth-usage : 0.0008 2.检查设备温度,看风扇状态: 设备温度过高会导致板卡假死,当温度降到板卡可以承受的温度的时候,板卡又会起来,所以就会出现闪断。 zxr10#show version ZXR10 Router Operating System Software, ZTE Corporation ZXR10 ROS Version V4.08.34 ZXCTN 6220 Software, Version ZXCTN 0 V2.10.00P02B10, RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2001-2014 by ZTE Corporation Compiled Apr 24 2015, 18:46:39 System image files are flash: System uptime is 244 day(s), 16 hour(s), 53 minute(s) [SCCU, panel 1, master] Main Processor: PowerPC MPC8544 Processor System Memory : 1024M bytes, System FLASH : 128M bytes System NVRAM: 8K bytes, System Temperature: 41℃

电气安全事故案例分析

随着现代化的发展,人们无论在工作中还是在日常生活中,工业电气化设备和家用电气化设备普及,接触电气的机会越来越多。因此而引发电气事故、引起火灾或爆炸、损坏电气设备,影响正常供电等事故也越来越多,给国家和家庭造成了巨大的财产和生命损失。然而大多电气事故的教训,都是缺乏电气安全知识,违章操作和思想麻痹是造成电气事故的重要原因。本章一些电气安全事故是本人多年经历过,有些是地方报道的真实案例。在此通过活生生的人身触电伤亡、火灾、爆炸、设备损坏、停电的电气事故,介绍发生的原因和防范措施。加强电气安全知识教育,敲响警钟,提醒大家时时、事事、处处注意安全用电,避免电气安全事故的发生。 一违章作业,触电身亡 1.某机械厂,7月的一天,中午12点过几分钟 某修理工想利用大家都去饭堂吃饭的时间,停电检修一台设备,另一职工因上午请了一会假,中午匆匆赶来上班,赶到车间满头汗,一开电扇没电,就把闸刀送上,因为修理工蹲在设备的后面修电机,他没有仔细看,结果修理工当场身亡。 原因是修理工没挂停电牌违章作业。 2.某酒店服务员使用吸水机,吸水机插头损坏,他把插头卸掉,直接把插头的三条线(一条火线、一条零线、一条接地保护线)错把接地保护线插在二孔插座中的火线上,他一手去开吸水机的开关,一手触到吸水机的金属部分,本身脚下潮湿有水,当场触电身亡,因接地保护线是接在设备的金属上。

原因是缺乏电气安全知识,无牌违章工作。 3.某地正在施工中的住宅楼将要封顶时,一青年站在脚手架上给阳台穿钢筋,当他双手拿着一根ф16毫米6米长的钢筋向脚手架伸出时,钢筋顶部碰到离住宅不到2米10KV架空线上,一声惨叫,双手和一只脚都被烧掉,惨不忍睹,年仅29岁。 原因是违反国家电力安全法违章建房。 4.某一住户,中年妇女到冰箱取食品准备做饭,谁知道刚一摸到冰箱门被电打的全身麻木,吓的半死。后来经过检查分析原因,发现冰箱对地电压确实220V。拔掉冰箱电源插头检查,冰箱又无问题,问题出在什么地方?又检查电流三扁孔插座,发现插座接地保护线桩接了一条线与零线串联,因为在此地区很多家庭中没有接地保护线和漏电开关,询问得知,原来此冰箱以前接触时,有轻微的麻手,后来请来一个低级电工来检查,是他接的。从此埋下隐患,刚好她家中的零线与火线不知当天被谁对换了,造成冰箱电器成为导电体,险出人命。 原因是严重违反电气安全知识,违章作业。 偷偷换保险电弧烧灼伤 2005年2月23日11点30分,某化工厂电位车间维修班维护电工鄢某,在检修二级中控配电室低压电容柜时,在未断电的情况下,直接用手钳拔插式保险。因操作不当,手钳与相邻的保险搭接引起短路,形成的电弧将面对电容柜的鄢某的双手、脸、颈脖部大面积严重灼伤。幸亏被送进医院及时救治,鄢某才脱离了生命危险。但电气短路烧毁

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