加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例精编版

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某CASS工艺污水厂一级A提标改造设计

某CASS工艺污水厂一级A提标改造设计

某CASS工艺污水厂一级A提标改造设计某CASS工艺污水厂一级A提标改造设计一、引言随着工业的快速发展和城市人口的增加,污水处理成为一项重要的环境工程,而提高污水处理厂的处理效率和水质达标程度成为一种迫切需求。

本文以某CASS工艺污水厂为例,针对其现有处理工艺存在的问题,进行一级A提标改造设计。

二、现有工艺存在问题1. 污水进水COD和氨氮浓度较高,影响后续处理工艺的正常运行。

2. 沉淀池和好氧池混凝剂投加不均匀,形成污泥浓度不稳定。

3. 滤池的滤料损坏较多,滤水效果下降。

4. 二沉池效率较低,出水悬浮物浓度超标。

三、改造设计方案1. 前处理工艺优化针对污水进水COD和氨氮浓度较高的问题,增加预处理单元,加装网格格栅和沉沙池,提高初级沉淀效果,有效去除悬浮物和大颗粒污染物。

2. 混凝沉淀工艺改进优化混凝剂投加系统,采用自动控制设备,实现混凝剂的均匀投加,提高混凝效果。

加大沉淀池容积,延长停留时间,提高污泥沉降效率。

采用曝气系统改良好氧池设计,增加氧的供给,改善好氧条件,减少污泥的产生。

3. 滤池滤料更换与清洗定期对滤池滤料进行更换和清洗,确保滤料的完整性和正常运行,提高滤水的质量。

4. 二沉池改造优化二沉池的结构和设计,通过改造增大沉淀池的面积,增加污水的停留时间,提高沉降效果。

加装污泥回流系统,使得污泥与水体充分接触,提高沉降效率。

四、改造方案实施1. 各项部件采购根据改造设计,采购所需要的设备和配件,确保质量和数量达到要求。

2. 停产、拆除与改造停止生产,进行污水处理厂的拆除和改造工作。

对已有设备和管道进行拆除,基础设施重新布置。

3. 新设备安装与调试新购设备按照设计方案进行安装,在安装完毕后进行系统的调试和运行试验,确保设备和工艺的正常运行。

4. 试运行与调整在改造完成后,对整个工艺进行试运行和调整。

根据实际情况调整运行参数,使得处理效果达到设计要求。

五、预期效果与建议通过CASS工艺污水厂一级A提标改造设计,预计能够达到以下效果:1. 污水处理效率提高,各项指标达到国家一级A标准。

磁混凝工艺在山东某污水处理厂提标改造中的应用

磁混凝工艺在山东某污水处理厂提标改造中的应用

磁混凝工艺在山东某污水处理厂提标改造中的应用磁混凝工艺在山东某污水处理厂提标改造中的应用污水处理是保障人类生活环境健康的重要环节之一,而山东某污水处理厂作为当地的主要处理中心,其水质提标改造尤为重要。

