煤气化工艺中低压煤浆泵工作原理以及常见故障的原因分析及处理

合集下载

GE水煤浆气化制浆系统常见问题及处理探析

GE水煤浆气化制浆系统常见问题及处理探析

GE 水煤浆气化制浆系统常见问题及处理探析摘要:总结了GE水煤浆气化制浆系统常见问题及处理方法,针对煤浆浓度不合格、煤称重给料机故障及堵煤、棒磨机漏浆、系统管线结垢、低压煤浆泵选型等问题提出了处理办法及处理时的注意事项,希望可以对其他公司制浆系统平稳运行带来借鉴意义。

关键词:煤浆制备;称重给料机;漏浆;煤浆泵;结垢某公司180万吨/年煤制甲醇项目采用6.5MPa(G)、1350℃的GE水煤浆加压气化技术,2010第1台气化炉投料成功。

煤浆制备单元的目的是为气化炉制备、储存及输送合格水煤浆。

制浆系统的稳定性对于整个工艺流程来说至关重要。

整个系统中包含众多设备和管线,运行时会遇到很多问题。

制浆单元主要的工艺流程如下:粒度小于10mm的碎煤由卸储煤装置皮带送入煤储斗,经煤称重给料机称量后送入磨煤机。

在添加剂槽中经过添加新鲜水配制成的浓度适宜的添加剂由泵送入磨煤机。

污泥水、甲醇装置含油废水、研磨水池渣水和低压灰水送入研磨水槽,研磨水由泵加压经磨机给水流量调节阀控制水量送入磨机。

煤、添加剂和工艺水一同送入磨机中,研磨成浓度合格的水煤浆。

水煤浆经滚筒筛滤去大颗粒后溢流至磨机出料槽中,经低压煤浆泵送入煤浆大槽内储存,再经高压煤浆泵泵送至气化炉工艺烧嘴。

以下是对实际生产中制浆单元常见的问题进行的探讨。

1 煤浆浓度问题1.1 GE水煤浆加压气化技术要求水煤浆具有较高的浓度、较好的流动性、较好的稳定性、适宜的粒度分布、适宜的pH值。

其中煤浆浓度是否合格至关重要。

一般要求浓度在60%-65%,研究表明,水煤浆在参与气化反应的过程中,水分的高低将直接影响气化反应过程及反应后合成气的成分。

在气化反应温度相同的情况下,对于同种煤质,煤浆浓度越高,则越利于降低比氧耗、比煤耗。

因此,在保证煤浆稳定性、流动性前提下,应尽可能地提高煤浆浓度。

1.2 控制煤浆浓度合格的措施在实际生产中,煤浆浓度的提高需要各方面综合作用,常用的措施如下:1.2.1严格控制系统开停工和故障处理时冲洗水的用量,用完冲洗水及时将入口加盲板,避免大量冲洗水进入煤浆大槽;1.2.2 现场操作人员加强巡检,提高通过看浆口观察煤浆在滚筒筛挂格格数的频次,发现挂格低时及时联系中控室调整水煤比;1.2.3 分析煤浆浓度数据,及时调整棒磨机钢棒级配;1.2.4 合理安排备用棒磨机与运行磨机的切换,及时进行加减棒操作,维持钢棒级配在合理的范围内;1.2.5 根据煤浆分析数据,控制好煤浆添加剂的配制浓度和添加量。

影响煤浆气化运行若干因素分析李振

影响煤浆气化运行若干因素分析李振

影响煤浆气化运行若干因素分析李振发布时间:2023-07-03T09:36:17.156Z 来源:《中国科技信息》2023年8期作者:李振[导读] 总结了华鲁恒升煤浆气化稳定运行的问题,进行了分析和总结,并提出了相应的解决办法和防范措施。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 253000摘要:总结了华鲁恒升煤浆气化稳定运行的问题,进行了分析和总结,并提出了相应的解决办法和防范措施。

关键词:影响煤浆气化,因素分析1.概述山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称华鲁恒升)气化车间现有包括一期和二期两套气化装置,现在正在建设3台多喷嘴气化炉,共有八台气化炉,其中A、B、C、D炉体直径为φ2800 mm,生产负荷40m³/h左右,E炉直径为φ3200 mm,生产负荷60m³/h左右,新建气化炉直径为3880mm,为对置式四喷嘴气化炉,生产负荷120m³/h左右。

