循环流化床锅炉运行及改造总结
循环流化床锅炉运行调整中的常见问题及改进措施

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2017.28.108循环流化床锅炉运行调整中的常见问题及改进措施①都兴力(中粮生化能源(公主岭)有限公司 吉林公主岭 136100)摘 要:随着化工技术水平的提升,现代化工业设备在生产中所占的比重越来越大,循环流化床是化工企业的重要生产设备,其运行水平的高低在很大程度上决定了生产效益。
为了保证循环流化床锅炉的高效生产,在其运行过程中必须要对故障问题进行及时的调整和解决,确保运行效率。
本文结合实践,对循环流化床锅炉运行调整中产生的常见问题进行分析并提出改进措施。
关键词:循环流化床锅炉 运行 调整 问题中图分类号:F424.3 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)10(a)-0108-02作为一种节能环保、高效洁净的燃烧设备,循环流化床锅炉更加符合现代生产需求。
在其运行过程中,需要注意对设备的运行状态和相关参数进行监测,一旦发现有异常现象,应当立即进行合理调整。
1 循环流化床锅炉运行调整的常见问题1.1 水冷壁管磨损在锅炉运行中,如果给水水质不达标,会因为管道结垢而造成水冷壁管的爆裂损坏。
同时在运行中会产生一定的飞灰,这些飞灰会对水冷壁管造成磨损。
另外,如果锅炉水冷壁的设计不合理,也会导致壁管磨损。
1.2 受热面磨损一般导致受热面磨损的原因有两个,其一是燃料受外力影响,会对受热面造成一定的冲刷作用,从而使得金属表层被划伤或磨损。
其二是在运行中,受热面会受到一定的敲击和震动,从而使得金属表面所形成的氧化膜不断脱落再形成,造成受热面磨损。
1.3 炉膛结焦一般来讲,若锅炉的运行操作不规范,或者输煤量过大时,可能会使得局部温度过高,就可能会导致炉膛结焦。
另外如果锅炉的通风量过小,也会使得炉膛内部的温度高低不等,从而使得局部因温度过高而结焦。
还有一种可能也会导致炉膛结焦,即都出现堵灰现象而使得返料器部位出现结焦现象。
1.4 冷渣器故障作为锅炉的重要组成部分,冷渣器主要对运行中产生的灰渣进行降温处理。
循环流化床锅炉运行优化

循环流化床锅炉运行优化摘要:循环流化床燃煤电站锅炉作为一种节能、高效的新一代燃煤技术,在流化状态下,煤种的燃烧效率高,在炉内具有脱硫、脱氮等特点,这样的优点使得大型循环流化床燃煤电站锅炉获得了迅速发展。
循环流化床锅炉技术是近几年发展起来的一项新技术。
循环流化床锅炉(CFB)具有良好的低温燃烧特性,燃烧效率高,负荷调节方便,污染排放小等优点,近年来得到了快速发展,并在电厂生产中得到了广泛应用。
但是在实际应用过程中受多种因素的影响,无法充分发挥其优势,尤其在节能方面。
所以,如何节约能源,提高锅炉效率,是我们要探讨的问题。
关键词:循环流化床锅炉;磨损;腐蚀;爆管引言:循环流化床锅炉作为一种节能环保高效的技术,具有低热值燃料高效利用和循环燃烧的特点,它在节能环保方面具有很大的优势,对我国当前的节能低碳具有重要意义。
