转炉烟气净化系统的综和治理待续
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转炉烟气净化系统的综合治理
一、工艺流程及设备简况 (2)
二、存在的主要问题 (4)
三、原因分析及改进措施 (4)
1、主要原因分析 (4)
2、主要改进措施 (11)
四、系统的综合治理 (12)
五、改造治理效果 (13)
六、后期跟踪和继续研究的问题 (13)
一、工艺流程及设备简况
鞍钢一炼钢厂转炉烟气净化系统(一次除尘系统)为双文湿法烟气净化系统。
冶炼过程中产生的高温烟气经固定烟罩、汽化冷却烟道降温后,进入一级文氏管(以下简称“一文”)进行降温和粗除尘,经一级90°弯头脱水器脱水后,进入二级文氏管(以下简称“二文”)进行精除尘,之后烟气依次进入二级90°弯头脱水器和折流板脱水器脱水后,进行煤气回收或点火放散。
一文和二文所排污水经由高架污水流槽流向污环水处理系统,污水经过污环水处理后重新给一文、二文供水,由此形成一个循环水流程。
其工艺流程如图1。
图1 转炉烟气净化系统工艺流程
一文的主要作用是降温和粗除尘,可使温度为800-1000℃的烟气到达文氏
管喉口处时很快冷却到70-80℃,除尘效率为95%左右;二文的R-D阀是精除尘设备,除尘精度达到99.9%,因此二文除尘效率可达99.9%。
文氏管降温除尘原理:烟气流经文氏管的收缩段时,因截面积逐渐收缩而被加速,高速紊流的烟气在喉口冲击由喷嘴喷入的雾状水幕,使之雾化成更细小的水滴,细小的水滴吸收烟气的热量而蒸发成水雾并使烟气降温,水雾经过喉口后变成大颗粒的含尘液滴,由于污水的密度比烟气大的多,又经过扩张段降低了烟
气速度,再经过文氏管后面脱水器利用重力、惯性力和离心力的沉降作用,使含尘水滴与烟气分离,从而达到净化烟气的目的。
一文的收缩段外侧安装有一个溢流水箱(溢流盆),水箱内的水始终保持满溢状态,溢出的水沿着收缩段内壁流下形成一层水膜,对一文收缩段起降温保护作用,溢流盆的作用如下:
(1)溢流水在文氏管收缩段内壁形成一层水膜,从而防止烟尘在管壁上的干湿交界处结垢造成堵塞;
(2)溢流盆为开口式,一旦发生爆炸可以泄压;
(3)调节汽化冷却烟道因热胀冷缩而引起的设备位移变形;
文氏管除尘器的除尘过程可分为雾化、凝聚和脱水三个环节。
前两个环节在文氏管内进行,后一个环节在脱水器内完成。
收缩段:含尘气体由烟道进入收缩管后流速逐渐增大,在喉口流速达到最大值。
喉口:在喉口处气体和水分充分接触,并达到饱和,尘粒被水湿润,发生激烈的凝聚。
扩张段:在扩散管内,气流速度减小,压力回升,以尘粒为凝聚核的凝聚作用形成,凝聚成粒径较大的含尘水滴,更易于被捕集。
二文为可调喉口矩形断面文氏管。
可调喉口文氏管结构:二文喉口采用带R-D型调节阀的喉口,壳体中间有一个椭圆形的焊接结构的翻板,翻板转动轴贯穿翻板中心轴承座内,一端与驱动阀体的执行机构相连,另一端与开度计相连;翻板可在与水平夹角30°—90°之间转动以调节喉口开度。
其结构如图2所示。
图2 二文矩形可调喉口R-D阀
主要除尘设备:
(1)一级溢流文氏管
①溢流盆、收缩段、扩张段
②喉口:φ900mm、L=1050mm,配有120度螺旋喷嘴3个
(2)二级R-D阀矩形可调喉口文氏管
①矩形R-D阀喉口:截面920×1300mm、L=1200mm,两个长边管
壁每边配有21个喷水孔,带有氮气通针
②收缩段、扩张段
(3)90°弯头脱水器(两个)
(4)折流板脱水器(一个)
二、存在的主要问题
一炼钢厂三座转炉投产十多年来,为适应生产和环保需要,已对系统各部进行了多次改造,从07年来,系统中问题日益突出,已经影响到兄弟厂矿的环境,引起了公司领导的重视,其问题主要表现在:
(1)炉口烟气外溢严重,污染大气环境,严重影响操作环境及外部环境,使职工工作环境恶化,影响职工人员的身心健康和设备工作环境;
(2)烟气含尘量大,风机叶轮积灰严重,致使风机叶轮寿命低(叶轮寿命只有7天左右),备件费用高;更换叶轮频繁,造成非计划停机(更换叶轮)时间长,影响生产;
