200m采煤工作面采后总结
煤矿采后总结报告8篇

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工作面采后总结

***煤矿有限公司*****工作面采后总结二〇二一年十二月*****工作面采后总结*****综采工作面自2021年7月开始回采,于2021年11月回采结束。
现将工作面采后总结如下:-、工作面概括1、*****工作面位于*****盘区西翼辅助运输巷以南,工作面呈南-北方向布置,其北部为*****盘区西翼辅助运输、带式输送机巷、回风巷,南部为*****铁路保安煤柱(留设117m),北部为后塔煤矿井田边界保护煤柱,(留设20m),东部为*****工作面(已回采结束),西部为*****备采工作面和后塔煤矿井田边界。
工作面对应地表山峦起伏、植被发育,无自然保护区、水体,在工作面靠近切眼有阳崖煤矿筛分楼。
*****工作面走向长约*****m,Ⅰ段长:588.4m,宽:261m;Ⅱ段长:343.9m,宽:105m;Ⅲ段长:328.9m,宽:213m,回采面积*****m²。
2、煤层赋存情况:根据*****带式输送机巷、回风巷地质揭露,工作面地质构造简单,无断层、陷落柱、岩浆岩入侵等构造发育。
工作面煤层赋存稳定,煤厚在1.7m--2.5m之间,平均2.1m,煤层内发育1—2层夹矸,厚度在0.1m—0.2m之间,平均厚度为0.15m。
3、煤层顶底板情况:伪顶为薄层状的泥岩或炭质泥岩,零星分布。
厚0.10m~0.30m。
直接顶:以灰~灰黑色粉砂岩为主,灰黑色泥岩次之,厚0.46~6.34m,基本顶:以厚层状灰白色细~中粗粒砂岩为主,其厚度分别为0.88~29.07m,0~10.36m不等,底板:以粉砂岩为主,细砂岩次之,厚度分别为0.62~7.32m、0.33~5.42m不等。
4、矿井为低瓦斯矿井,工作面瓦斯涌出量较低,根据实测:*****工作面在回采过程中瓦斯涌出量约为0.25m³/min。
在推进过程中未出现瓦斯超限现象,监测监控管理到位。
自燃倾向性等级为I级,自燃倾向性为自燃煤层:煤尘具有爆炸危险性.5、水文地质情况:*****工作面在回采过程中,其充水水源主要为顶板砂岩裂隙水,主要表现为顶板滴、淋水。
工作面采后工作总结模板

工作面采后工作总结模板一、工作背景及目标在此部分,对工作面采后工作的背景进行简要介绍,并明确工作的目标和任务。
二、工作过程及方法详细阐述工作过程中所采用的方法和工作步骤,可以分为以下几个方面进行描述:1. 资料整理与归纳:将采集到的各类数据进行整理和归纳,包括现场勘察记录、煤样分析结果、地质构造图等,并采用合适的工具进行分类和存档。
2. 数据分析与解读:根据采集到的数据进行分析和解读,揭示工作面采后的煤层赋存规律、煤质特征等,为后续的工作提供依据。
3. 问题发现与解决:在工作过程中,及时发现工作面采后存在的问题,并提出相应的解决措施,保障采矿工作的正常进行。
4. 合理规划与安排:根据采集到的工作面数据,合理规划和安排后续工作的任务和时间,以确保工作的高效完成。
三、工作结果及成果在此部分,对工作面采后的结果进行描述,并以数据和实际案例为依据来论述工作的成果。
可以从以下几个方面进行阐述:1. 工作面采后的煤质分析结果:对采集到的煤样进行分析,得出煤质指标,并与前期预测结果进行对比,说明工作的准确性和可靠性。
2. 工作面采后的地质赋存规律分析:根据采集到的地质构造图和勘探记录,进行地质赋存规律分析,揭示不同煤层的空间分布特征,为下一步工作提供参考。
3. 问题解决成果:在工作过程中所提出的问题和解决措施,说明问题的解决情况和采取的措施的有效性,体现出工作的实际应用价值。
