汽轮机真空系统泄漏点查找与分析
600MW机组真空系统泄漏空气的危害分析及处理

1 真 空系统 泄漏空气 的危 害
如 果 汽 轮 机组 真 空 系 统 泄漏 空 气 , 结 器 传 热 凝 端差 增 大 , 真空下 降 , 机组 运行 安 全系数 和经济 性会
兰 、 口水位 计 等 。 焊 众 所周 知 , 汽轮 机 真 空 的建 立是 由于 汽轮 机 排 汽 遇冷凝 结 , 体积 缩小 而形 成 的 。在讨 论 真空时 , 要 从 3个方 面人 手 : 何 让排 汽在 凝 汽 器 里 良好 而 又 如 经 济地凝 结 , 如何 及 时 而 又经 济 地 维 持凝 汽 器 的换
合器调节 , 但在电厂 的循环水泵 中增加液力偶合器
会 因位置 过于 狭窄 而不便 于布 置 。
对 于真 空 系 统 泄漏 空 气 的处理 来 说 , 急救 办 法
是设法增加空气的抽 出量 , 以减小对: 真空系统的影
响 ( 增开 真 空泵 ) 最 终 的 办法 是 寻 找 并 消除 泄 漏 如 ; 空气点 。一 般 先 检 查 轴 封 供 汽 压 力 是 否 不 足 或 中
系统 的空气 泄漏点 , 出了处 理方法并 采取相应措施后 , 提 真空系统空气泄漏 问题未再发 生。 关键词 : 真空系统 ; 泄漏 空气 ; 漏点 ; 危害 ; 处理方法
中图分 类号 :K2 8 T 6 文献标 志码 : B 文章编 号 :64— 9 1 2 1 ) 1 0 3 0 17 1 5 (0 1 1 — 0 5— 2
机组 轴 系 较 长 , 由高/ 中压 联 合 转 子 、 压 A转 子 、 低 低压 B转子 、 电机 转 子 和励 磁 机 转 子 组 成 , 转 发 各 子之 间 为 刚 性联 轴 器 联 接 , 有 9个 支 持 轴 承及 1 共 个 推 力轴 承 。超 高压 中 间再 热 三 缸 二 排 汽 、 轴 凝 : 单
汽轮机真空系统查漏工作的总结与思考

汽轮机真空系统查漏工作的总结与思考汽轮机真空系统查漏工作的总结与思考一、引言汽轮机作为热能转换设备的重要组成部分,其运行过程中所需的真空系统起着关键的作用。
随着运行时间的累积和部件的老化,真空系统漏气问题可能会逐渐显现,给汽轮机的正常运行带来一系列问题。
为此,进行定期的查漏工作是必要的。
二、查漏工作的目的汽轮机真空系统查漏工作的主要目的是发现和排除可能存在的气体泄漏问题,确保真空系统的正常运行。
首先,通过查漏可以及早发现潜在的漏气点,避免事故发生;其次,有效控制和减少气体泄漏,提高真空系统的工作效率,减少能源消耗;最后,查漏还有助于延长汽轮机的使用寿命,减少设备维修和更换成本。
三、查漏工作的方法1. 监测设备选择在进行汽轮机真空系统查漏工作时,应根据实际情况选择合适的监测设备。
一般来说,常用的方法有:气体检测仪、热成像仪、超声波检测仪等。
每种设备有其各自的特点和适用范围,具体选择应根据漏气点的位置、形式和条件来决定。
2. 查漏步骤(1)整体检查:首先,对真空系统进行整体检查,观察是否有明显的泄漏现象,比如破碎的密封圈、开裂的管道等。
(2)局部检查:对于没有明显泄漏迹象的部件,可以通过手摸、耳听、眼观等方法进行局部检查。
感觉温度异常、听到异响、发现明显气味等情况,都可能是漏气点的提示。
(3)设备监测:利用选择好的监测设备对可能存在漏气的部件进行监测。
根据设备的工作原理,对不同类型的部件进行有针对性的检测,以保证查漏工作的准确性。
四、查漏工作中的问题与挑战1. 漏气点难以确定在复杂的汽轮机真空系统中,漏气点常常难以确定。
一方面,漏气点可能位于不容易接近的位置,无法直接观察;另一方面,由于真空系统里的气体流动、温度变化等因素的影响,漏气点的位置可能随时间和条件的改变而变化。
