660MW锅炉燃烧优化调整试验研究
660MWW火焰锅炉变负荷燃烧特性的数值模拟研究的开题报告

660MWW火焰锅炉变负荷燃烧特性的数值模拟研究的开题报告开题报告题目:660MWW火焰锅炉变负荷燃烧特性的数值模拟研究研究背景和意义:火力发电厂中,锅炉是最重要的设备之一,其燃烧过程的稳定性和效率直接影响到发电厂的正常运转和经济效益。
在实际运行中,锅炉负荷往往会发生变化,使得燃烧过程产生一系列复杂的非线性反应。
因此,研究锅炉在不同负荷下的燃烧特性,有助于提高锅炉运行的稳定性和效率。
传统的试验方法对于锅炉燃烧特性的研究成本较高、周期长,不能实现对不同工况的快速响应和监测,限制了锅炉控制技术的发展。
因此,数值模拟成为了研究锅炉燃烧特性的重要手段。
基于CFD(Computational Fluid Dynamics)方法,通过数值模拟可以快速分析锅炉的燃烧过程,揭示不同负荷下的燃烧特性,优化锅炉控制参数,提高锅炉的性能和效率。
本研究旨在运用CFD方法对660MWW火焰锅炉在不同负荷下的燃烧特性进行数值模拟,并对模拟结果进行分析和优化,以提高锅炉的性能和效率,为燃煤发电行业提供新的技术支持。
研究方法和流程:1. 收集660MWW火焰锅炉的设计参数、运行参数和燃烧特性数据,并选定不同负荷下的工况。
2. 建立锅炉燃烧过程的数学模型,包括控制方程和边界条件,考虑燃料的化学反应、传热和传质等因素。
3. 运用CFD软件对锅炉在不同负荷下的燃烧过程进行数值模拟,计算流场、温度场、燃料浓度场和传热传质场等参数。
4. 对模拟结果进行分析和优化,研究不同负荷下的燃烧特性,如温度分布、燃料浓度分布、烟道气流速度分布等。
并通过模拟结果,设计优化锅炉控制参数的方法。
5. 验证模拟结果的精度和可靠性,与实测结果进行比较和分析,提高模型精度和可靠性。
预期成果和意义:本研究的预期成果包括:1. 建立660MWW火焰锅炉的数学模型,对其在不同负荷下的燃烧特性进行数值模拟。
2. 研究不同负荷下的燃烧特性,分析其温度分布、燃料浓度分布、烟道气流速度分布等因素。
基于660MW超临界直流锅炉运行分析与燃烧调整研究

基于660MW超临界直流锅炉运行分析与燃烧调整研究660MW超临界直流锅炉主要是通过制粉系统、启动系统、配风系统及燃烧系统进行控制和运行,因此,对着几个方面进行针对性的优化措施,进而提升生产的效率.。
燃烧的效果是660MW超临界直流锅炉运行技能的标准,因此需要进行调整和优化.。
常用的燃烧调整方法有汽压和汽温以及蒸发量、燃料量的调整、配风方式的调整、水煤比、风煤比的调整等.。
本文就浅谈基于660MW超临界直流锅炉运行分析与燃烧调整研究.。
关键词:运行分析;超临界直流锅炉;燃烧调整锅炉是发电厂中三大主机之一,随着社会发展,对于电能的需求,发电厂不管是在规模上还是在装机容量上都有着很大的提升,因此660MW超临界直流锅炉就成为了主流的应用设备.。
但是在实际的运行中660MW超临界直流锅炉还存在着很多的不足.。
