碳四资源的综合利用

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碳四分离及综合利用及生物柴油与化工技术

碳四分离及综合利用及生物柴油与化工技术

MTBE吸附蒸馏脱硫技术
吸附蒸馏脱硫溶剂选择:

亲核性——利用硫化物在MTBE与溶剂中不同的相对挥 发度,组成复合溶剂体系,分别对相对挥发度大于1、 小于1、接近1的各组分硫化物进行吸附; 高沸点——易于MTBE蒸馏分离; 高硫容量——溶剂再生循环量小,能耗低;

MTBE吸附蒸馏脱硫技术
吸附蒸馏脱硫溶剂选择:
首套醋酸仲丁酯工业装置特点
九江齐鑫化工建成5万吨/年装置特点:
建设投资6000万元(包括设备、罐区、仪表、土建、 安装等)——投资低 吨醋酸仲丁酯产品能耗:2.5吨1.0MPa蒸汽——能耗低
Beijing Institute of Petro-chemi2012年4月12日投产、2012年12月标定:
1.019 49.824 404.983
1.086 42.079 372.866
7.119 0.417
2.277 0.461
0.352 21.355
17.192
0.369 0.143
0.958
0.758 0.286 8.853 41.938 华北
0.284
0.353 西北
东北
31.602 华南
MTBE中硫化物形态分析
等,因此采用加氢的办法脱硫是不可取的;

从原料碳四中脱硫存在能耗高、装置大、难以实现低 硫MTBE的生产(即小于10ppm);

因此开发MTBE脱硫专业技术势在必行!
开发MTBE脱硫技术
通过MTBE中硫化物形态、物化性质分析,实验 室小试研究,开发出MTBE吸附蒸馏脱硫成套专 有技术
专利号: 102731268A、102898286A、103193603A, 还有相关专利在申报中

碳四综合利用的探讨

碳四综合利用的探讨

炼厂碳四综合利用的探讨刘真温志刚王金波气分MTBE车间目前,碳四烃主要作为工业和民用燃料使用,但近年来,由于原油价格的不断上涨,该资源作为普通燃料销售的经济性值得考虑。

据报道,我国对碳四馏分的利用率约为16%,远比国外低,而美国、日本、西欧等对碳四烃的综合利用率分别为80%、64%、60%;此外,自2004年我国西气东输管线正式开通以来,全国有十多个省市开始使用天然气,这样就使得原来用作燃料的碳四馏分中有一部分被天然气替代,为碳四资源的有效利用创造了条件。

因此,拓展碳四馏分的化工利用,进一步将其加工成为高附加值的产品,具有非常重要的意义。

1 我厂碳四烃的利用现状我厂的液化石油气主要来自FCC装置,脱硫后经气分装置的脱丙烷塔将碳二碳三与碳四分离,分离出的碳四进入MTBE装置,碳四中的异丁烯与甲醇反应生成MTBE(甲基叔丁基醚),剩余未反应的碳四组分作为民用液化气销售。

表1为我厂碳四馏分的组成(m%)。

表1 碳四组分组成从表1可以看出碳四组分中正丁烯(顺丁烯和反丁烯)的含量最高为32.65%(w%),异丁烷含量次之为30.61%(w%),异丁烯为18.68%(w%),正丁烷为10.78%(w%)。

如果按照气分装置在2012年全年产出5.60万吨的碳四计算,那么其中含有1.83万吨的正丁烯和1.71万吨的异丁烷。

目前,我厂仅对异丁烯组分进行了有效利用,碳四的综合利用率仅为18.68%(w%),如果能将正丁烯或异丁烷进行开发利用,碳四的综合利用率可达到50%~82%。

炼厂的经济技术指标会得到进一步地提升。

2 碳四组分的分离实现碳四烃的综合利用,最大的困难在于将碳四烃各组分有效分离以达到规定的纯度要求。

混合碳四烃中的1-丁烯、异丁烯和丁二烯沸点接近,化学性质活泼,需要用特殊方法分离,正丁烷、异丁烷和2-丁烯可以采用普通精馏方法分离。

碳四组分物性表如表2所示。

表2 碳四组分物性2.1 丁二烯的分离由于l,3-丁二烯与1-丁烯的沸点相差仅1.76℃,如采用精馏的方法原料中的丁二烯绝大部分要进入1-丁烯产品中,所以丁二烯的分离可以采用萃取精馏法,根据所用溶剂的不同,分离方法有乙腈法(ACN法)、二甲基甲酰胺法(DMF法)和N一甲基吡咯烷酮法(NMP法)三种。

