吸收塔浆液的pH值对脱硫系统的影响及分析

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脱硫系统吸收塔浆液PH值控制与仿真

脱硫系统吸收塔浆液PH值控制与仿真

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应用 能源技 术
2011年 第 11期 (总第 167期 )
化为硫酸钙 ,生成 的硫 酸钙即石膏脱水后 可以综
(3)连续(模拟)输人 、输出能力;
合 利用 。
(4)寻址编程方式 ,在利用 串行计算机仿真
1.2 过程控 制
时 ,它可使回响速度加快 ;
在锅炉负 荷和煤 的含 硫量大 范 围变化 时 ,
关键词 :PH值 ;小脑神 经 网络 (CMAC);PID;脱硫 系统 ;仿 真 中图分 类号 :TP273.22 文献标 志码 :B 文章编 号 :1009—3230(2011)11—0021—05
Desulfur ̄ lion Absorption Tower Slurry PH Control and Simulation
CMAC已被 公认 为是一类 联想 记忆 神 经 网络 的重要组成部分 ,它能够学习任意多维非线性映 射 。CMAC算法可有效地用 于非线性函数逼 近、 动态建模 、控制 系统设计 等。CMAC和其它神经 网络的优越性体现在 :
(1)基于 局部学习的神经网络 ,它把信息存 储在局部结构上 ,使每次修正的权值很少 ,在保证 函数非线性逼近性能的前提下 ,学习速度快 ,适合 于实 时控制 ;
石灰石浆液的给入量取决于锅炉负荷、进 口二氧
化硫含量和吸收塔浆液的 PH值。
PH值监测信号将被送至 DCS,与设定值进行
对 比,并综合热交换器进 口SO 信号和锅炉负荷
期望 输 出
信号,作为反馈预示信号发出,随之会启动浆液给 入 系统 ,为 吸收塔浆液罐 及时补充新 的石灰 石
图 2 CMAC目前全 网络 的基本模块
S— M :

脱硫效率影响因素及运行控制措施

脱硫效率影响因素及运行控制措施

影响湿法烟气脱硫效率的因素及运行控制措施前言目前我厂两台600MW及两台1000MW燃煤发电机组所采用的石灰石——石膏湿法烟气脱硫系统运行情况良好,基本能够保持系统安全稳定运行,并且脱硫效率在95%以上。

但是,有两套脱硫系统也出现了几次烟气脱硫效率大幅波动的现象,脱脱效率由95%逐渐降到72%。

经过对吸收系统的调节,脱硫效率又逐步提高到95%。

脱硫效率的不稳定,会造成我厂烟气SO2排放量增加,不能达到节能环保要求。

本文将从脱硫系统烟气SO2的吸收反应原理出发,找出影响脱硫效率的主要因素,并制定运行控制措施,以保证我厂烟气脱硫系统的稳定、高效运行。

一、脱硫系统整体概述邹县发电厂三、四期工程两台600MW及两台1000MW燃煤发电机组,其烟气脱硫系统共设置四套石灰石——石膏湿法烟气脱硫装置,采用一炉一塔,每套脱硫装置的烟气处理能力为每台锅炉100%BMCR工况时的烟气量,其脱硫效率按不小于95%设计。

石灰石——石膏湿法烟气脱硫,脱硫剂为石灰石与水配置的悬浮浆液,在吸收塔内烟气中的SO2与石灰石反应后生成亚硫酸钙,并就地强制氧化为石膏,石膏经二级脱水处理作为副产品外售。

烟气系统流程:烟气从锅炉烟道引出,温度约126℃,由增压风机升压后,送至烟气换热器与吸收塔出口的净烟气换热,原烟气温度降至约90℃,随即进入吸收塔,与来自脱硫吸收塔上部喷淋层(三期3层、四期4层)的石灰石浆液逆流接触,进行脱硫吸收反应,在此,烟气被冷却、饱和,烟气中的SO2被吸收。

脱硫后的净烟气经吸收塔顶部的两级除雾器除去携带的液滴后至烟气换热器进行加热,温度由43℃上升至约80℃后,通过烟囱排放至大气。

二、脱硫吸收塔内SO2的吸收过程烟气中SO2在吸收塔内的吸收反应过程可分为三个区域,即吸收区、氧化区、中和区。

1、吸收区内的反应过程:烟气从吸收塔下侧进入与喷淋浆液逆流接触,由于吸收塔内充分的气/液接触,在气-液界面上发生了传质过程,烟气中气态的SO2、SO3等溶解并转变为相应的酸性化合物:SO2 + H2O H2SO3SO3 + H2O H2SO4烟气中的SO2溶入吸收浆液的过程几乎全部发生在吸收区内,在该区域内仅有部分HSO3-被烟气中的O2氧化成H2SO4。

