真空碳酸钾脱硫存在问题及解决方案
3脱硫设备运行常见问题及解决方法

应在现场巡视发现可节约用水之处或者对全部脱硫系统 作水平衡评估,分析节水潜力。
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吸收塔浆液浓度高原因及解决方法
影响因素 原 因 石膏浆液浓度过低 测量不准确 烟气流量过大 SO2入口浓度过高 石膏排出泵 出力不足 运行的分离器数量太少 石膏旋流器 入口压力太低 石膏旋流器积垢 浓度过低 石膏浆液 输送能力过低
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解决方法 检查密度测量仪器 降低锅炉负荷 降低锅炉负荷 检查出口压力和流量,启动 备用泵 增加运行的旋流子数量 检查石膏排出泵的出口压力 和流量 清洗石膏旋流器 检查浓度测量仪 检查旋流器底流的浓度 检查排出泵出口压力和流量
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6.浆液管的磨损和堵塞
石灰石湿磨制浆系统中,随石灰石带进的树根和草根常 堵在管道中。在湿磨旋流站底流汇集处加一过滤网以除 NCEPU 去杂质。
析出,形成这两种物质的混合结晶( Ca(SO3)x. (SO4)x.1/2H20),CSS垢。该混合结 晶在吸收塔各组件表面逐渐长大形成片状垢层。当充分氧化时,就可减轻。
(5)向吸收塔中加入添加剂,如镁离子、乙二酸等。 (6)对接触浆液的管道在停运时及时冲洗干净,对容易结垢和积灰的部件(如 GGH、ME)定期有效地冲洗,除雾器冲洗水应低于石膏饱和度50%以上,防止 除雾器结垢。 (7)适当增加液气比L/G。 (8)一旦结垢发生,则在将pH调低一些,运行一段时间。降低pH值,可以溶解 软垢。 (9)在FGD系统启动过程中,保持脱硫浆液中含有最小量的石膏晶种。 (10)定期检查,及时发现问题。
无金属框架,不需做框架防腐。运输,安装,更换方便
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膨胀节安装中的问题
两扁铁之间存在间隙 ,且还下垫一扁铁使 连接处不平。加上蒙 皮又压得不平,极易 发生泄漏。
真空碳酸钾脱硫工艺的应用

洗 由在填 料及气液接触表面形成 的液膜会 氐脱硫的效率 ;3)富液再 生时产生 的澎 由轻质组分气体使酸气的分压 氏,同样真空度下,使再 生效率大打折扣 ;4)随酸气 出来的洗油组分在真空泵结 晶富集 ,使真 空 泵的能力持续 下降;另外 ,酸气管道中的冷凝液和积 渣释放的剧毒 H S气体 ,给酸气管道清洗、排堵的安全工作带来 了极大的难度。
3O面 丽
因无法负载而跳停 ,导致被迫停产。 7 简 单处理方案 1) 对于夹带情 况,韶钢从改善洗苯、精细 6m和 4.3m 焦炉 回收 手 ,从源头上减 少煤气中洗油及煤粉等杂
质的携带量 ,减缓了脱硫液系和氧气接触 ,并定期 排放塔器底部 浓缩副盐浆液的方式。
2) 在脱 硫再生系统开工后,贫富液换热器及贫液冷却器都相继 出 现了互窜的情况。韶N;,-t-% 对 2台贫富液换热器及 1台贫液冷却器进行 更 换 。
3)除了改大脱硫贫富液泵的能力之外 ,只能严格控制脱硫贫富液 的密度 。在脱硫液密度超过 1-19g,cm。时 ,泵的电流 明显上升,甚至超 过额定电流。所 以需要通过外排脱疏液来 氏高密度组分 (副盐等 )的 含 量 。
