中间包塞棒断裂原因及控制措施

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优化连铸工艺提高中间包寿命

优化连铸工艺提高中间包寿命

优化连铸工艺提高中间包寿命
张江锋
【期刊名称】《山西冶金》
【年(卷),期】2024(47)1
【摘要】连铸消耗是决定着连铸机的经济效益,而中间包寿命是决定着连铸消耗的主要因素,连铸机中间包寿命偏低,制约着宣钢—钢轧厂1号连铸机效益的进一步提高。

为了进一步提升经济效益,急需连铸技术人员对制约连铸机中间包寿命偏低的因素进行深入研究。

通过不断地优化工艺参数,加强耐材的管理,加强炼钢—连铸—轧钢之间的配合,使连铸生产实现高产、优质、稳定、低耗,从而实现较好的经济效益。

【总页数】4页(P160-162)
【作者】张江锋
【作者单位】河钢宣钢特材研制公司
【正文语种】中文
【中图分类】TG244.1
【相关文献】
1.西钢提高连铸中间包寿命生产实践
2.提高连铸中间包寿命的工艺研究与应用
3.提高连铸中间包使用寿命的技术措施
4.优化工艺,提高连铸中包寿命
5.提高连铸中间包塞棒浇注寿命的生产实践
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高温带突发异常断棒情况因素分析及解决效果