碳四综合利用项目可行性研究报告

碳四综合利用项目可行性研究报告

碳四综合利用项目可行性研究报告(本文档为word格式,下载后可修改编辑!)目录1 总论 (1)1.1 编制依据 (1)1.2 编制原则 (1)1.3 项目建设的必要性 (2)1.4 建设方案 (3)1.5结论及建议 (5)1.6 装置研究范围、依托条件、实施建议和组织机构 (5)2 市场分析及预测 (8)2.1产品供需分析和预测 (8)2.2原料来源及供应分析 (17)3 工程技术方案 (18)3.1建设规模、工艺流程与产品方案 (18)3.2工艺技术、设备及自动化 (20)3.3建厂地区条件和厂址选择 (46)3.4总图运输及土建 (48)3.6公用工程 (52)3.7辅助生产设施 (63)4 生态环境影响分析 (69)4.1环境保护 (69)4.2劳动安全卫生与消防 (74)4.3能源利用分析及节能措施 (82)4.4水资源利用分析及节水措施 (84)5 投资估算与技术经济分析 (85)5.1投资估算与项目融资 (85)5.2财务分析 (92)附图1: 20万吨/年碳四综合利用项目工艺流程图附图2: 20万吨/年碳四综合利用项目区域位置图附图3: 20万吨/年碳四综合利用项目平面布置图1 总论1.1 编制依据1、某某工业园关于编制“20万吨/年碳四综合利用项目可行性研究报告”的委托书。

2、某某工业园提供的设计基础数据和技术文件。

3、LUMMUS公司提供的有关技术文件。

4、中国石油化工集团公司暨股份公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定》(2005年版)1.2 编制原则l、坚持以市场为导向,以效益为中心,坚持质量、成本、效益原则,以技术的先进性、可靠性、适用性为依托,采用当前世界上最先进的生产工艺,实现技术领先和节能降耗,提高企业竞争力和经济效益,实现社会效益的最大化。

2、坚持以人为本和可持续发展原则,奉行“健康一安全一环保”的理念,认真贯彻国家环保、节能、消防、劳动安全卫生等有关法规。

主体工程与环境保护、降低能耗、安全生产、工业卫生同步考虑,执行十六大提出的“走新型工业化道路”的战略,执行清洁生产、安全生产、循环经济和可持续发展原则,以减少和消除工厂生产对生态环境的不良影响。

混合碳四资源深加工综合利用

混合碳四资源深加工综合利用

Snam工艺
化剂,反应温度50~60℃,产品MTBE的质量分 数>98%,用多个分馏塔分离MTBE和甲醇以及
采用列管式固定床反应器,管内径20 mm,管
长6 m,管外用水冷却,以磺酸型二乙烯苯交联的 聚苯乙烯结构的大网孔强酸性离子交换树脂为催
甲醇 回收甲醇
剩余c。馏分。该工艺的缺点是难以消除反应区
中的热点超温现象,其流程如图5所示。
丁烯的分离技术,介绍了异丁烯的化工利用途径,重点介绍了国内外MTBE的生产工艺技术。
混合碳四(C。)是一种重要的石油化工资源, 主要来自炼油厂催化裂化装置和乙烯蒸汽裂解装
应用,丁二烯通常尽量回收利用,我国c。资源的 化工利用率明显低于主要工业发达国家。我国 c。资源一般有工业利用和分离化工利用2种。 工业利用主要是经过加工生产高附加值的燃料;
图3。 1.2异丁烯的分离 从蒸汽裂解C。中分离出丁二烯之后,可以选 择适当的方法分离异丁烯与1一丁烯。异丁烯与 1一丁烯的沸点仅相差0.6℃,相对挥发度相差 0.017,采用一般的物理方法无法进行分离,故一
C。馏分的化工利用 C。馏分中最具化工利用价值的是异丁烯、正
丁烯和丁二烯,其次是正丁烷和异丁烷。20世纪
备投资少,可靠性好。其工艺流程如图6所示。
万方数据
2012年8月
程正载等.}昆合碳四资源深加工综合利用
43
间的分馏段,反应与分馏交替进行,生成物MTBE
的部分,实现异丁烯的深度转化。精馏塔的上、下 两段分别为精馏段和提馏段,中间为反应段。异 丁烯和甲醇在催化剂床层和精馏塔板上经过多次 反应,一方面将反应生成的MTBE及时分离出来, 破坏可逆反应的平衡状态,使反应不断向生成 MTBE的方向进行;另一方面,反应放出的热量使 部分物料汽化而使反应温度恒定,形成汽一液}昆 相状态,避免出现热点超温现象。该工艺异丁烯 的转化率>99.8%。其工艺流程如图7所示。1

