主汽门突然关闭原因分析及处理对策
汽轮机调速汽门关闭事故应急预案

一、编制目的为保障汽轮机调速汽门关闭事故的快速、有效处理,降低事故损失,确保人员安全和设备完好,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于汽轮机调速汽门关闭事故的应急处理。
三、事故定义调速汽门关闭事故是指由于调速汽门关闭不到位、关闭速度过慢或关闭过程中出现故障,导致汽轮机转速下降缓慢或无法正常下降,从而引发的一系列事故。
四、事故原因分析1. 调速汽门机构故障;2. 调速汽门执行机构故障;3. 调速汽门控制系统故障;4. 操作失误;5. 设备老化或磨损。
五、应急预案组织机构1. 应急领导小组:负责事故应急处理工作的总体指挥和协调;2. 应急指挥部:负责事故应急处理工作的具体指挥和协调;3. 应急救援组:负责事故现场救援、人员疏散、伤员救治等工作;4. 技术保障组:负责事故现场技术支持、设备抢修等工作;5. 通讯保障组:负责事故现场通讯联络、信息报送等工作;6. 后勤保障组:负责事故现场后勤保障、物资供应等工作。
六、事故应急响应程序1. 发生事故后,现场值班人员应立即向应急领导小组报告;2. 应急领导小组接到报告后,立即启动应急预案,组织应急指挥部开展工作;3. 应急指挥部根据事故情况,确定事故等级,并组织应急救援组、技术保障组、通讯保障组、后勤保障组开展救援工作;4. 应急救援组迅速到达事故现场,开展人员疏散、伤员救治等工作;5. 技术保障组立即对事故原因进行分析,制定抢修方案,并组织设备抢修;6. 通讯保障组负责事故现场通讯联络、信息报送等工作;7. 后勤保障组负责事故现场后勤保障、物资供应等工作;8. 事故得到有效控制后,应急指挥部组织相关人员进行事故调查和分析,总结经验教训,完善应急预案。
七、事故应急处理措施1. 人员疏散:迅速组织人员疏散,确保人员安全;2. 伤员救治:对受伤人员进行紧急救治,确保伤员生命安全;3. 设备抢修:对故障设备进行抢修,恢复正常运行;4. 事故原因分析:对事故原因进行分析,查找事故根源;5. 信息报送:及时向上级领导和相关部门报告事故情况;6. 应急演练:定期组织应急演练,提高应急处理能力。
【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

主汽门自动关闭案例分析一、事情经过3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。
二、原因分析1)主汽门行程开关误动作;2)电气信号干扰。
三、应对措施1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。
二00七年三月十七日报:公司领导送:保全处300MW汽轮机高压主汽门卡涩原因及其处理摘要:叙述了沙角A电厂国产引进型300 MW汽轮机在运行中进行定期阀门试验时发现主汽门卡涩的过程。
通过对主汽门油动机原理图的分析,找出汽门卡涩原因。
对不同原因引起的卡涩,指出其处理应做好哪些安全措施、采用何种处理方法。
最后总结了汽门定期活动试验值得注意的问题。
关键词:汽轮机;主汽门;阀杆;卡涩;故障沙角A电厂5号汽轮机是引进美国西屋公司技术由上海汽轮机厂制造的300 MW汽轮机,该机型号为N300-16.7/538 / 538,配用SG-1025 /18.3M317型亚临界、中间再热、单炉膛强制循环锅炉。
汽轮机调节系统是由美国西屋公司生产的DEH Ⅲ型数字电液调节系统,DEH系统液压部分采用高压抗燃油,其工作压力范围为12.4~14.5 MPa。
机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门,6个高压调速汽门,2个中压主汽门,2个中压调速汽门。