(3)煤气回收量低、质量差;
(4)二次烟箱寿命短,系统经常有阻塞现象,烟气带水现象严重,管道结垢严重,设备维护、检修费用及能源消耗高。
三、原因分析及改进措施
1、主要原因分析
经过长时间地对整个系统地观察和分析,对其主要参数数据进行统计(如表1),从统计结果与设计值相比,我厂除尘系统各参数经几年的运行,已经发生了很大的变化,一些值严重偏离了设计值,有些偏离的原因现在的点检人员及管理人员已说不清楚。
同时由于管道结垢严重,一些计量仪表显示结果也有很大偏差。
如5号炉烟气流量偏大,远大于设计值。
经过多次研讨会,分析其主要原因如下:(1)转炉烟气净化系统除尘效率低,主要体现在一文除尘效率低,致使二文
通过现代计算机技术和仪表工程,我们可以很直观的将一文、二文的除尘效率量化。
在一次除尘系统中反映一文、二文除尘效率的主要参数是一文压差和二文压差【即烟尘在一文、二文喉口经过湿法除尘后所引起的喉口出口和入口压力降(差)】。
压力降小,说明除尘效果不好,除尘效率低;而压力降也不能一味的增大,压力降太大,将降低风机的吸力,反而会适的起反;因此,压力降必须在设计许可的范围内最大,才可以即保证了风机的能力,又增大了除尘效率。
如表1中所示,一文压差小,相比原始设计值降低了将近一半,而二文压差均达到了最大值(仪表最大量程)。
通过表1得知原始设计要求一文压差应在2500—3000,目前看三个炉子远远没有达到设计值,同行业中一级文氏管的压差均在2000—3000Pa,因此分析我厂的一级文氏管没有发挥粗除尘的主要作用,是我厂除尘效果不好的主要原因。
从文氏管的外形尺寸及喷嘴的喷水量上看,与原设计没有太大的区别;从喷嘴上看,从2003年开始由于污环水质不好,原设计的碗形喷嘴经常出现堵塞现象,后改为了螺旋喷嘴,喷射角度为120°,其位置没有做任何改变,是一文除尘效率降低的主要原因。
用做图法分析,原喷嘴与后改喷嘴在一级文氏管内喷射角度及效果图(图3所示)。
图3 原喷嘴与后改喷嘴在一级文氏管内喷射角度及效果图比较
从图3可以看出,原喷嘴喷射后反射的交叉点在喉口处,能在喉口处形成水幕,同高速烟气充分混合。
而后改的螺旋喷嘴喷水反射后的交叉点在距喉口上方950mm处。
我厂一级文氏管收缩角度的计算:
上口直径为:¢2368 mm
下口直径为:¢900 mm
高度为:3447mm
文氏管的收缩角:a=arctg(2368-900)/2/3447= arctg0.213=12°
计算此处的截面面积:
半径增加:950*tga=950* tg12=950* 0.213=202.35mm
此处半径为:450+202.35=652.35mm
则面积为:577.8*577.8*3.14=1.336m3
通过此截面烟气速度:114800/3600/1.336=31.9/1.336=23.9m/s
烟气在此与大量水滴接触时,由于没有达到最大流速,所以不能很好的结合。
通过统计数据,在此处水对烟气的阻力也比较小,。
大量的含尘气体只能靠二文进行精除尘,增加了二文的负担,从统计表1中可以看出,二文的压差也是比设计值高出很多。
为验证我们的分析是否正确,于6月25日利用5#炉定修,对一
文喷嘴位置进行下移700mm,其喷射效果如图4左图所示,记录数据如下:
2009年6月25日,将5#炉一文喷嘴的距离下移700mm 。
并将5#炉一级文氏管进行清灰,测量值回到标准值57000。
图4 5#炉一文喷嘴的距离下移700mm 喷射效果示意图
计算此处的截面面积,反射交汇点在距喉口343mm 处,可计算出此处烟气流速如下:
半径增加:343*tga=343* tg12=343* 0.213=73mm
此处半径为:450+73=523mm
则面积为:523*523*3.14=0.86m 3
从6月25日改变喷嘴位置后,统计其主要参数如表2所示,可以看出一文压差增大500Pa ,二文压差在R-D 阀开度没变的情况下,压差下降2500Pa ,下降幅度较大,说明一文除尘能力在增强,在二文前烟气含尘量在减少。
