钱家营选煤厂洗水平衡与闭路循环实践-2019年文档资料

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洗煤厂洗水闭路循环标准

洗煤厂洗水闭路循环标准

洗煤厂洗水闭路循环标准
洗煤厂洗水闭路循环的标准包括以下几个方面:
1. 水质标准:洗煤厂洗水闭路循环系统中的水质应符合当地环境保护要求,包括悬浮物、溶解物、重金属和其他有害物质的浓度限制。

2. 循环率标准:洗煤厂洗水闭路循环系统应具备一定的循环率,即循环利用洗水的比例。

一般要求循环率不低于80%,以最大程度减少对外界水资源的依赖。

3. 洗煤废水排放标准:洗煤厂洗水闭路循环系统需要定期排放一部分废水,以排除废物和污染物。

这些废水排放应符合相关排放标准,确保对环境的影响在可接受范围之内。

4. 循环系统操作标准:洗煤厂洗水闭路循环系统的操作应符合相应的技术操作标准,包括循环泵的运行工况、循环管道的设计和维护、循环池的清洁和维护等。

5. 监测和管理标准:洗煤厂洗水闭路循环系统需要建立相应的监测和管理机制,对水质、循环率等指标进行定期监测和评估,及时发现问题并采取相应的措施进行处理。

以上标准可以依据当地的法律法规和环境保护要求进行制定和调整,以确保洗煤厂洗水闭路循环系统的正常运行和环境友好性。

钱家营洗煤厂煤泥水系统的改造实践

钱家营洗煤厂煤泥水系统的改造实践

图 1改 造 后 的 工 艺 流 程 图
() 3 增设二组分级旋流器组
采 用 3 0×1 5 2分 级 旋 流 器 组 回 收 粗 煤 泥 , 其 处理 量 为 l0 m。h 从 能 力 上 能 满 足 方 案 要 20 / ,
求。
系统将 出现超 负荷情况 , 法正常工 作 , 无 且全 部 浮 选 中煤 和 尾 煤通 过压 滤 机 回收 后 地 销 , 损 失 将 公司的经济效益 , 中的粗 中煤 有较高 的 回收价 其 值 , 以 寻 找 一 条 既 能 减 轻 浓 缩 压 滤 系 统 的 负 所
则, 确定 的方案 是 :
( ) 现 有 两 台 串 联 浓 缩 机 改 为 并 联 , 在 1将 并
() 1 保证 了双系统 同时开 车 , 台耙式 浓缩 两 机并联使用 , 洗水浓 度较 以前 下降 1/ 个 系 gt 整 , 统 形 成 良性 循 环 。
( ) 泥 的粒 度组 成 能 适 应 压 滤 机 生 产 工 艺 2煤 要 求 。改造 前 , 我厂 煤 泥水 处 理 系统 截 粗 工 艺 不
1 煤 泥 水 系统 存 在 的 问题

浮选中
尾煤
尾矿I 椭
J 流L 尚旋1 器流 分 级
筛 州沉降离心机
浓缩机
◆ 尸— ◆ 一
末 中 媒 浓 缩机
由于 浮 选 机 改 造 后 , 选 中 煤 浓 度 太 低 , 浮 且 中煤 量 很 少 , 部 分 浮 选 中煤 产 品无 法 利 用 现 有 这 的 中煤 过 滤 机 进 行 回 收 , 能 进 入 浓 缩 压 滤 系 只 统 , 样 抽 出浮 选 精 煤 后 的全 部煤 泥 都 将 进 入 浓 这 缩 压 滤 系统 。在 这 种 情 况 下 , 如果 重 介 单 系统 开 车, 改造 后 的浓 缩 压 滤 系 统 的 能 力 还 可 以保 证 正 常 生 产 , 当 重 介 双 系 统 投 入 使 用 时 , 缩 压 滤 但 浓

