汽轮机本体安装影响大机振动的因素

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汽轮机#1瓦轴振动异常原因分析及处理措施

汽轮机#1瓦轴振动异常原因分析及处理措施

汽轮机#1瓦轴振动异常原因分析及处理措施作者:***来源:《今日自动化》2020年第10期[摘要]許昌龙岗发电有限责任公司2号机组350MW亚临界单轴双缸双排汽、一次再热冷凝式汽轮发电机组,机组正常运行中,在低负荷阶段,频繁发生#1瓦轴振波动问题,振动波动持续时长约2h。

针对#1瓦轴振波动情况,邀请大唐华中电力试验研究院,对#1瓦轴振动数据进行在线采集,并进行故障诊断,分析认为#1瓦轴振动是轴承外油挡积碳严重导致动静碰磨,引起振动波动大,通过对#1瓦轴油挡处积碳进行清理,并将油挡间隙调整至设计值,机组启动后,振动正常,未出现波动情况,保证了机组安全稳定运行。

[关键词]汽轮发电机组;轴系;振动;波动[中图分类号]TM621 [文献标志码]A [文章编号]2095–6487(2020)10–00–03Cause Analysis and Treatment Measures for Abnormal Vibration ofSteam Turbine 1 BearingLi Dong-sheng[Abstract]In the normal operation of 350MW subcritical single shaft double cylinder double exhaust and once reheat condensing steam turbine generator unit of Xuchang Longgang Power Generation Co., Ltd., in the low load stage, the vibration fluctuation of bearing shaft occurs frequently, and the vibration fluctuation lasts for about two hours. According to the vibration fluctuation of Normal, no fluctuations, to ensure the safe and stable operation of the unit.[Keywords]steam turbine generator set; shafting; vibration; fluctuation许昌龙岗发电有限责任公司两台350 MW机组(编号分别为#1、#2)由美国西屋公司总承包,上海汽轮机厂组装建造,2001年投入商业运行,该机组为亚临界单轴双缸双排汽、一次再热冷凝式汽轮发电机组,高中压缸采用合缸,高中压转子一体,采用整体锻造,为减少机组运行时的轴向推力,在设计和制造上采用高、中压缸合缸对称布置,低压缸双缸、进汽分流布置,这样可以在运行时相互抵消部分轴向推力,从而可以减轻推力轴承的负荷,并可减小推力轴承的尺寸,大大提高安全运行系数。

汽轮机组运行过程中差胀的变化及对振动的影响张艳群

汽轮机组运行过程中差胀的变化及对振动的影响张艳群

汽轮机组运行过程中差胀的变化及对振动的影响张艳群摘要:作为发电厂电力转换的主要动力设备之一,蒸汽轮机容易出现长期使用中差异扩大增加引起的安全隐患现象。

本文分析了汽轮机采用冷启动模式时低压差膨胀超过设计控制值的原因。

通过检查和测试滑动销系统和单元的轴封系统,可以得出结论,高压和中压推拉杆不能在单元中冷却。

锁定是导致此问题的最重要原因。

通过安装锁定装置来修复滑动销和轴密封系统是冷启动期间气缸膨胀的阻塞以及中压和低压气缸的轴密封系统的气体泄漏的良好解决方案。

由转子膨胀度引起的低压差膨胀和超限问题增加,从而实现了装置的更安全,稳定和经济的操作,提高了装置的工作效率。

关键词:汽轮机组;差胀的变化;振动中图分类号:TM12 文献标识码:A引言汽轮机出现事故的原因是由于膨胀差异更加复杂和多变引起的,因此,在分析涡轮机的大的差动膨胀时,本文将研究涡轮机膨胀大事故的故障处理。

1、机组概况该蒸汽轮机是汽轮机采用某汽轮机厂生产的N600-13.67/5.18/5.38级双轴联合循环机组,三压、无再热、单缸、向下排汽的冲动式可抽汽、可纯凝运行供热汽轮机,配有上汽轮机有限公司生产的三压、无补燃、卧式、自然循环余热锅炉。

该机组汽缸膨胀的绝对死点在低压缸低压轴封端附近,机组汽缸绝对膨胀测点位于机头处;转子膨胀的相对死点在机头推力轴承处,机组差胀测点在低压轴封端附近的#2轴承处。

2、机组冷态启动机组冷态启动,转子与汽缸内的温度均较低。

转子与汽缸受轴封蒸汽的影响均有一定程度的膨胀,由于机组在启动前已盘车数小时,转子与汽缸均已充分膨胀且膨胀相对较小,故认为该机组后续运行过程中差胀的参考初始值为此时TSI系统显示的1.3mm。

