烧结机头电除尘器的特点与应用

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烧结机头电除尘灰的处理与利用

烧结机头电除尘灰的处理与利用

粉尘污染的治理是我 国各大钢铁企业节能减排 的重 要研究课题…。另一方面 , 烧结机头 电除尘 灰中含 有多种金属元素及有价矿物 , 直接废弃不仅造成环 境污染而且对资源严重浪费。本文综述了近年来国 内对烧结机头电除尘灰的处理与利用技术 。 1 烧 结机 头电 除尘灰 的化 学 组成 特 点
理的现状 和存 在的问题 , 对烧 结机头除尘灰 固体废弃 物的处理 与利 用技 术的发展提 出了一些 建议 和展望。 关键 词 烧 结机 电除尘 灰 固废 利用
பைடு நூலகம்
Tr e a  ̄ n e n t a n d Ut i l i t y o f t h e El e c t r o s t a t i c P r e c i p i t a t o r Du s t o f t h e S i n t e r i n g Ma c h i n e
KA NG L i n g c h e n I Z HAN G L e i Z H ANG Da h u a 2 HUA NG J i a n y a n g 1 X UE G a n
( 1 . R e s e a r c h&D e v e l o p m e n t C e n t e r o fW u h a n I r o n a n d S t e e l ( G r o u p )C o r p W u h a n 4 3 0 o 8 o )
Ab s t r a c t I nt h i s p a p e r ,t h e c o mp o s i t i o n a n d c h a r a c t e r i z a i t o n o ft h e e l e c t os r t a i t c p r e c i p i t a t o rd u s t o ft h e s i n t e r i n gma c h i n ei s

烧结机头电除尘器的特点与应用

烧结机头电除尘器的特点与应用

一方面:这些成分的增加会降低粉尘的比电
阻,有利于收尘;另一方面:这些成分的比 2 国内烧结机头电除尘运转情况
重小,不利于清灰,更容易产生粉尘的二次
为了搞好机头电除尘,提高除尘效率,
飞扬。通过全国几个大钢厂烧结运转证明, 我们考察了国内几个大型钢厂的电除尘运
这些成分一般情况下电场不易把它们除下 转情况,发现电除尘器的运转电压均较低
用:一是有助于气流在电场内均匀通过,二 尘器灰斗的加热方式中,采用蒸汽加热和电
是可以起收尘作用,通过长期使用证明其效 加热是最为普遍的加热方式。不管采用哪种
果不容忽视。末电场粉尘特点是颗粒细,粘 加热方式,我认为加热原理应该是一样的:
性大,大部分在 5μ左右,烟温低(比前电 加热是把灰斗壁加热,使灰斗壁上的灰温度
虑较大的卸灰角度,并在灰斗四角设置圆弧
国内大多数电除尘器的进、出口,均与
板,防止灰斗结灰起拱。更重要的在于灰斗 电场中心线相一致,也有少数电除尘器进口
的良好保温,充分保证灰斗壁温度在烟气露 高于出风口(电场中心线以下),在 100m2
点以上 10°C 左右,防止灰尘结露粘结而发 机头电除尘器试车中偶然发现,一电场下的
器)运行数据可以看出:随着废气温度的提 除尘器,在没有采用声波清灰时排放不达
高,电场的电流也随着大幅度的提高,这样 标。2004 年配声波清灰后排放浓度下降了
对电除尘器的运转会有利,运转证明只要把 75-80%左右,效果明显。
废气温度控制在 100~130 ℃以内,电除尘
3.采用固定钢刷
器的正常运转是不容置疑的。
清灰:是目前解决烧结机头电除尘器冒白烟
第二、为了提高电场清灰效果,我们采 的最好措施。钢刷清灰起源于 1972 年鞍钢

