井喷事故及险情案例分析20062009
DG13-6井井喷事故

DG13-6 井井喷事故专家点评:DGl3-6井井喷处理及时,没有发生失控。
应加强地质预报工作,严格执行井控条例。
1. 基本情况该井是某石油管理局钻井一公司试验5队在松辽盆地南部中央拗陷区红岗阶地大安构造上某个平台(4口井)上的一口直井,该井设计井深1975m,设计钻井液密度为1.l~1.25g/cm3,目的层是扶杨油层。
2006年1月5日23:00一开,下入φ273mm表层套管120m,没有设计安装防喷器。
钻具结构为φ215mmP钻链钻头+φ214mm螺旋扶正器×1.57m+φ178mm短钻链×1.38m+φ214mm螺旋扶正器×1.57m+φ178mm钻链×8.7m+φ214mm螺旋扶正器×1.57m+φ178mm钻链×342m+φ159mm钻链×34.19m+φ127mm钻杆。
2006年1月8日0:00二开,钻井液密度为1.07g/cm3,粘度为47s。
2.事故发生经过2006年1月10日0:50,二开钻至井深1254.31m时发生油气侵并伴有井涌,当时钻井液密度为1.23g/cm3。
循环钻井液排气,泥浆槽中有大量油花和气泡。
边循环边将钻井液密度加重至1.25g/cm3,泥浆槽中仍有大量油花和气泡,出口钻井液密度在1.05~1.12g/cm3之间。
3.事故处理过程2006年1月10日5:10开始钻井液加重,考虑到防漏问题,将钻井液密度由1.25g/cm3逐渐加重至1.45g/cm3,循环压井,最终返出的钻井液密度为1.42g/cm3。
1月11日4:00,循环正常后起钻,起出l1柱钻杆,有抽吸现象,用方钻杆灌钻井液时井口井涌,循环返出的钻井液密度为1.28g/cm3,泥浆槽面油花和气泡增多,井口外涌钻井液严重, 循环一周后减弱。
将起出的钻具下到井底,继续循环排气,进行全井加重,直至出口返出的钻井液密度在1.5~ l.52g/c m3之间,粘度为56~65s。
井喷事故分析

2. 疏散转移 •组织当地群众疏散,指挥部针对毒气不断向周边地区蔓 延扩散的情况,在对硫化氢的PPM浓度进行科学检测后, 决定采取果断措施:将气井为中心,半径5公里范围内的 群众全部转移。根据地形和交通状况,决定将受灾群众向 四个方向疏散,呈放射性状设臵15个政府集中救助点,在 每个救助点均安排1名县级领导作为第一责任人,所在乡 镇的党委书记为直接责任人,各个救助点分设医疗救治、 后勤保障、治安巡逻、信息联络等工作组,每个组在救助 点领导指挥下,各自开展工作。整个撤离过程有序展开, 灾区的65632名群众中,32526人安臵在指挥部设臵的县内 的15个政府集中救助点,10228人有序转移到四川省宣汉 县,其余采取在当地县上工作组和基层干部的组织下,采 取了投亲靠友和群众互帮互助等方式进行了安置。
2. 设备原因
违章卸下钻具中防止内喷的回压阀。有关负责人员违反相关作 业规定,违章指挥卸掉回压阀,致使发生井喷时钻杆无法控制, 导致井喷失控。
3. 人员原因
(1)起钻前泥浆循环时间严重不足。没有按照规定在起钻前要进 行90分钟泥浆循环,仅35分钟就起钻,没有将井下气体和岩石钻 屑全部排出,影响泥浆液柱的密度和密封效果。 (2)长时间停机检修后没有下钻充分循环泥浆即行起钻。没有排 出气侵泥浆,影响泥浆液柱的密度和密封效果。 (3)起钻过程中没有按规定灌注泥浆。没有遵守每提升3柱钻杆 灌满泥浆1次的规定,其中有9次是超过3柱,最长达9柱才进行灌 浆,造成井下没有足够的泥浆及时填补钻具提升后的空间,减小 了泥浆柱的密封作用,不足以克服提升钻具产生的“拉活塞”作用 。 (4)当班人员没有认真观察录井仪,及时发现溢流征兆。
5. 安置善后 •稳定灾民情绪、组织群众恢复生产、依理依法赔偿遇难 者、实事求是理赔财物、竭尽全力做好医疗保障。稳定灾 民的思想情绪,解除受灾群众的后顾之忧,在尽力做好灾 民思想工作的同时,还出动警力2000多人,组成8支流动 治安巡逻队,设臵54个警戒点,对各个灾民临时救助点加 强安全警戒工作,对群众转移过后的“空场”、“空街” 和公路两边的“空房”进行巡逻,防止不法分子趁火打劫 。建立了严格规范的救灾款物管理和使用规定,将救灾资 金纳入财政专户储存,救灾物资交由民政部门统一管理, 确保统一调拨使用。证救灾款物和捐赠资金专款专用,充 分发挥最大效益,并分阶段将救灾款物使用情况向社会公 示,主动接受社会监督,确保经得起任何检验和审查。
井下作业公司井喷事故案例汇编

井下作业公司历年来井喷事故案例统计如下:钻井井喷事故3起:1)2002年8月9日,乌5井区DW013井喷事故。