8 结论 在 实行改造 、优 化操作 后,韶钢焦化厂脱硫再生系统顺行时间明 显增长 ,在贫富液换热器及贫液冷却器穿漏的状况下,脱硫塔后含硫还 氐至 530mg/m3o真空碳酸钾脱硫工艺在设备 良好的状况下 ,基本能 使煤气中的硫含量达到设计值以下 ,在化产回收工艺中应用可行。这种 环保的工艺必然能在化产行业中得到推广和应用。
除了这两者之外 ,脱硫 副盐在达 到一定 量的时候也是影响脱硫效 率 ,堵塞管道设备的重要 因素 (从溶液 中析 出)。 (资料显示,目前只 有通过外排贫液 、补充 KOH和软水等措施来调整脱硫液的质量 ,以将 脱硫液中的 K CO。和不能再生的副盐含量控制在正常范 围内。)
浅析脱硫系统现存问题及对策

2018年10月摘要:近年来国家对煤电行业陆续出台了一系列的环境保护法律法规,最大限度控制火力发电厂SO2、NOX、烟尘等污染物的排放,寻求经济、社会和环境效益的有效统一;为响应国家政策,我厂在现有环保设备基础上进行了环保系统的升级改造,实现了环保指标的超低排放。
但仍有众多眉睫问题急需解决“除雾器结垢严重,烟囱腐蚀,有色烟羽”,针对以上问题,提出应对措施。
关键词:除雾器;有色烟羽;烟气脱白新源热电2*300MW亚临界燃煤供热机组,于12年9月28日两套机组一次建成投产,烟气治理环保设施同步建设投入运行,其中脱硝采用SCR脱硝工艺,脱硫采用石灰——石膏湿法脱硫工艺,除尘采用双室四电场静电除尘器并在脱硫后加装湿式电除尘器。
伴随经济的发展以及科学技术的不断进步,燃煤电厂的环保发电成为社会关注的重点,因此环保设施运行中待解决的问题日益增多。
1除雾器结垢分析及预防措施:1.1垢物解析(1)除雾器结垢是浆液固体颗粒的沉积与结晶反应形成的混合垢。
除雾器位于吸收塔顶部烟气出口处,含硫烟气经过反应区时与未能及时冲洗掉的浆液固体颗粒反应,生成的硫酸钙、亚硫酸钙在叶片表面和原先截留的固体颗粒上快速成长,同时,较高的烟气温度加快了沉积层水分的蒸发,从而形成结垢致密的硬垢。
(2)除雾器垢物多为软硬混合垢,部分垢物分层明显,两层软垢内部夹一层硬垢,主要成分CaS04·2H20,是颗粒与片状晶体的混合物。
图1除雾器内部情况(3)除雾器部分叶片结垢,会形成恶性循环。
含硫烟气与吸收塔内循环的石膏浆液反应生成雾滴,伴随烟气进入除雾器区域被捕集;由于除雾器部分叶片结垢,使得烟气局部流通不畅或流速加快,从而导致烟气中夹带大量雾滴得不到有效分离,过大液滴在重力作用下回落到除雾器表面,造成除雾器彻底堵塞。
1.2原因分析(1)喷嘴形式为轴向实心锥、喷口向上极易发生堵塞或脱落;冲洗水含固量较高或存在异物;冲洗周期长,冲洗效果不明显。
真空碳酸盐脱硫工艺操作资料

真空碳酸盐脱硫操作资料一、脱硫塔内化学反应K2CO3+H2S→KHCO3+KHSK2CO3+HCN→KCN+KHCO3K2CO3+CO2+H2O→2KHCO3同时,在脱硫塔上段加入 2.5% NaOH碱液,进一步脱除煤气中的H2S,使煤气中的H2S含量≤0.2g/m3。
脱硫后的煤气一部分送回焦炉和管式炉加热使用,其余送往用户。