钢铁企业烧结烟尘静电除尘器的运行管理

钢铁企业烧结烟尘静电除尘器的运行管理
摘要 : 根据钢铁企业烧结工艺和机 头、 机尾 烟气 的特点 , 结合唐 山某钢厂烧结工序 除尘设备 的实际运行情 况, 分析 了烧结机头 电 除尘器、 机尾 电除尘器在 实际运行中存在 的问题及原 因, 从设备结构和操作 出发 , 提 出了 使烧结 系统除尘设备安全 、 有效运行 的措施 。
张成 帅①Z HANG C h e n g — s h u a i ; 王岩②WA NG r a n
( ①河南省环境保护科学研究院, 郑州 4 5 0 0 0 4 ②河北省众联能源环保科技 有限公司 , 石 家庄 0 5 0 0 3 1 )
( ( D D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n o f H e n a n P r o v i n c e , Z h e n g z h o u 4 5 0 0 0 4 , C h i n a :  ̄ ) H e b e i Z h o n g l i a n E n e r g y E n v i o r n m e n t l a P r o t e c t i o n T e c h n o l o y g C o . , L t d . , S h i j i a z h u a n g 0 5 0 0 3 1 , C h i n a )
关键词 :烧结机 头; 烧结机尾 ; 静电除尘器; 运行 管理
Ke y wo r d s :s i n t e r i n g ma c h i n e n o s e ; s i n t e r i n g ma c h i n e t a i l ; e l e c t r o s t a t i c p r e c i p i t a t o r ; r u n n i n g ma n a g e me n t

