托电公司4号炉低NOx燃烧器改造与分析
低氮燃烧技术在蒲洲电厂的改造应用

低氮燃烧技术在蒲洲电厂的改造应用摘要:伴随我国工业化的快速发展,nox的排放总量也呈逐年上升的趋势,如此便造成了环境污染的不断加剧,因此有效控制nox 的排放量已势在必行。
为此,在低氮燃烧技术的基础上,通过对蒲洲发电锅炉设备现状的概述,阐述了低氮燃烧技术在蒲洲发电锅炉设备改造中的应用,并提出了相应的对策。
关键词:低氮燃烧技术;蒲州电厂;改造;应用为了我国的可持续发展,有效保护环境,控制氮氧化合物的排放量,提高其排放标准已是大势所趋,尤其是近年来我国兴建的多家大型火力发电企业,已经成改造的关键。
鉴于当前众多发电企业在炉燃料系统中所使用的先进的氮燃烧技术现状,本文以蒲洲发电锅炉改造为例,阐述了其应用价值和注意事项,以供参考。
1 低氮燃烧技术介绍低氮燃烧技术,即保证燃烧中氧化而成的氮化合物较低的技术,低nox燃烧技术投资低,且有较好的效果与运行经验,特别是低氮氧化物燃烧器与空气分级燃烧的联合使用,效果更佳;烟气脱硝技术中scr和sncr具有较多的商业化运行业绩,且脱硝效率较高。
一般,由燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600-800℃时就会生成燃料型。
在生成燃料型nox过程中,首先是含有氮的有机化合物热裂解产生n,cn,hcn和等中间产物基团,然后再氧化成nox。
由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型的形成也由气相氮的氧化(挥发份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)两部分组成。
主要影响因素燃料中的氮和挥发份含量、温度、过剩空气系数等。
低氮燃烧技术中可分为3个关键点:1、主燃烧器区域的过量空气系数的选择,要取得一定的nox排放值,对不同容量大小和燃用不同煤质的机组,主燃烧器区域的过量空气系数会有所不同,但都有一个最佳的过量空气系数值。
2、sofa燃烧器离主燃烧器区域的距离,nox的生成量与sofa离主燃烧区域的距离成反比关系,但sofa离主燃烧区的距离越大,锅炉飞灰含碳量会有一定程度的增加。
600MW锅炉低NO_x燃烧器改造后汽温调整

411 锅炉设备概述台山电厂2号机组600MW亚临界锅炉系上海锅炉厂有限公司设计制造,配用中速磨煤机正压直吹式制粉系统,单炉膛Π型露天布置,全钢悬吊结构,采用四角切向燃烧方式,出渣设备为机械除渣。
锅炉燃烧器采用四角布置,共24只切向燃烧摆动式,分6层布置,每层设置4只燃烧器。
在顶部燃烧器上方各设一层燃尽风和辅助风喷口。
煤粉喷口、二次风喷口、燃尽风喷口均可上下摆动,用以调节再热汽温。
一组燃烧器共有14个喷嘴,其中6个煤粉喷嘴和7个二次风喷嘴间隔布置,最上面有1个燃尽风喷嘴作为控制NO x 生成的主要措施。
为了更好地组织燃烧和保护煤粉喷嘴,二次风中的一部分作为煤粉喷嘴的周界风,其余由各二次风喷口送入炉膛。
燃烧器自下而上布置依次为:FF、F、EF、E、DE、D、CD、C、BC、B、AB、A、AA、OFA。
2 改造后燃烧器概述厂家采用高级复合式空气分级低NO x 燃烧技术的改造方案。
保持原制粉系统与煤粉管道布置不变,现有的4个主燃烧器(含水冷套)进行整体更换。
主风箱设有6层WR煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风。
在每相邻2层煤粉喷嘴之间布置有3层辅助风喷嘴,其中包括上下2只偏置的辅助风喷嘴(CFS)和1只直吹风喷嘴。
在主风箱顶端设有2层紧凑燃尽风喷嘴(COFA),在主风箱底端设有2层二次风喷嘴。
在主风箱上部布置有两级高位燃尽风(SOFA)燃烧器,每级包括3层可水平摆动的高位燃尽风(SOFA)喷嘴。
3 改造后产生的问题燃烧器改造后,2号炉存在再热汽温明显偏低的问题,尤其是在变负荷过程中再热汽温下降较快。
原设计ECR工况下再热蒸汽出口温度可达541℃(改造前能够达到设计值)。
改造后,ECR工况下,高侧再热蒸汽出口温度仅525℃,低侧不到510℃。