2)2004年7月16日,四2区46157井井喷事故。
3)2007年8月12日,哈萨克斯坦肯基亚克盐上油田66001井井喷着火事故。
大修井喷事故4起:1)1989年4月24日12,红山嘴红0221井井喷事故。
2)2002年9月26日,克82井井喷事故。
3)2006年6月12日,准东台21井井喷事故。
4)2006年7月19日,北布扎齐NB42井井喷失控事故。
小修井喷事故13起:1)1989年4月22日,克75井井喷事故。
2)1994年9月,石西石004井井喷事故。
3)1998年10月石西SH2502井井喷事故。
4)1999年10月,莫北2井井喷事故;5)2000年7月28日百口泉X1203井井喷事故。
6)2001年6月5日,五3东57205井井喷事故。
7)2004年7月23日八区8515井井喷事故。
8)2006年4月27日,七东2区71115井井喷事故。
9)2006年6月16日,三4区克浅306井井喷事故。
10)2006年12月1日,金004井井喷事故。
11)2007年4月14日,百重b11714井井喷事故。
12)2007年8月石西SH3602井井喷事故。
13)2007年10月11日,石西SH1049井井喷事故。
浅层钻井喷事故案例一、乌5井区DW013井钻进井喷事故1、基本情况DW013井是一口稀油井,由井下作业公司大修四队承钻:设计井深1455m,目的层三叠系克上组(T2K2),地质预告油层在1260m~1430m,钻井液密度要求:1210m以上,r=1.12g/cm3, 1210~1455m,r=1.07g/cm3。
2、事故发生经过2002年8月9日凌晨7:30正常钻进至1271米时发生井喷,喷出大量油气水,并发出刺耳的声音,在距离该井3km远的乌尔禾兵站都能听到。
井喷时井内钻井液密度为 1.09 g/cm3,粘度50s,失水3.2ml。
钻井作业井喷事故案例分析

重庆开县天然气泄漏事故
第三次压井
3月31日凌晨3:33分,罗家2井封堵压井施工按照“特殊凝胶堵漏压井技术施工方案”开 始正式实施。注入密度1.6~1.7 g/cm3压井泥浆45m3,接着注入凝胶液235m3,注入 水泥84吨,平均密度1.84 g/cm3,到6:18分替入1.6~1.7 g/cm3泥浆37m3,施工顺 利结束。关井观察,罗家2井油、套压均为零,罗注1井油压5.188MPa,套压0.727 MPa。6个泄漏点的火焰有减小趋势。施工过程顺利,效果比较明显。专家认为,基本 完成了堵漏任务。
○ 此次事故造成万余名群众转移,一万多名学生停课,无人员伤亡。
单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。
重庆开县天然气泄漏事故
第二次压井
首先将原有的70多根钻杆全部起出,之后将100多根钻杆下入。 钻杆下端带有两个膨胀球,底端带有一个锥型堵头,堵头中间 有一个注水口,堵头到达套管裂隙下处后,迅速向井底注入速 凝水泥,膨胀球会堵住气体。但由于井下情况复杂,工作难度 大,压井不成功。
事故原因:
一.有关人员对罗家16H井的特高出气量估计不足; 二.高含硫高产天然气水平井的钻井工艺不成熟; 三.在起钻前,钻井液循环时间严重不够; 四.在起钻过程中,违章操作,钻井液灌注不符合规定; 五.未能及时发现溢流征兆,这些都是导致井喷的主要因素。 六.有关人员违章卸掉钻柱上的回压阀,是导致井喷失控的直接原因。 七.没有及时采取放喷管线点火措施,大量含有高浓度硫化氢的天然气喷出扩散,周围群众疏散不及时,导致大量人员中毒伤亡。
卡通风学期汇报
钻
井
作
业
井
喷
事
故
案
例
12.23井喷事故案例分析

三 事故原因分析
事故调查中,专家组对川东钻探公司“12.23” 特大井喷事故,从产生溢流到井喷、井喷失控、事 故扩大三个关键层面,进行了深入浅出,层层剥茧 式的分析。 (一)产生溢流到井喷的原因分析 此次事故产生溢流到井喷的原因主要有以下几 个方面:有关人员对罗家16H井的特高出气量预测 不足;目前高含硫高产天然气水平井的钻井工艺不 成熟;起钻前钻井液循环时间严重不够;起钻过程 中存在违章操作,钻井液灌注不符合规定;未能及 时发现溢流征兆。
二 事故发生经过
