柴油机冷却水缸套故障实例分析
操作不当引发的柴油机故障分析范文(二篇)

操作不当引发的柴油机故障分析范文柴油机是一种常见的内燃机,广泛应用于各种车辆和工程机械中。
然而,由于操作不当,柴油机可能会发生各种故障,导致机器失效或性能下降。
本文将深入分析操作不当引发的柴油机故障,并提供相应的解决办法。
首先,柴油机的机油使用不当可能会引发故障。
机油在柴油机中起到润滑和冷却的作用,如果机油不足或质量不好,会导致摩擦增大和散热不足,从而引发各种故障。
例如,柴油机的活塞和缸套之间的摩擦增大,会导致活塞环磨损加剧,进而引发活塞卡死的故障。
解决这个问题的方法是定期检查机油的量和质量,确保机油处于适当的水平并保持清洁。
其次,柴油机的燃油系统的操作不当也可能引发故障。
燃油系统包括供油泵、喷油器和喷油泵等组件,它们的正常工作对于柴油机的性能至关重要。
然而,如果燃油的过滤不彻底或者使用了低质量的燃油,会导致燃油系统堵塞或者喷油器喷油不匀,从而引发柴油机失效的故障。
为了避免这种情况发生,应该定期更换燃油滤清器,并使用高质量的燃油。
另外,柴油机的冷却系统也容易因为操作不当而引发故障。
冷却系统主要包括冷却水箱、水泵和散热器等组件,它们的正常工作可以降低柴油机的温度,保证其长时间高负荷工作。
然而,如果冷却液中含有杂质或者冷却系统中存在漏水问题,会导致散热不足,进而引发柴油机过热的故障。
因此,需要定期检查冷却系统,清洗冷却液,并及时修复漏水问题。
总之,操作不当引发的柴油机故障主要包括机油使用不当、燃油系统操作不当和冷却系统操作不当等问题。
为了避免这些故障的发生,应该定期检查机油的量和质量,更换燃油滤清器并使用高质量的燃油,以及定期检查冷却系统并及时修复漏水问题。
通过正确的操作和维护,可以保证柴油机的正常工作和长寿命。
操作不当引发的柴油机故障分析范文(二)一、柴油机冷启动困难柴油机冷启动困难是一种常见的故障现象,主要由以下几个操作不当引发:1. 燃油质量不合格:柴油机的燃油质量直接影响启动效果。
如果燃油中的杂质过多或水分过高,将导致燃烧不完全,从而使柴油机启动困难。
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太全啦,缸套故障大解析!...汽修人汽修是一门不断学习进取的行业。
如果不上进就会被淘汰缸套就是气缸套的简称,它镶在缸体的缸筒内,与活塞和缸盖共同组成燃烧室。
缸套分为干缸套和湿缸套两大类。
背面不接触冷却水的气缸套叫干缸套,背面和冷却水接触的气缸套是湿缸套。
干缸套厚度较薄、结构简单、加工方便。
湿缸套直接接触冷却水,所以有利于发动机的冷却,有利于发动机的小型轻量化。
缸套故障分析如下:一、气缸套内壁拉伤特征:气缸套内出现不均匀不规则边缘的沟痕,有时可见熔焊在缸壁上的活塞金属。
原因:造成拉缸的原因比较复杂,有设计方面的原因,如材料的选配,间隙大小的确定,装置的安装对中等的是否恰当,结构布置是否合理,表面粗糙是否适宜,润滑冷却的安排是否完善等,从管理的角度,则可能是下列原因造成的!(1)气缸润滑不良:气缸润滑油不足或供油中断,发生金属直接接触而拉缸.气缸润滑不良的原因有:油底壳的机油太少或机油质量太差,柴油机的温度过高或者活塞环(主要是油环)损坏或失效等。
