水溶液全循环尿素装置降低氨耗的措施
水溶液全循环法800t/d尿素装置优化改造

新增 1 0 h循环 冷却水 , 循环 水量 仍 然不 0m / 0 但
足 , 在 20 0~ 0 h缺 口。 存 0 25 0m / () 3 预分 离气和一 分 气与 二 甲液 混合 的接 入
处不同, 一分 气 流程 长 , 压力 高 , 且 被迫 使 预分 离 器 出气 阀开度 较 小 , 分 离效果 差 , 料不 稳 , 预 过 气
量累积到 一定程度 , 工艺 出现异 常时才 能发现 , 这
时就要 逐 台停 炉 , 为 检查 , 只 阀门进 行对 照 , 人 逐
不 仅麻 烦 , 而且停炉 时间 较长 , 对后 工段正 常生产 影 响大 , 对安 全 生产 也 带来 威 胁 。现在 操 作工 只
要在操 作室 就能准确 、 时地 发现故 障点 , 而及 及 从 时采取 措施 , 免事故扩 大 , 大程度 上消 除了 避 在最 安 全隐 患 , 确保 安全生产 。
21 0 1年 4月
9
蒸汽热 利用率 偏低 , 蒸汽 消耗 偏高 。 () 5 热水 循 环 系 统 局 部 管 径 偏 细 , 响 一 吸 影 冷却 器热 量 的移 出。 () 6 产量 在 6 0 td左 右 , 能 再 加 负荷 , 0 / 不 否 则 中压放 空量 大 , 系统 消耗 高 。
8
小氮肥
第3 9卷
第 4期
21 0 1年 4月
水 溶 液 全 循 环 法 80td尿 素 装 置 优 化 改造 0 /
张 永强 韩 亮
( 安徽晋 煤 中能化 工股份 有 限公 司 临泉 2 6 0 ) 3 4 0 中存在 的“ 瓶颈 ” 问题 , 到 了增 产 降耗 的 改造 目 达
果, 产量偏低 。随着公 司合 成 氨 生产 能力 的提 高
水溶液全循环尿素装置改造总结

江苏恒 盛 化肥 有 限公 司 水溶液 全循环 尿素装
一
吸塔 由中压联尿素装置的中压吸收塔改造
置系由4 t 0k a中压联尿装置改造而成, 19 / 于 96
年 4月 1 1投产。经过几年的技术改造 、 63 优化操
低。
() 3 二分塔 二分塔原规格为 0 0 m 0 0 m, 80m / 60m 换热面 积为 7 61道 的配 置
经过 20 年的技术改造和 20 01 02年 4月的大 修后 , 装置生产能力达 10k a其主要设备配置 5 t , / 见表 l主要管道配置见表 2 , 。
Ab ta t An a c u ti gv no erx mpo q ime tn aue nt a e n tettl e y sr c c o n ie ft er f up n rau ib sdo h oa c — s h a e i r ce o q e u ouina dteme s rs a e r r lYs vn n o smpinrd cin l f u o ss lt n h a ue k nf l ‘ a iga dc nu t e u t 。A e"e, a o t o e eg o o i s 一 r l x
尿素合成塔的下 部保 留 3块旋流板 , 上部增
加8 块驼峰板, 在生产强度为 l. t( m ) 48 / d・ 时, C 化率可达 6 % 一 7 O转 5 6 %。由于转化率较高 ,
产要求 , 但上部分离空间不够, 为此将二循一冷上 部分离空间增加 3m ; 二循二冷上部增加 15m . ’
作及强化管理 , 现生产能力达 50td生产稳定 , 1 , /
尿素装置增产降耗改造总结

21 0 2年 3 月
中 氮
肥
No 2 . Ma . 201 r 2
M — ie to e o s F ri z r P o r s S z d Ni g n u e tl e r g e s r i
尿 素 装 置增 产 降耗 改造 总结
韩 志 勇
( 大荒农业 股份有限公司浩 良河化肥分公 司 ,黑龙 江 伊春 北 13 0 ) 5 13
计 年增加 费 用 2 1万元 。 1 ( ) 总 经济效 益 7
6 结 束语
我 公 司通 过 增 建 6 / 0 th三 废 混 燃 炉 装 置 对
吹风气 锅炉 进行 节能 改造 ,降低 了原材 料 、燃 料
(W ・ ) 。共 k h]
及 动力 消耗 ,减 少 了排放 ,实 现 了循环 经济 ,增
造 新 增 1台 41 0 m 的一段 分解 分离 器 ,把加 , 0m 4 热 段和分离 段 分开 ,提 高分 离效 果 ,预精 馏 塔 与
[ 收稿 日期 ]2 1-72 0 10 —6 [ 作者简介 ]韩 志勇( 90 ) 男 , 17 一 , 山东菏泽人 , 工程师。
一
分塔分离 器合二为一 。原有 15I 7 I T 的一 分加热
扩 能至 10k/ (5 / ) 7 ta 50td ,并 对 第 2套 尿 素 装 置 进行 节能 改造 。改造后 2套 尿 素装 置总 产量 达 到 30k a以上 ,并 大 幅降 低 了生产 成本 和各 项 0 t / 消耗 。 由于第 2套 节能改 造 项 目是第 1 节能 改 套 造 的部 分 翻版 ,在此 不做 论 述 ,仅 对 第 1套老 尿
分 加 热器 的换 热 面 积 为 15I ,一 段 分 解 分 离 7 I T
水溶液全循环法尿素装置节能改造技术应用总结

成反 应 中 ,甲铵 生成 与 甲铵脱 水生 成尿 素均 在尿
新 型尿素 特效 塔盘 ,它将 传统 的板 罩结 合方 式 改为 用特殊 的折 板机将 板折 成 S形结 构 ,并在
c o ns u m pt i on i s de c r e a s e d, t he y i e l d i s i nc r e a s e d a n d a l s o t he b e ne f i t s .