机组冷态冲转、定速运行后并网带负荷、打闸停机过程中差胀的变化如图1所示。

机组启动过程中,转子与汽缸均受蒸汽的加热作用而膨胀。

由于转子的质面比低于汽缸,故在冷态冲转过程中转子的膨胀大于汽缸,升速至3000rpm差胀由1.3mm变化至1.9mm。

汽轮机振动讲义【精华】6

汽轮机振动讲义【精华】6

汽轮机振动讲义【精华】6汽轮机非稳定性振动诊断与分析 ..................................................................... .............................. 1 第二篇案例:北京北重汽轮机10万机组振动原因分析 ......................................................... 13 第三篇汽轮机振动讲义 ..................................................................... (17)第四篇汽轮机振动大的原因分析及其解决方法 ..................................................................... .. 19 第五篇汽轮机振动讲义 ..................................................................... (30)第六篇汽轮机振动讲义 ..................................................................... (32)第七篇汽轮机振动讲义 ..................................................................... (34)第八篇机组振动 ..................................................................... (42)第九篇汽轮机振动异常原因分析及解决方法 ..................................................................... ...... 47 第十篇汽轮机组振动初探 ..................................................................... .. (50)汽轮机非稳定性振动诊断与分析摘要:本文针对抚顺发电有限责任公司2号汽轮发电机组长期出现非稳定性振动现象,根据振动测试、揭缸检查、运行调整所得到的经验与结果,应用振动机理研究中得来的启示,基于综合分析对该机组振动原因进行性质定位,并对下一步工作提出较为稳妥的意见。

汽轮机振动原因分析

汽轮机振动原因分析

汽轮机振动原因分析作者:祝友军王兰明来源:《科学与财富》2016年第19期我国北方城市由于水利资源较南方少,火力发电是城市用电的主要来源。

电力供给是城市发展的关键,为了增加城市用电的稳定,电厂维修部门都会定期对发电机组进行检修与维护。

汽轮机作为发电系统的重要组成部分,其故障率的减少对于整个系统都有着重要的意义。

汽轮机异常振动是发电厂常见故障中比较难确定故障原因的一种故障,针对这样的情况,加强汽轮机异常振动分析,为发电企业维修部门提供基础分析就显得极为必要。

一、汽轮机异常振动原因分析汽轮机组担负着火力发电企业发电任务的重点。

由于其运行时间长、关键部位长期磨损等原因,汽轮机组故障时常出现,这严重影响了发电机组的正常运行。

汽轮机组异常振动是汽轮机常见故障中较为复杂的一种故障。

由于机组的振动往往受多方面的影响,只要跟机本体有关的任何一个设备或介质都会是机组振动的原因,比如进汽参数、疏水、油温、油质、等等。

因此,针对汽轮机异常震动原因的分析就显得尤为重要,只有查明原因才能对症维修。

针对导致汽轮机异常振动的各个原因分析是维修汽轮机异常振动的关键。

二、汽轮机组常见异常震动的分析与排除引起汽轮机组异常振动的主要原因有以下几个方面,汽流激振、转子热变形、摩擦振动等。

针对着三个主要方面以下进行了详细的论述。

(一)汽流激振现象与故障排除汽流激振有两个主要特征:一是应该出现较大量值的低频分量;二是振动的增大受运行参数的影响明显,如负荷,且增大应该呈突发性。

其原因主要是由于叶片受不均衡的气体来流冲击就会发生汽流激振;对于大型机组,由于末级较长,气体在叶片膨胀末端产生流道紊乱也可能发生汽流激振现象;轴封也可能发生汽流激振现象。

针对汽轮机组汽流激振的特征,其故障分析要通过长时间记录每次机组振动的数据,连同机组满负荷时的数据记录,做出成组曲线,观察曲线的变化趋势和范围。

通过改变升降负荷速率,从5T/h到50/h的给水量逐一变化的过程,观察曲线变化情况。

汽轮机振动大的原因分析及其解决方法

汽轮机振动大的原因分析及其解决方法

汽轮机振动大的原因分析及其解决方法对转动机械来说,微小的振动是不可避免的,振动幅度不超过规定标准的属于正常振动。

这里所说的振动,系指机组转动中振幅比原有水平增大,特别是增大到超过允许标准的振动,也就是异常振动。

任何一种异常振动都潜伏着设备损坏的危险。

比如轴系质量失去平衡(掉叶片、大轴弯曲、轴系中心变化、发电机转子内冷水路局部堵塞等)、动静磨擦、膨胀受阻、轴承磨损或轴承座松动,以及电磁力不平衡等等都会表面在振动增大,甚至强烈振动。