烧结机头除尘灰的处理方法

烧结机头除尘灰的处理方法

烧结机头除尘灰的处理方法1.引言1.1 概述烧结机头是烧结机的关键设备部件,其主要功能是将矿石进行加热和烧结,从而使其颗粒逐渐结合成固体块状物。

然而,在烧结过程中,机头产生的废气中含有大量灰尘颗粒物,这些灰尘会对环境造成污染,并且还会影响烧结机的正常运行。

为了解决这一问题,烧结机头除尘灰的处理方法应运而生。

本文将介绍烧结机头除尘灰的生成原因以及针对这一问题的有效处理方法。

首先,我们将探讨烧结机头除尘灰生成的原因。

烧结机头在矿石烧结过程中,会伴随着矿石中的杂质和含水量的变化,产生大量的废气。

这些废气中携带着铁矿石颗粒和其他固体物质,当废气通过烧结机头时,会在机头内部沉积下来,形成除尘灰。

针对烧结机头除尘灰的处理方法,我们可以采用以下几种措施。

首先,机头内部应配备高效除尘器,用于过滤废气中的固体颗粒物,并将其集中到除尘灰收集器中。

这种方法能够有效地降低机头产生的除尘灰量,减少环境污染。

其次,在除尘灰收集器中,可以采用物理、化学或生物方法对除尘灰进行处理。

物理方法包括筛分、洗涤和烘干等,用于分离和去除除尘灰中的有害物质。

化学方法主要是利用化学反应将有害物质转化为无害物质,从而达到除尘灰净化的目的。

而生物方法则利用微生物的作用将有害物质降解、转化为无害物质。

最后,在除尘灰处理过程中,应注意遵守相关的环保法规和标准。

同时,应加强废气治理技术的研发和应用,不断提高除尘效率和灰尘处理的安全性。

总之,烧结机头除尘灰的处理方法是解决烧结工艺中环境污染问题的关键措施。

通过合理选择和应用除尘器、采用物理、化学和生物方法对除尘灰进行处理,可以有效地降低除尘灰对环境的影响,保障烧结机的正常运行。

在未来,我们需要继续加强研究和推广相关技术,为烧结工艺的环保发展做出更大的贡献。

文章结构部分的内容应该包括对整篇文章的分段和组织的介绍,以及每个部分的主要内容。

以下是对文章结构部分的一个示例内容:1.2 文章结构本文共分为三个部分:引言、正文和结论。

GD120型烧结机机头电除尘提效改造

GD120型烧结机机头电除尘提效改造

GD120型烧结机机头电除尘提效改造摘要:近几年,钢铁行业发展非常迅速,生产过程产生的废气成为我国大气污染不可忽视的一个来源。

钢铁行业的粉尘排放新标准已颁发,其中烧结机头粉尘排放要求低于50mg/nm3。

排放限值的进一步降低,可见国家对环保要求越来越严格;根据烧结工艺要求,烧结机头部必须选用电除尘。

由于烧结烟气负压大特点,烧结机头电除尘难度较大。

烧结粉尘比电阻大、粘性大等性质,使除尘效率明显降低。

本文根据烧结烟尘特点和性质,并根据我们在河北永诚钢厂烧结机头部电除尘成功改造,谈谈烧结机头gd120-ⅲ电除尘技术升级减排改造。

关键词:gd120型烧结机;电除尘;提效中图分类号:tg234.6 文献标识码:a 文章编号:1001-828x (2013)06-0-01原设备情况: 60平米带式烧结机头部配置一台电除尘,电除尘为卧式、板极式。

除尘器参数:处理烟气量为420000 m?/ h,烟气温度小于180℃,烧结烟气含尘浓度约5g/m?,除尘器型号为bd120-ⅲ,三个电场,电场长度3x4米,22个烟气通道,相邻阴阳间距200 mm,烟气流速0.97m/s,阳极为480c型板,阴极rs芒刺线,阴阳极振打选用绕臂锤振打;通过目测可看到阵阵黄烟,电除尘阳极板和芒刺线腐蚀严重,除尘器运行电流很小。

改造分析:烟气成分中含有多种碱性物质,粉尘细、密度小、易产生二次扬尘,因此粉尘较难处理;烟气负压大,高负压操作,产生的烟气负压相当高,一般在14~20kpa之间;烟尘中sio2、al2o3、cao的含量非常高,而且sio2、al2o3、cao的比电阻高,粘度大,不易捕集。

由于bd120-ⅲ电除尘全部内件腐蚀严重,需要重新更换;根据电除尘目前情况,笔者提出技术升级改造思路:利用原设备外形尺寸,尽量增大收尘面积、提高运行电流;升级改造中选取先进技术,来保证高的除尘效率和可靠持久的安全运行。

相邻阴阳极间距的确定:通过实验得知,烧结机头电除尘中,在电气和烟气的性质、温度、压力等条件相同情况下,极间距增大,二次运行电压从50kv左右提高到65kv左右。

再论烧结机头电除尘器的应用及其特点

再论烧结机头电除尘器的应用及其特点

再论烧结机头电除尘器的应用及其特点预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制再论烧结机头电除尘器的应用及其特点康进花丁秀清摘要本文通过对烧结机头的特点和烧结用料的成分的分析,探讨了机头电除尘器在应用中应注意的几个问题,并采取相应的措施,以满足排放标准、烧结工艺要求,最终达到净化烟气的目的,从而保护人类赖以生存的环境。

关键词高效率高负压高比电阻二次飞扬2、机头电除尘器的基本原理、特点2.1 基本原理利用负高压尖端放电,释放出电子,电子吸附在中性的粉尘上,使其带负电荷,然后在电场力的作用下,带负电荷的粉尘向正极移动并吸附,带正电荷的粉尘向负极移动并吸附,从而完成收尘。

通过振打,使灰落入下部的灰斗中并定期排出。

2.2 机头电除尘器的特点2.21 高负压:16000Pa—23000Pa;常规电除尘器,如烧结机机尾、整粒、配料、熔剂以及电厂锅炉等配置的电除尘器,烟气负压均为4000—7000Pa之间。

机头除尘器则不同,随着高碱度烧结工艺的广泛应用,烧结机容量的加大,烧结机的料层也在普遍加厚,而且采用国外进口大风量风机,高负压操作,所以烟气负压相当高,一般均在16000—23000Pa,这就对烧结机机头除尘器的强度和刚度提出更高的要求。