同样的流
速下,系统阻力也相对减少。
因此,喷嘴下移是有效的,同我们的分析及理论是相符的。
我们又尝试改变喷嘴喷射角度来进行试验,通过作图法可以看出,在700mm 位置下90°喷嘴喷射效果比较理想,如图4右图所示。
(2)二文矩形可调喉口R-D阀是精除尘设备,除尘精度高达99.9%,因此其各项精度必需达到要求。
长期以来我厂的R-D阀翻板开度不合理,没有明确规定其开度,致使烟气量极难控制;且R-D阀通针长时间不动作,致使喷水孔堵塞,供水量不足,导致二文除尘效率低。
下面对R-D阀进行进一步的分析。
计算R-D阀翻板在不同开度时的烟气流速:
①90度时,如图5左图所示,测得翻板与侧壁间最小距离为:209.5mm 有效面积为:209.5*1300*2=544700
气体流速为:108500/3600/0.5447=55 m/s
②55度时, 如图5右图,测得翻板与侧壁间最小距离为99.4 mm
有效面积为:99.4*1300*2=258440
气体流速为:108500/3600/0.258=116.6 m/s
③57度时,如图6左图所示,测得翻板与侧壁间最小距离为108.8mm
有效面积为:108.8*1300*2=282880
气体流速为:108500/3600/0.283=106.5 m/s
④62度时,如图6右图所示,测得翻板与侧壁间最小距离为134.7mm
有效面积为:134.7*1300*2=350220
气体流速为:108500/3600/0.35=86 m/s
⑤65度时,如图7左图所示,测得翻板与侧壁间最小距离为147.5mm
有效面积为:147.5*1300*2=383500
气体流速为:108500/3600/0.3835=78.5 m/s
⑥67度时,如图7右图所示,测得翻板与侧壁间最小距离为159mm
有效面积为:159*1300*2=413400
气体流速为:108500/3600/0.4134=73 m/s
根据计算结果,为保持烟气在R-D阀喉口流速较大,以得到较大的除尘效率,宜将R-D阀定位在55~62度。
由于R-D阀是精除尘设备,除尘效率能达到99.9%,因此其各项精度必需达到要求。
按设计要求,R-D阀通针每炉要动作一次,保持足够水量。
图5 R-D 阀翻板开度90度和55度时示意图
图6 R-D 阀翻板开度57度和62度时示意图
图7 R-D 阀翻板开度65度和67度时示意图
(3)除一文喷嘴和二文R-D阀喉口外,90°弯头脱水器(两个)和折流板脱水器也是文氏管除尘器的关键部位。
90°弯头脱水器的阻力损失为400Pa左右,其脱水效率为90%~95%。
而折流板脱水器起到精脱水的作用,其阻力损失较大,达到500Pa,折流板脱水器是通过各层挡板的阻挡作用,从而使气水分离的一种脱水器,其工作原理(图8右图为折流板脱水器工作原理图)为:当含尘液滴的气体通过脱水装置时,液滴倾向于沿原来运动方向前进,和第一层挡板碰撞而被捕集;通过第一层挡板后,气流分成“干区”和“湿区”,也有一些很小的液滴被蜗流带进“干区”。
上层板和下层板的间距可以减少气流阻力而损害效率,如间距加大较大,则阻力进一步稍有减少,而脱水效率也略有下降。
图8 折流板脱水器示意图和工作原理图
长期以来,由于折流板脱水器结垢严重,尤其是在折流板脱水器的导流槽部位结垢严重,清理难度较大,没有及时清理,致使折流板脱水器的精脱水作用没有发挥出来,导致烟气带水严重。
前期我们已经对折流板脱水器进行了改造,在折流板脱水器上部开方孔,并用法兰孔盖封闭,便于对折流板脱水器的导流槽部位进行清垢工作,解决了烟气带水严重的问题。
(4)烟气净化系统主要设备及管道结垢严重(也是除尘效率低的后果),致使系统阻力大,无形中降低了除尘风机的能力。
如表3为烟气净化系统各部烟气流量、压力、温度的原始设计参数。
从表3可以得出主要的阻力损失有90°弯头脱水器(两个)、一个折流板脱水器、文丘里流量计、机前入口调节阀及系统管道。