Ke y wo r ds :t o t a l u r e a pl a n t; ur e a t owe r t r a y; d e c o mp os i t i on g a s; hy dr o l ys i s p r oc e s s; s t e a m
目前 ,该套装 置 产能 达到 4 0 0 k t / a ,吨尿 蒸 汽 消
耗 1 1 0 0 k g 左 右 ,吨尿 液氨 消耗 5 7 1 k g ,每 年 可
降低运 行成 本一 千多 万元 。现简 介如 下 。
1 尿 塔 塔 盘 更 新
提高 尿塔 C O 转 化 率 ,是 降低 消 耗 的 重 要
( Anhu i Ha oy ua n Che mi c a l Gr ou p Co. , I t d. , Fu y a ng Anh ui 2 36 02 3, Ch i n a) Abs t r a c t : To s o l v e t he h i g h e n e r gy c on s u mp t i o n p r ob l e m i n t he t o t a l u r e a p l a n t , t a ke t he f o l l owi ng
水溶液全循环法尿素生产工艺降低蒸汽消耗途径分析

水溶液全循环法尿素生产工艺降低蒸汽消耗途径分析摘要:本文研究结合近年来水溶液全循环法尿素生产工艺的新技术,从降低蒸汽消耗的角度出发,探讨和论述了装置提升改造常用的方式和方法,对于实现企业经济效益的提升具有积极意义。
关键字:尿素生产,水溶液全循环法,蒸汽消耗1 引言本文研究针对于传统的水溶液全循环法尿素生产工艺,该套工艺设备设计的生产能力为每年48万吨,属于中型的尿素生产工艺流程。
近年来,在需求端对尿素质量要求不断提升和环保问题日益突出的背景下,针对于水溶液全循环法尿素生产,通过引进先进生产工艺和节能新型技术,实现尿素生产的节能降耗具有重要的现实意义。
另一方面,实现水溶液全循环法尿素生产工艺能耗优化,也能发挥传统装置的内在潜能,为企业带来更加丰厚的经济效益,并创造一定的社会效益。
2降低装置蒸汽消耗的途径2.1 .新技术的运用推广,从工艺自身降低装置蒸汽消耗(1)增设预分离及一吸塔外冷器系统尿素装置预分离器技术是目前国内水溶液全循环法尿素工艺的一项先进节能技术。
改造后使尿素装置的预分离和预蒸发串联使用,物料从合成塔出来后进入预分离器进行自然减压。
与此同时,将一段分解气和预分离气相混合,混合后一起进入一蒸加热器,然后进入一段吸收塔内,可明显降低一段吸收塔的实际热负荷,增加操作的灵活性。
实践证明,该种操作模式下,操作弹性提升40%以上。
另一方面,一段收集系统的收集能力明显提升。
后期在外冷器中设置了温控系统,保证进入一段收集塔的气体温度更加恒定,操作也更加简便。
该装置投用完成后,优于一段收集塔温度过高引起的超负荷运行情况明显减少,停工情况基本没有出现。
对比改造前后水溶液循环法尿素生产在相同工况下的蒸汽消耗,每吨尿素生产实际消耗的蒸汽下降了0.14吨,蒸汽消耗降低效果明显。
此外,场内的装置负荷进一步提升,日产量相较于改造之前提升6%以上。
认为改造后的氨泵、一甲泵和压缩机使用效率得到改善,装置整体耗电量得到有效控制。
尿素装置生产过程中氨耗控制的研究

尿素装置生产过程中氨耗控制的研究作者:王瑜翔来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第07期摘要:在农作物中,尿素是为常见的肥料,是如今在化肥厂生产氮肥中最有效的提高氮量的肥料方法之一,在现代农业生产中的使用效率大大提升了其全面应用。
而由于尿素会出现吨肥氨耗的现象,这会使尿素在生产经营中的实际效用率大大减少,所以针对此类现象的出现,通过对尿素中有关氨耗高的原因进行分析并对此提出相对应的一些降低尿素中氨耗的措施,望能够对未来的尿素生产过程中降低氨耗提出一些帮助,提高生产和使用效率。