2.2.2 高比电阻:1011—1013Ω·Cm,不易收尘;表1 对武钢机头粉尘比电阻测试结果实践表明:烟气中粉尘比电阻值维持在10~5×10Ω·Cm时,最有得电除尘器对粉尘的捕食,并能取得理想的除尘效果。

当比电阻小于1×104Ω·Cm时,除尘效率随着比电阻的降低而大幅降低,造成二次飞扬;当比电阻大于5×1010Ω·Cm时,造成反电晕现象,电除尘器的性能却随着比电阻的增高而下降。

2.2.3 粉尘细:氧化钾、氧化钠含量高,且粒径小,比重轻,易产生二次飞扬;表2 对武钢各类除尘灰分检验报告表3 武钢机头电除尘器灰分检验报告从表中可以看出:烧结机头除尘中K2O、Na2O含量明显高于其它各类除尘;且后置电场更高。

菲达烧结机头电除尘器特点讲解

菲达烧结机头电除尘器特点讲解

壳体立柱的变形。
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菲达烧结机头电除尘器特点
11、本体密封技术
电除尘器本体密封的好坏直接影响到电除尘器的除尘效率,对于烧结机 头电除尘器,与常规除尘器相比负压高得多(一般均在 14000~23000Pa)、
而且压力不稳定,冲击压力大这对机头电除尘器的强度和刚度提出了更高的
加热)保证灰斗下口不积灰结块而造成堵灰;如果是电加热,菲达公司多采用管式
的,灰斗下部制作成双层结构形成一个密闭的空腔,每只灰斗灰斗下部设有多个 1.5KW的灰斗专用管式电加热器插入该空腔来加热空气,加热均匀、效果好能耗低, 而且加热器采用抽屉式的结构,检修、更换非常方便(该加热方式为菲达公司自行
研发设计的);另外还设有高、低料位计,高料位计保证灰斗里的灰能及时排出,
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菲达烧结机头电除尘器特点
8、进口气流分布设置
菲达公司对于平进接口的喇叭进口气流分布设一层
阻流加两层导流,通过菲达公司特有的气流分布实验
(菲达公司专利)(即通过先进的 CDF 软件用电脑进行 三维数字模拟或 1 : 10 实物模拟)来设计、布置开孔率
和导流叶片,保证各封头分配流量差小于5%、气流分布
而低料位计保证了灰斗下部留有一定的灰不至于排空、否则会造成冷空气被吸入, 这对电除尘器特别是烧结机头电除尘器尤其重要,一旦冷空气被吸入,烧结机头烟 气中含有大量Na20、K20等碱性氧化物,一遇到冷空气中极易结成块粘在极线、极板
影响放电、收尘,也容易造成灰斗下部结块而造成堵灰。
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烧结板除尘器在有色冶炼行业中的应用

烧结板除尘器在有色冶炼行业中的应用

关于烧结板除尘器在有色冶炼行业中的应用问题,小编在这里和大家说一说什么是烧结板除尘器。

烧结板过滤器的工作原理和基本结构与布袋除尘器是类似的,但是由于采用了特殊的烧结板材料制作过滤元件,因此与传统的以纤维滤料制作过滤元件的除尘器(例如,布袋除尘器、扁袋除尘器、滤筒除尘器等)相比,具有很多独特的优点。

具体原理是含尘气流通过尘气入口处的导流板进入中部箱体的尘气室,通过烧结板净化后的气体经风机排出。

随着被阻留在烧结板表面涂层上粉尘的增加,定时或定差压工作方式的清灰控制系统将自动开启快开式脉冲阀,通过压缩空气来有效清除烧结板表面的粉尘,被喷落的粉尘在重力的作用下落入灰斗后排出。

烧结板除尘器的应用烧结板除尘器是国外近二十多年来研发生产的新一代较高效除尘器,可以有效捕集0.1微米以上粉尘,对于1微米以上粉尘,捕集效率高达百分之99.999,排放小于1mg/m3,实现了较大意义上的零排放。

