加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施qc成果

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加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施QC成果剖析课件

加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施QC成果剖析课件

案例一
某住宅小区加气混凝土砌块填充 墙的施工,采用了QC成果中的抗 裂措施,有效减少了裂缝的产生, 提高了工程质量。
案例二
某商业中心的外墙保温系统,通 过应用QC成果,增强了墙体的保 温性能,降低了能耗。
对类似工程的借鉴意义
借鉴一
对于采用加气混凝土砌块填充墙的类 似工程,可参考QC成果中的抗裂措 施,优化施工工艺,提高工程质量。
借鉴二
对于其他类型的填充墙材料,也可借 鉴QC成果中的一些原理和方法,以解 决类似的裂缝问题。
对未来研究的展望
展望一
进一步深入研究加气混凝土砌块填充墙的裂缝成因,为抗裂 措施的优化提供理论支持。
展望二
探索其他新型墙体材料的抗裂技术,推动建筑行业的可持续 发展。
结论
QC成果的总结
成果概述
本QC成果主要针对加气混凝土砌 块填充墙构造裂缝问题,通过一 系列的实验和数据分析,得出了
详细描述
优化砂浆的配合比,选择合适的水泥、砂、石灰等原材料,并采用先进的搅拌工艺,确保砂浆的均匀性和易性。 在砌筑过程中,应加强灰缝的饱满度和密实度,避免出现收缩裂缝。同时,合理设置构造柱和圈梁,提高墙体的 整体性和稳定性。
质量监控与验收
总结词
建立严格的质量监控体系,加强施工过程中的质量检查与验收,确保墙体质量符合要求。
设计缺陷
设计时未充分考虑材料的特性或 构造措施不当,也可能导致裂缝 的产生。
施工不当
施工过程中的操作不当,如未按 照规范要求进行砌筑,也可能导 致裂缝的产生。
环境因素
环境因素如温度变化、湿度差异 等也可能引起墙体开裂。
裂缝对建筑的影响
结构安全
裂缝可能影响墙体的承载 1
能力,从而影响建筑物的 结构安全。

加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施QC成果

加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施QC成果

五、原因分析
施工方法
水电班组事后剔槽严重, 设备四周洞口封堵不合格
环境条件
温差变化 引起裂缝
拉结筋板带铺设不合格
砂浆饱满度不严 湿度含水率变化 日砌筑高度超限 引起开裂
砌筑质量不合格
抹灰施工不正确
施工人员
未浇水湿润或浇水不透 未刷界面处理剂或涂刷不合格 外墙分格缝设置不当
养护不到位
责任心不强 业务水平低


8
水电班组事后剔槽严重,预 留洞在安完设备箱后封堵不 合格
水电班组与土建配合不好,预埋预留不到位,事后剔槽严重,另外,安完 箱体设备四周封堵不合格,引起开裂。


9 温差变化引起开裂
温差变化造成砌体不同种材料,伸缩值不一致,而产生内应力,达到一定 值后引起开裂。
非要因
10 湿度、含水率变化引起开裂 湿度、含水率变化造成砌体体积变化而产生内应力,引起开裂。
工程结构设计条件: A、填充墙高度超过4米时,中间设置水平系梁; B、在内外墙交接处及转角处,以及门窗洞口两侧或墙长超过3.5米时 加设240×240mm钢筋混凝土构造柱; C、沿墙高每900~1000mm按98J3〔四〕图集设置钢筋混凝土腰带。 工程进度情况: 2011年10月18日完成主体混凝土结构工程,开始自上而下砌筑填充墙, 至12月5日全部砌筑完毕,墙顶与梁间缝隙待砌完7天后封堵。于12月15日 开始抹灰工程,2011年12月26日工程竣工验收,交付使用。
11 机具设备不匹配
由于机具设备不匹配、老化,而影响使用效果。
非要因 非要因
制表:李坚
2012年3月7日
七、制定对策措施
序号 要因项目
对策、措施
目 标
时 间 地点 负责人

