裂解炉急冷锅炉泄漏失效分析
DhEBA111炉进料预热段失效分析课件

反应气体中硫酸蒸汽的露点是决定硫酸腐蚀快慢的重要因素。在环境 温度、硫酸蒸汽和水蒸汽的分压相同的下,露点越高,要结露出的硫酸 越多,相对来说,硫酸的腐蚀速度也就越快。
硫酸浓度:
凝结液中硫酸浓度对腐蚀速度的影响很大。浓硫酸对钢材的腐蚀速度 很慢,而稀硫酸腐蚀速度则较快。当浓度达到40%~50 %时,碳钢的 腐蚀速度最大,腐蚀最强烈。
六、结论
由以上的分析可以得出以下结论: 1.造成E-BA111裂解炉进料预热段出口管段内壁 腐蚀减薄穿孔的主要原因是溶解氧腐蚀和硫酸蒸汽结 露腐蚀,且都是在清焦过程中形成的;
2.导致E-BA111裂解炉进料预热段出口管段内壁 结焦的原因是操作中由于原料泄漏而发生着火所致;
3.所用管材的化学成分符合相应标准的要求,腐 蚀穿孔部位与正常部位的组织类同,为铁素体+珠光 体,未见材料组织发生明显的劣化。
图15 3# 管珠光体中片状渗碳体 1000×
图16 3# 管外壁的显微组织 200×
图17 3# 管内壁的带状组织 200×
图18 3# 管近内壁带状组织 200×
图12~18是20G管材的金相组织照片。由组织图
12~15可看出,20G炉管的材质也是珠光体和铁素体
组织,但与SA106 Gr.A管材相比,珠光体的量要少,
近内壁,金相组织的“带状”形态越明显,而且20G
管段的 “带状组织”要比SA106 Gr.A管段严重(如
图
1
6
~
1
8
)
。
综合这两种管材的金相组织分析结果,长期高温运 行时20G管材的组织不如SA106 Gr.A管材稳定、珠 光体的球化速度较快,而且20G管材靠近内壁的 “带 状组织”要比SA106 Gr.A管材严重。稳定性差的金 相组织,会使材质的老化速度加快,从而使材质过早 地产生晶界蠕变空洞甚至蠕变微裂纹,这不仅会影响 到材料的高温力学性能,而且还会加速材料的腐蚀破 坏;而“带状组织”则是一种有害的不均匀金相组织, 靠近管材内壁的“带状组织”越严重,管材材质组织 的均匀性就越差,从而导致脆性变大,耐腐蚀性变坏。 因此,从金相组织角度分析,对于尺寸规格相同的 SA106 Gr.A和20G管材,如果运行工况相同, SA106 Gr.A管材要比20G管材的抗腐蚀破坏能力强。
5#锅炉过热器管束低温段泄漏原因分析及防治

5#锅炉过热器管束低温段泄漏原因分析及防治摘要:过热器是设备的主要构件之一。
过热器管束泄露事故的发生不仅给装置带来了安全隐患,也会造成较大的经济损失。
针对过热器在运行中发生泄露的情况,采用多种方法进行了分析,查找原因,另外从设备管理、检修等方面,提出了防止过热器管束泄露的维护措施,如采用合格的焊接材料,严格执行正确焊接工艺,运行严格控制温度等等,力求在实际工作中最大限度保障设备的平稳运行。
关键词: 5#锅炉过热器管束低温段泄漏原因分析防治一、引言上周对5#锅炉烟气尾部烟道进行清洗,停炉检查发现过热器管束低温段(2017年8月改造期间更换高低温过热器管束)有4处破裂泄漏(1处在直管段,3处在弯头处)。
过热器作为装置的主要设备之一,对设备的安全运行具有重要意义。
经过调查分析、直到找出问题的原因并采取措施消除缺陷。
主要对直管段进行更换,弯头处不具备换管条件,进行补焊。
经金相分析损坏的炉管(20#)球墨化严重(球化4级)。
初步判断为炉管壁存在超温情况(允许最高使用温度为450℃),材料发生碳化,力学性能下降,蠕变速度加快,在薄弱部位发生破裂。
下一步对5#炉所有管束进行检验,根据检验结果确定高低温过热器管束是否需要整体更换。
随后的维护工作中,要精心维护,密切关注温度,严格杜绝超温,制定操作管控措施,保证锅炉安全运行。