(2)磨合不够充分:在尽可能短的时间内得到有效的磨合,必须考虑磨合时间和负荷分配问题.在过低负荷下即使长时间磨合也不能磨合完毕,而如果急于高负荷运转,则会引起拉缸.因此,在柴油机磨合期内应注意:磨合期要适当加大注油量;活塞环换新后应在低负荷下运转一段时间;活塞和气缸套换新后应进行磨合后再加大负荷运行。
(3)冷却不良:冷却不良将导致气缸,活塞温度过高,润滑不良;冷却不良会使活塞与气缸套过热而过度膨胀变形,失去原来的正常间隙而拉缸.冷却不良的原因有:冷却水泵排出压力不够,供水不足或中断;冷却水腔锈蚀或脏污;水中含有气泡,积存在冷却腔内没有放出而造成气阻;水质太脏,水温过高。
(4)活塞环工作不正常:开口间隙过小,使活塞环断裂;天地间隙过小,使活塞环卡死;积碳太多,使活塞环粘在环槽内失去弹性,造成断裂或燃气泄漏;开口间隙过大或磨损严重,发生漏气.燃气的漏泄破坏了润滑油膜,使表面温度过高.活塞环断裂后碎片易掉入活塞气缸之间引起拉缸,咬缸。
柴油机冷却系统及其故障排除

农 机 推 广农业开发与装备 2018年第4期摘要:柴油机工作中,汽缸内可燃性混合气体燃烧时温度可达2 000℃以上,其中一部分热能转化为动能输出,一部分随废气排出,还有一部分需通过机体冷却系统传导出去。
研究冷却系统的功用,冷却的方式,冷却系统故障对发动机工作的影响,以及常见的冷却系统故障和处理方法。
关键词:冷却系统;强制循环式;柴油机1 柴油机冷却系统冷却系统的作用是吸收缸体传导出的和机件之间摩擦所产生的热量,防止零件因为热负荷过高而变形,防止高温而导致正常零件配合间隙被破坏而卡死,防止机油因温度过高而变质影响润滑,避免零件之间润滑油膜难形成,使得磨损加剧,防止发动机正常工作时过热,冷却不充分,会使气缸充气量减小和出现早燃或爆燃等不正常现象,导致发动机工作无力,因此冷却系统的用途就是保证发动机能够在合理的温度范围内正常工作。
冷却系统工作过程中,也要防止冷却过度,过度冷却,一方面会使热量散失过多,转化成有用功的热量减少,另一方面会使原已汽化的燃油与冷缸壁接触凝结并流到曲轴箱内,不但增加了燃油消耗,而且使机油变稀影响润滑,磨损加剧,导致发动机功率下降。
柴油机冷却方式主要有风冷和水冷两种,风冷多用于小型汽油发动机。
水冷是将高温零件的热量先传导给水,然后再将热量散入空气中。
水冷又分为压力强制循环式、蒸发式和自然循环式。
压力强制循环式,工作可靠性高,散热效果好;蒸发式结构简单,对使用者技术要求不高,多用于小型柴油机(如S195,YC1115,ZS1115等),缺点水消耗大;自然循环式一般只用于工作时间较短的小型起动汽油机。
强制循环式水冷却系统构成:风扇、散热器(水箱)、溢水管、节温器、水温表、水泵、水套、旁通管及配水管等。
强制循环式水冷却系统工作过程:当发动机开始工作时,水泵启动,强制冷却液开始循环,冷却液吸收燃烧室内传导到零件的热量,从而使冷却液升温,当温度达到节温器开启温度时,节温器阀门将关闭小循环的旁通水路,由原先的小循环转入大循环,冷却液将流经散热器,经风扇强气流冷却,再重新经水泵进入缸体。
2. 不寻常的主机缸套裂纹

JIQ轮二次主机缸套裂纹/原因分析
看了图片有什么启发?