关键词:工艺控制;设备管道改造;氨耗尿素工艺生产过程主要包括高压合成、低压分解吸收以及蒸发系统。
蒸发系统采用蒸发工艺去除尿液中的水分以实现尿素溶液的提浓,具有流程短、工艺成熟可靠的特点。
蒸发后尿液中的含水量应尽量降低,以满足后产品质量的要求,当成品尿素中含水量小于0.3%时,则蒸发后的溶融液进入NPK前必须浓缩到99.7%以上。
1 影响尿素氨耗的因素分析影响尿素氨耗的因素可以分为两个方面:从大的方面来说:采用的工艺流程;装备的制造水平;工厂的总体管理水平;尿素装置的管理水平(工艺、设备);生产操作工的水平;合成氨和尿素装置的长周期运行。
从小的方面来说:频繁开停工或生产波动大;尿素造粒粉尘重;存在泄漏;解吸系统操作波动;尿素系统水平衡非常重要。
如果水不平衡则会外排碳铵液,也会造成氨耗过高;低压分解和低压吸收操作至关重要,低压吸收效果不好,尾气放空氨含量高,氨损失严重。
除此之外,氨耗高的原因有时是二氧化碳纯度过低或配入的空气量较多,含有惰性气体的量比较高,致使系统压力高,惰气放空量大,带出的氨量越大;还有就是循环水温度高也会造成氨耗高的因素之一。
2 工艺过程调控液氨消耗控制必须着手于尿素工序整个工艺控制过程,任何一个工序都伴随着液氨的消耗、释放、溶解等,而氨作为一种极易融于水的物质,通过控制温度、压力进而控制其溶解度能有效控制其挥发量。
水溶液全循环尿素装置工艺优化及运行总结
由于传统 型水 溶 液 全 循 环 工艺 吨 尿素 汽 耗 、 氨 耗 偏高 , 解 吸废 液 中尿素 含量 也偏 高 。为此 , 对该 尿 素装 置进 行 了节 能优 化技 改 。投 产运 行 至 今 , 尿 素装 置运 行稳 定 , 消耗 大 幅下 降 。
艺, 公 称 设计 能力 为 4 0 0 k t / a , 2 0 0 7年 建 成 投 产 。
过一层高效塔盘 , 气液之间都会重新分布 , 改善气 液 相 的质 热平 衡 状态 , 加快 C O : 气 体 在液 相 中 的
溶 解速 度 , 促进 氨基 甲酸 铵脱 水生 成尿 素 的反应 , 真正实 现减 少返 混 、 高效 吸收 。
自汽提 中压 分解 塔 的工作 原 理是 通过液 体 分 布器对 尿液 的分 布呈 降膜 状 态 , 在 加 热 分 解 过 程
1 工 艺优化技 术方案
1 . 1 尿 素合 成塔 塔盘 改造
中, 由于过剩氨 的蒸发对 甲铵 的分解产生汽提作
用 。 自尿 素合 成塔 出来 的气 液} 昆合物 进入 预分 离 器分离 成气 液 两 相 , 其 中尿 液进 入 自汽 提 中压 分 解 塔 上部 , 经蒸 镏 段 的 精 镏作 用 以减 少 气 相 带 水 量, 再 经液 体分 布器 均 匀地分 配 到每 根汽 提管 中 ,
( 1 ) 采用 G c — I B型 高效 翅 片 式塔 盘后 , 大 大 提高了 C O 转化 率 , 减 轻 了 中压 吸收 负荷 及 减 少 了中压 放空量 , 尿 素产 品优 等 品 率 由原 9 8 . 9 % 提 升至 9 9 . 5 % 。增 加惰 气精 洗 器 后 , 由于惰 气 不再 送尾 气 吸收塔 , 而 引 入惰 气 精 洗 器 加 压 吸 收 , 既 可 利用 分 布 吸 收 原 理 完 成 惰 气 精 洗 , 还 可 避 免 尾气吸 收塔 的氨损 失 , 提 高 了尾气 吸收 效 果。 惰 气精 洗 器 串联 安 装 于 惰 洗 器 之 后 , 使 惰 气 尾
水溶液全循环法尿素装置的两个节能方案
Two En e r g y — S a v i n g Pr o g r a ms f o r t h e To t a l Re c y c l e Ur e a Pl a n t
LUO Байду номын сангаасShi — c h e n g