二、过热器管束泄漏原因分析通常情况下,锅炉过热器管束泄露原因主要有:1)进入过热器的饱和蒸汽流量偏小甚至干烧,从而造成局部超温;2)饱和蒸汽流量偏差较大导致减温水量极不稳定,造成管壁温度忽高忽低,形成内应力使管材发生塑性变形;3)烟气流速过快产生管壁严重磨损;4)管子焊缝中存在气孔、夹渣、焊瘤等缺陷等等。
该次过热器管束泄露发生后,通过现场检查,从内壁和外壁的宏观形态分析中可以看出,管道内壁和外壁上都有黑色鳞片,表明管道在使用过程中过热,部位粗糙,内壁没有明显的腐蚀现象。
这些是长期过热引起泄漏的典型特征。
锅炉受热面爆漏原因分析及治理措施

锅炉受热面爆漏原因分析及治理措施摘要:当锅炉运行时间长时,可能会导致炉体变形或者出现不同程度的基础沉降,有时候会出现频繁启动机组,在加上各配件不均匀的膨胀情况,有些部件膨胀之后就出现受阻的情况,容易导致受热面出现拉裂爆漏。
本文根据锅炉受热面出现泄漏进行统计,对其造成的锅炉受热面泄漏的原因进行了分析,并从检修和运行方面提出了防范措施。
关键字:锅炉;受热面;爆漏原因;治理措施1引言目前,据统计我国火电厂停运统计显示,每年锅炉出现非计划性的停运占主机故障总停运时间的一般以上,包括受热面爆漏事故,占到38%左右。
所以在锅炉甚至整个机组运行中受热面是最薄弱的一个环节,主要表现在:焊接和磨损以及侵蚀还有膨胀应力等各个方面的情况,直接和设计计算以及结构选型和安装工艺以及运行操作、设备制造等相关联。
2爆漏原因分析2.1应力集中造成的爆漏由于频繁启停机组造成金属疲劳,在频繁启停锅炉,导致受热面管子的使用寿命剪短,每次频繁的启停锅炉,由于温度变化导致温差大,因此受热面管子要承受很大是温差应力,一旦管子出现疲劳损坏就会出现爆漏的现象,在热力工况环境比较恶劣的条件下管子出现损坏的几率更大。
2.2过热爆管造成的爆漏由于受热面的温度过高太热也会导致损坏,其主要原因是在烟气排放中没有设计好,没有控制好温度,出现气流不平衡现象产生,导致受热面温度太高过热。
在机组运行过程中,结焦也会导致受热面爆管的现象,其主要原因是没要按照设计要求对设备选用相对应的燃煤、造成运行不良的状况。
一旦出现受热面过热的情况,就会加速设备老化,导致运行不稳定现象。
2.3焊接质量造成的爆漏新机组在生产和安装的过程中会遗留下焊接质量缺陷和错用钢管型号以及在遗留异物在管内等情况,在刚开始运行时会有爆管事故大量出现。
由于受焊接水平的限制出现锅炉受热面爆漏,在生产没有按照焊接流程和工艺进行施工,或者是出现处理不当的情况在焊接前后,如:出现裂纹和砂眼以及未熔合等情况,导致爆管的主要因素就是焊缝泄漏;受热面管排进行大面积的更换或者是在新建机组过程中,工作人员遗留异物在管内,导致管内流通不通畅,出现局部过热爆管现象。
裂解炉对流段二次注汽过热炉管失效原因分析_任耀杰

+
种种迹象表明 , 高温下炉管易发生高 温蠕变 损伤 , 蠕变造 成炉管鼓胀和壁厚均匀减薄 。 从金 相组织看 , 由于炉管长期受热 , 导致其金相组织 变化 , 晶界碳化物析出和氧化腐蚀 , 随其进展产 生微裂纹 、 空隙 , 进而发生龟裂 , 最终导致炉管 断裂 。 5 原因分析及讨论 综合以上几项检验 分析结果可知 , 造成该 对 流段二次注汽过热炉管失效的原因是多方面的 , 是各种腐蚀综合作用的结果 。 具体原因有 : 5. 1 碱腐蚀 技术人员注意到腐蚀产物中含有大量 Na 元 素 。 正常状况下 , 对流段二次注汽炉过热 炉管中 是不可能存在如此多的该元素的 。 由于该段炉管 内介质只有稀释蒸汽 , 因此 Na 的存在只 能是从 稀释蒸汽中夹带而来 。 稀释蒸汽中的 Na 是由注 入工艺水中的 NaOH( 为了平衡裂解气中酸性气体 溶于水的那部分酸性) 而引入的 , 这也是垢样显强 碱性的原因所在 。 通常稀释蒸汽经过除沫和过热后进入裂解炉 炉管内是不会夹带液体进入 的 。 然而 , 由 于该系 统内工艺水 pH 值自装置开车以来控制较差( 合格
℃