烧结板除尘器由于采用了结构独特的烧结板过滤元件,耐酸碱、耐强湿、耐磨损,使用寿命长达10年以上,结构紧凑,体积仅为传统布袋除尘器的1/3左右。

烧结板除尘器目前已在粉体的破碎、分级、分离、混合、输送、包装等生产工艺中广泛应用,世界的跨国公司如拜耳、巴斯夫、汽巴等在其生产工艺中均采用了性能优异的烧结板除尘器。

下面小编就和大家说一下烧结板除尘器在有色冶炼行业中的应用行业用户:有色冶炼行业,熔铅锅除尘,烧结板除尘器装机风量共32万m³/h;用户痛点:极细的含铅粉尘,传统布袋或滤筒除尘器存在烧袋、粘袋、重金属排放超标等诸多问题;解决方案:采用了烧结板除尘器,排放小于1mg/Nm³,表面过滤技术使得风量进一步的有了有效保证,极大地提高作业区空气质量,改善人员作业环境。

更多详情请拨打联系电话或登录烧结板科技(杭州)有限公司http:// 咨询。

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它能长期保证电场长期处于良好状态,使除
第三、杜绝粉尘进入陶瓷管内,保证陶
尘器效率高、运转稳定、并且减小了收尘面 瓷管在废气处于露点时,也不会在陶瓷管内
积,一般情况下两、三个电场即可满足排放 部产生拉弧现象,以免把陶瓷管炸裂或炸
要求(普通电除尘器则需三、四个电场才 碎,发生安全事故。这是必须注意的。
行)。
清灰:是目前解决烧结机头电除尘器冒白烟
第二、为了提高电场清灰效果,我们采 的最好措施。钢刷清灰起源于 1972 年鞍钢
取了以下办法:
三烧机尾除尘工程,当时国内电除尘器普遍
1.完善振打方式:阴阳极振打均采用侧部振 产生刚投产时,除尘效率很高,运转一阶段
打方式,加大振打力度和均匀性。且不同电 (3 月~1 年)后,由于电场积灰多、电压低、
电流就急剧下降。
时电压 65KV 相对应的电场电流趋近为零,
3.2 废气温度的影响
此时排放浓度较高。
烧结废气温度是保证机头电除尘器正
为了改善上述情况,我们采取如下措
常运转的先决条件。
施:
混合料中的精矿粉,正常情况下磁铁矿
第一:必须提高废气温度,当温度上升
和赤铁矿为主的混合料含水量为 7-8%。以 到 100℃以上时,经过一段时间烘烤,把电
灰一样轻(根据新抚钢机头 100m2 除尘器所 除尘器投产半年,电压 40KV,电流已趋近
取的粉尘观察);从成分分析来看,Na2O、 为零。
K2O 等成分的含量,由 0.7%一直上升到 36.3% 左右(如首钢烧结机头电除尘器)。
3 情况分析及采取相应措施
另外我们从阴极芒刺针上尘瘤成分分
我们对于上述国内机头电除尘运转情
以便清除出灰口咽喉处的积灰。
电场下的灰斗比二电场下的灰斗少,那是粉
尘下落轨迹为斜线所致。当采用澳大利亚矿
4 几个问题的讨论
(含 Na2O、K2O 较多 )时,为了提高电除尘
4.1 极配形式
器的效率,应该出风口比进风口高 1-1.5m
机头粉尘比电阻较高,一、二、三电场 为宜,因为烟气进入最后一个电场时,Na2O、
(℃)
7-239:00 102 156 22 71 300
7-246:00 101 224 148 69 275
7-2515:00 110 160 222 63 312
7-268:38
93
244 176 70 357
7-288:30 112 160 36 73 500
7-2813:00
91
196 94 75 165
虑较大的卸灰角度,并在灰斗四角设置圆弧
国内大多数电除尘器的进、出口,均与