2. 储气量难以掌握真空系统在运行过程中,储气量的改变有时可能导致局部压力的波动,从而影响漏气点的检测。
特别是在小型汽轮机真空系统中,储气量相对较小,泄漏点的检测更为困难。
电厂汽轮机真空系统泄漏的典型案例分析

电厂汽轮机真空系统泄漏的典型案例分析摘要:文章分析了几个典型真空系统泄漏的案例,并对这些案例进行分析提出了解决办法,通过解决影响真空系统的泄漏,可以有效的提高汽轮机组的效率,为机组的安全经济运行提供帮助。
关键词:汽轮机真空;凝汽器;真空严密性;检漏火电厂机组运行中汽轮机真空系统泄漏是电厂常见的问题,真空系统泄漏对机组的安全性和经济性都有很大影响。
因为,首先,真空系统有泄漏点会造成真空偏低,其次,真空低,致使汽轮机末级焓降减少、反动度增大,从而引起轴向推力增大,且因排汽温度升高而引起低压缸变形、机组中心变化而导致振动超标;真空偏低,直接增加机组的煤耗,经济性降低;此外,因漏空气造成真空偏低,会使凝结水中的含氧量升高造成热力设备腐蚀,增加维护成本。
1 几组典型案例分析1.1 案例一分析某公司600 MW机组在升负荷过程中,在350 MW升至450 MW期间机组真空未见异常情况,当机组负荷升至550 MW时,A侧凝汽器真空开始下降,几分钟真空已降至-79 kPa,备用泵联启,同时机组被迫开始减负荷,最终机组负荷减至447 MW,真空维持在-86 kPa,不再下降。
为消除A凝汽器真空低的问题,用氦质谱检漏仪对凝汽器外壳、低压加热器汽侧疏放水管道及阀门、法兰、低压加热器汽侧启动排汽管道及阀门、法兰、低压加热器汽侧水位计、有关系统至凝汽器的各个水封、凝汽器抽空气管道及阀门、法兰、凝汽器真空破坏门给水泵汽轮机排汽管道及其阀门、法兰、凝汽器补水箱、补水管道及其阀门、法兰、高、低压加热器疏水等容易漏空气的地方进行了仔细检查,并未发现明显漏点,基本断定真空系统没有大的漏点,影响机组真空的应是系统问题。
为了判明问题所在,对机组进了升降负荷试验,结果表明,机组负荷在350 MW以下,A侧凝汽器真空就恢复到正常,随着负荷的升高真空又急剧下降,机组最大负荷仅维持在430 MW左右,真空在-86 kPa左右。
在此情况下,验证了真空系统没有大的外漏点,影响真空是系统问题。
汽机凝汽器真空系统检漏的方法及运用

据了解 , 农业科技成果转化资金 自20 年设立 以来 , 01 兵团共承担 国家农业科技成果转化资金项 目9 l 项, 累计获得农转资金无偿资助 67 万元 , 00 带动社会投入 3 亿元。其中,0 1 20 年通过验收的6 个 20 至 08 O
项 目, 实施过程中, 新建示范基地 20 0 多个 , 示范面积 10 多万亩 , 50 举办各类培训班近 10 期 , 00 培养博士、 硕 士生 5 多人 , 训农 牧 职工 5 多人 次 , 得直 接 经 济效 益 32 O 培 万 取 .亿元 , 动兵 团农 牧 团场 职工 以及周 边 带
汽器压力变化对机组效率、 汽轮机功率的影响。
关键 词 汽轮 机 ; 空 ; 漏 ; 质谱 真 检 氦
中 图分 类号 :6 4 1 文献标 识 码 : U 6 . 3 l B 文 章编 号 : 8 0 9 (0 )8 0 2 — 2 l 0 — 8 92 1 0 — 07 0 0 1
力 。 降低 凝 汽器 压力 是 由凝 汽 装 置 和冷 却 系统 的
联合工作来实现的。在一定气象条件下 , 可借加大 循环水流量 、 大冷却 面积 、 加 加大供水系统规模等 来降低凝汽器压力。以行条件不变 , 则汽轮机运行
时 真 空 系 统 的严 密 性 对 凝 汽 器 压 力 影 响 非 常 大 。
[ ] 国莱宝公 司: 1德 氦质谱检漏仪操作手册
[] 2 西安热工研 究所编 : 热工 技术 手册
中西部地 区农 业科技成果转化工作经验交流会在 我市召开