解决高大ALC板墙裂缝问题---QC成果报告

解决高大ALC板墙裂缝问题---QC成果报告

确认方法
确认内容
确认标准
确认人 确认时间
现场检验
起吊后板材的挠度变形量
起吊后板材挠度变形≤2mm,检查合 格率≥95%且最大偏差不大于5mm。
聂昌报
2013.8.21
通过查阅ALC板出厂合格证中挠度参数作为判断标准,小组成员聂昌报对起吊后板材的挠 度情况进行复检,共随机选择50块板材,具体数据见下表:
解决高大ALC板墙裂缝问题 17
(%) 100
80 60 40 20 0
80% 现状值
93 % 目标值
制图人:刘巨峰
图2:活动目标对比柱状图
时间:2013年10月26日
解决高大ALC板墙裂缝问题 18
2、目标可行性分析 通过调查分析,主要问题已找出,“构件间竖向裂
缝和构件与主体间裂缝”累计频率达到80.6%。如果我 们将主要问题解决93%,合格率能提高到94.7%,其分析 计算如下:[360-(72×7%+14)]÷360=94.7%。
根据问题调查统计表画出问题排列图,以 便于找出影响高大ALC板材墙体裂缝主要问题。
解决高大ALC板墙裂缝问题 15
制图人:刘巨峰
图1:影响问题排列图
时间:2013年10月26日
解决高大ALC板墙裂缝问题 16
五、目标确定及可行性分析 1、目标:以我小组自定标准为依据,将高大ALC板裂 缝合格率 由80%提高到93%(见图2)。
解决高大ALC板墙裂缝问题 20
进场监控不 严
板间无刚连 接
质量培训不到 位
板材储存不 当
板材带缝进场
板间连接不牢
操作不熟练
板缝灌浆不 饱满
灰缝养护不 到位
吊装时挠动 弯曲

QC成果-框架的轻质填充墙防裂缝施工新法

QC成果-框架的轻质填充墙防裂缝施工新法

2011)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-
2007)、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-
2004)等规范要求,对公司目前在建的框架轻质填充墙施工裂缝质量问题和缺陷重点进行现 场调查 ,根据现状调查情况,我们对90个不合格点和相关偏差项目的因素进行了分类统计,调查结果
详见表2。
2、结合工程质量目标:该工程质量目标高,是确保衢州“衢江杯”工程。
3、针对业主要求:建设单位注重房屋建筑的质量安全和使用功能,框架轻质填充墙裂缝
的已经成为用户投诉最多的焦点,公司及为关注其施工质量。
4、建精品工程树立企业形象需要:通过QC小组“小、实、活、新”的活动开展,以点带面,
减少框架的轻质填充墙裂缝的同时,推动企业整体施工质量改进和创新,增强企业的竞争力。
41.10%
77.70%
81.00%
88.80%
图2
缝 裂 向 斜
缝 裂 处 角
体 墙
四 口 洞


缝 裂 直 通 向 竖 体 砌
缝 裂 字 八 倒 部 顶 口 洞
93.30%
他 其
100% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
落实整改。
序号 主要原因
对策
对策表 目标
措施
表4 地点
完成 时间
负责人
专人负责执行,确保执行率,
1
奖罚制度未有提高工人质量意识差奖罚执行率1 当场兑现。修改现有奖罚措
效落实 ,严格执行奖罚制度 00%
施,对质量达到要求的进行
现场
奖赏,对达不到要求的处罚。

加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施qc成果

加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施qc成果

01
加气混凝土砌块填充墙构造裂 缝问题概述
裂缝问题的定义与特性
定义
加气混凝土砌块填充墙构造裂缝 是指墙体因各种原因产生的缝隙 。
特性
裂缝形态多样,大小不一,位置 不定,多为不规则形状。
裂缝问题产生的原因
01
02
03
材料收缩
加气混凝土砌块材料本身 具有收缩特性,易导致墙 体开裂。
施工工艺不当
砌筑、抹灰等施工工艺不 规范,如砂浆配比不合理 、养护不当等,均可能引 发裂缝。
通过压力试验、弯曲试验等实 验方法,检测加气混凝土砌块
填充墙的抗裂性能。
耐久性试验
模拟不同环境条件对加气混凝 土砌块填充墙进行耐久性试验
,以验证其使用寿命。
成本效益分析
对比不同抗裂措施的成本和效 益,评估加气混凝土砌块填充
墙的经济性。
QC成果的改进建议
优化材料选择
选择性能更优的加气混凝土砌 块和其他辅助材料,提高填充
墙的抗裂性能。
改进施工工艺
优化施工工艺流程,加强施工 质量的控制,减少施工过程中 的质量缺陷。
加强维护保养
定期对加气混凝土砌块填充墙 进行维护保养,保持其良好的 使用状态。
持续监测与评估
定期对加气混凝土砌块填充墙 进行监测和评估,及时发现和
处理潜在的裂缝问题。
04
加气混凝土砌块填充墙构造裂 缝抗裂措施实施效果分析
实施效果的评估指标
裂缝数量
通过对比实施抗裂措施前后的裂缝数量变化,评 估抗裂措施的效果。
裂缝宽度
观察裂缝宽度的变化,以评估抗裂措施对裂缝宽 度的控制效果。
墙体变形
检测墙体在抗裂措施实施前后的变形情况,以评 估抗裂措施对墙体稳定性的影响。