火电厂脱硫系统化验数据解析与控制

火电厂脱硫系统化验数据解析与控制

火电厂脱硫系统化验数据解析与控制摘要:本文对脱硫系统石灰石(粉)、石灰石浆液、石膏、吸收塔浆液、工艺水的化学成份的解析及控制措施,从而实现导向脱硫系统的操作的目的.希望可以对其他电厂脱硫系统安全稳定运行和运行管理起到借鉴作用.关键词:火电厂;烟气脱硫;化验数据分析一、火电厂脱硫系统现状1.火电厂脱硫系统分类脱硫系统是火电厂重要的工艺设施,也是最基本、效率最高且最为关键的设备。

它不仅能够将烟气中所含的SO2进行回收利用,从而达到减少排放量和节约资源消耗目的,还可以提高能源使用效果。

根据不同类型脱除酸兰石化雾化二氧化钛气体来划分:酸性氧化塔为石灰石型结构;亚硫酸钠为硫酸盐型;硫化氯化铝、磷酸二氢钾等作为燃料的蒸汽锅炉。

其脱硫系统分为两个子厂房和三个子车间。

其中,酸性氧化塔为石灰石型结构。

亚硫酸钠、硫化氯化铝及硫化镁作为原料,经过水洗与除尘后再进行燃烧生成SO2等气体的过程称为酸兰石化雾化二氧化钛气净化装置(PDEM)。

燃煤电厂为烟粉锅炉,湿式炉渣为主要渣种,热力加热所产生的废气物即为脱硫塔中主要工艺。

2.脱硫工艺的安全结构脱硫工艺的安全结构主要是由以下几部分组成:①防火门和消防通道。

在火电厂中,有许多的设备,因此必须要做好防震措施。

首先是对其进行合理布局,比如设置防火门、消防车道以及相应数量出入口等;其次是将风管与水循环系统相连接或通过管道联通到锅炉房内来实现对整个燃烧过程的控制;最后是需要保证安全阀处于正常工作状态下才可以使用。

②锅炉房门。

对于火发电厂来说,在进行脱硫工艺过程中,需要保证其与电厂的安全阀、消防通道以及相应数量等都要保持一致。

比如说:对风管和消防水泵进行合理布局;同时还要注意防火管道与锅炉房之间的距离一定不要太大或者太小了,会影响烟气处理装置和燃烧设施之间是否能够顺利运行工作。

3.火力发电厂脱硫系统的运行特点与特性火电厂在脱硫系统的设计与运行中,主要有以下几个特点:①燃煤锅炉压力高,受热面面积大。

火电厂脱硫吸收塔结垢原因分析及防治措施

火电厂脱硫吸收塔结垢原因分析及防治措施

火电厂脱硫吸收塔结垢原因分析及防治措施发布时间:2021-12-22T04:02:42.323Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第15期作者:胡云龙周志忠[导读] 石灰石-石膏湿法脱硫是目前我国火电厂常用的一种脱硫方式,华能沁北电厂#3机组脱硫超净改造后采用双塔湿法脱硫。

华能沁北发电有限责任公司河南济源 459012摘要:石灰石-石膏湿法脱硫是目前我国火电厂常用的一种脱硫方式,华能沁北电厂#3机组脱硫超净改造后采用双塔湿法脱硫。

吸收塔结垢为湿法脱硫中常见的问题之一,吸收塔结垢不仅影响脱硫吸收塔的运行效率,还会加速吸收塔相关设备的磨损,危机脱硫系统的安全稳定运行。

本文以华能沁北电厂#3机组脱硫系统为例,对吸收塔结垢成分进行化验分析,并采集#3机组脱硫系统运行参数,结合数据分析归纳总结吸收塔结垢原因,并提出防治措施。

希望能够对脱硫系统的运行调整起到一定的参考作用。

关键词:燃煤发电;湿法脱硫;吸收塔结垢1 华能沁北电厂#3脱硫系统简介我厂超净改造后,#3脱硫吸收塔采用湿法脱硫,双塔运行方式。

吸收塔布置如图所示。

从锅炉排出的烟气通过引风机先后进入一级吸收塔、二级吸收塔,烟气经过吸收塔时,烟气中的SO2、SO3、HCl、HF等酸性成分被吸收,经过除雾器时,除去烟气中携带的雾滴,防止因雾滴沉降造成设备腐蚀,每层喷淋装置对应1台浆液循环泵,经洗涤和净化的烟气流出二级吸收塔,经烟道除雾器后进经烟囱排放。