不仅仅是在四大系统中存在着不足,还在设备方面也存在着很多的不足,因此需要在运行控制方面和燃烧方面进行优化,从而更好的保证发电机组的安全性和运行稳定性.。
一、660MW超临界直流锅炉的简述为了应对超临界变压运行,660MW超临界直流锅炉应运而生.。
660MW 超临界直流锅炉内部带有汽水分离器,也带有循环泵启动系统,在燃烧的性能和環境上表现的非常优秀.。
660MW超临界直流锅炉是一个典型的单炉,在配置上有尾部双烟道,全钢架悬吊结构,燃烧器也是采取最先进的设计.。
除此之外,锅炉水冷壁不管是在焊接方式上还是在管屏的采用上,都采用最先进的设备和工艺,因此拥有着固态排渣和平衡通风的性能.。
660MW超临界直流锅炉大致可以分为制粉系统、启动系统、配风系统、燃烧系统这四个系统,在燃烧的过程中,采用W火焰、前后墙对冲、四角切圆的燃烧方式,通过6台双进双出磨媒机直吹式制粉系统共同完成工作.。
因此660MW超临界直流锅炉的特点非常明显:首先是水冷壁,水冷壁采用螺旋水冷壁和垂直水冷壁通过中间混合联箱相结合.。
此外,水冷壁系统内部还设置压力平衡管道,保证水冷壁的安全运行.。
660MW超临界机组燃煤电厂锅炉运行调整与优化措施研究

660MW超临界机组燃煤电厂锅炉运行调整与优化措施研究发布时间:2022-10-26T06:06:15.609Z 来源:《中国电业与能源》2022年第12期作者:王学蛟[导读] 随着国民经济水平的不断增长,人们的生活质量得到了极大的提升,与此同时对于电能的需求量也在不断增加,所以也对电厂提出了更高的要求,电厂在实际生产过程中需要通过燃料的燃烧将热能逐步转化为电能,为居民的正常生活和生产提供充足的电力能源。
王学蛟贵州金元茶园发电有限责任公司摘要:随着国民经济水平的不断增长,人们的生活质量得到了极大的提升,与此同时对于电能的需求量也在不断增加,所以也对电厂提出了更高的要求,电厂在实际生产过程中需要通过燃料的燃烧将热能逐步转化为电能,为居民的正常生活和生产提供充足的电力能源。
对于燃煤电厂来说,目前面临的最主要问题就是热能损耗相对较大,这与目前我国提出的低碳节能环保理念严重不符,所以电厂在运行过程中必须要针对燃煤锅炉进行科学合理的优化调整,以此来提高锅炉燃烧效率,从而,有效提升电厂运行的经济效益。
在本文中,就首先简单介绍了燃煤锅炉的运行原理,结合目前锅炉运行中潜在的问题探讨了几点有效的优化对策,希望能够进一步提升燃煤电厂运行水平。
关键词:660MW超临界机组;燃煤电厂;锅炉运行调整;优化措施引言电厂在实际运行过程中,通过燃烧为锅炉提供充足的热效率,以满足电厂发电工作的实际需求,锅炉燃烧的热效率也与煤炭利用率有着直接关系,在实际燃烧过程中受到内外部环境因素的影响,锅炉的燃烧效率也会受到一定的影响,导致锅炉运行状态不能够进行有效的调控,也会直接影响到锅炉的燃烧效率。
通过采取切实有效的管理对策,对锅炉燃烧状况进行优化和调整,能够全面提升锅炉运行效率,促使锅炉的安全稳定运行。
基于此,在本文中就结合锅炉运行过程中存在的问题探讨几点有效的优化对策,以此来提高燃煤锅炉的运行水平。