板,防止灰斗结灰起拱。更重要的在于灰斗 电场中心线相一致,也有少数电除尘器进口
的良好保温,充分保证灰斗壁温度在烟气露 高于出风口(电场中心线以下),在 100m2
点以上 10°C 左右,防止灰尘结露粘结而发 机头电除尘器试车中偶然发现,一电场下的
来。从颜色、比重可以判断出来:从空气分 (30KV-50KV),刚清扫完的电场,电压仅升
布板、一电场、二电场、等各个电场收集下 到 55KV 就 频 频 放 电 , 而 电 流 也 很 低 ,
来的粉尘做一比较,粉尘颜色由深褐色、灰 150-160m2 电除尘器每个电场的电流仅为
色、变为白色,比重由重变轻,最后如草木 40-80mA(如安钢二烧)。某厂 180m2 机头电
450mm 时,额定电压应为 80KV)下,就匆匆 力所振掉,所以在阴极芒刺尖端,很快产生
投产,刚投产时电压勉强可以达到 60KV, 尘瘤。(24 小时内就可长到绿豆粒大的尘
随着运转时间延长,振打力有所减弱,极间 瘤),极板上积灰也不易振掉,当电压升高
距也有些变化,积灰逐渐增多,电场的电压、 到 65KV 时,在绝缘板上产生拉弧现象,此
第四、减少设备漏风率,机头电除尘器
随着电除尘技术的发展,一般情况下的粉尘 处于高负压状态下工作(11000-16000Pa),
可以不采用钢刷来清灰,但是对有些粉尘 极易漏风。对于人孔门,卸灰阀要特别加强
密封,另外卸灰制度要严格执行,要保证料 认为采用采用辅助电极或螺旋线较好。有些
位计正常工作,不能把灰斗内的灰放空。
用:一是有助于气流在电场内均匀通过,二 尘器灰斗的加热方式中,采用蒸汽加热和电
是可以起收尘作用,通过长期使用证明其效 加热是最为普遍的加热方式。不管采用哪种
果不容忽视。末电场粉尘特点是颗粒细,粘 加热方式,我认为加热原理应该是一样的:
性大,大部分在 5μ左右,烟温低(比前电 加热是把灰斗壁加热,使灰斗壁上的灰温度
发展,人们环保意识逐渐加强,国家对
在一般情况下精矿粉含水量为 7.5-9%,
环境污染治理的决心和力度加大,各种 烧结温度 700-800℃,烧结烟道出口温度一
污染排放标准相应提高。国家通过各种 般控制在 150℃左右,当高于 150℃时,要
媒体报道、曝光污染治理不达标企业, 掺冷风。如果烟道出口温度过低(80℃)时,
a、清扫电场速度快,3~5 分钟即可把电场 想,只能靠增大电场容量,增大安全系数来
清扫干净,以一个 60 ㎡(三个电场)为例,十 维持生产,在此情况下采用钢刷来清灰,则
个人人工清扫需清扫三天,而用该装置仅 会收到预期的效果。
3~5 分钟就可完成;
钢刷电除尘器已经在常温状态下取得
b、清扫彻底,人工很难在电场的高处,电场 了极其理想的效果(达到和超过国际水平),
褐铁矿为主的混合料含水量为 8-10%,在烧 场内的水蒸汽蒸发掉(包括绝缘板上的粉
结过程中,这些水分均变为水汽进入烧结废 尘)后,电场电压可以升到 75-80KV,电场
气中。我们最近几年作了几台机头电除尘器 电流可以达到额定电流的 50-80%,电场又
(同极间距为 450mm),在试车时,当废气 恢复到良好状态。因此,提高烧结废气温度、
电除尘。只有提高电除尘器的技术水平, 先 铺 上 10-20mm 的 成 品 矿 , 其 厚 度 为
才能满足国家不断提高的排放标准。掌 30-50mm , 然 后 再 铺 上 混 合 料 层 ( δ
握烧结的工艺过程,提高电除尘器性价 =550-650mm),对于除尘系统来说,有了铺
比才是问题的关键。