4. 后续工作建议:根据对工作面采后状况的综合分析,提出相应的改进建议,为后续类似工作提供指导和借鉴。
四、工作心得与体会在此部分,对整个工作过程中的经验和体会进行总结,可以从以下几个方面进行阐述:1. 团队配合与沟通:强调团队配合和良好的沟通对于工作的顺利进行的重要性,并分享团队之间的合作经验。
2. 问题发现与解决的能力提升:通过此次工作,加强了发现问题、解决问题的能力,并分享在工作中所取得的经验。
3. 数据处理和分析能力提升:通过对采集到的数据进行处理和分析,提升了数据处理和分析能力,并总结其中的经验。
工作面采后总结

工作面采后总结工作面采后总结经过一段时间的工作面采掘,我对整个过程进行了总结和反思。
下面是我的总结:一、工作面设计合理。
在采煤工作面的设计上,我们严格按照矿井的实际情况,考虑到矿井地质条件、工作面开采能力、瓦斯等因素,制定了合理的采煤工艺和工作面参数。
这样,不仅能够确保采煤过程的安全性,还能提高开采效率。
二、操作技能提高。
通过一段时间的工作面采煤,我和同事们的操作技能有了明显的提高。
我们能够熟练地驾驶采煤机、装车机等大型设备,能够准确地进行工作面掘进、支护、瓦斯抽放等工作。
这不仅提高了我们的工作效率,也减少了操作失误和事故发生的可能性。
三、团队合作力增强。
在工作面采煤过程中,我们团队成员之间的默契和合作能力得到了增强。
大家相互协调,互相帮助,迅速解决了出现的各种问题,保证了采煤工作的正常进行。
团队的凝聚力和战斗力也得到了很好的体现。
四、安全意识加强。
在工作面采煤的过程中,我们时刻保持对安全的高度警惕。
大家严格遵守煤矿的各项规章制度,正确佩戴个人防护装备,加强对瓦斯、顶板和支护等方面的检查和监控。
通过我们的努力,工作面采煤过程中没有发生任何安全事故。
五、技术创新与应用。
在工作面采煤的过程中,我们还积极探索新的工艺和设备应用。
比如,我们引进并使用了一种新型液压支架,大大提高了工作面的支护效果和稳定性。
我们还加强了煤矿的信息化建设,使用先进的仪器和设备,对采煤工作面进行实时监控和数据分析,提高了工作面的管理水平。
六、问题和不足。
在工作面采煤的过程中,我们也存在一些问题和不足。
首先,个别操作人员的技术水平还有待提高,需要加强培训和学习。
其次,部分设备设施比较老旧,需要更新和改造。
最后,我们在工作面采煤过程中,对于环境保护和资源消耗方面的考虑还不够,需要加强环保意识和资源节约意识。
综上所述,通过这段时间的工作面采煤,我和整个团队在技术、工艺和安全等方面都取得了一定的进步。
同时,也发现了自身的不足之处,我们将进一步加强学习和培训,不断提升自己的技术水平和专业素养,为矿井的安全高效运营做出更大的贡献。
工作面采后总结

工作面采后总结摘要本文主要总结了工作面采后过程中的经验和教训。
通过分析问题和反思,提出了改进措施,以提高工作面采后的效率和质量。
引言工作面采后是煤矿生产中非常重要的一环,直接关系到矿井的安全和生产效率。
因此,对于工作面采后的总结和改进至关重要。
本文将从以下几个方面进行总结和分析。
工作面采后问题分析在工作面采后的过程中,我们遇到了一些问题,这些问题直接影响了采后效果和矿井的生产效率。
•粉尘控制不到位:工作面采后往往伴随着煤尘扬尘问题,而我们在采后过程中的粉尘控制措施并不充分,导致粉尘无法有效控制,影响了作业人员的健康和矿井的环境。
•设备故障频繁:我们在工作面采后过程中经常遇到设备故障的问题,这直接导致了生产的中断和效率的下降。
设备故障的原因可能是设备老化、维护不及时等。
•矿井压力异常:在某些情况下,我们发现工作面采后后,矿井的压力异常增大,超过了我们的设计范围。
这导致了矿井的安全隐患和采后效果的下降。