磁混凝工艺作为一种新型的处理方法,在提高水质、减少污染物排放方面表现出一定的优势。

本文将从工艺的原理、应用效果、经济性等方面,探讨磁混凝工艺在山东某污水处理厂提标改造中的应用情况。

首先,磁混凝工艺是指通过磁力作用,使污水中的悬浮物和胶体颗粒聚集成大颗粒,便于沉淀和过滤,从而达到净化水质的目的。

这种工艺主要通过磁场产生的磁力作用增加了污水中颗粒物之间的吸附力,使得颗粒聚集速度加快。

同时,磁混凝还可以改变水中颗粒物表面的电荷性质,增强颗粒物之间的相互作用力,进一步促进颗粒的聚集沉淀。

相较于传统的化学混凝工艺,磁混凝工艺在减少化学药剂的使用、降低处理成本方面具有显著的优势。

在山东某污水处理厂的提标改造中,磁混凝工艺得到了广泛的应用。

首先,通过引入磁混凝工艺,污水处理厂能够在相同处理时间内提高处理效率,减少处理周期。

这是因为磁混凝工艺能够快速凝聚悬浮物和胶体颗粒,使得处理时间缩短,提高了污水处理厂的处理能力。

其次,磁混凝工艺在减少污泥产生、降低能耗方面也具有明显的效果。

由于磁混凝能够使颗粒物聚集成大颗粒,有效减少了污泥的产生量。

同时,相较于传统的混凝工艺,磁混凝工艺无需添加过多的化学药剂,减少了能耗。

此外,在经济性方面,磁混凝工艺也具备一定的优势。

山东某污水处理厂的磁混凝设备通过优化设计,使得投资成本相对较低。

而且,由于磁混凝工艺减少了化学药剂和污泥处理的成本,整体运行成本也随之降低。

因此,磁混凝工艺在经济性上比传统工艺更具有可行性和持续性。

然而,磁混凝工艺在应用过程中也存在一些挑战和限制。

首先,不同水质特征的污水可能对磁混凝工艺的适应性不同,需要根据具体情况进行优化。

其次,磁混凝工艺需要引入适当的磁场设备,可能会增加设备的维护和运行成本。

M+FLO磁混絮凝磁分离污水厂预处理应用案例

M+FLO磁混絮凝磁分离污水厂预处理应用案例

M+FLO磁混/絮凝磁分离污水厂预处理应用案例青岛水务即墨西部污水处理厂污水主要来源为周边工业废水和生活污水,一期设计处理能力为3万吨/天,主体工艺流程为(M+FLO磁絮凝沉淀池为新增加):
进水水质为:
出水排放标准:GB18918-2002 一级A
由于目前实际污水量增加至43000m3/d,已超出原一期设施的处理能力。

经多个方案评估和现场中试,选择了青
岛太平洋化工装备公司M+FLO磁
絮凝沉淀池净水系统对原水进行
分流预净化处理,有效降低了原系
统处理负荷,在水量增加较多的情
况下,仍然保证了出水达标排放。

该项目总包商为天津海之皇科技
公司。

磁絮凝沉淀池出水实测数值及系统运行消耗指标如下:
PAC≤50mg/l PAM≤1.2mg/l磁粉≤5mg/l 电耗≤0.02kw.h/m3 附件:磁絮凝磁分离典型应用工程案例。

设计案例 - “MBBR+磁混凝”组合工艺提标改造工程设计与运行效果

设计案例 - “MBBR+磁混凝”组合工艺提标改造工程设计与运行效果

设计案例| “MBBR+磁混凝”组合工艺提标改造工程设计与运行效果本文以浙江某工业废水污水厂升级改造为例,分析了“MBBR+磁混凝”组合工艺用于工业废水的提标改造过程,为工业废水的提标提量提供了设计和改造思路。

01 项目概况浙江省某污水处理厂,原处理水量为3万m3/d,生化段采用分点进水AAO工艺,具备脱氮除磷能力,尾水通过加氯消毒后排放,剩余污泥经脱水后统一运送至电厂干化焚烧。

原出水COD、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)二级标准,NH3-N、TN和TP执行一级B标准。

改造后污水厂处理量由3万m3/d提升至4万m3/d,出水水质全部达到一级A标准。

该污水厂服务范围内有大量工业企业,企业采用“企业预处理+纳管集中处理排放”为主的工业废水治理模式,其生产废水经过各自预处理后排入污水处理厂进行终端处理。

改造后新增部分工业预处理废水,废水来源为污水厂服务范围内的两家纺织厂和两家印染厂,纺织废水水量约为5 700 m3/d,印染废水水量约为2 700 m3/d;新增工业废水经集中预处理后排入污水厂,预处理后出水水质和污水厂原进水水质相当。

注:括号外数值为水温>12 ℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标02 技术路线与设计方案2.1 改造难点升级改造面临的主要问题有以下三点。

(1)提标+提量。

增加1万m3/d工业污水,部分指标从二级直接提升至一级A,升级改造难度大。

(2)原工艺抗冲击能力弱。

进水以工业废水为主,水质波动较大,进水CODCr浓度最高为550 mg/L,TN浓度为53.7 mg/L,进水水质冲击负荷增大时,出水COD、TN浓度迅速升高,不能稳定达标,抗冲击性能较差。