( J i a n g ’ 3 n B r a n c h o f J i a n g x i C h a n Ni u B i o l o g i c a l a n d C h e mi c a l C o . , L t d . ,Na n c h a n g J i a n g x i 3 3 0 0 1 2 , C h i n a )
月 1 9日最后 一 次更 换 了 四层 加 厚塔 板 和浮 阀并 作钝 化处 理 ,总共 四次 用 双氧水 钝化 ,五 次更 换 塔板 和 浮 阀 ;由于担 心材 质 出现 问题 ,笔 者把 经 南 昌飞 机制造 公 司检验 过 的材料 送某 厂看 着他 们
罗 时诚
( 江 西 昌九 生 物 化 工 股 份 有 限公 司 江 氨 分 公 司 ,江 西 南 昌 3 3 0 0 1 2 ) 摘 要 :介 绍 水 溶 液 全 循 环 法 尿 素 装 置 的 两 个 节 能 方 案 — — 预 精 馏 系 统 整 体 防 腐 方 案 ,一 蒸 加 热 器 、
上世 纪八 、九十 年代 ,一段 分解 加热 器 由于 j j  ̄ - - 次 空气 的 止 逆 阀堵 塞 ,多 次 2 ~3 d加 不 进
存 在进 料不 稳等 设计 缺 陷 ,以及设 备 、管线 等制 作 、操作 、检修 等方 面 的原 因 ,几 个不 利 因素叠 加 在一起 就 导致 腐蚀 产生 或 消耗上 升 。
介绍我厂尿素系统降低氨耗的途径
铵 液和浓氨 水制成 合格 的浓 甲铵液 返 回合成 塔, 实现原料氨和二 指标 的控制和水平衡 。
影响中压吸收塔 的操作 因素 甚多 , 除了吸 收塔本 身的控制条件 , 温度 、 如 压力 、 加水量等 综合调节外 , 还必须 同时注意全系统与之相关 联部分的控制和调节 , 例如合成塔 的控制 , 中压 分解温度 、低压吸收条件以及蒸发 系统开停车 或减负荷等等 , 给中压吸收操作带来影响 , 均会 其 中以合成塔的操作 条件的影 响最为重要 。所 以, 操作中只有稳定合成塔 的操作 , 才能调节 好 中压吸收塔的操作 ; 反之 , 中压吸收塔 的操作 又严重影响合成塔 的操作 ,甚至威胁全系统 的 稳定 。 3重视消除系统跑 冒滴漏 系统 主要 的跑 冒滴漏 经常 发生在 如下一 些方面 。 3 系统 中各 安全 阀、排放 阀的内漏 ;. . 1 3 2 高压 甲铵泵 、高压氨泵 以及低压 甲铵泵填料 的 泄漏 ;- 尿液槽 的溢流 ;. 造粒塔 的粘塔和造 3 3 3 4 粒 喷头 的溢流; 5 3 管道 、设备 的法兰垫子和 阀 . 门填料的泄漏。 消除跑 冒滴漏 。既是文 明生 产的需要 , 也 是降低氨耗不可忽视 的方面 。
跑 冒滴 漏
关键词 : 降低氨耗 ; 稳定运行 ; 减少排放 ; 消除跑 冒滴漏
我 厂尿素装 置于 19 年试 车投产 ,在投 成条件下有足够高的 C : 98 O 转化率 ,否则 C O 转 势必增加分解吸收负荷 , 影响 系统水平 产过程中 , 由于诸多方面原 因 , 尿素装置不能长 化率低 , 期运行 , 投人多产 出少 , 吨尿素耗氨高 , 过近 衡 。 经 导致氨的排放和排空损失 。 因此 , 要求进界 几年的操作摸索 , 以及设备 、 工艺管道的改造和 区的 C : 纯度在 9 %以上 ,严格 控制进 塔 O气 8 电器仪表方面的配合 , 将我厂 目前的氨耗水平 C 2 中硫 化氢在 1 m / 以下 ,对 减少加氧 0气 5 gm3 2 2 合成塔操作是 降低 至设计指标。 经济效益 明显提高 。 面介绍 量也是有利的。 . 尿素的合成 。 下 我厂降低尿素氨耗途径 : 尿素生产中的关键环节 。 控制好合成塔 的温度 、 1确保尿素装置长周期稳定运行 压力 , 维持进塔物料 的氨碳 比 、 水碳 比指 标 , 才 目 我厂尿 素氨耗高 的主要 原因是 停车 能达到 6 %左右 的 c 转 化率 , 前 4 为后续 工序稳 排放损失 。 