高温带突发异常断棒情况因素分析及解决效果

高温带突发异常断棒情况因素分析及解决效果高温带突发异常断棒情况是指在高温带工作过程中,突然发生了断棒现象。

这种情况对工作效率和生产安全产生了很大影响。

为了解决这一问题,我们需要先进行因素分析,然后制定相应解决方案。

造成高温带突发异常断棒情况的因素多种多样,可以从以下几个方面进行分析。

1.材料问题:高温带的主要材料是耐高温合金,由于材料制备不当或者含有杂质,导致材料的强度和韧性不达标,从而容易发生断棒现象。

2.设计问题:高温带的设计应该考虑到材料的热膨胀和热膨胀系数的影响,以及材料在高温下的变形和蠕变特性等。

如果设计不合理,容易导致高温带的应力不均匀,从而出现断棒现象。

3.工艺问题:高温带的制造工艺中涉及到的加工、热处理等环节也会对断棒情况产生影响。

如果加工过程中存在切削过度、热处理温度不合适等问题,都可能导致高温带的断棒现象。

4.使用条件问题:高温带在使用过程中,受到高温、高压和强腐蚀等环境条件的影响,容易发生断棒情况。

特别是在高温环境下,由于材料的热膨胀,容易导致高温带出现变形和断裂。

针对高温带突发异常断棒情况,我们可以通过以下措施来解决问题,提高工作效果。

1.材料选用:选择高质量的耐高温合金作为高温带的主要材料,并进行严格的检测和筛选,确保材料的质量符合标准要求,从而提高高温带的强度和韧性。

2.设计优化:在设计高温带时,考虑到材料的热膨胀和变形等因素,采用合理的结构和尺寸,确保高温带在高温环境下能够承受住各种力的作用,减少断棒现象的发生。

3.工艺改进:优化高温带的制造工艺,包括加工和热处理等环节。

对于切削加工,合理控制切削参数,避免过度切削;对于热处理,在确保材料性能的前提下,选择适当的温度和时间进行处理。

4.使用条件控制:在高温带的使用过程中,需要对温度、压力和腐蚀等环境条件进行严格控制。

尽量避免超过高温带所能承受的极限条件,确保高温带处于安全工作状态。

通过以上措施的实施,可以有效解决高温带突发异常断棒情况,提高工作效果和生产安全。

连铸工艺之中间包

连铸工艺之中间包

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中间包水口
中间包滑动水口: 中间包采用滑动水口,虽然 有安全可靠,利用实现自动 控制的优点 • 中间包浸入式水口
• 1.中间包滑动水口的认识: • 中间包浸入式水口就是把中间包水口
加长,插入到结晶器钢液面以下一定 的深度,把浇注流密度封起来。 • 2.中间包浸入式水的作用: • 中间包浸入式水口隔绝了注流与空气 的接触,防止注流冲击到钢液面引起 飞飞溅,杜绝二次氧化。
氩,防止水口堵塞 • 3.可以多次使用,减少耐火材
料消耗。
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中间包的烘烤
• 中间包的作用: • 对中间包进行烘烤,可
提高中间包内的耐火衬 温度;去除其中的水分, 可减少中间包内钢水的 温降和热损耗。 • 中间包的烘烤介质: • 燃料介质:燃油类和燃 气类。 • 助燃介质:压缩空气、 鼓风气和氧气等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.中间包的作用
• 稳定钢流,减少钢流对结晶 器中初生坯壳的冲刷。
• 储存钢水,并保证钢水温度 均匀。
• 使非金属夹杂物和钢液分离, 上浮。
• 在多流连铸机上,中间包把 钢水分配给各个结晶器,起 到分流作用。
• 在更换钢包时能起间接作用, 从而保证多炉连铸的正常进 行。
2.中间的重要参数及构造
• 重要参数
• 中间包的长:
至中间包上口之间应留 100~200mm的距离。
• 中间包长度主要取决于中间包的水 口位置距离,单流连铸机的中间包
• 经验公式: • V中间包=20%~40%V钢包
长度取决于钢包水口位置与中间包 • 夹杂物上浮时间为8~10分钟
水口位置之间的距离,多流连铸机
则与连铸机的流数、水口间距有关。
• 宿舍长:许文昆

钢筋脆断原因及控制措施

钢筋脆断原因及控制措施

钢筋脆断产生的原因及控制措施造成钢筋脆断的原因大致可分为三类:1、钢坯中的夹杂物和气孔;2、铸坯本身有缺陷;3、金相组织有问题。

其产生原因及控制措施如下:一、钢坯中的夹杂物和气孔夹杂物分为外来夹杂和内生夹杂两种。

1、外来夹杂的来源有:涂料掉块、侵入式水口掉头、卷渣、中包结瘤引流;1.1涂料掉块产生原因:1、涂料质量差;2、超出正常使用寿命;3、涂料包修砌质量不过关;控制措施:1、督促使用质量符合要求的涂料;2、严格按规定控制涂料包使用时间,不得超时使用;3、加强修砌操作和管理,保证修砌质量;加强使用前的检查和确认。

1.2侵入式水口掉头产生原因:1、水口耐材耐侵蚀性能差;2、超出正常使用寿命;3、水口在搬运中被碰伤;4、铝碳质水口在烘烤时受热不均匀;5、烘烤时间不够。

控制措施:1、使用质量符合要求的水口;2、严格按规定控制水口使用时间,不得超时使用;3、加强搬运过程中的管理,避免被碰伤;4、改进水口烘烤器使其受热均匀;5、加强水口烘烤的管理,必须烘够规定的时间才能使用。

1.3卷渣产生原因:1、中包液面控制过低;2、浇钢时未及时捞出渣圈;3、结晶器液面控制波动过大;4、结晶器保护渣加入不当。

控制措施:1、严格控制中包液面,不得低于300mm;2、及时捞渣圈;3、稳定拉速,不得波动太大;4、加强塞棒控流操作;5、规范结晶器保护渣加入。

1.4中包结瘤引流产生原因:1、中包液面控制过低导致中包温度过低;2、温度测高,拉速过低;3、钢包到站温度过低; 5、中包调温过猛,调温废钢块度过大;4、钢水中的夹杂物聚集长大堵塞水口。

控制措施:1、严格控制中包液面;2、规范测温操作,注意拉速与温度的匹配;3、严格控制冶炼钢包调温和终点温度;4、规范调温操作,使用符合规定块度的调温废钢;5、保证吹氩时间,严格执行脱氧合金化制度。

2、内生夹杂的来源有:吹氩时间不够、中包烧氧。

2.1吹氩时间不够产生原因:1、单炉生产或重叠生产中转炉产生的突发事故(氧枪漏水、炉开漏水等);2、终点温度控制低导致出钢后大包钢水温度低;3、钢包包况异常未及时通知炉前导致温降大;4、连铸拉速控制过快导致冶炼钢水跟不上。

中间包基础知识

中间包基础知识

简述中间包是个耐火材料容器,从钢包浇下来的钢水由中间包水口分配到各个结晶器中。

连铸具有提高金属收得率和降低能耗的优越性,使炼钢生产工序简化,流程缩短,生产效率显著提高.中间包作为冶金反应器是提高钢产量和质量的重要一环.无论对于连铸操作的顺利进行,还是对于保证钢液品质符合需要,中间包的作用是不可忽视的.通常认为中间包起以下作用:1、分流作用。