7 号上午 , 月6 中西部地 区农业科技成果转化工作经验交流会在我市召开 。来 自我国中西部地区各 省市 、 国务院有关部 门, 团及各师科技工作负责人 , 兵 总结交流了各地实施农业科技成果转化资金的经验 和做法 , 探讨了“ 十二五” 农业科技成果转化工作形势和任务。 兵 团党委 常委 、 团副 司令员宋 建 业 出席 会议 并讲 话 。 中央农村 工作 领导 小组 办公 室一组 副局 长陈 兵 剑波 、 国家粮食局发展司副司长张雪 、 兵团科技局局长田笑明、 八师副师长衣庆焘 , 副市长张琳娜出席会 议。衣庆焘表示八师石河子市将 以此为契机 , 推动师市农业科技成果转化工作再上新台阶。
火力发电厂汽轮机真空系统问题探讨

火力发电厂汽轮机真空系统问题探讨摘要:火力发电厂汽轮机的真空系统对于发电厂的安全运行以及提高发电效率都起着重要的作用。
真空系统主要是通过减小汽轮机排汽端的背压来增加汽轮机的效率和出力。
在真空系统中,真空泵扮演着关键的角色,通过强制性排气和提供稳定的负压,帮助汽轮机排气,并提高系统的真空程度。
真空系统也存在一些潜在的问题,真空泄漏、泵的故障等,这些问题会影响整个系统的正常运行。
关键词:火力发电厂;汽轮机;真空系统问题引言针对火力发电厂汽轮机真空系统存在的问题,许多研究人员和工程师们进行了深入的探讨和研究。
他们通过分析系统的原理、检测设备的技术以及维护与管理的方法,寻求解决真空系统问题的有效途径。
针对真空泄漏问题,他们提出了相应的检测方法和修复措施;他们研究了真空泵的故障原因和诊断方法,以提高系统的可靠性和稳定性。
这些研究成果将为火力发电厂汽轮机真空系统的优化和改进提供有益的指导。
1真空系统在火力发电厂汽轮机中的作用1.1真空系统可以降低汽轮机排气的压力当汽轮机内的蒸汽经过高温高压后展开膨胀,并驱动了发电机发电,也产生了大量的凝结水蒸汽。
如果这些凝结水蒸汽不能及时排出,会在进入冷凝器后形成冷凝水回流影响汽轮机的正常运行。
通过真空系统的作用,它可以从汽轮机排放口吸出大部分的水蒸汽,降低了汽轮机排气的压力,从而减少了冷凝水回流的可能性,提高了汽轮机的效率和稳定性。
1.2真空系统还起到了收集和处理凝结水的作用在汽轮机的运行过程中,水蒸汽会被冷凝成水,并形成凝结水。
这些凝结水需要通过真空系统进行收集和处理,以防止对环境造成污染。
真空泵通过负压的吸引作用,将凝结水从汽轮机排放口抽出,并输送到凝结器中进行进一步的处理,将其中的杂质去除,并能够回收其中的热能。
这样处理后的凝结水可以安全排放或作为循环水再利用,使得水资源得到合理利用,也降低了对周围环境的污染。
2火力发电厂汽轮机真空系统常见问题2.1气体泄漏问题气体泄漏问题不仅存在于火力发电厂的汽轮机真空系统中,而且还广泛存在于其他领域。
汽轮机组真空系统泄漏原因分析

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
汽轮机组真空系统泄漏原因分析
真空系统的严密性下降将导致汽轮机排汽温度上升,增加冷源热损失,并使
得有效焓降减少,循环效率下降,甚至影响机组的出力.另一方面,空气进入凝汽器
会导致凝结水含氧量不合格,腐蚀锅炉、汽轮机设备.因此,对真空系统严密性的要
求非常严格.国家电力行业标准规定,大型汽轮机组真空严密性试验结果应不大于0.4Kpa/min.徐州发电厂目前的四台N137-135/550/550 型和四台N 220- 130/535/535 型机组,自1976 年陆续投产以来,在生产中发现随着机组运行时间的增加,220MW 机组真空严密性普遍不如137.5MW 机组,并多次出现超标现象,直接影响了机组运行的安全性和经济性.本文结合现场维修情况,分析了汽轮机真空
系统漏空的原因,并提出了提高机组严密性的措施.
