军粮城电厂HP883磨煤机减少石子煤排量治理

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中速磨煤机石子煤排放优化研究

中速磨煤机石子煤排放优化研究
感谢课题组工作人员赵敏、胡美娣,流化床师兄岑建孟在工作和生活上对我的帮助。 特别感谢我最亲爱的父母、亲人,在生活和精神上给予我最真挚的关爱,给了我家的 温暖,并给予了我继续前进的信念。 还有许许多多帮助和关心过我的人,在这再一次谢谢你们!
陈理帅 2014年12月于浙大求是园
万方数据
浙江大学硕士学位论文
2 石予煤排放规律和物理特性分析………………………………………………………….6 2.1 磨煤机概况…………………………………………………………………………..6 2.1.1 主要设计参数…………………………………………………………………6 2.1.2工作原理………………………………………………………………………8 2.2 磨运行参数对石子煤排放的影响和关键因素分析………………………………一9 2.3 石子煤物理特性分析………………………………………………………………11 2.3.1 石子煤粒径分布……………………………………………………………一11 2.3.2石子煤密度和热值分布……………………………………………………..12 2.3.3 石子煤悬浮特性实验………………………………………………………..12 2.4 本章小结…………………………………………………………………………….16
3 HP中速磨的风环流场数值研究………………………………………………………….17 3.1 计算模型……………………………………………………………………………17 3.1.1 几何模型和网格划分………………………………………………………..17 3.1.2计算模型和边界条件………………………………………………………..18 3.2 磨煤机风环结构对风量分配和流场的影响………………………………………19 3.2.1 风环动静间隙对风量分配的影响…………………………………………,.19 3.2.2风环位置和风环流通面积的影响…………………………………………一22 3.2.3 增加导流板的影响…………………………………………………………一25 3.3 本章小结……………………………………………………………………………29

通过调整HP863中速磨煤机磨辊间隙和空气节流环降低石子煤排放量

通过调整HP863中速磨煤机磨辊间隙和空气节流环降低石子煤排放量

通过调整HP863中速磨煤机磨辊间隙和空气节流环降低石子煤排放量摘要:某电厂锅炉采用正压直吹式制粉系统,锅炉配备5台HP863中速磨煤机。

自2014年投运以来,存在磨煤机运行中石子煤排放率高达2.5%-3%,远超设计值。

人员劳动强度和浪费极大,严重影响了机组供电煤耗、锅炉热效率等经济指标。

由于原设计采用石子煤人工排放,造成排石子煤时粉尘污染严重,严重制约电厂的文明生产。

经对HP863磨煤机的分析和研究,结合其他电厂调整经验,通过对叶轮风环,可调罩、磨辊间隙和磨辊弹簧预紧力的调整改造,使HP863磨煤机石子煤排放量降低到0.2%-0.3%左右,极大降低了人员劳动强度和燃料浪费,取得了显著成效。

关键词:磨煤机;风环改造;排渣量;原因分析;处理措施1概述某公司锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界350MW锅炉。

锅炉炉型是HG-1200/25.4-YM1型,为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉,采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统。

设计煤种为烟煤。

采用HP863中速磨煤机、冷一次风机、正压直吹式系统。

1、HP863型磨煤机主要组成部件如下(1)电动机驱动减速箱:减速箱直接与磨碗链接,减速箱由行星齿轮组成,具有适当的减速比,使磨碗达到要求的转速。

(2)侧机体:内装有衬板,在磨碗四周形成进风口,并起支撑分离器体作用,用于干燥输送煤粉的热空气通过进风口引入并沿磨碗周围向上。

(3)磨碗:被减速箱带动的磨碗,原煤在磨碗上方被挤压、研磨成粉。

(4)叶轮装置(即风环):安装在磨碗外圆上,它能使通过磨碗外径与分离器体之间环隙的热空气均匀分布,从而控制磨煤机碾磨区域的风粉混合物。

(5)弹簧加载:三只单独的弹簧加载的磨辊装置悬挂在分离器体内,位于磨碗的上方,当原煤充满磨辊与磨碗之间隙是,磨辊能自由转动。

(6)分离器体:分离器体、导向衬板、装有折向门装置和内锥体的分离器顶盖和分离器。

HP1003磨煤机石子煤排量大的原因分析及处理措施

HP1003磨煤机石子煤排量大的原因分析及处理措施

HP1003磨煤机石子煤排量大的原因分析及处理措施摘要通过对hp1003型中速磨煤机排渣量大,造成磨煤机运行异常、石子煤刮板损坏、不能经济运行等原因进行分析,结合实际情况,制定了解决方法。