然而,我国循环流化床锅炉的节能还存在许多问题,需要不断优化。
1循环流化床锅炉运行调整的常见问题1.1设计原因循环流化床锅炉相对较低的燃烧温度以及物料在炉内强烈的扰动混合,使脱硫剂与燃料中的硫份能够充分发生化学反应生成固体硫酸钙,加之在燃烧室不同部位分部送风,使N0x生成量较少,从而实现炉内脱硫脱硝。
从锅炉设计和实际使用效果来看,大型循环流化床锅炉S02和NoX排放能够满足严格的环保排放标准要求。
(1)炉型选择不理想针对准东煤碱金属含量高、灰熔点低、易结焦沾污的特点,设计选用了引进吸收德国巴高科的中温分离炉型,将主要受热面集中布置在炉膛内,利用燃烧过程中存在的大量固体循环物料不断冲刷受热面,以提高热效率,降低床温,避免床层结焦和水冷壁发生沾污。
运行情况表明该炉型起到了上述作用。
但此设计带来的负面效应却超出预期,集中表现为炉内蒸发管、过热器等受热面在物料冲刷下频繁出现爆管。
(2)管排设计缺陷一级蒸发管和三级过热器节距为180mm,二级过热器、一级过热器、二级蒸发管、高温省煤器节距为90mm。
由于炉内受热面节距变窄,导致后部受热面烟气流速升高;过热器管排缺少夹马固定;管排膨胀量计算不准确;穿墙管直接与水冷壁浇注在一起,膨胀力全部由水冷壁承担,使得管束无法自由膨胀。
循环流化床锅炉改造总结

现煤 粉 炉 爆 燃 “ 打炮 ” 现象 。锅 炉 在 平 台上 装 有 看 火孔 ,方 便 检 查 。炉 门前 装有 宽 敞 的平 台 , 方 便 底料 的装 卸 。锅 炉 布 置 紧 凑 ,方 便 检 修 。 ( )分 离 装 置 效 果 明 显 ,采 用 下 排 气 式 旋 风 4 分 离器 后 ,通 过 运 行试 验 ,在各 种 工 况 不 变 的状 况 下 ,投 入 一 个 返 料 器 ,锅 炉 出 力 可 增 加 4 5 ~
排 气 旋 风 分 离 器 。 料 在 流 化 状 态 下 进 行燃 烧 , 床 一
将 高 温空 气 送 入 炉 膛 加 热 炉 膛 中 床料 。该 点 火 系
统 简单 , 自动 化 程 度 较 高 。
经济效 益。
种燃 料 进 行 不 同配 比的混 烧 、纯 烧 试 验 ,均 能 稳 定燃 烧 。当然 , 质 好 的燃 料 , 渣 排 放 量 少 , 煤 灰 劣
质 燃料 的灰 渣 排 放 量 多 。
( ) 荷 调 节 范 围 大 , 在 5 5 1 0 的范 2负 可 5/ 9 ~ 1
着 扩 建 完 成 后 新 老 系统 转 入 高 负 荷生 产 ,热 电厂 供 热 能 力 更 显 紧 张 , 上改 造 后 的 2 、5 锅 炉 出 加 “ “ 力 不 足 ,影 响 了用 汽 装 置 的 正 常 运行 ,制 约 了合 成 氨 、尿 素 、甲 醇 等 产 品 生 产能 力 的发 挥 。此 外 , 由 于锅 炉 热效 率 低 ,供 汽 成 本 高 ,影 响 了公 司 的
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第 5期 20 0 2年 9 月
中 氮 肥
循环流化床锅炉运行调整分析