而强烈振又会导致机组其他零部件松动甚至损坏,加剧动静部分摩擦,形成恶性循环,加剧设备损坏程度。

异常振动是汽轮发电机运转中缺陷,隐患的综合反映,是发生故障的信号。

因此,新安装或检修后的机组,必须经过试运行,测试各轴承振动及各轴承处轴振在合格标准以下,方可将机组投入运行。

振动超标的则必须查找原因,采取措施将振动降到合格范围内,才能移交生产或投入正常运行。

一、汽轮机异常振动原因分析汽轮机组担负着火力发电企业发电任务的重点。

由于其运行时间长、关键部位长期磨损等原因,汽轮机组故障时常出现,这严重影响了发电机组的正常运行。

汽轮机组异常振动是汽轮机常见故障中较为复杂的一种故障。

由于机组的振动往往受多方面的影响,只要跟机本体有关的任何一个设备或介质都会是机组振动的原因,比如进汽参数、疏水、油温、油质、等等。

因此,针对汽轮机异常震动原因的分析就显得尤为重要,只有查明原因才能对症维修。

针对导致汽轮机异常振动的各个原因分析是维修汽轮机异常振动的关键。

二、汽轮机组常见异常震动的分析与排除引起汽轮机组异常振动的主要原因有以下几个方面,汽流激振、转子热变形、摩擦振动等。

(一)汽流激振现象与故障排除汽流激振有两个主要特征:一是应该出现较大量值的低频分量;二是振动的增大受运行参数的影响明显,且增大应该呈突发性,如负荷。

其原因主要是由于叶片受不均衡的气体来流冲击就会发生汽流激振;对于大型机组,由于末级较长,气体在叶片膨胀末端产生流道紊乱也可能发生汽流激振现象;轴封也可能发生汽流激振现象。

汽轮机运行中振动大的原因及危害

汽轮机运行中振动大的原因及危害

汽轮机运行中振动大的原因及危害一、汽轮机异常振动原因分析汽轮机组担负着火力发电企业发电任务的重点。

由于其运行时间长、关键部位长期磨损等原因,汽轮机组故障时常出现,这严重影响了发电机组的正常运行。

汽轮机组异常振动是汽轮机常见故障中较为复杂的一种故障。

由于机组的振动往往受多方面的影响,只要跟机本体有关的任何一个设备或介质都会是机组振动的原因,比如进汽参数、疏水、油温、油质、等等。

因此,针对汽轮机异常震动原因的分析就显得尤为重要,只有查明原因才能对症维修。

针对导致汽轮机异常振动的各个原因分析是维修汽轮机异常振动的关键。

二、汽轮机组常见异常震动的分析与排除引起汽轮机组异常振动的主要原因有以下几个方面,汽流激振、转子热变形、摩擦振动等。

(一)汽流激振现象与故障排除汽流激振有两个主要特征:一是应该出现较大量值的低频分量;二是振动的增大受运行参数的影响明显,且增大应该呈突发性,如负荷。

其原因主要是由于叶片受不均衡的气体来流冲击就会发生汽流激振;对于大型机组,由于末级较长,气体在叶片膨胀末端产生流道紊乱也可能发生汽流激振现象;轴封也可能发生汽流激振现象。

针对汽轮机组汽流激振的特征,其故障分析要通过长时间的记录每次机组振动的数据,连同机组满负荷时的数据记录,做出成组曲线,观察曲线的变化趋势和范围。

通过改变升降负荷速率,从5T/h到50T/h的给水量逐一变化的过程,观察曲线变化情况。

通过改变汽轮机不同负荷时高压调速汽门重调特性,消除气流激振。

简单的说就是确定机组产生汽流激振的工作状态,采用减低负荷变化率和避开产生汽流激振的负荷范围的方式来避免汽流激振的产生。

(二)转子热变形导致的机组异常振动特征、原因及排除转子热变形引发的振动特征是一倍频振幅的增加与转子温度和蒸汽参数有密切关系,大都发生在机组冷态启机定速后带负荷阶段,此时转子温度逐渐升高,材质内应力释放引起转子热变形,一倍频振动增大,同时可能伴随相位变化。