脱硫塔主要技术操作指标出脱硫塔的煤气温度~28℃进脱硫塔的贫液温度~28℃出脱硫塔的富液温度~28℃脱硫塔阻力<4KPa脱硫塔后煤气含H2S ≤0.2g/m3NaOH溶液:5%wt ——2.5%wt二、再生塔内化学反应:KHS+KHCO3→K2CO3+H2SKCN+KHCO3→K2CO3+HCN2KHCO3→K2CO3+CO2+H2O进贫富液换热器贫液温度~60℃贫富液换热器后贫液温度~37℃贫富液换热器后富液温度~50℃初冷器换热后脱硫液温度~74℃再生塔塔底温度60℃再生塔塔顶温度55℃再生塔塔顶压力0.018 MPa(a)真空泵吸入口酸汽压力0.015 MPa(a)真空泵出口酸汽压力0.13 MPa (a)脱硫富液、贫液指标副反应:2KCN+2H2S +O2→2KCNS +2H2O2KHS+2O2→K2S2O3+H2O4KCN+2HCN+FeO →K4[Fe(CN)6]+ H2ONH3+H2S+HCN →NH4SCN三、脱硫塔吸收操作温度洗苯后28℃,对于吸收最为有利。
四、再生塔气液接触时间1、对于碳酸钾吸收溶液,存在H2S与CO2的竞争吸收问题。
2、控制好气液接触时间,保证较高H2S脱除效率的同时,尽量少吸收CO2。
3、再生塔空塔气速≤2.3m/s4、再生塔塔顶酸汽组成H2O:97.05%温度:57℃压力:0.18bar(a)。
脱硫液变黑原因分析及解决办法

摘 要 :分 析 真 空 碳 酸 钾脱 硫 工 艺脱 硫 液 变 黑 的原 因为 煤 气 中氨 含 量 超 标 。 在 脱硫 塔 旁 设 置 缓 冲 罐 置 换 变 黑 的 脱 硫液 , 同 时控 制 进 口煤 气 中氨 含 量 , 能 有 效 解 决 脱 硫 液 变 黑 的 问题 , 稳定生产 。
a nd s t a bi l i z e p r o du c t i o n.
Ke y wor ds: Va c u u m p o t a s s i um c a r bo na t e de s ul f u r i z a t i o n;Bl a c ke ni n g o f d e s ul f u r i z a t i o n l i q u i d; Ana l y s i s o f t h e c a us e
So n g Do n g ・ Che n Ho n g p i n g
( 1 . S c h o o l o f C h e mi c a l E n g i n e e r i n g o f No r t h C h i n a Un i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y, T a n g s h a n 0 6 3 0 0 0, C h i n a ;
t ha t a bu f f e r t a n k i s i n s t a l l e d b y t h e d e s u l f u r i z a t i o n c o l u mn f o r c ha ng i ng t h e b l a c k e ne d d e s u l f u r i z a t i o n
真空碳酸钾法脱硫作业-11级应用化工班学号

目
CONTENCT
录
• 引言 • 真空碳酸钾法脱硫技术原理 • 真空碳酸钾法脱硫工艺流程 • 工程实例与操作要点 • 结论与展望
01
引言
主题简介
真空碳酸钾法脱硫作业是一种常用的化工脱硫技术,通过使用碳 酸钾溶液作为吸收剂,在真空条件下脱除烟气中的二氧化硫。
再生塔一般采用浮阀塔或筛板塔,根据实际情况选择 合适的塔型。
塔内件设计