钱家营矿-850主石门过5煤层施工实践

钱家营矿-850主石门过5煤层施工实践

钱家营矿-850主石门过5煤层施工实践王永瑞【摘要】开滦钱家营矿业分公司-850主石门在施工过程中必须穿过5煤层,而5煤层为煤与瓦斯突出煤层,其顶板岩层较破碎,如果采用的施工方法不合理,将造成煤与瓦斯突出或顶板冒落事故,不仅给安全生产带来很大隐患,而且浪费大量的支护材料.通过对5煤层的顶底板地质资料及巷道施工方案的分析和比较,提出解决最佳施工方法并安全通过5煤层.【期刊名称】《水力采煤与管道运输》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】5页(P45-48,54)【关键词】顶板冒落;施工;突出;实践【作者】王永瑞【作者单位】开滦(集团)有限责任公司煤业分公司,河北唐山063000【正文语种】中文【中图分类】TD263开滦钱家营矿业分公司年设计生产能力为400万t,为保持矿井的生产能力不受影响,必须提前准备下一水平的开拓工程。

-850主石门是延伸-1100水平的主要开拓工程。

在施工-850主石门过程中,由于遇到了瓦斯地质异常区,在5煤层附近发生了煤与瓦斯突出。

为了探测5煤层瓦斯异常情况,该矿做了一系列的防治煤与瓦斯突出工作,-850主石门要继续向前施工,如果施工方法不当,易发生5煤层的瓦斯突出或顶板冒落事故。

目前,开拓巷道掘进仍采用钻眼爆破方法破岩,采用金属拱形支架、锚注架喷联合支护和锚网喷锚索锚注联合支护等支护形式。

在开拓施工中发现,采用不同的施工方法,对顶板的支护效果明显不同。

施工中如果不采取行之有效的支护方法,不仅易发生煤与瓦斯突出,威胁施工人员的安全,而且会造成顶板冒落,浪费大量的物力和财力。

在-850主石门施工中,首先打超前钻孔,经过测定瓦斯参数,确定无瓦斯动力现象后,再进行巷道施工。

在巷道施工中,采用钻爆法破岩、锚注与架喷相结合的施工方法,安全通过了5煤层,取得了较好地施工效果。

根据三维地震勘探资料分析,-850主石门地质构造复杂,将先后揭露AF42逆断层、SDF41逆断层、AF32逆断层、 DF44正断层,受断层影响,预计施工范围内小构造及裂隙发育。

选煤厂洗水闭路循环标准的制定

选煤厂洗水闭路循环标准的制定

选煤厂洗水闭路循环标准的制定摘要对《选煤厂洗水闭路循环等级》煤炭行业标准制定的必要性作了简述,对最低允许水重复利用率、单位补充水量、排放水的污染指标、煤泥室内回收、洗水浓度和生产负荷等项指标的确定作了详细介绍。

关键词洗水闭路循环最低允许水重复利用率单位补充水量1 前言实现选煤厂洗水闭路循环,其实质是减少或根除煤炭洗选加工造成的污染,这也是当前推行的清洁生产的重要内容。

清洁生产即以节能、降耗、减污为目标,以管理、技术为手段,实施工业生产全过程控制污染,使污染物的产生量、排放量达到最低程度。

选煤厂的煤泥水流失不但会造成资源的浪费,也必然造成环境的污染。

早在1987年10月,原煤炭工业部就制定了《选煤厂洗水闭路循环评比条件》,并在所管辖的选煤厂中贯彻实施。

据1997年统计,达到一、二、三等级的国有煤矿选煤厂已占总数的80%以上。

但国有煤矿已达到洗水闭路循环标准的选煤厂中,有些时有反复。

还有相当数量的选煤厂实现洗水闭路循环的难度甚大。

地方煤矿的选煤厂多数未实现洗水闭路循环。

乡镇煤矿的小型选煤厂工艺简陋,技术水平、管理水平低下,煤泥水处理基本处于失控状态。

“九五”时期煤炭洗选加工的奋斗目标中规定:国有重点煤矿所属选煤厂100%实现洗水闭路循环,地方国有煤矿和乡镇煤矿所属选煤厂分别有60%和40%以上实现洗水闭路循环。