尿素生产一旦停 车就要清洗排放 。 短 定操作创造先决条件 , 实现均衡生产和水溶液 停( 不超过 2 小时的停车 ) , 低压 系统排 全循环之 目的。无论在 开车阶段还是 系统发生 4 时 中、 放, 一次损失 氨 1~ 5 ; O1 吨 2 4小时以上 的停车 , 波动的时候 , 都必 须为合成塔操作创造必要 的 高 、 低压系 统都要排 放 , 中、 一次损 失达 4 o余 条件。 先将合成塔温度 、 压力严格控制在指标范 吨。因此 ,确保尿素装置 的长周期连续安全运 围 内,才有可能进 而稳定后续工序分解 吸收 的 这样全系统就能很快稳定下来 。 否则 , 系 行, 减少停车次数 , 是降低我厂尿素氨耗的关 操作。 键 。针对我厂具体情况 , 需要采用 以下措施 : 统操作必然紊乱 , 至发生恶性循环 , 甚 大量 的排 1 保 证供 电的 质 和量 ;. 定供 汽条 放损失就不可避 免。2 . 1 1 2稳 . 3中压分解和 中压吸收 。 件;.稳定合成 氨的生产 ;.加强尿素装置的 中压分解 直接 影响 中压 吸收和低压段操 作 , 1 3 1 4 是 操作控制和设备 、 、 仪表 电器 的维修。 影响系统水平衡 的重要 因素之一 。中压分解 的 2严格控制工艺指标 , 减少 系统含 氨气体 根本问题是分 解温度必须控制 在 1 5 1o 5 ~ 6 ℃范 和含氨溶液的排放。 正常生产 条件下 , 只有含氨 围内, 才能达到 8 %以上的分解率 。因此 , 0 足够 小于 0 7 . %的解吸废 液 排放 和少 量含 氨小 于 的蒸汽压力是操 作好中压分解 的关键 。 0 1%左右的尾 气排 空。为此要控 制好尿 素生产 0 中压吸 收是尿 素操作 控制 中各个环节 矛 盾集中表现的地方 ,是实现水溶液全循环的 中 中的几个重要环节 。 2 原料 c 气 的加氨 。尿素生产 需要的 心环节 。中压 吸收塔 担负着 8 — 5 , 1 5 9 %的未转化 C O 气纯度要求大于 9 %,才能保证尿 素在合 的 c 2 8 0 的吸收任务 ,并把低压吸收的全部稀 甲
氨汽提法尿素工厂降低氨耗的途径
要 :尿素是 固体 氮肥 中含氮量 最高的肥料 ,其发展速度 已超过 了其他氮肥品种。我 国尿素装置主要有 水溶液全循 环法、二氧化碳汽提 法和 尿素工厂 降低 氨耗 途径
氨汽提 法三种 生产工 艺。本文主要 阐述 了有 关我 国氨汽提 法尿素工厂降低氨耗 的途径 。 关键 词 :氨 汽提 法
的氨 。
我 国 目前 大 多数 中小 型尿 素装置 采 用的是 水溶 液 全循 环法 ,特 点 是 合成 塔 内转化 率高 ,未 反应 物三 段减 压分 解 ,动力 消耗 较大 ,尾 气 压 力 、温度 均较 低 ,爆 炸 危险 性小 ,其 生产 工艺 比较 成熟 。不 论采 用 哪 种流 程 ,基 本 由六个 工 艺单 元 ,即原料 供应 、尿 素 的高 压合 成 、含 尿 素溶液 的分离过 程 、未 反应氨 和二氧 化碳 的回收 、尿素溶 液 的浓缩 、 造 粒与 产品输 送和 工 艺冷凝 液处 理 。针对 氨汽 提法 尿 素工 厂降 低氨 耗 的途径进 行深入 的研究和 探讨 。
一
、
前 言
② 回收吸 收 真空 泵脱 盐 水 中 的氨 。 由于 洗涤 塔 吸 收尾 气含 氨 高 , 造成 真空泵脱 盐水 吸收尾 气 中的氨 气 ,致 使真空 泵脱 盐水 含氨相 当高 。 为 了回收 吸收 真空 泵脱 盐水 中的氨 ,采 用软 水循 环使 用 ,当软 水 中含 氨达 到 约 2 0 t 时 ,将软 水送 至冷 凝 液桶 ,再 去淡 液 塔蒸 馏 , 回收其 中