LFPH HVGO 154 261 297 BFWPH BFW 211~ 145 237~ 211 518~ 194 UFPH HVGO 80 154 137 UMPH HVGO + DS 239 334 388
表 3 BA -1104 裂解炉工 艺设计条件
434 ~ 323 525 ~ 377 737 ~ 556
· 35 ·
渐减薄 , 断口部位呈较锋利的刃状 , 尤其是弯头处 冲刷减薄严重 。 通过检 查 技术 人 员发 现 , 重 质 进料 裂 解炉 BA 1103 的相同部位也存在同样的腐蚀问题 。 2 稀释蒸汽过热段的运行环境 BA 1104 裂解炉对流段二次注汽过热炉管材 质为 304H 不锈钢 , 规格为 141. 3 mm ×6. 55 mm , 管内介质水蒸气 , 管外 介质烟气 。 炉管外壁有螺 旋翅片 , 管内工作压力 0. 6 MPa , 温度 540 ~ 560 ℃。 图 3 为 BA 1104 裂解炉对流段分布 、 流程及失效 示意 。
乙烯裂解炉SLE废热锅炉失效原因

乙烯裂解炉SLE废热锅炉失效原因作者:孙博张勇杨会刚陈广涛来源:《当代化工》2017年第04期摘要:乙烯裂解炉线性套管式换热器内管发生变形失效,通过换热管宏观外貌和微观金属化学组织分析,确定该换热器内管的失效属于局部超温运行高温氧化腐蚀造成的。
建议加强线性套管式换热器的监控,在裂解炉升降温时,尽量提高汽包压力,对汽包和SLE低点进行排放,通过间排排出部分垢污及杂质。
保证SLE底部水质清洁度。
关键词:SLE;形变;超温;氧化腐蚀中图分类号:TQ 221 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2017)04-0718-03Analysis on Failure Reasons of SLE Waste Heat Boilerin Ethylene Cracking FurnaceSUN Bo, ZHANG Yong, YANG Hui-gang, CHEN Guang-tao(PetroChina Fushun Petrochemical Company Olefin Plant, Liaoning Fushun 113000,China)Abstract: The deformation failure of the tube in the linear tube heat exchanger of ethylene cracking furnace happened. According to the analysis of the macroscopic appearance and microstructure of the heat exchange tube, the failure reasons of the inner tube of the heat exchanger were determined as follows: the local over temperature operation and oxidation corrosion. It's pointed out that the monitoring of linear tube type heat exchanger should be strengthened, the steam drum pressure should be increased during the temperature rising and dropping of cracking furnace to improve the emission of steam drum and low SLE, in order to ensure SLE bottom water cleanliness.Key words: SLE; Deformation; Over temperature; Oxidation corrosion乙烯废热锅炉是乙烯装置的重要设备,它的主要作用是裂解气在废锅内进行热交换,内管830~840 ℃的裂解气被外管300 ℃的高压水冷却到430~500 ℃,被冷却的裂解气进入急冷油塔,而被加热的高压水变成高压蒸汽,送往压缩区作为裂解气压缩机透平的动力来源[1-3]。