JIQ轮二次主机缸套裂纹/原因分析
三个月内连续发生主机两只缸套裂纹,确实令人感 到比较遗憾。这两只缸套都是2011年5月份换新的, 从目前缸套裂纹来看,裂纹位置都是在缸套上部冷 却水孔附近,且冷却水孔部分被碎橡胶皮堵塞,由 此可以很明显地推断导致缸套裂纹的原因就是冷却 水孔部分堵塞导致缸套局部区域冷却不良、过热引 起。
JIQ轮二次主机缸套裂纹/冷却系统处理
XX 轮淡水冷却系统化学清洗方法
主副机高低温淡水冷却系统漏油情况时有发生,一旦漏人汽缸油或滑油和
燃油,淡水冷却系统受污染后影响设备的热交换性能,影响设备的正常运
行。时间一长油污受热后会开始硬化,油污硬化后会给设备带来不利的严
重后果,并且也很难处理。因此淡水系统受污染后,要及时杜绝污染来源,
进入油底壳。 曲拐箱下方水槽顶部周围用围栏围起,临时方法可用破布作围
栏,有条件可用扁铁焊起,为避免污染油底壳滑油作准备。 准备二根电缆线,在日用淡水泵和污水泵附近准备接应急电源,
在放水和加水时给污水泵和日用淡水泵供电。 将机房所有污水井打空,尽量留出空间存放清洗水。 放水区附近或下方的马达和控制箱要用防水布盖好,防止水溅
并且在地板下方有一段进口管要拆松法兰将清洗水放干净。
放水速度不宜过快,最好清洗水不进入曲拐箱下方的水槽内为宜,放
水过程需要1个半小时左右。
放水时留意油底壳油位,打开曲拐箱导门观察污水是否会从曲拐箱内
进入滑油系统。
及时泵干机房污水。
放水时注意观察流出的清洗水来判定清洗效果,也可以从冷却器内检
查清洗效果,如果油垢严重需要第二次清洗。
如本体内各接触面不密封,所漏油会从2个小孔内进入冷 却水系统。我轮主副机淡水系统进油就是此故障所致。详 见照片
柴油发电机组冷却系统故障分析

些特 点 ,尤其操作和维护方便 ,所 以广泛 应用于石油长输管道基层站
主要成分是碳酸钙及碳酸镁 ,Fra bibliotek其 传热能力差 。水垢沉淀 附着在循 环系 统 内,严重影 响了发动机 内的热量散发 。情节严重 的造成 循环管路堵
高。东风 康 明斯柴油 发 电机规定 冷 却液为 5 0 %冷 却 液 + 5 O % 蒸 馏水
组若 连续运行超 过 1 2 h ,输出功率将低 于额定功率 约 9 0 %,因此称之 + D C A 4 , 。当添加 的冷 却液不 符合规定 时 ,尤其 当添加水 是含有 大量 为非连续运行发 电设备 。 钙镁 离子的硬水 时 , 会造成 管道堵塞 , 使冷却循环系统 工作异常 。 枣庄 输油站隶属于 中国石油天然气股份 有限公司管道济南输油分 公司 ,站 内采用 东风康 明思 C系列柴油发 电机作为本站的备用 电源 。
突然溢 出 ,则 表明主 阀门有 卡滞 ,突然打 开。
柴油发 电机冷 却系统常见故 障主要有 以下几点 :
( 1 )循环水量稀少 柴油机 冷却效果不佳的原 因是 因为冷 却水量稀少 ,不能给柴油机 用冷却水持 续冷却将会导致其连续发 热;柴 油机 过热是 因为这些介质
温度过高 。在机械性能如强度、韧性等不能达标时 ,气缸盖、气缸套 、 活塞组件 及气门等主要受热 负荷大 ,使零件 变形 增加 ,缩小了零件 间 的配合 间隙,加快机件磨损 ,甚至还会 出现 裂纹 、机件卡住的现象 。 温度过高 的机油促使机油变质 、粘稠度下 降。柴 油机内部需要润滑 的 部件得不 到有效润滑 ,造成异常磨 损。此 外 ,当柴油机温度过高 时 , 其燃烧效率 降低 ,造成 喷油 嘴不 能有效工作 ,损坏喷油嘴 。