1 . 1 降低吸收 洗涤塔 尾气氨 损失 。随 着生产 负荷 的提 高 ,蒸 吸冷 却 系 统无 法 控制 蒸馏 塔 的 出气温 度 指标 ,从 而 引起 氨 盐水 温 度 比较 高 , 导 致吸 收洗涤 塔尾 气含 氨 高 。为解决 此 问题 ,新增 了 一 台气 相 冷却 器 和 两 台加压泵 ,使 蒸馏 塔 冷却 器出气 温度 得 到有效 控 制 。增加 了一 条 循 环水 总管 和一 台d ' , / J l 压 泵单 独对 P C D冷 却器 供 水 ,提 高 总管压 力 , 以降低 冷却器 出气 温度 。更换较 大面 积 的氨盐 水板 式 换热 器 ,使 氨 盐 水 温度达标 。经过 这一 系列的改 造 ,取得 了较好 的降温效 果 。 1 . 2降低碳化 洗涤塔 尾气氨损 失 。生 产负荷 大时 ,卤水从碳 化尾 气 洗 涤塔 顶 喷 出造成 氨 损失 。新 增 了一 台 ~ 2 7 5 0 X 1 2 4 1 6 碳 化 尾气 洗 涤 塔 与原 洗涤塔 并联 作业 。同时 ,对 原洗 涤塔进 行技 术 改造 ,采 用外溢 流 降液 管 ,增 大洗 涤 塔 通道 面 积 ,提 高 其 洗涤 能 力 ,降 低 了 尾 气 氨
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水溶液全循环尿素装置降低氨耗的措施0 前言我国水溶液全循环法尿素装置消耗指标制定得较高,质量指标也低于国际水平。
中型装置合成塔用氧防腐时,氨耗定为580 kg,用空气防腐时585 kg;小尿素装置1986年设计时为600 kg。
在实际生产中,中尿装置初期610~620 kg;小尿素装置为620~630 kg。
但三天的考核测定表明,运转正常的情况下,中型装置1980年预分离工艺装置(鲁南化肥厂)为584.5 kg,1981年预蒸馏工艺装置(四川化工厂)为586.8 kg;小尿素装置河南辉县1987年4月实测值为598.4 kg。
实际生产中氨耗高的原因有以下几方面。
(1)原始设计没有深度水解装置。
从现在的使用情况看,增加深度水解装置后,吨尿能回收5.5 kg 氨。
(2)运转设备(“三机一泵”即CO2压缩机,高压氨泵,高压一甲泵,尿素熔融泵)检修频率高,柱塞填料泄漏量大,装置运转周期短,排放损失量大。
(3)主要工艺设备设计质量较差。
如合成塔转化率低,蒸发分离系统分离效果差,中尿装置解吸塔的设计比小尿装置差,开车时不正常,解吸量小;上下设备之间的位差不足。
目前国内已有不少降低氨耗的措施。
有些中尿装置氨耗已降到575 kg,这些厂如再使用深度水解技术,氨耗能达570 kg,与国际其他工艺一致了,生产管理好的小尿素厂氨耗达到580 kg。
采取国内开发的各种降耗措施,以降低装置气相、液相、固相(粉尘损失)排放的氨和尿素的含量,并可保证排放环保质量。
笔者认为各水溶液全循环法尿素装置分步实施已有成熟的技改措施,降低氨耗和使装置的环保指标接近国际水平,使企业效益和环保效益同步增长,也是装置持续发展的有利保障。
1 小尿素装置各处损失情况根据各厂氨耗指标600 kg的制定依据,同时定期测定装置的损失量,找出差距,采取措施,解决存在的问题。
1.1 气相损失(析氨)(1)造粒塔出塔空气中氨和尿素粉尘含量塔径9 m造粒塔58330 m3/h,60~70℃,64 m高度,排放含氨30 mg/m3,1.75 kg/h;含尿素100 mg/m3,5.83 kg/h;吨尿素损失氨0.3 kg。
(2)尾吸塔尾气35 m高度排放,吨尿素排放尾气22.95 kg,其中N2 54.09%(体积分率),H216.89%,O210. 22%,H2O 8.92%,NH39.6%,CO20.27%;吨尿素氨损失1.694 kg。
(3)一、二表不凝气(由蒸汽喷射泵带出)0.91+0.123=1.033 kg气相损失合计0.3+1.694+1.033=3.027 kg1.2 液相损失(析氨)(1)碳铵液NH36.34%,解吸废液NH30.07%,吨尿素约0.22 kg,CO22.02%,Ur 1.15%,吨尿素约3.6 kg,碳铵液总量吨尿为313.6 kg。