加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施QC成果课件

加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措施QC成果课件
施的有效性和可行性。
针对性原则
针对加气混凝土砌块填充墙的特 性,制定专门针对其构造裂缝的
抗裂措施。
经济性原则
在保证抗裂效果的前提下,应尽 量选择经济实惠的抗裂材料和施
工工艺。
抗裂材料的选择与实验
选择标准
选择具有高强度、高粘结力、耐久性 好、低收缩率的抗裂材料。
实验过程
对抗裂材料的性能进行实验,包括拉 伸强度、粘结力、耐久性等,确保其 满足工程要求。
01
02
03
04
抗压强度测试
对加气混凝土砌块填充墙进行 抗压强度测试,验证其是否满
足设计要求。
抗裂性能测试
通过在墙体上施加压力或温度 变化,观察墙体是否出现裂缝 或变形,评估其抗裂性能。
耐久性测试
模拟实际使用环境,对墙体进 行长时间的使用和老化测试,
以检验其耐久性。
热工性能测试
检测墙体的保温、隔热性能, 确保其满足节能要求。
本次QC活动的收获与不足
不足
部分成员对加气混凝土砌块的特性了解不够深入,需要加强培训和学习 。
在施工过程中,部分细节处理不够到位,需要加强监督和检查。
对未来工作的建议与展望
建议 定期组织培训和学Leabharlann ,提高团队成员的专业技能和知识水平。
加强施工过程的监督和检查,确保每个环节都符合规范要求。
对未来工作的建议与展望
该QC成果的成功实施,可以促 进加气混凝土砌块填充墙技术 的进一步发展和完善,提高行
业技术水平。
05 总结与展望
本次QC活动的收获与不足
收获 成功地解决了加气混凝土砌块填充墙构造裂缝的问题,提高了工程质量。
增强了团队凝聚力和协作精神,提高了工作效率。

QC成果-砖混结构砼裂缝原因分析及质量控制

QC成果-砖混结构砼裂缝原因分析及质量控制
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研究目的
探究砖混结构砼裂缝产生的主要原因 。
提出有效的质量控制措施,减少裂缝 的产生,提高结构的安全性和耐久性 。
02 砖混结构砼裂缝原因分析
材料因素
01
02
03
水泥
使用的水泥安定性不合格, 或者水泥的细度太细,易 产生裂缝。
骨料
砂石含泥量超标或级配不 良,影响砼强度,易产生 裂缝。
外加剂
使用不当或掺量不准确, 可能引起砼收缩裂缝。
在类似工程中应用
该QC成果可广泛应用于类似砖混 结构的建筑工程中,为解决砼裂 缝问题提供借鉴和参考。
行业推广价值
该成果具有较高的推广价值,可 促进建筑施工行业的技术进步和 质量控制水平的提升。
经济效益分析
通过应用和推广该成果,可为企 业节约大量维修和加固费用,提 高工程的经济效益和社会效益。
QC成果展望
01
深入研究砼裂缝机 理
进一步深入研究砼裂缝产生的机 理,为更有效的质量控制措施提 供理论支持。
02
探索新型材料和工 艺
积极探索新型建筑材料和施工工 艺,以提高砼结构的耐久性和稳 定性。
03
建立完善的砼质量 控制体系
逐步建立完善的砼质量控制体系, 为建筑施工行业提供更加全面和 系统的质量控制方案。
THANKS FOR WATCHING
缩裂缝。
环境因素应对措施
温度控制
在高温或低温环境下施工时,应 采取相应的措施,如搭设遮阳棚 、保温棚等,以降低环境温度对 砼的影响。
湿度控制
在干燥环境下施工时,应采取喷 雾、洒水等措施,保持环境湿度 适中,防止砼表面失水过快而产 生干缩裂缝。
04 QC成果总结与展望
QC成果总结