关键词直吹式制粉系统;中速磨煤机;排渣量;原因分析;处理措施1 概述陕西国华锦界能源有限责任公司所用hp1003磨煤机是上海重型机器厂20世纪80年代初期从美国ce公司引进的碗式磨煤机制造技术生产的。

ce生产的磨煤机用于电厂煤粉的制备和干燥,由于磨煤机内研磨表面形似深碟或碗,故称之为碗式磨煤机。

2 设备简介2.1 hp磨煤机组成部件1)电动机驱动减速箱,减速箱与磨碗联接,减速箱由行星齿轮组成,具有适当的减速比,使磨碗达到要求的转速。

2)侧机体内装有衬板,在磨碗四周形成进风口,并起支承分离器体作用,用于干燥输送煤粉的热空气通过进风口引入并沿磨碗周围向上。

3)被减速箱带动的磨碗,原煤在磨碗上研磨成粉。

4)叶轮装置安装在磨碗外圆周上,它能使通过磨碗与分离器体之间环隙的热空气均匀分布,从而控制磨煤机碾磨区域的风粉混合物。

5)三只单独的弹簧加载的磨辊装置悬挂在分离器体内,位于磨碗的上方,当原磨充满磨辊与磨碗之间隙时,磨辊能自由转动。

6)分离器体、导向衬板、装有折向装置和内锥体的分离器顶盖和分离器。

这些部件容纳煤粉,并引导风粉向上,流经折向装置将较粗的煤粉从气流中分离出来,并回落到磨碗进一步碾磨。

7)出口文丘利和多孔出口装置,这些部件把煤粉和气流分成均匀的四股。

8)磨煤机排出阀装置装在多孔出口装置的顶部,排出阀装置由四个阀组成,在磨煤机停用后有存煤时把磨煤机和运行锅炉隔离开来。

检修时也用它来隔离磨煤机。

2.2 工作原理原煤从磨煤机中央落煤管落到磨环上,旋转磨环借助于离心力将原煤运动至碾磨滚道上,通过磨碗进行碾磨。

三个磨辊沿圆周方向均布与磨盘滚道上,碾磨力则由弹簧加载力提供,通过整定的弹簧加载碾磨力均匀作用至三个磨辊上,原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,将经过碾磨从磨环上切向甩出的煤粉混合物烘干并输送至磨煤机上部的分离器,在分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨碗重磨,合格细粉被一次风带出分离器,难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤等通过喷嘴环落到石子煤室则由刮板刮出落到活动石子煤斗内,由人工定期清理。

石子煤排放系统改造

石子煤排放系统改造

磨煤机石子煤排放系统改造1、前言:我厂石子煤排放始终是造成锅炉零米粉尘污染的最大来源之一,严重干扰了我厂文明生产。

长春电力设备有限公司生产的中速磨煤机,排渣方式基本上都是采用缓冲箱式排渣系统,就地排放,人工清运。

由于磨煤机排渣特性,石子煤排渣门频繁开启,排渣门磨损严重,门板变形,形成卡塞关不到位,造成严重漏风,排渣时渣箱内的正压气体携带大量粉尘,严重污染周围环境,随着我厂创一流工作的进步深入,石子煤排放系统成为我厂着力要解决的重要问题之一。

2、现状:现我厂磨煤机排渣系统是在中速磨排渣出口按顺序设置排渣入口阀,缓冲储渣箱、排渣出口阀,下设敞口式石子煤临时存放托盘。

人工利用石子煤手推车,将托盘上的石子煤转移至扩建端石子煤屯放场地。

石子煤在最后出渣、转移过程中扬尘强烈,严重影响我厂安全运行及文明生产。

现存的主要问题1)、排渣入口阀密封不严,不同程度上存有外漏。

2)、缓冲排渣箱出渣口敞开后,直接排渣(含粉尘)至敞口转移斗,扬尘现象极重。

3)、转运石子煤手推车为敞口小车,出渣及转运过程中粉尘飞扬,污染环境。

3、改造方案:方案1:接入负压吸尘管线;在锅炉尾部竖井引出负压吸尘管线,接至至锅炉零米石子煤进料插板门与石子煤箱之间,利用锅炉尾部烟气负压对石子煤进行吸尘,母管Dn65,分管为Dn50,并增设1台手动总阀及5台电磁球阀(示意图如下)。