吸收塔浆液池中的石灰石/石膏浆液由循环泵送至浆液喷雾系统的喷嘴,产生细小的液滴沿吸收塔横截面均匀向下喷淋。

SO2、SO3与浆液中石灰石反应,生成亚硫酸钙和硫酸钙。

在吸收塔浆池中鼓入空气将生成的亚硫酸钙氧化成硫酸钙,硫酸钙结晶生成石膏。

经过脱水机脱水得到副产品石膏。

2 吸收塔结垢原因分析2.1脱硫吸收塔结垢成分分析在#3脱硫系统检修期间,发现#3脱硫一级塔内部烟气进出口处以及氧化风出口处有严重的结垢现象,对垢样化验,成分占比如下:氢氧化钙亚硫酸钙硫酸钙碳酸钙氧化镁二氧化硅三氧化二铝三氧化二铁1.22% 2.05% 47.59% 21.28% 8.08% 10.38 6.76 0.38对半年内#3脱硫一级塔吸收塔浆液分析报告汇总归纳,其成分如下:pH值密度碳酸钙亚硫酸钙酸性不溶物5.8 1180Kg/m3 1.88% 1.12% 18.25%2.2结垢原因分析:通过日常运行情况得知,我厂#3脱硫一级塔pH值波动范围较大,在4.5值6.0之间,而当pH值较低时,亚硫酸钙溶解度明显提高,随着吸收塔浆液pH值的上升,亚硫酸钙溶解度下降,在吸收塔内部烟气进出口处以及氧化风出口处等干湿交界处极易形成亚硫酸钙软垢,随着烟气和氧化风的作用最终形成硫酸钙硬垢。

火电厂脱硫吸收塔浆液品质差的原因及控制措施

火电厂脱硫吸收塔浆液品质差的原因及控制措施

火电厂脱硫吸收塔浆液品质差的原因及控制措施一、浆液品质差的可能原因:1.冬季废水系统无法投运,造成吸收塔内重金属离子,如氯离子等长期累计超标,造成石灰石反应速率降低。

2.吸收塔浆液长期使用,机组启停机时投油燃烧,吸收塔内有油污进入,造成石灰石浆液表面形成油膜,阻碍SO₂的吸收。

3.因煤质较差,煤中含灰量较高,电除尘出口粉尘较高,除尘效率欠佳,导致吸收塔浆液内粉尘超标,石灰石颗粒表面被包裹,抑制了石灰石的溶解和SO₂的吸收。

4.工艺水氯离子偏高,长期用水导致吸收塔内氯离子富集。

5.石灰石内氯离子含量偏高,长期使用累计导致。

6.燃煤内氯离子偏高,长期随烟气到吸收塔内导致氯离子持续增加。

7.锅炉吹灰频繁,灰中含有氯离子较多,氯离子浓度持续增高,长期积累,导致吸收塔内浆液被污染,致使塔内浆液被粘稠的灰包裹,抑制了塔内石灰石浆液和SO2吸收。

8.吸收塔浆液“中毒”。

(1)烟气中HF浓度偏高。

烟气中HF浓度较高形成F-,与石灰石中及烟气飞灰中的Al3+形成氟铝络合物,这种络合物会包裏石灰石表面,阻止石灰石的溶解,形成反应封闭,导致浆液“中毒”。

(2)浆液中飞灰富集。

煤中飞灰含量高,超过除尘器除尘能力、除尘效率下降,引起进入烟气脱硫系统中烟尘偏高,烟气中飞灰的Al3+与HF形成络合物,封闭吸收剂,造成浆液“中毒”。

(3)锅炉频繁燃油导致油污进入吸收塔。

燃油中的油烟、碳核、沥青等物质在吸收塔内富集超过一定程度后使石灰石闭塞和石膏结晶受阻,导致吸收剂失效、浆液“中毒”。

(4)吸收塔内离子浓度富集。

正常情况下吸收塔内离子应控制在一定浓度,如Ca2+及SO42-浓度过高会导致大量的晶核形成,同时会附着在其他物质或设备表面,造成设备结垢,在石灰石表面析出会影响石灰石的反应速度;同时离子浓度富集会形成“共离子效应”,抑制石灰石颗粒的溶解及其他化学反应过程,影响各种反应物质的传质过程,导致浆液“中毒”。