不但左右两侧形成了更加明显的偏差,而且严重影响了机组的综合效率。
4 燃烧调整试验4.1 试验调整手段在通过燃烧器摆角调整,找出摆角与汽温的特性关系;在吹灰频率减少时,观察炉膛沾污系数变化对再热汽温的影响;在吹灰频率减少时,观察炉膛沾污系数变化对排烟温度的影响;不同磨煤机组合方式运行对再热汽温的影响;氧量与再热汽温的关系;通过对改造的CFS、COFA、SOFA二次风门调整,找出辅助风与汽温的特性关系。
北京巴威“W”型火焰锅炉低氮燃烧器改造探讨

北京巴威“W”型火焰锅炉低氮燃烧器改造探讨王波;赵雄【摘要】为了满足环保对锅炉烟气氮氧化物(NOx)排放浓度的要求,贵州黔西、黔北两家电厂对北京巴威“W”型火焰锅炉进行燃烧器改造,通过冷态空动场试验及热态燃烧调整等现场试验数据,说明此次低NOx燃烧器的改造取得了成功,并为今后的类似改造提供了参考依据.【期刊名称】《贵州电力技术》【年(卷),期】2017(020)002【总页数】15页(P15-28,9)【关键词】低NOx燃烧器;OFA燃尽风;燃烧调整【作者】王波;赵雄【作者单位】中电投贵州金元集团股份有限公司,贵州贵阳550001;贵州电网有限责任公司电力科学研究院,贵州贵阳550002【正文语种】中文【中图分类】TK22北京巴布科克·威尔科克斯有限公司(以下简称北京巴威公司)是国内首家合资电站锅炉制造企业,该公司制造生产的电站锅炉在我国具有广泛的应用。
在贵州电力系统内,黔北电厂1号、2号机组和黔西电厂3号、4号机组均为北京巴威公司制造生产的“W”型火焰亚临界压力中间一次再热自然循环汽包炉。
黔北电厂1号、2号机组于2003年建成投产,黔西电厂3号、4号机组于2006年建成投产。
随着我国环保政策的不断完善,控制氮氧化物(NOx)排放浓度已经列入国家污染控制约束指标体系,根据国家颁布的《火力发电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,火电机组的NOx排放浓度不得超过100 mg/Nm3(折算到O2=6%),而采用“W”型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003年12月31日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉,NOx排放浓度不超过200 mg/Nm3(折算到O2=6%)。
自2014年7月1日起,现有火力发电锅炉的NOx排放浓度限值按新标准执行。
由于投产时间较早,黔北电厂和黔西电厂的“W”型火焰锅炉在实际运行中,省煤器出口的NOx排放浓度已达到1 100~1 200 mg/Nm3(折算到O2=6%),要想满足环保要求,进行脱硝改造势在必行。
低NOx燃烧技术在我国燃煤电站锅炉中的应用

低NOx燃烧技术在我国燃煤电站锅炉中的应用摘要本文对电站锅炉中常用的低NOX燃烧器的结构特点、降低NOX排放的原理以及应用情况进行了介绍。
通过对我国燃煤电站锅炉NOX生成机理及影响因素的研究,提出了相应燃烧或烟气净化等综合治理措施,达到降低NOX 排放的目的。
关键词低NOX燃烧方式;NOX排放;电站锅炉中图分类号TK229 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)112-0200-011 燃煤电站锅炉低NOX燃烧技术对燃煤电站锅炉,只要降低燃料型NOX的生成,就可控制总的NOX排放水平。
采用低过量空气系数使炉内呈低氧燃烧状态,在煤粉燃烧过程中建立过量空气系数小于1的富燃料区,使燃料氮在其中尽可能多地转化成挥发份N,并在还原性气氛下促使燃料氮转变为分子氮的空气分级燃烧技术,及利用再燃燃料喷入炉膛的某一部位以还原已生成NOX的燃料分级技术,都可降低燃煤电站锅炉NOX的排放量。
其原理如图1、图2所示。
图1 空气分级原理图?? ?图2 燃料分级原理图电站锅炉是用能大户,也是污染大户,燃煤电站锅炉的NOX排放浓度普遍超过国家标准,因此,降低电站锅炉的NOX排放对于保护环境是非常重要的。
2 低NOX燃烧技术在我国燃煤电站锅炉中的应用我国燃煤电厂在氮氧化物排放控制方面起步相对较晚,国家排放标准于1997年1月才对新建大型燃煤电厂NOX排放提出限值要求。