鉴于在单台预热器烟气侧入口预留有6处取样孔,可以利用1处,不必在烟道上重新开孔,此处负压约为-1000Pa左右。

总体管线长约120米。

改造完成后,在原有石子煤排放过程中,当石子煤进料阀关闭后,系统自动开启负压吸尘电磁阀,10秒后关闭,石子煤箱中的压力及相应的粉尘即可通过负压管道吸走,有效的抑制了出渣过程中的粉尘飞扬。

方案2:密闭自卸式排渣;本改造方案建立在方案1的基础上,同时将磨煤机排渣出口法兰以下包括电气部分整体更换,在磨煤机下设计1台专用排渣阀——双密封闸板阀。

双密封闸板阀是专门为石子煤排放系统研发的阀门。

火电厂HP863中速磨煤机石子煤排放系统改造

火电厂HP863中速磨煤机石子煤排放系统改造

火电厂HP863中速磨煤机石子煤排放系统改造摘要:介绍了某厂对HP863中速磨煤机石子煤排放系统进行改造。

通过改造提高了设备的可靠性,有效地解决了设备隐患。

为今后同类型设备改造提供了借鉴意义。

关键词:中速磨煤机;石子煤;排放;改造1、前言某厂制粉系统采用中速磨冷一次风正压直吹式系统。

每台炉配置五套制粉系统。

磨煤机为上海重型机器厂生产的HP-863型中速碗式磨煤机。

磨煤机工作时不能磨细的石子煤由人就地手动操作石子煤入口插板将石子排到地面或石子煤车上。

再由人工将石子煤车推出锅炉房送到石子煤场,石子煤的排放量为0.038T/H。

石子煤靠人工排放、清理,劳动强度大,排放时灰尘飞扬,危机周围设备的安全运行,同时对车间的文明生产极为不利。

2、改造前石子煤排放系统改造前为缓冲箱式石子煤排放系统是在磨煤机石子煤出口按顺序设置石子煤入口阀,石子煤缓冲储存箱、石子煤出口阀,下设敞口式石子煤转移小车,石子煤在最后排出、转移过程中扬尘强烈,锅炉厂房工作条件非常恶劣。

原系统主要存在的隐患有以下几点:1)排渣门开关频繁,关闭不严,卡涩,泄漏严重。

2)排渣时渣箱内的正压气体携带大量粉尘喷出箱外,粉尘飞扬,污染环境严重,,对安全文明生产非常不利。

3)石子煤在厂房内向车斗敞开式排放,扬尘严重,对磨煤机周围设备尤其是对润滑油站、控制仪表造成严重损害。

4)燃烧煤质差时,石子煤渣排量大时,人工无法及时将排出的石子煤清走,影响磨煤机安全稳定运行。

为解决以上隐患,提高设备可靠性,决定对磨煤机石子煤排放系统进行改造。

(2)主要参数说明:(可根据就地空间设置)石子煤有效容量:渣箱容积:0.32 m3石子煤有效容量:500kg工作温度:285℃工作压力:6-7KPa密封盖板行程:150mm(3)主要部件介绍:本改造的主要部件有专用排渣门2台(每磨),移动石子煤箱2部(每磨),气缸2个,耐高温伸缩节1个。