由于引起了转子弯曲变形而导致机组异常振动。

汽轮机组振动原因分析及预防对策

汽轮机组振动原因分析及预防对策摘要:本文针对中铝兰州分公司自备电厂2号汽轮发电机组长期出现非稳定性振动现象,根据振动测试、揭缸检查、运行调整所得到的经验与结果,应用振动机理研究中得来的启示,基于综合分析对该机组振动原因进行性质定位,并对下一步工作提出较为稳妥的意见。

关键词:机组振动综合分析诊断处理中图分类号:tm6文献标识码:a 文章编号:设备简介中铝兰州分公司自备电厂三台汽轮机型号为nzk300-16.7/537/537型,东方汽轮机厂生产,亚临界、高中压合缸、中间一次再热、双缸、双排汽、单轴、直接空冷冷凝式。

自#2机组投运以来一直存在振动大的现象,尤其#2机组在试运期间出现过多次振动大跳机的不安全事件,直至现在机组负荷在290mw以上常出现轴振突增的现象,影响机组出力和设备安全。

机组振动的危害机组振动过大,或使轴承乌金脱落,破坏油膜而发生烧瓦;或使动静部分摩擦而损坏设备。

特别是轴端汽封和转子发生摩擦,将造成大轴弯曲;或造成动静部件的疲劳损坏;或造成某些固定件的松动甚至脱落等严重事故。

不仅如此,振动还可能汽轮发电机组的经济性,其原因是动静部分摩擦后扩大了间隙,增大了漏气量,导致汽轮机热耗升高。

常见异常振动的原因分析汽轮机组担负着火力发电企业发电任务的重点。

由于其运行时间长、关键部位长期磨损等原因,汽轮机组故障时常出现,这严重影响了发电机组的正常运行。

汽轮机组异常振动是汽轮机常见故障中较为复杂的一种故障。

由于机组的振动往往受多方面的影响,只要跟机本体有关的任何一个设备或介质都会是机组振动的原因,比如进汽参数、疏水、油温、油质、等等。

因此,针对汽轮机异常震动原因的分析就显得尤为重要,只有查明原因才能对症维修。

针对导致汽轮机异常振动的各个原因分析是维修汽轮机异常振动的关键。

引起汽轮机组异常振动的主要原因有以下几个方面,汽流激振、转子热变形、摩擦振动等。

主要原因确认机组振动原因复杂多样,针对我厂机组振动的具体情况对以上各种原因进行分析排除并确定主要原因如下1 排除汽流激振虽然在过去的处理过程中有单位将#2机的振动判断有可能是汽流激振,但现已经确切排除汽流激振的可能。

第六章 汽轮机主要零件结构与振动


图6-48 叶片组的切向A型振动
图6-49叶片组的切向 B0型振动
(2)轴向振动 叶片组的轴向振动往往 与叶轮的轴向振动耦合在 一起,必然伴随这叶片的 扭转振动。 2.叶片组的扭转振动 在叶片扭转振动发生时, 围带与叶片保持便捷连续, 围带必然产生弯曲振动。 所以叶片组的扭转振动分 为组内各叶片的牛转子振 动和叶片组的扭转振动。
图6-15 铸造隔板
1—外缘;2—静叶片;3—隔板体
2、隔板套 隔板套用于固定隔板。现代高参数大功率汽轮机往往将 相邻的几级隔板状在同一隔板套中,隔板套在固定于汽缸 上。隔板套结构的分级基本上是由汽轮机抽汽情况决定的, 相邻隔板套之间有抽汽,这样可充分利用隔板套之间的环 状汽流通道,而无须借加大轴向尺寸的办法取得必要的抽 汽通流面积。 隔板套分为上下两半,而只通过中分面法兰用螺栓和定 位螺栓连接在一起。隔板套在汽缸内的支承和定位采用悬 挂销(搭子)和键的结构。隔板套通过其下半部分两侧的 搭子支承在下汽缸上,其上下中心位置由其底部的定位销 或平键定位。为保证隔板套的自由膨胀,装配时隔板套与 汽缸凹槽之间留有1~2mm的间隙。
图6—18 油膜的工作原理
(a)有相对运动,无施加垂直方向载荷作态; (b)无相对运动,有垂直方向荷载状态; (c)既有相对运动,也有垂直方向载荷状态; (d)两平面间构成楔形,有相对运动和垂直方向的载荷状态
(二)径向支承轴承 1及油楔中的压力分布(周向) (b)油楔中的压力分布(轴向) l—轴承长度;d—轴颈直径
2π n fd = = in 2π / i
2、高频激振力:(由喷嘴的尾迹扰动产生)
2π n fg = = Zn 2π / Z
对于部分进汽的 级,激振力的频率为 Z fg = n e