国内目前的低NOX 燃烧技术主要有低过量空气系数、空气分级燃烧、煤粉浓淡燃烧技术及三次风细粉再燃技术。
在燃用烟煤、褐煤的300 MW机组在采用降低NOX措施后,其NOX排放量为460 mg/Nm3~800 mg/Nm,基本上可达到国家标准,其中吴泾电厂11号600 MW机组四角同心反切燃烧锅炉,由于在设计中采用了诸如低氧燃烧、空气分级燃烧和低NOX燃烧器技术,NOX排放量之低,已达到国际排放先进水平。
但燃用低挥发份无烟煤、贫煤和劣质烟煤时还远不能达到国家标准,燃用贫煤锅炉的NOX排放量为750 mg/Nm3~1000 mg/Nm3。
LNB低氮燃烧器

LNB低氮燃烧器摘要:低NOx燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器,采用低NOx 燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。
脱硝技术可分为燃烧改造和烟气脱硝2种形式。
燃烧改造是指改变炉膛内的燃烧工况,通常包括安装低氮燃烧器(lowNOxburner,LNB)、应用燃尽风(overfireair,OFA)以及应用再燃技术。
燃烧改造的优点是改造和运行成本低,所以,被美国国家环境保护局(U.S.EnvironmentalProtectionAgency,EPA)定为最佳改造技术(bestavailableretrofittechnology,BART)之一,中国也将低氮燃烧定为首要改造手段。
低NOx燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器,采用低NOx燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。
传统的燃烧器为富氧燃烧,化学当量比在燃烧器出口约为1.2,即有20%的剩余空气量。
炉膛出口氧量为3%~4%,在富氧燃烧的状态下,容易达到稳定和完全燃烧,因而对飞灰未燃碳和CO等可燃物的排放有所控制,但是,富氧燃烧也使煤的氮成分与氧在高温下反应生成NOx。
为了降低NOx的生成,LNB延迟煤粉与氧气的充分混合,使得在LNB出口为富燃料燃烧,由于在火焰最高温处缺氧,NOx的生成大大减少。
墙式炉LNB把高旋转的二次风分成低旋转二次风和高旋转三次风。
低旋转风可减少煤粉与风的混合量,使得化学当量比在火焰中心低于1。
GE能源公司的LNB装有火焰稳定器、空气调节阀和可调空气旋转叶片等,燃烧器设计了燃气和燃油的功能。
四角切向炉的LNB在欧美通常是通过对二次风加偏角并把部分二次风从燃烧器中移到燃烧器上部(即燃烧区下游)以延迟空气和煤粉的混合。
中国的低氮燃烧技术多为浓淡分离,即在燃烧器内部将煤粉分为外淡内浓,使炉膛中心为富燃料燃烧,炉膛壁附近为富氧燃烧。
LNB的设计关键为稳定火焰。
因为在燃烧器出口空气供应不足,火焰有可能脱离燃烧器或火焰过长,导致燃烧不完全。
绥中电厂4号锅炉燃烧调整试验报告

国华绥中电厂Ⅱ期 2×1000MW 机组 4 号锅炉燃烧优化调整试验报告
NEPRI
水冷壁两个不同的结构组成,两者间由过渡水冷壁和混合集箱转换连接。过热器受热 面由四部份组成,第一部份为顶棚及后竖井烟道四壁及后竖井分隔墙;第二部份是布 置在尾部竖井后烟道内的低温过热器;第三部份是位于炉膛上部的屏式过热器;第四 部份是位于折焰角上方的高温过热器。
整个过热器系统布置了一次左右交叉,即屏过出口至高温过热器进口进行一次左 右交叉,有效地减少了锅炉宽度上的烟气侧不均匀的影响。过热器的蒸汽温度是由燃 料/给水比和两级喷水减温来控制。两级减温器均布置在锅炉的炉顶罩壳内,第一级减 温器位于低温过热器出口集箱与屏式过热器进口集箱的连接管上,第二级减温器位于 屏式过热器出口集箱与高温过热器进口集箱的连接管上。
国华绥中电厂Ⅱ期 2×1000MW 机组 4 号锅炉燃烧优化调整试验报告
NEPRI
1 前言