针对现运行气化炉运行中出现的问题及影响气化稳定运行的因素做一下分析并做了相应的解决措施。

2.气化运行问题探讨2.1.耐火砖的影响气化炉耐火砖的筑炉质量影响气化的正常运行,筑炉后的烘炉过程也是影响气化稳定运行的重要因素之一,在烘炉方面很是严格要求,严格按照耐火砖厂家提供的烘炉曲线升温,同时坚持调温原则:升温:先加大吸引气量,后加燃料气量;降温:先减燃料气量,后减吸引气量。

升温期间应注意事项:(1)在整个升温期间,工艺气出口温度不允许超过252℃,必要时加大烘炉水量,但注意气化炉液位在下降管下沿以下,防止液位高,引起回火烧坏仪表阀门等。

(2)一旦熄火,应关掉燃料气吊出烧嘴,抽负5分钟,重新点火,并以小于50℃升至熄火前温度,然后按升温曲线升温;(3)注意渣口压差;(4)600℃启动破渣机,并投用EW;(5)800℃时更换工艺烧嘴,同时通N1保护;(6)看火时要戴防护面罩,注意个人防护。

在整个升温期间严格注意事项防止发生安全事故及炉温变化过快引起耐火砖产生裂纹和破裂,造成事故。

低压煤浆泵和高压煤浆泵磨机操作规程

低压煤浆泵和高压煤浆泵磨机操作规程

《二》P1203高压煤浆泵操作规程
• 技术性能参数: • 型号: DGMB43/9.6 型式:卧式三缸单作用活塞 式隔膜泵 • 介质: 煤浆 温度:50℃ 最大60℃ • 密度: 1.20~1.27t/m3 浓度: 58~70% • 流量: 15~43m3/h 颗粒尺寸: <3mm • 吸入压力: ≧0.2MPaA 排故压力:9.6MPa • 行程: 300mm 活塞直径:170mm • 冲次: 17~45次/分 安全阀起跳压力:11.6MPa • 电机功率: 185 KW 转速: 1488 rpm
P1201泵的开停操作规程
开停泵:
1) ① 启动新泵前应将油封层清除,如有锈蚀应进行清理。检查油池、油箱、油管, 不得污染,螺纹连接处不得有松动情况。 ② 向机座、减速箱加入润滑油,加至高油位。在向隔膜室充油过程中,油位向 下降,应及时补充油。在向隔膜室充油完毕后,保持推进液油箱油位在高位油处。
③ 按要求向出口稳压器气囊充氮气(一般情况下为正常工作压力的50~65%)。 按要求向蓄能器气囊充氮气0.4Mpa。
《一》低压煤浆泵P1201的操作规程
一、P1201低压煤浆泵 技术性能参数: 型号:SGMB55/1 型式:卧式双缸双作用活 塞隔膜泵 介质:煤浆 温度:50℃ 最大60℃ 密度:1.20~1.27t/m3 浓度: 58~70% 流量: 15~55m3/h 颗粒尺寸:<3mm 吸入压力:>0.03MPa 排出压力:1MPa 行程: 260mm 活塞直径:φ170 mm 冲次: 46 r/min 安全阀起跳压力:1.8 MPa 电机功率:30 KW 转速:1500rpm
② 在启动主电机之前还要检查下列事项: a. 料腔部分已充满液体; b. 膈膜室已充满推进液并充分放气; c. 膈膜室后壁上的放气阀已关闭; d. 推进液油箱在高油位; e. 排出稳压器已正常充气; f. 进液管路上的冲洗阀已关闭; g. 推进液蓄能器充足氮气; h. 排液管路上的放气阀已关闭; i. 压缩空气已接通,气源最低压力不得低于0.5Mpa; j. 水煤浆进液管路上的截止阀已打开,压力是否正常; k. 水煤浆出口管路上的截止阀打开. 确认无误后,接通总电源,启动主电机,接触器吸合后主 机运行信号灯常亮。