门诊急诊医技120楼等11项工程QC成果-降低加气混凝土砌块填充墙构造裂缝率

门诊急诊医技120楼等11项工程QC成果-降低加气混凝土砌块填充墙构造裂缝率

调查二 对东方医院教学宿舍楼工程填充墙裂缝的位臵进行分 析,结果统计汇总如下:
裂缝位置调查统计表 序号 1 2 3 4 合计 项目 较长较高墙中部 洞口、箱体四角 墙梁交接部位 墙柱交接部位 —
制表人:于雷
频数(次) 50 25 15 10 100
频率% 50 25 15 10 100
累计频率 % 50 75 90 100 —
4.30
5
4.30
非要因
6
4.30
非要因
7
机具设备不匹配
4.30
非要因
制表人:于雷
日期:2012年4月30日
通过分析、论证,确定主要原因为:
1、缺少培训交底;
2、水电班组事后剔槽严重,
预留洞封堵不合格。
八、制定对策
根据确认的要因,我们QC小组经过多次开会讨论,认 真剖析,反复研究,针对要因,制定对策如下: 对策表
日期:2012年4月20日
按照上表的数据,绘制出排列图 ,由统计数据及排列 图可知,较长较高墙中部和洞口箱体四角是砌体裂缝的主 要位臵。 裂缝位置排列图
制表人:于雷
日期:2012年4月20日
五、确定目标及可行性论证
1、目标确定 改进加气混凝土砌块施工工艺,加强砌筑及抹灰施工 过程控制,确保砌筑和抹灰工程质量,尽量减少空鼓开裂 等产生的构造裂纹,将裂缝数量由平均6.67条/千平米降低 到1条/千平米,减少加气混凝土砌体质量负面影响。
小组成员均经过TQC知识 培训学习 学习课时 培训
制表人:于雷 日期:2012年4月8日
60学时
QC小组成员简介
姓 名 于连富 张建华 孟凡文 赵文学 赵 然 冀 巍 学历 本科 本科 专科 专科 本科 本科 项目部职务 执行项目经理 技术负责人 工 长 质检员 技术员 技术员 年龄 49 37 58 54 30 32 小组任职 组 长 副组长 组 员 组 员 组 员 组 员 小组分工 总体策划,指挥决策 分析问题,编制方案 组织施工,落实方案实施 质量验收 方案实施 方案实施
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水泥、沙子、加气混凝土砌块等材料质量直接构成工程实体质量,由于材 料本身不合格,在很大程度上影响工程质量。


4
砌筑、抹灰砂浆配合比例控 制不严
砌筑砂浆配比不准,强度不均,使砌体伸缩过程中强度不一致,而产生内 应力造成开裂;抹灰砂浆强度不均,部分沙浆超过初凝时间使用,在砌体 伸缩变形中产生应力引起抹灰层空鼓、开裂。
1、加强现场计量工作。 2、加强现场巡视,控制超过初凝时间的砂浆或落地灰直 接上墙使用
确保砌筑、抹灰砂浆 整个实施阶
质量稳定、合格

施工现场 马建秋
4
砌筑质量 不合格
1、控制日砌筑高度 2、严格检查砂浆饱满度,及组砌方法等。 3、规范抹灰施工工艺。
保证砌筑质量合格
砌筑实施阶 段
施工现场
隽玉峰
抹灰施工 1、严格检查抹灰前墙体浇水润湿及基层处理情况。 5 工艺不正 2、严格控制界面处理涂刷质量。
五、原因分析
施工方法
水电班组事后剔槽严重, 设备四周洞口封堵不合格
环境条件
温差变化 引起裂缝
拉结筋板带铺设不合格
砂浆饱满度不严 湿度含水率变化 日砌筑高度超限 引起开裂
砌筑质量不合格
抹灰施工不正确
施工人员
未浇水湿润或浇水不透 未刷界面处理剂或涂刷不合格 外墙分格缝设置不当
养护不到位
责任心不强 业务水平低
3、在砌块堆放地进行平整,下铺脚手板,四周挖排水沟,防止砌块 进场后使用前受潮或雨淋,使砌块含水率<15%,码放高度不超过三层,减少 场内二次搬运,以控制砌块缺边掉角的产生。
4、控制水泥、砂等原材料质量,使其符合拌制砌筑及抹灰砂浆的要 求。
实施三:
严格控制砌筑、抹灰砂浆配合比,保证砂浆质量稳定、合格。 1、对现场计量设备进行检测,合格后方可使用。现场配备一名专职计量员进 行过称计量,(砌筑砂浆为M5混合砂浆,配比为水泥:砂:Ⅰ级粉煤灰1: 7.3:0.55)(抹灰砂浆采用 水泥:粉煤灰:砂 1:1:6) 2、做好砌筑、抹灰过程中的砂浆供应,严禁因抢工集中备灰,使得部分砂浆 存放时间过长,超过初凝时间,而降低砂浆质量。 3、加强对收工前进行检查,严格查处落地灰直接上墙现象的发生。
角斜裂缝