国华绥中电厂Ⅱ期 2×1000MW 超超临界机组锅炉是由东方锅炉(集团)股份有 限公司(DBC)与东方-日立锅炉有限公司(BHDB)合作设计、联合制造的 DG3000/26.15Ⅱ1 型超超临界本生型直流锅炉,设计煤种为准葛尔 2 号煤,校核煤种 1 为准葛尔 5 号煤,校核煤种 2 为神华煤。4 号机组于 2010 年 5 月份通过 168 小时试运。为使机组 性能考核试验能够顺利进行,国华绥中电厂委托东北电力科学研究院有限公司锅炉技 术研究所进行 4 号锅炉燃烧调整试验,试验于 2010 年 8 月 4 日~8 月 15 日进行。
6.6 最佳氧量调整试验 ............................................... 18 6.6.1 试验目的 ................................................. 18 6.6.2 试验条件 ................................................. 18 6.6.3 试验结果 ................................................. 18
某600 MW机组烟煤锅炉低NOx改造及效果分析

1 机 组 概 况
某 电厂 S G 一 2 0 2 6 / 1 7 . 5 一 M9 0 5 型 锅炉 为单 汽包 控 制循 环 、 四角切 圆燃 烧 、 直 吹式 制 粉 系统 、 摆 动 燃烧 器, C F S 一Ⅱ燃烧 系统 。锅炉设 计燃 用烟 煤 , 设 计与校 核煤 质数 据如表 1 所示 。 锅 炉配备 6 台H P 一 9 8 3 型 中速
摘
7 1 9 3 1 9 )
要: 对某6 0 0 M W机 组烟煤锅炉进行低N 0 改造 , 改造后锅炉总体性 能良好, N O 减 排达 到7 0 %。 但改造对锅炉
燃烧经济性、 减温水量产 生负面影响, 同时主燃 烧器 区形成的强还原性气氛还可能对水冷壁造成高温腐蚀 , 必须 采取喷涂等防腐手段加 以预防。 关键词 : 电站锅炉 ; { k  ̄ N O ; 燃烧器改造 ; 锅炉效率; 结渣; 高温腐蚀
中图分 类号 : T K 2 2 3 . 2 文 献 标 志码 : B 文 章编 号 : 1 6 7 3 — 7 5 9 8 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 0 8 4 — 0 4
Lo w NO Re t r o i f t f 0 r Ce r t a i n 6 0 0 MW Bi t u mi n o u s
Ab s t r a c t : T h e r e t r o f i t e f f e c t o f c e r t a i n 6 0 0 MW b i t u mi n o u s c o a l b o i l e r i n d i c a t e s t h a t l o w NO c o mb u s t i o n t e c h n o l o g y c a n r e d u c e t h e NO p r o d u e t i o n t o 7 0 %, b u t t h e r e a r e s o me p r o b l e ms , s u c h a s c o mb u s t i o n e c o n o my a n d l a r g e s p r a y w a t e r . S t r o n g r e d u c t i o n
双尺度低NOX燃烧技术在国电宣威公司的应用研究

双尺度低NOX燃烧技术在国电宣威公司的应用研究摘要:针对国电宣威发电有限责任公司原有的锅炉氮氧化物排放浓度较高的问题,采用“双尺度”低氮燃烧技术,对燃烧器进行改造。
改造后锅炉氮氧化物排放浓度大大降低。
关键词:燃煤锅炉;低nox排放;双尺度低nox燃烧技术;燃烧调整前言近年来,由化石燃料的燃烧排放出来的氮氧化物已成为环境污染的一个重要方面。
氮氧化物是一种危害较大,处理较难的大气污染物[1]。
研究表明,在城市地区,环境空气中no2的体积分数达到(10~100)×10-6就会危害人体。