料浆给料泵常见故障及处理措施

料浆给料泵常见故障及处理措施

料浆给料泵常见故障及处理措施摘要:料浆给料泵是水煤浆气化装置的核心转动设备,其承担着将煤浆从煤浆槽送入工艺烧嘴的任务。

本装置料浆给料泵为中国有色(沈阳)泵业有限公司制造,属于隔膜活塞泵,泵型号为DGMB100/10A;料浆给料泵在使用过程中常出现的故障有推进液补排油管线崩裂或磨穿、活塞环密封圈老化、进出口单向阀故障等,针对以上故障问题进行分析,找出故障原因并制定相应的处理措施,以保证气化炉的安全、稳定高效长周期运行。

关键词:料浆给料泵;隔膜;活塞环密封圈;单向阀;处理措施0引言随着煤浆加压气化技术的发展,料将给料泵在化工产业中得到了广泛的应用,煤制气装置是否能稳定长周期运行,很大程度取决于料浆给料泵的运行状态,因此料浆给料泵的故障分析及处理显得尤为重要。

本公司气化装置采用GE水煤浆加压气化技术,该过程属于气流床并流反应,料浆给料泵将浓度为59% ~ 64%的合格水煤浆经加压后与空分装置送来的纯氧一起通过工艺烧嘴喷出,混合雾化后,在压力 6.5 MPa、温度1350 ℃的条件下,在气化炉内进行非催化部分氧化反应,最终生成以CO、H2为有效成分的粗合成气。

1设备使用概况本公司共有14台料将给料泵,其设备型号、主要技术性能及参数如下:型号DGMB100/10A,工作压力为8.0MPa左右,流量为49 ~ 90 m3/h,最大工作流量为100 m3/h;入口压力0.1MPa≤P≤0.35MPa,进出料管通径为200 mm,主电机功率为400kW。

为三缸单作用隔膜式容积泵,由液力端、动力端、液压控制系统、电机减速部装、电控系统、流量补偿罐等部件组成,其工作原理为(见图1),电机①通过减速机驱动曲轴②、连杆③、十字头④使旋转运动转化为直线运动,带动活塞⑥进行往复运动。

当活塞⑥向左运动时,活塞⑥带动液压油将隔膜室⑩中橡胶隔膜⑨拉到左方向,使隔膜室⑩工作腔体积增大,同时出料阀⑪关闭,待输送的料浆借助喂料压力打开进料阀⑫,进入并充满隔膜室⑩。

低压煤浆泵频繁补排油的原因和处理

低压煤浆泵频繁补排油的原因和处理

收到排油信号后通过 电磁 阀控制气控阀从缸内向油
箱 排油 , 直 至驱动 液 正常后 停 止 排油 。
2 低 压 煤 浆泵频 繁 补排 油 的原 因及 处 理
公司自2 0 0 7年投产 以来 , 这三 台泵就 曾出现过 频繁 补排 油 的现象 , 去 年这 个 现象 开始 频 繁 出现 , 导
第 6期

磊, 等: 低压煤浆泵频繁补排油 的原 因和处理
・ 6 3・
后停 止补 油 。第 三 种 即排 油 状 态 , 当 缸 内 的驱 动 液 过多时, 在 隔膜 导杆 往 复运 动 的一个 周 期 内 , 磁 环运 动 到排 油探 头下方 一 次 , 触发 排 油探 头 闭合 , P L C接
摘 要: 介绍 了低压煤浆泵补排油的工作原理 , 并对造成低压煤浆 泵在运行 中出现频繁补排油 的原 因和处理方法做 了详细的阐述。 关 键词 : 低压煤浆泵 ; P L C; 补排油
中图分类号 : T H 3 2 3 文献标识码 : C 文章编号: 1 0 0 8— 0 2 1 X( 2 0 1 3 ) 0 6—0 0 6 2-0 2
兖矿国宏化工有限责任公司是利用高硫煤生产
动液的压力传递作用到隔膜上 , 使隔膜膨胀或收缩 ,
甲醇的大型煤化工企业。主要工艺流程是把高硫煤
制成水 煤浆 , 通过气化 工段制成 合成气 , 再 经 过 变 换、 净化 、 合成 、 精 馏 等 工艺 生 产 出 甲醇 的过 程 。低 压煤 浆泵 的作 用是把 水煤 浆输 送 到气 化 工段 。我公
1一出料阀 ; 2一煤浆室 ; 3一I 鞲膜 ; 4一 进料 阀 ; 5一 排 油检测探头 ; 6一补油检测探头 ; 7一活塞 ; 8一永久磁环 ; 9一I 辑膜导杆 ; l O—I 辑膜室