除2个中压主汽门外,其余各门的开度均通过电液转换器受DEH系统计算机控制,DEH系统具有阀门在线全行程试验的功能。
1故障过程2002年6月28日,5号机带210 MW负荷调峰运行,值班人员利用机组调峰的机会定期进行主汽门和调速汽门的活动试验(阀门试验是全行程动作试验,按厂家的要求,该机组进行阀门试验时必须将机组负荷降至210 MW以下),在分别试各主汽门和调速汽门后发现A 侧高压主汽门(以下简称为TV1)不能动作。
某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施一. 概述某厂4号机组为300MW燃煤发电机组,DEH系统采用ABB公司的SYMPHONEY 系统。
2013年1月22日机组正常运行过程中,DEH突然发出快关左侧中压主汽门(LSV)和3号高调门(CV3)的1s脉冲指令,导致这2个阀门突然全关,然后又自动恢复。
事件发生后,电厂组织相关技术人员进行分析,认为发生此现象是因为DEH 的信号在柜内通讯发生翻转所致,这也是该类DEH常见的异常故障。
机组正常运行过程中突然关闭汽轮机调门,扰动和冲击都比较大,将严重威胁机组安全运行。
二. 原因分析该事件的发生,DEH和DCS都没有任何记录,为原因分析增加了很大的难度。
我们以机组的DEH逻辑为切入口,结合本次事件的现象和以往的一些经验,来逐步剖析事件的原因。
首先,在机组正常运行的情况下,只有通过阀门活动试验电磁阀,DEH才能让中压主汽门关闭。
LSV的活动试验电磁阀为22YV,该电磁阀的驱动设计在DEH 系统的M2控制单元,但阀门活动试验的逻辑设计在M4控制单元。
阀门活动试验时,动作指令信号在M4控制单元内产生,然后以通信方式送到M2控制单元,从而驱动电磁阀22YV带电。
根据以往的经验,ABB这种DCS系统的柜内不同控制单元通讯,经常会发生通信信号翻转的现象。
该DEH试验电磁阀的这种设计,极其容易由于通讯信号的翻转而导致电磁阀动作。
再来看CV3,除了正常的伺服阀控制外,还有活动电磁阀16YV控制。
16YV 带电也会关闭CV3。
与LSV的22YV电磁阀控制一样,16YV也设计在DEH的M2控制单元,而CV3活动试验逻辑同样设计在M4控制单元。
阀门活动试验时,电磁阀的驱动控制与LSV的完全一样,同样极有可能发生通信信号的翻转而导致电磁阀动作。
若CV3由伺服阀控制来关闭,则指令来源于同一个阀门流量指令,其他高压调门如CV1,CV2,CV4等也会动作,但本次只有CV3动作,因此可排除伺服阀指令动作的可能性。
汽轮机主汽阀自行关闭原因分析及处理方法

汽轮机主汽阀自行关闭原因分析及处理方法摘要:介绍了汽轮发电机组的给水泵汽轮机在无联动信号时主汽阀突然关闭的事故现象和特点。
根据汽轮机控制机构的工作原理,对机械、电气、液压、仪控系统的故障等四个方面分析事故原因,并提出了针对各类故障的处理方法,对各类方法进行了一定程度的研究。
关键词:阀门故障;处理措施前言某电厂的给水泵汽轮机的主蒸汽阀门在完全没有征兆及指令的情况下发生突然关闭,此时联动另一个电动给水泵的自动打开。
同时,操作人员需要及时调整锅炉给水泵排水阀,改变流量设定值,避免大量除盐水的浪费,这同时也避免了锅炉发生干烧以及其他威胁汽轮发电机组安全运行的危险,通常这些故障会导致发电厂非正常停机。
该调整还同时连锁锅炉上水回路以及凝泵的运行状态、换热器的给排水等三路供水、排水系统,从而确保在整个调整过程当中,系统是稳定的。
但是这种频繁调整汽轮机组的瞬态冲击,仍旧给生产带来的巨大的风险。
1.给水泵汽轮机主汽阀关闭过程中的 DCS 趋势分析在DCS系统中进行趋势分析,最小的时间间隔为DCS系统的一个扫描周期。
从DCS的历史数据趋势来看,在主汽阀突然关闭前,小汽轮机管道节流阀门全开,低压调节门维持一个相对稳定的开度(35% ~ 37%)。