机组真空严密性的调查
2003 年及2004 年1、2 月份徐州发电厂5~8 号机组真空严密性的检测结果见表1:
表1#5 ~8 机真空严密性试验统计表(单位:kPa/min)
标注3 表示真空严密性试验结果超标,标准为不超过0.4KPa/min.
由表1 可以看出,5~8 号机真空严密性一直较差,尤其在寒冷季节,真空严密性
普遍超标.6、7、8、9 四个月份天气炎热,机组真空低,四台机真空严密性虽合格,
但接近标准上限.经验表明,机组真空系统出现漏空的可能性较大,且以往多次真空
严密性差均由真空系统漏空造成,因此解决真空系统的漏空问题是解决真空严密
性的主要任务。
真空系统漏空的检测及问题分析
真空系统传统的查漏方法是通过观察蜡烛火焰摇曳情况,来确定漏气位置.另。
汽轮机凝汽器真空系统严密性灌水查漏方法的浅谈

汽轮机凝汽器真空系统严密性灌水查漏方法的浅谈摘要:汽轮发电机组的真空系统就是用来建立和维持汽轮机组的低背压和凝汽器的真空。
同时汽轮机凝汽器的真空度是衡量机组经济性的重要指标。
凝汽器真空对于提高汽轮发电机组的经济性具有重要的意义。
本文结合本厂维护的两台600MW机组在日常检修维护工作中的一些现场实际经历,重点分析汽轮机组正常运行中及检修中结合现场实际情况采取的凝汽器真空系统查漏的方法。
主要介绍汽轮机凝汽器真空系统泄露对机组正常运行中存在的安全隐患及结合本厂维护的两台机组凝汽器灌水查漏所采用的方法、灌水查漏前应具备的条件、灌水查漏采取的安全措施、以及解决凝汽器真空系统严密性的技术措施,指出凝汽器真空系统灌水查漏对于彻底解决凝汽器真空系统的重要性。
关键词:凝汽器、真空系统、灌水查漏、漏点分析、结论一、引言本厂维护的两台机组汽轮机为东方汽轮机厂引进日立技术生产制造的超临界抽凝供热汽轮机,型号为NC600-24.2/566/566;型式为:超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压抽凝式汽轮机,额定出力600MW,单台机组额定工业抽汽量为600t/h,最大工业抽汽量为800t/h。
凝汽器为东方汽轮机厂生产的双壳体、单流程、双背压表面式凝汽器。
#2机组自2012年3月份经过小修启机后,先后经过几次凝汽器真空系统严密性试验,试验时真空下降值一直高于0.27KPa/min的不合格范围内。
并且小修后在机组运行中长期一段时间内投入了大量的人力,用保鲜膜、肥皂水等方法查漏效果没有明显的好转。
2012年12月份福建省电科院运用氦质谱检漏仪查漏,仍未找到较大的漏点,机组真空严密性试验仍不合格。
直至2013年3月利用机组大修的时间采取了灌水查漏的方法取得了较好的效果。
下面就灌水查漏的方法做以介绍以便同行能在实际工作中借鉴和提出更好的改进措施。
二、汽轮机组凝汽器真空系统严密性的影响1.对于凝汽式汽轮机组,需要在汽轮机的汽缸内和凝汽器中建立一定的真空,机组正常运行时也需要不断的将由不同途径漏入的不凝结气体从汽轮机及凝汽器中抽出。
汽轮机真空系统检漏要点

图 1 汽轮 机 真 空 系统 图
、
汽 轮机真 空 系统
所谓 的汽 轮机 真 空系 统 ,这 里我 们 可能 讲 的 比较 宽
二 、氦 质谱 仪 原 理 及 其在 汽 轮 机 真 空 系统 检 漏的应用方 法
氦 质 谱 检 漏 仪 ( e u M S S e t o e e H ¨ m a p c r m t r S
L a e e t r e k D t c o )气体工业名词术语,用氦气作示漏气
体 , 以气 体 分 析 仪 检 测 氦 气 而 进 行 检 漏 的质 谱 仪 。氦