(2)一甲液(一甲泵柱塞填料损失)吨尿素1.0 kg(3)氨泵及水解损失吨尿素25 kg液相损失合计0.22+1.0+25=26.22 kg1.3 固相损失(尿素)(1)造粒塔下1 kg(2)解吸废液中3.6 kg(3)熔融泵0.2 kg(4)包装损失0.715 kg损失尿素总量5.515 kg,析氨3.13 kg。
三项总损失 3.027+26.22+3.13=32.38 kg理论氨耗值566.66 kg设计值 566.66+32.38=599.04 kg,约600 kg氨耗小尿素装置设计中,把氨泵的泄漏量和工艺水解损失值定为25 kg,在目前检修技术、备件质量已提高的情况下,工艺操作稳定,如一、二分温度在低限时操作,吨尿素降低20 kg氨耗是有可能的。
2 生产中降低氨耗的措施2.1 解吸系统系统工艺冷凝液除作为一、二冷的吸收液外,大量的用作高压泵的密封液和尾吸塔的吸收液。
使用后回至碳铵液槽,由碳铵液泵送解吸塔解吸其中的氨和二氧化碳。
其中尿素如无深度水解器,则随解吸废液排放了。
在这个回收系统中工艺冷凝液的回收利用和碳铵液的全部解吸十分重要,这是降低氨耗和改善操作环境,提高环保质量的重要环节。
2.1.1 合理使用工艺冷凝液工艺冷凝液是指蒸发系统一、二段蒸发的二次蒸汽冷凝后形成的液体。
在正常工况下,吨尿素一表液量为430 kg,二表液量为50 kg,一、二表液中含有少量氨和尿素;二表液量少,氨和尿素含量高。
在小尿素装置中蒸发分离器和加热器叠合在一起导致分离效果不好的情况下,实测量都超过设计值(所以必须改为分体式结构),因此需合理利用,要尽量回收其中的氨和尿素,以降低氨耗。
此两段工艺冷凝液的合理使用应如下(化四院的工艺物料衡算中也是如此利用的)。
(1)作为二段循环吸收一、二冷的吸收用水,吨尿素共用150 kg(一冷50 kg,二冷100 kg)。
(2)剩余330 kg水用作尾吸塔的吸收用水,吸收后流入碳铵液槽,再由解吸泵送解吸塔解吸,吨尿素解吸气含水30 kg,解吸废液为300 kg,排出系统。
一、二表液量的分配是:把含尿素和氨多的二表液50 kg全作为二段吸收用水,不足的由一表液补入100 kg。
一表液中含尿素少,作为尾吸塔的吸收液后,再去解吸,以解吸废液排走,废液中含尿素1.15%(若设置深度水解器,此液送入水解器,进行二次解吸)。
但在施工设计中未按工艺物料衡算的方式利用,具体有以下情形。
(1)二股工艺冷凝液混入一个表液槽中,没有间隔开,混合使用,二表液中尿素未能全部回收到系统中。
(2)或设置两个槽,分别使用。
一甲泵的密封水用蒸发冷凝液泵送出二表液,然后回到碳铵液槽。
二表液不够用,补入脱盐水,这样带来两个极大的弊端。
一是二表液中尿素不能利用,大部分至碳铵液槽中去了;二是补入脱盐水后,增大了解吸负荷,造成系统水量不平衡,解吸汽耗增加。
若改为一甲泵密封液在二表液槽中打循环,可减少外界进入的水量,但也有弊端,当一甲泵柱塞填料泄漏量大时,则二表液中CO2会超过3%,相应氨水中CO2会超标,危及一吸塔精洗段的操作。
(3)氨泵密封水使用脱盐水,刚开初采用外排方式,则浪废水和氨。
后改为排入碳铵液槽,这样稀释了碳铵液,增加解吸负荷;后来工厂建立了密封水循环系统,氨到一定浓度后再送入碳铵液槽,因碳铵槽是常压,送入浓度高的氨水时亦会损失一部分,且还增加了外部进入的水量。
(4)小尿素装置二段真空度不足是开车时的难题。
笔者看到喷射器的图纸二段“B”喷嘴进口蒸汽孔径是DN40,而工艺配管时一律用φ32 mm蒸汽管,因进汽不够二段真空度抽不起来;而化四院是把二段“B”喷射器扩散后蒸汽引入一表冷冷凝,背后形成真空后保证了二段真空度,因一段喷射器蒸汽进入口径为D N20,蒸汽管径φ32 mm时,抽一段真空就有富余,这样使一表液量增加,相应解吸量上升,不利于系统的水平衡。
当小尿素装置年产100 kt时,一段真空度也显不够了。
工艺冷凝液的合理使用,应按工艺设计中所安排的,只作为一、二冷和尾吸塔的吸收用水,那么如何处理好两个柱塞泵的密封水问题,可以采用以下方式。