对于多流连铸机,由多水口中间包对钢液进行分流。

2、连浇作用.在多炉连浇时,中间包存储的钢液在换盛钢桶时起到衔接的作用。

3、减压稳流作用。

盛钢桶内液面高度有5—6m,冲击力很大,在浇铸过程中变化幅度也很大.中间包液面高度比盛钢桶低,变化幅度也小得多,因此可用来稳定钢液浇铸过程,减小钢流对结晶器凝固坯壳的冲刷.4、保护作用。

通过中间包液面的覆盖剂,长水口以及其他保护装置,减少中间包中的钢液受外界的污染。

5、清楚杂质作用。

中间包作为钢液凝固之前所经过的最后一个耐火材料容器,对钢的质量有着重要的影响,应该尽可能使钢中非金属夹杂物的颗粒在处于液体状态时排除掉。

中间包工艺要求:1、散热好,面积小2、保温性能好,外形简单3、水口的大小与配置满足铸坯断面、流数和连铸机布置形式4、便于浇注、清包和砌砖5、长期高温下的结构稳定性。

中间包的总体结构连铸机上均采用底铸式中间包。

它由包体、包盖、塞棒和水口等几部分组成,有长圆形、椭圆形以及三角形等。

1.包体和包盖包体包括包壁和包底。

包壁有外壳和内衬组成。

外壳一般用12—20mm厚的钢板焊成,易于制造.或用铸钢结构,刚性好但重量较大。

外壳上设有吊放罐用的吊钩(环)、安放对准用的支架和供烘烤罐时散发水蒸气用的排气孔。

内衬由耐火砖砌成,其内应有一定的倒锥度,以便清渣和砌砖牢固.内衬主要包括:工作层,永久层为30~40mm左右,用粘土砖砌筑;工作层如用耐火砖(粘土质、高铝质等)砌筑时厚度在100mm以上,用绝热板砌筑时视绝热板的厚度而定,一般在30~40mm左右.在方坯连铸机上,近年来普遍采用了“冷"中间罐,它的工作层是用绝热板(酸性或碱性)和胶泥砌成.绝热板的大小按已砌好永久层的内型制作。

文献综述_中间包主要结构概述

文献综述_中间包主要结构概述

:中间包主要结构概述摘要:随着炼钢技术的不断发展,对连铸钢的清洁度和铸坯质量的要求也越来越高。

中间包内钢液的流动状态,对延长钢水在中间包内的停留时间,减少卷渣和改善夹杂物的上浮去除有着重要的作用,直接影响着连铸坯的质量。

包内钢液的流动状态,对延长钢水在中间包内的停留时间,减少卷渣和改善的上关键词:中间包;物理模拟;数学模拟;控流装置; 结构1 概述中间包是钢水连铸工艺中一个不可缺少的重要容器,也是炼钢工艺中的最后一个容器,主要起稳定钢水流量、去夹杂、分流和保证钢水连续浇铸不断流的作用。

其是短流程炼钢中用到的一个耐火材料容器,首先接受从钢包浇下来的钢水,然后再由中间包水口分配到各个结晶器中去。

按照中间包功能结构可分三个部分:一是衬体部分,它包括中间包的容器底部和侧壁用耐火材料,通常由保温层、永久衬、工作衬和冲击垫组成,这部分是中间包用耐火材料中用量最大的;二是滤渣部分,包括挡渣墙、挡渣堰、稳流器、气幕、陶瓷过滤器等,主要功能为去渣,净化钢水,提高钢材质量;三是控流部分,由塞棒、定径水口、浸入式水口和滑动水口组成等,是中间包的功能部件,控制钢水浇铸速度,以满足生产需求。

近二十年来,随着连铸工艺的改进,连铸比的提高,钢包的大型化和炼钢效率的提高等,中间包用耐火材料有了很大的发展。

2 中间包的作用通传统的模铸相比,连铸具有提高金属收得率和降低能量消耗的优越性,而减少金属资源和能量的消耗是符合可持续发展要求的。

全连铸的实现使炼钢生产工序简化,流程缩短,生产效率显著提高。

中间包是炼钢生产流程的中间环节,而且是由间歇操作转向连续操作的衔接点。

中间包作为冶金反应器是提高钢产量和质量的重要一环。

无论对于连铸操作的顺利进行,还是对于保证钢液品质符合需要,中间包的作用是不可忽视的。

通常认为中间包起以下作用:2.1 分流作用对于多流连铸机,由多水口中间包对钢液进行分流。

2.2 连浇作用在多炉连浇时,中间包存储的钢液在换盛钢桶时起到衔接的作用。

中间包基础知识.