浅谈给水泵汽轮机振动大分析处理

浅谈给水泵汽轮机振动大分析处理发布时间:2022-03-14T01:26:48.593Z 来源:《科技新时代》2022年1期作者:赖赣平[导读] 通过对某电厂600MW 机组给水泵汽轮机振动大的原因进行分析,得出了振动大是由于小汽轮机存在转子质量不平衡在运行状态下引起转轴的振动,并提出了处理措施。

国能黄金埠发电有限公司江西省上饶市 335101摘要:通过对某电厂600MW 机组给水泵汽轮机振动大的原因进行分析,得出了振动大是由于小汽轮机存在转子质量不平衡在运行状态下引起转轴的振动,并提出了处理措施。

关键词:汽动给水泵;小汽轮机;振动;600MW 机组 1 概况某电厂1号机组为国产引进型600Mw 燃煤机组,汽动给水泵组的小汽轮机为上海汽轮机厂生产的N600-24.2/566/566型,配套使用沈阳水泵厂生产的14×14×16A-5stgHDB型给水泵。

汽动给水泵组振动探头的分布方式为:小汽轮机和汽动给水泵轴瓦瓦上各有X和Y方向2个轴振动探头。

#1机B小机由于长周期运行在2019后#2瓦振动有缓慢上升趋势。

调曲线发现小机转速在5500 r/min以上时最高2Y振动达100.94um,2X振动达83.7um,#1机B小机#2瓦各项变化情况见表1。

表1从表1可知,#1机B小机在运行过程中,#2瓦振动表现形式为小机随负荷、转速升高而变化。

B小机转速在5500 r/min以上时2Y振动尤为明显达100.94um,超过小机振动报警值76um,其它各项参数均没有出现明显的异常变化。

2 引起轴瓦振动的因素2.1中心不正引起的振动。

由于2个转子不同心,使对轮或转轴处的晃度增加,在高速下中心状况发生突变时可使对轮处的晃度突增。

中心不正产生振动的主要特征是在对轮两侧的轴振表现最为突出。

2.2 动、静碰摩引起的振动突变。

当机组内部结构出现故障引起动、静部件发生碰撞时就有可能产生振动突变。

转子产生热变形后,由于挠度的增加,一般使转子端部轴承的轴向振动增大,热变形引起的振动负荷和热状态有关,运行工况改变振动相应地发生变化。

汽轮机本体检修题库

一、是非题(本题型总分值:10.0分,试题数量:60题,每题分值:0.16666666666666666分)1、除氧器的作用是除去给水中的氧气及其它气体,同时又起到加热器的作用。

答案:是2、由图上所标可知,上张口为0.03mm,左张口为0.01mm,左右外圆偏差0.06mm,高低偏差0.12m答案:否3、在供热抽汽式汽轮机中,当旋转隔板开度为零时,它的通流面积则为零。