GK-Ⅴ型裂解炉急冷器泄漏原因分析及解决措施

乙 烯 E 工 T H 业2 Y L E N 0 E 1 3 I , N 2 D 5 ( U 2 S T ) R Y 5 4 — 5 7
GK —V型 裂 解 炉 急冷 器 泄 漏 原 因分 析 及 解 决 措 施
古武 军
( 中国石油 化工 股份 有 限公 司北京 燕 山分公 司 , 北京 1 0 2 5 0 0 )
同时将定位块 由原来 的 4块增加至 8块 , 使 定位
效 果更 好 。
3 ) 控制 急冷 油量 , 避免 窜 人 防焦 蒸 汽 管 线 , 造
℃进 入后 系统 , 所用 的换 热 介 质是 1 8 0℃ 急 冷 油 。
急冷 油 由 8个 喷嘴 注入 急 冷 器本 体 。在裂 解 气 和 急冷 油之 间接 人 防焦蒸 汽 , 分 2组 进入 急 冷 器 , 一
组进入急冷器壳体 , 防止急冷油结焦 , 另外一组进 入急冷器芯子夹套 中, 可 降低 整个 急冷器 的温差
在焊接部位 , 而 改 进 结 构 的 最 大 应 力 出 现 在 包 带的销钉处 。
表 3 整 体 结 构 最 大 等 效 应 力 和 位 移 比 较 结 果
2 ) 对急 冷器 芯子 进行 修 复 , 将 两 圆 同心 校 正 ,
6 ) 加大急冷器芯子清洗频次 , 每 年 至少 抽 芯 子 清理 2次 。
过 去 的焊 接 方 式 改 为 包 带 式 的 连 接 方 式 , 并 且 在 竖 管 的 下 端 添 加 支 座 支 撑 效 果 更 为 明显 。其
中整体结构应力 可降低 6 8 %, 管 壁接触 部位 降
低8 6 % 。更 重 要 的 是 原 结 构 的 最 大 应 力 出 现
壁接触部位结构 的应 力水平 。其 中整体 结构应 力 降低 3 8 %, 管壁接触部位 降低 7 4 %。如果将
乙烯装置裂解炉对流段炉管腐蚀原因分析与处理措施
94乙烯装置裂解炉对流段炉管腐蚀原因分析与处理措施赵广强 中国石油四川石化公司【摘 要】本文以某企业为例,简略阐述了其乙烯装置裂解炉对流段炉管泄漏概况,从三方面内容入手,分析了其出现腐蚀现象的原因,并对处理乙烯装置裂解炉对流段炉管腐蚀问题的措施展开了详细分析,旨在确保乙烯装置裂解炉的正常运行。
【关键词】乙烯装置;裂解炉;对流段炉管;腐蚀近些年来国内外市场都有着诸多的乙烯需求,其在石化企业的运行与发展过程中起着越来越重要的作用,但是从目前来看,其对流段仍存在较为严重的腐蚀问题,有必要对其展开详细研究,并采取妥善的处理措施降低腐蚀问题所带来的负面影响。
一、乙烯装置裂解炉对流段炉管泄漏概况与腐蚀原因1.泄漏概况。
以某企业所发生的两次乙烯装置裂解炉对流段泄漏故障为例,经过一系列的检查发现其腐蚀情况如下。
第一次泄漏是其在正式运行中所产生的,泄漏孔在其底部位置,工作人员观察之后发现,在大泄漏孔的周围分布着较小的砂眼状眼孔。
在泄漏孔的底部有着较多的白色覆盖物,有着较为明显的上下分界,在经过对管端截面的分析与研究工作之后,发现其底部泄漏侧厚度减少,上部以及底部的剩余厚度分别为3.5mm以及1mm左右。
第二次泄漏则发生在工作人员再次检查开展对于裂解炉的停炉检查过程中,分析泄漏炉管可以明确,翅片内表面出现红色物质,同时,还产生了灰褐色以及白色的焦垢层其中白色焦垢以及红色物质呈现出交替出现的状态,在质地方面,红色物质比较疏松,而白色垢层则比较坚硬,从管段截面展开观察分析后能够发现,相比之前,其底部泄漏侧管壁厚度明显减少,而上侧则没有。