21时57分,当钻具下放10余米时,大量泥浆强烈喷 出井外,将转盘的两块大方瓦冲飞,致使钻具无支撑点 而无法对接,故停止下放钻具,抢接顶驱关旋塞未成功。 21时59分,采取关球形和半闭防喷器的措施,但喷 势未减,突然一声闷响,顶驱下部起火。作业人员使用 灭火器灭火,但由于粉沫喷不到着火部位而失败。随后 关全闭防喷器,将钻杆压扁,从挤扁的钻杆内喷出的泥 浆将顶驱火熄灭。此后,作业人员试图上提顶驱拉断钻 杆,也未成功。于是开通反循环压井通道,启动泥浆泵, 向井筒环空内泵注重泥浆,由于没有关闭与井筒环空连 接的放喷管线阀门,重泥浆由放喷管线喷出,内喷仍在 继续。
三 事故原因分析
1.溢流发生的直接原因
循环时的排量为1.5m3/min,因此,循环过程中共打 井内钻井液为52.5m3。按215.9mm的井径和127mm外径 钻杆的环形空间,52.5m3钻井液只占2178m长的井段, 这样就有了1870m的环空容积的钻井液含气。这些气体不 断地滑移上窜,而且体积不断膨胀。根据“LOGGING实 时参数记录”,停泵时最少还有1m的岩屑气没带出来, 按孔隙度10%计算,其所占气体体积为0.0037m3,这个体 积的气体原始压力是43.65MPa,当它上升到井口时体积 将膨胀到1.62m3,这个体积在环空里占有67.5m的高度, 这就造成井下液柱压力下降0.965MPa,若有更多的岩屑 气和扩散气没排出,压力降低将会更大。
玛中6井井喷案例

玛中6井井喷案例
摘要:
1.玛中6 井井喷案例背景
2.井喷原因及影响
3.应对措施及结果
4.案例启示
正文:
【玛中6 井井喷案例】
玛中6 井是中国新疆玛湖油田中的一口重要油井,它的井喷事件是我国石油行业历史上一次罕见的重大事故。
【井喷原因及影响】
玛中6 井的井喷原因是由于钻井过程中出现的井漏和井涌,导致油气从井口喷出,形成高达数十米的火焰。
这次井喷不仅造成了严重的环境污染,还导致了附近居民的恐慌和撤离。
此外,由于玛湖油田是我国重要的石油产区,因此,这次井喷事件对国内的石油供应也产生了一定的影响。
【应对措施及结果】
在事故发生后,相关部门立即启动了应急预案,采取了一系列措施来控制井喷。
首先,他们通过关闭相关阀门,阻止油气继续喷出。
然后,他们对喷出的油气进行燃烧和排放,以减少环境污染。
最后,他们调集了大量的人力和物力,对井口进行了修复和封闭。
经过近一个月的努力,井喷终于被成功控制。
【案例启示】
玛中6 井井喷案例给我们敲响了警钟,它提醒我们在进行石油开采时,必须高度重视安全问题,严格执行相关规定和标准,以防止类似事故的发生。
井喷事故及险情案例分析2006~2009

井喷事故及险情案例分析(2006年~2009年)(第二部分)中国石油天然气集团公司工程技术分公司二0一0年一月目录一、黄26-34井二、罗家2井三、泉320-1X井四、红G+4-52井五、台6-4井六、西60-8井七、松浅22井八、法52-46井九、庄4-16K井十、龙岗001-8井十一、涩R44-3井十二、大北202井十三、徐深8-平1井十四、伏2-23井中石油集团公司井喷事故及险情案例分析一、黄26-34井1、基本情况辽河油田黄26-34井完钻井深2695.0m;油层套管φ139.7×2694.77m,生产井段2206.4~2656.0m。
预计在沙河街组中部井段2095.2~2028.0m射孔,测井解释预射孔段为油层,设计压井液密度1.05g/cm3。
2006年2月4日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。
2、事故发生经过2:30射孔队施工准备。
2:52射孔校深。
2:54点火起爆,上提电缆。
2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。
2:58喷出液柱高达2m左右。
3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。
副队长打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。
3:05左右井口南侧发出“砰”的一声,着火。
见图1。
图1 黄26-34井井喷失控着火照片3、事故处理过程(1)汇报并启动应急预案3:05至3:07作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业区汇报。
3:10作业区向处调度室汇报。
3:07消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:22,灭火战斗展开。
3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。