(3)无扩建用地。

厂内用地已饱和,无生化池扩建用地,需充分挖掘现有生化池处理能力。

2.2 工艺方案确定原则针对现状工艺处理效果,工艺方案确定时遵循以下原则。

(1)根据进水水质特点,针对现状工程处理能力的不足,以及出水水质要求的提高,结合工程的实际需要,采用抗冲击负荷能力强,且具有强化脱氮除磷效果的生化处理工艺,提高水质达标的稳定性和可靠性。

加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例资料

加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例资料

加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例目前,国内污水处理厂一级A提标改造深度处理常用工艺有高效斜管沉淀池+滤池(或活性砂滤池);威立雅Actiflo微砂絮凝沉淀池净水系统和最近由华北院、上海院、北京院、天津院、东北院等主推的M+FLO加磁絮凝沉淀澄清池净水工艺,三种工艺比较M+FLO沉淀池以占地小、工程造价低、运行费用低、出水效果好且耐冲击(出水指标稳定)等优势,已成为污水处理厂一级A 提标改造深度处理工艺的首选方案。

其运行消耗指标为:混凝剂PAC: 25-35g/m³助凝剂PAM(阴离子):0.5-0.8g/m³磁粉消耗: 1.0g/m³电耗: 0.015-0.02KW·h/m³加磁絮凝净水技术由美国麻省理工皮特博士等在90年代初针对污水深度处理化学除磷而开发(化学法除磷中形成的铝、铁等磷酸盐沉淀性能很差,常规沉淀池分离困难),并获得美国环保署推广,美国剑桥水务皮特博士等于2006年在中国青岛设立公司推广加磁絮凝净水技术,限于当时国内尚未严格执行一级A排放标准,无需生化后污水的深度处理,故最初未能应用于市政和工业园污水处理厂,主要用于了油田、石化、食品、化工等的工业污水处理。

青岛太平洋化工装备公司作为中国最早参与美国剑桥水务磁混凝净水技术装备的开发合作者,历经十年并通过20多个M+FLO加磁絮凝净水项目的设计/制造/安装/调试和持续改进,至今已有数十项技术改进并申报了部分相关专利,包括加磁快混絮凝系统;超高速斜管沉淀池系统;磁粉污泥回流系统;磁粉污泥剪切和分离回收系统;药剂制备投加系统;控制系统,特别是最关键的磁粉回收率≥99.5%(或磁粉损耗率≤1g/m³)已远优于美国技术,磁泥絮体剪切机也有重大改进,具有剪切和破碎离散双重作用,其优点是磁粉污泥离散效果好/低转速/长寿命。

●案例一:石油化工废水处理提标改造/深度处理中石化齐鲁炼油厂废水一级A提标改造/深度处理,污水来源为炼油厂综合废水,目标去除污染物为:SS、COD。

提标改造高效磁混凝沉淀池工艺包

提标改造高效磁混凝沉淀池工艺包

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(word完整版)加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例

(word完整版)加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例

加磁混凝沉淀池用于一级A提标改造典型案例目前,国内污水处理厂一级A提标改造深度处理常用工艺有高效斜管沉淀池+滤池(或活性砂滤池);威立雅Actiflo微砂絮凝沉淀池净水系统和最近由华北院、上海院、北京院、天津院、东北院等主推的M+FLO加磁絮凝沉淀澄清池净水工艺,三种工艺比较M+FLO沉淀池以占地小、工程造价低、运行费用低、出水效果好且耐冲击(出水指标稳定)等优势,已成为污水处理厂一级A提标改造深度处理工艺的首选方案。

其运行消耗指标为:混凝剂PAC: 25-35g/m³助凝剂PAM(阴离子):0.5—0。

8g/m³磁粉消耗: 1。

0g/m³电耗: 0.015—0.02KW·h/m³加磁絮凝净水技术由美国麻省理工皮特博士等在90年代初针对污水深度处理化学除磷而开发(化学法除磷中形成的铝、铁等磷酸盐沉淀性能很差,常规沉淀池分离困难),并获得美国环保署推广,美国剑桥水务皮特博士等于2006年在中国青岛设立公司推广加磁絮凝净水技术,限于当时国内尚未严格执行一级A排放标准,无需生化后污水的深度处理,故最初未能应用于市政和工业园污水处理厂,主要用于了油田、石化、食品、化工等的工业污水处理。