以柴油等为燃料 ,以柴油 为原 动机带动发 电机发 电的动力机 械称
船舶柴油机缸套穴蚀产生原因分析及预防措施

船舶柴油机缸套穴蚀产生原因分析及预防措施一、引言船舶柴油机是船舶的主要动力装置,而缸套作为柴油机的重要组成部份,承受着巨大的压力和磨擦力。
然而,缸套穴蚀问题向来存在,给船舶柴油机的正常运行带来了一定的影响。
本文将对船舶柴油机缸套穴蚀的产生原因进行分析,并提出相应的预防措施。
二、缸套穴蚀的产生原因分析1. 燃烧问题:燃烧不彻底或者燃烧异常会导致高温和高压气体对缸套产生冲击,从而引起穴蚀。
燃烧不彻底的原因可能是燃油质量不佳、喷油系统故障等。
2. 冷却系统问题:冷却系统的不正常工作会导致缸套温度过高,从而加剧穴蚀的产生。
冷却系统问题可能包括冷却水泵故障、冷却水路阻塞等。
3. 润滑问题:缺乏足够的润滑油或者润滑油质量不佳会导致磨擦增加,从而加剧缸套的磨损和穴蚀。
4. 材料问题:缸套的材料质量不合格或者创造工艺不当也会导致缸套穴蚀的产生。
5. 操作问题:操作不当、过度负荷运行等也会对缸套产生不利影响,进而引起穴蚀。
三、预防措施1. 提高燃烧质量:确保燃油的质量符合要求,定期检查和维护喷油系统,保证燃烧的彻底和稳定。
2. 正常运行冷却系统:定期检查冷却水泵和冷却水路,保持冷却系统的正常工作,避免缸套温度过高。
3. 定期更换润滑油:根据船舶柴油机的使用情况,定期更换润滑油,并确保润滑油的质量符合要求。
4. 优质材料和创造工艺:选择质量可靠的缸套材料,并确保创造工艺的合理性和规范性。
5. 合理操作:遵守操作规程,避免过度负荷运行,确保船舶柴油机的正常运行。
6. 定期检查和维护:定期对缸套进行检查和维护,及时发现和解决问题,避免缸套穴蚀的进一步发展。
7. 增加冷却系统的冷却剂:适量增加冷却系统的冷却剂,可以有效降低缸套的温度,减少穴蚀的发生。
8. 加强人员培训:加强船舶柴油机操作人员的培训,提高其对柴油机运行状态的监测和判断能力,及时发现并处理问题。
四、结论船舶柴油机缸套穴蚀是一个常见的问题,但通过分析其产生原因并采取相应的预防措施,可以有效地减少穴蚀的发生。
关于小乐主机水套裂纹漏水的原因剖析

关于小乐主机水套裂纹漏水的原因剖析中远航运现在营运的小乐主机冷却水套经常出现裂纹漏水,尤其以大连船厂建造的小乐主机的水套裂纹漏水更是时有发生。
本人根据在乐鼎轮,乐昌轮工作的经验,以及对乐昌轮裂纹漏水的水套的生产厂家和更换时间,使用的时间的仔细研究,对小乐主机漏水的原因作了一个大胆的推测和剖析,敬请同行指正。
1.主机冷却水套漏水实例首先让我们看看乐昌轮主机从2005年08月开始到2007年9月所有裂纹水套的一览表。
大连建造的小乐主机型号是MAN B&W6S50MC,由大连柴油机厂生产,真正的专利还是属于丹麦的MAN B&W公司。
从上表我们可以看出来乐昌轮主机裂纹的水套有三个厂家生产的产品,从这点可以判断水套裂纹与生产质量和生产地点没什么关系。
但是我们从上表可以看出一个共同点就是裂纹部位基本一致,其实吊装孔也是安装冷却水套管(cooling water connection)的部位。
在上表中更换的7个水套中,序号为1,2,6,7的水套是本人在职期间更换的。
本人对所有更换下来的水套内部情况作了仔细的观察,腐蚀程度很轻微,从这点可以判断主机水套裂纹与冷却水以及冷却水处理剂也没有大的关系。
到底主机冷却水套裂纹的真正原因是什么呢?下面我们通过一个实例来进行剖析。