3:40油田公司启动《辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案》。
4:20第一批有关人员到达现场。
4:40成立20人的抢险突击队。
井喷事故及险情案例分析2006~2009

井喷事故及险情案例分析(2006年~2009年)(第二部分)中国石油天然气集团公司工程技术分公司年一月0一0二目录井26-34一、黄井二、罗家2 井-1X三、泉320 52-井四、红G+4 4井五、台6-8井六、西60-井22七、松浅井52-46八、法井-16K九、庄4 8井001十、龙岗-井3十一、涩R44-井十二、大北202 1井8十三、徐深-平井-十四、伏2232中石油集团公司井喷事故及险情案例分析一、黄26-34井1、基本情况辽河油田黄26-34井完钻井深2695.0m;油层套管φ139.7×2694.77m,生产井段2206.4~2656.0m。
预计在沙河街组中部井段2095.2~2028.0m射3。
2006年1.05g/cm2月4孔,测井解释预射孔段为油层,设计压井液密度日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。
2、事故发生经过2:30射孔队施工准备。
2:52射孔校深。
2:54点火起爆,上提电缆。
2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。
2:58喷出液柱高达2m左右。
3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。
副队长打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。
3:05左右井口南侧发出“砰”的一声,着火。
见图1。
3井井喷失控着火照片-341 图黄26、事故处理过程3)汇报并启动应急预案(1作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业至3:053:07 区汇报。
3:10作业区向处调度室汇报。
3:22,灭火战斗展开。
消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:07 3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。
3:40油田公司启动《辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案》第一批有关人员到达现场。
4:20 人的抢险突击队。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
井喷事故及险情案例分析(2006年~2009年)(第二部分)中国石油天然气集团公司工程技术分公司二0一0年一月目录No table of contents entries found.中石油集团公司井喷事故及险情案例分析一、黄26-34井1、基本情况辽河油田黄26-34井完钻井深2695.0m;油层套管φ×2694.77m,生产井段~。
预计在沙河街组中部井段~射孔,测井解释预射孔段为油层,设计压井液密度1.05g/cm3。
2006年2月4日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。
2、事故发生经过2:30射孔队施工准备。
2:52射孔校深。
2:54点火起爆,上提电缆。
2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。
2:58喷出液柱高达2m左右。
3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。
副队长打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。
3:05左右井口南侧发出“砰”的一声,着火。
见图1。
图1 黄26-34井井喷失控着火照片3、事故处理过程(1)汇报并启动应急预案3:05至3:07作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业区汇报。
3:10作业区向处调度室汇报。
3:07消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:22,灭火战斗展开。
3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。