碳四综合利用(国内某设计院)

碳四综合利用(国内某设计院)

碳四综合利用(国内某设计院)1、丁二烯:主要用于生产合成丁苯橡胶;15万吨/年。

2、甲基叔丁基醚(MTBE):作为汽油添加剂,提高汽油辛烷值;提取高纯度异丁烯;10万吨/年。

3、甲基叔丁基醚(MTBE)裂解:生产高纯度异丁烯,异丁烯主要用于生产丁基橡胶、聚异丁烯、甲基丙烯酸酯、叔丁基酚、农药、医药和橡胶助剂;5万吨/年。

4、丁烯1、环氧丁烷等化工产品;24万吨/年。

5、甲乙酮:是重要的工业溶剂,主要用作涂料工业及各种天然树脂和合成树脂的溶剂,在涂料、人造革、胶粘剂、油墨和磁带等工业部门中广泛应用;3万吨/年。

6、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)增塑剂:作为优质增塑剂;10万吨/年。

7、顺酐:主要用于生产不饱和聚酯、涂料和医药等,作为油和脂肪的防腐剂、纸张处理剂等,广泛用于农药、医药、染料、纺织和食品造纸等产品;5万吨/年。

8、甲基丙烯酸甲酯(MMA):7万吨/年。

9、溶聚丁苯橡胶(SBS/SBR):用于生产橡胶、沥清改性剂、胶粘剂等;10万吨/年。

碳四在炼油化工一体化工程中副产物中占有较大的份额,福建炼化一体化项目副产的碳四馏份量较多,且没有进一步利用。

碳四组分派生的产品种类较多,且大多属于高科技、高附加值产品,后续产品在各行各业中起着重要的作用。

该项目投资建设可进一步衍生新的产业链,填补福建省很多空白,为工农业的发展起到积极的推进作用。

碳四馏分即C4馏分。

指含有四个碳原子的烃类混合物。

主要成分有正丁烷、异丁烷、异丁烯、1,3-丁二烯、1-丁烯、2-丁烯(顺式2-丁烯、反式2-丁烯)等。

在化工利用方面,正丁烷主要用于四个方面:①异构化制异丁烷;②裂解制乙烯(见烃类裂解);③催化脱氢制丁烯或丁二烯;④氧化制醋酸、丙酸、顺丁烯二酸酐等。

异丁烷则主要用来与正丁烯、异丁烯进行烷基化反应制成高辛烷值汽油(见石油烃烷基化)。

在苏联,异丁烷还用于催化脱氢制异丁烯。

在美国这一过程是通过异丁烷与丙烯共氧化而实现的(丙烯转化成环氧丙烷,异丁烷则变成叔丁醇,后者很容易脱水生成高纯度异丁烯)。

碳四综合利用操作规程【可编辑全文】

碳四综合利用操作规程【可编辑全文】

可编辑修改精选全文完整版碳四综合利用操作规程1 正常开工和停工 (1)1.1开工条件准备 (1)1.2.1 工艺过程描述; (1)1.2.2 主要操作条件 (3)1.3开工方案及步骤 (4)1.3.1 反应部分开工操作步骤 (4)1.3.2 分馏部分开工操作步骤 (8)1.4停工步骤 (8)1.4.1 反应部分停工操作步骤 (9)1.4.2 分馏部分停工操作步骤 (9)2 紧急事故处理和应急预案 (9)2.1事故处理原则 (9)2.2紧急停工 (10)2.2.1 紧急停工原因 (10)2.2.2 紧急停工原则 (10)2.2.3 步骤 (10)2.3停电事故处理 (11)2.3.1 主操 (11)2.3.2 副操 (11)2.4反应器压力超高事故预案 (11)2.5停循环水 (12)2.6停风 (12)2.7反应进料加热炉炉管破裂 (12)2.8进料中断 (12)2.9DCS操作站死机 (12)3.1晃电 (13)1 正常开工和停工当系统热运工作已经完成,装置可以准备正式开工了。