气 的本 底 噪 声低 ,分 子量 及 粘 滞 系 数 小 , 因而 易 通 过
连接的高低加、抽汽系统和疏水系统管线 、阀门的严密
关键 词 : 汽轮 机真 空 系统 ;氦质谱仪 ; 漏 ; 汽器 检 凝
中图分类 号 : K 6 T 24
文献标 识码 : A
文章 编号 : 0 9 27 一 ( 0 1 1~ 06 0 10 — 34 2 1 ) 8 06 — 2
石 油 石 化 系 统 自备 电 厂 主要 是 为 保 证 炼 油 、化 工 的蒸 汽 、 电 力供 应 的 稳 定 性而 设 置 ,汽 轮机 是 电 厂 的 核 心 设备 之 一 ,不 但 负 责 电 力 的供 应 , 而 且还 负 责蒸
泛 ,因 为它 不 仅涉 及 D S 特 定 的与 真 空泵 相 连 接 的凝 C上 汽 器 抽 真 空 系 统 ,还 涉 及 和 凝 汽 器 相 连 接 的所 有 加 热 器 、 阀 门等 部 位 。每 次检 修 完 毕后 到 开机 前 ,汽 轮 机 凝 汽 器 都 要进 行 灌水 试 验 , 目的 就 是检 查 和凝 汽 器 相
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汽轮机真空系统泄漏点的查找与分析摘要:汽轮机真空系统的建立是机组投产时一个主要考核指标,真空系统严密性与否将直接影响机组的安全性与经济性。
文中对影响汽轮机真空严密性的原因进行分析, 同时提出解决措施, 对存在共性的机组具有一定的借鉴意义。
关键词:真空系统;泄漏点;查找;措施某电厂2×640mw 超临界机组,汽轮机为北重阿尔斯通电气设备有限公司生产的超临界压力汽轮机,型式为超临界、单轴、一次中间再热、四缸四排汽、纯凝汽式汽轮机。
该机组在整套试运期间真空严密性非常优秀,具体数据为: a 凝汽器0.034kpa/min,b 凝汽器0.002kpa/min,a、b 凝汽器真空平均下降率为0.018kpa/min,真空严密性优良。
一、提高汽轮机真空系统严密性的管理措施为确保汽机真空系统的严密性达到设计要求,杜绝系统泄漏,提高汽机真空度,管理单位组织了参建单位采取了下列具体措施:1. 组织措施安装单位成立由专业工程处负责人、专业工程师、质检员、班组长组成的专业小组。
专业负责人全面负责真空系统的施工,包括方案制定、工艺制定、过程监督及验收。
2. 技术措施安装单位在施工前专业工程师编写作业指导书,焊接工艺卡,管道安装工艺卡,法兰连接工艺卡,确定真空系统范围,并报监理公司审核。
3. 管理措施将焊接无损检验提高验收等级;对各系统阀门均进行严格检查,并作严密性试验,不合格坚决不予使用;所有的系统管道由专职人员检查管内清洁度,经确认合格后放可对口焊接;严格执行各工艺卡内容,监理和项目部专业人员监督到位,使管道、法兰安装等全面处于受控状态;对汽轮机中低压连通管、轴封端盖、防爆门等密封面的清理检查工作严格把关,严格按制造厂要求进行施工,将安装精度控制在制造厂标准或验评标准范围内,小汽机排汽蝶阀的关闭限位也通过灌水试验检查予以确认。
二、提高汽轮机真空系统严密性的施工措施1. 分部试运期间在真空系统安装结束后,安装单位对凝汽器进行了两次灌水查漏检查,每次灌水的高度均至汽封洼窝下100mm处,将系统中发现的漏点逐一进行排查和消除,灌水前凡是与真空系统相联接的管路、设备及阀门等均投入:低压缸汽缸疏水管、高中压汽门和门杆漏汽;凝汽器与#7、#8 低加及本体附件;凝泵吸入侧管路凝汽器疏放水集管及管路疏放水至凝汽器的一次门(包括所有与凝汽器汽侧相连的管路);汽机本体、给水泵汽轮机轴封管路及疏放水管路;再热冷段(排汽口至逆止门管段和疏水管);高低压加热器及疏水管、轴封冷却器;真空抽汽系统(抽汽口至真空泵前管段、阀门);凝送泵至凝汽器补充水管路,汽动给水泵汽轮机排汽阀至凝汽器接口段等设备系统管道;每发现一处漏点即停止灌水,将漏点处理完再进行灌水,灌水合格后再将水位降至运行状态。