其他裂缝
绘制者:李坚
日期:2012.3.3
由统计数据及排列图可知,空鼓裂缝和洞口箱体四角斜裂纹是砌体的主要 开裂形式。
调查之二 我们对裂缝发生的部位进行了调查,统计列表如下:
裂缝位置调查表

墙 柱 墙 梁 门窗洞 电箱、消防 较长较高

裂缝形式
交接处 交接处 口四角 箱等四周 墙中部
1 空鼓斜裂纹
确 3、规范抹灰施工工艺。
保证抹灰质量合格
抹灰实施阶 段
施工现场
古太华
6
构造措施 不当
1、较长、较高墙体设置构造柱水平系梁(设计有要求) 2、沿墙高每900高设置钢筋混凝土腰带(设计有要求) 3、不同种材料交接处,先后施工接槎处,以及洞口四角 部位抹灰层内加设钢丝网进行加固。
确保受力薄弱易开裂 部位有良好的构造措
制图:李坚Leabharlann 绘图时间:2012年3月6日
六、确定主要因素
序号
末端因素
调查分析情况
是否要因
1 管理人员未认真履行职责 少数管理人员职责不到位,造成砌筑、抹灰质量下降
非要因
2 操作人员素质低
操作工人技术水平低,责任心不强,只追求产量,不重视质量,造成砌筑 、抹灰质量不合格,最终导致墙体开裂


3 原材料质量不合格


5 砌筑质量不合格
因日砌筑高度超限,砂浆饱满度不严,拉结筋设置不合理,组砌不合理等 造成砌体质量不合格,成为裂缝产生的隐患。


6 抹灰施工工艺不正确
由于浇水湿润不到位,界面处理不好,养护不到位,外墙分隔缝设置不当 等,直接导致抹灰层空鼓、开裂。


7 构造措施不当
较长、较高墙未采取构造加固措施以及砌体洞口四周、两种不同材料交接 处处理不当,极易引起开裂。
张福际
制表:李坚
绘制日期:2012年3月7日
八、实施
实施一:
由于蒸压加气混凝土砌块作为一种新型墙体材料,推广使用范围还不是太广,多数操作工 人对其自身特性及相关技术要求知之慎少,操作者技术水平良莠不齐,针对这些情况,我们QC小组 在砌筑、抹灰工程实施前及实施过程中采取了如下措施:
1、质量优劣,人是第一位的因素。因此在砌筑、抹灰工程开始前,我们经过认真筛选, 每个分项工程各选择了两个具有相关操作经验的分包队伍,使其在操作过程中既能互相取长补短, 又能相互比较、相互促进。
调查之三
我们对各工程填充墙面积(即墙面抹灰面积)和开裂的数量进行了比 较和分析如下:
工 程 名 称 填充墙面积(平米) 开裂数量(条) 条/千平米
合计
制表:李坚 日期:2012年3月12日
四、确定目标
1、目标: 改进加气混凝土砌块施工工艺,加强砌筑及抹灰施工过程控制,确保砌 筑和抹灰工程质量,尽量减少空鼓开裂等产生的构造裂纹,将裂缝数量由平均6.2 条/千平米降低到1条/千平米,减少加气混凝土砌体质量负面影响。 2、目标可行性分析: A、QC小组成员大专以上学历8人,有一定的理论基础,成员中老中青搭 配,有丰富的实践经验,且能够优势互补,充分发挥团队精神。 B、公司设有综合试验室,配备各种检测计量器具,另外小组活动得到公 司总工办、质量安全科的大力支持。 C、从活动经验看,只要找出裂缝产生的原因,对症下药,实现目标是可 行的。
4、控制砌块组砌方式,除墙体底部砌200高实心砖外,其余部位如墙垛、洞口 边以及墙顶部等全部用锯切割同等材料、同等强度的加气混凝土砌块,不出现混砌 现象,同时控制所有半砖长度不小于砌块长度1/3。另外,切割砌块用专用工具,严 禁用斧或瓦刀随意砍劈。
5、严格按设计要求,在砌体内加设构造柱、水平系梁以及钢筋混凝土腰带等构 造措施。