每一次开车,都有可能不同,这要视前一次停车情况和本次装置运行要求而定。

但是,任何对常规开工程序的变更,都应在主管人员指示下进行,并记录在案。

切记,易燃易爆性气体决不允许轻易送进工艺管线和容器。

如果管线及设备内含有空气,必须用氮气进行吹扫置换。

同样,也不允许空气进入含有易燃易爆性气体管道和设备。

在装置建成的第一次开工时,厂方应成立开工小组,进行管理、协调,以保证各项工作有条不紊地进行。

1.1 开工条件准备装置正式开车前,应再次检查落实各项准备工作,以使问题发生率降至最低,确保开车成功。

开工前应对分析工作进行确认:a. 各种分析方法、手段已按规范要求建立;b. 各种标样建立完毕;c. 各种仪器、器具整理、调校完毕。

试剂、化学品备齐;d.分析人员已安排落实1.2.1 工艺过程描述;碳四异构化是以碳四作为原料,在非临氢的条件下,在一定的温度下,在催化剂的作用下把碳四中正丁烯、反丁烯、顺丁烯,转化为异丁烯。

碳四资源的综合利用

碳四资源的综合利用
这不但浪费新鲜水资源,而且增加了化污排放
量。经过试验认为,装置所用的离心泵不需要冷 却水,而屏蔽泵按其使用说明完全可以用循环水 代替。因此,将屏蔽泵改用循环水冷却,其他离 心泵的冷却水系统停掉。经过一年的运行,所有
泵运转良好,过滤水用量由8 t/h减小到3 3.1.4提高低压蒸汽压力
t/h。
3.2.4缩短开车时间
间因水含量超标,产品不合格。2004年检修时, 将闲置的原碳三装置2台脱硫反应器的脱硫剂 更换为分子筛,作为正丁烯产品脱水器,以降低 正丁烯中水含量。在开车初期,正丁烯中水含量
为70 mg/kg,使用该分子筛脱水器后,仅5 d产品
料自聚等现象。故将低压蒸汽的压力提高到
0.42
MPa,蒸汽用量减少了0.6
t/h。
3.2提高碳四的综合利用
3.2.1
质量就达到合格标准。
3.2.5将叔丁醇装置返回物料进行再利用
改进脱异丁烷塔塔顶压力控制系统
为保证工艺稳定,正丁烯装置的脱异丁烷塔 塔顶原设计有2 m3/h的放空。实际生产中,塔顶 放空量达到3 m3/h,而塔压等幅波动仍达到
在叔丁醇生产中,异丁烯的转化率只能达到 75%~90%,剩余碳四(见表2)包括未反应的异 丁烯和不参加反应的正丁烯全部用作液化气,造 成不必要的浪费。因此,将这部分碳四加入到 MTBE/正丁烯生产装置中,使未反应的异丁烯和 不参加反应的正丁烯得到充分利用,投入仅20
数不小于99.5%的聚合级正丁烯。因碳四馏分
各沸点非常接近,分离困难,因此脱轻塔和脱重
塔需要塔板较多,分别设计为218块和200块;为
便于安装和检修,两塔均设计为双塔串连操作。
3 3.1 2
优化工艺 节能措施
装置特点
3.1.1减小回流量 正丁烯装置开车初期,为保证产品质量,正丁