将凝汽器热水井补至正常水位,启动凝结水泵,维持凝结水泵入口管路及各杂项用水管路为正压状态,排除了由于系统阀门不严密对真空系统的影响;向轴封加热器水封及真空破坏门水封注水,进一步保证系统的严密性。
在预干抽真空期间,对系统中灌水查漏所检查不到的部位进行了重点检查(低压缸防爆门连接法兰、中低压缸连通管大法兰、小机排汽管防爆门、凝汽器仪表管接头等),消除检查出部分漏点。
因此真空系统干抽试验结果为-60kpa,比以往机组优秀很多。
2. 调试期间调试单位从真空系统调试开始,分别完成了真空系统热工保护测点校对、气动关断门及电磁阀动作试验、系统联锁保护和报警试验、真空泵试运及凝汽器试抽真空等常规调试工作,此后对系统进行消缺和完善,确认系统满足机组整套启动和试运行要求。
2011 年1 月25 日至2011 年2 月21 日真空泵进行了分部试运,2011 年3 月5 日汽机试抽真空,在对相关系统进行了隔离后,在不投轴封加热器,高、低加汽侧全部投入,启动三台真空泵的情况下, 凝汽器压力可达41.07kpa(真空60 kpa),干抽真空比以往机组优秀。
2011 年4 月10 日,轴封系统首次投入,维持压力自动正常。
大机启动和低负荷运行时,轴封供汽由辅汽供给,随后在冷再蒸汽参数达到轴封供汽要求时,轴封供汽汽源自动切换为冷再供汽,最终实现自密封。
2011 年5 月6 日22:49 停止运行真空泵,选凝汽器b开始做真空严密性试验:机组参数:负荷 488mw主蒸汽压力:23.17mpa主蒸汽温度:535℃凝汽器a 压力:5.49kpa凝汽器b 压力:5.02kpa真空下降情况如表1 所示:取后5 分钟压力下降值计算真空下降率为:凝汽器a :0.034kpa/min凝汽器b : 0.002kpa/min凝汽器a、b 的真空平均下降率为0.018kpa/min,真空严密性优良。
3. 机组整套试运期间在机组空负荷、带负荷及满负荷试运期间,调试单位根据设计与实际安装的轴封间隙的偏差,对轴封供汽压力进行调整,保证轴封处不漏真空;严格控制轴封加热器的正常水位,防止水位过高使轴封回汽不畅及水位过低易漏空气对机组真空的影响;严格控制凝汽器热井水位在正常值附近,防止由于水位过高而使抽空气管进水,从而造成真空泵出力下降的情况;根据机组运行情况调整运行参数,尽量降低凝汽器端差使真空得以保证。
三、总结及分析如何提高汽轮机真空系统严密性,可归结为以下几个方面:(1)在真空系统安装结束后,安装单位对凝汽器进行了两次灌水查漏,将系统中发现的漏点逐一进行排查和消除,为后来的系统严密性试验打下了坚实的基础。
(2)在进行真空系统严密性试验之前,调试单位组织运行及安装等单位对系统做了严格的检查及隔离,系统管道尽可能做到了100% 参加试验,并对部分系统的运行方式进行了调整。
(3)真空系统严密性检查:在实施系统严密性试验过程中,根据机组的特点作好充分的准备,包括水源、废水排放、合适放空点、支吊架确认、压力表的配备等。
(4)工程管理单位针对过程实施中产生的各种问题及具体情况,组织召开了多次专题会,将问题逐一解决,确保工程的质量、进度按目标逐步推进。