1 燃煤锅炉运行原理火电厂运行过程中,燃煤锅炉是其中的重要设备之一,燃烧效率也会直接关系到电厂的运行效益,锅炉运行过程中主要以煤炭作为原料,在实际生产环节需要提前将煤炭制作成煤粉,然后再利用供册设备将粉末状的煤炭吹落到炉膛内部,在炉腔内粉末状的煤炭会与空气充分的混合使其达到充分燃烧的状态。
660MW直流锅炉的燃烧与调整探讨

660MW直流锅炉的燃烧与调整探讨摘要:直流锅炉燃烧不但影响锅炉本身运行工况和参数变化,而且影响机组的安全、经济和环保运行。
机组在正常运行和启停过程中均应该合理组织燃烧,保证炉膛燃烧工况稳定,必须满足机组负荷运行的要求。
本文主要针对锅炉布置形式、配套设备和选型特点展开讨论,介绍了自己的独特见解,为同类型机组运行提供了调整手段。
关键词:直流锅炉;燃烧调整;运行工况;制粉系统;煤粉细度一、锅炉概述京能(锡林郭勒)发电有限公司一期工程2台660MW级燃煤汽轮发电机组,锅炉型式为П型、超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、前后墙对冲燃烧,一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身全封闭布置,炉膛设计压力为±6500Pa。
锅炉在前后墙共布置有7层燃烧器,前墙从下向上分为A、B、C三层煤粉燃烧器,后墙从下向上分为D、E、F、G四层煤粉燃烧器,其中A、D层配置有微油点火油燃烧器,B、E层配置有小油稳燃油燃烧器,最低稳燃负荷不大于30%BMCR时,可保证锅炉不投油长期安全稳定运行;锅炉燃烧系统由HPAX-X型低NOx双调风旋流燃烧器、OFA喷口、前后墙分隔仓风箱、火焰检测器等组成,利用分级送风方式,前后墙各设7只OFA喷口;制粉系统采用中速磨直吹式制粉系统,每台锅炉配7台中速磨煤机,燃烧设计煤种时,6台运行,1台备用,煤粉细度为R90=35%。
二、锅炉燃烧与调整目的及燃烧调整试验1.锅炉燃烧调整目的锅炉燃烧必须保证着火、燃烧稳定,过热器出口蒸汽参数满足机组运行要求;尽可能减少不完全燃烧损失和排烟热损失,提高燃烧经济性;保护水冷壁、过热器、再热器等受热面的安全、不超温超压,不高温腐蚀;燃烧调整适当,燃料燃烧完全,炉膛温度场、热负荷分布均匀;最大限度减少粉尘、SOx、NOx的排放量,达到环保指标要求。
2.燃烧调整试验为保证直流锅炉燃烧稳定和安全经济运行,新投产调试机组、运行一段时间后出现燃烧煤种、燃烧设备、炉膛结构等有较大变动时发生变化的机组或者经过大修后的机组,均需要进行燃烧调整试验,通常主要包括空气动力场试验、负荷特性试验、最低稳燃负荷试验、风量分配试验、经济煤粉细度试验、燃烧器静态调整试验及一次风压风速试验。
660MW机组W形火焰锅炉燃烧优化调整

第 5期
贾永会 :6 6 0MW 机 组 w 形 火焰锅 炉燃 烧优 化调 整
・ 5・
是影响过热器减温水量 和锅炉效率的主要 因素 J 3 。
因此 , 以下试 验 中 , 在 F挡板 均 按照 表 4所示 的开度
进 行调 整 。 2 2 变氧 量试验 .