塔内件包括加热器、再沸器、进料预热器等,需合理 设计以确保再生效果。
操作条件
再生塔的操作温度、压力、液气比等需根据工艺要求 进行优化。
冷凝器与汽提塔设计
01
02
03
冷凝器设计
冷凝器的作用是将再生塔 释放的硫化氢气体冷凝成 液体,需合理设计以实现 高效冷凝。
尾气处理
尾气经过处理后达标排放,确 保符合环保要求。
吸收塔设计
塔型选择
吸收塔一般采用填料塔或空塔 ,根据实际需求选择合适的塔 型。
塔内件设计
塔内件包括液体分布器、填料 、液体再分布器等,需合理设 计以确保吸收效果。
操作条件
吸收塔的操作温度、压力、液 气比等需根据工艺要求进行优 化。
再生塔设计
塔型选择
该化工厂的脱硫装置设计处理能力为每小时处理1000立方米 烟气,采用碳酸钾溶液作为吸收剂,通过循环吸收、再生和 分离等步骤,实
控制碳酸钾溶液的浓度和pH值。根据工 艺要求,保持溶液浓度在一定范围内,并 调节pH值至最佳值,以提高脱硫效率。
定期检查和维护设备。对脱硫装置进行 定期检查,及时发现和解决设备故障, 确保设备的正常运行和延长使用寿命。
03
真空碳酸钾法脱硫工艺流程
焦炉煤气真空碳酸钾脱硫及WSA制酸工艺应用优化

K H S + K H C O 3 一H 2 S + K 2 C O 3
K C N + K H C O 3  ̄H C N + K 2 C O 3
( 4)
( 5 )
真 空碳 酸钾脱 硫工艺 属于湿 式吸收法 脱硫工 艺 , 利用碳 酸钾溶 液直接 吸收煤气 中 的 H s和 H C N ,包括 吸收过程 和解析过 程两个部分 。
2 0 1 4年 2 月
宋英方 : 焦炉 煤气真 空碳 酸钾脱硫及 WS A制酸 工艺应用优化
文章编 号 : 1 0 0 5 — 9 5 9 8( 2 0 1 4 ) 一 O 1 — 0 0 4 6 — 0 4 中图分 类号 : T Q 5 4 6 . 5 文献 标识码 : B
重庆 钢铁 股份公 司( 以下简称 重 钢 ) 焦化 新 区采
K z C O 3 + H C N — K C N + K H C 0 3
一
对应操 作 , 吸收了酸性气体 的脱硫 富液分别各 自用
富 液泵抽 出 , 经贫富 液换 热器 换热 后 , 进入 对应 的解 析塔再 生 。在解析塔 内, 富液 与解析塔 底上 升的水蒸
1 工 艺 及原 理简 介
1 . 1 真 空 碳 酸 钾 脱 硫 工 艺 及 原 理 介 绍
气 逆流接 触 , 在真空 状态下 使 H 。 S 、 H C N等 酸性气 体解
流 接触 , 进行 一级 脱硫 , 使煤 气 中 的 H s质量 浓 度 达
到 1 g / m 3 - 2 g / m 。 。一级脱硫后 的煤气进入 两 台并联操
闪蒸装置 , 产生蒸汽 , 为富液再生提供 主要热源 。解析 塔顶 出来 的酸性气体经冷凝冷却器 、 分离器后 , 通过真
循环流化床锅炉脱硫系统存在的常见问题及解决方案

2
脱硫原烟道及支架腐蚀严重
1、烟道损坏漏烟,导致烟道外及防腐损坏;2、烟道及支架损坏不及时处理会导致烟道倒塌。
对原烟道及支架做玻璃磷片防腐
3
脱硫烟道、吸取塔、箱罐及衬胶管道(包括管件)防腐局部损坏
1、漏烟、漏浆影响周围环境及文明生产;2、严重威胁脱硫安全稳定运行
1、发现问题及时处理
2、对某些管径在600以上旳浆液管道,根据不一样旳磨损状况,逐年进行改造,由本来旳衬胶管道改为某些防磨饰旳管道(根据不一样工况,可更换为玻璃钢、TSS涂覆、内衬陶瓷等管道);3、对管径在600如下旳浆液管道、管件,根据不一样旳磨损状况,逐年进行改造,由本来旳衬胶管道改为PP-H管道。