2.腐蚀原因。
(1)烧焦时炉管被氧化。
经过相关工作人员的分析与研究后发现,烧焦时炉管被氧化是乙烯装置裂解炉对流段炉管腐蚀的主要原因。
其白色垢层中包含着O、S、Fe以及少量的Si、AL、Mn等元素,所以可以确定其属于亚铁硫氧化物。
而红色腐蚀产物中则包含O、S、Fe以及少量的Si、Mn,这便可以确定其为铁氧化物以及碳化物。
乙烯裂解炉对流段炉管泄漏原因分析
乙烯裂解炉对流段炉管泄漏原因分析王相君;王巍【摘要】文中分析了裂解炉对流段炉管泄漏原因,结合炉管内壁腐蚀微观形貌和腐蚀产物成分检测结果,确认炉管腐蚀为水汽造成的电化学腐蚀和氧化腐蚀,并采取相应措施,确保设备稳定运行避免了安全隐患。
%This paper analyzed the cause for leakage of convection tube of cracking furnace. Based on the microstructure of furnace tube internal wall corrosion and the component detection result of corrosion products, it was confirmed that the furnace tube corrosion is the electrochemical corrosion and oxidation corrosion caused by moisture. Relevant measures were taken, stable operation of equipment is ensured and potential safety hazard is avoided.【期刊名称】《炼油与化工》【年(卷),期】2016(027)005【总页数】2页(P48-49)【关键词】乙烯裂解炉;对流段炉管;泄漏;水汽腐蚀;解决措施【作者】王相君;王巍【作者单位】大庆石化公司化工一厂,黑龙江大庆163714;大庆石化公司塑料厂,黑龙江大庆163714【正文语种】中文【中图分类】TE986某石化公司装置裂解炉炉型为USC-80U型乙烯裂解炉,辐射段为A/B 2个室,共用1个对流段。
对流段的作用是回收烟气余热,用来预热并汽化原料,并将原料和稀释蒸汽过热,剩余的热量用来过热高压蒸汽和锅炉给水。
裂解气后冷器管束开裂泄漏原因分析
失效分析石油化工腐烛与防护CORROSION&PROTECTION IN PETROCHEMICAL INDI STRY2019年第36卷第6期引用格式:陈德山.裂解气后冷器管束开裂泄漏原因分析[□•石油化工腐蚀与防护,2019,36(6):58-61.CHEN Deshan.Cause Analysis of Cracking and Leakage of Tube Bundle in Aftercooler of Cracking Gas Campressor[J].Corrosion&Protection in Petrochemical Industry, 2019,36(6):58-61.裂解气后冷器管束开裂泄漏原因分析陈徳山(福建联合石油化工有限公司,福建泉州362800)摘要:某公司0.99Mt/a乙烯装置停工大修后开工不到48h,裂解气压缩机四段后冷器(E20204AM/BM)发生泄漏,装置被迫低负荷运行。
经分析,气相化学清洗引起碱浓缩,碱致开裂是导致E20204AM/BM泄漏的根本原因。
另外,制造缺陷及长期的超负荷运行,也不同程度地影响了其使用寿命。
简要分析了后冷器管束开裂泄漏的原因,提出了应对措施。