除此之外,通过实验进一步发现风机机壳结垢严重对风机的能力有很大的影响。
2、主要改进措施
体现一文、二文除尘效率的主要参数是一文压差和二文压差,而决定一文压差和二文压差的主要因素如下:
风机吸力、R-D阀开度烟气流量烟气流速
水泵、喷嘴是否畅通供水量一文压差喷嘴类型、位置、布置烟尘、水滴混合凝聚
风机吸力、R-D阀开度烟气流量烟气流速
水泵、R-D阀通针定期清理供水量二文压差
通过对我厂影响除尘效率的原因分析以及影响一文压差、二文压差的主要因素的分析,主要对烟气净化系统从烟气流速、供水量、一文喷嘴的位置、系统主要设备(R-D阀、折流板脱水器及系统管道)以及污环供水管道等几方面进行了以下的改进措施:
(1)将三座转炉烟气净化系统的一文喷嘴下延700mm,将120°喷嘴改为90°喷嘴,使烟尘和水滴基本在喉口处汇集结合,以增大一文压差,提高一文除尘效率。
(2)通过5#、6#炉年修,调整一文与余热锅炉对中度、溢流盆水平度,增大总水量;下调溢流盆水量,增大一文、二文水量,提高一文、二文除尘效率。
(3)规定R-D阀翻板开度在55~62度之间,以得到较大的烟气流速;并且R-D阀通针定期(8小时)动作一次,人工转动通针,保持喷嘴畅通,保证二文水量。
(4)定期(每次定修)高压清洗折流板脱水器、文丘里流量计、风机机壳、污环供水管道,减小系统阻力,保证风机吸力和总水量。
四、系统的综合治理
综合烟气净化系统以及和烟气净化系统密切相关的各个系统,包括一次风机系统、二次风机系统、煤气回收系统和污环水处理系统,综合调整各部参数,提高除尘效率,提高综合效益。
(1)在保证一次除尘风机电机电流不超过允许最大值的情况下,提高风机转速、增大风机吸力,并且可以尽量开大R-D阀开度,以提高烟气量,这样可以同时提高一文和二文的除尘效率。
(2)供水量方面,在考虑水泵能力和污环水处理能力的情况下,增大供水量,以提高水气比;并定期对污环供水管道、一文喷嘴、R-D阀进行高压清洗和清泥,保持足够的水量,以提高除尘效率。
(3)从降低一次除尘系统各部位(不包括一文、二文喉口)的阻力损失来考虑,主要的阻力损失有两个90°弯头脱水器、一个折流板脱水器、文丘里流量计、风机机壳以及系统管道,定期对各部位进行高压清洗和清泥,以减小系统阻力,保证风机吸力。
对于烟气净化系统的综合治理,要综合考虑烟气净化系统的除尘效率、风机叶轮寿命、煤气回收量、炉口烟尘外溢状况、污水泵房供水量和污水水处理量、设备维护检修量(包括设备备件费用、检修工作量)等,综合调整各部关键参数,在向原始设计参数靠拢的基础上,对设备进行调整和技术改造,提高综合效益。
五、改造治理效果
经过一系列改造,效果显著:
(1)提高了一文、二文除尘效率,增大了风机叶轮寿命(叶轮寿命有原来的7天左右提高到现在的12天左右,而且还有潜力可挖掘),节省了非故障(更换叶轮)停机时间;一次除尘效率的提高,适当降低了二次除尘风机的转速,节省了电能;
(2)辅助以二次风机的除尘,根除了转炉冶炼期间炉口烟气外溢的弊病,改善了职工工作环境,保护了大气环境;
(3)煤气回收量增加,提高了经济效益;
(4)节约了设备备件费用,节约了设备检修所需的人力、物力。
六、后期跟踪和继续研究的问题
经过将近一年的时间,在节省改造费用的条件下,对烟气净化系统的主要关键部位进行了有用可靠的技术改造,达到了预期显著的效果。
尽管做了大量的工作,但要保持良好的除尘效果,还有许多工作要做:
(1)对烟气净化系统继续跟踪研究,保证转炉烟气净化系统各关键部件的工作精度,对影响系统除尘效率的主要关键参数制定统一的标准,并且严格执行;
(2)炉口烟气外溢尽管有较大改善,但因操作及原料等因素造成的烟气外溢情况依然存在,仍需进一步研究解决;
(3)风机壳结垢对风机能力的影响仍需要进一步跟踪研究;
(4)通过参考最新的烟气净化技术书籍,对一文喉口直径可以进一步缩小,以提高烟气流速,提高一文的除尘效率;
(5)关注国内外先进的烟气净化技术,进一步对设备进行调整和技术改造。