循环流化床锅炉运行调整分析作者:李强宁文超邢维钢来源:《中国科技纵横》2019年第17期摘;;要:循环流化床锅炉以其高效、节能、低污染的特点在热电厂中得到更广泛应用。
我司铂瑞能源(新干)有限公司采用的是无锡锅炉厂制造的UG-130/13.7-M型130t/h超高温超高压循环流化床锅炉。
由于热负荷的不足,锅炉始终没有达到满负荷运行状态,个别参数表现不理想,比如床温偏低,排烟温度偏高,锅炉汽水损失大,运行效率低表现突出。
针对当前情况,对排污量和吹灰时间进行了调整,使锅炉汽水损失明显得到改善;另外,严格控制燃煤粒度有利于床料充分流化;加之通过调整锅炉循环灰量的大小来调整床温,使灰渣未完成热损失得到明显改善。
总之,通过多举措多方法的综合操作,使锅炉效率得到一定提高,改善了锅炉运行经济性。
关键词:循环流化床;锅炉汽水损失;循环返料灰;床温中图分类号:TK229.6 ;;;文献标识码:A ;;;;;文章編号:1671-2064(2019)17-0000-00这里是指锅炉主给水和主蒸汽计量的差值,包含定排、连排、炉侧疏水和各阀门的跑冒滴漏、吹灰等自用蒸汽。
统计#1、2炉共12天补水量,日负荷基本相同,平均补水率分别是7.2%和5%。
为了更好地降低机组补水率,减少了能量损失,要对数据进行分析排查。
如果是计量原因,则应当校准表计,保证计量准确。
如果是各种漏泄,则对疏水、炉侧各阀门的跑冒滴漏进行巡检维护处理。
在排查中发现,定排扩容器冒汽量比较大。
关于定排、连排的排污热损失:锅炉厂排污率给定值是≤1%。
我司机组属于全背压式供汽机组,机组自身凝结水回用少,供热凝结水不回收,除盐水补充量大,所以运行炉不能按照以往经验控制定排和连排量,每班应根据水质化验的结果,进行科学合理排污。
通过延长定排间隔时间,减少连续排污量,定时化验水质,找出水质恶化周期时点,从而确定最佳排污量和排污时点,达到减少能量损失的目的。
锅炉吹灰的目的是防止受热面积灰、结渣,确保受热面换热效果,但不合理的吹灰,不仅导致大量蒸汽浪费,而且也会造成锅炉受热面管壁因蒸汽长期冲刷而变薄、破裂。
_循环流化床锅炉改造及运行

0
锅炉运行及出现的问题 改造后的锅炉于 $%%0 年 4 月投运 ! 负荷可稳定
控制在 0%C &%,-. 之间 ! 点火方便 ! 运行平稳 ! 基本达 到了设计要求 & 但在运行过程中也出现了一些问题 ! 现将问题分类分析如下 &
0)2
控制适宜的风量 循环流化床锅炉的运行是基于流化态的高温物
料悬浮燃烧 ! 风量的大小将直接影响到设备的安全 运行 ! 一般来讲 ! 运行风量略高于最低流化风量即 可 ! 但在实际操作中 ! 操作工为提高保险系数 ! 常以 过大风量运行 ! 造成烟气含氧量超标 ! 既增加了动力 消耗 !又加大了锅炉磨损 &
22& 205 0%%% !40 "*
压 !料层差压 ! 流化风量 ! 循环倍率 %蒸发量 & 若炉膛 差压过低 ! 有可能是返料量不够 ! 分离效率降低所 至 ! 这将造成尾部过热器 % 省煤器的磨损泄漏 ! 料层 差压偏低 ! 则流化室蓄热量少 ! 一旦给煤有问题 ! 极 易灭火 & 若料层差压偏高 ! 则需较大的流化风量 ! 又
!