碳四资源综合利用与碳四分离技术

碳四资源综合利用与碳四分离技术

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应用3—催化裂化
炼厂C4 催化裂化
P-33
丙烯
丙烷 丙烯 MTBE 异丁烯醚化
Etherification
FCC
气体分馏
Gas Fractionation
醚后C4
碳四分离
P-33
丁烷
C4 Separation
丁烯
目标产品:丙烯 碳四分离工艺:两塔流程 碳四分离产品要求:丁烯纯度>95%
3 碳四分离工艺
普通精馏(精密精馏、热耦合、热泵) 能耗高、设备投资大,应用领域正在被压缩
异丁烷 异丁烯+丁烯-1 正丁烷+丁烯-2
Precise Distillation
精密精馏
Precise Distillation
精密精馏
萃取精馏: ACN工艺 MOR+NFM工艺 MEK+NFM工艺
碳四烃综合利用示意图
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据统计,国内醚后碳四下游52.57%应用于 芳构化装置,16.96%用于烷基化装置。
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应用1—甲乙酮
水合尾气 醚后C4 丁烷 丁烯水合 SBA 仲丁醇脱氢
P-33
碳四分离 丁烯
P-33
MEK
C4 Separation
Butene Hydration
P-33
1.MTBE
C4 Separation
Butene Isomerization
正丁烯异构
异丁烯醚化 MTBE
P-33
Etherification
目标产品:MTBE,现有产能514万吨,其中经 异构化工艺的88万吨 碳四分离工艺:两塔流程 碳四分离原料要求:醚后碳四 碳四分离产品要求:丁烯纯度>95%,含氧化 合物<300ppm,含氮化合物<1ppm,硫< 10ppm
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0. 04
100
0. 080 3. 680 0 34. 560 40. 66 10. 680 0 3. 650 0 6. 510 0 ≤0. 001 0
0. 11
0. 07 100
1. 78 2. 51 63. 94 0. 06 5. 78 10. 97 15. 25 ≤0. 070
≤0. 05 ≤0. 05
正丁烯装置是以抽提丁二烯装置的副产物 抽余碳四为主要原料 , 将其中甲醇和异丁烯以 1. 02~1. 05∶1. 00 (摩尔比 )混合 ,在磺酸性离子 树脂催化剂作用下生成 M TBE。该反应为可逆放 热反应 。装置设计为 2台保护反应器和 1台预反 应器 ,反应器中均装有催化剂 ,去除原料中的有 害杂质 ,同时促进异丁烯与甲醇进行反应 。反应 放出的热量采用外循环取热的方式带走 ,操作条 件为 : 45~65 ℃, 1. 4~1. 5 M Pa。两段反应后 ,当 异丁烯转化率达 88%以上 (实际为 90% ~94% ) 时 ,将混合物加入到催化精馏塔中 ,物料中未反 应的异丁烯与甲醇继续反应 ,生成物 M TBE与未 反应物不断进行精馏 、分 离 , 直 到 异 丁 烯 的总转
M TB E 水 未知 合计
表 1 抽余碳四 、醚化后剩余碳四及成品正丁烯的组成及质量分数
%
抽余碳四
设计值
实际值
醚化后剩余碳四
设计值
实际值
成品正丁烯
设计值
实际值
1. 006 1. 308 3 36. 207 43. 45 3. 269 5 6. 113 2 8. 640 3 0. 003 8
0. 000 7
为避免抽提装置侧线塔回流槽的乙烯基乙 炔浓度超标 (不能超过 35% , 否则有爆炸的危
险 ) ,原来一直由抽提装置一萃塔顶向炔烃闪蒸塔 塔顶气相管线补加抽余碳四来稀释炔烃 ,稀释后变 成价格较低的回收废碳四 (抽余碳四与回收废碳 四价格差在 2 000元 / t以上 ) ,而正丁烯装置却因 缺乏原料在低负荷下运转。为多产 MTBE和正丁 烯 ,将正丁烯精馏塔塔釜副产碳四 (顺 - 2 - 丁烯 、 反 - 2 - 丁烯、丁烷 )替换抽余碳四以稀释炔烃 ,从 而增加了抽余碳四量。以每月 300 t的稀释量计 算 ,每年可多产 MTBE 2 424 t,多产正丁烯 1 007 t。 3. 2. 3 配制相关返料管线