简述中间包是个耐火材料容器,从钢包浇下来的钢水由中间包水口分配到各个结晶器中。

连铸具有提高金属收得率和降低能耗的优越性,使炼钢生产工序简化,流程缩短,生产效率显著提高。

中间包作为冶金反应器是提高钢产量和质量的重要一环。

无论对于连铸操作的顺利进行,还是对于保证钢液品质符合需要,中间包的作用是不可忽视的。

通常认为中间包起以下作用:1、分流作用。

对于多流连铸机,由多水口中间包对钢液进行分流。

2、连浇作用。

在多炉连浇时,中间包存储的钢液在换盛钢桶时起到衔接的作用。

3、减压稳流作用。

盛钢桶内液面高度有5—6m,冲击力很大,在浇铸过程中变化幅度也很大。

中间包液面高度比盛钢桶低,变化幅度也小得多,因此可用来稳定钢液浇铸过程,减小钢流对结晶器凝固坯壳的冲刷。

4、保护作用。

通过中间包液面的覆盖剂,长水口以及其他保护装置,减少中间包中的钢液受外界的污染。

5、清楚杂质作用。

中间包作为钢液凝固之前所经过的最后一个耐火材料容器,对钢的质量有着重要的影响,应该尽可能使钢中非金属夹杂物的颗粒在处于液体状态时排除掉。

中间包工艺要求:1、散热好,面积小2、保温性能好,外形简单3、水口的大小与配置满足铸坯断面、流数和连铸机布置形式4、便于浇注、清包和砌砖5、长期高温下的结构稳定性。

中间包的总体结构连铸机上均采用底铸式中间包。

它由包体、包盖、塞棒和水口等几部分组成,有长圆形、椭圆形以及三角形等。

1.包体和包盖包体包括包壁和包底。

包壁有外壳和内衬组成。

外壳一般用12—20mm厚的钢板焊成,易于制造。

或用铸钢结构,刚性好但重量较大。

外壳上设有吊放罐用的吊钩(环)、安放对准用的支架和供烘烤罐时散发水蒸气用的排气孔。

内衬由耐火砖砌成,其内应有一定的倒锥度,以便清渣和砌砖牢固。

内衬主要包括:工作层,永久层为30~40mm左右,用粘土砖砌筑;工作层如用耐火砖(粘土质、高铝质等)砌筑时厚度在100mm以上,用绝热板砌筑时视绝热板的厚度而定,一般在30~40mm左右。

改进连铸中间包工艺技术减少异常铸坯产生

改进连铸中间包工艺技术减少异常铸坯产生摘要:随着社会的快速发展,产品质量越来越受到重视,优质的产品也是一个企业在发展中不被同行碾压和社会淘汰的法宝。

冶金厂为了提高铸坯的质量,做出的相应改进措施,已经付诸到生产当中,得到认可,显著提高了铸坯质量。

关键词:吹氩技术;水口烘烤;中间包包盖;包衬放脱落;一、改进措施项目1.通过改进中间包吹氩技术,减少连铸异常坯产生中间包吹氩主要包括板间吹氩、上水口吹氩和塞棒吹氩。

中间包塞棒和上水口吹氩的好坏直接影响到结晶器液面波动量的大小。

中包吹氩调节的影响因素较多,如冶金水过热度、冶金水纯净度、拉速变化、断面等。

原来仅给操作工提供一个氩气量调节范围,实践证明该方法可操作性差,液面波动控制仍不理想。

经现场多次实践跟踪,现发明了一种根据观察结晶器液面最佳的活动状态来调节氩气量。

最佳结晶器液面活动状态为:在SEN水口两侧200~300mm位置及结晶器窄边部位,对称地出现“鱼吐泡”似的氩气泡为好;参考塞棒氩气量控制在4.5~10L/min,上水口氩气量控制在3~8L/min。