要实现规定目标,还需做许多繁重细致的工作。

鉴于以上情况,为了认真、严肃、有效地贯彻、落实保护环境这一基本国策,将属于行政性的《选煤厂洗水闭路循环评比条件》进行修订,升格为煤炭行业标准,是完全必要的。

《选煤厂洗水闭路循环等级》中包含的污水排放内容是带有强制性的。

在各项指标确定上,一是着眼于21世纪,二是考虑到我国的现实情况。

2 最低允许水重复利用率和单位补充水量2.1 最低允许水重复利用率《污水综合排放标准》(GB8978)1988年发布,1996年修订,1998年1月1日开始实施。

为了控制排污总量,在GB8978—1996中增加了最低允许水重复利用率这项重要指标,并明确规定选煤厂为90%。

潘集选煤厂实现一级洗水闭路循环的主要经验

潘集选煤厂实现一级洗水闭路循环的主要经验

潘集选煤厂实现一级洗水闭路循环的主要经验王恩生; 李勇; 苑金朝; 程翔锐; 吴大为; 殷志杰【期刊名称】《《煤炭加工与综合利用》》【年(卷),期】2019(000)010【总页数】4页(P1-4)【关键词】选煤厂; 煤泥水处理; 洗水闭路循环; 洗水浓度; 单位补充水量【作者】王恩生; 李勇; 苑金朝; 程翔锐; 吴大为; 殷志杰【作者单位】淮南矿业集团选煤分公司潘集选煤厂安徽淮南 232082; 北京国华科技集团有限公司北京 101300【正文语种】中文【中图分类】TD946.21 概述2018年正式颁布实施的 GB/T35051-2018《选煤厂洗水闭路循环等级》是在煤炭行业MT/T810-1999《选煤厂洗水闭路循环等级》基础上重新修订并升级的国家标准。

按照当前国内外选煤厂煤泥水处理工艺和设备水平以及我国具有代表性的选煤厂状况,该国家标准对等级的划分指标重新进行了界定。

选煤厂洗水闭路循环等级划分的主要技术指标有“单位补充水量”、“洗水浓度”、“煤泥回收”、“缓冲水设施”、“入选原料煤量达到设计能力的百分比”。

淮南矿业集团选煤分公司潘集选煤厂及配套铁路项目于2014年被安徽省列为861重点工程,该厂于2015年正式开工建设,2018年11月28日全面竣工投产。

北京国华科技集团公司承担了潘集选煤厂的主厂房和浓缩车间的工程设计。

该厂设计年入选原煤12.0 Mt,采用直径为1500 mm大型无压给料三产品重介质旋流器、煤泥重介、煤泥浮选的联合分选工艺,实现洗水闭路循环。

设备全部自动化操作,工艺和设备国内一流,国际领先。

该厂是目前亚洲单体建筑最大的炼焦煤选煤厂之一。

潘集选煤厂的煤泥水处理流程见图1。

粗选浮选机尾矿和中煤磁选机尾矿进入一段浓缩机,该浓缩机实质上起到水力分级设备的功能,以含有大于0.045 mm粒级为主的底流,先经除杂弧形筛分级,以减缓粗颗粒对沉降过滤式离心机螺旋体的过度磨损,其筛上物至中煤脱介筛,筛下物进入离心机,脱水产物掺入末中煤(洗选混煤)。