氧量 的变化 ( 即过 量 空 气 系数 ) 锅 炉 经 济 性 对
台 , 台给 煤机 的设计 出力 为 5 .0th 每 5 8 。锅炉 共 设 /
行 中 , 烧调 整试 验是 提高锅 炉机 组运行 经 济性 、 燃 安
全 性 和环保性 的重 要手 段 。
有1 2个煤 斗 , 台磨煤 机 配 有 2个 煤 斗 , 每 分别 装 有 无 烟煤和 贫煤 , 由装 在 每 台磨 煤 机 两 端 的 4台给 煤 机 向磨煤 机进 行配 煤 。锅 炉 前 、 墙 炉拱 上 共 布 置 后 有3 6台双 旋风 筒 煤 粉燃 烧 器 。锅 炉 设 计煤 种 参 数
当地 的贫混 煤 , 炉采 用直 吹式制 粉 系统 , 前磨 煤 锅 炉 机混煤 方式 , 有 6台双 进 双 出钢 球 磨 煤 机 。每 台 配
炉燃 烧效 率 和降低 污染 物排放 为 目的的燃烧优 化技
术一 直 是热能 工程 的一 个重要 研究 方 向。在锅 炉运
磨煤 机配备 了 4台 SO K称 重 式 给煤 机 , 端 各 2 TC 每
第3 4卷 第 5期
21 0 2年 5 月
华 电 技 术
Hu d a c n lg a in Te h o o y
Vo . 4 No. 13 5
M a . 01 v2 2
6 0MW 机 组 W 形 火 焰 锅 炉 燃 烧 优 化 调 整 6
660MW直流锅炉燃烧配风调整及给水控制优化探讨

660MW直流锅炉燃烧配风调整及给水控制优化探讨摘要:本文通过介绍直流锅炉的特点、给水控制的特点,从启动阶段的注意事项入手,结合机组自身的运行特点,在保证机组安全的情况下,总结了660MW机组在启动过程中的燃烧配风调整、给水流量控制的优化策略,减少锅炉烟气、锅炉给水带走的热量损失,达到优化启动参数,节约启动成本的目的。
关键词:直流锅炉;配风调整;启动给水;节约成本1.直流锅炉的特点:水的临界点22.115MPa、374.15℃,大于这个压力,为超临界机组。
超临界机组不仅煤耗大大降低,污染物排污量也相应减少,经济效益十分明显。
其特点: 1.1 超临界直流炉没有汽包环节,给水经加热、蒸发和变成过热蒸汽时一次性连续完成,对直流锅炉来说,热水段、蒸发段和过热段受热面之间是没有固定界限的。
1.2 由于没有储能作用的汽包环节,锅炉的蓄能显著减小,负荷调节的灵敏性好,可实现快速启停和调节负荷,适合变压运行。
但汽压对负荷变动反映灵敏,变负荷性能差,汽压维持比较困难。
2.直流锅炉给水控制的特点2.1锅炉启动阶段(湿态运行),为了水冷壁的安全,启动一开始就必须以最小安全流量向锅炉连续上水,同时维持储水罐水位正常,以保证机组的安全运行。
2.2转干态以后,蒸发量不仅决定于燃烧率同时也决定于给水流量,给水调节的任务是满足机组负荷的需要同时维持中间点温度有合适的过热度,防止返回湿态和水冷壁及过热器超温,对过主汽温进行粗调。
3.启动阶段注意事项:3.1 炉水冲洗阶段主要是防止热力设备金属结垢、积盐和腐蚀,叶片粗糙、叶型改变通流面积减小将致汽机效率出力降低、轴向推力增大甚至影响转子平衡;随着锅炉压力的升高,水和蒸汽中杂质沉积,各成分、阶段溶解度不同。
3.2 燃料量的控制主要控制初期、增加燃料量速度(汽水膨胀问题)、磨一次风量和煤量的配比、一次风速及煤粉细度、炉膛出口烟温监视。
3.3 汽压、汽温的控制主要是对烟气挡板、高低旁调节汽压、风量的调整、湿态运行时水量的控制、减温水的调节。
火电厂660MW机组锅炉燃烧调整优化

火电厂660MW机组锅炉燃烧调整优化摘要:在社会经济不断发展的背景下,各项领域运行进程逐渐加快,可是我国目前存在着环境污染现象,特别是大气污染物排放得到了全世界的广泛关注。