4
浆液循环泵叶轮、入口护套及机械密封等过流部件磨蚀严重
1、工艺水箱进水电动闸阀不能正常调整;2、一台脱硫管道检修,另一台也不能正常运行;3、除雾器水管易冻;4、冲洗水管检修,脱硫系统也得停运;5、回水不畅导致氧化风机油箱进水。如将冷却水直排吸取塔地坑,吸取塔液位无法控制,直排污水管道挥霍水源
对二期脱硫工艺水系统进行改造
10
#3、#4氧化风机噪声大,隔音罩小
1、在脱水机排泥口安装控制阀门2、在排泥斗装一排水管排到石膏脱水地坑
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烟道及设备旳保温铝板边角不牢固
1、刮风时,保温铝皮常常掉落,会导致对人员及设备旳伤害2、恢复工作量大
对烟道及设备旳保温铝板边角加固
20
#3-#4脱硫浆液循环泵减速机振动、噪声大
损坏设备轴承,设备不能正常工作
对减速机或联轴器改造
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1、影响周围环境。
对#3、#4氧化风机隔音罩加大改造
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二期真空皮带脱水机、脉冲悬浮泵电机温度高
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质 放 在马 弗 炉 中测 定 灰 分 ,发 现 该 物 质 灰 分 为 0 . 3 。可 确定 为萘 结 晶 。为 此我 们 主要采 取 了 以下 6 措 施 ,降低 了煤气 的含 萘量 :( )安 排定 期 对真 空 1 泵 换 热器 用 热 Na OH 溶 液进 行 清 洗 ,减 缓 真 空 泵 换 热 器 的堵塞 。( )改 变原 工艺 操作 方 法 ,改为 通 2 过 向真空 泵气 液分 离器 内连 续补 加 软水 ,同时连续 外 排 含有 杂质 的工作 液 ,使 积渣 持续 不 问 断顺 利 排 出 。( )保证 真空 泵 的运行 正常 及效 果 。对 真空 泵 3 原 出 口管 道 的变径 管进 行扩 容改 造 改造 ,减 小酸 气
硫后 的煤 气 送给 用户 , 吸收 了 H。 S的富 液 进入 再 生
接 处 的 2处泄 露 , 于是 对脱 硫 系统进 行 了停工 处理 , 对 再 生塔 进行 了补 焊 , 焊后 对 再 生 塔 及 相 连 的 管 补 道 保 压 2 , 4h 把脱 硫液 进行 了全 部换 液 , 把再 生塔 并 和脱 硫塔 用软 水进 行 冲洗 , 冲洗 后 , 脱硫 系统重新 对 开工 , 工后 , 开 脱硫 液 的颜 色 明显好 转 , 硫 液 呈 现 脱
e 使 用 I S—J脱 硫 催 化 剂 3个 月 以来 副反 应 ) S
・
1 ・ 6
气 体 净 化
2 1 年 第 1 卷 第 3期 01 1
1 3 对 脱硫 贫液 管道 进行 改造 .
由于设 计 施 工 问题 , 贫液 管 道 无 法 实现 两 段 喷
段 的贫 液依 次经 贫 富 液 换 热器 、 液冷 却 器 进 入 脱 贫 硫 塔上 段 。我们 制 订 了检 修改 造 方 案 , 用 停 工 换 利
1 1 脱 硫 液 变 黑 .