故障发生时刻,小汽轮机的入口压力(该测点位于小机主汽阀前低压进汽管道上)有一个阶跃的突升,压力从 1.2 MPa 升至 1.45 MPa,上升幅度为 26%。
在主汽阀关闭前,由于小汽轮机的低压调门开度较大,其入口压力在 1.2 MPa 左右,高于给小汽轮机供汽的大机四段抽汽压力,造成了对大机四段抽汽的背压阻塞,使得四段抽汽至小汽轮机蒸汽流量减到零,小汽轮机工作汽源完全由冷再提供。
这一时刻主机负荷稳定,冷再压力没有变化。
结合以上情况,可以推断小汽轮机入口压力的突升是由于进汽通道受阻造成的。
结合对小机主汽阀和小汽轮机的解体检查,认为主汽阀蒸汽滤网在故障时刻发生了破损,同时破损的碎片被冲入小汽轮机堵塞了调节级部分喷嘴,导致小汽轮机入口压力突然升高。
运行中单侧中主门或者中调门突然关闭

运行中单侧中主门或者中调门突然关闭,不用过分紧张。
负荷高的时候,要立即降负荷,此时要特别注意再热器压力以及高排压力,高排压力高毕竟是接保护的,必要时可以适度开启低压旁路。
同时注意气温的变化,作好超前调节,防止超温。
一般单侧的中压主气门关闭,对机组的负荷影响也没有想象中的那么大,大概是减少10~15%负荷。
但是应该注意对轴向位移,机组振动,高排压力,高排温度,特别是中压两侧汽室,阀体温度温差变化的监视。
单侧进汽时间不可过长,否则应停机处理,防止单侧进汽时间过长引起汽缸二侧温差加大引起的不良后果。
在处理过程中,应立即要求检修查明原因,可能是快速卸载阀或伺服阀故障引起。
总之要设法尽快将该中压主气门打开。
短期无法开启的话,为了机组安全着想,我还是建议停机处理。
DEH、MEH、BPC、EH系统故障处理第一部分:DEH、MEH、BPC系统故障处理(操作步骤、安全措施、注意事项)一、概述控制系统在长期运行中出现故障,如何及时、正确地处理,对于整个系统的安全可靠运行是非常重要的。
工程技术人员或热工人员处理这些问题前,必须首先判断故障点,了解出现故障的具体部件、严重程度及处理过程中必须遵循的方法。
常见故障分析及处理可参考《DEH-IIIA现场安装调试说明》中第四章“常见故障及处理”。
同时还应认识到违反操作规程可能产生的严重后果,应提出正确的处理步骤及事故预防措施。
本手册的目的就是提供一个处理故障的方法和操作步骤、注意事项,供现场人员参考。
注意:处理故障部件的技术人员必须经培训合格,同时必须充分认识到故障的复杂性,现场人员除按本手册处理故障外,还需根据具体问题,分析具体情况,采取最安全、合适的处理方法。
更换部件前,必须对新部件进行检查,包括硬件型号、跳线以及软件版本。
二、伺服系统故障伺服系统是DEH、MEH、BP等系统中最重要的部分之一。
由于其直接影响机组阀门的状态,因而对其发生的故障必须持非常谨慎的态度。
下面分别就伺服系统可能出现的故障部件逐一说明。
主汽门关闭的原因及处理

汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的处理1概述近年来,丰城2×700MW超临界机组、国华太仓2×600MW超临界机组、华能巢湖电厂2×600MW超临界机组、华能瑞金电厂2×350MW超临界机组在正常运行过程中均出现过汽轮机某个主汽门或调节汽门异常关闭的情况。
汽轮机单个汽门异常关闭情况中,单侧高压主汽门异常关闭处理最为复杂,对机组安全经济运行也影响最大,甚至可能导致机组非计划停运事件发生。
2010年8月,国华太仓电厂某台机组曾因汽轮机单侧高压主汽门异常关闭,锅炉蒸汽压力急剧上升,导致给水泵出力不足,锅炉给水流量低触发锅炉MFT动作,联跳汽轮机及发电机。
2010年7月6日,丰城电厂#6汽轮机左侧高压主汽门卸荷阀O型圈泄漏,导致左侧高压主汽门异常关闭,由于缺乏相关处理经验,如果不是因为当时机组负荷较低,很可能导致机组非计划停运事故的发生。