它不仅参与形成光化学烟雾,刺激人的呼吸系统,损害动植物。
同时也是引起温室效应、酸雨和光化学反应的主要物质之一。
我国是燃煤大国,开展对降低nox排放的治理具有十分重要的意义[2]。
1 机组简介宣威公司#11锅炉由武锅制造,型号为wgz1025/18.24-4型亚临界自然循环汽包炉,单炉膛,一次再热,平衡通风,半漏天岛式布置,固态排渣煤粉锅炉。
锅炉以最大连续负荷(b-mcr)工况为设计参数,最大连续蒸发量1025t/h。
锅炉为单炉膛四角布置的摆动式直流燃烧器切圆燃烧方式,采用5台中速碗式磨煤机,五层一次风喷嘴布置,其中设计四层运行带b-mcr,并布置三层点火油枪,最下一层设有等离子点火系统,采用二级点火。
采用四角切向布置的全摆动燃烧器,燃烧器能长期运行,摆动装置灵活可靠。
2 改造方案及技术特点2.1 燃烧器改造总体方案改造方案采用烟台龙源研发的双尺度燃烧技术及双尺度分区优化调试方法组合技术,在原燃烧器基础上,进行低nox燃烧器改造。
主燃烧器区域燃烧器一二次风标高不变,风量重新合理分配,并调整主燃烧器区一二次风喷口面积,更换一二次风喷口及一次风喷嘴体、一次风入口弯头等部件,部分二次风喷口增设贴壁风组件,将部分二次风射流方向逆向与一次风射流方向偏置一较小角度(8度角);点火装置标高位置不变;在原主燃烧器上方约6米处布置4层分离sofa喷口,分配足量的sofa燃尽风量,sofa喷口可同时做上下左右摆动。
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托电公司4号炉低NOx燃烧器改造与分析【摘要】由于nox排放浓度高,托电公司对4号炉燃烧器进行改造,安装了由哈工大燃烧工程研究所设计的低nox燃烧器,本文对其进行简要介绍与分析,希望对从事本行业同仁有所帮助。
【关键词】nox;低氮燃烧;燃尽风
随着nox排放污染的日趋严重,国家将于“十二五”期间加大对nox排放的控制力度,并颁布了《火电厂氮氧化物防治技术政策》。
托电公司利用2011年大修机会对4号机组进行了低nox燃烧器的改造,现在对这次改造情况进行简要介绍。
1.nox的形成
在锅炉燃烧过程中,主要通过两种形式生成nox,即热力型nox 和燃料型nox。
热力型nox是空气中的氮在高温下氧化产生的,炉膛温度高于1500℃时才生成大量的nox。
固态排渣煤粉炉炉膛温度一般低于1500℃,煤粉燃烧产生的nox中热力型nox所占份额不大,一般情况下,热力型nox只占nox总生成量的10~20%,其余80~90%为燃料型nox。
燃料型nox是燃料中含氮有机物在燃烧过程中热裂解产生的n、cn、hcn、nhi等中间产物基团氧化生成的。
由于燃料中热裂解温度低于锅炉燃烧温度(600~800℃发生热裂解),燃料型nox的生成比分解空气中的n2分子并重新结合成nox所需的温度低得多。
热裂解出来的含氮基团紧接着会和o、o2、oh等反应生成燃料型的nox。
在缺氧条件下则会和no反应生成n2,生成的n2只要温度不太高一
般不会和氧反应生成nox。
因此燃料裂解出含氮基团后,火焰中是否有富余的氧是能否生成nox的一个重要因素。
2.低氮燃烧器原理
煤粉喷入位置正对中心回流区的中心部分,增加了穿过回流区的煤粉量,并延长了煤粉在回流区的停留时间。
使煤粉在还原性气氛中燃烧,延长在还原性气氛中的停留时间,可有效抑制nox的形成。
中心回流区为低氧还原性气氛区,有利于抑制燃料型nox的形成。
二次风分成了内外旋流二次风两部分,通过调节风门挡板开度,可改变二次风分级燃烧的程度。
浓淡燃烧与二次风分级燃烧相结合,可实现最大限度的低nox
燃烧。
同时,在炉膛上部加开ofa喷口,实现了炉内轴向空气分级燃烧,降低了主燃区过量空气系数,使主燃区还原性气氛增强,可进一步降低烟气中nox的排放量。
中心给粉旋流煤粉燃烧器在径向上实现了浓淡分级,产生了中心浓,四周淡的煤粉浓淡效果。
煤粉集中在燃烧器的中心区域,有效地防止煤粉被甩到两侧墙上,增强了两侧墙水冷壁附近的氧化性气氛。
有效地防止两侧墙水冷壁因实现炉内轴向空气分级后导致主燃区过量空气系数降低而产生的高温腐蚀问题。