二、浆液品质差对脱硫运行的影响:1.加剧吸收塔内金属件腐蚀:一是氯离子对不锈钢造成腐蚀,破坏钝化膜;二是不断富集的氯离子,会直接降低浆液的PH值,会引起金属腐蚀、缝隙腐蚀及应力腐蚀。

浆液品质及性能对湿法脱硫系统脱硫率影响

浆液品质及性能对湿法脱硫系统脱硫率影响

浆液品质及性能对湿法脱硫系统脱硫率影响武纪原【摘要】围绕如何确保火电站脱硫系统脱硫效率的问题,在介绍脱硫原理的基础上定性分析了系统中浆液参数对脱硫效率的影响,以及发生异常的主要处理措施,并有针对性地介绍了实际运行中应采取的预防措施.【期刊名称】《江苏电机工程》【年(卷),期】2016(035)001【总页数】3页(P92-94)【关键词】湿法脱硫;浆液;品质【作者】武纪原【作者单位】江苏新海发电有限公司,江苏连云港222023【正文语种】中文【中图分类】X773某公司1号炉采用SG-3049/28.25-M548型锅炉,与其配套的烟气脱硫设备采用中环(中国)工程有限公司建设安装的石灰石-石膏湿法脱硫系统,脱硫吸收塔采用五层喷淋、三级除雾的逆流喷淋技术,配置5台浆液循环泵,3台氧化风机。

经过一段时间的运行,塔内浆液出现过吸收效率急剧下降的情况,影响了机组安全稳定运行。

脱硫系统脱硫率受许多因素影响,浆液品质及性能是最直接的影响因素,文中就影响浆液品质及性能的因子展开讨论,并对浆液品质异常的情况,提出相应处理和预防措施。

石灰石主要成分为CaCO3,将CaCO3含量≥90% (CaCO3粒度要求为通过325目标准筛达90%以上)的石灰石粉与水混合搅拌制成吸收烟气中SO2的浆液,浆液经浆液循环泵在吸收塔内循环,烟气中SO2从吸收塔喷淋区下部进入塔内,与均匀喷出的浆液逆流接触,同浆液中CaCO3反应生成CaCO3·1/2H2O,小颗粒状态转移至吸收塔中下部浆液中,利用氧化风机鼓入的氧气强制氧化成CaSO4·2H2O,它是石膏的主要成分。

当CaSO4·2H2O聚集并成长为大颗粒晶体,利用石膏排出泵将吸收塔下部结晶的石膏抽出,送往石膏旋流站,进行一级脱水的旋转分离。

细颗粒的浆液溢流返回吸收塔,而浓缩较粗颗粒的浆液送往真空皮带过滤机进行浆液脱水,形成石膏。

吸收塔中化学反应的主要方程式:1号锅炉脱硫系统如图1所示。

湿法脱硫吸收塔起泡异常分析与预防措施

湿法脱硫吸收塔起泡异常分析与预防措施摘要:湿法脱硫系统吸收塔起泡是许多厂出现过的现象,起泡严重时还会由溢流管流出。

流出的浆液一般带有浓黑的泡沫。

当吸收塔出现泡沫时,会引起虚假液位且起泡严重时将直接影响吸收塔的脱硫效率及脱硫石膏的品质。

关键词:吸收塔;起泡;虚假液位;脱硫效率引言某电厂一期两台2×660MW超临界机组的烟气脱硫系统采用北京博奇电力科技有限公司和上海中芬电气工程公司合作的石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,二台机组安装二套脱硫装置,每套处理烟气量为2208636Nm3/h,一期二台机组分别公用一套石灰石制浆系统和一套石膏脱水系统。

FGD系统由烟气系统、吸收塔系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、公用系统、排空系统及废水处理系统七个系统组成。