(1)一甲泵密封水使用解吸泵送出的碳铵液,然后回碳铵液槽,即用碳铵液循环,不用系统外的脱盐水。
(2)氨泵密封水设计用脱盐水,用后外排,其中含氨在0.5%~1.0%。
如每小时用1 m3水(有的厂使用2 m3),就损失氨5~10 kg。
氨泵密封水可用一表液打循环,由尾吸泵送出,但此流程仅适用于氨泵填料箱材实为耐蚀的铬钢和柱塞导向套材料使用填充石墨的情况。
因一表液对碳钢有腐蚀,建议使用原山东潍坊生建厂生产的氨泵,若上海大降厂制造的,则需进行改造。
(3)若氨泵是大降厂制造的,也可使用1 m3/h的脱盐水,先作为氨泵密封,水温因吸氨上升后再送至一甲泵作密封,然后流入碳铵液槽,碳铵液量增加不多,这种方法经济又简单,但解吸量还是增加1 m 3/h。
2.1.2 开好解吸系统吨尿素正常碳铵液量为0.33 m3,浓度为6%,解吸出氨20 kg,如没有水解器,解吸废液中3.6 k g尿素随废液排出了(尿液浓度1.15%)。
若系统水平衡破坏,一、二段有排放量,或各排放点阀门内漏,送至碳铵液槽,则碳铵液浓度相应提高,解吸量增加,相应碳铵液槽中由排气筒排出的气氨损失量增加,解吸废液总量增加,氨损失增加。
化四院解决二段真空度不足时,把二段“B”喷射器扩散后蒸汽送至一表冷冷凝,使一表液量增加一倍多,此时碳铵液浓度在4%,解吸量增加一倍,对系统的水平衡有影响,解吸汽耗上升。
小尿素装置二版设计中,因解吸塔安装位置下降1 m,但配管图标高位置未改动,因此原解吸冷凝器的回流冷凝液管液封高度由1.5 m变成0.5 m,回流液就下不来,随气液带至二循一冷,解吸塔只能解吸2 m3碳铵液,否则一冷液位上升,要排放,这个液封高度不足,困扰了很多厂,笔者指导过的工厂认识到此问题,修改设计便解决了。
2.2 维持合成塔高转化率首先维持好全系统的水平衡,使入塔H2O/CO2在0.65,NH3/CO2为4.0,塔温188 ℃,提高转化率,减少循环负荷,减少损失量。
其次是控制好CO2气的纯度,PC脱碳工艺CO2纯度在98%以上,若MDEA、NHD工艺则99%,控制加入的空气量,使CO2气中含氧0.4%,以减少带入系统的惰性气,减少尾气排放量。
维持好入塔物料比,在现行的塔内,液氨不需预热,塔顶温度能维持在188 ℃,塔底温度不必规定在178~180 ℃,否则操作工需要进行调节,这样增加塔内温度的不稳定性。
塔底温度低时,现行塔中主要是旋流板安装得不合适,如安装间距在800~1000 mm者,混合效果不好,塔底反应减少;或间距正常(400 mm),但溶液至塔底第一块反应板距离大,操作工若调节入塔液氨温度如塔顶不超温,对系统影响不大,若以降低NH3/CO2来调节,则会影响转化率,当H2O/CO2上升时,塔底温度会上升,维持这种工况操作也是不适宜的。
有的厂降低入塔NH3/CO2以减少系统氨循环量,减少氨的损失,这在氨冷凝器的循环冷却水量不够时,是一种应急之计。
但NH3/CO2下降会使转化率下降,系统的循环量增加,且塔内的副反应会增加,如腐蚀加重,产品中缩二脲塔高,循环系统的汽耗和氨损失也会上升。
当增产时转化率下降,应采用新型塔板或新的反应内件;气室型塔盘当生产强度在17时,才有效;所以技术改造时,尿素合成塔需有高的生产强度。
因此用双塔时,塔内还是用传统塔板,只需增加塔板数就可以了。
2.3 一、二段分解率要达设计指标一、二段分解率必须要达到设计指标。
若一段分解不完全,则二段会超负荷,也会使二段分解不完全,则游离氨进入蒸发系统,一表液中氨含量上升,尿素中挥发出气氨。
二段超负荷时,吸收用水增加,影响系统水平衡,以及二段尾气中氨含量上升,因此要求一段能回收氨总量的90%。
现在增产技改时容易增加一、二段系统的压力,如一段高达1.90 MPa,有的装置高达1.95 MPa,但一分操作温度仍保持在160 ℃,因此一分后尿液中氨含量达9%~10%(设计指标为7.5%)。