钱家营矿业公司选煤厂旋流器密度自动控制系统

钱家营矿业公司选煤厂旋流器密度自动控制系统
煤矿技术
钱 家营矿业公 司选煤 厂旋 流器 密度 自动控制 系统
薄增岭
( 开滦 ( 集 团 )钱家营矿 业分公 司选煤 厂 。河北 唐 山 0 6 3 3 0 1)
【 摘 要】 下面文章 中主要叙述 了我厂的重介 密度 自 动控制体 工 作 状 态 。
触摸屏采用汉字界面 ,操作人 员只须 用手 指点击相 应按钮,即 可进行相应的操作。 4 . 3密度计 密度计采用 昆明冶金研 究所和澳大利亚 A m d e l联合生产 的数字 浓度计, 本控制系统安装 4台, 分别用 于测量 两个 L 4 0 两个 l _ 7 5 的密度 ,其安装于介质桶上 的调节箱测量管道 ,属于放射性仪表 , 关于该仪表的使用请 参照 《 阿姆德尔 数字浓度计操 作手册 》 。 4 . 4液位计 液位计采 用加拿 大妙声力生产 的 1 0 0型超 声波液位计 ,本控制 系统安装 8台,分别 用于测 量两个 L 4 O 两个 1 . 8 O 两个 1 . 1 一 个2 . O桶的液位,其安装 于桶上 ,且安装 了保护管 。关于该仪表的 使用请参 照 { T H E P R O B E L E V E L M O N I T 0 R 》手册指南 。 4 . 5 加 介 分 流箱 本系统有 4台加介分流箱 , I、 I I 系统各两 台,分流箱可旋转 9 0 。 ,利用转动 的变化完成加介嘴从循环位 置到全 加介位 置。加介分 流箱安装在 1 3 . 8米位置 ,执行器是天津 自动化仪表七厂采用国一 伯 纳德技术关键部件生产 的电动角行程执行器 0 A 一 1 O s D 系列 , 调试位 置4 m A为全部 回高密度介质桶 ,2 0 m A 为全部分到合格介质桶 ,中间 为线 性 分 配 。 4 . 6 液位 分 流箱 本系统有 4台液位分流箱 , I、I I 系统各两台,分流箱可旋转 7 2 。 ,利用转动的变化 完成分 流嘴从循环位置到全分流位置 。液位分 流箱安装在 8 . 4米、1 3 . 8米位置 ,执行器是天津 自动化 仪表七 厂采 用 国一 伯纳德技术关键部件生产的 电动角行程执 行器 A S 一 2 5 s D系列, 调试位置 4 m A为全部回合格介质桶,2 0 m A 为全部分到稀介质桶 ,中 间为 线 性 分 配 。

补连塔选煤厂洗水闭路循环优化与实践

补连塔选煤厂洗水闭路循环优化与实践

补连塔选煤厂洗水闭路循环优化与实践王佳力;董良【摘要】补连塔选煤厂针对1-2煤和2-2煤2套主洗系统存在的跑、冒和煤循环水池工作不正常、水耗量增大等问题,通过扫地水回收、水平衡调整、加药用水调整、1-2煤系统的煤泥水分流处理等措施进行系统优化改造,实现洗水闭路循环.【期刊名称】《陕西煤炭》【年(卷),期】2018(037)004【总页数】4页(P131-133,153)【关键词】清扫水回收;水平衡调整;优化改造;洗水闭路循环【作者】王佳力;董良【作者单位】神东煤炭集团洗选中心补连塔选煤厂,内蒙古鄂尔多斯017209;神东煤炭集团洗选中心补连塔选煤厂,内蒙古鄂尔多斯017209【正文语种】中文【中图分类】TD9460 引言补连塔选煤厂是一座特大型现代化矿井型选煤厂,于1997年10月18建成投产100~25 mm单段跳汰洗选系统,设计规模为4.0 Mt/a。

2005年6月,100~25 mm块煤重介洗选系统扩建工程建成投产,主要入洗1-2煤,系统内清扫用水主要利用沉淀水池澄清水,清扫污水流至厂区外沉淀水池进行回收。

2011年1-2煤清扫水系统改造,水源使用浓缩池循环水,清扫污水由厂内浓缩池回收,基本实现洗水闭路循环。

2013年1月建成2套块煤洗选系统和2套末煤洗选系统,主要入洗2-2煤,并配套建成清扫水系统,水源为浓缩池循环水,清扫污水打回浓缩池回收利用。

补连塔选煤厂生产系统大体分为外煤区域、原煤仓下、筛分车间、1-2煤主洗车间、2-2煤主洗车间、产品仓、装车车间,占地面积约8.5万m2。

该厂共有1-2煤和2-2煤2套单独的水洗系统,其中1-2煤有2个浓缩池,一用一备,一个循环水池;2-2煤有2个浓缩池串联使用,2个事故池做为生产事故使用,一个循环水池,2套水洗系统除用于系统正常生产外,还承担全厂所有系统卫生清扫用水及清扫水的回收净化。