排渣门2个,上插板门利用原来的,下插板门采用质量较好的新型插板门。

减少HP683中速磨石子煤排放量技术改造

减少HP683中速磨石子煤排放量技术改造

a n d a d j u s t m e n t o f t h e s e p a r a t o r ,i m p e l l e r s a n d a i r i t n g s o f t h e m i l l ,p e b b l e c o a l d i s c h a r g e o f
Co a l Mi I l t o Re duc e Pe bbl e Co a l Di s c h a r g e
L i Ru f e i ,L i a n g J u n
T h e r ma l P o w e r P l a n t o f Ma a n s h a n I r o n a n d S t e e l C o . , L t d . ,Ma a n s h  ̄ An h u i 2 4 3 0 0 0 ,C h i n a )
2 0 1 4 年第 7期 总第 1 7 3期
冶 金 动 力
ME T A L L U R G I C A L P O WE R 4 5
减少 HP 6 8 3中速磨石子煤排放量 技术 改造
李如飞, 梁 军
2 4 3 0 0 0 ) ( 马鞍 山钢铁股份有 限公司热电总厂 , 安徽马鞍山
1 前 言
石子煤 排放 率是衡 量 中速磨 运 行状 况 的重要 指 标。 马 钢热 电总厂 1 炉有 4台 H P 6 8 3型 中速磨 , 自
额定 电流: 2 2 A
转速 : 9 8 0 r / m i n 2 _ 2 石 子煤排 放情 况
投运 以来 , 石子煤( 含细煤 ) 排量一直较大 , 最高时石 子煤( 含细煤 ) 排放率达 7 %, 大量 的能源得不到充 分利用 , 能源浪费现象严重 , 影响机 组供 电煤耗 、 锅 炉热 效率等 技术 经济指 标 。大量 石 子煤 ( 含 细煤 ) 的

HP863型磨煤机石子煤排放问题探讨

HP863型磨煤机石子煤排放问题探讨

分离器 中进行分离 , 粗粉被分离 出来返 回磨碗重磨 , 合格细粉被一次 35 一 次 风 室 、 风 道 着 火 磨 煤 机 热 一 次 风 的温 度 在 2 0c左 . 7o 风带出分离器 ,难 以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤等通过喷嘴 右 , 一 次 风 室 、 口一 次 风道 堵 塞 着 大 量 的 石 子 煤 长 期 排 不 出去 , 当 入 环 到 一 次风 室则 由刮 板 刮 出排 渣箱 , 由人 工 定 期 清理 。 高 温 、 风 的情 况 下 , 通 石子 煤 、 粉 便 着 火 、 焦 , 块 的 结 焦 甚 至 堵 细 结 大 2 磨 煤 机 运 行 中的 异 常 现 象 塞 石 子煤 排 渣 口 , 成 运 行 人 员不 能 正 常 的排 渣 . 致 排 渣 门 被 烧 坏 造 导 磨 煤 机 运 行 过 程 中 出 问题 的 主 要原 因 , 往往 由于 煤 中掺 石 较 多 , 变 形 , 接 影 响 了磨 煤 机 的 正 常 出 力。 直 煤 质 差 、 煤 掺 烧 比例 不均 匀 等 因素 造 成 磨 煤 机 排 渣 量 异 常 大 , 且 褐 并 36 内 气 封 、 隙 密 封 压 差 低 造成 石 子 煤 侵 蚀 内 、 气 封 之 间 . 缝 外 石 子 煤 箱 出 口排 渣 气 动 门不 严 密 致 使 出 现 排 渣 口 自燃 喷 火 结 焦 , 排 设 计 有 密 封 风 , 常 工 作 时 , 封 风 风 压 大 于 一 次 风压 , 子表 现 出 的 问 题 较 多 , 煤 机 排 渣 量增 大 , 子 煤 置 流 出 , 就 形 成 了我 们 从 外 部 看 到 的 漏 渣现 象 。 次 风 室 内石 子 煤 该 磨 石 也 一 排 放 气 动 门 漏风 严 重 , 致 出现 堵 磨 、 焦等 现 象 。 导 结 积 存 严 重 时 不 及 时 排 出 , 子 煤 没 有去 处 , 石 被旋 转 的 刮板 推 至 入 口一 1 HP 6 8 3型磨 煤 机 工作 原 理 次 风 道 , 道 的 流 通 面 积 越 来 越 小 , 成 了磨 煤 机 一 次 风 量 不 足 、 风 造 出 原 煤从 磨 煤 机 中央 落 煤 管 落 到 磨 环 上 ,旋 转 磨 环 借 助 于 离 心 力 力 下 降 , 时 即使 将 一 次 风 室 的石 子 煤 排尽 , 石 子 煤 刮板 也 不 能 刮 此 但 将 原煤 运动 至 碾 磨 滚 道 上 , 过 磨 碗 进 行 碾 磨 。 个 磨 辊 沿 圆 周 方 向 出 一 次 风 道 内 的 石 子煤 。 种 情 况 经 常 发 生 , 机 组 停运 期 间对 磨 煤 通 三 这 在 均 布 与磨 盘 滚 道 上 , 磨 力则 由弹 簧 加 载 系统 产 生 , 煤 的 碾 磨 和 干 机一次风室内部检 查清理发现积灰特别多 ,造 成磨煤机 一次风室堵 碾 原 燥 同 时 进行 , 次 风通 过 喷 嘴环 均 匀 进 入 磨 环 周 围 , 经 过 碾 磨 从 磨 塞 的恶 性 循 环 , 堵 风 量 越 小 、 至 磨 煤 机 出 力 下 降 为 零 , 就 是 通 一 将 越 直 也 环上切 向甩 出的煤粉混合物烘 干并输送至磨煤机上 部的分离器 , 在 常 所 说 的 “ 磨 ” 堵 。