通过开发中间包离线上水口透气性检测技术及吹氩技术的优化,不仅使得SEN水口堵塞率显著下降,由原来的16.7%降低至8%,而且结晶器液面波动量不大于5mm比例由93%提升至97%,大大减少了异常坯产生。

中间包包盖吹氩管路的技术改进。

中间包包盖吹氩效果的好坏直接影响到浇次首炉的冶金水纯净度及浇注是否顺行。

中间包包盖吹氩不好不仅易造成首炉增氮,而且还会引浇次首炉前期因冶金水二次氧化严重造成塞棒和液面不稳而产生夹杂。

中间包包盖吹氩就是驱走中间包内的空气,以防止空气中氧气与冶金水中铝发生二次氧化反应。

2[Al]+3O=Al2O3(1)中间包包盖氩气改进方法:根据气体流体力学的理论,在标准状态下(1个标准大气压,气温20℃),流过节流管件的标况下的气体体积流量计算公式:式中:α—流量系数;ε—流束膨胀系数;S—节流元件的流通面积;P1、P2———分别为节流元件上游的压力、下游的压力;ρ—标况下的氩气密度(取1.784kg/cm3)。

炼钢厂连铸区域应急处置措施

连铸事故应急处置措施1.大包岗位事故应急预案1.1钢包滑动水口机构粘钢1.1.1钢包滑动水口机构粘钢原因1.1.1.1保护套管有冷钢或开浇过猛,造成钢包开浇时钢水返溢,形成钢包滑动水口机构粘钢。

1.1.1.2保护套管内冷钢烧不干净是发生事故的主要原因;1.1.1.3开浇过猛、保护套管挂不正是发生此种事故的次要原因。

1.1.1.4机械手手柄没有打在上升位,没有压紧的液压压力;1.1.1.5 长水口液压压力不足,套管自动掉下。

1.1.2处理方法1.1.2.1粘钢较轻,不影响继续浇注时,浇注完本炉钢水后及时通知钳工处理。

1.1.2.2粘钢严重,滑动机构无法动作时:(1)如果钢包注流跟不上中包浇注速度,可降低拉速浇完本炉钢水,但拉速低于1.0m/min超过10分钟时,下炉钢水到达必须更换下包钢水,下炉钢水没有到达必须停止浇注;同时要防止低速浇注出现低温絮流事故。

(2)如果钢包注流超过中包浇注速度,待中包注满后转出钢包,将其余钢水注入事故钢包,防止中包溢钢烧坏设备。

1.1.3防止措施1.1.3.1摘挂水口时要配合好,保证水口挂正;1.1.3.2水口内的冷钢必须彻底烧干净;1.1.3.3钢包开浇时不能过猛,宜半流开浇,待引流沙流出后,立即将水口插入钢水中,防止钢水二次氧化。