3:40油田公司启动《辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案》。
4:20第一批有关人员到达现场。
4:40成立20人的抢险突击队。
(2)抢险组织、准备4:50按照应急预案组织抢险工作,制定抢险方案,组织抢险物资,加工抢险工具。
8:50抢拖出作业机和少量油管、抽油杆。
(3)抢险灭火压井成功15:30成功关闭套管南侧闸门,南部地面火焰熄灭。
16:30拖出靠南侧抽油机组,基本完成井场清障。
20:00三台压裂车组用60m3压井液,携带橡胶球80个(直径15mm)和胶皮等堵塞物进行压井,最小压力1MPa,最大压力14MPa,20:23堵住井口,火焰全部熄灭,压井成功。
4、事故原因分析(1)直接原因①设计射孔液密度不够是造成井喷的直接原因。
射孔井段一直没有测试过,而射孔液的密度却参照下部原来老层的地层压力系数确定,设计的射孔液密度1.05g/cm3,低于实际的地层压力系数。
②没接放喷管线是导致井喷着火的直接原因。
井喷以后,企图打开套管闸门放喷以降低井内压力,让电缆头落入井内,便于关闭射孔闸门,但该井既没有接放喷管线也没有接压井管线,不能把井内流体引至井场外的安全地带。
喷出的流体遇到柴油机排气管火花造成火灾。
(2)间接原因①对目的层的地质情况认识不准确该井测井解释为油层,而实际射开是气层。
如果解释是气层,按照辽河油田选择射孔方式的规定,应选择油管传输射孔。
如选用传输射孔则发生井涌时可以关闭采油(气)树闸门,避免井喷失控。
②射孔闸门关闭困难射孔闸门缺乏保养,关闭困难,加之闸门内有电缆头,难以关严。
(3)管理原因①地质设计中的有关地层资料、工程设计中的有关井控要求都过于简单,没有针对性。
设计射孔液密度偏低。
②井控意识薄弱,没有执行“辽河油田井控实施细则”,没有安装放喷管线和压井管线。
5、事故教训(1)增强井控意识从该井井喷失控着火的事故分析,无论是管理层还是设计层,从机关到基层作业队其井控意识都急待加强。
(2)射孔液的密度设计要合理对从未测试的层位,射孔液的密度不能按已开采层的压力系数设计,要按钻进该层段的钻井液密度设计。
(3)要认真执行井控技术规定对气井、高温高压井、含有毒有害气体等重点井、射孔、压裂酸化后的施工作业必须按井控规定、标准接放喷管线和压井管线;必须执行开工前的井控验收制度,达到井控要求才能允许施工。
(4)在选择射孔方式上,尽量选择油管传输的方式射孔。
(5)射孔作业应尽量避开夜间进行。
(6)剪断电缆位置要适当。
断电缆在井内基本“直立”,弯曲量较少。
要使断电缆头落入井内,才能实施有效关井。
黄26-34井射孔电缆起出100m左右就发生井涌,剪断电缆后,电缆头露在射孔闸门外,致使射孔闸门不能完全关闭。
见图2。
图2 电缆断口露在射孔闸门外示意图二、罗家2井1、基本情况(1)2006年3月25日,四川油气田罗家2井在二次完井作业中发生井漏,天然气窜至与罗家2井同井场的罗家注1井,并通过凉高山组~沙溪庙组断层泄漏到地表,致使当地群众13860人疏散,社会影响大。
事故引起党中央、国务院高度重视,党和国家领导人相继做出了重要批示。
国家安全生产监督管理总局、重庆市、集团公司领导亲赴现场研究处置方案、指挥抢险。
4月6日压井封堵成功,排除了险情。
(2)罗家2井丛式井组基本情况罗家2丛式井组共有4口井:罗家2井、罗家注1井、罗家16H-1井、罗家17H井。
①各井概况:罗家2井:罗家2井为罗家寨气田第一口预探井(直井),1999年11月12日开钻,2000年5月13日完钻,井深3404.00 m。
该井钻进中因339.7mm 套管断裂,井身结构被迫改变,244.5mm套管(设计下深2818m、嘉二3段)提前下至井深1704.38m(须家河组顶);177.8mm套管(设计下至3404.00m、飞仙关组)提前下至3044.68m(嘉一段);下127mm尾管射孔完井。
在嘉五段~钻进中,放空,井漏严重,钻井液有进无出,共漏失各种液体13379m3。
飞仙关组气藏有效储层厚度53.90m,测试产量×104m3/d,H2S含量125.53g/m3,CO2含量106.88 g/m3,地层压力,压力系数。
2000年6月14日试气结束后,下177.8mm电缆桥塞至2798.00m封井暂闭。
见图3。
图3 罗家2井第一次完井井身结构示意图罗家注1井:罗家注1井是开发实施方案在主产区块设置的一口气田水回注井。
于2005年9月2日开钻,2005年11月10日完钻,在井深2211.42m,井底层位嘉五1段。