青岛太平洋化工装备公司作为中国最早参与美国剑桥水务磁混凝净水技术装备的开发合作者,历经十年并通过20多个M+FLO加磁絮凝净水项目的设计/制造/安装/调试和持续改进,至今已有数十项技术改进并申报了部分相关专利,包括加磁快混絮凝系统;超高速斜管沉淀池系统;磁粉污泥回流系统;磁粉污泥剪切和分离回收系统;药剂制备投加系统;控制系统,特别是最关键的磁粉回收率≥99。

5%(或磁粉损耗率≤1g/m³)已远优于美国技术,磁泥絮体剪切机也有重大改进,具有剪切和破碎离散双重作用,其优点是磁粉污泥离散效果好/低转速/长寿命。

●案例一:石油化工废水处理提标改造/深度处理中石化齐鲁炼油厂废水一级A提标改造/深度处理,污水来源为炼油厂综合废水,目标去除污染物为:SS 、COD 。

MBBR+磁混凝在华南某污水厂提标改造工程中的应用

MBBR+磁混凝在华南某污水厂提标改造工程中的应用

MBBR+磁混凝在华南某污水厂提标改造工程中的应用发布时间:2021-03-17T10:16:29.693Z 来源:《基层建设》2020年第28期作者:翟伟奇[1]*,莫银锦[1],廖伟文[2],郑临奥[3] [导读] 摘要:华南某污水厂一期设计规模5×104 m3/d,于2020年进行提标改造,要求出水达到一级A及地方标准的较严值。

1.北京市市政工程设计研究总院有限公司广西分院,广西南宁 530000;2.中国市政工程华北设计研究总院有限公司广西分院,广西南宁530000;3.青岛思普润水处理股份有限公司,山东青岛 266555摘要:华南某污水厂一期设计规模5×104 m3/d,于2020年进行提标改造,要求出水达到一级A及地方标准的较严值。

污水厂面临进水水质高、冲击性强、占地受限等问题,本着因地制宜、投资与运行兼顾的原则,选择MBBR工艺对生化池进行原位升级改造,以实现NH4+-N、TN的高效去除,采用磁混凝沉淀池去除TP、SS,工程总投资约2800万元。

改造后污水厂出水稳定达标,抗冲击性能能力大幅提升,具有良好的社会经济环境效益,为类似污水处理厂升级改造提供借鉴和参考。

关键词:提标改造;移动床生物膜反应器;磁混凝;冲击中图分类号:X703 文献标识码:C 文章编号: Application of MBBR and Magnetic Coagulation for Retrofitting and Upgrading of a wastewater treatment plant in Sorth China ZHAI wei-qi[1], Mo yinjin[1],Liao weiwen[2],ZHENG Lin-ao[3] (1.GuangxiBranch ofBeijing General Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd., Nanning 530000, China; 2.Guangxi Branch ofNorth China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.,Nanning530000,China;3.Qingdao Spring Water Treatment Co. Ltd.,Qingdao 266555,China)Abstract:The total treatment scale of a wastewater treatment plant in the South China was 5×104 m3/d, the effluent was required to meet the stricter standard between the first grade A criteria andlocal water pollutant emission limitationafter the upgrading and reconstruction in 2020.The wastewater treatment plant wasexposedto problems includinghigh influent water quality, strong impact and limited land occupation. Based on the principle of adjusting measures to local conditions, considering investment and operation, MBBR Process was selected to upgrade the biochemical tank in-situ to realize full removal of NH4+-N and TN. The magnetic coagulation sedimentation tank was used to remove TP and SS, and the total investment of the project was about 28 million yuan. After the retrofitting, the effluent of the wastewater treatment plant reached the standard stably, and the impact resistance performance was greatly improved. The retrofitting project showed good social, economic and environmental benefits, pro vided reference for upgrading and retrofitting of similar sewage treatment plants. Key words:Retrofitting;MBBR;magnetic coagulation;impact 1项目概况1.1项目背景华南某污水处理厂设计总规模10×104 m3/d,分两期建设,一期5.0×104 m3/d于2011年建设完成并投入使用,出水《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准及地方标准的较严值较严者进行考核,二期5.0×104 m3/d为远期规划目前尚未实施。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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