答案:否4、不可压缩流体是指密度可看作常数的流体,它是一种假设的流体。

答案:是5、液体在整个沸腾阶段不吸热,温度也不上升。

答案:否6、汽轮机汽缸的调节级是汽缸中承受压力最高的区域答案:是7、刚性联轴器的优点是:结构简单,尺寸小;连接刚性强,传递转矩大。

答案:是8、对于刚性转子,通常要求其一阶临界转速比工作转速高20%~25%,。

对于挠性转子,其工作转速在两阶临界转速之间,应比其中低的一个临界转速高出40%左右,比另一较高的临界转速低30%左右。

答案:否9、凡是有温差的物体就一定有热量的传递。

答案:是10、使用百分表测量晃度,最大值为402,最小值为394,则晃度值为0.04mm。

答案:否11、当叶轮、轴套等零部件在轴上的紧力不足引起振动时,其振动值随着负荷的增加而减少。

答案:否12、汽轮机转子的轴向推力的大小与反动度无关。

答案:否13、热处理不仅改变工件的组织和性能,而且改变工件的形状和大小答案:否14、汽轮机滑销系统的作用完全是为了保证汽缸受热时能自由膨胀。

答案:否15、盘车装置按转速高低可分为高速盘车(400~700r/min)和低速盘车(2~4r/min) 答案:否16、轴瓦的测量工作主要是测量间隙和紧力。

答案:是17、旋转部件在转动时产生的扰动是引起汽轮机振动的原因,扰动力是否存在,一般由轴承的振动予以表现。

答案:是18、汽轮机长期低负荷运行将导致排汽缸温度的升高。

答案:是19、滑销间隙过大,可以采用在销槽内补焊、点焊的办法处理。

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汽轮机本体安装影响大机振动的因素山东电建二公司张忠马祥军陈挺摘要:机组产生振动的原因是多方面的,涉及机组制造、安装、检修和运行各个方面,现以夏港电厂为例,主要从安装方面讨论引起汽轮发电机组振动的因素,并简单分析振动机理。

汽轮机安装工作应掌握产生振动的原因及规律,提高安装质量,防止出现异常振动。

关键词:振动;摩擦;汽轮发电机组;影响因素。

江苏夏港2×330MW工程#5汽轮发电机组,为新型的亚临界、单轴、一次中间再热、双缸双排汽、凝汽式汽轮机,高压通流部分由1级单列调节级(冲动式)和14级压力级(反动式)所组成。

中压通流部分全部采用反动式压力级,分成2部分,共为8级。

低压缸采用双流反动式压力级,共2×7级。

蒸汽从低压缸中部进入,然后分别流向二端排汽口进入下部凝汽器。

因对称双流,故低压转子几乎没有轴向力。

汽轮发电机为QFS2-330-2型双水内冷卧式发电机;采用水、水、空冷却方式,发电机的定子及转子绕组采用水内冷,定子铁芯及端部结构件采用空气冷却。

汽轮发电机组轴系由高中压转子、低压转子和发电机转子组成,每个转子由两个轴承支撑。

在安装过程中,针对本机组的结构特点,我们从以下几个方面来减小影响机组振动的因素。

1、汽轮机基础与沉降观测众所周知,汽轮机基础质量的好坏直接影响到汽轮机的安装质量。

如果基础下沉或变形,会使基础台板与基础贴合不良。

这样在运行时空负荷状态即出现振动,运行工况改变振动也变化,振幅不稳定。

因此汽轮机基础除了要有足够的刚性还要定期进行沉降观测。

现场选取12个沉降观测点,对#5汽轮机基础进行观测,从记录结果看基础沉降均匀,对汽轮机中心不会产生太大影响。

2、轴承座安装及轴承标高轴承座几何中心与轴颈承力中心若不重合,轴颈承力中心沿轴向周期变化时,轴承几何中心与轴颈承力中心不重合而产生力矩,如果轴承轴向刚度不足将产生轴承的轴向振动。

所以我们要增大轴承座的联结刚性,轴承座底面要与基础贴合严密,达到接触点达到75%以上,0.05mm塞尺不入。

另外,不管是汽轮机还是发电机转子,两端都是由轴承支撑的,如果两端的轴承标高不在一个合理的范围内,则两端轴承的负荷分配就不合理。

负荷较轻的一边,轴瓦内的油膜形成不好或者根本不能建立油膜,如果这样,极易诱发机组的自激振动包括油膜振动和汽流激振等;负荷较重的一边,轴瓦乌金温度肯定偏高,当轴瓦乌金温度达到一定值时,很容易产生碾瓦现象,从而引发机组的振动。

根据本机组设计特点,在垫铁配制过程中,我们预先考虑了各轴承标高,分别留有预抬量,便于对轮中心的调整。

对轮中心是将各转子连接成一个光滑的曲线,同时综合考虑了机组冷态安装及受热后膨胀的情况,避免单个轴承载荷过大。

同时,由于本机组低压前后轴承座坐落在汽缸上,机组真空和排汽缸温度的变化主要表现在对轴承座标高的影响上,因此我们在对轮中心达到设计要求后又将低压前后轴承预抬高0.15mm,以满足运行时轴承负荷的要求。