工作面采后改进措施为了解决上述问题和提高工作面采后的效率和质量,我们提出了以下改进措施:加强粉尘控制•优化通风系统:增加通风设备的数量,合理布局通风系统,确保足够的风量和负压区域的设立,有效控制工作面采后的粉尘扩散。
•提高人员防护意识:加强对作业人员的培训和教育,提高他们对粉尘危害的认识,正确使用呼吸防护设备,并定期进行检测和维护。
加强设备维护•定期保养检修:建立设备保养检修制度,对设备进行定期保养和检修,及时更换老化的设备,确保设备的正常运转。
•加强设备管理:建立设备台账,对设备的工作情况进行记录和分析,及时发现并解决设备问题。
强化矿井压力控制•加强压力监测:采用高精度压力监测设备,对矿井压力进行实时监测,及时发现异常情况,并采取相应的措施。
•调整采后工作过程:根据矿井压力情况,调整采后的支护工序,降低矿井压力,确保矿井的安全。
结论通过对工作面采后的问题进行分析和总结,并提出了相应的改进措施,可以有效提高工作面采后的效率和质量。
工作面回采总结

工作面回采总结引言工作面回采是煤矿开采过程中的一项重要工作,它是指在矿井开采过程中,在工作面停采后进行的回采作业。
工作面回采对于充分利用矿石资源、提高矿井生产效益具有重要意义。
本文将对工作面回采进行总结和分析,探讨回采过程中的问题和改进措施。
工作面回采的主要过程工作面回采通常包括以下几个主要过程:1.调查工作:对工作面的现场情况进行调查,包括地质条件、煤体性质等方面的调查和分析。
这是为了制定合理的回采方案和准确评估回采效果的重要步骤。
2.回采准备:包括回采工作面的准备工作,如清理工作面、铺设支护材料、布置通风设备等。
回采准备工作的质量直接影响到回采作业的安全和效率。
3.回采作业:按照预定的回采方案进行开采作业。
回采作业涉及到钻孔爆破、矿石运输等一系列工作,需要严格按照规定操作,确保工作面的稳定和矿石的安全回采。
4.补充支护:回采完毕后,进行工作面的补充支护工作。
这是为了确保工作面的安全稳定,防止因采空导致的地质灾害。
工作面回采存在的问题在工作面回采的过程中,存在以下几个常见问题:1.回采效率低:由于工作面回采面积大、工序繁多,通常回采效率不高。
这导致了资源的浪费和生产效益的下降。
2.安全隐患:工作面回采是一个涉及到高风险的作业过程,存在爆破、坍塌等危险。
如果不加强安全管理和措施,容易造成事故发生。
3.矿石损失:由于回采作业不规范或操作不当,导致矿石损失增加。
这对矿石资源的合理利用造成了影响。
改进措施为了提高工作面回采效率和安全性,可以采取以下措施:1.加强培训:对从业人员进行回采作业的培训,提高他们的专业知识和技能。
同时,加强安全培训,提高从业人员对安全风险的认识和应对能力。
2.优化回采方案:通过对回采方案的优化,如合理控制回采速度、优化支护方式等,提高回采效率和资源利用率。
同时,制定详细的作业计划,确保回采作业的有序进行。
3.强化安全管理:加强对回采作业的安全管理,制定完善的操作规程和安全制度,加强对从业人员的安全教育和培训,建立完善的安全防护设施和监测系统。
采煤工作总结

采煤工作总结
在过去的一段时间里,我一直在从事采煤工作。
这是一个非常有挑战性和具有体力劳动的工作。
在这段时间里,我学到了很多关于采煤的知识和技巧,并取得了一定的成果。
首先,我学会了如何正确操作和使用煤矿设备和工具。
这些设备和工具对于采煤过程非常重要,只有正确使用它们才能提高工作效率和安全性。
我学会了如何操作钻机、爆破器材、掘进机等设备,并且了解了它们的工作原理和操作要点。
其次,我掌握了一些采煤技巧和方法。
例如,我学会了如何选择适当的采煤方法,如何控制岩层的稳定性以及如何处理煤和矸石的分离等。