1 系统存在问题自2011年以来,1-2煤水洗系统进行了洗水闭路循环改造及2-2煤水洗系统改扩建后,尚存在一些问题,无法达到全系统水平衡和洗水一级闭路循环,还常常造成环境污染事件。

洗水闭路循环之洗水平衡探讨

洗水闭路循环之洗水平衡探讨
收煤泥 , 澄清水即浓缩机 溢流则进入选煤厂生产 系统循环利用。 对生产车 间跑冒滴漏和冲洗地板等产生的零散 煤泥 水则设集中水 池进行回收。集中水池收集的煤泥水最终进 ^ 煤混水处理系统进行浓缩 和压滤处理,处理后的水也进 入 了生产系统循环利用。 上述洗水闭路循环很 多选煤厂都在使用 ,表面上它在流程中完成
毽闭 选煤厂; 阁 路循环; 洗水 平衡
随着社会 的发展 ,人们的环保意识越来越 强 ,工业企 业也在 自觉 不断地做好环保工作 。在m, l k  ̄业中,选煤厂的主要环境污染是煤泥水
曩0
量等 , 往往难以控制与计量 , 导致生产系统中水量富余。由此可见 ,在 实际生产过程中,洗水的不平衡是绝对的 , 平衡则是相对的。因此 ,一
而解决了物料水分、蒸发渗漏损耗水量等难以计算导致补加 的清水量难
以及时调节问题 。改进后的洗水闭路循环流程图如图 2 所示。
了循环 ,而在实际生产过程中,物料水分是波动的 , 蒸发渗漏损耗水量 也是波动 的, 水系统很难达到水量平衡关系 ( 原煤带入水量 +补加清水 量= 产品带出水量 + 蒸 发渗漏损耗水景 )的要求 , 导致选煤厂在实际生
4 . 2 添 加调 控 生产 水池
调控 浓缩池出现溢流 ,对循环水进行二次澄清时 ,存水能力变弱。
因此需再添加一个生产水池,添加生产水池后,浓缩池二次澄 清水进入 生产水池。另外安排生产补加清水从生产水池处补八。此时将生产水池
水位限定在一定范围,生产补加清水根据浓缩池二次澄清水量的增减来 自动补加 ,因为浓缩池二次澄清水量就是洗水闭路循环 的波动量 ,因此
些选煤 厂达 不到真 正的洗水闭路循 环就 在于它们 的水 系统流程 是僵化 的,没有洗水平衡 的调控手段 ,导致洗水平衡达不到动态平衡 。
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钱家营选煤厂洗水平衡与闭路循环实践
一、引言
选煤厂洗水闭路循环关键在于:
(一)煤泥的充分回收,就是把煤泥水固液彻底分离;
(二)保持洗水平衡。

通过围绕以上两点对选煤厂闭路循环方面进行加强个改善,各科研单位以及生产厂都从工艺、设备、管理更方面着手进行完善,但是由设计资料、资金方面、工艺布置等多个方面的限制导致实践操作中没有取到预期的效果,主要原因是一方面煤泥不能及时收回,使其在系统中集聚,造成洗水浓度增高;另一方面就是由于洗水不能够保持平衡,使局部出现波动。

针对这类问题,钱营洗煤厂通过不断的汲取经验采取了有力的措施,从一开设计建厂到生产管理都取得了很好的成效,在长期的生产过程中坚持高标准、高水准的操作方式,使它在遇到各种突发事件后都能够及时的得到处理,保持洗水平衡、清水洗煤和洗水闭路的循环,使整个工作达到预期的效果。