1.1.3.4挂好保护套管后必须确认机械手手柄打在上升位。

1.2钢包滑板穿钢或失控1.2.1发生原因1.2.1.1液压站故障(停泵)、电器控制故障(停电)等造成滑板自动关闭或不能关闭。

1.2.1.2检修将进、出油管接反,转包时的自动连锁为关闭状态,造成自动转包时滑板始终处于打开状态且无法关闭。

1.2.1.3滑板装配不当(装配过紧、过松)、滑板有缺陷,造成滑板穿钢。

1.2.1.4烧眼时没有打开滑板,将滑板烧穿。

1.2.1.5油缸活塞杆没有装在卡槽内,导致油缸没有动作。

大包滑板油缸如果安装不到位,容易在浇注过程中从滑道里掉出来。

1.2.1.6钢水温度过高,烧穿滑板。

连铸机中间包包盖结构优化改进


覆盖层剥落状况的不断恶化 , 包盖整体温度不断提高 , 高温吊卸 引起的包盖变形越加严重。此外 , 包盖受热不均匀产生 的热应力
也是包盖变形的原 因之一, 在 中包烘烤与浇铸时 , 由于包盖边框 、 塞棒孔与烧嘴孔密封不严 , 高温烟气与废气 的不均匀 冲刷 , 致使 包盖受热不均匀 , 产生热应力变形。 根据现场跟踪观察 , 包盖弧形 区边框烧损与包盖变形之间存在着相互影 响、相互促进的关系 。
中包盖上分布有塞棒孔与烘烤烧嘴孔 ,在使用 过程 中经 常出现 包盖变形及耐火浇注料覆盖层剥落严 重 , 冲击区处圆弧板烧蚀 ,
影响 了中包盖 的使用 寿命 , 平 均使用寿命仅 为 4 — 6 个 浇次 。此 外, 中间包开浇前要烘烤至 9 0 0 o C 以上, 包 盖耐火浇注料覆盖层
失去耐材隔热 防护后开始发生变形 。另外 , 包盖的高温 吊卸也是
提 高对 弧形 区边框 的防护 , 减缓弧形 区边框 的氧化和烧损 。
( 2 ) 包盖 面板上方焊接 3 道 8 0 mm高的加强筋 板 , 筋板厚
形成包盖变形 的一个主要 因素 , 由于包盖面板在使用一组 中包后
处于 高温状态 ( 发红 ) , 面板在高温状态下 的力学强度较低 , 包 盖 面板上一般焊接 3 个 吊耳 , 由于包盖耐火浇注料覆盖层承受拉力
六路开关量输 出为高 电平 , 远程控制开关动作 , 闭锁局部通风机
使之不能启动 。 通过密码解锁 软件 可以解除 闭锁 , 进行瓦斯排放
或者掘进工作 面和回风流 中瓦斯浓度< 1 . 5 %,对局 部通风机进
行解锁 。
时 ,没有采取措施启动局部通风机 ,使掘进巷道 内大量瓦斯排 出, 造成回风巷道内瓦斯 突然积聚而引起的瓦斯 事故。
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总第200期 2014年10月 南方金属 

SOUTHERN METALS Sum.200 

0ctober 2014 

文章编号:1009—9700(2014)05—0056—04 中间包塞棒断裂原因及控制措施 

朱国军,李强刚,蒲 锐 (日照钢铁有限公司,山东日照276806) 

摘要:针对日照钢铁有限公司第二炼钢厂5—10号板坯连铸机中间包塞棒断裂的问题,对不同耐材厂家断裂塞 棒的数据进行整理分析,并从钢水成分、中间包塞棒的理化指标、制作工艺、烘烤过程等方面做详细调查,提出相应 的优化方案及控制措施,重点对塞棒头部的尺寸进行重新设计,对塞棒头材质进行优化调整,使塞棒断裂事故得到 控制,降低事故率. 关键词:中间包塞棒;断裂;分析;控制 中图分类号:TG 233.6 文献标识码:A 

Analysis of Fracture on Tundish Stopper Rod and Control Measures ZHU Guo—jun,LI Qiang—gang,PU Rui (Rizhao Steel Co.Second Steelmaking Plant,Shandong,Rizhao,276806,P.R.China) 

Abstract:For the stopper rod fracture problems existed in 7#一9#slab continuous caster tundishes of Second Steelmaking Plan in Rizhao Iron and Steel Co.,the stopper fracture data of different refractory manufacturers were analyzed.A detailed investigation has been conducted on the steel composition,physicochemical index of the stopper,manufacture process,and baking process.And the corresponding optimization scheme and control measures have been put forward,key size O13.the stopper head has been redesigned,the stopper materials have been optimized,the stopper fracture accident has been under control,which reduce the accident rate. Key words:stopper rod;fracture;analysis;control 

0 前 言 裂造成的非计划停机事故・ 日照钢铁有限公司第二炼钢厂5~10号板坯连 铸机为常规板坯连铸机,以生产普通碳素结构钢为 主,在生产过程中塞棒断裂事故在非计划停机事故 中所占比例较大,2010年最为突出,塞棒断裂事故 占比达30%.通过对数据统计分析,并与耐材厂家 进行了交流,找到了塞棒断裂的关键原因,提出了优 化方案,从而提高了塞棒质量,保证了生产的顺行. 塞棒断裂事故逐年减少,2011年占比15.66%,2012 年占比13.30%.2013年因更换耐材厂家,塞棒断裂 事故再次上升,占比达到25%,通过规范相关技术 指标准及操作要求,2014年仅发生一次塞棒头部断 1 整体塞棒的用途及特点 目前常见的铝碳质整体塞棒,其棒头材质有高 铝碳质、铝锆碳质、镁碳质或其它材质.5~10号机 在2011年之前使用铝碳锆质整体塞棒,与水口配合 使用.结晶器液面控制为涡流式自动控制装置,通过 控制塞棒头部到中间包水口的位置来调节进入结晶 器的钢水流量,可以通过氩气孔向中间包吹氩以防 止水口堵塞.具有抗冲刷性好、抗侵蚀能力强及抗氧 化、强度高的特点,适用于多炉长时间连续浇注,其 典型理化指标见表1. 