中心给粉旋流煤粉燃烧器形成了高温、高浓度区域,可以使煤粉适时着火,保证了煤粉的燃烧时间。
同时,一次风量没有改变,保证了煤粉燃烧所需的一次风。
由于加装燃尽风喷口,主燃区烟气流量减小,导致炉膛截面烟气流速降低,进而延长了煤粉在炉膛内
的停留时间,有助于煤粉的燃尽;中心给粉燃烧器的颗粒被浓缩后,由燃烧器中心喷出,具有较小的切向、径向速度,大部分颗粒集中于燃烧器中心燃烧,有利于防止结渣。
3.锅炉改造前状况
托电4号锅炉为北京b&w公司生产制造的亚临界,一次再热,单炉膛平衡通风,单炉筒自然循环锅炉。
锅炉型号
b&bw-2028/17.5-m。
燃烧系统采用中速磨正压直吹制粉系统,配有六台mps-zgm123g型磨煤机,前后墙对冲燃烧方式,36只ei-xcl 燃烧器,前后墙对称布置三层旋流燃烧器,每层六只。
ei-xcl旋流燃烧器一次风管中存在一个均流装置,使大部分煤粉远离高温回流区,只能在回流区的外边流过,使煤粉的浓度分布和气流的温度分布不匹配,即高温回流区中煤粉很少,其外缘的附近低温区却集中了大量的煤粉,这就使得煤粉在还原性气氛的高温回流区中的停留时间短,不利于煤粉的燃尽和抑制nox的生成。
4.改造实施方案
1)采用中心给粉旋流煤粉燃烧器技术
将6台磨对应的36只ei-xcl旋流燃烧器全部改为中心给粉旋流煤粉燃烧器,新型燃烧器数量、布置位置及旋转方向均保持不变,燃烧器喷口与水冷壁开孔的密封方式不变,不拆改现有水冷壁。
2)采用可调高位燃尽风技术
在炉膛上部前、后墙标高为36553mm及39910mm处分别开设6
个及7个旋流燃尽风(ofa)喷口,加装燃尽风装置,用来进一步
降低排烟中nox的含量。
并为该装置配备二次风风箱,且由新加风道将二次风由母管引入新加风箱。
5.改后运行方式
负荷燃烧器二次风挡板开度燃尽风挡板开度氧量
600mw 运行5台磨
运行磨60~70%,停运磨10% 3台磨一侧上下挡板均为100% 2台磨一侧上层100%下挡60% 1.0 -1.4%
500mw 运行5台磨
运行磨50~60%,停运磨10% 3台磨一侧上层100%下挡60% 2台磨一侧上层80%下挡50% 1.6%-2.2%
450mw 运行4台磨
运行磨60~70%,停运磨10% 前后墙燃尽风均为上层100%下挡60% 4%-4.5%
300mw 运行4台磨
上层2台磨及下层2台磨给煤比例为3:5,上层2台磨及下层2台磨二次风挡板开度分别为40%及45% 前后墙燃尽风上下层均为100% 5%-6.4%
6.改造后的运行效果
300mw 450mw 600mw
托电3号机414 258 521
托电4号机229 171 288
上表为托电公司同型号的两台机组在同一时刻烟气中nox的数
据(4号机组低nox燃烧器改造后),单位为mg/m3。
从上表中不难发现,4号炉改造后的燃烧器大大的降低了烟气中nox浓度,达到了预期的效果。
下面对4号炉低nox燃烧器改造前后排烟温度(引风机入口)和减温水量进行对比:
负荷300mw
排烟温度过热减温水再热减温水
改造前94℃110~130t/h 0
改造后112℃ 100~130t/h 0
负荷450mw
排烟温度过热减温水再热减温水
改造前105℃ 130~160 t/h 0
改造后114℃ 150~180 t/h 0
负荷600mw
排烟温度过热减温水再热减温水
改造前126℃ 170~200 t/h 25 t/h
改造后131℃ 210~240 t/h 40 t/h
由上表可知,由于低nox燃烧器的分级燃烧,使炉膛着火中心温度下降,减小了水冷壁吸收辐射热,并且由于分级燃烧,使火焰中心上移,造成在同负荷情况下排烟温度上升,并且使过、再热减温水量有所增加,增加了以吸收烟气对流换热为主的二级过热器及再热器的吸热量,相应管壁温度的有所上升。
由于吸收辐射热减小,
机组负荷变化时,锅炉跟踪主汽压力设定值得能力下降,使主汽压力摆动增大,增大了过、再热的调节难度。
实践证明,高负荷时应适当开大二次风已提高氧量,防止锅炉缺氧燃烧。
7.结语
综上所述,托电4号炉低nox燃烧器改造使nox有了大幅下降,但使锅炉排烟温度及过、再热汽管壁温度有所上升,但通过及时调整及加强吹灰等其他调整手段可以使参数维持在正常范围。