这些技巧和方法对于提高采煤效率和保证矿工安全非常重要。
此外,我还学到了一些关于矿区环境保护的知识。
采煤过程会产生很多废弃物和排放物,如果不加以处理和控制,会对环境造成污染。
因此,我们要注重环境保护,在采煤过程中采取适当的措施,减少对环境的影响。
在这段时间里,我也面临了一些困难和挑战。
例如,采煤过程中会遇到一些技术难题,需要及时解决;工作环境恶劣,空气污染严重,需要做好防护工作等。
面对这些问题,我学会了冷静思考和快速解决问题的能力。
总体而言,这段时间的采煤工作让我积累了很多宝贵的经验和知识。
通过不断学习和实践,我对采煤工作有了更深入的了解,
并且取得了一定的成果。
同时,我也意识到采煤工作的重要性和责任,希望通过自己的努力,为煤矿行业的发展做出贡献。
采煤工作面回采总结

采煤工作面回采总结采煤工作面回采总结一、工作情况总结1. 回采方式:本次回采工作面采用的是综放工作面回采方式,采煤机采用新型电动采煤机,具备自动化控制和监测功能,提高了工作效率和安全性。
2. 生产工艺:在回采过程中,采用了分层支护法进行顶煤破碎和顶板控制,有效控制了顶板下沉和冒落的危险。
同时,进行合理布置出风巷道和通风设备,确保了煤炮炉和工作面的通风流畅。
3. 设备状态:工作面设备状态良好,采煤机运行正常,支护设备完好。
在运行过程中,及时发现设备故障并进行维修,保证了生产的连续性。
4. 劳动力情况:工作面设有一支高素质、技术精湛的回采队伍。
队伍成员经过专业培训,能够熟练运行设备,合理安排工作进度,确保了安全高效的生产。
5. 安全生产:工作面采取了严格的安全生产措施,加强了巡检和安全教育,提高了员工的安全意识。
在回采过程中,没有发生重大安全事故,顺利完成了回采任务。
二、存在的问题和原因分析1. 支护设备破损:在回采过程中,发现支护设备存在破损现象。
主要原因是设备使用时间较长,受到煤岩压力和破碎效应的影响,导致部分支护设备失效。
解决这一问题的关键是加强设备检修和维护,及时更换损坏的支护设备。
2. 通风不畅:工作面通风不畅的问题较为突出。
主要原因是工作面附近存在煤层自燃隐患,导致大量烟尘积聚,影响了工作面的煤质和生产效率。
需要加强通风设备的维护和清理,定期对工作面进行通风处理,确保工作面的安全和生产。
3. 生产进度落后:本次回采工作面的生产进度相对滞后。
主要原因是采煤机的故障率较高,影响了生产进度。
此外,人员岗位调整不及时,也对生产进度产生了一定的影响。
解决这一问题需要加强设备的维护和检修,确保设备的正常运行,同时及时调整人员岗位,合理安排工作进度。
三、改进措施1. 设备维护和检修:加强设备的定期维护和检修工作,及时更换损坏的支护设备和通风设备,保证设备的正常运行。
同时,加强设备操作人员的培训,提高其技术水平和维修能力。
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+200m采煤工作面采后总结
1、工作面井上下位置
井上
地表标高为+620m~+650m,距地表垂深为+380~+420m,对应地表无建筑物及水体等。
井下
S+200m采煤工作面标高在+200m~+272m之间,北为与+200m~+250m采面采空区之间的15米保安煤柱,南至矿井边界保安煤柱线,上部为与+335m水平以上采空区的保安煤柱,下部为原生煤柱(下超前出口与+200m煤巷之间有14米的煤柱,回采时下超前出口平巷与+200m煤巷之间的煤柱不采作为+200m煤巷的护巷煤柱)。
工作面由南向北推进,从2013年10月-2014年1月回采结束,回采至+200m水平2号煤上山处。
2、煤层、煤厚地质情况