收稿日期:2014—05—19 作者简介:朱国军(1979一),男,2003年毕业于辽宁科技大学冶金工程专业,工程师. 总第200期 朱国军,等:中间包塞棒断裂原因及控制措施 57 在生产SPHC钢种时该材质塞棒易出现棒头结 渣絮流情况,之后将塞棒头材质改为尖晶石质,改为 尖晶石质后多次出现塞棒断裂的事故. 2塞棒断裂事故概况 2.1塞棒断裂事故统计 通过对A、B、C、D 4个厂家中间包塞棒质量状 况进行统计分析,发生塞棒断裂时所生产的钢种只 有一次是CCSB船板钢,其余都是Q235B钢,而且D 厂家未发生过塞棒断的事故,其它厂家塞棒出现断 裂时中间包的寿命和断裂位置有着明显差异,相关 数据见表2. 

表2 2OlO年各厂家塞棒断裂时中包使用时间和位置 

2.2塞棒断裂处形貌特征 C厂家塞棒断裂次数最多,且断裂位置在塞棒 头部居多.针对C厂家的事故塞棒进行测量检验后 发现,塞棒头部断裂的位置为距头部5~10 cm处. 该批次使用后未发生断裂的塞棒经过专用设备进行 纵剖后,也可看到明显裂纹. 3塞棒断裂的原因分析 根据第二炼钢厂5~10号机的工艺条件,工艺 技术人员针对造成塞棒断裂的原因素进行了总结, 主要有以下4方面. 3.1钢水成份 塞棒的材质要根据钢厂生产的钢种、钢水处理 的方式和中间包连浇时间来确定,经过Ca、Si处理 的钢种,Al—C质或SiO:一C质塞棒的头部侵蚀较 快,经常会导致无法控制钢流.当ca添加量超过一 定量时,A1一C质塞棒的损毁程度呈增大趋势.分析 主要原因在于Ca的添加到一定量时,钢中的CaO 会与AI:O,反应形成低熔点物质,从而造成了钢中 的Ca对A1一C质耐材侵蚀增大 J. 3.2塞棒与上水口的安装 塞棒在安装调整时一般要求有一定的啃头,然 而在浇铸过程中塞棒易发生偏位,极易出现钢水偏 流现象,偏流严重时会造成粘结漏钢事故. 3.3中间包烘烤情况 根据中间包包衬及塞棒、上水口的材质特点,5 

~l0号机所采用的烘烤曲线为:小火烘烤30min,中 火烘烤30 min,大火烘烤1~2 h.然而,因生产计划 的变更,实际生产时所采取的烘烤过程并不能完全 按照该烘烤曲线进行.另外,5—1O号机所使用的烘 烤气体为转炉煤气,含水量较大,煤气排水设施简 陋,排水效果不理想. 3.4塞棒的设计及生产制作过程 整体塞棒一律采用等静压成型,其形状和尺寸 取决于中间包的容量.塞棒向上抬升的距离决定了 结晶器的液位高度,一般可在启闭器机构侧面的标 尺上观察到.塞棒向上抬升的距离决定了塞棒棒头 与水口碗部之间的间隙大小,进而控制钢水进入浸 入式水口的流量,这与它们本身的圆弧曲线半径的 大小有关.当塞棒或水口发生侵蚀时塞棒会向下移 动,表现为塞棒开口度下降.塞棒塞头侵蚀严重或 不均匀侵蚀,会严重影响塞棒的控流效果 J.经过 调查,c厂家提供的棒头尺寸不合适,经常发生棒头 断裂的事故,且控流效果差. 58 南方金属 S0UTHERN METALS 2014年第5期 