综上所述,本工程汽机真空系统通过分系统试运,机组空负荷、带负荷及满负荷168 小时试运,真空严密性达到优良,使机组在较好的真空下安全经济的运行。
提高汽轮机真空系统的严密性,是依靠充分的组织协调工作、扎实的安装工艺、精细的调试工作及优质的设备等多方面因素共同达成的结果。
四汽轮机真空系统泄漏部位的查找4. 1 泄漏点查找方法的选择凝汽器真空严密性差的问题是一个比较复杂的问题, 目前在实际工作中已摸索出了几种行之有效的查漏方法。
它们是: 灌水查漏、火烛法、卤素查漏法、超声法、氦质谱查漏仪。
火烛法和肥皂水沫法只能用来确定大量漏气的漏点, 且费时费力、准确性差, 是通过观察蜡烛火焰摇曳情况, 来确定漏气位置。
另外, 火烛法会威胁到氢冷发电机组的安全, 不适合该类机组对凝汽器真空的查漏。
卤素检漏法的不足之处是响应时间长, 检漏仪的敏感元件如长时间处于浓度较高的卤素气体中易产生中毒效应。
超声波检漏法具有速度快、响应及时、检测方便等优点, 但要求检测员具有丰富的经验, 排除复杂的背景超声, 且其精度只与泡沫检漏法相当。
虽然氦质谱检漏仪可靠、灵敏度高, 但是也有其局限性, 在不明真空泄漏的情况下进行查漏, 需将阀门套及法兰保温拆除, 工作量很大, 有时也难以取得预期的效果。
4. 2 在运行中采取灌水查漏此法用于布置在地面以下的负压管道, 如低压加热器至凝汽器的疏水管, 给水泵密封水的重力回水至凝汽器管道。
4. 3停机后真空系统灌水查漏真空系统查漏必须在机组停运后, 高、中压缸金属温度均低于150℃以下方可进行。
循环泵、凝结水泵全部停运前, 要确认低压缸的排汽温度低于50摄氏度。
凝汽器注水前, 在凝汽器底部接出一根透明水管, 用来观察凝汽器内水位的高度, 灌水高度一般在低压轴封洼窝以下100 mm 处。
另外, 凝汽器注水查漏前, 汽缸本体、抽汽管道、再热蒸汽冷热段等的疏水及其它进入凝汽器的疏水要畅通30 min 以上。
凝汽器注水查漏时, 关闭以上疏水门, 防止冷水进入高温管道及冷气进入汽轮机造成汽缸上、下温差超限。
对于布置在地面以下管道, 应打开盖板进行检查, 灌水后运行人员配合检修人员共同检查所有处于真空状态下的管道、阀门、法兰结合面、焊缝和堵头, 凝汽器冷却水管胀等处有否泄漏。
五进一步提高真空度的建议5. 1定期进行真空严密性试验对凝汽器真空严密性定期试验, 若严密性不合格时, 应及时对真空系统查漏、堵漏, 提高汽轮机运行效率, 降低厂用电率。
5. 2对经常泄漏的汽封或轴封系统进行改造选用一些密封结构良好、长期运行后磨损轻微的汽封, 如蜂窝式汽封、侧齿汽封等更换梳齿式汽封块等传统汽封, 可使密封效果有显著提高。
对供汽压力不能协调匹配, 在运行中出现顾此失彼的高、低压轴封, 可采用在轴封套上半部增加轴封进、出汽管, 以提高轴封套上半部轴封压力, 进而提高了轴封密封效果, 防止漏真空。
根据压力匹配原则, 可对小汽机轴封送汽改为由主机的低压轴封母管供汽, 而原有的汽源作为备用。
同时在前轴封进汽管道上加装手动门, 达到轴封进汽自动调节和手动控制。
低压缸中分面的泄漏, 可采用新型耐高温密封胶条。
参考文献:[1]项目施工组织总设计[z].[2] 何冬荣. 韶关电厂8号机消除凝汽器真空低的技术改造[ j]. 电力建设, 2005, 26( 5).[3] 陈裕堂, 龙新峰. 汽轮机真空系统严密性下降诊断与防范措施探讨[ j]. 电厂电站设备, 2006, ( 4).[4] 王志敏,汽轮机组真空系统漏泄的治理.吉林电力,2005注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。