3、低压缸排汽口与凝汽器颈部焊接低压缸体积大,刚性小,易变形,变形量如果过大,会引起机组中心不正,容易造成动静部分相互摩擦,从而引起机组振动。

为最大程度的减小由于焊接引起低压缸的变形,在焊接过程中,我们在汽封洼窝处、低压缸四个脚支了12块百分表进行监视,确保低压缸变形量在容许范围之内。

4、汽缸及缸内部套找中心汽缸中心偏差过大会使动、静部分不能保持同心[1],从而动静间隙不均,造成运行时蒸汽在圆周上不均匀泄露引起间隙自激振动。

安装不当的还可引起动、静之间的摩擦。

若碰磨发生在转轴处,则会使转子发生热弯曲而引起不稳定普通强迫振动。

在安装过程中,依据夏港电厂#5机组特点,我们考虑到机组冷态与热态膨胀时情况的不同,综合半缸与全缸状态下汽缸中心的变化,在冷态半缸的安装状态下,分别将汽缸及缸内部套相对于转子中心调整如下:相对低压转子中心,低压内缸低0.13mm;端部外汽封(调阀端和电机端)高0.25mm。

相对高中压转子中心,中压#1静叶持环低0.13mm;高压静叶持环低0.13mm;调节级喷嘴组及喷嘴室低0.18mm;高压内缸低0.18mm;高压排汽侧平衡活塞低0.13mm;端部外汽封高0.13mm实践证明,上述冷态安装数据在机组受热膨胀后转子与汽缸或静子的同心度基本保持一致。

5、轴系连接的平直度和同心度转子水平放置时,由于自重,将产生静挠曲,所以机组各转子的中心线连线应在同一根光滑连续的曲线上;机组各转子中心线的连线虽成一根光滑连续曲线,但曲线的位置形状可以不同,这样要造成各轴承上的负荷不同。

各转子连成一起后呈一连续的光滑曲线,方能保证整个转子平稳运行。

这一条曲线可以按轴承的不同位置确定,这就是转子扬度的确定。

当转子扬度确定后,汽缸纵向水平随之而定,各轴承负荷、转子受力、轴向力、临界转速也随之确定。

此外,当联轴器法兰外圆与轴颈不同心、联轴器法兰止口或螺栓孔节圆不同心、端面瓢偏、连接螺栓紧力明显不对称时,不论圆周和端面如何正确,当把连接螺栓拧紧后,都会使轴系不同心和不平直,还会使转子产生预载荷。

当转子处于旋转状态时,轴系同心度和平直度会直接产生振动的激振力,引起机组的振动[2]。

在夏港电厂#5机安装过程中,经过现场测量,发电机转子汽端靠背轮晃度超标,达到0.07mm。

经分析,认为问题出在厂家来人在现场更换了一次小护环内的绝缘水管,小护环在复装时造成的质量不平衡,双水内冷发电机转子刚性较差,汽端靠背轮受影响较大,造成晃度过大。

返厂后,在机床上重新对小护环进行热套,并旋转了一定角度,转子冷却后,晃度值减小到0.05mm。

然后对转子进行超速试验,振动良好。

在联接低发靠背轮时,我们充分考虑到靠背轮之间的补偿量,联接后发电机转子靠背轮晃度进一步减小到0.035mm。

运行证明,发电机转子振动值良好。

6、轴承的安装本机组高中压转子的1、2号轴承采用可倾瓦式,它具有良好的稳定性,可避免油膜振荡,另外,可倾瓦可以自由摆动,增加了支承柔性,能吸收转轴振动能量的能力,即具有很好的减振性能。

低压转子的3号轴承上部为圆柱下部为两半可倾瓦,4号轴承采用圆柱轴承,它具有较强的支承力。

推力轴承采用自位式,它能自动调整推力瓦块负荷,稳定性好。

支持轴承的轴承盖与轴瓦之间紧力如果过大可能使轴瓦、轴承盖变形,特别是球面轴承将影响自由调位;紧力过小将引起振动。

此外,轴承的连接情况主要对轴承刚度产生影响,若轴承刚度不够,在同样大小的激振力下引起的振动较大,所以必须将轴承各连接螺栓拧紧,在现场经常发现由于连接螺栓未拧紧而引起振动的现象。

支持轴承轴瓦垫块承受着转子质量及转动部分不平衡量引起的离心力,垫块还确定转子位置,其接触情况是否良好直接影响到机组的振动情况,接触不好会引起较大振动。

为此,垫块应能均匀承重,每块垫块的接触痕迹应占垫块总面积的70%以上,接触点均匀分布。

推力轴承是转子相对于汽缸的膨胀死点,转子轴向窜动量如不符合要求,窜动量过小不能保证推力瓦块形成正常的油膜厚度,而在运行中油温会升高或出现摩擦痕迹,如窜动量过大,在汽轮机负荷突然改变时,可能会使推力瓦块受到冲击,或使转子与静止部分相碰。