关键词:裂解气后冷器;气相清洗;碱致开裂;原因分析2018年12月25日,某公司0.99Mt/a乙烯装置停工大修后开工不到48h,裂解气压缩机四段后冷器(E20204AM/BM)便发生泄漏,随着运行时间的延长,其泄漏有所增加。
经分析,碱致开裂是E20204AM/BM开裂泄漏的根本原因。
另外制造缺陷及长期的超负荷运行,也不同程度影响了其使用寿命。
1设备概况及运行状况1.1设备概况(1)E20204AM/BM由原E20204A/B改造而成,壳体利旧、管束更新。
管束由四管程改为两管程,换热管排列形式由正方形排列改成转角正方形排列,换热面积由1189.4m2增加到1514ir?。
裂解炉急冷锅炉泄漏失效原因分析及应对措施
裂解炉急冷锅炉泄漏失效原因分析及应对措施摘要:在我国乙烯化工生产过程中,乙烯装置出现裂解炉急冷锅炉泄漏失效的问题较为常见,导致泄露的具体原因也各不相同。
为此下文将对乙烯裂解炉急冷锅炉发生泄露的原因进行了分析,进而对相关预防措施进行了有效探讨,以期能够为提升乙烯装置的利用效益提供有效参考。
关键词:乙烯装置;急冷锅炉;腐蚀;泄露随着乙烯装置的运行时间越来越长,裂解非计划性停车的发生几率不断增多,其中平均每两次非计划停车就会出现一次急冷锅炉泄露问题,严重影响了工厂的正常生产。
因此,必须对裂解炉急冷锅炉泄露原因进行全面的分析、总结,进而采取有效措施进行预防处理极为必要。
一、急冷锅炉运行及故障分析(一)急冷锅炉总体运行情况当前,不少企业的急冷锅炉从投入使用至今都经过了较长的时间,以及受到裂解原料品质差,裂解炉切换操作频繁等影响,急冷锅炉出现了不同程度的腐蚀泄漏,影响了裂解炉正常运行。
经普查发现,裂解炉双套管型急冷锅炉出现了较为严重的腐蚀情况。
急冷锅炉下管板扁圆管壁出现了大幅度的减薄,且难以修复。
内孔焊型急冷锅炉由于使用的是深孔焊结构难以对换热管内部进行检测,出现了严重的下管板管台根部腐蚀泄漏。
可见为确保乙烯装置的长期稳定运行,加强对急冷锅炉定期检测极为关键。
(二)急冷锅炉事故分析使用裂解炉过程中,不可避免会出现管板腐蚀问题,对腐蚀引起泄露的换热管进行更换之后运行较为稳定。
途中也出现由于急冷锅炉的突然泄露而导致了裂解炉的连锁停车。
打开急冷锅炉之后发现20%左右的换热管发生堵塞。
可见,为避免出现严重的换热管堵塞事故,必须加强对急冷锅炉的泄露失效分析。
二、急冷锅炉腐蚀情况及检测通常情况下裂解炉急冷锅炉采用的是薄管板结构的换热管,其管板材质为主要为15Mo3。
下管板管台采用的是整体铣出结构,利用深孔焊接对管子与管台进行连接。
由裂解炉分离出来的高温裂解气在急冷锅炉中快速冷却到450℃~550℃,产生的蒸汽压强为12MPa左右。
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管 子 与管板 连接 的管 台处 。其 中管 板 的换热 管 一 侧 表 面腐蚀 严重 , 成 凹凸 不平状 , 如 图 3中 c ) 、 c I ) 、 e ) , 管 台根部 外部 腐蚀 严重 , 而 管 台 的 内部 和管 子
内部 的腐蚀 则较 轻微 , 如图 3 a ) , b ) , f ) 所 示 。从 宏
0. 1 2 O~( ) . 2 0 0 ≤ O. 4 0 ( )
0. 4 0 ~( ) . 8 ( 1 ≤ 0. ( ) 3 5
均 超过 l 3年 , 随 着 使 用 年 限 的延 长 、 裂 解 原 料 的
品 质差 和裂 解 炉 切 换 操 作 频 繁 等 闪 素 , 急 冷 锅 炉
第2 9 卷
卢亚昆. 裂解 炉急冷锅炉泄漏失效分析
・4 3-
蚀情 况严 重 。经测 厚 , B A一1 1 0 3炉 C台急 冷 锅 炉 下管板 扁 圆管 壁厚 仅 4 . 8 5 mm( 设 计 壁厚 1 1 mm) ,
的