塞棒基本生产工艺流程为:原料准备、配料一混 料、造粒一困料、晾晒一等静压机120Mpa成型一车 床车削一梭式窑烧成一辊道式全自动涂料喷涂一x 光射线无损探伤仪进行检测.在配料方面C厂家控 制不合理,造成塞棒头与棒身部位结合不好,烘烤后 产生内部应力较大. 4避免塞棒断裂的控制措施 4.1 调整钢水成分。改进脱氧合金化工艺 5一l0号机发生塞棒断裂时所生产的钢种多为 Q235B钢,说明该钢种成分与塞棒断裂有一定的关系. 因此,对钢水的脱氧合化方式进行了研究并对 该工艺过程进行了改进,第二炼钢厂所使用的脱氧 合金化材料主要有Si—Mn—Fe,CaBaA1Si(复合脱 氧剂),CaSi线.合金加入顺序为:CaBaA1Si(复合脱 氧剂) si—Mn—Fe(CaBaA1Si加入量1.5—2.0 kg/t,Si—Mn—Fe加入量根据终点残Mn进行调 整),合金在开始出钢至2/3之间加完,保证到氩站 成分含量进入目标范围.钢水进入精炼炉后再根据 初炼成分进行微调C、Si、Mn,出站前喂硅钙线1.5 ~2.0 m/t钢,喂线速度1.5~2 m/min.喂线结束 后,软吹时间t>8 min,黄白渣出钢. 改进后钢水与塞棒头材质发生反应的机理被减 弱,提高了塞棒头的耐侵蚀能力. 4.2改进塞棒安装方法 重新制定塞棒的安装调整方法,调整前检查好 开闭器横梁,检查赛棒是否平直,棒杆螺纹是否完 好;将接头套人螺杆,旋紧棒杆螺丝,接头与棒平齐 为止;上棒啃量3~5 mm,不倒啃、偏啃,开闭器留量 不小于30 mm. 4.3提高中间包烘烤效果 严格按照烘烤曲线对中间包进行烘烤,保证在 1~2 h内中间包快速烘烤到1 000 oC以上,并用红 外线测温枪进行测量塞棒和上水口温度,提高烘烤 效果. 4.4重新设计塞棒头的尺寸 在整体塞棒和浸入式水口的配合设计过程中,常 涉及到整体塞棒头和浸入式水口碗部形状的设计.在 设计中首先要确定浸入式水口的流通直径,由此确定 水口碗部的形状和开口度;在此基础上,再确定与其 相匹配的整体塞棒头的形状和长度 j.根据铸机的生 产情况,并借鉴其它厂家经验,工艺技术人员与C厂 家一起对塞棒头做了重新设计,改进前后的赛棒头外 形见图1、图2.同时,对7~9号机塞棒总体长度做了 调整,由原来的1 590 mm改为1 560 mm,减轻了棒 身的振动.在改进塞棒棒头设计后,工艺技术人员又 与结晶器液面自动控制厂家进行沟通,对控制程序 进行了调整,保证了结晶器液面的稳定. 

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R 图1 改进前塞棒棒头设计 

图2改进后塞棒棒头设计 4.5优化调整塞棒头的材质 有关试验表明MgO—C质和ZrO 一C质比 A1:O,一C质的抗侵蚀性能高;尖晶石一c质比MgO —C质和ZrO 一C质好;电熔法的尖晶石一C质比 烧结法的尖晶石一C质抗侵蚀性能高.塞棒由于棒 身和棒头泥料不同,两者之间的体密、气孔率和强度 等指标相差较大,特别是热膨胀系数不一样,如果直 接结合,在使用时很容易造成掉头.故设计过度层 料,使两者能很好地结合 J.根据5~10号机生产情 况对塞棒材质进行优化改进,棒身仍为铝碳质,塞棒 头由ZrO 一C质改为电熔铝镁尖晶石质,对尖晶石 配料进行调整并增加石墨的加入量,提高了棒头的 热震稳定性(试验方式为1 200 oC,循环水急冷),热 震稳定性次数由原来的3~4次提高到6次. 通过以上措施的实施,塞棒断裂事故得到了控 制,塞棒断裂事故在非计划停机事故中所占比例逐 年减少,2011年占比15.66%,2012年占比13.30%, 取得了较好的效果.2013年因更换耐材厂家,塞棒 断裂事故再次上升,占比达到25%.经过调查研究, 新耐材厂家所使用的塞棒头材质不合适,并且中间

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