一方面:这些成分的增加会降低粉尘的比电
阻,有利于收尘;另一方面:这些成分的比 2 国内烧结机头电除尘运转情况
重小,不利于清灰,更容易产生粉尘的二次
为了搞好机头电除尘,提高除尘效率,
飞扬。通过全国几个大钢厂烧结运转证明, 我们考察了国内几个大型钢厂的电除尘运
这些成分一般情况下电场不易把它们除下 转情况,发现电除尘器的运转电压均较低
粒粉尘的有效措施,由于粉尘自身荷电撞击
烧结机头电除尘在钢铁企业来说,难度
采取经济和行政手段加强环境污染治 则要适当增加燃料(焦碳)配比,烟气温度
理。钢铁企业所产生的废气是目前大气 一般控制在 100-150℃。
污染的一个重要来源,按照环保和工艺 1.2 烟尘浓度
的要求,在烧结厂的工艺除尘中除极个
为了提高成品率和保护烧结机台车,大
别厂家采用多管除尘外,绝大部分采用 多数烧结厂都有铺底料系统,即在使除尘器入口浓度大大降低,一 般为 0.5-2g/Nm3。
1.3 烟尘成分及特点
我们在与鲁奇公司技术交流中,鲁奇专
我国不少厂家使用的精矿粉,很多来自 家施密特也指出:烧结原料中,如有 Na2O、
国外,国外矿一般含有 Na2O、K2O、ZnO 较多。 K2O 之类的碱金属,会使电场迅速恶化。
析来看,Na2O、K2O 的成分也比较高(根据 况给予了分析,我们认为:机头电除尘器运
鞍钢东鞍山烧结电除尘器阴极芒刺尖上取 转电压低,电流小有以下几个原因所造成。
下来的粉尘分析)。
3.1 制造、安装原因
在制造、安装中、电除尘器的电场各部 电场力的作用下趋向异极,由于湿度大,粉
分未具备达到额定电压的条件(当同极间距 尘粘接力增强,在电场力作用下不易被振打
7-297:45
92
255 230 68 470
7-307:55
92
232 196 61 388
从表 1(新抚钢烧结机头 100m2 电除尘
(75-250HZ)高能量声波(140-147dB),通 过扩声筒在该设备气体媒质声场中以球面 波的形式谐振传播,作用于积灰物体表面的 积灰,使其产生疲劳而剥离,达到清除积灰 的目的,改善清灰效果。此清灰技术曾用于 首钢秦皇岛 150m2 烧结机头配套的 280m2 电
发生器谐振腔体内振动,产生特定低频 打锤;4、长把扫帚清扫。结果上述办法,
效果不好,环境极其恶劣,为改善上述情况, (如有色冶炼、电厂电除尘的第三、四电场
国内研究出钢刷机械清灰装置,以代替人工 的粉尘),温度高、粒度细、粘结性强(或者
清扫。该装置具有以下特点:
湿度大)的粉尘,仅靠振打清灰,效果很不理
中间把灰清扫干净;
但在高温状态下,大型电除尘器≥100 ㎡电
c、清扫环境好,人可以在电除尘器外部作清 除尘器上的应用需要进一步提高和完善。毕
扫工作,而人工清扫电场时,则环境极其恶 竟高温不同于常温,大型不同于小型,这需
劣,除了牙和眼珠是白的,其他全是黑色;
要更多环保人士进一步作试验,研究新材
d、有此装置即可随时电场停电,进行清扫, 料,才能真正推广和完善该技术。
器)运行数据可以看出:随着废气温度的提 除尘器,在没有采用声波清灰时排放不达
高,电场的电流也随着大幅度的提高,这样 标。2004 年配声波清灰后排放浓度下降了
对电除尘器的运转会有利,运转证明只要把 75-80%左右,效果明显。
废气温度控制在 100~130 ℃以内,电除尘
3.采用固定钢刷
器的正常运转是不容置疑的。
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