7、滑销系统间隙调整汽轮机在高温高压条件下工作,受热膨胀和冷却收缩数值变化较大。

加上高中、低压缸分段布置,温差较大。

为了保持汽缸自由膨胀、收缩过程中汽缸中心与转子中心不产生偏移,设置有汽轮机滑销系统。

汽轮机受热后,滑销系统引导整个机组按预定方向自由膨胀,保证汽轮机动、静部分中心位置及各处间隙在膨胀过程中均能满足要求,达到稳定运行的目的。

汽轮机从冷态到全负荷,它的热膨胀(或停机时冷缩)如果受到阻碍,就会产生严重后果,使汽轮机所受的热应力变大,破坏装配过程中的中心线,导致动静部分发生碰擦、主轴弯曲等,既而产生机组的振动。

机组受热使机组中心发生变化;滑销系统卡涩,使膨胀受阻会使机组振动特征表现为振动与汽轮机受热状态有关,振动频率与转速一致[3]。

由于滑销与销槽之间的间隙是否合适,滑动面之间是否能滑动自如,决定着汽缸是否能按照既定的方向膨胀或收缩,所以在安装过程中,一定要注意滑动面的光滑平整、销与销槽间隙在设计范围内。

如销与销槽间隙过小或滑动面毛糙,会使汽缸膨胀受阻,甚至卡涩;间隙过大,则在汽缸膨胀时可能导致汽缸中心线偏斜,引起动静部分改变,从而引起动静部分摩擦。

8、活动部件在安装期间如果有活动部件进入汽轮机,运行时活动部件可能在汽流的冲击下撞伤甚至损坏汽轮机叶片,从而造成严重的事故,并引发机组振动;如果发电机内存在活动不见,一方面可能引起发电机内部短路,另一方面可能引起机组振动的不稳定。

9、断叶片当汽轮机发生断叶片时,转子的质量分布明显发生改变,因此机组的振动会发生明显的变化,振动的变化既包括振动大小的变化也包括振动相位的变化,为了避免断叶片的现象发生,在现场检修转子时将各级叶片逐一进行外观检查,无裂纹及铆钉松动现场。

10、浮动式油挡安装由大量现场振动测试可知,浮动油档碰磨振动可在任何型式轴系、不同轴向位置上产生显著振动[4]。

造成这种现象的原因、机理为:(1)浮动环与转轴间存在干摩擦。

目前现场使用的浮动油挡绝大部分是作为轴瓦外油挡或密封瓦的内油挡,在正常运行中,这些部位绝大多数情况下只存在极少量的漏油,其漏油量远不能满足浮动环与转轴间形成正常油膜的需要,因此这些浮动油挡在运行中浮动环无法浮起,实际处在干摩擦的状态。

尽管按浮动环的原设计要求,是具有自润滑和材料软的特点,但大量现场振动测试证明,这种干摩擦将使转轴形成明显的不均匀受热,引起热弯曲,由于浮动环具有耐磨性,因此这种碰磨振动可在很长时间内持续发生。

(2)安装不当。

为获得良好的密封效果,往往将径向间隙设计得很小,过小的径向和轴向间隙会引起环的卡涩;过大的轴向间隙使环失去导向和定位作用,使环在轴上发生歪斜(不垂直)引起卡涩。

(3)结构不当。

现场使用的有些浮动油挡,只有下半部分装有限位壳体,上半部分可自由地轴向摆动,在径向间隙不是十分大的情况下,浮动环显然会发生轴向歪斜而卡涩。

(4)材料不过关。

目前绝大多数浮动油挡,特别是高中压转子轴瓦上的浮动油挡,只经几个或十几个小时的运行,停机检查即可发现浮动环已产生明显的变形和裂纹,因此在运行中,原设计间隙无法保证,浮动环的卡涩在所难免。

(5)环与壳体摩擦阻力不可忽视。

虽然作用在环上内外压差引起轴向力不大,但由于环与壳体间无润滑油,因此环与壳体间摩擦阻力不可忽视,在动态下这一阻力限制环与转轴灵活移动,尤其是当壳体表面加工不光滑时,移动阻力更明显,环与转轴加重碰磨。

因此,在安装时,我们将径向间隙适当放大,保持合理的径向和轴向间隙,避免引起振动;并且,对浮动油挡采用了外接润滑油的方法,消除浮动环与转轴之间的干摩擦,减小浮动油挡碰磨对轴系振动的影响。

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