前
言
单汽包横置式自然循环水管锅炉 ! 炉膛两侧为重型 炉墙 !炉膛前后墙及尾部烟道护墙为轻型炉墙 !烟气 经炉膛出口拉稀管进入水平烟道 ! 经过热器入省煤 器和空预器后排出 ! 过热蒸汽温度由面式减温器调 节&
平顶山中盐皓龙有限责任公司是中盐系统骨干 生产企业 ! 是河南省最大的食盐定点生产基地 &公司 热电部分原设计为两台 ,/AT: 链条炉 ! 由于该炉型 煤种适用面窄 !热效率及燃烧效率较低 ! 已不适应公 司生产规模逐步扩大的需求 ! 因此 ! 公司在 ’&&# 年 将 一 台 ,/AT: 链 条 炉 成 功 改 造 为 #&AT: 循 环 流 化 床 锅炉 !为产量的逐步提高奠定了坚实的基础 &
35t/h循环流化床锅炉的技改小结

2 技术改进的措施
() 1 在沸腾床内下部第一组埋管迎风面各增
加3 组防磨鳍片, 由原来的4组增加至 7 , 组 这样 既减少了粉尘对埋管的冲刷磨损 , 而且延长了其 使用寿命 , 又可增加埋管的受热面积, 为锅炉的长 周期 、 高效率运行提供了保证。
( )在 二 次 风 入 炉 的 6个 出 口各 增 加 1个 2
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3 h循 环 流 化床锅 炉 的技 改小 结 5t /
宋代彬
( 四川 美丰化工股份 有 限公 司德 阳分公 司 6 8o ) l00
德阳分公司根据生产 的需要 , l9 于 98年投运 了 l C 3 / .2一 X 9型低携带率循环流 台 G一 5 38 M D 化床锅炉。该锅炉 自投运以来 , 存在 回灰系统无 法正常运行 , 烧 室下部 超温 结渣 , 燃 锅炉燃 烧效果 差, 飞灰含碳高达 2 % 以上 ; 0 沸腾床炉墙 、 旋风分 离器墙体和进风 口经常脱落 , 达不到设计蒸发量 , 消耗高 ; 埋管 、 温过热器 、 低 省煤器易磨损爆管 , 经 除尘排放的烟气虽然能够达到环保允许排放的标 准, 但稍微控制不好就有可能造成烟气排放超标 ,
管、 面式减温器 、 风室 、 风道以及点火油枪等组成。 () 2 锅炉结构布置。锅炉采用单锅筒横置式 自然循环 , 全钢架膜式壁全悬 吊, Ⅱ型布置。锅 筒安装在锅炉顶部大梁上 , 炉膛采用全膜式水冷 壁结构 , 沸腾床布风板上采用“ ” 7 字形单孔风帽 , 回形布风结构, 床内布置适量埋管受热面, 高温过 热器布置在炉室上部 , 低温过热器布置在上部水 平烟道 中, 顶棚管旋风分离器布置在竖井顶部, 高
4。 5 弯头, 将二次风直 流进气改为切 向旋转进气 , 使炉膛中心形成一个强旋转 的涡流, 加强炉膛稀 相区内可燃气体 飞灰炭粒 和过剩空气 的充分混 合, 有效地提高燃烧强度, 大大降低了气体和固体 不完全燃烧损失, 提高了燃烧热效率 , 这样分级燃 烧有效地降低 了烟气中的 N O 化合物。 ( )在回灰梯形集灰斗离开烟气竖井外墙约 3 40m 5 m处增加膨胀节 , 使梯形集灰斗在运行时可 以自由伸缩 , 而不会因受热膨胀变形将集 灰斗拉 裂而漏灰 、 漏风。 ( )改变灰回斗吹风装置结构 , 4 并将返料风 由二次风改为一次风 , 保证回灰回炉畅通 , 提高锅 炉燃烧效率 。 () 5 在旋风分离器 中心筒顶部增加 1 块密封 板, 有效地防止了中心筒上部顶棚管的磨损泄漏。 经过改造后 , 已有约 2年时间没有发现顶棚管磨
循环流化床锅炉节能增效改造总结

循环流化床锅炉节能增效改造总结摘要:循环流化床锅炉技术在工业生产中具有高效以及污染排放较低的特点,因此得到了较大范围的使用。
本文针对循环流化床锅炉的应用必要性及应用现状进行分析,并提出循环流化床锅炉的节能增效改造方法,希望对我国工业生产节能减排工作提供一定帮助。
关键词:循环流化床锅炉;节能增效;改造一、循环流化床锅炉的应用必要性及应用现状循环流化床锅炉技术是工业技术中发展较为成熟的一种洁净煤技术,在现阶段我国洁净煤发电方面有着十分重要的地位。