2.主机冷却水套裂纹漏水原因剖析今年9月乐昌轮从西非返航回国内港口,9月26日航行至南海时我们发现主机第四缸冷却水套漏水加剧,经过仔细检查,在第四缸右后冷却水套管安装部位有一道大约20cm长的裂纹。
由于当时的气候和海况不允许停车检修,维持原状航行到9月29日,海况和气候转好,我们开始动手更换有裂纹的水套。
第一次将备用水套以及冷却水系统其他管路装复后,开缸套冷却水试水,从密封令处漏水很大,我们只好吊出来重新安装。
将冷却水套吊出来后,本人仔细检查分析了密封令处漏水的原因,发现冷却水套上面有很多刮痕,这是由缸套装密封令处的凸台的铁刺引起的。
五十铃缸套组件常见故障分析

缸套组件常见故障分析第一节烧机油、窜气发动机常见故障是烧机油和下排气,而烧机油又分上油和下油,所谓上油即机油从机油室上窜入燃烧室,下油即机油从汽缸盖下漏入燃烧室,上油和下排气与缸套组件有直接关系,我们来详细分析一下。
上油和下排气包括三个相关零件缸套、活塞、活塞环一、缸套的问题主要包括变形失圆和早期磨损㈠变形失圆⒈冷态下的变形⑴安装不规范。
包括压缸方式和压缸工具不规范,易导致缸套变形部位距缸套下端20MM左右,造成窜气、烧机油。
特征是发动机高速时特严重,低速不明显。
⑵选组不对。
缸套依据外圆尺寸主要分1、2、3、4四个组号,从1—4组直径依次增大,每个组别相差1丝,大修前应根据机体上平面打印的钢印号选择缸套组件,如机体号是2组,则选用2、3组缸套都可以,以保证缸套与机体孔有1丝的过盈量,(如各缸孔组号不一致,按大组号选取),缸套的组号就打印在包装箱组件类别后面。
如果不按此规则选用,组号选大,易造成压缸变形以及缸套收缩后与活塞配缸间隙过小、拉缸;选的组号太小,容易造成缸套与机体接触不良,散热不好。
⑶机体孔失圆。
五十铃车用缸套属钢质薄壁缸套,壁厚仅有1mm,可塑性好,压缸后缸套的圆度随机体孔的变化而变化。
如机体孔失圆必然导致缸套内孔失圆,产生许多危害:如活塞环密封性下降,造成窜气、烧机油;成为活塞环对口的导轨,使活塞环的开口在内孔失圆最大的地方对在一起,便不再转动;由于发动机内部热量被活塞头部吸收后,主要靠活塞环传至缸套而后传至冷却水道被冷却水循环带走,活塞环与缸套内壁接触不良,必然导致发动机内部热量散发不及时而产生高温,机油被烧失、变质,使缸套、活塞组干磨檫而损坏。
因此大修前一定要用量缸表测量机体孔失圆度,如超过4丝,必须镗缸下中间套后再下标准缸套,但这种办法因铸铁套与机体空配合有间隙,一般散热不好。
我公司为解决这一问题,特制了外圆加大5丝到50丝的缸套,镗缸后直接下外圆加大缸套,处理后的效果很好。
⒉热态下(或工作状态)变形:⑴冷却水量不足或冷却失常过热,容易造成热胀冷缩变形;⑵长时间超载或高负荷下低转速,容易造成温度过高、侧压力大而变形。
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柴油机冷却水缸套故障实例分析
2016年5月20日,上海某远洋运输公司的一艘船舶从伊朗装矿石至中国南京港。
航次开始时非常顺利,主机各个参数正常,船舶运转良好。
2016年6月2日抵达新加坡港,加重油800吨,由于船舶老化,加油期间大管轮对主机扫气箱进行检查、清洁没有发现异常,加油后正常航行。
1故障描述
6月12日,下午5点30分,船舶航行至长江南通附近,轮机长发现缸套水压力突然异常波动,膨胀水箱水位异常降低。
2 故障排查与解决
2.1缸套水压力异常波动的原因
(1)压力表故障;(2)缸套水泵故障;(3)缸套水管路泄露;(4)主机缸套裂纹(5)主机缸头裂纹.