≤0. 004
≤0. 001 ≤0. 02 0
100
化率达到 99. 8% ~99. 9%。最终在塔釜得到质 量分数为 99. 8%的 MTB E产品 ;塔顶得到未反应 的丁烷 、正丁烯 、2 - 丁烯以及微量异丁烯 (质量 分数为 0. 18% )和过量的甲醇 。塔顶未反应物用 水进行液 - 液萃取后除去甲醇 。 1. 2. 2 正丁烯
第 23卷 2005年
第 11月
6 期 P石e troch化em
技术 ical Techno
与 logy &
应 App
lica用tion Vo l. N23o v. N2o0. 065
工业技术 ( 456~459)
碳四资源的综合利用
梅菊美 1 ,戴旭东 1 ,贾自成 23
关键词 :碳四 ;甲基叔丁基醚 ;正丁烯 ;综合利用 中图分类号 : TQ 221. 22 文献标识码 : B 文章编号 : 1009 - 0045 (2005) 06 - 0456 - 04
以轻柴油为原料 ,在高温裂解制乙烯时 ,联 产碳四中丁二烯质量分数为 48% ~52% ,异丁烯 质量分 数 为 15% ~ 18% , 正 丁 烯 质 量 分 数 为 12% ~14% ,另外还含有丁烷 、2 - 丁烯和少量的 碳三 、碳 五 以 及 对 聚 合 有 害 的 炔 烃 (乙 烯 基 乙 炔 ) 。随着兰州石化乙烯装置的扩能改造 ,联产 碳四产量也将相应地增加 ,为了充分利用碳四资 源 ,除对 20世纪 70 年代初建成碳四抽提丁二烯 装置进行改造外 ,又于 20世纪 90年代 ,分期建成 了甲基叔丁基醚 (M TBE) /正丁烯联合生产装置 、 叔丁醇生产装置 ,这几套装置有机地形成了一个 综合利用碳四的完整体系 ,碳四综合利用率达到 84%以上 。
1 装置概况 ① 1. 1 碳四抽提丁二烯
乙腈法碳四抽提丁二烯装置始建于 1971年 , 经过多年的改造 ,丁二烯由原设计的 12. 5 kt/ a增 加到 4510 kt/ a,成品丁二烯的质量分数由 99. 0% 提高到 99. 5%以上 ;抽余碳四中 ,正丁烯和异丁 烯质量分数高达 72%以上 (见表 1) ,丁二烯质量 分数由 0. 8%下降到 6 ×10 - 6以下 [ 1 ] ,萃取碳四中 乙腈质量分数降低到 5 ×10 - 6以下 ,这样不仅减 少了丁二烯损失 ,而且为后续的正丁烯装置提供
了合格的原料 。 1. 2 M TBE和正丁烯
为合理利用碳四资源 , 1997 年建成了年产 8 k正t 丁烯和 15 kt M TBE的联合生产装置 ,并于 同年 10月投产 [ 2 ] 。同时 ,利用异丁烯与水直接 合成叔丁醇 ,并采用逆流水合工艺 ,使叔丁醇进 一步脱水生成无水叔丁醇 。 1. 2. 1 M TBE
进行 ,因此混相反应精馏使异丁烯的转化率高达 99. 8% ~99. 9% ; 另一方面 ,醚化反应放出的热 量及时被部分物料气化吸收 ,从而使反应温度稳 定 ,避免出现超温现象 ,精馏分离的物料气化吸 收了部分反应热而减小了塔釜加热蒸汽的用量 。
其技术特点为 :化学反应和精馏分离在一台 塔内进行 ,异丁烯转化率高达 99. 8% ~99. 9%。 2. 2 超精密精馏技术
在 M TBE生产装置中 ,原设计异丁烯经一 、
·458·
石 化 技 术 与 应 用 第 23卷
二段反应器后 ,转化率达到 88%以上时即可进入 反应精馏塔 。实际生产中 ,异丁烯只经过一段反 应后 ,转化率就达到 94% ,过高的转化率导致物 料在精馏塔内发生的副反应增多 , M TBE产品质 量受到影响 ,二段反应器作用很小 。为此 ,本工 作对一 、二段保护反应器流程进行了改进 : 两段 反应 器 既 可 串 联 , 又 可 并 联 相 互 备 用 。投 资 5 000元改进后 ,一段反应完全可以满足不同生 产负荷的要求 ,每年可节约催化剂 1. 2 t,节约循 环水 16 kt,节约电 1. 3 ×104 kW ·h。 3. 1. 3 改变泵的冷却用水
100
0. 04 9. 10 55. 61 0. 08 22. 63 5. 62 6. 52 < 0. 002