在脱 硫 的 开 工 初 期 , 硫 液 迅 速 变 黑 , 脱 1个 月
后 , 硫 液 已经呈 现 酱黑 色 , 法 进 行 总 K+和 游 离 脱 无 k 的测定 , 重 制 约脱 硫 的 生 产 , 气 后 的 H S含 严 煤 量在 只能 维持 在 5 0mg m。左 右 。经 过 分 析 , 使 0 / 致 脱 硫 液变 色 的可 能 的 因素有 3种 : 1 煤气 中夹带 的 () 洗油 、 焦油 带人 脱 硫 液 中 。( ) 生 塔 不严 , 脱 硫 2再 使 液接 触 到 空 气 , 成 大 量 的 副 盐 , 赤 血 盐 : 生 如 K。 e C 。( ) 工 初 期 , 统 内铁 锈 等 杂 质 F ( N) 等 3开 系 较 多 。我 们分 别采 取 了脱 硫液 和洗油 的 实验 以及 脱 硫 液 和 F S 的实 验 , 明 了脱 硫 液 中有 大 量 的 副 eO 证 盐 生成 , 明了整个 系统 中存 在着 漏气 之 处 , 脱 硫 说 使
苯 等 反 应 ,发 现 该 物 质 微 溶 于 水 和 盐 酸 ,可 溶 于 苯 ,初步 判断 该物 质为 含有 杂质 的萘 结 晶 ,把该 物
气 中 的 H S 解 析 出来 的 酸气 由真 空 泵 送 入 克 劳 斯 , 炉燃 烧产 生 硫磺 。
1 存 在 问题 及 处理 方 案
21 0 1年 第 儿 卷 第 3 期
气 体 净 化
・ 5 1 ・
真 空碳 酸 钾 脱 硫 存 在 问题 及 解 决 方 案
霍 云 霞
( 钢焦化厂 , 北 邯郸 邯 河 06 1) 5 0 5
摘 要 : 钢 焦化厂采用真空碳酸钾法脱硫 , 脱硫 开 工的初 期 , 在着脱 硫液 变黑 、 空 泵堵塞 , 邯 在 存 真 真
空泵后 阻力 大等诸多 问题 , 文 对这 些 问题 逐一 分斩 , 采 取相 应 方案进 行处 理 , 保 了脱硫 效果 的 本 并 确
达标 。
关 键 词 : 空碳 酸 钾 真
脱硫
处 理 方 案
邯 钢东 区焦 化 焦 炉 煤 气 脱 硫 工成 大 量 的赤 血 盐 等 物 质 。找 到 了原 因 , 我们 开始 对再 生塔 进行 检查 , 现 了法兰 连 发
正 常 的淡 黄色 。
1 2 对 脱 硫 真 空 泵 系统 进 行 改 造 .
塔 , 真空 加 热 的条 件 下 H: 在 S被解 析 出来 , 成 酸 形
气, 解析 酸气 后 的循 环 贫 液再 次 进 入 脱 硫 塔 吸 收 煤
在 开 工 的 初 期 , 空 泵 中 经 常 积 累大量 的 真 黑 色 结 晶物 质 ,真 空泵 管 道 经 常 被 堵 塞 ,1月 内 , 真 空 泵就 需要 几 次倒泵 处理 黑色 结 晶 ,为确定 黑色 物 质 的成 分 ,焦 化 厂 分 别 把 黑 色物 质 和 水 、盐 酸 、
底 开工 建设 ,0 9年 3月 份部 分投 产 , 20 5月份 成功 产 出硫磺 。该 项 目采用 真 空碳 酸 钾法脱 硫 克 劳斯制 硫 磺, 设计 处理 煤 气 量 1 00 0m。 h 0 0 / 。两 个 回收 车 间 的 焦炉煤 气 从洗 苯 后 引 出 , 脱 硫 塔 前 汇 合 进 入 脱 在 硫 塔 , S在 塔 内 被 循 环 贫 液 吸 收 , 煤 气 中 H: H。 使 S 含 量 由 50 0 / 左 右 降 到 2 0mg m。以下 , 0 m。 mg 0 / 脱
系统 阻力 。
降, 从使 用前 的 7 / 降至 1. 月 ; 催 化剂 平 Ot月 0 3t / 原
均 耗 1 8 月 降至 0 9 / 。 . 4t / . 0t月
( 副盐 ) 成 率 不 断 下 降 ,目前 已 下 降 到 2 7 生 .0 ( 2 j S : 两盐 ) 表 明 IS—J焦 炉 气 专 用 脱 硫 S O 一、 O 一 , S 催 化剂 可有 效地 降低 脱硫 副反 应 生成 率 。