2汽轮机单侧高压主汽门关闭的现象及原因分析汽轮机主汽门或调节汽门异常关闭的原因主要有调节系统故障、汽门阀芯脱落以及卸荷阀O 型圈老化漏EH油等,其中,由于卸荷阀一直处于高温环境,卸荷阀O型圈老化漏油导致主汽门异常关闭最为常见。
汽轮机高压主汽门异常关闭时,DCS报警画面将出现声光报警,机组协调控制方式自动切为手动控制,DEH由遥控切至手动方式,汽机调节阀由顺序阀自动切至单阀控制。
汽轮机高压进汽由两侧进汽突然变为单侧进汽,在某种极端工况下(高压调节汽门顺序阀控制,未故障侧高压调节汽门只有一个在开位),汽轮机高压缸进汽面积可能只有异常关闭前的三分之一。
在此情况下,汽轮发电机的负荷将急剧下降,机、炉侧的主汽压力将急剧上升,额定工况下锅炉超压导致锅炉安全门动作。
因给水泵汽轮机由四段抽汽接带,汽轮机负荷下降引起汽轮机抽汽段压力下降导致给水泵的出力下降,给水量的急剧下降必然导致锅炉煤水比失调,螺旋管壁温度、主再热汽温及分离器出口蒸汽温度将快速上升,甚至导致锅炉超温保护触发MFT保护动作。
主汽门关闭的原因及处理

汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的处理1概述近年来,丰城2×700MW超临界机组、国华太仓2×600MW超临界机组、华能巢湖电厂2×600MW超临界机组、华能瑞金电厂2×350MW超临界机组在正常运行过程中均出现过汽轮机某个主汽门或调节汽门异常关闭的情况。
汽轮机单个汽门异常关闭情况中,单侧高压主汽门异常关闭处理最为复杂,对机组安全经济运行也影响最大,甚至可能导致机组非计划停运事件发生。
2010年8月,国华太仓电厂某台机组曾因汽轮机单侧高压主汽门异常关闭,锅炉蒸汽压力急剧上升,导致给水泵出力不足,锅炉给水流量低触发锅炉MFT动作,联跳汽轮机及发电机。
2010年7月6日,丰城电厂#6汽轮机左侧高压主汽门卸荷阀O型圈泄漏,导致左侧高压主汽门异常关闭,由于缺乏相关处理经验,如果不是因为当时机组负荷较低,很可能导致机组非计划停运事故的发生。
2汽轮机单侧高压主汽门关闭的现象及原因分析汽轮机主汽门或调节汽门异常关闭的原因主要有调节系统故障、汽门阀芯脱落以及卸荷阀O型圈老化漏EH油等,其中,由于卸荷阀一直处于高温环境,卸荷阀O型圈老化漏油导致主汽门异常关闭最为常见。
汽轮机高压主汽门异常关闭时,DCS报警画面将出现声光报警,机组协调控制方式自动切为手动控制,DEH由遥控切至手动方式,汽机调节阀由顺序阀自动切至单阀控制。
汽轮机高压进汽由两侧进汽突然变为单侧进汽,在某种极端工况下(高压调节汽门顺序阀控制,未故障侧高压调节汽门只有一个在开位),汽轮机高压缸进汽面积可能只有异常关闭前的三分之一。
在此情况下,汽轮发电机的负荷将急剧下降,机、炉侧的主汽压力将急剧上升,额定工况下锅炉超压导致锅炉安全门动作。
因给水泵汽轮机由四段抽汽接带,汽轮机负荷下降引起汽轮机抽汽段压力下降导致给水泵的出力下降,给水量的急剧下降必然导致锅炉煤水比失调,螺旋管壁温度、主再热汽温及分离器出口蒸汽温度将快速上升,甚至导致锅炉超温保护触发MFT保护动作。
小机速关阀试验时突然关闭分析

技术讲课教案主讲人:王学成技术职称(或技能等级):所在岗位:汽机点检长讲课时间:2011-5-13培训题目:2号机小机B速关阀活动性时突然关闭分析培训目的:1.1 小机速关阀及油缸结构及工作原理1.2 速关组合件1.3小机速关阀试验时跳闸背景1.4 危急保安装置处理:2.1突然关闭原因的初步分析2.2 2B小机速关阀检查试验结果分析汇报对策:3.1 原因分析与查找的工作情况3.2 小机速关阀突然关闭的对策培训内容:一、小机速关阀及油动机1.1 小机速关阀及油缸结构及工作原理1.1.1 小机速关阀及油缸结构速关阀也称为主汽门,它是主蒸汽管路与汽轮机之间的主要关闭机构,在紧急状态时能立即隔断汽轮机的进汽,使机组快速停机。