0. 40 100
≥99. 00 ≤0. 50 ≤0. 40 ≤0. 10
≤0. 012
≤0. 000 5 ≤0. 001 ≤0. 001 ≤0. 002 5
100
99. 89 0. 03 0. 08
正丁烯装置开车初期 ,为保证产品质量 ,正丁 烯精馏部分的脱异丁烷塔和正丁烯精馏塔均采用 较大回流量 ,二者分别为 25. 0 m3 / h和 24. 0 m3 / h。 随着工艺技术的稳定 ,将此回流量逐渐减至 (抽余 碳四加料量为 1. 650 t/ h) 11. 0 m3 / h和 11. 5 m3 / h。 目前扩能改造后 ,在 115%的生产负荷 (抽余碳四 加料量为 4. 158 t/ h)下 ,回流量分别为 30. 3 m3 / h 和 25. 4 m3 / h,有效地降低了装置能耗。 3. 1. 2 改变反应器流程
为保证工艺稳定 ,正丁烯装置的脱异丁烷塔 塔顶原设计有 2 m3 / h的放空 。实际生产中 ,塔顶 放空 量 达 到 3 m3 / h, 而 塔 压 等 幅 波 动 仍 达 到 13 % 。造成塔顶塔 压 大 幅 度 等 幅 波 动 的 原 因 可 能是由于塔压测压点设计在容积为 21 m3 的回流 罐上 ,使塔顶塔压测量和调节严重滞后所致 。因 此 ,将测压点移至塔顶气相管线上 。改进后 ,塔 顶塔压波动在 0. 7%以下 ,系统操作稳定 ,塔顶放 空全部关闭 ,并将原来放空的这部分物料送至废 碳四罐中 。这样年减少放空损失 390 t,装置收率 提高了 1. 53%。 3. 2. 2 用废碳四稀释抽提装置炔烃
装置采用齐鲁石化公司研究院混相催化精 馏和超精密精馏技术 。该技术由兰州石化公司 与齐鲁石化研究院联合开发 ,是国内第一套采用 国产化技术生产 M TBE和聚合级正丁烯的装置 。 其技术特点为 :脱轻 、脱重组分分别采用 2 塔串 联操作 。
3 优化工艺 3. 1 节能措施 3. 1. 1 减小回流量
① 收稿日期 : 2005 - 02 - 04;修回日期 : 2005 - 08 - 18 作者简介 :梅菊美 ( 1966—) ,女 江苏丹阳人 ,学士 ,工程师 。 3 通讯联系人 。
第 6期 梅菊美等 1碳四资源的综合利用
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组分名称
碳三 异丁烷 1 - 丁烯 异丁烯 正丁烷 顺 - 2 - 丁烯 反 - 2 - 丁烯 1, 3 - 丁二烯 1, 2 - 丁二烯 乙腈 甲醇
2 装置特点 2. 1 混相反应精馏技术
采用齐鲁石化公司研究院开发的混相反应 精馏技术 (简称 MRD - B ) [ 3 ] : 精馏塔的上 、下两 段分别为精馏段和提馏段 ,中间为反应段 ,在反 应段内设有 10 多个小的固定床层 ,将催化剂直 接散装在床层中 ,每 2 个床层之间设计安装了 2 层浮阀塔板 。异丁烯与甲醇经过多次在催化剂 床层和精馏塔板上的反应 —精馏 —反应 ,一方面 将反应生成的 M TBE与未反应物及时分离 ,破坏 了化学平衡 ,以利于醚化反应不断向主反应方向
(1. 中国石油兰州石化公司 合成橡胶厂 ,甘肃 兰州 730060; 2. 中国石油兰州石油化工工程公司 ,甘肃 兰州 730060)
摘要 :对乙烯联产碳四馏分中异丁烯 、正丁烯进行了综合利用 。异丁烯与甲醇合成甲基叔丁基醚 (M TBE) ,与水直接水合生产叔丁醇 ,经精密精馏分离出高纯度正丁烯 。介绍了 M TBE /正丁烯联合生产 装置的工艺特点 ,并通过优化工艺提高经济效益 。结果表明 ,正丁烯装置经改造后 ,能够满足 40% ~ 120%的生产负荷要求 ;对脱异丁烷塔塔顶压力控制方法的改进 ,使装置的总收率提高了 1. 53% ;在醚 后碳四流程中增加了碱洗系统 ,这样可减少酸性物料对装置的腐蚀 ;正丁烯装置的运行 ,使裂解碳四的 综合利用率由原来的 49. 3%提高到 81. 05% ;采取改用稀释剂以及将叔丁醇装置返回的碳四进行再利 用措施后 ,裂解碳四的综合利用率又提高到 84. 1%。
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