煤气化高压煤浆泵流量突降故障及处理案例

煤气化高压煤浆泵流量突降故障及处理案例

煤气化高压煤浆泵流量突降故障及处理案例一、事故现象2012年4月4日9点15气体联合车间总控主操发现高压煤浆泵123P0102电流异常,电流123IIP0102从正常值328A左右下降至270A,煤浆流量123FI01037A/B下降12m³/h,班长现场确认123P0102运行情况,发现123P0102曲轴箱异音,泵体震动大,立即报告车间值班人员和调度,总控负荷进行调整。

车间值班人员现场检查发现东缸出入口单向阀不动作,温度偏低,初步判断单向阀密封不严或堵塞,经震击处理无果后,请示厂调,于12点40高压煤浆泵123P0102停车抢修。

二、事故处理要点1.总控人员在123P0102未停车前,严格监控煤浆流量和氧煤。

2.2012年4月4日12点40到20点高压煤浆泵123P0102停车抢修,车间设备人员下达紧急抢修方案,内容:一、因打量不足,检查东缸出入口单向阀。

二、如未查找到原因,扩大检查补油控制器弹簧、补油阀及大小头瓦间隙。

检修车间接到任务后,办理一般作业证,首先打开东缸出入口单向阀,发现堵塞,但没有发现异物,经水试,单向阀动作不到位,扩大检查,拆卸检查发现东缸补油箱液位高、补油阀有堵塞现象,解体排气补油阀有铜屑,进一步检查发现排气发现补油控制装置的控制杆(拔叉)根部断裂,经焊接处理,安装到位,20点试车合格,20点50启动123P0102,21点37气化炉123R0101投料。

三、原因分析控制装置的控制杆(拔叉)根部断裂,导致液压腔内产生的气体无法排除,液压油推动软管隔膜的力变小,出入口单向阀不动作,单杠不打量。

控制杆(拔叉)根部断裂的原因判断为:一、断裂部位为焊接焊口,可能存在焊接缺陷,断裂部位又起到转轴的作用,在运动中焊口开裂;二、控制装置的工作原理为,当活塞运行到后死点时,软管隔膜外壁挤压控制盘,控制盘压缩弹簧并带动推杆推动控制杆(拔叉),控制杆顶动升降杆,升降杆顶触补油阀阀球进行液压腔补油动作,如果拔叉上下间隙调整不好,会存在受力过大现象,早成焊口开焊。

煤气化--煤浆制备操作法

煤气化--煤浆制备操作法

兖矿国宏化工有限责任公司气化部煤浆制备岗位操作规程(试用稿)编写:日期:年月日审核:日期:年月日负责人:日期:年月日气化部年月日序号:编号: Z YKMH/GHQH 001 2006 A气化部煤浆制备岗位操作规程(试用稿)编写:校核:审核:谭洪金审定:李杰批准:庞希才目录煤浆制备及输送岗位操作规程 (3)1磨煤岗位的任务及意义 (3)2磨煤岗位生产原理与工艺过程概述 (3)3磨煤制备岗位生产操作方法 (3)3.1正常生产的操作控制 (3)3.2单体设备的操作 (5)3.3 磨煤水泵开车 (11)3.4煤浆制备系统开车 (23)3.5煤浆制备系统停车 (24)3.6不正常情况及事故处理 (25)3.7安全技术要点及保安措施 (31)4附表和附图 (32)4.1 设备名称代号规格性能一览表 (32)4.2分析化验项目频次表 (34)4.3安全生产信号、联锁一览表 (36)4.4仪表自调一览表 (36)4.5工艺指标一览表 (36)4.6带控制点的工艺流程图 (38)4.7主要设备结构简图 (38)煤浆制备及输送岗位操作规程1 磨煤岗位的任务及意义1.1 负责磨制合格的水煤浆。