含煤地层:范围内含煤地层为二叠系上统龙潭组,属海陆交互相和滨海沼泽相沉积,假整合于茅口灰岩之上。
其岩性主要由深灰至黑灰色泥岩、砂质泥岩、硅质石灰岩、生物碎屑石灰岩、其次为铝质泥岩、杂色角砾岩及煤层组成。
底部以一层灰白色至浅灰色的
铝土岩为显著标志与茅口灰岩为界。
含煤5层,即K1、K2、K3、K4、K5,其中K1煤层全区可采,其余全部不可采。
按其岩性组合及含煤性,可划分为上、下二段。
上段:(P2l2):厚40~46m,平均44m。
上部为灰黑色页岩、砂质页岩夹深灰色碎屑灰岩互层(标志层);中部为灰黑色页岩、砂质页岩夹灰、灰白色粘土页岩;下部为灰黑色页岩夹深灰色薄层状碎屑灰岩(标志层)及灰、浅灰至灰黑色页岩、砂质页岩、粘土页岩夹粗砂岩,含煤5层, K5煤层厚0~0.10m平均0.06m,K4煤层厚0.00~0.15m、平均0.10m,K3煤层厚0.00~0.25m、平均0.20m。
K3、K4、K5均不可采。
下段(P2l1):厚38.82~65.5m,厚57m。
上部为深灰色硅质灰岩(标志层);中部为灰黑色砂质页岩及灰白色粘土页岩;底部为杂色硅质角砾岩,含煤二层, K2煤层厚0.01~0.23m,平均0.12m,不可采,K1煤层在本矿区范围内厚1.05~2.77m,平均1.93m,全区可采。
二叠系龙潭组煤系地层厚79.0~106m,平均101.0m。
含煤总平均厚度为2.95m,含煤系数3.0%。
各煤层之间的层间距:K1煤层至K2煤层为22.0m;K2煤层至K3煤层为28.0m; K3煤层至K4煤层为 4.8m;K4煤层至K5煤层为8.6m。
3、煤层及其顶底板岩性特征
K1煤层俗称小槽煤,位于煤系底部,下距茅口灰岩顶界5.5m;煤层厚 1.05~2.77m,平均为 1.93m,在钻孔中见有厚0.01~0.08m的夹矸,煤层呈层状产出,煤层结构复杂。
K1煤层变异系数为17%左右,为较稳定煤层。
K1煤层煤岩组分以镜煤为主,丝炭次之,角质化物质极少;矿物质以黄铁矿、方解石为主,次为粘土及少量的石英碎屑。
显微结构为条带状,属暗亮型煤。
K1煤层属低~中灰、高硫、高~特高热值瘦煤。
煤层直接顶为浅灰色细砂质页岩,泥质石灰岩及黑色泥岩,泥岩中含有黄铁矿结核,老顶为厚层状石灰岩、细砂岩。
往上为厚0.13m的5#煤层,再往上为深灰色石灰岩。
老顶岩层致密坚硬,节理、裂隙不发育,比较稳定,强度中等偏高,底板为厚 1.2~6.4m 的铝土岩,其下为茅口灰岩,常见0.1m厚的炭质泥岩伪底。
4、地质构造及对开采的影响
矿区位于南桐煤田南川大石堡井田XIV~XV号勘探线间,位于主干构造龙骨溪复式背斜北西翼的次级褶皱双河向斜南西翼。
岩层呈单倾斜产出,倾向295~320°,倾角28~44º。
矿区内未见较大断层,矿区地质构造简单。
根据三巷掘进揭露情况及已回采区域情况,该工作面地质构造简单,对回采及顶板管理无较大影响。
但需加强地质构造带的顶板支护及防突工作。
5、水文地质情况
采面巷道回采前已全部形成,无水体威胁。
在回采中未出现水征兆或出水异常。
6、储量
按+200m水平地质说明书平均煤厚为1.93m计算结果如下:
实际回采煤量为1.6111吨
7、储量增减及原因
+200m工作面回采地质说明书计算可采储量为1.6249万吨,实际回采出煤量为1.6111万吨,比预计采出量多673吨,
+200m水平运输巷至配风巷护巷煤柱未回采。
所以动用的储量面积减少,实际回采量增加,主要原因煤层厚度增加、构造变化小的等原因。
8、对工作面回采地质说明书进行评价
根据回采后的资料证实,与回采地质说明书的地质构造,水文地质,顶板岩性及影响的地质基本一致,局部煤层厚度及夹矸跟回采地质说明书的比较变化不一,在回采过程中回采煤量有所增加。