其中,需要进一步探究煤炭的存放和管理以及锅炉除渣结垢和锅炉燃烧等多项问题,采取合理的措施保持机组处于稳定运行的状态。
对于锅炉来讲,存在着严峻的掉渣和结渣问题,不利于稳定运行。
如果锅炉灭火让机组停止运行,将会产生不良的后果。
现阶段,各项企业加大了锅炉结渣问题的重视程度。
通过相应的探究解决安全隐患,从而确保锅炉机组安全运行,提升运行效率。
关键词:660MW锅炉机组;燃烧调整;优化策略在电力建设作业开展过程中,提升锅炉效率是非常重要的一方面。
锅炉效率与各项损失有关,锅炉的各项损失表现为化学不完全燃烧损失、排压(烟?)损失和机械不完全燃烧损失等,其中排烟损失、锅炉排烟物理引起的损失也是锅炉各项损失中非常明显的一项损失。
基于此,降低排烟损失,有利于提升锅炉效率。
在本篇文章中全面论述了660MW超临界直流锅炉汽温调整原理,分析和探究汽温调整期间存在的各项问题,落实了相应的策略。
1、机组实际情况现阶段,要想将660MW锅炉机组整体效果体现出来,全面提高660MW锅炉机组运行的质量,就需要结合实际情况实施各项作业,保持燃烧工况的稳定性以及安全性,在提升整体稳定性的基础上获取精准的参数,进而达到660MW锅炉良好运行的目的。
针对于锅炉燃烧工况来讲,是保持低氧燃烧的一项根本,加强低氧燃烧工作管理力度可以减少烟热损失的出现,改善锅炉性能,提高锅炉自身质量,避免形成Nox。
目前,无论锅炉是处于运行状态下还是停止运行期间,都需要做好相关的调整和改进工作,强化燃烧工况的稳定程度。
在本篇文章中,主要阐述了临界机组锅炉运行情况,该项锅炉主要引进了分离直流式燃烧器以及技术组织燃烧器,将一次风偏置角度控制在40.3°,保持顺时针逆转,将深度空气分级燃烧技术应用于竖直方向中,规范性布设燃烧器,遵循从下到上分列排放的基本原则,在这其中,一次风包含了五层喷口,二次风和一次风呈现出了相间布置,一共为七层喷口,并且在主燃烧区域上部设计紧凑型燃尽风以及SOFA。
660MW机组锅炉运行参数的精确控制与优化分析

660MW机组锅炉运行参数的精确控制与优化分析摘要:火电厂不仅仅为社会经济发展提供了重要的电力能源,同时也产生了巨大能源消耗,电力安全经济、节能环保是火电行业永远关注的热点问题。
对于燃煤锅炉而言,加强对机组运行参数的精确控制,能够对机组运行的经济水平带来巨大的影响,鉴于此,文章针对660 MW机组锅炉运行参数的精确控制与优化进行探讨。
关键词:660 MW机组;锅炉;运行参数;优化控制优化锅炉机组运行参数的精确化控制,是提升锅炉效率的有效途径,在很大程度上能够降低煤耗,伴随着科学技术的日新月异,大容量、高参数的机组也逐步投入到火电厂生产,与之相应的测量手段不断完善,机组的自动化水平得到了大幅提升。
因此,在这样的情况下,加强机组锅炉运行参数的精确控制与优化分析也就显得尤为重要。
1 制粉系统的调节1.1 煤粉细度控制针对于煤粉细度的调节常采用煤粉分离器挡板,对控制煤粉细度具有明显的作用。
通常情况下,分离器的有效调节范围为挡板开度40%~65%之间。
倘若挡板开度小于40%的时候,在工作参数调节变化的情况下分离器的调节导致煤粉会逐渐变粗;而当挡开度大于65%时,节流能力会出现较大的变化,对煤粉细度控制水平会随着下降,导致出现煤粉均匀指数的下降,进而不合格煤粉比例也会大大增加。
与此同时,在不改变磨煤机出力的现状下,倘若对磨辊增加适当的加载力,则会对煤粉细度的控制表现出一定的良好效果,这种情况若发生在高负荷的情况下,则得到的效果更加突出;一次风量增大的过程中,煤粉会在磨煤机当中的停留时间大大缩短,时间缩短会对煤粉的细度控制带来不利影响;而当磨煤机出力加大的过程当中,必然也会引得一次风量的增大,对控制煤粉细度也会更加的精确。