1.2 负责将合格的水煤浆输送到煤浆槽内。

1.3 负责开车过程中的巡检工作。

1.4 负责本岗位所有的设备的维护工作和清洁文明工作。

2 磨煤岗位生产原理与工艺过程概述来自原料贮运系统的粒度为10mm以下的原料煤,控制流量连续送入磨机前煤仓,在煤仓中储存可供7小时的用量。

煤仓中的煤经煤称量给料机N1101计量后送入棒磨机H1201。

从低温甲醇洗、甲醇精馏来的含甲醇废水,灰水处理工段P1412送来的滤液及变换工段低温冷凝液泵P1503送来的工艺凝液作为磨煤用水存于磨煤水槽,磨煤水槽的水位由原水通过LV1202进行调节,磨煤水由磨煤水泵送至磨机,磨煤水的流量由FV1204进行调节。

由槽车运来的造纸废液(木质素磺酸盐含量约为8%)存放于添加剂制备槽内,用添加剂制备泵送至添加剂槽内,再经添加剂给料泵计量后送至煤磨机入口供磨煤使用。

气化炉煤浆流量计的故障处理

气化炉煤浆流量计的故障处理

气化炉煤浆流量计的故障处理气化炉煤浆流量计是气化炉系统中的重要组成部分,用于测量煤浆的流动情况,确保气化炉系统的正常运行。

由于煤浆流量计长期工作在恶劣的环境下,可能会出现各种故障,影响煤浆流量计的准确性和稳定性。

及时发现并处理煤浆流量计的故障至关重要。

本文将针对气化炉煤浆流量计可能出现的故障进行分析,并提出相应的处理方法。

一、煤浆流量计显示异常故障描述:煤浆流量计的显示数值异常,或者出现显示不稳定的情况,无法准确反映煤浆的实际流量。

可能原因及处理方法:1. 传感器故障:检查煤浆流量计的传感器是否受到外界干扰或者损坏,若有异常,及时更换或维修传感器。

2. 供电问题:检查煤浆流量计的供电电路是否正常,包括电源电压和电源线路是否正常连接,确保供电正常。

3. 系统接线问题:检查煤浆流量计的接线是否正确,包括传感器与显示仪表之间的连接是否良好,及时重新连接接线。

4. 信号处理器故障:检查煤浆流量计的信号处理器是否出现故障,可能需要更换或修理信号处理器。

二、煤浆流量计读数偏差大故障描述:煤浆流量计的读数与实际煤浆流量存在明显的偏差,导致无法准确控制气化炉系统的煤浆供给。

1. 流量计积垢:长期使用后,煤浆流量计内部可能会积聚杂物或者结垢,导致测量结果偏差大。

此时需要对煤浆流量计进行清洗和维护,确保内部通道畅通无阻。

2. 参数设置错误:检查煤浆流量计的参数设置是否正确,包括流速、密度等参数,确保参数设置与实际情况相符。

3. 测量管道堵塞:检查煤浆流量计的测量管道是否存在堵塞情况,确保测量管道畅通。

4. 测量管道漏气:检查煤浆流量计的测量管道是否存在漏气情况,可能需要更换密封件或者进行其他维修处理。

故障描述:煤浆流量计的输出信号异常,无法正常传输给控制系统,导致无法准确控制煤浆供给。

1. 信号传输线路故障:检查煤浆流量计的信号传输线路是否正常,包括连接是否牢固、接触是否良好,排除线路故障。

2. 控制系统接收故障:检查煤浆流量计输出信号是否能够被控制系统正常接收,可能需要对控制系统进行检修。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

煤气化工艺中低压煤浆泵工作原理以及常见故障的
原因分析及处理
我公司尿素生产装置的气化车间采用单喷嘴气化炉多元料浆加压气化工艺。

该气化炉工作压力6.0MPa。

气化炉的高压煤浆通过低压煤浆泵提供。

煤气化工艺中低压煤浆泵在工艺流程中的作用是抽取棒磨机研磨的煤浆送至煤浆储槽。

1 煤气化工艺中煤浆泵的结构和工作原理
我公司低压煤浆泵采用费鲁瓦泵业有限公司生产的型号为ZGL30/130-K50-DS4HD的两缸双隔膜隔膜往复式泵,电机的转动通过变速箱齿轮传动机构驱动每个缸的活塞,使活塞做往复运动。