2.2膨胀水箱水位异常降低的原因
(1)缸套水泵泄露;(2)缸套水管路系统泄露;(3)缸套水冷却器泄露;(4)主机缸套裂纹(5)主机缸头裂纹。
3应对措施及经验
通过以上分析,对每项进行检查,轮机员对压力表、缸套水泵、缸套水管检查没有发现异常,而缸套水冷却器泄露不会造成缸套水压力异常波动,也被排除,基本确定是主机缸套或缸头裂纹。
轮机员立刻对主机各气缸进行检查,依次打开各缸示功阀后,四缸有大量水和水蒸汽排出,由此判断四缸缸套或缸头可能出现裂纹导致缸套水泄露至气缸,从而造成缸套水压力异常波动和膨胀水箱水位异常降低。
由于在海上航行,轮机长马上决定对四缸进行封缸运行,并汇报公司。
夜间十二点左右,船舶抵达南京锚地,抛锚后组织抢修。
主柴油机4缸缸头,拆掉喷油器后,对汽缸内部进行勘察,发现缸套上部左侧漏水明显,从而确定了缸套裂纹。
上报公司后,经公司同意连夜更换缸套。
在船上有备用缸套 1 个、备用缸头 1 个、备用活塞1个。
修复方案是更换缸套,并更
换缸套上面的附属密封O-RING.分以下几步进行: 组装主机备用缸套,拆下主机旧缸套,安
装主机备用缸套。
首先,完成备用缸套的组装,组装备用缸头时必须把缸套平放于地板上,并用行车吊起
缸头。
然后安转好新密封圈后垂直放下,并在密封圈处涂抹牛油,使其润滑,放回原处备用。
其次,旧缸套的拆出,拆出旧缸套的第一步,应把旧缸头的吊出。
由于主机缸头质量大,船舶在长江抛锚,随时可能发生摇摆,任何方向大幅摇摆都极有可能在惯性作用下拉断钢索
并危机工作人员安全。
为保证安全,用 5 t 葫芦吊拉,并左右各一个葫芦维持平衡。
安排
三名有经验的船员每人各操作 1 个葫芦吊,平稳将缸头吊出。
大管轮负责操作行车与协调
指挥。
轮机长负责现场监督,在有序的统一指挥下,缓慢地吊运缸头。
缸头吊出后用同样的
方法将缸套吊起,在吊缸套的初期由于缸套安装使用时间已经非常长久,仅仅使用葫芦的拉力,无法正常吊出。
在缸套下方放置两个千斤顶,缸套在上方葫芦的拉力下和下方千斤顶的
推力下,缓慢吊出。
最后,安装主机备用缸套,在设计时就使水道与缸筒大面积连通,完全通过缸套隔离冷
却水和汽缸工作室,缸套外壁接触冷却水,这种缸套就称为湿式缸套,与干式缸套相比缸套
壁厚稍大,但散热能力更强。
在船舶安装湿式气缸套时,应该彻底清洁缸套内外和主机机体与缸套接触部分,发现有
毛刺、尖角和刮手现象,应先用锉刀锉,基本挫平后再用砂布磨平。
清洁干净后,光滑面理
顺在外圈表面上,涂上一层润滑油或肥皂水。
将缸套装入机体座孔时,应用平均用力放下,
为避免船舶摇晃带来的影响,除上方用葫芦吊起外,左右也用葫芦固定,将缸套缓慢放下即可。
若配合松,应取下查明原因,排除后再安装。
缸套装上后,一定要加水试压,只要缸套
有一点漏水,都要返工。
由于轮机组人员,训练有素,工作积极,也有足够多的经验,从而使更换缸套工作在
10个小时内顺利完成。
从事故发生,到维护修理再到按时进港,由于发现问题,处理问题及时,未影响船期。