1.2 风煤比的控制在低负荷工况下,火电厂通常为了满足磨煤机的最低运行煤量等需求,应该将风煤比控制在偏高3.5作用最为合适,在负荷逐步提高的过程中,磨煤机也会随之投入到生产当中,此时在炉内的温度也会逐步上升,加之辐射换热等因素会导致风煤比逐步降低,在达到机组蛮荷的情况下,建议将风煤比控制在2.4左右。
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660MW锅炉燃烧优化调整试验研究苏建宁;解尧;马国伟;马升【摘要】Aiming at the problems of the boiler slagging,combustible high combustible contents of fly ash and slag,and low efficiency after the No.1 boiler burner improved,based on the deep analysis of boiler slagging causes,makes regulation test on boiler combustion optimization. By the measures of reducing primary air pressure and fineness of pulverized coal,controls effectively the boiler internal slagging,the combustible contents of fly ash and slag reduced from 10.37% to 2.99% and 4.75% to 0.91%. The result shows that:the optimization regulation test has obvious effect, can control averagely fineness of pulverized coal and primary air velocity within the acceptable range,improves obviously boiler efficiency,prevents effectively the boiler slagging, improves the security and economy of boiler operation.%针对某电厂1号锅炉燃烧器改造后锅炉结焦、飞灰及炉渣可燃物含量高、锅炉效率低等问题,在对锅炉结焦原因深入分析的基础上,进行了燃烧优化调整试验.通过采取降低一次风压、降低煤粉细度等措施,炉内结焦得到了有效控制,飞灰、炉渣可燃物含量从10.37%、4.75%降低至2.99%、0.91%.结果表明:优化调整试验效果明显,煤粉细度、一次风速均可控在合适范围之内,锅炉效率显著提高,有效防止了炉内结焦现象的发生,提高了锅炉运行的安全性和经济性.【期刊名称】《宁夏电力》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】5页(P61-65)【关键词】660MW发电机组;锅炉;燃烧优化;调整试验【作者】苏建宁;解尧;马国伟;马升【作者单位】华电宁夏灵武发电有限公司, 宁夏银川 750045;华电宁夏灵武发电有限公司, 宁夏银川 750045;国电科学技术研究院, 宁夏银川 750011;国电科学技术研究院, 宁夏银川 750011【正文语种】中文【中图分类】TM227.1(1.华电宁夏灵武发电有限公司,宁夏银川750045;2.国电科学技术研究院,宁夏银川750011)某电厂1号锅炉型号为SG2093/17.5-M917,系亚临界压力中间一次再热控制循环汽包炉。