1 急冷 锅炉 的 总体 运行情 况 及典型 事故 分 析 1 . 1 急 冷锅 炉 总体运 行情 况 燕 山乙烯 裂解 炉 的急 冷 锅 炉 共 计 4 2台 , 式
分 别为 内 孔 焊 和 双 套 管 型 , 具 体 统 计 数 据 见
表 l
从表 I町看 出 : B A—l 1 0 1~1 பைடு நூலகம்l 0 3急 冷 锅 炉 于
-
5所 示 从 金 相 图 f I J - 看t t { : 管 外 j t发 , 卜腐
蚀, 腐蚀F } | 外 面 J I ~扩 展 , 术 被 脚 的部 化 金
相 织 主 要 为铁 素体 币 I l 珠光体 , 有 微 的珠 _ ) 匕 体
4 蚀 泄 漏 僻 外 表 彤 貌 及取 样他 胃 爪 盥
球 化
2 . 2 化 学成 分分 析
住图4 r I I 2几 _ 化 骨将 换 热 管 沿 横 俄 他断 ,
取 换热 管端 而进 行 微镜 下 的金 相 分析 , 2_ ! r - f 置 处金 相试 样 的观察 为沿壁 方 向的 敲而 , 6
分别 埘急 冷锅 炉 的管 台 ( 1号位 置 ) 和换 热 管 束( 2号 位 ) 所月 J I 5 M o 3钢管 材 质进 行 化学 成分 分析 , 并 与供 货方 提 供 的 I ) 1 N数据进 行 了刈 比 , 分
表 1 燕 山乙 烯 急 冷 锅 炉 统 计
台, 包括 2台气体炉 . 9台液体炉 ; 新区有 4台液体
炉 随 着 乙烯 装 置 的 长周 期 运 行 , 裂 解 炉 非 计 划 停 车次 数 逐 渐 增 多 , 其中 2 0 1 3年 非 计 划 停 车 2 5 次, 急冷 锅炉 泄漏 原 冈 l 3次 , 占5 2 %, 对 乙烯 装置 整体 的生 产 汁划 造 成 严 重 影 响 。因 此 . 对 急 冷 锅 炉 的泄 漏 原 因 进 行 系 统 总 结 和 深 入 分 析 是 必 要
摘
要 :乙烯装置 裂解 炉急冷锅 炉泄 漏失效问题在 国 内各 乙烯 装置均有 发生 , 原因也 各有 不同 针
对 燕 山石 化 乙烯 裂 解 炉 的 实 际运 行情 况 , 通 过 急 冷 锅 炉 泄 漏部 位 的 故 障 类 型 描 述 、 宏观 检 查 、 化 学 成 分 分 析、 金相分析 、 能谱 分析 和物 相 分 析 等 手段 对 失 效 原 因进 行 了 系统 分 析 和 讨 论 , 认 为 碱 腐 蚀 是 导 致 急 冷 锅
图 2 急冷锅炉结构示意
2 . 1 宏观检 查
对B A一1 0 7裂 解炉 更换 下 来的急 冷锅 炉进 行 宏观检 查 , 发现 换 热 管 泄 漏 全 部 发 生 在 下 管 板 的
造 成联 锁停 车 。 第 二 次 打 开 后 . 发 现 又有 3根 管 与管 板连 接 根 部 出现 腐 蚀 泄 漏 , 此 次检 修 共 发 现 I 3根管 存 在 问题 , 堵 塞 处理 ( 采用 高等 级材 料焊 接
气, 经 急 冷 锅 炉迅 速 冷 却 至 4 5 0~5 5 0 o C, 同 时 产 生1 2 MP a的高 压蒸 汽 , 急冷 锅 炉 管程 流 动 介 质 为
劣质化 ; 能谱 和物 相 分 析试 样 分 为 管 台 根 部 外 侧
腐 蚀 和换 热 管 内部 腐 蚀 产 物 试 样 , 主 要 用 于 判 断
腐蚀 产物 的 元素组 成 、 相组 成 以及腐蚀 形 态 。
乙 烯 工 业
第2 9卷
} .
≮ : ■ 《
_一 一 ‘
d )
2 . 3 金相分 析
l
.
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住 图 4中 的 l ‘ 位 置 将 僻 台沿 横 哉 而 敲 断 , 取 管 台 端 面进 行 微 镜 F的 金 棚 分 析 . 1号 化 处 金卡 H 试 样 的观 察 为沿 厅 向 的 械 .