该井钻至2177.01m(嘉五段)发生严重井漏,漏速大于60m3/h,累计漏失各种液体2024m3。
339.7mm套管下至井深2207.87m固井,固井质量差,井深465.81m以下管外基本上无水泥胶结。
罗家16H-1井:2004年7月23日开钻,2004年9月17日完井,完钻井深4248.00m。
在飞仙关组水平段钻遇有效储层249.80m,孔隙度4~16%,测试产量为×104m3/d,硫化氢含量130g/m3,二氧化碳含量96.86g/m3。
罗家17H井:2004年10月12日开钻,2005年5月9日完井,井深4519.00m。
②各井相对位置地面相对位置:在罗家2井°方向2.82m处为罗家注1井;在罗家2井°方向10.75m处为罗家16H-1井;在罗家2井°方向12.50m处为罗家17H井。
地下相对位置(嘉五段,井深2200.00m处):罗家2井与罗家注1井相距117.80m;罗家2井与罗家16H-1井相距107.18m;罗家2井与罗家17H 井相距75.76m。
见图4、5。
图4 罗家2丛式井组各井相对位置图图5 罗家2井组各井等高线位置示意图2、事故发生经过(1)施工作业简况(2月7日~3月20日)罗家2井2月7日开始第二次完井,施工作业按照“钻磨电缆桥塞→原产层段补射孔→下耐蚀合金完井管串诱喷和测试→酸化→测试求产”五个步骤进行。
2月7日换装井口装置,试压20MPa合格。
2月24日下钻通井至2781.86m探得桥塞,按设计用密度1.58g/cm3的钻井液对井筒试压30MPa合格。
2月25日钻桥塞至井深2782.17m,桥塞下落至井深2839.75m。
3月1日下公锥、强磁打捞桥塞未获。
3月2日因桥塞转动,钻磨困难,拟注水泥固定桥塞后再钻。
用密度1.58g/cm3的钻井液试挤,压力27MPa降到25MPa。
泄压开井循环发现井漏,漏速26.6m3/h。
3月3日降密度至~1.38g/cm3,漏速3.1m3/h。
3月4日在127mm尾管喇叭口(井深2840.53m)注水泥浆固定桥塞,挤压25MPa降到22MPa,泄压候凝。
3月13日分别下152mm钻头、φ143mm和φ102mm磨鞋钻水泥塞、磨铣桥塞,钻井液密度1.42g/cm3,不漏。
3月15日吊灌起钻,漏失密度1.42g/cm3钻井液21.1m3,漏速为6.4m3/h。
3月16日通井至井深3315.00m,发现井漏,钻井液密度1.42g/cm3。
钻井液密度降低至1.38g/cm3循环漏失钻井液2.4m3,漏速0.76m3/h,再调整钻井液密度至1.35g/cm3循环不漏。
3月18日开井观察41小时后井口出现滴流,又调整钻井液密度至-1.38g/cm3,循环井漏,漏速0.58m3/h。
3月19日起钻,吊灌密度1.37g/cm3钻井液20.9m3,漏速为3.69m3/h。
3月20日下177.8mm刮管器刮管至井深2840.00m,其中在井段2750.00m-2790.00m反复刮铣3次,漏速增大至4.8m3/h。
注入堵漏钻井液后,吊灌起钻至井深2118.87m,静止观察,间断吊灌密度1.37g/cm3的钻井液24.9m3。
3月21日3:45开井观察,液面涨至井口,关井,套压0↑↑。
至18:21,先后向井内间断反挤钻井液10次,累计挤入钻井液52.8m3,套压~。
3、事故处理过程(1)井漏和溢流处理情况(3月21日-24日)第一次用HHH堵漏钻井液堵漏压井3月21日反注40%HHH+5%桥堵剂复合堵漏钻井液13.7m3,推入地层复合堵漏钻井液8.7m3。
关井观察,小时后套压由↗。
堵漏压井不成功。
第二次用桥塞堵漏钻井液压井3月22日反注密度1.61g/cm3桥塞堵漏钻井液(浓度10%)17.6m3,关井2小时后套压由↗后,间断泄压挤钻井液降低套压,经两次挤钻井液后,套压反而升至27MPa,随即开始持续反注清水(加除硫剂),控制套压15MPa 以内。
第三次用快凝水泥浆封堵压井施工3月23日14:00发现罗家注1井油压达到15MPa。
结合罗家2井与罗家注1井井下情况,分析认为:罗家2井177.8mm套管可能破损,推测罗家2井与罗家注1井在嘉五段漏层已连通,天然气通过套管破口进入嘉陵江组地层并窜到罗家注1井,罗家2井的177.8mm套管在嘉五组(井深2200m左右)损坏的可能性较大,因此决定对破损段套管进行封堵作业。
3月24日正、反注密度~1.75g/cm3高粘钻井液92.2m3,正注快凝水泥浆40m3(49t),关井候凝,油、套压为0。
小时后井口开始起压,关井9小时后,套压由0↗。