在煤气化工艺中,低压煤浆泵由下列部分组成:
①驱动系统,主要有电机和减速装置;
②动力端,主要有变速齿轮和十字头偏心机构;
③液力端,分为驱动液端和水煤浆端,主要双软管--隔膜、及出口单向阀等部分;
④压力开关系统:煤浆泵的工作原理:
a.活塞往复式运动使泵移走固定容量的流体:当活塞向前运动时,由于施加的压力和容积改变,在第一层软管--隔膜里的流体从排出阀被挤压到排出管线,同时吸入阀关闭。

当活塞向软管--隔膜的反方向运动时(朝着曲轴齿轮箱),在排放时变形的软管--隔膜則恢复至其原来的圆柱形。

在泵的顶端真空度增加,使得吸入阀打开,煤浆经过入口单向阀流入第一层软管--隔膜中。

由于活塞的往复运动,煤浆便持续送出。

从单个缸的动作过程来看,每个缸的吸入和打出煤浆都是间歇式的,因此煤浆的输送可以说是脉冲式的,其输出压力不稳定,为了解决压力不稳定的问题,在一个周期内平均分配活塞的推进,使活塞避免同时前推或回缩,可有效的稳定煤浆泵出口的压力。

然后在
煤浆泵的出口设置缓冲罐,进一步稳定出口压力;
b.驱动液供给系统:每个多重安全的双软管--隔膜活塞泵都有一个已于维修的超压阀,因为液压腔的压力过大(第一软管--隔膜内),液压油的压力同样也会超压,因此超压阀就会打开,从而将液压油回流到油箱里传动液也相应降低压力。

当泵下一个吸入行程开始时,会缺少回流到油箱的那一部分液压油的油量。

如果在泵吸入行程中缺少了液压油,第二软管--隔膜稍有超压,它就会推动带有压缩盘形弹簧的控制盘。

控制盘使排气补油阀的阀球升起,液压油能够重新回到液压室。

这个过程不断重复,指导现有的压力低于控制盘的设定值;
c.隔膜破裂报警:该泵设置了压力开关来监测软管--隔膜的完整性。

第一和第二软管--隔膜之间的传动液通过压力测量探头持续监控。

当传动液充满了两个软管--隔膜之间时,泵运行并产生输送压力。

两个软管--隔膜之间过多的液体可以通过压力开关打开的小孔排溢。

压力差可降至0巴。

然后压力开关的销孔再次关闭。

压力开关的动作被设定在超压大约2巴。

在故障情况下(假如有一个软管--隔膜破裂)两个软管--隔膜之间的传动液的压力会上升,并在压力超过设定值时发出软管-隔膜破裂的信号。

2 煤气化工艺中低压煤浆泵常见故障及处理:
我厂低压煤浆泵自2021年开车试运行到现在,常见故障有:
2.1 隔膜缸进出口单向阀门卡异响
多次调整电机转速,减少大颗粒或杂物的积存;拆装单向阀进行清理。

一般情况下采取这些措施后,单向阀卡塞的问题就能解决了。

异响,可检查阀球限位器是否磨损,并予以更换。

2.2 隔膜破裂
隔膜破裂的原因主要是因为隔膜两侧(一侧是驱动液体,另一侧是输送液体)的压差不平衡。

如果压力不平衡,隔膜在瞬间就会破坏。

由于活塞杆密封处泄漏、气体的吸入或因补偿系统补偿不足或过量,以及第一次注油过多或过少,活塞缸内的油量总是在不断地变化,这都将破坏隔膜两侧的压力平衡,造成隔膜破裂。

2.3 液压油漏
液压油泄漏的原因是密封损坏,检修时更换密封件。

2.4 进出口缓冲罐中皮囊破损,一般是由于煤浆泵中进入铁屑导致
一般不会存在堵塞排气补油阀,只要保证液压油干净,无杂质,此外一定要保证棒磨机出料煤浆品质,不能因为煤浆里面钢棒铁屑出现过停车事故,必要时甚至可以放掉一部分沉底的煤浆。

2.5 进口滤网堵塞
原因主要是我厂棒磨机衬板起初用的是橡胶衬板,脱落的橡胶堵塞滤网。

后将橡胶衬板改为钢的后,问题随之解决。

低压煤浆泵在使用中如果能及时发现问题并进行有效的故障处理手段,就可确保气化装置的稳定长周期运行。

相关文档
最新文档