炉腐蚀 泄漏的主要 原 因, 而锅 炉给 水系统杂质含量超标 、 p H值控制 不稳 定和磷 酸盐腐蚀 等因素的共 同作
用, 是 导 致 急 冷 锅 炉发 生碱 腐 蚀 的 源 头 恨据分析结论 , 提 出 了预 防措 施 及 建议
关键词 : 急冷锅 炉 腐蚀
换 热 管 柬
中 国 油 化工 股 份有 限 公 司北 京 燕 山 分公 司 化J 一 厂 乙烯装 置 ( 以下 简 称燕 山 乙烯 ) 经 过 2次 改造 扩 建 后 , 目前 共 1 5台裂解炉 , 其 中老 区 1 1
观检 查情况 可 看 出 : 造 成 管 台 根 部 腐 蚀 泄 漏 的 原 因是 由于管 台 和管板受 外部 腐蚀 引起 。 为进一 步 分 析 急 冷 锅 炉 腐 蚀 泄 漏 的 原 因 , 在
管板 、 管台 和换热 管分 别 进 行取 样 加 工 , 取样 位 置 如图 4所 示 化 学 成 分 分 析 主 要 为管 台 ( 1号 位
B A一1 0 7裂 解炉 的 急冷 锅 炉 为薄 管 板结 构 型
式, 换热管和管 板材质 为 1 5 M o 3 。 下 管 板 管 台 为 整体 铣 出 , 管 子 和管 台采 用 深 孑 L 焊 接 技 术进 行 连 接, 如 图 l所 示 。 由 液 体 裂 解 炉 出 来 的 高温 裂 解
根换 热 管在 管 台处 出 现 泄 漏 , 管 板 铣 出 的 管 台 根 部有 裂 纹 。第 一 次 检 修 E A—1 0 7 A 台 急冷 锅 炉 6
根管 堵 塞 , 对 其 它换热 管 进 行 了试压 , 未 发现 泄 漏 现象, 随后升 温投 料 。 运行 5 d后 , 又因 E A一1 0 7 A 台急冷 锅炉 泄 漏
运行 状况 日趋恶 化 , 均 存 在 不 同 程 度 的腐 蚀 f f f c 漏 现象 , 给 裂解炉 的平 稳 运 行带 来严 黍威胁 。 此. 对急 冷锅 炉 开展 定期检 测 已成 为一 个至 关 畦 的 问题 , 也 是保证 乙烯 装 置长 周期运 行 的 关键 昕 侄 经过对 l 5台 裂 解 炉 的 急 冷 锅 炉 进 行 普 杏 。 B A —l l 0 1 ~1 1 0 4 裂 解 炉 双 套 管 型 的急 冷 锅 炉 腐
图 1 管板 和管子的焊接 示意
+ 裂解气
锅 炉 由于下 管板 腐蚀 , 导 致 2根 换 热 管 泄漏 , 刈‘ 其
进 行 了堵 塞处 理 后 , 运 行状 况 稳 定 。2 0 1 1年 7月 3 0日E A一1 0 7 A台急 冷锅 炉 突然 泄漏 , 造成 B A— l 0 7裂 解炉 联锁 停 车 。 打开 E A一1 0 7 A台急 冷锅 炉下 封 头 后 , 发现 6
l 9 9 4年投 用 , 已运 行 2 1 年, B A—l 1 0 4急 冷 锅炉 于
l 9 9 7年投 『 f j , 已运 行 I 8年 ;B A—l 0 7 、 1 0 8急 冷锅
炉于 2 0 0 0年 投 用 , 已运行 1 5年 , B A一1 0 5、 1 0 6 、 1 0 9、 l l 0、 l l l急 冷锅 炉 于 2 0 0 1 年投用 , 已运 行 l 4
炉, 采 用薄 管 板 结 构 , 存在下管 板管台减薄现象。
由于采 用 深 孑 L 焊结构 , 换 热管 内部 不便于 检测。 从 以往 泄 漏 情 况 看 , B A一1 0 5~1 0 7最 为 严 重 , 均 出现过 下 管板管 台根部 腐蚀 泄漏 。 1 . 2 急冷锅 炉 的典 型事 故分 析 B A一1 0 7裂解 炉 始 建于 2 0 0 0年 , 其 2台急 冷 锅炉为 E A一1 0 7 A / B。2 0 0 6年 E A —l 0 7 B台急 冷
年, B A一1 l 5急 冷 锅炉 于 2 0 0 2年 投 用 , 已运 行 l 3
年
就整 体运 行情 况 而 言 , 急 冷 锅 炉 的 使 用 寿 命
收 稿 日期 : 2 0 1 5— 0 9— 2 5 ; 修 改 稿 收 到 日期 : 2 0 I 6~ 0 4—2 8 。 作者简介 : J I I i . 昆. . 2 0 I 2 牛, l k j 辽 j : r f f { 1 化l : 人 ’ : 化0 I 程 j _ I : 艺 0、 I , 颁I 脱从事 I : 艺技 术符 』 I .1 帅
堵管 ) 。至此 , E A一1 0 7 A台 急冷 锅 炉 已经堵 塞 1 9 根换 热 管 , 占换 热 管 总数 的 2 0 %。 为避 免 同样 的 问题再 次发 生 以 及 确保 乙烯 装 置安 全平 稳 的长 周期 运 行 , 本 文 从工 艺 原 理 、 设 备 两方 面对 E A一1 0 7 A进行 泄漏 失 效分 析 。
析结 果 见 2