循环流化床锅炉的燃烧稳定性以及燃料适应性较高,可以最优化的利用各种性质的煤炭燃料,在对劣质煤炭的使用方面有着极高的实际应用价值。
由于当下我国煤炭发电厂中使用劣质煤炭的情况较多,使得煤电厂的热效率降低,煤炭消耗量增加,并且工作人员缺乏实际操作经验,导致机组检修和启停次数增加,影响了煤电厂的实际运行效率和经济效益。
而循环流化床锅炉技术的使用可以更好的提高煤电厂的节能效果,提高锅炉运行效率,改变燃料的配比等,因此在煤电厂中得到了较大范围的推广使用[1]。
二、循环流化床锅炉的节能增效改造方法(一)回收利用循环流化床锅炉余热循环流化床锅炉的节能减排效果可以通过燃烧率进行反映,在循环流化床锅炉运行阶段,主要使用的燃料便是煤炭,其燃烧的速度会对节能减排的效果产生直接影响,但煤炭的燃烧速度也会受到其它各种技术应用的影响。
针对此种情况,在循环流化床锅炉实际运行阶段,工作人员可以使用余热回收的方式来提高锅炉的运行效率。
在其实际运行使用阶段,会产生大量高压蒸汽,可以通过对高压蒸汽热量的循环回收的方式提高利用效率。
所以,在循环流化床锅炉实际试用阶段,需要使用完善的智能温度采集系统,以此对循环流化床锅炉余热泄露以及阀门排放情况进行监测,并对其进行回收利用。
同时还应在循环流化床锅炉尾部的烟道部位增加其受热面积,将其燃烧产生废气的温度进行充分利用,最大程度的利用循环流化床锅炉的余热。
(二)合理安排循环流化床锅炉启动时间工作人员还应尽可能额降低对油枪的操作频率,适当安排外床使用时间。
循环流化床锅炉运行调节分析

循环流化床锅炉运行调节分析循环流化床锅炉相比传统锅炉具有适用性广,物料循环利用等优势,被多数企业所采用,正是由于循环流化床锅炉拥有极大的优势,所以对技术和锅炉控制的要求是十分严苛的。
考虑到影响循环流化床锅炉燃烧的因素有很多,笔者从不同的方面阐述如何对循环流化床锅炉的燃烧进行控制,希望可以为企业提供一定的参考。
标签:循環流化床锅炉;运行;问题;调节措施1 引言近年来,中国各领域电力需求大幅度上涨,为了更好地满足社会需求,很多煤矸石热电厂引入循环流化床锅炉,这种锅炉机组具有良好的节能环保效益,而且燃烧效率较高。
而实际运行过程中循环流化床锅炉也存在一些问题,为了提高循环流化床锅炉运行安全和经济效益,应结合相关运行要求,优化各环节的运行,提高燃料利用率,采取科学、有效的措施,使循环流化床锅炉高效、稳定运行。
2 循环流化床锅炉的特点一是对于燃烧类型要求不高,所以能够利用各式质量的煤或是其它可燃物作燃料,故而能把以往不能利用的可燃物转废为宝,进而达到保护环境的效果。
二是可燃物利用率高。
循环流化床锅炉对可燃物利用率在大部分时候均超过97%,利用程度几乎与煤粉一致。
三是脱硫程度较大,循环流化床采用的脱硫方法相对来说是性价比较高的,其脱硫率一般都能达到90%以上。
四是氮氧化物排放量较低,主要表现为燃烧过程是低温燃烧,在低温燃烧的状况下的氮氧元素是无法产生NOx;燃烧方法为分级燃烧,该燃烧方法能够极大的减少NOx的产生,同时还可以把产生为NOx进行复原,故而能够极大地减少了燃烧过程所释放的NOx 的量,从而达到有效减少NOx排放量的效果。
3 循环流化床锅炉运行存在的问题3.1 回料阀堵塞回料阀是循环流化床锅炉中的重要组成部分,如果回料阀出现故障,往往会造成循环流化床锅炉中循环物料不足,其内部气压、气温不断下降,严重影响循环流化床锅炉的运行安全。
3.2 结焦循环流化床锅炉长时间运行过程中很容易发生结焦,其主要是由于以下原因:①循环流化床锅炉中大量堵灰,炉膛返料器发生大面积结焦;②通风不良,炉膛温度不均匀,造成结焦;③输煤量过大,循环流化床锅炉长时间超过规定标准温度运行,从而产生结焦;④循环流化床锅炉运行过程中,工作人员操作控制不当,造成锅炉局部区域温度过高,造成结焦。
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成“ 大马拉小车” 的现象 , 造成用电量较高, 不利
料粒度等因素有关 。 23 辅机 运 行情况 .