中速磨煤机石子煤排放优化研究中期报告

中速磨煤机石子煤排放优化研究中期报告

中速磨煤机石子煤排放优化研究中期报告一、研究背景和意义中速磨煤机是火力发电厂中常用的一种设备,其主要作用是将煤炭磨成适合于燃烧的粉末状物料,以提高热效率和燃烧稳定性。

然而,在中速磨煤机的操作过程中,会产生大量的石子煤粉尘和二氧化硫等有害物质的排放,对环境造成了严重的污染。

因此,对中速磨煤机的石子煤排放进行优化研究,具有很重要的现实意义和社会价值。

本研究旨在通过对中速磨煤机的石子煤排放机理及控制技术进行分析和研究,提出相应的优化措施,降低煤粉尘和二氧化硫等有害物质的排放量,减少对环境的污染。

二、研究进展和成果1. 研究进展在研究过程中,首先对中速磨煤机的工作原理进行了分析和研究,深入探讨了煤粉尘、二氧化硫等有害物质的排放机理及其对环境的危害。

接着,对国内外相关技术和控制措施进行了梳理和比较,总结了石子煤排放控制的现状和问题。

在此基础上,选取了一家火力发电厂作为研究对象,对其中速磨煤机的石子煤排放情况进行了实地调研和监测。

2. 研究成果通过实地调研和监测,我们发现该火力发电厂中速磨煤机的石子煤排放量较大,不仅对厂区环境造成影响,甚至超出了国家排放标准的限制范围。

针对这一问题,我们提出了以下的优化措施:(1)加强中速磨煤机的日常检查和维护,保证其正常运行,减少煤粉尘和二氧化硫等有害物质的排放。

(2)采用先进的煤粉干法脱硫技术,将中速磨煤机石子煤的排放物进行处理,有效降低排放浓度。

(3)优化中速磨煤机的操作参数和工艺流程,尽可能减少煤粉尘和二氧化硫等有害物质的产生,同时提高燃烧效率和稳定性。

通过这些优化措施的实施,我们预计可以将该火力发电厂中速磨煤机石子煤的排放量降低至国家排放标准以内,并且对火力发电厂的安全生产和环境保护具有积极的促进作用。

三、下一步研究计划目前,我们的研究已经取得了一定的进展和成果,但仍然存在着一些问题和不足之处,需要进一步的深入研究和探索。

下一步的研究计划包括:(1)进一步优化中速磨煤机的操作参数和工艺流程,提高煤粉尘和二氧化硫等有害物质的控制效果。

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军粮城电厂HP883磨煤机减少石子煤排量治理
天津军粮城发电有限公司#9、#10炉HP883磨煤机自投产以来,石子煤排放量居高不下,10台磨煤机石子煤排放量普遍高达3%~4%左右,远远高于设计值,造成了燃料极大的浪费,影响供电煤耗指标,增加生产成本。

通过对HP883磨煤机内部结构的分析,提出了治理方案,并利用检修机会进行实施,将石子煤排量降低到0.5%左右,实现节能降耗。

标签:HP883磨煤机;石子煤排量;治理;节能降耗
引言
天津军粮城发电有限公司#9、#10炉制粉系统共安装10台上海重型机械厂生产的HP883型中速磨煤机,每台炉5台,设计为四运一备。