每台炉配2台容克式三分仓回转空预器,锅炉采用中速磨煤机直吹制粉系统,配5台ZGM-95G型中速磨煤机,单炉膛四角切圆燃烧方式,摆动燃烧器调节再热汽温,喷水减温调节过热汽温。
烟风系统配有2台动叶可调轴流式送风机和2台静叶可调轴流式引风机,采用平衡通风方式。
锅炉主要设计参数如表1所示。
在锅炉B级检修且对燃烧器进行技术改造之后,炉内燃烧器区域结焦现象比较严重,且飞灰、炉渣含碳量高,锅炉运行效率偏低,远低于设计值,这些问题的存在对机组安全和经济运行带来十分不利的影响。
针对电厂目前存在的问题,电厂与电科院组成了锅炉优化燃烧调整小组,从制粉系统、磨组运行方式、锅炉燃烧方式等方面进行了专门试验,提出了解决相关问题的建议和措施。
通过整个优化调整试验,困扰电厂运行的各个问题均已得到解决,锅炉的结焦问题得到较大的改善,机组运行的安全性和经济性[1]显著提高。
1.1 锅炉结焦在煤粉锅炉的燃烧过程中,结焦是由软化或熔融的灰颗粒碰撞在水冷壁和主要的辐射受热面上生成的熔渣,它的表面往往堆积较坚硬的灰渣烧结层。
在锅炉设计时,准确判别煤种的结焦性能,以便将炉膛尺寸、受热面布置,以及吹灰系统的选择和布置等问题解决的比较合理,这对确保机组的安全、经济运行是至关重要的。
锅炉结焦应该从以下几个方面入手,予以解决。
(1)煤种。
煤种的灰熔点是锅炉结焦的关键因素,灰熔点与煤灰的化学成分、周围的介质氛围及灰分的浓度相关。
灰熔点越低,锅炉的水冷壁越容易结焦,目前该厂燃用煤种较为复杂,部分煤种的灰熔点较低,使得煤粉在熔化状态下沉积在水冷壁上,因此,要保证当前燃用煤种尽量接近或者高于设计煤种的灰熔点。
(2)煤粉细度。
煤粉粗,火炬拖长,煤粉颗粒因为惯性作用会直接冲刷水冷壁。
另外,大颗粒的煤粉燃烧所需要的温度比烟温高许多,熔化比例高,冲刷水冷壁后容易粘连在水冷壁上形成焦块。
而该厂各磨煤机组普遍存在煤粉较粗的问题,因此,要尽量控制煤粉细度在设计值附近,以解决炉内存在的结焦、飞灰含碳量高的问题。
(3)一次风速。
提高一次风速可推迟煤粉着火,可以使着火点距离燃烧器较远,火焰高温区也相应推移到炉膛中心,这样可以避免燃烧器喷口周围结焦;另外,提高一次风速还可以增加一次风射流的刚性,减少由于射流两侧静压作用而产生的偏转,避免一次风气流直接冲刷水冷壁而产生结焦。
目前运行人员为了防止粉管堵塞、磨煤机出力受限等问题,习惯于在较高的一次风速下运行。
因此,要通过本次试验,降低一次风速,确保锅炉安全、可靠、经济运行。
1.2 飞灰、炉渣可燃物含量高锅炉飞灰、炉渣可燃物的大小,是反映锅炉燃烧完全程度的重要指标,而锅炉的机械不完全燃烧热损失是由飞灰中未完全燃烧的碳和灰渣中未完全燃烧的碳两部分组成的,所以降低飞灰、炉渣含碳量对于降低锅炉机械不完全燃烧热损失是直接和明显的,从而对提高锅炉效率、降低煤耗有着非常重要的意义。
锅炉飞灰、炉渣可燃物含量高的主要原因有:(1)燃料的性质。
燃料性质中挥发分的含量对于煤粉燃烧的影响最为重要,当燃用挥发分较高的煤种时,容易着火,燃烧也较完全;相反,在相同条件下,挥发分低的煤种难燃烬,燃烧损失较大。
(2)煤粉细度及煤粉的均匀性。
煤粉越细,单位质量的煤粉表面积越大,加热升温、挥发分的析出着火及燃烧反应速度越快,因此煤粉着火越迅速,燃烧所需要的时间越短,燃烧越充分,飞灰、炉渣中的可燃物含量越低[2]。
综上所述,根据目前该厂的实际情况,要从燃料、煤粉细度及煤粉均匀性入手,降低飞灰、炉渣中的可燃物含量,以保证锅炉运行的经济性。
1.3 锅炉效率低根据锅炉热平衡理论[3],按照文献[4]中的规定,利用反平衡方法计算锅炉效率的公式为:η=100-q2-q3-q4-q5-q6。