烟气脱硫效率95%以上。

脱硫装置投产后,系统运行比较稳定,吸收塔内未发生液位显示不正常,或者吸收塔发生溢流现象,自从2014年11份以后,#2吸收塔石膏品质下降,吸收塔在运行过程中,经常会出现溢流起泡的现象。

1、异常描述在FGD系统运行的过程中,经常会出现吸收塔液位从盘面显示正常,吸收塔却发生溢流现象,由于吸收塔液位是根据安装在吸收塔底部的压差变送器测量得来的差值与吸收塔内浆液的密度计算得来,并不是吸收塔的真实液位,真实液位由于泡沫引起的“虚假液位”远高于其测量显示的值,在加上吸收塔底部三台浆液循环泵不断的循环对吸收塔形成的脉冲扰动,以及搅拌器,不断鼓入的氧化空气,浆液经过除雾器的的喷淋现象等因素综合影响,从而引起吸收塔液位波动,对实际液位的控制难以把握,在虚假液位严重时,吸收塔将出现溢流及起泡的现象。

2、异常原因分析(1)烟气除尘效果对吸收塔的影响当电除尘高频柜频繁故障。

烟尘中粉尘含量过大时,将致使吸收塔中含有较多的有机物、重金属离子、盐类等:如:Al、Mg、Na等重金属离子以及其他的惰性物质。

它们会附着在气泡的表面从而形成气泡膜,增加泡沫的机械强度,提高泡沫的稳定性,这将会给吸收塔带来很大的危害;1)泡沫附着在石灰石的表面,影响石灰石与烟气的接触面积,从而降低脱硫的效率;2)氧化空气鼓入的气泡和循环浆液泵喷淋下的液滴一旦和重金属的离子接触将会使泡沫在浆液表面形成一层张力,这也是常规液位计不能测量吸收塔的正常值,产生“虚假液位”的原因。

湿法脱硫系统中PH值和浆液密度测量方法的优化

湿法脱硫系统中PH值和浆液密度测量方法的优化摘要:本文主要阐述了火电厂石灰石-石膏湿法脱硫系统中PH计测量及浆液密度值控制的重要性,分析实际PH计测量、密度值测量中存在的缺点,提出了优化PH计和密度测点的安装测量方式,解决了湿法脱硫PH计、密度测量装置存在的磨损、冲刷等普遍问题。

关键词:湿法脱硫、PH值、浆液密度、磨损Abstract: This paper mainly expounds the importance of the measurement of pH meter and the control of the density value of the slurry in the limestone gypsum wet desulphurization system of thermal power plant, analyzes the shortcomings of the actual pH meter and density measurement, and puts forward the installation and measurement method for the optimization of the pH meter and the density measurement point, and has solved the storage of the wet desulphurization pH meter and the density measurement device. Common problems such as wear and scour.Key words: wet desulphurization, pH value, slurry density and wear1 浆液PH值及密度测量的重要性1.1 PH计测量在脱硫系统中的重要性在湿法脱硫中,PH计作为工艺控制流程重要的测量工具,应用于吸收塔石膏浆液酸碱度测量上。

脱硫案例分析

一、吸收塔结垢原因及防治吸收塔内结垢可分为沉积结垢、干湿结垢及结晶结垢,其中,沉积结垢和干湿结垢占大部分。

(一)沉积结垢1.沉积结垢现象:主要发生在脉冲悬浮泵出口底层区域、吸收塔底部直角圆周区域、检修人孔门区域。

垢块呈黑色,棱角较光滑,密度较结晶晶块低,杂物多,有时呈暗红,垢块纹理混乱,分层混乱,水分含量大,硬度低,易变形。

2.沉积结垢形成原因:吸收塔浆液是含有碳酸钙、硫酸钙、亚硫酸钙等物质的悬浊液,如果搅拌器设置不合理,出现搅拌死角;停用设备没有及时疏放冲洗;泵的选型不合理等都会引起固体颗粒沉积而堆积在容器底部或管道上。

3.沉积结垢防治:沉积结垢主要是控制浆液流速,吸收塔内部搭件尽量简单,注意管件、弯头处的畅通,避免出现浆液扰动出现死角。

(二)干湿结垢1.干湿结垢现象:主要发生在吸收塔原烟气入口处、除雾器内部、后一层除雾器与烟气出口间的塔壁面、氧化空气管内部于“干湿”交界区。

垢块较松散,易变形,密度、硬度低晶块棱角尖锐,晶块颗粒透明发亮,具有晶体的共性,各视角面上都有光亮,石膏晶块呈菱形块状,整体颜色呈暗褐色,晶块层次分明、规则,易碎。