自投产以来,石子煤排放量居高不下,10台磨煤机石子煤排放量普遍高达3%~4%左右,经我厂燃料质检部门检测,排出的石子煤中含原煤量达到44%,其中精煤发热量5400大卡,中煤980大卡,低等煤540大卡,造成了燃料极大的浪费,影响供电煤耗指标,增加生产成本,同时造成磨煤机出力达不到设计值,无法实现磨煤机四运一备的要求。

1 HP883磨煤机石子煤排放量大的原因分析
1.1 治理前HP883磨煤机实际石子煤排量
2013年1~6月份,利用半年的时间,持续记录了#9、#10炉10台磨煤机石子煤排量,平均值记录如下:
说明:我公司石子煤排放采用石子煤斗,人工运输,每个小斗能装石子煤1.1t;公司运行值班制度为五值三倒,每值即为8小时;
依照统计数据,计算如下:
#9炉石子煤排放率:
平均9斗/值,每小时排量约为:9斗÷8小时=1.125斗/小时;每斗石子煤重1.1t,每小时排出石子煤:1.125*1.1=1.24t;
按照磨煤机额定出力44t/h,石子煤排放率为:1.24÷44≈0.028=2.8%;
同理计算出,#10炉石子煤排放率为:3.125%;
受供煤煤质影响,长时间的运行记錄中,石子煤排量常常比此处列出的平均值还要大,机组负荷超过30万时(35万机组),基本需要5台磨煤机全部投运,
如果一台磨煤机故障,则需要限负荷处理。

1.2 HP883磨煤机内部结构分析及石子煤排量大的原因分析
参考上海重型机械厂提供的HP883中速磨煤机图纸和运行维护手册,以及根据我厂近2年来对HP883磨煤机的运行维护经验,分析并列出磨煤机内部几处关键点的控制尺寸,并实际测量磨煤机内部,记录如下:
1.2.1 磨碗、磨辊实际测量间隙为10~12mm,与设计值相符,但各台磨煤机磨辊磨损程度普遍较大,磨辊磨损严重,减少磨辊与磨碗之间的有效碾磨面积,降低磨辊碾磨面强度,分析认为是导致磨煤机出力降低,增加石子煤排量的原因之一;
1.2.2 叶轮可调罩与衬板间隙,设计值为12mm左右,实际测量值较设计值相差较大,中间衬板、导向衬板安装高低不平,导致一台磨煤机内部该间隙不均匀,以#9炉C磨为例,此处间隙最小处为17mm,最大处达到45mm;而且部分磨煤机内部导向衬板和中间衬板有脱落现象。

叶轮可调罩与衬板间隙大,部分导向衬板(或中间衬板)因焊塞不牢固而脱落,导致部分热一次风不能按照设计轨迹(由叶轮喷口)进入磨煤机内部,进行第一阶段分离,而是由该位置漏掉,导致进入磨煤机内部做功的热一次风量和风速都会降低,分析认为是导致磨煤机石子煤排量增多的原因之一;
1.2.3叶轮喷口宽度60mm,此叶轮是上重厂配套安装的叶轮装置,叶轮喷口宽度是60mm,喷口流通面积约为0.62m2,理论热一次风速为40~50m/s左右,分析认为,在保证磨碗压差不高于3.25kpa(设计值)的基础上,适当减少喷口流通面积,提高热一次风速,能够有效降低石子煤排量。

2 治理方案的设计、施工工艺和施工
通过对磨煤机内部结构分析和导致石子煤排量大的原因分析,制定以下施工方案和施工工艺,并利用负荷允许的条件下,计划停运一台磨煤机进行施工,检验治理效果。

2.1 治理方案及施工工艺
方案第一步:对磨煤机磨辊进行在线补焊;
施工工艺:焊前处理:清除待焊处的油污、锈迹及其他杂物,检查工件是否完好,检查母体是否有剥离等缺陷,若有贯穿性裂纹,需提前确认能否继续堆焊;堆焊修复磨辊辊套严格按照图纸进行堆焊,尺寸符合图纸要求;磨辊辊套堆焊后表面应无熔渣、焊瘤和飞溅物等,并平滑过渡到母材;磨辊辊套堆焊后的外形尺寸,对照原产品的图纸要求,其周向尺寸偏差不大于±2 mm,径向尺寸偏差不大于±1 mm;每一部件堆焊层的硬度测点不少于三处,每处测量三次。