辅 机运 行情 况见 表 2 。
表 2 辅 机 运行 情 况
际运行 中为 6 %。这就增大 了排 烟损 失, 需进一
步 加强 操作 控 制 , 过量 空气 系 数 控 制在 1 1 把 .5一
1 2 (0 . 5 5 %负荷以下可以取 16 . . ~18高值) 。安 装时, 过热器后 2 个测点仪器一为国产产品, 入 插
重 。最早 投运 的 1 1 4 h锅 炉 曾发 生过 屏 1 2 20t 、 / 式过 热 器和翼 形水 冷壁 泄漏爆 管事 故 。在 停炉 检
限制变形的作用 ) 因此在长期的高温条件下 , , 中
心筒中间部分 变形 严重。为 了减 小中心简变形 量, 在中心筒外圆中部加 1 道环形拉板 , 可大大减 小高温条件下 中心筒的变形量 , 从而保证了旋风 分离器的分离效率。
运行。
l 1锅炉冷 态 点火启 动时问 约 1 , 0h 间歇 投煤 1 锅炉 本体 与工艺 流程
时床温为 40℃。锅炉压火时间较长( 2 )床 7 > , h 温低于投煤温度。在锅炉温态启动时需投运油燃 烧器。 锅炉压火后 l 2h内热态启动 , 一 热态启动床 温高于投煤温度 , 可直接投煤。热态启 动时要严 格控制风量大于I 临界流化风量 , 若风量过大 会导 致床温降低 , 压火 前适 当保持较高床压运行 以保 证炉膛较大的蓄热量 。
果分 别为 8 8 % 和 1.4 , 与 运 行 工 况 和 燃 .0 00% 这
实际控制在 10 P , . a 炉膛差压的调控通过放灰来 k 实 现 。投 运初 期 需人 工 放 灰 , 经 过 技 改 工程 加 现
装 冷灰 机 , 以在微 机上 实现 自控 。 可 ( )氧 含 量 : 计 控 制 参 数 为 3 一5 , 3 设 % % 实
因: 一是旋风分离器分离效率高 , 大量的物料被分 离下来 , 回炉膛多次循环燃烧 , 返 流经尾部受热面
的烟气 含尘 浓度 较 低 ; 是 流 经 尾部 受 热 面 烟气 二
流速较低 ; 三是声波吹灰器运行效果较好 , 能及时 清除尾部受热面积灰 , 避免局部烟气流速过 高而 加快该区域受热面的磨损速率。 风帽磨损现象严重 。本型锅炉采用 】82个 7
依 次布置 I 级 过 热器 和 I 过 热器 , 部 烟道 内 I I 级 下
炉内脱硫和控制 N 的生成量 ; O 采用“ 菌状风帽”
依次布置有 3组省煤器和一 次风 、 二次风空气预
热器 。 2 运行及 控 制分 析