4原因分析
船舶主机缸套由于所在的工作环境,决定了它是容易产生裂纹的主要部位之一。
通常船
舶主机缸套产生裂纹受以下五个方面影响。
第一,由于温差造成的热应力,热应力导致的轮机主机缸套裂纹。
热应力的出现主要是柴油机在工作运行过程中,缸套内表面受到燃烧气体加热的影响处于较高温度水平,缸套外表面受到冷却水的影响处于较低的温度水平,两者形成的温度差会导致热应力的产生;特别是启动、停车频繁、加减车速太快,造成更大的热应力,从而使主机缸套裂纹。
本船在长江航行,经常加减车,从而造成热应力变大,是主机缸套产生裂纹的主要原因之一。
第二,安装预紧力造成的机械负荷,机械负荷导致的轮机主机缸套裂纹。
机械负荷诱发的轮机主机缸套裂纹问题,主要与缸盖安装的预紧力或者缸内高压气体流动所产生的机械应力这两方面因素有着直接的关系。
如果螺栓的预紧力过大或者不均匀,会直接加大缸套裂纹故障的发生几率。
而高压气体流动产生的机械应力属于高频应力,与缸内爆发的压力之间存在正比关系,所以容易导致主机超负荷运行,进而引发裂纹问题;本船主机4缸发生裂纹,机械负荷过大也是原因之一。
第三,热负荷导致的轮机主机缸套裂纹。
船舶轮机主机在正常的运行状态下,其喷油量是保持固定不变的,其产生的热负荷也是恒定的,但是在主机冷却水不足或者水温处于较高情况下,缸套内表面的温度也会随着升高,影响材料的机械强度,从而产生裂纹;本船海上航行,经常加减喷油量,从而导致热符合增加。
第四,气缸油调整不当导致的轮机主机缸套裂纹。
船舶在下水初期,如果气缸油调整油量不当,容易加重缸套的磨损程度,进而导致缸套出现裂纹,为船舶的航行和后期的安全管理埋下隐患。
本船在上船之前,存在气缸油喷油量过小现象,查看说明书后我对喷油量进行了调整,但是也为这次4缸缸套裂纹埋下了伏笔。
第五,主机缸套质量因素。
本船苏尔寿机型,由于机型偏老,原厂备件较贵,而采用了工厂翻新件,与原厂件相比,质量存在一定差距,也是本船4缸裂纹的原因之一。
5结语
在船舶的实际工作过程中,造成主机缸套水裂纹的原因有很多,特别老旧船舶,由于使用时间较长,加上平时日常维护管理不当,从而使材料产生腐蚀,加上热应力、机械负荷的影响,导致缸套裂纹,这种现象在老旧船舶比较多见。
因此,提高管理人员的素质及管理能力,并提高备件的质量,能有效提高船舶缸套使用寿命,提高船舶安全性。
【参考文献】
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[2]张世鸿.柴油机冷却水套炸裂故障实例[J].航海技术,2017(05):56-58.
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[4]刘周书.船舶柴油机监测与故障诊断方法分析[J].时代农机,2017,44(05):54+97.
作者简介:
毕江涛(1980.9),男,山东滨州人,大学学历,轮机长,工程师,研究方向
机械。