自动堆焊耐
磨件的硬度值应达到洛氏硬度HRC58以上;在磨煤机内焊接支架,焊机地线必须接近放置,同时在线焊接过程中焊接地线保证与磨辊所焊部位接近放置,避免通过磨辊套导电现象,导致损坏磨辊轴承、主轴轴承、减速机以及润滑油;
方案第二步:加高叶轮可调罩,使可调罩与衬板间隙接近12mm左右。

施工工艺:按照叶轮可调罩的弧形,订购宽度为10mm,高度分别为10mm、20mm两种规格的16Mn钢板条;根据叶轮可调罩与衬板的间隙,将16Mn钢板条焊接在叶轮可调罩上面,用来加高叶轮可调罩,使间隙接近12mm的设计值;要求满焊,防止运行中脱落。

方案第三步:焊接节流环,将叶轮喷口宽度缩小至50mm左右,喷口流通面积减少至约为0.42m2,使热一次风速提高至50~60m/s左右。

施工工艺:按照叶轮喷口弧形,订购宽度为10mm,高度为10mm的16Mn 钢板条;将宽度为10mm的16Mn钢板条焊接在叶轮喷口内侧,使喷口尺寸由60mm缩小至50mm;要求满焊,防止运行中脱落;确保实际运行中,磨碗压差小于3.25kpa(设计值),如果不满足此要求,则需进一步改善此方案。

2.2 施工
根据制定的施工方案和施工工艺,选取石子煤排量较大的#9炉E磨煤机进行治理。

2.2.1 对磨煤机磨辊进行在线补焊,补焊后的磨辊表面光滑饱满,硬度满足要求。

2.2.2 加高叶轮可调罩,调节可调罩与衬板间隙接近12mm左右,利用20mm 厚的16Mn板,将脱落的衬板部位临时补焊,用来调节可调罩与衬板的间隙,确保在12mm左右。

2.2.3 焊接节流環,将叶轮喷口宽度缩小至50mm左右,使热一次风速提高至50~60m/s左右。

2.3 治理后#9炉E磨煤机内部关键部位尺寸
3 治理后的效果和效益总体评价
(1)#9炉E磨煤机按照治理方案施工完成后,投入运行,经过持续两个月的观察,石子煤排量明显降低,磨煤机出力增加,具体情况记录如下:
经计算,#9炉E磨煤机治理后石子煤排放率为:0.625%;经我厂燃料质检部门检测,排出的石子煤发热量均值为1000大卡左右。

(2)#9炉E磨煤机通过治理,石子煤排量大大降低。

根据制定的方案,利用负荷允许,对公司其他9台磨煤机分别进行了治理。

全部治理完成后,持续运
行2个月,石子煤排量记录如下:#9炉5台磨平均1.7斗/值,#10炉5台磨平均1.8斗/值;
计算出:#9炉5台磨煤机平均石子煤排放率约为:0.53%;#10炉5台磨煤机平均石子煤排放率约为:0.56%;
#9、#10炉单台炉每天燃煤量约3600t,一年按照300天计算,治理后,#9炉每年可节省原煤量:3600*(2.8%-0.53%)*300=24516t;#10炉每年可节省原煤量:3600*(3.125%-0.56%)*300=27702t;保守估算能够节省上千万的燃料成本。

4 结束语
此次针对公司10台HP883中速磨煤机治理是试验性的,也是在机组运行的情况下,短时停运单台磨煤机进行临时性的改造。

通过改造,已经摸索出了经验,等到条件允许,将开展磨煤机单项大修,对磨煤机内部各部位进行彻底性的治理,对叶轮结构进行改进,相信石子煤排量还有降低的空间。

然而,在大大降低石子煤排放量的同时,磨煤机内部各部件磨损必然要加剧,日后,对磨煤机内部检修工作量将增加,检修时间将缩短,总之,磨煤机治理是一项长期性的工作。

参考文献
[1]HP883碗式中速磨煤机运行维护手册[S].上海重型机器厂有限公司.
[2]350MW机组锅炉设备检修规程[S].天津军粮城发电有限公司.
作者简介:苏靖程(1982-),男,天津市人,华电运营天津军粮城发电有限公司锅炉检修车间专工,本科,主要从事电厂锅炉检修工作。

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