式一次风布风装置 ; 点火启动采用 炉内物料流化 循环 , 燃油 加热升 温并 引燃燃 煤 的方式 ; 环物 料 循
冷壁受热不足, 因此在上部与前墙垂直布 置有 3 片翼形水冷壁, 另有 6片 I级过热器。燃烧室后 I 有 2个平行布置的旋风分离器 , 密封返料 阀位于 旋风分离器下部 , 与燃烧室和分离器相连接。燃 烧室、 旋风分离器和返料装置构成 了固体物料循
由于有大量的高温床料存 于炉 内, 压火后要 保持一段时间过热器排汽 、 冷却 过热器泄压。停 运给水泵前 , 将水加至汽包较高水位。到燃烧器 投运为止, 床温平均下降速率约为 3 5℃/ , h 由于
炉膛卫燃带浇 注料过 渡区水冷壁管磨 损严
重 , 目前为 止 还 没有 根 本 解 决 方法 。本 型 循环 到
流化床( F ) C B 锅炉炉膛 卫燃 带高 度为 5m, 虽然 锅炉厂采用美国纽克拉电站循环流化床锅炉的外 弯让管设计方案 , 防磨效果并不理想。这类磨损
的机 理 主要有 以下 2个 方 面 : 是过 渡 区域 内由 一
次风 采取 分级供 风方式 , 炉前 墙加 入燃 煤 , 现 在 实
环回路。约 占锅炉总量 6 % 的热风经风室和布 0 风板进入炉膛 , 对炉膛 的床料流化 , 形成流化床燃 烧 。二次风从炉膛不同高度进入 , 实现分级燃烧。 高温烟气从炉顶后墙两侧分别进入 2 个高温旋风 分离器 , 其中绝大部 分的颗粒被分离下来并作为 循环灰 , 2个气力控制 的 自平衡式 J 阀送 回 经 型 炉膛下部 , 形成循环床。 尾部对流烟道 的锅炉后部 , 其内沿烟气流程
于沿壁面下流的固体物料与炉内向上运动的固体 物料运动方向相反, 因而在局部产生涡旋流; 另一
个原 因是沿 炉膛 壁面 下流 的 固体物料 在交 界 区域
查过程中, 认真检查 , 检查出的缺陷及时处理。 尾部 竖 井烟 道 内布置 的 Ⅲ级 过热 器 、 I级 过 热器、 省煤器和空气预热器磨损较轻, 运行 2年 后, 几乎没有磨损现象。这主要有 3个方面的原
( )炉膛 差 压 : 计 控制 参 数 为 < 15k a 2 设 . P ,
由表 l 知 , 炉 热 效 率 可 以达 到 8 . % 、 可 锅 66
8 .%。飞灰未燃 烬碳 含量低 于设计 值 8 分 86 %, 析 室在 4月 6 日和 2 8日分别 对 飞灰进 行测 试 , 结
控制采用 J 型阀。4台锅炉分别 于 20 0 2年 1 O月
2 9日、0 2年 l 20 0月 1 日、0 4年 2月 1 日、 2 20 8
2 1 锅炉 点火 与启 动 .