二、煤泥水工艺流程
钱营洗煤厂设计能力400Mt/a,设计生产时间300d/a,
14h/d,1689年投产,目前实际生产能力超过设计能力的20%。

入洗原煤为1/3焦煤,精美做冶金炼焦煤,采用重介-浮选联合工艺,尾煤采用耙式浓缩机浓缩,压滤机把关回收,洗水闭路循
环。

系统处理能力960t/h,原生煤泥占18%,次生煤泥6%,总煤泥量230 t/h ,主循环水量 2500m3/h,
三、煤泥水流程的特点及其效果
(一)工艺流程设计合理,操作灵活
工艺流程中的主要系统有主循环、主回收系统、浮选尾煤回收工艺、真空泵用水自循环系统和事故防水补水系统等。

浮选尾煤回收工艺是由原来的一段变为两段。

1.一段主要是用来回收粗煤泥;
2.二段通过根据一、二段的要求采用分级设备,进行尾煤回收,确保洗水闭路和循环水浓度保持在控制范围。

煤泥水中对粗煤泥和细煤泥采取的脱水手段是不一样的,对与粗煤泥一般是运用筛网沉降离心机进行脱水,这样能够获取较低水分、并掺入中煤。

对于煤泥而言大部分都被筛网沉降离心机回收,只有少部分是需要浓缩机和压缩机处理的。

而根据市场的选择,浓缩机和压缩机的数量逐步减少并且主要应用在确保澄清水和洗水闭路循环上。

(二)处理能力与缓从能力充足
2台φ45m煤泥浓缩机总面积3180m2,实际处理能力2862 m3/h4台筛网沉降离心机,24个φ350mm分级旋流器,4台308 m2快开压滤机,3台XMZ500/1500型压滤机,总压滤面积2732 m2,2台事故沉淀池,总容积为5400m3,上述设备的配备,使系统具有充足的处理能力和缓冲能力。

(三)保持洗水平衡
在正常起停车系统循环水的起伏、生产中各环节内不均衡的进出水、浮选滞后重介生产时的用水量都导致了系统的总水量出现不平衡的现象以及局部范围的膨胀与收缩。

而面对这种情况,系统一般都会有一定的调节能力,再通过与澄清水浓缩机的调控功能相结合,进行调节,控制水平衡。

在系统工作时能够及时的满足系统的需求,平衡用水量,调节好系统内部的各个平衡,使全厂的闭路循环能够有效的实施。

如:用事故沉淀池储存系统多余水,保存水量,避免水的外排,在闭路循环目标落空后,恢复生产急需大量的洗水时使用,保障系统平衡的同时,又有利于系统的运作。

所以煤泥水系统始终保持平衡,给全厂的闭路循环提供了充分条件。

(四)煤泥水的管理
对煤泥水进行有力的管理是整个闭路循环得以完成的一个基本保证。

主要做法有:
1.加强整体的配合,使系统各个方面都能够相互平衡的发展。

建立完善的管理制度,加强各个分工合作。

2.根据实际情况进行操作,当煤泥进入量增高时,及时调整入洗量,使双方之间相互平衡,在系统出现煤泥集聚时要及时的进行控制,甚至限产、停产,防止出现恶性的循环。

3.浓缩机溢流、澄清水池必须保持清水,确保进入其中的细
泥全部回收
4.严格控制系统清水补加量,除浮沉试验冲洗水、絮凝剂制备用水使用清水外,其余场所全部使用循环水
5.严抓浮选操作管理,最大限度的提高浮选产率,减轻煤泥水系统负担
四、总结
选煤厂的生产实践表明,煤泥水系统是问题多、解决难度大、消耗费用高,对全厂工作效果影响极大,必须高度重视和权力对待的环节。

其核心是系统配套和管理到位。

钱家营洗煤厂工艺流程设计合理,系统配套,运行稳定,调控灵活,适应能力强,充分满足生产的需要,整体效果良好,有力地确保了煤泥厂内回收和洗水闭路循环的实现。

朱天微,女,1986年7月毕业于淮南矿业学院,现任开滦钱家营矿业分公司选煤厂副厂长,高级工程师。

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