速关阀水平装配在汽轮机进汽室侧面。
汽轮机机停机时速关阀时关闭的,在汽轮机机起动和正常运行期间速关阀处于全开状态。
主要由阀和油缸两部分构成。
阀体部分主要由主阀蝶、卸载阀(预启阀)、滤网、导向套筒、阀盖、汽封套筒、阀杆、专用螺栓、阀座等共同构成。
油缸部分由油缸体、试验活塞、活塞、弹簧、弹簧座、活塞盘等构成。
阀盖(5)不仅用于进汽室端面的密封,而且也是阀与油缸的连接件。
在速关阀未开启时新蒸汽经蒸汽滤网(3)通至主阀蝶(1)前的腔室,阀蝶在蒸汽力及油缸弹簧(14)关闭力作用下被紧压在阀座(18)上,新蒸汽进入汽轮机通流部分的通路被切断。
主阀蝶中装有卸载阀(2),由于在速关阀的开启过程中调节气阀处于关闭状态,所以随着卸载阀的提升,主阀蝶前后的压力很快趋于平衡,使得主阀蝶开启的提升力为减小。
在速关阀开启过程中或速关阀关闭后(隔离阀未关)有一部分蒸汽沿着阀杆(7)与导向套筒(4)及汽封套筒(6)之间的间隙向外泄漏,漏汽从接口K引出。
而当速关阀全开后,主阀蝶与导向套筒的密封面紧密贴合,阀杆漏汽被阻断。
速关阀中的蒸汽滤网大多是采用不锈钢波形钢带卷绕结构的滤网。
速关阀的油缸部分主要由油缸(10)、活塞(13)、弹簧(14)、活塞(16)及密封件等构成,油缸用螺栓固定在阀盖(5)上。
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主汽门突然关闭原因分析及处理对策
1. 引言
主汽门作为汽车发动机的重要部件之一,其正常运行对汽车性能和安全具有关
键作用。
然而,有时候主汽门会突然关闭,导致发动机失去动力或产生其他故障。
本文将对主汽门突然关闭的原因进行分析,并提出相应的处理对策。
2. 主汽门突然关闭的原因分析
主汽门突然关闭可能有多种原因,以下为常见的几个原因分析:
2.1. 润滑不良
主汽门的正常运行需要良好的润滑,润滑不良会导致主汽门工作不正常甚至突
然关闭。
润滑不良的原因可能包括润滑油不足、润滑系统故障等。
2.2. 弹簧松动或损坏
主汽门关闭是由弹簧控制的,如果弹簧松动或损坏,会导致主汽门在运行过程
中突然关闭。
2.3. 机械部件故障
机械部件故障可能导致主汽门突然关闭,例如传动链路断裂、齿轮损坏等。
2.4. 电子控制系统故障
某些汽车采用电子控制系统来控制主汽门的运行,如果电子控制系统出现故障,可能导致主汽门突然关闭。
3. 处理对策
针对上述可能的原因,我们可以采取一些处理对策来防止或应对主汽门突然关
闭的情况:
3.1. 定期检查润滑系统
定期检查润滑系统是否正常运行,包括检查润滑油是否足够、油质是否正常以
及润滑系统是否存在泄漏等问题。
如发现问题,及时修复和补充润滑油。
3.2. 定期检查弹簧状态
定期检查主汽门弹簧的状态,确保其紧固完好且没有损坏。
如果发现松动或损坏,及时更换或修复弹簧。
3.3. 定期检查机械部件
定期检查主汽门的机械部件,包括传动链路和齿轮等。
如果发现问题,及时修
复或更换故障部件。
3.4. 定期检查电子控制系统
对采用电子控制系统的汽车来说,定期检查电子控制系统是否正常运行,包括
检查传感器、线路和控制模块等。
如果发现故障,需要及时修复或更换故障组件。
3.5. 注意平稳驾驶
平稳的驾驶方式有助于减少主汽门突然关闭的风险。
避免急加速、急刹车等过
度激烈的驾驶行为,减少对发动机和主汽门的过度负荷。
4. 结论
主汽门突然关闭可能是由多种原因引起的,润滑不良、弹簧松动或损坏、机械
部件故障以及电子控制系统故障都可能导致此问题的发生。
为了防止主汽门突然关闭,我们可以采取定期检查润滑系统、弹簧状态、机械部件和电子控制系统的策略,以及注意平稳驾驶。
通过这些处理对策,我们可以降低主汽门突然关闭的风险,提高汽车的性能和安全性。