式中:η—锅炉效率,%;q2—排烟热损失,%;q3—化学不完全燃烧热损失,%;q4—机械不完全燃烧热损失,%;q5—散热损失,%;q6—灰渣物理热损失,%。
影响锅炉效率的因素有:q2、q3、q4、q5、q6。
其中,q5主要与锅炉散热表面积的大小、水冷壁的敷设情况、管道的保温以及周围环境有关;q6主要指灰渣带走的物理热损失和冷却热损失,决定于燃料的灰分、燃料的发热量和排渣方式等,这两项损失在锅炉机组的实际运行中不能控制调整。
通过预备性试验结果,1号炉目前锅炉效率低主要原因是飞灰、大渣可燃物含量高,导致q4机械不完全燃烧热损失高,因此有效地减少q4,是提高1号锅炉效率的关键。
2.1 试验内容针对目前电厂存在的问题,制定如下锅炉燃烧优化试验内容:(1)摸底试验;(2)制粉系统调整试验(一次风调平及煤粉细度调整);(3)锅炉配风试验;(4)锅炉总风量试验;(5)燃烧调整后的热效率试验。
2.2 试验方法在机组负荷为660 MW时,先对锅炉进行预备性试验,确定目前锅炉的运行状态,确认仪器仪表的可靠性、准确性。
同时对空预器出口氧量进行标定并选出代表点。
然后对锅炉制粉系统、总风量、磨煤机组合运行方式、二次小风门挡板开度对锅炉热效率的影响进行试验。
试验期间,原煤在每台给煤机入口的落煤管处进行轮流取样,采样间隔30 min,采样持续2 h,所采煤样一式两份及时放入密封容器。
飞灰直接从空气预热器出口的水平烟道内取样,炉渣在捞渣机出口处取样,试验期间连续取样,每30 min取样1次,采样持续2h,对取得样品进行破碎、缩分。
在空气预热器出口烟道上按等截面网格法的原则划分测点,逐孔逐点进行氧量场和温度场标定,根据标定结果采用多代表点法选取采样点。
烟气样品经不锈钢管引出至烟道外后进行烟气的O2,CO、CO2、NO成分分析。
空气预热器烟气出口测点安装T型铠装热电偶,温度信号由FLUKE温度计直接读取,每15 min记录1次,试验结束后求取平均值[5]。
3.1 一次风风速测量及调整试验对于单台磨煤机各出口粉管,尽管在冷态时已进行过一次风调平试验,但在正常运行时,由于煤粉的混入改变了各粉管的阻力特性,又会造成新的阻力不平衡,因此需要进行热态下的阻力调平试验。
热态下的阻力调平试验只能通过调整煤粉管道上的缩孔以达到风速调平,利用中、高温热式风速仪对每一台磨煤机出口的一次风管风速进行测量,并换算至燃烧器喷口的一次风速,以了解一次风的实际状态,并为下一步调整提供依据。
调整结果如表2所示。
通过一次风速调整,5台磨煤机出口各粉管的一次风风速偏差得到大幅改善,提高了煤粉速度场的均匀性,很大程度改善了炉内空气动力场,为解决炉内结焦问题奠定了良好的基础。
调整之后一次风速仍高于设计值,这是因为运行煤种偏离设计煤种以及一次风压偏高导致的。
3.2 煤粉细度调整试验煤粉细度是锅炉运行中非常重要的一个控制参数,它不仅影响炉内燃烧状况、锅炉飞灰及大渣可燃物含量,而且影响制粉系统的电耗。
目前,煤粉细度多是参照挥发分经验公式计算值控制[6]。
按此控制煤粉细度能够有效地控制锅炉飞灰可燃物含量,将锅炉机械不完全燃烧损失控制在合理的范围内。
本次试验通过调整磨煤机出口分离器挡板开度来调整煤粉细度,同时在各一次风粉管道上取煤粉样分析其细度,经过反复调整得到的结果见表3。
通过本次调整,使得各台磨煤机煤粉细度偏粗的程度大大改善,从远远超过设计值(18%~ 20%)到接近设计值的下限,整个制粉系统运行稳定,没有堵煤现象发生,磨煤机单耗明显下降,调整效果良好。
3.3 锅炉配风试验不同配风方式即我们常说的“均等配风”、“正塔形配风”(上小下大)和“倒塔形配风”(上大下小)、“束腰配风”4种配风方式。