2.干湿结垢形成原因:吸收塔浆液中含有多种物质,如硫酸钙、亚硫酸氢钙、亚硫酸钙、碳酸钙及锅炉燃灰中包含的 Si、Fe 等重金属离子,这些都是粘稠度较大的物质。

当浆液碰撞到塔壁时,它们中的部分便会粘附于塔壁而沉降下来;运行时由于各种原因,会把浆液循环泵喷淋下的浆液带入吸收体入处内,在高温烟气的作用下,使干湿垢慢慢形成。

3.干湿结垢的防治:及时冲洗是防治干湿结垢的有效办法,如除雾器的冲洗。

控制冲洗时间,一般控制在 60-90min 范围内冲洗一次。

对于氧化空气管道内的结垢,采用在氧化空气管内加装喷水减温喷嘴,通过调节减温水的流量来控制氧化风的温度,一般控制在 50℃左右。

(三)结晶垢1.结晶垢现象:主要发生在吸收塔内部运行液位控制以下的壁面,包括吸收塔内部构件,如分离器大梁、各氧化风管、脉冲悬浮泵上吸入口滤网,石膏排出泵上吸入口滤网等处。

关于石灰石-石膏湿法脱硫装置石膏脱水困难的分析及措施

关于石灰石-石膏湿法脱硫装置石膏脱水困难的分析及措施关键词:烟气脱硫石灰石-石膏湿法脱硫脱硫工艺石灰石-石膏湿法脱硫装置石膏含水率高,是石灰石-石膏湿法脱硫工艺中的常见问题。

石膏含水率高会导致脱硫副产品石膏无法正常拉运,严重时影响脱硫系统的指标控制,造成环保数据超标,危及脱硫装置的安全运行。

本文以脱硫运行经验为基础,从脱硫装置设备、浆液化学指标、运行参数方面,分析了石膏含水率高的原因,提出了相应的解决措施。

望对脱硫运行操作及异常分析起到一定的参考作用。

关键词:脱硫装置石膏含水率高浆液分析解决措施1.概述石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺是目前火电厂应用最为广泛、技术最成熟的烟气脱硫技术,采用“一炉一塔”配置,以石灰石为脱硫吸收剂,副产品为商品石膏。

该工艺石膏的形成过程及脱除过程: (1)石灰石浆液在吸收塔中与烟气逆流洗涤,脱除烟气中的二氧化硫,在吸收塔浆液中形成小颗粒的半水亚硫酸钙;(2)利用氧化风机提供的氧化风将其强制氧化成二水硫酸钙,并在浆液中析出结晶。

(3)利用石膏排出泵将石膏浆液送至石膏旋流器,进行石膏的一级预脱水,细颗粒的石膏浆液溢流返回吸收塔,大颗粒的石膏浆液送至真空皮带脱水机;(4)浆液通过真空皮脱水机后,形成含水量小于10%的石膏,输送至石膏库外运。

在石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺中,石膏含水量高、石膏脱水困难是普遍存在的问题,石膏能否正常脱水,不但反应出吸收塔浆液品质活性,更是脱硫系统能否正常运行的关键。

在实际运行工作当中,多次遇到由于各种原因导致石膏脱水困难的情况,通过采取相应的调整措施,恢复了系统的正常运行。

2.石膏含水率高的表现(1)脱硫装置脱水系统无法形成含水率小于10%的商品石膏,只能形成含水率在15%-25%的稠糊状石膏,石膏库的石膏无法堆积、装车运输。

(2)吸收塔内浆液密度不断升高,脱硫效率明显下降,通过增加钙硫比、液气比后脱硫效果无明显提升,同等工况条件下供浆量大于正常运行值。

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2 8 A N HU

E LE CT RI C POW E R
h p

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卷第



2 0



9 月
吸 收塔 浆 液 的
In

pH
值 对 脱硫 系 统 的 影 响 及 分 析

l ue nc ea nd A n a ys is o f A bs o rp t i o n T o w er S lu r ry pH Va l u eo n f
D es u
fu
iz a t r