20 04年 7月 2 9日投 入运 行 , 中 l 1 炉 为 其 l 2锅 、
锅炉点火启动采用床料循环加热方式 , 冷床 料( 粒度 <8m 炉 渣, m 可燃物 < %, 5 床料厚度 30~ 0 m, 5 40m 总量 2m / ) h 在流化床循环的条件 下加热升温。加 入床料启动 2台“ ’ J 阀风机、 ’ 引 风机 、 次 风机 、 次风 机 , 吹 扫 要求 建 立 吹扫 一 二 按 风量对锅炉进行 吹扫 , 并将所有 风机置于 自动方
试, 测试 结果 如表 l 示 。 所
表 1 1 1 1 2锅炉测试 结果 、
于节 能 。
24 控制参数 . 该锅炉具有较好 的控制性能 , 行期 间最低 运 稳定负荷为 8 h 在 3 % ~ 1 %额定负荷之间 0t , 0 / l0 瞬时负荷变化率 和连续 负荷变化率 可达到设计 值 。运行中几个主要控制参数情况如下 。 ( )料层 差压 : 1 设计控制 参数 为 7 0~9 5 . . k a实际运行中控制在 80k a料差的控制通过 P, . P ,
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小氮肥 20 年 06
第 6期
床内有较多的耐火材料要求床温的变化率控制在 < 0o/ 。在较低的负荷下稳定运行 3 i, 8 h c 0r n有 a 利于保护分离器及其它部位浇注料 。 22 锅炉热效率 . 临沂市能源监测 中心对 I 、2锅炉进行测 l l
深 度 15m, 一 为进 口产 品 , 入 深 度较 浅 , . 另 插 导
致测: 垦结果偏 高, 二者乎均值为 6 %。若将测 点 按规 定 安装 , 以控 制 在 ( %的指 标 内 。 可 5 3 存在 问题 、 采用新技术及建议 l 、2锅炉在安装及 试运 行期间发现诸 多 1 l 设计上问题。由于是第一次设计制造 , 许多问题 由设计人员 、 安装人员及厂方在现场协商变更 , 变
改 变水 冷滚 筒式 冷渣 机 变频 电机 的转速 实现 。我
厂滚筒式冷渣机 的使用效果 良好 , 关键在于两个 方面, 一方面严格控制人炉煤 的粒度 , 防止大颗粒 堵塞冷渣机 , 另一方面操作人员对冷 渣机结构及
运 行 保 护理解 全 面。
注 : 工 况 限 制 ( 级 抽 汽 温 度 ) 运 行 时 主 汽 温 度控 制 (50 ℃ 翌 一 , 3
产生流动方向的改变 , 因而对水冷壁管产生冲刷。 卫燃带与水冷壁过渡区域内水冷壁管的磨损并不 是在炉膛 四周均匀发生 的, 而是 与炉膛内物料总 体流动形式有关。磨损主要发生在后墙和左右侧 墙, 尤其是后墙更为严重 , 前墙磨损较轻 。我厂在 1 1 F 1 2C B锅 炉 炉膛 水 冷 壁 浇 注 料 过 渡 区 采 用 、
更达 lo多处 , 仅 列 出对 锅 炉 比较 重要 的几 项 o 现
供分析参考。
20 0 2年 7—9月 试运 行 期 间 , 现炉 膛 由 于 发
水冷壁 刚性梁设计不合理致使水冷壁刚性差 , 出 现间歇性腹吸式振动 根据煤粉炉设计 和使用经
验, 刚性梁问题最大不应超过 9 6倍水冷壁外径 , 但对= 流化 床锅炉则 不同, 于 二 厂家设计 间距 ( 下 从 至上 ) 分别 为 18I、. T 2 8m、 . 2 4 . I2 0I、. 3 0m、. T I
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,氮肥 20 J 、 06年 第 6 期
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20 03年停炉检查时发现, 两旋风分离器中心 筒变形严重 。原设计中 筒外圈只有底部 1 t l , 道环 形拉板 , 中心筒外 圈中部缺少环形 固定拉板 ( 起
比其它区域要高一些 。 炉膛出口之间水冷壁管磨损严重 。运行一段 时间后 , 停炉检查时发现 , 区域水冷壁管在迎烟 该 气流动方向4 。 9 。 围内磨损严重 , 5 一 O范 最薄处壁 厚为 3 8 mm( 冷 壁 管 规 格 为 : 0 m ×5 . 水 m m ) m 。主要原因是大量含尘烟气在临近炉膛出口 处体积变小 , 流速增加 , 流动方向发生变化 , 目前 也没有根本解决方法。在该区域也要采用超音速 电弧喷涂进行 防护 , 减轻水冷壁管的磨损, 延长水 冷壁管的使用寿命。 炉膛顶部翼形水冷壁和屏式过热器( Ⅱ级过 热器) 变形严重 , 与前墙让 管处水冷壁管磨 损严