8
水电班组事后剔槽严重,预 留洞在安完设备箱后封堵不 合格
水电班组与土建配合不好,预埋预留不到位,事后剔槽严重,另外,安完 箱体设备四周封堵不合格,引起开裂。


9 温差变化引起开裂
温差变化造成砌体不同种材料,伸缩值不一致,而产生内应力,达到一定 值后引起开裂。
非要因
10 湿度、含水率变化引起开裂 湿度、含水率变化造成砌体体积变化而产生内应力,引起开裂。
因此,我们选择:加气混凝土砌块填充墙构造裂缝抗裂措 施这一课题,以减少砌体开裂,降低这一新型材料在推广使用的 负面影响。
三、现状调查
调查之一
2011年11月10日至12月20日,在甪直医院砌筑工程开始之前,我们对本市 近期竣工且使用加气混凝土砌块填充墙的商住楼、综合楼工程裂缝的部位以及
形式等进行了调查,如下表: 裂缝形式统计表
11 机具设备不匹配
由于机具设备不匹配、老化,而影响使用效果。
非要因 非要因
制表:李坚
2012年3月7日
七、制定对策措施
序号 要因项目
对策、措施
目 标
时 间
地点 负责人
1
操作人员 素质低
1、严格挑选砌筑抹灰队伍,选择专业分包队伍。 2、进行技术培训,认真做好技术交底。 3、落实三检制,样板制,严把验收关,制定奖罚措施。
提高操作者业务技术 砌筑抹灰实 水平,端正劳动态 施前及整个 施工现场 王建锁 度,减少人为因素 实施阶段
2
原材料质 量不合格
1、加强材料进场检验,重点控制加气混凝土砌块龄期、 外观尺寸等。 2、平整堆放场地,设置防雨措施,减少二次搬运。
确保材料质量合格
材料进场及 使用阶段
施工现场
汪守富
3
配合比控 制不严格

整个实施阶 段
施工现场
刘振国
7
水电班组 事后别 槽,设备 箱四周封 堵不合格
1、履顺施工顺序,水电班组设专人与土建配合。预留、 预埋,严格杜绝事后剔槽。 2、预留洞待设备箱安装后,四周封堵由土建班组派专业 瓦工封堵并加设加强措施。
消除水电安装班组对 墙破坏等不良影响
抹灰阶段及 后续安装阶

施工现场
6、构造柱、圈梁支模时,严禁将砌体拉扯松动,待砌完3天后方可支模。 7、砌筑过程中,水电班组派专人进行预留、预埋,墙内线管可待砌体砂浆达到 设计强度后用手提式电动切割机进行割槽,槽深大于线管截面10-15mm,但不超 过砌体壁厚的2/3,线管布完后,分两次用1:3掺聚丙烯短纤维的水泥砂浆嵌填密实 (须提前湿润,分两天完成),再沿管线增设10目铅丝网进行加强,上述工作必须 在抹灰前完成。 8、电气预留配电箱,水暖预留消防箱部位,在抹灰前均将箱体安装就位,然后 由土建班组安排专业瓦工封堵四周。
小组类型:现场攻关型
职务
职称
二、选题理由
由于土地资源匮乏,国家先后制定了推广使用节能型墙体 材料,如:用蒸压加气混凝土砌块等建筑墙体材料来替代粘土砖。 蒸压加气混凝土砌块作为一种新型墙体材料,具有节能、省土、 轻质等特点,既节约能源,减少土地资源流失,又具有良好的保 温效果,很大程度上降低了工程造价,具有较高的推广使用价值。 然而由于它的强度较低,孔隙率大,吸水率高且体积大等自身特 点,所以,使用这种材料砌筑墙体很容易产生一些构造性的裂缝, 虽然不影响结构安全,但它影响建筑物的美观,有些还直接影响 使用效果,在用户心理上也会造成消极影响。
实施四:
根据加气混凝土砌块的特性,在砌筑过程中通过控制砌筑施工工艺, 加强砌体质量,防止因砌筑质量缺陷而造成墙体的开裂。
1、在砌筑前,先排好模数,画好皮数杆。砌体横缝控制在10mm左右, 竖缝控制在15mm左右,随砌随将灰缝勾成0.5-0.8mm深的凹缝,控制砌体到 顶距梁底30-50mm,七天后用细石混凝土进行封堵。
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