o n S y s te m
何廷军

大唐 淮 南 洛河 发 电 厂 安徽 淮 南

2 3 200 8

摘 要 在 火 电 厂 石 灰石


石 膏 湿 法 烟 气脱硫 系 统 中

浆液
pH
值 是 影 响 脱 硫 系 统 性 能 的 重要 控 制 参 数 通 过



在 发 电 厂石 灰石 湿法

FG D
逆 流 喷淋 塔 的
高 脱硫 率
但 过 高 的 吸 收 剂 含 量不 仅 不 经 济 而 且

实测 结 果 见 图



表 明 随着浆 液 中 未溶 解石 灰 石

会 降 低 石膏纯 度 较低 的 桨 液 灰 石 的 溶解 速度 料 浆 的

pH
值有 助于 提 高 石

含 量 的 增 加 脱硫 率 得 到 提 髙 但 当 未 溶 解 石 灰 石

pH pH
含 量增 加 到 液
pH

定 值后 脱 硫效 率 的 提高 变缓慢 浆


很大


般新 配 制 的 浆液

值 对 S0 的 吸 收 影 响 值 约 在 8 9 之间 随



值 与 脱 硫 率 也有 上 述 类 似 的 关 系
v a lu e


d e su lfu r iz at i o n ef i c ien c y

n a bno r m a l a
al

sis
目前

我 国 火 力 发 电 厂 广 泛 采 用石 灰石




膏 湿法 进 行 烟 气 脱硫 吸 收 塔 浆 液
pH
值 是影 响 脱 号 吸收 塔 内 g
PH

通 过对
FGD
F GD
系 统 中 石 灰石 溶 解 平 衡 的 计 算 表 明 系统

着 吸 收 进行 PH 值 迅 速 下 降 当 p H 值低 于 6 时 石 灰石 下 降 变 得 缓 慢 而 当 pH 值 小 于 4 时 吸 收 几 乎 不
, , ;

当 值 高 进行 p H 值 除 了 影 响 S0 吸收 外 还 影 响 结 垢 腐 后 石灰 石 的溶 解 速率 急 剧 下 降 脱 硫率 的 提 蚀 和石 灰石 粒子 的 表 面 钝 化 用 含有 石灰 石 粒 子 高 趋 于 缓 慢 因 此 当 pH 值 控 制 得较 高时 要 求 浆 的 料 浆 吸 收 S0 生 成 CaS 0 和 Ca S0 pH 值 的 变
z ed




em


r e aso n a bl
e c o n tro lva lu e i n t he o

e r a ti o n


a nd th e i nfl u e n c e


io n w e r e a na l v a lu e o f th e a b no rma l s i tu a t


工 艺 参 数 是 循 环桨 液 的
值 循 环浆 液 的

pH

值裝 液 中 石灰石 与石 膏质 量 百 分
c/ tf

也是石灰

石灰 石湿法

FG D
系统运 行 中 的
个图


浆 液 中 未溶 解 石 灰 石 对 脱硫 率 的 影 响
主 要控 制 参 数



增 加 浆 液 中 未 溶 解 吸 收 剂 的 含量 可 以 提
a fec te d the
erf o r m a nc e o f th e d e su lfu r iza ti o n sy s te m by m ean s of p p

H va

ue o f de s u l fu r izat i o n s
^ |
90



达 标排 放


8 0

p H 值对 脱硫效 率 及 石 膏 品 质 的 影 响
70










( 1

吸 收塔 浆液 中 对 脱硫 效 率 有 重 要 影 响
pH
的 MM 2

0 3 0 4 0
In th e li me st o ne
gyp
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m w et flu e

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t e s lurr v a lu e w as an im o r tan t c o n tr o l a ra m ete r t ha t h y p H p p

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pH
硫 系 统性 能 的 重 要 控 制 参数
( )
00


以 下 通 过 对 洛 河发

电 厂 以 下简 称 电 厂 三 期 脱 硫



浆液

PH
值 较 低 的 异 常 情 况进 行 分析 采 取相 应 措


施 使 之 逐 步 恢 复 正 常 保 证 了 发 电 厂 脱 硫设 备 的
, ,
pH
值对 脱 硫
系 统的影 响 运行 中

: ;
pH
值 的 合 理控
; ;
制 以 及对 影 响



值 的 异 常 情 况 进 行 分析 提
出 了相应的
解 决措 施

关键 词 火 电 厂 湿 法 脱 硫
Ab st ra c t

H 值 脱 硫效 率 异 常 分 析 p

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